DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

63
DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA VARIACIÓN POR SOBREPESO EN LA PRODUCCIÓN DE PAN INTEGRAL UVA EN LA EMPRESA PRICESMART DE COLOMBIA GIOVANNY ESCOBAR NARANJO RUBÉN DARÍO QUEMBA CALLE UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI INGENIERÍA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA 2016

Transcript of DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

Page 1: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA VARIACIÓN POR

SOBREPESO EN LA PRODUCCIÓN DE PAN INTEGRAL UVA EN LA

EMPRESA PRICESMART DE COLOMBIA

GIOVANNY ESCOBAR NARANJO

RUBÉN DARÍO QUEMBA CALLE

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

2016

Page 2: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA VARIACIÓN POR

SOBREPESO EN LA PRODUCCIÓN DE PAN INTEGRAL UVA EN LA

EMPRESA PRICESMART DE COLOMBIA

GIOVANNY ESCOBAR NARANJO

RUBÉN DARÍO QUEMBA CALLE

Trabajo de grado presentado para el Diplomado LEAN SEIS SIGMA, como

opción de grado para optar al título de Ingenieros Industriales

ILEANA GLORIA PÉREZ VERGARA

DIRECTORA DIPLOMADO

GABRIEL RUEDA G.

Black Belt Certificad en Seis Sigma – Lean

Director Trabajo de grado

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI

INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

2016

Page 3: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. TÍTULO DEL PROYECTO .............................................................................................. 1

2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 1

4. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 2

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 2

5. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................ 3

5.1. LEAN MANUFACTURING ...................................................................................... 3

5.1.1. DESPERDICIOS .................................................................................................. 4

5.1.2. PRINCIPIOS ........................................................................................................ 4

5.1.3. HERRAMIENTAS ................................................................................................ 5

5.1.3.1. CINCO ESES (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE) ................. 5

5.1.3.2. JUST IN TIME (JUSTO A TIEMPO) ................................................................ 6

5.1.3.3. SMED ............................................................................................................... 6

5.1.3.4. TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) .............................................. 6

5.1.3.5. KAIZEN ............................................................................................................ 7

5.1.3.6. KANBAN ........................................................................................................... 7

5.1.3.7. CONTROLES VISUALES ................................................................................ 8

5.1.3.8. POKA YOKE .................................................................................................... 9

5.2. SEIS SIGMA ............................................................................................................ 9

Page 4: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

5.2.1. MÉTODO DMAIC .............................................................................................. 10

6. DESARROLLO DEL PROYECTO ................................................................................ 12

6.1. FASE DEFINIR ...................................................................................................... 12

6.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 12

6.1.2. PROJECT CHARTER........................................................................................ 14

6.1.3. SIPOC ................................................................................................................ 15

6.1.4. VOC (Voz del Cliente) ....................................................................................... 17

6.2. FASE MEDIR ......................................................................................................... 18

6.2.1. FLUJO DEL PROCESO .................................................................................... 19

6.2.2. VALUE STREAM MAPPING (VSM) .................................................................. 22

6.2.3. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................................ 24

6.2.4. CAPACIDAD DEL PROCESO Y NIVEL SIGMA............................................... 24

6.3. FASE ANALIZAR................................................................................................... 27

6.3.1. ANÁLISIS DE VARIABLES CON EL EQUIPO DE TRABAJO ......................... 28

6.3.2. ANÁLISIS DEL MUESTREO POR LOTES ....................................................... 30

6.3.3. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO .......................................................................... 32

6.3.4. APLICACIÓN DE TÉCNICA DE LOS CINCO ¿POR QUÉ? ............................ 34

6.3.5. AMEF, ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA ................................. 34

6.4. FASE MEJORAR................................................................................................... 37

6.4.1. ACTIVIDADES DE MEJORA IMPLEMENTADAS ............................................ 37

Page 5: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

6.5. FASE CONTROLAR ............................................................................................. 43

6.5.1. GRÁFICO DE CONTROL .................................................................................. 43

6.5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS .................................................................................. 44

