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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” · Diagrama del proceso, mapa del flujo de...
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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”
“SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN
TRABAJO INDUSTRIAL”
DIRECCION ZONAL LIMA
CALLAO ESCUELA/CFP:
INDEPENDENCIA CARRERA:
ADMINISTRACION INDUSTRIAL
PROYECTO DE INNOVACION Y
MEJORA
NIVEL PROFESIONAL TECNICO
“APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS EN LOS
PROCESOS DE SANEADO Y ENZUNCHADO”
AUTOR: MOR LEON JUNIOR
JEFFERSON
ASESOR: SOLIS SARA
FLORENCIO
LIMA-PERÚ 2018
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DEDICATORIA
Dedico este proyecto a mis padres que en todo momento me apoyaron para salir adelante y que
gracias a ellos es que soy la persona que los ayudara ahora y por siempre, gracias a mis
hermanos y a Dios por iluminar mi camino, y el más importante, a mi Santa Madre que día a día
me ilumina desde el cielo.
GRACIAS A TODOS ELLOS
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INTRODUCCIÓN
PHOENIX FOODS S.A.C, es una empresa exportadora enfocándose en la comercialización,
logística y control de calidad de vegetales perecibles, llegando a ser líderes rápidamente en el
mercado Japonés, cuenta con cuatro áreas: Comercial, Producción, Facturación y Logística.
De estas se seleccionó como área de estudio a Producción, cabe resaltar que esta área cuenta con
4 procesos productivos de la cuales “Calidad” y “Enzunchado” son procesos con deficiencias en
los tiempos. El objetivo principal es Mejorar la gestión de tiempos en el área de producción
alcanzando una alta productividad y satisfacción deseada por los clientes en el tiempo
proyectado.
El estudio de tiempos y métodos es una técnica muy útil, se pueden determinar los tiempos
estándar de cada una de las operaciones que componen un proceso, así como analizar los
movimientos que hace el operario para llevar a cabo la operación. De esta forma se evitan
movimientos innecesarios que solo incrementan el tiempo de la operación. Es necesario mantener
buenas condiciones ambientales para reducir la fatiga. Se debe mantener la calidad en cada
operación para evitar pérdidas de tiempo en reproceso de producto terminado.
En la industria agroindustrial, el estudio de tiempos y métodos es de gran necesidad para
mantener una buena eficiencia, debido a la variedad de productos que se fabrican y a que las
operaciones varían conforme a la presentación. Para el cumplimiento de los tiempos estándar
definidos, es necesario que los operarios cuenten con la capacitación adecuada al ingresar a la
empresa, para que adquieran una buena habilidad y no tengan problema en implementar los
tiempos determinados.
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INDICE
CAPITULO I
1. Generalidades de la empresa
1.1. Razón social
1.2. Misión, visión, objetivos, valores de la empresa
1.3. Productos, mercado, clientes
1.4. Estructura de la organización
CAPITULO II
2. Plan del proyecto de mejora
2.1. Identificación del problema técnico en la empresa
2.2. Objetivos del proyecto de mejora
2.3. Antecedentes del proyecto de mejora (investigaciones realizadas)
2.4. Justificación del proyecto de mejora
2.5. Marco teórico y conceptual
2.5.1. Fundamento teórico del proyecto
2.5.2. Conceptos y términos utilizados
CAPITULO III
3. Análisis de la situación actual
3.1. Diagrama del proceso, mapa del flujo de valor de operación actual
3.2. Efectos del programa en el área del trabajo o en los resultados de la empresa
3.3. Análisis de las causas raíces que genera el problema
3.4 Priorización de causas raíces (Pareto)
CAPITULO IV
4. Propuesta técnica de la mejora
4.1 plan de acción de la mejora propuesta
4.2. Consideraciones técnicas, operativas y ambientales para la
implementación de la mejora
4.3. Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta
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4.4 diagrama del proceso, mapa del flujo de valor, diagrama de operación de la
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situación mejorada
4.5. Cronograma de ejecución de la mejora
4.6. Aspectos limitantes para la implementación de la mejora
CAPITULO V
5. Costos de la implementación de la mejora
5.1 coso de materiales
5.2. Costos de mano de obra
5.3. Costos de máquinas, herramientas y equipos
5.4. Otros costos de implementación
5.5. Costo total de la implementación de la mejora
CAPITULO VI
6. Evaluación técnica y económica de la mejora
6.1 beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora
6.2. Relación beneficio /costo
CAPITULO VII
7. Conclusiones
7.1. Conclusiones respecto a los objetivos del proyecto de mejora
CAPITULO VIII
8. Recomendaciones
8.1 recomendaciones para la empresa respecto del proyecto de mejora
CAPITULO IX
9. Anexos, referencias bibliográficas
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CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
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VISIÓN
Buscar la mejora continua de nuestros procesos recordando que la calidad y seguridad sanitaria esta
primero.
MISION
Proveer productos alimenticios con la más alta calidad, seguridad y legalidad empleando
efectivamente las buenas prácticas de manufactura alimenticia.
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Phoenix Foods, fue fundada en 1997 como una empresa exportadora enfocando nuestro trabajo
en la comercialización, logística y control de calidad de vegetales perecibles enteros. Empezando
operaciones en Ica exportando espárrago fresco a diversos países del mundo, llegando a ser
líderes rápidamente en el mercado japonés. Posteriormente fuimos ampliando a otras hortalizas
como cebollas, alcachofas, etc. A inicios del 2002 incorporamos en nuestro portafolio otras frutas
como uva, mango y palta.
1.1 RAZÓN SOCIAL
1// TABLA 1: CUADRO DE DATOS DE LAEMPRESA
RAZON SOCIAL PHOENIX FOODS S.A.C.
RUC 20378668574
FECHA DE INICIO 20/10/1997
ACTIVIDAD COMERCIAL
ELABORACION DE PRODUCTO ALIMENTICIOS
APODERADO Rizo Patron Vascones Oscar Andres
DIRECCION Av. Oscar Benavides Cal. Cappa Nro.
268 – Bellavista Callao
TELEFONO 719 3950
1.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES DE LA EMPRESA
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VALORES
Actitud: Proactiva y positiva.
Orgullo: En uno mismo y en nuestro trabajo.
Trabajo en equipo: Promover, apoyar y participar en el trabajo como un equipo.
Honestidad: Con integridad.
Respeto: Para sí mismo y para los demás.
POLÍTICA
Nuestro éxito se ha cimentado en la calidad y garantía de nuestras materias primas, la
alta tecnología e innovación de nuestros procesos productivos y logísticos, así como
la solidez de nuestros clientes.
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1.3 PRODUCTOS, MERCADOS Y CLIENTES
1.3.1 PRODUCTOS.
Congelado: Fresa, Mango, Arándano y Pulpa de palta con ingrediente
Refrigerado: Jugos de mandarina, jugos de naranja, jugos de piña, jugos de arándano con
piña y pulpa de palta con sal.
Fresa Mango
Palta con Sal Jugo de Piña – Naranja
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1.3.2 Mercado
Dole
VittaFresh
Figura N°1. Logo Dole Figura N°2. Logo Vittafresh
1.3.3 Clientes:
Mango: Corea.