6.5.3. CÁLCULO DEL NUEVO SIGMA DEL PROCESO............................................ 45

6.5.4. CUADRO DE INDICADORES ........................................................................... 46

6.5.4.1. AHORRO OBTENIDO Y PROYECTADO ..................................................... 46

7. CONCLUSIONES .................................................................................................. 47

8. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 48

9. TABLAS ................................................................................................................. 49

9.1. TABLA 1: DATOS HISTÓRICOS .......................................................................... 49

9.2. TABLA 2: DATOS DE MUESTREO ...................................................................... 51

9.3. TABLA 3: PLAN DE ACCIÓN ............................................................................... 51

10. ANEXOS ................................................................................................................ 53

10.1. ANEXO 1: PROJECT CHARTER ...................................................................... 53

10.2. ANEXO 2: MANTENIMIENTO MENSUAL CONFIGURADO EN GMAC ......... 54

10.3. ANEXO 3: MANTENIMIENTO SEMANAL NUEVO CONFIGURADO EN GMAC ................... 56

10.4. ANEXO 4: ACTAS DE CAPACITACIÓN ........................................................... 57

Page 6: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

1

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Diseño de un plan de acción para disminuir la variación por sobrepeso en la

producción de pan integral uva en la empresa PriceSmart de Colombia

2. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se plantea todo el proceso llevado a cabo para determinar e

implementar un plan de acción para disminuir la variación por sobrepeso que se

presenta en la producción del pan integral uva en la empresa PriceSmart de

Colombia, Club 6103 Menga, teniendo como enfoque principal la aplicación de todo

el ciclo DMAIC, y las herramientas que brinda la metodología Lean Six Sigma.

3. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se enfocará en la aplicación de la metodología Lean Six Sigma y las

diferentes herramientas que brinda el Lean Manufacturing, con la finalidad de

analizar el proceso de producción del pan integral uva en la empresa PriceSmart de

Colombia, Club 6103 Menga, el cual presentó un sobrecosto de producción de $

14.804.549 por variación del peso de las unidades de pan por fuera de las

especificaciones en el periodo comprendido entre abril de 2015 a marzo de 2016; y

Page 7: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

2

de esta manera poder determinar las causas raíces por las cuales se presenta este

comportamiento en el proceso, y posteriormente poder definir e implementar un plan

de acción que pueda solucionar y/o mitigar la ocurrencia de estas causas generando

ahorros significativos para la empresa.

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proyecto que permita establecer e implementar un plan de acción

para disminuir en un 70% la variación por sobrepeso de la producción de pan

integral uva en la empresa PriceSmart de Colombia, a través de la aplicación de

todas las herramientas y técnicas que ofrece la metodología Lean Six Sigma.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer un diagnóstico de la situación actual que se presenta en la línea

de producción y determinar las variables críticas que afectan el proceso y

generan el sobrepeso en el pan integral uva.

Recolectar los datos necesarios para realizar un análisis del proceso y

determinar las causas raíces del problema.

Plantear un plan de acción el cual permita el mejoramiento del proceso

atacando cada una de las causas raíces identificadas.

Implementar las mejoras indicadas en el plan de acción y evaluar la nueva

situación de la línea de producción.

Estandarizar las actividades que intervienen en el proceso de producción del

pan integral uva que se identifiquen como críticas.

Determinar el beneficio que representarán para la compañía los resultados

obtenidos con las mejoras implementadas

Page 8: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

3

5. MARCO REFERENCIAL

Lean Six Sigma es la combinación mejorada de dos metodologías científicas

llamadas Lean y Six Sigma que, de forma separada, buscan la maximización de la

productividad. Sin embargo, unidas bajo una misma metodología, no sólo se

orientan a reducir costes, sino también a maximizar la eficiencia en los procesos y,

por lo tanto, a que las empresas que la implementen sean más competitivas en sus

respectivos mercados.

Lean Six sigma es una filosofía y metodología que combina la manufactura esbelta

con seis sigma, y establece cómo mejorar los procesos en una forma que involucra

los costos de la mala calidad, procesos fuera de control, el desperdicio y los factores

críticos de los requerimientos de los clientes. (Mantilla Celis & Sánchez García,

2012).

5.1. LEAN MANUFACTURING

Se entiende por lean manufacturing (en castellano "producción ajustada"), la

persecución de una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación del

desperdicio, entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones

que no aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a

pagar. La producción ajustada (también llamada Toyota Production System), puede

considerarse como un conjunto de herramientas que se desarrollaron en Japón

inspiradas en parte, en los principios de William Edwards Deming. (Rajadell

Carreras & Sánchez García, 2010)

Page 9: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

4

5.1.1. DESPERDICIOS

Lean Manufacturing se focaliza en la reducción de los siete tipos de "desperdicios"

en productos manufacturados:

Sobre-producción

Tiempo de espera

Transporte

Exceso de procesados

Inventario

Movimientos

Defectos

Al igual se habla de un octavo desperdicio en la manufactura como lo es:

Potencial humano subutilizado

5.1.2. PRINCIPIOS

El Lean Manufacturing se fundamenta en cinco principios, los cuales están

enfocados en buscar la mejora de los procesos, agilizarlos y eliminar las actividades

que no agreguen valor.

1. Especificar el Valor para los clientes (eliminar desperdicios). No debemos

pensar por los clientes. El cliente paga por las cosas que cree que tienen

valor y no por las cosas que pensamos que son valiosas. Las actividades de

valor son aquellas que el cliente está dispuesto a pagar por ellas. Todas las

otras son desperdicios (MUDA).

2. Identificar el mapa de la cadena de valor (VSM) para cada producto/servicio.

La secuencia de actividades que permite responder a una necesidad del

Page 10: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

5

cliente representa un flujo de valor. Creando un "mapa" de la corriente de

valor, es posible identificar aquellas actividades que no agregan valor, desde

el punto de vista del cliente, a fin de poder eliminarlas.

3. Favorecer el flujo (sin interrupción). Debemos lograr un movimiento continuo

del producto/servicio a través de la corriente de valor. Por ello, tenemos que

reducir los tiempos de demora en el flujo de valor quitando los obstáculos en

el proceso.

4. Dejar que los clientes tiren la producción (sistema PULL). La aplicación del

Flujo y del Pull generan una respuesta más rápida y exacta con un menor

esfuerzo y menores desperdicios. Permite producir sólo lo que el cliente pide

y evita la generación de un stock innecesario.

5. Perseguir la perfección (mejora continua). Hay que seguir trabajando

constantemente para conseguir unos ciclos de producción más cortos,

obtener la producción ideal (calidad y cantidad), focalizar los esfuerzos en el

valor para el cliente. "Ninguna máquina o proceso llegará a un punto a partir

del cual no se puede seguir mejorando" (Sakichi Toyoda - 1890).

5.1.3. HERRAMIENTAS

El Lean Manufacturing es una estrategia de producción, que está constituida por

algunas herramientas, cuyo propósito principal es eliminar todas las operaciones

que no agregan valor al producto final (producto y/o servicio). A continuación se

describen las principales herramientas utilizadas para esta finalidad.

5.1.3.1. CINCO ESES (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE)

Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de

la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento

del entorno de trabajo por parte de todos.

Page 11: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

6

En Ingles se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos de casa

también en el trabajo”.

5.1.3.2. JUST IN TIME (JUSTO A TIEMPO)

Just-in-Time fue creado y desarrollado en la empresa Toyota por el ingeniero Taiichi

Ohno. Su concepto principal es que define el despilfarro como cualquier actividad

que no aporta valor para el cliente. Toyota adoptó la estrategia de eliminar todo uso

de recursos por encima del mínimo teórico necesario (mano de obra, equipos,

tiempo, espacio, energía), además, de comprar los productos en el momento

preciso y en las cantidades requeridas.

5.1.3.3. SMED

SMED (Quick Changeover) por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of

Dies), es una metodología o serie de técnicas, de Lean Manufacturing, que hacen

posible la reducción dramática en el tiempo de alistamiento y cambio de referencia

de una máquina.

El tiempo de cambio de referencia se define como el tiempo que transcurre desde

que se produce la última pieza correcta del producto A hasta que se produce la

primera pieza correcta del producto B a la eficiencia total.