Fresa: Tottus
Pulpa de palta con ingredientes: Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Chile.
Arándano: Estados Unidos.
Jugos: Wong.
Pulpa de palta con sal: Wong y MC Donald’s.
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Clientes al nivel Nacional
1.4 ESTRUCTURA DE LAORGANIZACIÓN
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CAPÍTULO II
PLAN DEL PROYECTO DE MEJORA
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2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO.
2.1.1 Descripcion fisica del area.
El área de producción, también llamada área de operaciones, es el área donde se transforma la ,ateria
prima en productos terminados listos para el consume. Se encuentra ubicado en el primer piso, a la
parte derecha de la entrada principal de la empresa y es la única entrada al área de producción.
LAYOUT DEL AREA DE PRODUCCION
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2.1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Se identifica los problemas del área a mejorar, a través de una lluvia de ideas, que se realiza en trabajo
con el personal.
1. Falta de control sobre las ordenes de trabajo
2. Ausencia de MOF
3. Falta de incentivos y valoración al personal
4. Falta de mantenimiento preventivo de las maquinas
5. Rechazo de la mercadería por no cumplir la VH.
6. Inspección deficiente
7. No hacen uso de los equipos de protección personal
8. Demora en el despacho de herramientas y materiales críticos
9. Falta de orden en el almacén
10. Mal control de stock mínimo
11. Falta de señalización de seguridad
12. Mala comunicación entre las áreas
13. Falta de materiales e insumos
14. Falta de personal que supervise los trabajos
15. Desorden de herramientas e insumos.
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Escala
Grave 10
Leve 1
Encuestas
Lluvia de ideas Total P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 % Acumulado
A Falta de control de los procesos de produccion 38 5 5 5 5 10 5 3 36.54% 36.54%
A B
Falta de incentivos y valoracion al personal 35 5 10 6 4 1 5 4 33.65% 70.19%
C Falta de orden en el almacen 10 4 1 1 1 1 1 1 9.62% 79.81%
D Ausencia de MOF 7 1 1 1 1 1 1 1 6.73% 86.54%
B
E Equipos obsoletos 3 0 0 0 0 1 1 1 2.88% 89.42%
F Falta de limpieza en las areas de trabajo 2 1 0 1 0 0 0 0 1.92% 91.35%
G No hacen uso de los equipos de proteccion de personal 1 1 0 0 0 0 0 0 0.96% 92.31%
H Personal mal capacitado 1 0 0 0 0 0 1 0 0.96% 93.27%
I Mal control de stock minimo 1 1 0 0 0 0 0 0 0.96% 94.23%
J Falta de señalizacion de seguridad 1 0 0 1 0 0 0 0 0.96% 95.19%
K Mala comunicación entre las areas 1 0 0 0 0 1 0 0 0.96% 96.16%
L Desorden de herramientas e insumos 1 0 0 0 1 0 0 0 0.96% 97.12%
C M Demora en el despacho 1 0 0 1 0 0 0 0 0.96% 98.08%
N Ausencia de materiales e insumos 1 0 0 1 0 0 0 0 0.96% 99.04%
Ñ Maquinas sin mantenimiento preventivo. 1 1 0 0 0 0 0 0 0.96% 100.00%
104
100.00%
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Lluvia de ideas Total P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 % Acumulado
A Falta de control de los procesos de produccion 38 5 5 5 5 10 5 3 36.54% 36.54%
A B
Falta de incentivos y valoracion al personal 35 5 10 6 4 1 5 4 33.65% 70.19%
C Falta de orden en el almacen 10 4 1 1 1 1 1 1 9.62% 79.81%
Podemos observar en nuestro diagrama
pareto que el mayor problema de la
empresa Industrial PHOENIX FOODS es
el “Falta de control de los procesos de
produccion” el cual tuvo una ponderacion
del 36.54 %
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA.
2.2.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar los métodos y tiempos en el proceso de produccion, para alcanzar así una alta
productividad y eficiencia deseada por los clientes en el tiempo proyectado.
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer estándares de tiempos en cada una de las operaciones del proceso.
Rediseñar los métodos de trabajo para el proceso de Seleccion con el Saneado de tal
manera que se logre el cumplimiento de los estándares de tiempo para la elaboración
del proceso como tambien en el proceso del Enzunchado y Paletizado.
2.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORA (Investigaciones realizadas)
La empresa Phoenix Foods S.A.C hasta la fecha no ha contado con ninguna aplicación de
mejora, por lo que este proyecto será el primero, aplicando herramientas en el área de
Saneado y Enzunchado.
PROBLEMA : FALTA DE CONTROL EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION
EFECTO : DEMORA EN LA ENTREGA DE LA PRODUCCION
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Estudios realizados:
TÍTULO: Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción de la empresa Polichermical
Company
AUTOR: Elkin Javier Ustate Pacheco
RESUMEN:
Con este trabajo, se realizó un estudio para el aprovechamiento de los recursos existentes de
mano de obra, equipos, materia prima y material, partiendo de un estudio de métodos y
tiempos hasta el análisis de la distribución física de la planta de la empresa Polichemical
Company. La tendencia mundial de incrementar el rendimiento de cualquier tipo de trabajo
se ha traducido en un interés más amplio acerca del estudio de métodos y tiempos, donde
quiera que se realice un trabajo manual existe siempre el problema de hallar el medio más
económico de hacerlo y de determinar la cantidad de trabajo que debería hacerse en un
periodo de tiempo dado. Al realizar un análisis de la distribución actual de la planta, se
presentan propuestas con el fin de realizar mejoras para obtener un mejor flujo de los
materiales y personas, se muestra el ahorro en el recorrido de materiales y por consiguiente un
menor desperdicio de tiempos improductivos en la planta, con esta propuesta se trata de
obtener una mayor eficiencia de la producción y el flujo más continuo del material.
Enlace: http://www.bdigital.unal.edu.co/872/1/1128266813_2009.pdf
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TÍTULO: Análisis de métodos y tiempos de la empresa textil stand deportivo
AUTOR:
Gloria Elizabeth Grimaldo-león
Julián David Silva Rodríguez
Jairo Humberto Molina López
Diego Alejandro Fonseca Pedraza
RESUMEN:
El presente documento expone los resultados parciales de una investigación realizada en una
empresa textil ubicada en la ciudad de Tunja (Boyacá - Colombia), la cual posee un sistema
de producción tipo taller y presenta un desorden físico de sus elementos de trabajo, lo que
hace que el sistema de producción sea ineficiente. Debido a lo anterior, a partir de la
aplicación de la metodología de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se realizó un
estudio de métodos y tiempos de trabajo para el proceso de fabricación del producto de mayor
demanda, con el objetivo de diagnosticar la situación actual de dicho proceso e identificar
posibles cuellos de botella. Como resultado principal se obtuvo un tiempo estándar para la
elaboración de una unidad del producto seleccionado de 1,24 horas. De igual forma, el estudio
identificó los cuellos botella del proceso en la estación de preparación de hombros y mangas,
donde el tiempo estándar de la operación fue de 21,29 minutos.