5.1.3.4. TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE)

El concepto de TPM (Mantenimiento total productivo) nace en la empresa Toyota

bajo el alero del Sistema de Producción Toyota. Esta nueva forma de abordar el

Page 12: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

7

mantenimiento fue desarrollado a fines de los años sesenta por el ingeniero Seiichi

Nakajima con la guía de Shigeo Shingo y con la premisa de Total Quality

Management (TQM), ideó una forma de lograr Cero paradas y Cero defectos en el

sistema productivo.

TPM es un sistema innovador de producción que consiste en que el personal día a

día realice actividades de mantenimiento básico a la maquinaria, equipos e

instalaciones, esto permite el mejoramiento continuo a través del conocimiento

profundo de la maquinaria y proceso por parte del operario.

5.1.3.5. KAIZEN

Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus

componentes, de manera armónica y proactiva. El Kaizen surgió en el Japón como

resultado de sus imperiosas necesidades de superarse a sí misma de forma tal de

poder alcanzar a las potencias industriales de occidente y así ganar el sustento para

una gran población que vive en un país de escaso tamaño y recursos. Hoy el mundo

en su conjunto tiene la necesidad imperiosa de mejorar día a día. La polución

ambiental, el continuo incremento de la población a nivel mundial y el agotamiento

de los recursos tradicionales más fácilmente explotables, hacen necesaria la

búsqueda de soluciones, las cuales sólo podrán ser alcanzadas mediante la mejora

continua en el uso de los recursos en un mundo acostumbrado al derroche y el

despilfarro. Kaizen se apoya sobre los equipos de trabajo y la Ingeniería Industrial

para mejorar los procesos productivos.

5.1.3.6. KANBAN

El Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la

fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios en cada

Page 13: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

8

uno de los procesos que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica, como entre

distintas empresas.

También se denomina “sistema de tarjetas”, pues en su implementación más

sencilla utiliza tarjetas que se pegan en los contenedores de materiales y que se

despegan cuando estos contenedores son utilizados, para asegurar la reposición

de dichos materiales. Las tarjetas actúan de testigo del proceso de producción.

Otras implementaciones más sofisticadas utilizan la misma filosofía, sustituyendo

las tarjetas por otros métodos de visualización del flujo.

5.1.3.7. CONTROLES VISUALES

La gestión visual es cualquier dispositivo de comunicación que indique el estado de

algo con un solo vistazo, permitiendo identificar si esta fuera del estándar. Ayuda a

los empleados a ver cómo están haciendo su trabajo.

Una buena gestión visual debe informar a cualquiera, incluso a personas ajenas a

la línea de forma clara y si necesidad de que las señales sean estudiadas, su

significado debe ser inmediatamente claro.

La idea de la gestión visual o el control visual es la de eliminar toda la carga

administrativa de los pequeños sistemas, por ejemplo si una maquina tiene 12

medidores diferentes y cada uno debe indicar una medida diferente de presión más

su tolerancia, el operario tendrá que establecer si cada uno está dentro del rango

establecido, esto lo puede hacer apoyado por su memoria o por una lista de

chequeo, con la primera opción pierde tiempo leyendo el medidor y le suma un

componente de posible error debido a la probabilidad de que su memoria falle, en

el segundo caso el operario igualmente perderá tiempo leyendo el instrumento y

comparándolo con la lista de chequeo.

Page 14: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

9

5.1.3.8. POKA YOKE

Un poka-yoke es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en

la operación de un sistema. Por ejemplo, el conector de un USB es un poka-yoke

puesto que no permite conectarlo al revés.

Algunos autores manejan el poka-yoke como un sistema a prueba de tontos (baka-

yoke en japonés), el cual garantiza la seguridad de la maquinaria ante los usuarios

y procesos y la calidad del producto final. De esta manera, se previenen accidentes

de cualquier tipo.