Enlace: file:///stantdeportivo.com
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2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA
La empresa PHOENIX FOODS .SAC tiene una importante participación en el
sector alimenticio es por ello que necesita atender de manera rápida y eficaz. El
área de producción de guacamoles, tiene como objetivo reducir los tiempos de
los procesos de Seleccion y Saneado como en Enzunchado y Paletizado es por
ello que se realiza este proyecto utilizando técnicas y herramientas aprendidas
en los estudios académicos.
2.5 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL
2.5.1 FUNDAMENTOS TEÓRICO DEL PROYECTO
Estudio de tiempos
Antes que nada vale la pena aclarar que los términos Estudio de Tiempos y Medición del
trabajo no tienen el mismo significado, y aunque el título de este módulo es Estudio de Tiempos,
es conveniente partir definiendo que es la Medición del Trabajo:
"La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un
trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de
ejecución preestablecida".
De la anterior definición es importante centrarse en el término "Técnicas", porque tal como se
puede inferir no es solo una, y el Estudio de Tiempos es una de ellas.
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Procedimiento del Estudio de Tiempos
SELECCIONAR El trabajo que va a ser objeto de estudio.
REGISTRAR Todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el trabajo,
a los métodos y a los elementos de actividad que suponen.
EXAMINAR Los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico
para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, y
separar los elementos improductivos o extraños de los productivos.
MEDIR La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo,
mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo.
COMPILAR El tiempo estándar de la operación previendo, en caso de estudio de
tiempos con cronómetro, suplementos para breves descansos,
necesidades personales, etc.
DEFINIR Con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que
corresponde el tiempo computado y notificar que ese será el tiempo
estándar para las actividades y métodos especificados.
Técnicas de la Medición
Cuando mencionábamos que el término Medición del Trabajo no era
equivalente al término Estudio de Tiempos, nos referíamos a que el Estudio de
Tiempos es tan solo una de las técnicas contenidas en el conjunto "Medición".
Las principales técnicas que se emplean en la medición del trabajo son:
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Herramientas para el estudio de tiempos.
No hay nada más acertado que un Ingeniero Industrial efectuando sus
funciones con las herramientas indicadas y en el mejor estado. El Estudio de
Tiempos demanda cierto tipo de material fundamental:
Cronómetro;
Tablero de observaciones
Formularios de estudio de tiempos.
Calculadora
Formularios para reunir datos
Los formularios para reunir los datos deben de cumplir con una característica
fundamental y esta es la "practicidad", pues es muy común diseñar un formato
muy bien elaborado en cuanto a relevancia de los datos, pero que en la práctica
dificulta el registro; uno de los errores más comunes es el tamaño de las celdas,
pues en la práctica es un problema sumamente incómodo.
Los formularios para reunir los datos deben contener por lo menos:
Primera hoja de estudio de tiempos: en la cual figuran los datos esenciales
sobre el estudio, los elementos en que fue descompuesta la operación y los
cortes que los separan entre ellos.
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Hojas siguientes: Estas hojas se utilizan en caso de ser necesario para los
demás ciclos del estudio. No es necesario los epígrafes de encabezado, por ende
solo contendrá columnas y los campos para el número del estudio y la hoja.
Formulario para ciclo breve: Este tipo de formulario es empleado cuando los
ciclos a estudiar son relativamente cortos, por ende una fila puede contener
todas las observaciones de un elemento. Es muy parecido a un formulario
resumen de datos.
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Formularios para analizar los datos reunidos
Los formularios para analizar los datos reunidos deben contener por lo menos:
Hoja de trabajo: Esta hoja se utiliza para analizar los datos consignados
durante las observaciones y hallar tiempos representativos de cada elemento
de la operación. Al existir tantas maneras de analizar los datos, algunos
especialistas recomiendan usar hojas rayadas corrientes.
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Hoja de resumen del estudio: En esta hoja se transcriben los tiempos seleccionados
o inferidos de todos los elementos, con indicación de respectiva frecuencia,
valoración y suplementos.
Hoja de análisis para estudio: Esta hoja sirve para computar los tiempos básicos de
los elementos de la operación.
Calculo del tiempo estándar
La etapa del cálculo del tiempo estándar marca el inicio del trabajo de oficina en el
estudio de tiempos, aunque es muy probable que el especialista en medio del análisis
considere necesarioapoyarse nuevamente en la observación de las operaciones. Esta fase
no requiere un gran dominio aritmético, por lo que consiste en cálculos comunes y
corrientes que puede efectuar el analista en muy poco tiempo, un ayudante o una hoja de
cálculo.
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Análisis de la consistencia de los elementos
El análisis de la consistencia de cada elemento demanda estudiar las variaciones que puedan
percibirse de los tiempos observados. Las medidas que han de tomarse según los resultados de
cada análisis son las siguientes:
Si se determina que las variaciones se deben a la naturaleza del elemento se conservan todas las
lecturas.
Si se determina que las variaciones no se originan por la naturaleza del elemento, y la lectura
anterior y/o posterior donde se observa la variación son consistentes; la inconsistencia del
elemento se deberá a la falta de habilidad o desconocimiento de la tarea por parte del trabajador.
En este caso, si un gran número de observaciones son consistentes, se puede eliminar las
observaciones extremas y sólo conservar las normales. En el mismo caso, si no es posible
distinguir entre las observaciones extremas y las normales, deberá repetirse íntegramente el
estudio con otro trabajador.
Si se determina que las variaciones no se deben a la naturaleza del elemento, pero la lectura
posterior y/o anterior al elemento donde se observa la variación, también han sufrido variaciones;
esta situación ocurre por errores en el cronometraje, cometidos por el tomador de tiempo. Si es
mínimo el número de casos extremos, estos se eliminan, y se conservan sólo los normales. Si por
el contrario, este error se ha cometido en muchas lecturas, aunque no todas sean en el mismo
elemento; lo más indicado es repetir el estudio, y esta repetición deberá hacerse las veces que sea
necesario hasta lograr una consistencia adecuada en las observaciones de cada elemento.
Si se determina que las variaciones no tienen causa aparente, deben ser analizadas de
manera
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cuidadosa antes de ser eliminadas (si es posible volver a la fase de observación). Nunca debe
aceptarse una lectura anormal como inexplicable. Ante la existencia de dudas, es recomendable
repetir el estudio.
Para evitar las repeticiones del estudio es recomendado reconocer la importancia de las
anotaciones especiales en el proceso de cronometraje, dado que esta información es vital para
identificar las causas de una variación determinada.
Calculo de elemento promedio
Para obtener el promedio por elemento es necesario:
Sumar las lecturas que han sido consideradas como
consistentes. LECTURAS DEL ELEMENTO 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Suma (ΣXi)
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11
En este caso la lectura N° 5, no es considerada como consistente.
Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como
consistentes (LC = Lecturas Consistentes).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma (ΣXi) LC
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11 9
En este caso el número de lecturas consistentes es igual a 9.
Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número de
lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el elemento
(Te = Tiempo Promedio por elemento)
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De los tiempos observados a los tiempos básico. En este paso debe considerarse si en el
proceso de valoración del ritmo se determinó un factor de cadencia para cada elemento o
para cada lectura.