5.2. SEIS SIGMA

Seis Sigma es una estrategia de mejora continua del negocio que busca encontrar

y eliminar las causas de los errores, defectos y retrasos en los procesos del negocio,

enfocándose hacia aquellos aspectos que son críticos para el cliente. La estrategia

6σ se apoya en una metodología altamente sistemática y cuantitativa orientada a

mejorar los resultados del negocio con tres áreas prioritarias de acción: satisfacción

del cliente, reducción del tiempo de ciclo y disminución de los defectos. La meta de

6σ, que le da el nombre, es lograr procesos con calidad Seis Sigma, es decir,

procesos que como máximo generen 3.4 defectos por millón de oportunidades de

error. Esta meta se alcanza mediante un programa vigoroso de mejora, diseñado e

impulsado por la alta dirección de una organización, en el que se desarrollan

proyectos en las diferentes áreas de la empresa con el objetivo de lograr mejoras y

remover defectos y retrasos de productos, procesos y transacciones.

La metodología en la que se apoya Seis Sigma está definida y fundamentada en las

herramientas y el pensamiento estadísticos. (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar,

2009)

Page 15: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

10

La filosofía de mejoramiento continua Seis Sigma es un conjunto de técnicas y

conceptos de carácter administrativo y estadístico que se enfocan en reducir la

variabilidad en los procesos, entre menos variabilidad se tienen procesos

relativamente estables los cuales se pueden llegar a predecir con mayor facilidad

por lo menos en el corto plazo, además si se tienen procesos controlados

estadísticamente se asegura con un cierto nivel de confianza que no se generara

producto no conforme y se puede realizar análisis que permitan identificar de

manera certera las causas principales que afectan el rendimiento de los procesos.

(Caicedo Solano, 2011)

5.2.1. MÉTODO DMAIC

Para poder realizar mejoras significativas de manera consistente dentro de una

organización, es importante tener un modelo estandarizado de mejora a seguir.

DMAIC es el proceso de mejora que utiliza la metodología Seis Sigma y es un

modelo que sigue un formato estructurado y disciplinado (McCarty et al., 2004).

DMAIC consistente de 5 fases conectadas de manera lógica entre sí (Definir, Medir,

Analizar, Mejorar, Controlar). Cada una de estas fases utiliza diferentes

herramientas que son usadas para dar respuesta a ciertas preguntas específicas

que dirigen el proceso de mejora. (Ocampo & Pavón, 2012)

Las fases de método DMAIC son:

Definir

En la fase de definición es donde se establece el métrico que deseamos corregir y

como se conecta este con un impacto a la organización, se pesenta el estado

histórico de esa métrica y se empieza a establecer una meta a alcanzar. Se nombra

al equipo que estará participando en el proyecto

Medir

Page 16: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

11

Se construye la definición operacional de la métrica y sus componentes para evitar

confusiones en un futuro. Se establece de qué reportes o sistemas de medición se

estarán capturando las lecturas. Se empiezan a vislumbrar aquellas posibles

razones (Xs) por las que la métrica se está comportando como tal.

Analizar

Esta fase se concentra en volver el problema práctico en un problema estadístico.

Se revisa la estabilidad de la información. Se calcula el valor Z, viendo por "primera

vez" cuál es el estado sigma de la métrica.

Mejorar

Una vez identificadas las razones vitales, se realizan métodos o reuniones para ver

qué cambios se pueden realizar a esas características.

Se establece un plan piloto para controlar los cambios que se quieren hacer y

detectar posibles efectos no deseados.

Controlar

Es importante controlar que el cambio no haya sucedido solo porque "se le estaba

poniendo atención". Es por eso que después de concluidos los cambios se deja que

el proceso continúe sin tanta supervisión pero se controla la métrica, garantizando

así que los cambios son constantes en el tiempo.

Page 17: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

12

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

A partir de este punto se detalla todo el proceso llevado a cabo para la aplicación

del ciclo DMAIC para la solución del problema de la variación por sobrepeso del pan

integral uva. Se detallarán las actividades realizadas en cada fase y los resultados

obtenidos con cada una.

6.1. FASE DEFINIR

Esta fase de la metodología DMAIC se ocupa de definir los requerimientos del

cliente y entender los procesos importantes afectados. Estos requerimientos del

cliente se denominan CTQs (por sus siglas en inglés: Critical to Quality, Crítico para

la Calidad). Este paso se encarga de definir quién es el cliente, así como sus

requerimientos y expectativas. Además se determina el alcance del proyecto: las

fronteras que delimitarán el inicio y final del proceso que se busca mejorar.

6.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La empresa PriceSmart de Colombia maneja en cada uno de sus clubes o

sucursales líneas de producción de productos de panadería y repostería, como lo

son los diferentes tipos de panes, ponqués y tortas, los cuales pasan directamente

desde la línea de producción a las góndolas de sus puntos de venta.

Uno de los productos que mayor índice de venta presenta para la compañía es el

Pan Integral de Uva, el cual se vende al consumidor final en bolsas de 25 unidades

en todas los clubes de PriceSmart, y es producido directamente en cada uno de

ellos.

Page 18: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

13

En el periodo comprendido entre el 01 Abril de 2015 al 31 de Marzo de 2016, en el

proceso de elaboración del Pan Integral Uva en el club Menga de la ciudad de Cali,

se presentó un promedio mes de porcentaje de producto No Conforme con las

especificaciones de proceso del 44,7%. Esto debido a que este porcentaje de

unidades de producto salen de la línea de producción con un promedio de 5 gramos

de sobrepeso por encima de los 62.5 gramos que se esperan como peso ideal de

cada unidad. Esto representó para el departamento de Panadería unas pérdidas

aproximadas de: $ 14.804.549 durante el año.

En la siguiente gráfica se ilustra la variabilidad presentada por los productos no

conformes teniendo como base la media de cada semana para productos no

conformes en el año 2015.

Imagen 1: Variabilidad de No Conformes 2015

Page 19: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

14

La meta de este proyecto es reducir en un 70% ese porcentaje de productos por

fuera de las especificaciones del proceso, es decir, pasar de tener un porcentaje de

productos no conformes de 44.7% a tener un máximo de 13.4%, generando un

ahorro esperado para la compañía de $ 10.363.184 al año.

Imagen 2: Porcentaje de No Conformes por Semana

6.1.2. PROJECT CHARTER

El Project Charter es el documento mediante el cual se realiza la declaración del

alcance, los objetivos y los participantes del proyecto. Permite realizar la

delimitación preliminar de las funciones y responsabilidades, exponer los objetivos

del proyecto e identificar las principales partes interesadas. Sirve como una

referencia de autoridad para el futuro del proyecto.

464136312621161161

55,00%

50,00%

45,00%

40,00%

35,00%

Observación

Va

lor

ind

ivid

ua

l

_X=44,73%

LCS=55,14%

LCI=34,32%

464136312621161161

12,00%

9,00%

6,00%

3,00%

0,00%

Observación

Ra

ng

o m

óv

il

__MR=3,91%

LCS=12,79%

LCI=0,00%

Gráfica I-MR de Porc. Prod. No Conf.

Page 20: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

15

En este documento se definió el problema presentado con el sobrepeso de los

panes que salen de la línea de producción y las metas del proyecto considerando

los valores esperados, expuestos en la definición del problema, así como los

responsables del equipo de trabajo que estarán involucrados en las actividades a

realizar.

Las actividades del proyecto inician el 2 de abril de 2016 con la Etapa Definir, y

culminan el 4 de Junio de 2016 cuando se realizará la presentación de avance de

la etapa Controlar. (Anexo 1, Project Charter)

6.1.3. SIPOC

SIPOC es un acrónimo de las palabras en inglés de “Supplier, Input, Process,

Output, Customer”. Mediante su uso se definen los límites del proceso, el punto de

inicio y final del proceso que necesita una mejora.

Para el caso de este proyecto se definieron así:

Proveedores: Proveedores Externos, Área de Merchandising, Gerencia de

Panadería

Cronograma del ProyectoFecha Final

de Etapa DEFINA2 de Abril de

2016MEDICION

22 de Abril de

2016ANALISIS

06 de Mayo

de 2016MEJORAS

21 de Mayo

de 2016CONTROL

04 de Junio

de 2016

Etapa Status

Definir OK

MedirOK

Analizar OK

Mejorar OK

Controlar OK

Definir el alcance del proyecto

Programación de mediciones por lotes en cada una

de las etapas del proceso

Identificar

Identificación de las variables que originan el

producto no conforme.

Fecha Resultado esperado

2 de Abril de 2016

22 de Abril 2016

Actividad

06 de Mayo de 2016

21 de Mayo de 2016

4 de Junio de 2016

Solucionar las tres variables criticas del proceso

Medicion con resultados favorables en el proceso.