En el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento, se procederá así
para cada elemento (Tn = Tiempo Normal):
Por ejemplo si asumimos que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo equivalente a
95; y asumimos (como es común) que el factor de ritmo estándar equivale a 100;
tendremos que
(para un tiempo promedio de 0.345):
En el caso de haberse determinado una valoración para cada lectura (observación de
tiempo), se procederá así para cada elemento:
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Esta modalidad se efectúa si ya se había procedido a calcular el promedio del
elemento, en caso contrario y con la ayuda de una hoja de cálculo, es preferible
efectuar la conversión de tiempos observados a básicos o normales para cada
lectura y luego determinar el promedio de estos. De igual manera se obtendrá
el mismo resultado.
Adición de los suplementos (tiempo concedido por elemento)
En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por
suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada elemento.
Se procederá así para cada elemento (Tt
= Tiempo concedido elemental):
Por ejemplo si asumimos que al elemento corresponden unos suplementos del
13%, tendremos que (para un tiempo normal de 0.328):
SUAVIZACIÓN POR FRECUENCIA (TIEMPO CONCEDIDO TOTAL)
En este paso se calcula la frecuencia por operación o pieza de cada elemento, es
decir ¿cuántas veces se ejecuta el elemento para producir una pieza?. Los
elementos repetitivos, por definición, se dan por lo menos una vez en cada
29
ciclo de la operación, de modo que en su respectivo renglón se pondrá 1/1 si se
dan una vez por operación, o 2/1 si se dan 2 veces por operación.
30
Los elementos casuales (por ejemplo afilar herramientas), pueden suceder solo
cada 5, 10 o 50 ciclos; en este caso se anotaría en su respectivo renglón de
frecuencia 1/5 en caso de darse ese elemento (afilar herramientas, p.e) una vez
cada 5 operaciones, o 1/10 si se da 1 vez luego de 10 operaciones.
Luego se multiplica el Tiempo Concedido Elemental (Te) por la frecuencia del
elemento (que se escribirá, tal como ya lo mencionamos en forma de fracción).
A el producto de esta multiplicación se le denominará Tiempo Total
Concedido (Ttc = Tiempo Total Concedido).
Podemos decir que el elemento que nos ha servido como ejemplo es un elemento
repetitivo, y que este se presenta 3 veces por operación. Es decir, en la
operación para producir la pieza A, se debe realizar 3 veces el elemento que
calcularemos (Para un tiempo Tt equivalente a 0.371):
TIEMPO ESTÁNDAR O TIPO
En este paso se suman los tiempos totales concedidos para cada elemento que forme parte
de una
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operación, y se obtiene el tiempo estándar por operación.
EJEMPLO DE SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS
Calcular el tiempo para verter una muestra de un tubo de ensayo a otro en un laboratorio de
control de calidad. El tubo de ensayo está en una gradilla, y los tubos de centrífuga están en una
caja cercana. Un técnico saca el tubo de ensayo, lo destapa, toma el tubo de centrífuga, vierte el
contenido del primero en el segundo, y coloca ambos en la estantería.
La división de la tarea en micromovimientos es la siguiente: 1. Sacar el tubo de la gradilla y
colocarlo delante del técnico. 2. Sacar el tapón y colocar el tubo en el mostrador. 3. Tomar el
tubo de centrífuga. 4. Verter. 5..
Se analiza las condiciones de cada movimiento, así por ejemplo para el primero se tiene que:
Peso: menos de dos libras Condiciones para sacarlo: fáciles
Exactitud del lugar: aproximada. Intervalo de distancia: 8 a 10 pulgadas (20 a 25 cm.)
En la tabla esto corresponde a un micromovimiento codificado como AA2.
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Supongamos que el elemento que nos ha servido como ejemplo, es denominado elemento
"A", y forma parte de una serie de elementos denominados elementos A, B, C, D, E, F.
Tendremos así que:
Elemento Ttc (Tiempo Total Concedido)
A 1.113
B 2.106
C 1.590
D 3.520
E 1.008
F 1.464
Tiempo Estándar (Σ(Ttc)) 10.345
ESTUDIO DE MÉTODOS
Definición del estudio de métodos:
El Estudio de Métodos o Ingeniería de Métodos es una de las más
importantes técnicas del Estudio del Trabajo, que se basa en el registro y
examen crítico sistemático de la metodología existente y proyectada
utilizada para llevar a cabo un trabajo u operación. El objetivo
fundamental del Estudio de Métodos es el aplicar métodos más sencillos y
eficientes para de esta manera aumentar la productividad de cualquier sistema
productivo.
La evolución del Estudio de Métodos consiste en abarcar en primera instancia lo general
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para luego abarcar lo particular, de acuerdo a esto el Estudio de Métodos debe empezar
por lo más general dentro de un sistema productivo, es decir "El proceso" para luego
llegar a lo más particular, es decir "La Operación".
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En muchas ocasiones se presentan dudas acerca del orden de la aplicación, tanto del
Estudio de Métodos como de la Medición del Trabajo.
En este caso vale la pena recordar que el Estudio de Métodos se relaciona con la
reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación, a su vez que la Medición
del Trabajo se relaciona con la investigación de tiempos improductivos asociados a
un método en particular. Por ende podría deducirse que una de las funciones de la
Medición del Trabajo consiste en formar parte de la etapa de evaluación dentro del
algoritmo del Estudio de Métodos, y esta medición debe realizarse una vez se haya
implementado el Estudio de Métodos; sin embargo, si bien el Estudio de Métodos
debe preceder a la medición del trabajo cuando se fijan las normas de producción, en
la práctica resultará muy útil realizar antes del Estudio de Métodos una de las técnicas
de la Medición del Trabajo, como lo es el muestreo del trabajo.
Procedimiento básico sistemático para realizar un estudio de métodos.
Como ya se mencionó el Estudio de Métodos posee un algoritmo sistemático que
contribuye a la consecución del procedimiento básico del Estudio de Trabajo, el cual
consta (El estudio de métodos) de siete etapas fundamentales, estas son:
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ETAPAS ANÁLISIS DEL PROCESO
ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN
SELECCIONAR el trabajo al cual se hará el estudio.
Teniendo en cuenta consideraciones económicas, de tipo técnico y reacciones humanas.
Teniendo en cuenta consideraciones económicas, de tipo técnico y reacciones humanas.
REGISTRAR toda la información referente al método actual.
Diagrama de proceso actual: sinóptico, analítico y de recorrido.
Diagrama de operación bimanual actual.
EXAMINAR. La técnica del interrogatorio: Preguntas preliminares.
La técnica del interrogatorio: Preguntas preliminares a la operación completa.
IDEAR el método propuesto
La técnica del interrogatorio: Preguntas de fondo.
La técnica del interrogatorio: Preguntas de fondo a la operación completa "Principios de la economía de movimientos"
DEFINIR el nuevo método (Propuesto)
Diagrama de proceso propuesto: sinóptico, analítico y de recorrido.
Diagrama de operación bimanual del método propuesto.
IMPLANTAR el nuevo método
Participación de la mano de obra y relaciones humanas.
Participación de la mano de obra y relaciones humanas.