Estandarizar los procesos implementados

Revisión de variables criticas

Implementacion de mejoras en variables criticas

Verificacion de cumplimiento de estandares y

procedimientos

Page 21: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

16

Entrada: Plan de Producción, Materia Prima, Material de Empaque, Material

de Etiquetado

Proceso: La línea completa de producción del pan integral Uva, con todos

los equipos y procesos manuales.

Salida: Producto Empacado y Etiquetado

Cliente: Consumidor Final, Gerencia General, Gerencia de Panadería.

Imagen 3: SIPOC

S I P O C

Supplier Input Process Output Customer

Proveedores

Externos

Plan de

Producción

Producto

Empacado y

Etiquetado

Consumidor

Final

Área de

Merchandising

Materia

Prima

Gerencia

General

Gerencia de

Panadería

Material de

Empaque

Gerencia de

Panadería

Material de

Etiquetado

Page 22: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

17

6.1.4. VOC (Voz del Cliente)

La Voz del cliente permite describir y enumerar los requerimientos del cliente

incluyendo las percepciones y expectativas que se tienen y esperan hacia el

producto o servicio.

Con esta herramienta se estableció que para entregar valor a los clientes definidos

en el SIPOC se requiere estandarizar el peso por unidad en la línea de producción

de pan integral uva, para ello se definieron los factores críticos de calidad en el

proceso de producción como son: Entrenamiento, Calidad del Producto, Parámetros

de Operación, Estado y Disponibilidad de las Maquinas, y un Plan de Muestreo para

determinar el cumplimiento de las especificaciones. De igual manera se definieron

los indicadores para medir cada uno de estas variables.

Page 23: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

18

Imagen 4: Voz del Cliente (VOC)

Se definen como variables críticas: El peso del producto, el entrenamiento a los

operarios y el porcentaje de cumplimiento de los parámetros de operación.

6.2. FASE MEDIR

La intención en ésta fase es recopilar los datos que permiten describir y diagnosticar

con mayor detalle, la naturaleza del problema u oportunidad de mejora detectados

Page 24: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

19

en la fase anterior, y que conducen al logro de los objetivos del proyecto

seleccionado. (Mantilla Celis & Sánchez García, 2012)

6.2.1. FLUJO DEL PROCESO

El proceso de producción del pan integral uva está compuesto por cada una de las

actividades que se describen a continuación:

Se da inicio del turno con la revisión del plan de producción para el día en específico,

donde se debe observar cantidad de producto a producir, ubicación de materia

prima a utilizar y operario asignado. El operario debe solicitar a los montacarguistas

bajar de los estantes la materia prima y una vez este en el área de producción revisa

la calidad de la materia prima, fechas de vencimiento y verifica que la cantidad

concuerde con la cantidad a producir.

Con la materia prima lista, se realiza revisión de las máquinas de producción, donde

se verifica que estén limpias, que estén calibradas en las especificaciones para el

producto a producir y se ponen en marcha durante 5 minutos para verificar que los

equipos operen sin problemas (velocidad ideal, ruidos, fugas de aceite, etc.). Si los

equipos trabajan dentro de los rangos normales, se procede a homogenizar la

materia prima, si se presenta alguna falla en los equipos, se llama a soporte técnico

y solo hasta que se solucione el problema se da inicio al proceso de

homogenización.

Una vez esté garantizada la cantidad de materia prima y la operación de los equipos,

se pesan los ingredientes de acuerdo a la receta en una báscula y se vierten en el

recipiente de la maquina mojadora que se encarga de homogenizar o mezclar los

ingredientes de la siguiente forma: 5 minutos en primera velocidad luego agregar la

levadura y 8 minutos en segunda velocidad, seguidamente se agregan las uvas y

Page 25: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

20

se deja otros 2 minutos en segunda velocidad. Pasado este proceso la masa

homogenizada pasa al equipo divisora volumétrica, quien se encarga de porcionar

la masa en unidades del peso que haya sido parametrizado en el equipo.