MANTENER en uso el nuevo método
Inspeccionar regularmente Inspeccionar regularmente
IMPORTANCIA
Si se considera al departamento de producción como el corazón de una empresa industrial,
las
actividades de métodos, estudio de tiempos y salarios son el corazón del grupo
de fabricación. Más que en cualquier otra parte, es aquí donde se determina si un
producto va a ser producido de manera competitiva. También es aquí donde se
aplican la iniciativa y el ingenio para desarrollar herramientas, relaciones
hombre-máquina y estaciones de trabajo eficientes para trabajos nuevos antes de
iniciar la producción, asegurando de este modo que el producto pase las pruebas
frente a la fuerte competición.
36
OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE LA APLICAIÓN DEL
ESTUDIO DE MÉTODOS.
Los objetivos principales de la Ingeniería de Métodos son aumentar la
productividad y reducir el costo por unidad, permitiendo así que se logre la
mayor producción de bienes para mayor número de personas. La capacidad
para producir más con menos dará por resultado más trabajo para más personas
durante un mayor número de horas por año.
Minimizan el tiempo requerido para la ejecución de trabajos.
Conservan los recursos y minimizan los costos especificando los materiales
directos e indirectos más apropiados para la producción de bienes y servicios.
Efectúan la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de
la energía. Proporcionan un producto que es cada vez más confiable y de alta
calidad.
Maximizan la seguridad, la salud y el bienestar de todos los empleados o trabajadores.
Realizan la producción considerando cada vez más la protección necesaria de las
condiciones ambientales.
Aplican un programa de administración según un alto nivel humano.
37
ESTUDIO DE LOS 7 DESPERDICIOS
1. Sobre-producción.
Es identificada como la causa de la mayoría de los otros desperdicios y se
define como el procesamiento de artículos en mayor cantidad que las
requeridas por el cliente, producir más de lo demandado o producir algo
antes de que sea necesario.
Las principales causas de la sobre-producción son:
Una lógica “Just in case”: producir más de lo necesario “por si acaso”.
Hacer un mal uso de la automatización y dejar que las máquinas trabajen al
máximo de su capacidad.
Una mala planificación de la producción.
Una distribución de la producción mal equilibrada en el tiempo.
38
2. Tiempo de espera.
Se refiere al tiempo durante el proceso productivo en el que no se añade
valor, es decir, es el tiempo perdido en el que operarios y clientes
esperan por información, hay averías
de máquinas, material, etc. “En términos fabriles estaríamos hablando de
los citados cuellos de botella, donde se genera una espera en el proceso
productivo debido a que una fase va más rápida que la que le sigue, con lo
cual el material llega a la siguiente etapa antes de que se la pueda
procesar” (Menéndez, 2014).
Las causas de la espera pueden ser:
Mal uso de la automatización: donde las máquinas trabajan y el
operador está a su servicio cuando debería ser lo contrario.
Proceso desequilibrado: cuando una parte de un proceso corre más rápido que otra.
Mantenimiento no planeado: donde se obligue a parar la producción
para arreglar o limpiar el daño.
Largo tiempo de arranque del proceso.
Mala planificación de la producción.
Mala gestión de las compras o mala sincronía con los proveedores.
Problemas de calidad en los procesos anteriores.
39
3. Transporte.
Todo tipo de movimiento innecesario de productos y materias primas debe ser
minimizado porque se trata de un desperdicio que no aporta valor añadido al producto. El
transporte cuesta dinero, equipos, combustible y mano de obra, además de que aumenta los
plazos de entrega del producto.
Igualmente se debe considerar que el movimiento de un material o de productos es
arriesgado ya que pueden ser dañados, para evitar esto se debe asegurar el producto para su
transporte, lo cual requiere mano de obra y materiales. También es posible ubicar el material en
un espacio inadecuado de forma temporal, por lo cual se debe volver a mover en poco tiempo, lo
que ocasiona usar nuevamente mano de obra y otros costos
innecesarios.
El transporte de material puede ser causado por:
Mala distribución en la planta.
El producto no fluye cotidianamente.
Grandes lotes de producción, largos tiempos de suministro y
grandes áreas de almacenamiento.
3. Sobre-procesamiento o procesos inapropiados.
“La optimización de los procesos y revisión constante del mismo es
fundamental para reducir fases que pueden ser innecesarias al haber
mejorado el proceso” (Menéndez, 2014). Realizar trabajo extra sobre un
producto es un desperdicio difícil de detectar ya que muchas veces el
responsable de este no sabe que lo está haciendo. Se resume en tomar
40
pasos innecesarios para procesar artículos y proveer niveles de calidad
más altos que los requeridos por el cliente.
Las posibles causas de estas pérdidas son:
Una lógica “Just in case”, hacer algo por si acaso.
Un cambio en el producto sin que exista un cambio en el proceso.
Falta de claridad en los requerimientos del cliente.
Mala comunicación.
Aprobaciones o supervisiones innecesarias.
Información excesiva que haga hacer copias extras.
4. Inventarios innecesarios.
Es el excesivo almacenamiento de materia prima, productos en proceso
o productos terminados dentro de la planta que no agrega ningún valor al
cliente, muchas empresas utilizan el inventario para minimizar el
impacto de las ineficiencias en sus procesos. Un inventario que
sobrepase lo necesario para cubrir las necesidades del cliente tiene un
impacto negativo en la economía de la empresa y así emplea espacio
valioso.
Un inventario extra es una fuente de pérdidas de productos ya que se
convierten en obsoletos, sufren daños, generan más tiempo del necesario
invertido en recuento y control y errores en la calidad escondidos durante
más tiempo.Este desperdicio es ocasionado por:
Prevención de posibles casos de ineficiencia o problemas inesperados en el
proceso.
41
Producto complejo.
Mala planificación del producto.
Prevención de posibles faltas de material por ineficiencia de los proveedores.
Mala comunicación.
5. Defectos.
Por naturaleza los defectos de producción y los errores de servicio no
aportan valor y producen un desperdicio enorme, ya que consumen
materiales, mano de obra y en general insatisfacción en el cliente. Siempre
es preferible prevenir los defectos en vez de buscarlos y eliminarlos.
También son considerados defectos como desperdicios la repetición o el
reproceso de trabajo en los productos.
Las causas de los defectos pueden ser:
Falta de control en el proceso.
42
Baja calidad.
Un mantenimiento mal planeado.
Formación insuficiente en los empleados operarios.
Mal diseño de producción.
Movimientos innecesarios.
Cualquier movimiento de personas o equipamiento que no añada valor al
producto es un desperdicio. Todo movimiento extra como subir o bajar
escaleras de más, incluso caminar innecesariamente es un desperdicio.
Las causas más comunes de movimiento innecesario son:
Baja eficiencia de los trabajadores.
Malos métodos de trabajo: flujo de trabajo poco eficiente,
métodos de trabajos inconscientes o mal documentados.
Mala distribución de la planta.
Falta de orden, limpieza y organización.
Existe un último desperdicio llamado desperdicio 7+1 ya que se
agregó a esta lista un tiempo después de los 7 generales.
43
2.5.2 CONCEPTOS Y TERMINOS UTILIZADOS
Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.
También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo
utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el
resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad
debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de
recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida
Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven
para ello los recursos o los medios empleados.
Tiempo estándar: Indica la duración de una operación, este se calcula teniendo
en cuenta una valoración observada y un tiempo cronometrado, la diferencia de
estas dos variables nos determina un tiempo normal que promediado dará como
resultado el tiempo estándar. Es necesario que se cumplan las tres condiciones
siguientes para determinar un adecuado estándar: (1) un operador calificado y bien
capacitado, (2) que trabaja a una velocidad o ritmo normal, y (3) hace una tarea
específica.
Estudio de tiempos: herramientas que permiten controlar los
movimientos de los procesos de una operación.
44
CAPITULO III
ANALISIS DE LA SITUACIÓN
45
3.1.- DIAGRAMA DE PROCESO, MAPA DE FLUJO DE LA SITUACIÓN ACTAUL
46
Actividad Número
8
3
3.1.2.- DIAGRAMA DE PROCESO (DOP ACTUAL)
Inicio – Pulpa de Guacamole
LAVADO
RECEPCION
EMPACADO
ENZUNCHANDO
PRESURIZADO
CONGELADO
CORTADO
EMBOLSALDO
PRE - VACIO
DETECTOR DE METALES
DESPULPADO
ALMACENADO - FINAL
47
EFECTOS DEL
PROBLEMA
A NIVEL DE LA
EMPRESA ORGANIZACION CLIENTES
Perdidas
económicas
Falta de
optimización de
los recursos
Poca
productividad y
competitividad
3.2.- EFECTOS DEL PROGRAMA EN EL ÁREA DE TRABAJO O EN LOS
RESULTADOS DE LA EMPRESA.
48
3.3.- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍCES QUE GENERA EL PROBLEMA
Inspección deficiente
Ausencia de instructive
Trabajo Manual
Ergonomia inadecuada
Mal aliniamiento de los zunchos
Falta de incentive y valoracion al personal
Personal no capacitado
Perdida de materiales
Herramientas en mal estado
Falta de mantenimiento preventive
Exceso de frio
Desorden en el area
Poca Iluminacion
Tiempos de produccion inadecuados y mal planificados
49
3.4.- PRIORIZACION DE LAS CAUSAS RAÍCES
Matriz de priorización
50
Observamos en la tabla «A» donde el que tiene mayor porcentaje es la causa 14.
Que será nuestra problema técnico a resolver.
“TIEMPOS DE PRODUCCION INADECUADOS Y MAL PLANIFICADOS”
Observamos que el 20% de las causas tiene un efecto del 80% de los problemas.
51
CAPÍTULO IV
PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA
52
4.1.- PLAN DE ACCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA
Pasos a seguir:
El estudio de tiempos debe ser informado por parte del Jefe
inmediato al área, los operarios quienes estarán involucrados
en el estudio junto con el practicante.
Al realizar el estudio de tiempos el practicante debe tomar los
tiempos cronometrados de cada operación desde el inicio hasta
el final de los procesos.
Estos tiempos serán analizados juntamente con el jefe
encargado.
53
4.2.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y
AMBIENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA
El área de producción se considera el motor de una industria, la actividad de
métodos, estándares y diseño de trabajo también viene a ser indispensable en el
grupo de producción. Aquí, las personas determinan si el servicio se dará de manera
competitiva. Es aquí donde se usa la iniciativa y el ingenio para desarrollar
herramientas eficientes, relaciones entre el trabajador y la máquina asegurando que
el producto supere la prueba que impone una competencia fuerte. Es aquí donde se
usa la creatividad para mejorar los métodos y productos existentes a fin de ayudar a
la empresa la eficiencia y calidad en sus productos o servicios.
ESTUDIO DE METODOS
El estudio de movimientos consiste en analizar detalladamente los
movimientos del cuerpo al realizar una actividad con el objetivo de eliminar los
movimientos inefectivos y facilitar la tarea. Este estudio se combina con el
estudio de tiempos para obtener mejores resultados respecto a la eficiencia y la
velocidad con que se lleva a cabo la tarea.
54
Etapas del estudio de métodos:
La definición del problema, que pueda ser de índole social, económica o
técnica.
La selección de las tareas que serán objeto de análisis
El registro y la recolección de datos referidos a la actividad
que se realiza, empleando gráficos y diagramas para tal fin.
El examen crítico de cada uno de los pasos cuestionando el
modo de desempeño, las condiciones, la secuencia de
operaciones, los medios empleados o intentando encontrar
soluciones alternativas.
La creación del nuevo método de características más
económicas y más eficientes que el método original
La institución del método nuevo como practica formal
La conservación del método mediante inspección periódicas
Diagrama de operaciones de procesos:
Este diagrama muestra la secuencia cronológica de las operaciones e inspecciones
que se realizan en las líneas de producción, así como las entradas de materia prima
y materiales que se utilizan en el proceso de fabricación de los productos. Al
construir el diagrama de operaciones se utilizan 3 símbolos: un círculo que
representa una operación, un cuadrado que representa una inspección y un círculo
dentro de un cuadrado el cual representa una inspección que se realiza junto con una
operación.
55
ESTUDIO DE METODOS:
Es una herramienta que nos permite mejorar los procesos. Es un instrumento de investigación que
no muestra de una forma muy clara que es lo que esta pasando y nos brinda donde se puede dar la
oportunidad de mejora.
Herramientas de registro:
Diagrama de recorrido
Diagrama de actividad
Estudio del tiempo
Diagrama de actividades (Situacion actual)
56
Diagrama de recorrido (Situación Actual)
Con el diagrama de recorrido tenenos una vision amplia panoramica de las operaciones que se
realizan en la produccion y se observa que las operaciones de color Rojo en coordinacion con el
Supervisor inmediato existe la posibidad de mejora ya que segun este siguiente cuadro hemos
tomado los tiempos de cada operario involucrado en dichas operaciones donde nos muestra
tiempos muertos donde el operario no tiene nada que hacer, se observa improductividad de los
colaboradores e incluso la opinion propia del Supervisor, el operario encargado del Saneado no se
encuentran en sus areas ya que no hay quien supervise por lo que exisite una oportunidad de Mjra
57
Estudio de tiempo de operario
Para estos procesos. Subdividimos por elementos lo cual se tomó una muestra de tiempos donde
se observa los tiempos improductivos de un operario mientras el otro se encuentra realizando sus
actividades, en otras palabras, tiene que terminar el proceso para poder pasar a otro dandonos a
conocer una oportunidad de mejora planificando o reorganizando ambos procesos para obtener
mas productividad y mejorar un buen tiempo estimado.
58
Luego de identificar los procesos a mejorar con la ayuda del Diagrama de Recorrido, el analisis
profundo de las operaciones y la experiencia del Supervisor de planta, se decidió reestructurar las
operaciones para el caso del Saneado donde ahora pasará al area de Selección quienes estarán
siendo supervisados por el Lider de Selección y para nuestro proceso de Enzunchando estará
involucrado en el area de Paletizado donde se formará un Equipo de trabajo dandole mas
productividad a las acciones de los colaboradores ya que estarán mas cerca.
Diagrama de Recorrido propuesto
Fuente: Elaboracion propia
59
ESTUDIO DE TIEMPOS
Realizamos en estudio de tiempos por cronometro con el NUEVO DIAGRAMA DE
RECORRIDO PROPUESTO para estatandarizar los tiempos del proceso considerando las
siguientes valoraciones y suplementos:
60
En este tipo de concesiones encontramos para el proceso de Selección y Saneado
la concesión por Trabajo a pie un 2% , Ya que el operario estará parado Durante el
proceso de seleccion y extracción del tallo. También encontramos la concesión de
trabajo algo monotono, ya que el trabajo que realiza cada operario es siempre lo
mismo por lo cua será algo aburrido y cansado equivalente a 1% y por ultimo le
sumamos los suplementos constantes de Varón con una equivalente de 9%. Sumando
las concesiones obtenemos un total de 12%, lo cual indica que con este porcentaje
de tiempo debemos compensar la fatiga y demoras en el trabajo.
Para el proceso de Enzunchado y Paletizado la concesión consideradas son: Trabajo a pie
equivalente a 2% , La conceción de esfuerzo fisico y energia muscular un equivalente de 1% ya
que segun nuestro cuadro de suplementos ellos cargaran dos cajas de 2.5 Kilos, Trabajo de
tension visual algo fatigoso con un equivalente de 2% ya que necesitan precision para los
zunchos y los suplementos constantes por Varón un equivalente de 9% teniendo una suma total
de 14%.
61
FACTOR DE VALORACION:
Comparar el ritmo real del trabajador con cierta idea que tenga el especialista de lo que debería
ser el ritmo estándar; esta idea se debe formar mentalmente al apreciar cómo trabajan de manera
natural los trabajadores calificados cuando utilizan el método de ejecución en el que se basa el
estudio de tiempos.
Si el ritmo de trabajo es inferior al ritmo tipo se aplica un factor menos que cien (95,90,75. Etc..)
Si el ritmo de trabajo en superior al ritmo tipo se aplica un factor mayor que cien (110,115,
120.etc..)
Es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo. Utilizado método
y equipo estándar. Por un trabajador que posee la habilidad requerida, desarrollando una
velocidad normal que pueda mantener día tras día, sí. el tiempo estándar para una operación dada
es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y
trabajando un ritmo normal, lleve a cabo la operación sin mostrar síntomas de fatiga.
Nosotros usaremos la Tabla de Valoración Britanica:
62
Luego de tener los datos de los suplemetos y de donde tenemos los valores de la tabla británica
para nuestra nuestra estandatización de tiempos. Pasamos a realizar el calculo con las 10 muestras
obtenidas:
Selección y Saneado:
Este es el nuevo tiempo estándar para el proceso de Selección y Saneado: 114.45 min.
Enzunchado y Paletizado:
Este es el Nuevo tiempo estandar para el proceso de Enzunchado y Paletizado: 117 min.
63
4.3.- RECURSOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR LA MEJORA PROPUESTA
Cronometro.
Sea cual sea el cronómetro elegido, siempre tenemos que recordar
que un reloj es un instrumento delicado, que puede presentar
deficiencias si presenta problemas de calibre (en el caso de los
mecánicos) o problemas de carga energética (en el caso de los
electrónicos). Es recomendado que el cronómetro utilizado para el
estudio de tiempos sea exclusivo de estos menesteres, que deben
manipularse con cuidado, dejar que se paren en
periodos de inactividad y periódicamente se deben mandar a verificar y limpiar. Recuerda que
cuando el estudio se aplica sobre ciclos muy cortos que tienen un gran volumen en materia de
repeticiones en el proceso, el tener un cronómetro averiado puede afectar de forma muy negativa
la labor del especialista.
Tablero
Este elemento es sencillamente un tablero liso, anteriormente
se utilizaba de madera contrachapada, hoy en día se producen
en su mayoría de un material plástico. En el tablero se fijan los
formularios para anotar las observaciones. Las características
que debe tener el tablero son su rigidez y su tamaño, esto
último deberá ser de dimensiones superiores a las del
formulario más grande. Los tableros (Clipboard) pueden o no
tener un dispositivo para sujetar el cronómetro, de tal manera
que el especialista pueda quedar con las manos libres y vea
64
fácilmente el cronómetro.
Formularios.
A continuación, se muestran los formatos más importantes que serán utilizados a
la hora de realizar un estudio de tiempos. Estos formatos ayudan al supervisor a
llevar el control de los registros necesarios para dicho estudio. Estos formatos se
localizarán en la oficina de la gerencia, y el supervisor deberá solicitarlos al
gerente de producción cuando los vaya a necesitar.
65
4.4.- DIAGRAMA DEL PROCESO, MAPA DEL FLUJO DE VALOR, DIAGRAMA DE
OPERACIÓN DE LA SITUACIÓN MEJORADA
DIAGRAMA DE RECORRIDO ANTERIOR
DIAGRAMA DE RECORRIDO MEJORADO
Son ahora 20 procesos de lo que era antes 22 procesos.
66
DAP ACTUAL
DAP MEJORADO
67
PROCESO DE ENZUNCHADO Y PALETIZADO MEJORADO
PROCESO DE SELECCIÓN Y SANEADO MEJORADO
68
4.5.- ASPECTOS LIMITANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.
Para la ejecución de este proyecto se presentaron aspectos limitantes debido a que la empresa no
brindó la facilidad de acceder a la información No se presentó ningún inconveniente al realizar el
estudio del proyecto ya que los jefes y colaboradores de la empresa reciben con satisfacción toda
propuesta de mejora.
4.6.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA MEJORA
PRIMER MES
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
ACTIVIDADES
L
M
M
J
V
S
L
M
M
J
V
S
L
M
M
J
V
S
L
M
M
J
V
S
ESTUDIO DE
TIEMPOS
1
Obtener y registrar toda la información
posible acerca de la tarea del operario y de
las condiciones que puedan influir
X
X
X
X
2
3
4
Registrar una descripción completa del
método, descomponiendo la operación en
elementos
Examinar una descripción para verificar que
se están utilizando los mejores métodos de
trabajo
Realizar esl estudio de tiempos, tomar
tiempo y definir el tiempo estandar.
ESTUDIO
DE
MÉTODO
S
1
2
3
4
5
6
La definición del problema, que pueda ser
de índole social,
La selección de las tareas que serán objeto
de análisis
El registro y la recolección de datos
referidos a la actividad que se realiza,
empleando gráficos y diagramas para tal fin
El examen critico de cada uno de los pasos
cuestionando el modo de desempeño, las
condiciones, la secuencia de operaciones,
los medios empleados o intentando
encontrar soluciones alternativas.
La creación del nuevo método de
características mas económicas y mas
eficientes que el método original
La institución del método nuevo como
practica formal
7
La conservación del método mediante
inspección periódicas
69
CAPITULO V
COSTOS DE LA
IMPLEMENTACION DE
LA MEJORA
70
5.1 COSTO DE MATERIALES
COSTO HORA /HOMBRE SUELDO/HORAS
INVOLUCRADOS SUELDO 26 8
SUPERVISOR S/.
1,000.00
S/.
38.46 S/. 4.81
OPERARIO 1 S/. 930.00 S/.
35.77 S/. 4.47
OPERARIO 2 S/. 930.00 S/.
35.77 S/. 4.47
PRACTICANTE S/. 930.00 S/.
35.77 S/. 4.47
TOTAL 18.22
5.1.1 FASE DE ESTUDIO
COSTO
HRS / H TOTAL SOLES
HORAS DE DEDICADAS POR EL PRACTICANTE 4.00 4.47 17.88
HORAS DEDICADAS APOYO DEL SUPERVISOR 1.00 4.81 4.81
TOTAL COSTO HRS/H 22.69
MATERIALES FASE DE ESTUDIO
PAPEL 0.80
IMPRESIÓN /
OTROS 0.40
TOTAL MATERIALES FASE DE ESTUDIO 1.20
COSTO TOTAL DE LA FASE DE ESTUDIO 23.89
71
5.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN
COSTO
HRS /
H TOTAL SOLES
HORAS DE DEDICADAS POR EL
PRACTICANTE (5 hora por dia) 30.00 4.47 134.10
HORAS DEDICADAS POR EL SUPERVISOR 3.00 4.81 14.43
TOTAL COSTO HRS/H 148.53
MATERIALES FASE DE
IMPLEMENTACIÓN
CRONOMETRO 75.00
TABLEROS 20.00
HOJAS BOND 20.00
LAPICERO 2.00
TOTAL MATERIALES FASE DE IMPLEMENTACIÓN 117.00
COSTO TOTAL FASE DE IMPLEMENTACION 265.53
5.3 FASE DE CAPACITACIÓN:
COSTO
HRS /
H TOTAL SOLES
HORAS DE DEDICADAS POR EL
SUPERVISOR 2.00 4.81 9.62
HORAS DE DEDICADAS POR EL
PRACTICANTE 6.00 4.47 26.82
HORAS DEDICADAS POR 3 OPERARIOS 24.00 4.47 107.28
TOTAL COSTO HRS/H 143.72
72
MATERIALES FASE DE CAPACITACIÓN
PAPEL 5.00
IMPRESIÓN /
OTROS 3.15
TOTAL MATERIALES FASE DE CAPACITACIÓN 8.15
COSTO TOTAL DE FASE DE CAPACITACION 151.87
5.4 FASE DE SEGUIMIENTO
COSTO
HRS / H TOTAL SOLES
HORAS DE DEDICADAS POR EL
PRACTICANTE 3.00 4.47 13.41
COSTO TOTAL DE FASE SE SEGUIMIENTO 13.41
5.5 RESUMEN:
EL TOTAL DEL COSTO DE LA MEJORA S/. 454.70
TOTAL COSTOS DE MATERIALES S/. 126.35
TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA S/. 328.35
73
CAPITULO VI:
EVALUACION TÉCNICA Y ECONOMICA
DE LA MEJORA
74
6.1 BENEFICIO TÉCNICO Y/O ECONÓMICO ESPERADO DE LA MEJORA
Se comparan los dos DAP en sus tiempos totales
DAP
ACTUAL 812 MINUTOS
DAP
PROPUESTO 714 MINUTOS
BENEFICIO 98 MINUTOS
COSTO HORA /HOMBRE SUELDO/HORAS
INVOLUCRADOS SUELDO 26 8
SUPERVISOR S/.
1,000.00
S/.
38.46 S/. 4.81
OPERARIO 1 S/. 930.00 S/.
35.77 S/. 4.47
OPERARIO 2 S/. 930.00 S/.
35.77 S/. 4.47
PRACTICANTE S/. 930.00 S/.
35.77 S/. 4.47
TOTAL 18.22
75
TIEMPO OPTIMIZADO: se convierten los minutos a formato de horas (entre 60)
6.2.- Relacion Costo – Beneficio
Recuperación:
76
CAPITULO VII:
CONCLUSIONES
77
7.1.- CONCLUSIONES RESPECTO AL TRABAJO
1. Desarrollando un estudio de tiempos y métodos en los procesos de Producción se pueden
detectar operaciones críticas y tomar decisiones sobre cómo optimizarlas para mejorar el tiempo
de producción.
2. Actualmente no se llevan controles que permitan medir la eficiencia de las líneas de
producción, por lo que es necesario implementar estudios de tiempos y movimientos.
3. Al hacer el estudio de tiempos y movimientos se puede hacer uso de herramientas como
diagramas de operaciones, de flujo, de recorrido y Bimanuales para facilitar el estudio.
4. Colocando operarios expertos en las operaciones más complejas, se ayuda a mejorar la
eficiencia de la línea.
5. Al entrar un nuevo diseño a la línea de producción, el supervisor deberá realizar un estudio de
tiempos y movimientos para establecer tiempos estándar a cada operación.
6. Las operaciones lentas que se han detectado con el estudio de tiempos y movimientos, se
pueden agilizar colocando un operario más en cada una de estas operaciones y así se
incrementará la eficiencia de la línea.
7. Al implementar el estudio de tiempos, se incrementa la eficiencia de la línea, debido a que hay
un control en el tiempo de cada operación y el operario tiene un tiempo límite para trabajar cada
pieza.
8. Con el presente estudio se sienta un precedente en materia de recolección de datos y
determinación de estándares que facilitaran la realización de futuros estudios en beneficio del
funcionamiento óptimo de la empresa.
78
CAPITULO VIII
RECOMENDACIONES
79
7.1.- RECOMENDACIONES RESPECTO AL PROYECTO.
Se recomienda hacer los estudios en los diferentes tipos de las areas de produccion como
por ejemplo para los jugos y ensaladas.
Concientizar al equipo en general sobre las mejoras que se hacen para poder llevar a cabo
una alta productividad y satisfaccion al cliente.
Colaborar con la informacion que se les pide ya que para el presente studio se pudo
observar una Resistencia en la solicitud y permisos de la informacion, cabe recalcar que
es para una mejora en la empresa.
Se recomienda tambien insentivar al colaborador ya que es el quien elabora los productos
directamente, muy aparte de su remuneracion, un buen incentive o agasajo no les caería
mal.
80
CAPITULO IX:
ANEXOS, REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS
81
9.1 REFERENCIAS / ANEXOS BIBLIOGRAFICAS
www.phoenix-foods.com.pe/productos
https://es.slideshare.net/ingkarent84/medicion-del-trabajotiempos-suplementariosfatiga
www.monografias.com/trabajos29/estudios-metodos/estudios-metodos.shtml
https://es.slideshare.net/bomconsulting/71-tipos-de-desperdicios
https://mdc.org.co/desperdicios-lean-manufacturing/
https://drive.google.com/file/d/13yxhtKFCGZJmPM70e9LJFZeu4pQvhIpw/view
https://www.youtube.com/watch?v=WSd5kidOzNo
https://www.youtube.com/watch?v=I34YnWJpLTY
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-produc.
https://germenstartup.wordpress.com/.../estudio-de-tiempos-y-movimientos-en-la-emp...
http://www.bdigital.unal.edu.co/872/1/1128266813_2009.pdf