Cada unidad cortada o porcionada en el peso especificado es transportada por una

banda hacia la máquina de refinamiento donde se pule la masa y se le da una forma

redondeada. Cada unidad sale del equipo a la reposadora donde cumple un tiempo

de reposo (proceso vital para que el gluten actué y permita el estiramiento de la

masa y que esta sea tratada con diversas posibilidades). Este equipo por medio de

tolvas va transportando el producto y una vez cumpla el ciclo de espera las arroja a

la formadora de pan, equipo encargado de darle la forma final al producto.

Cada unidad es puesta en una bandeja con capacidad para 25 unidades protegida

con papel encerado, esta bandeja es pesada y debe cumplir con un peso específico,

adicional el dato de “peso” es registrado en una hoja de registro.

Una vez todo el lote producido este en las bandejas y cada bandeja este ubicada

en el escabiladero, estos son ingresados al proofer con condiciones de 90°F y 80%

de humedad durante 90 minutos para la fermentación de la masa.

Se saca el producto y este pasa por un rocío de huevo en su parte superior para

después ser ingresado al horno durante 12 minutos a una temperatura de 380°F.

Finalmente se deja el producto en reposo durante 45 minutos para después ser

empacado y etiquetado.

Page 26: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

21

Imagen 5: Flujo del Proceso

Page 27: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

22

6.2.2. VALUE STREAM MAPPING (VSM)

VSM (Mapa de Cadena de Valor) es una técnica gráfica que permite visualizar todo

un proceso, permite detallar y entender completamente el flujo tanto de información

como de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue al cliente, con

esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor al proceso para

posteriormente iniciar las actividades necesarias para eliminarlas.

Para el caso del proceso de producción del pan integral uva, el mapa de cadena de

valor agrupa las actividades desde el alistamiento de la materia prima, hasta los

procesos de empaque y etiquetado del producto, con una línea base aproximada de

13.624 segundos (3,78 Horas) por cada lote de producción.

Page 28: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

23

Imagen 6: Mapa de Cadena de Valor

Page 29: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

24

6.2.3. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la medición de las variables del proceso se toman en cuenta 2 tipos de datos

recolectados:

1. Información histórica de la medición del peso de cada bandeja de 25

unidades producidas entre el mes de abril de 2015 hasta marzo de 2016,

con la cual se podrá definir si cada medición cumple o no cumple las

especificaciones esperadas, teniendo en cuenta las especificaciones

establecidas para el producto, y adicionalmente, establecer qué

porcentaje de producto no cumple las especificaciones esperadas

respecto a la producción total. (Tabla 1, Datos Históricos)

2. Para complementar la medición con datos actuales se toman muestreos

de 100 unidades de pan de 6 diferentes lotes, 2 por día, empezando

desde el 26 de abril de 2016 hasta el 25 de abril de 2016, midiendo su

peso en cada una de las partes del proceso donde se aplica algún tipo de

cambio al producto. Con esta medición se podrán obtener los datos

individuales de peso de cada unidad de pan y analizar en cuál de las

partes del proceso se genera la mayor cantidad de productos por fuera

de especificación. (Tabla 2, Datos de Muestreo)

6.2.4. CAPACIDAD DEL PROCESO Y NIVEL SIGMA

Con la información recolectada, se realizó el análisis de los datos para realizar el

cálculo de la capacidad del proceso. Inicialmente se debe conocer si los datos

recolectados corresponden a una distribución normal, para lo cual fue necesario

Page 30: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

25

realizar una prueba de normalidad. Al realizar esta prueba se obtiene que el valor p

(nivel de significancia) es menor a 0.05, lo cual indica que los datos recolectados no

corresponden a una distribución normal.

Posteriormente se identifica qué tipo de transformación se debe aplicar a los datos

para normalizarlos, dando como resultado que la transformación que arroja un valor

p mayor a 0.05 es la transformación de Johnson.

Imagen 7: Identificación de Transformación

Utilizando la transformación de Johnson de realiza el cálculo de la capacidad del

proceso:

Page 31: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

26

Imagen 8: Capacidad del Proceso

En el cálculo de la capacidad del proceso se puede apreciar que los datos presentan

una desviación estándar de 2,883, y que por cada millón (1,000,000) de unidades

producidas, se observan 398,333 unidades por fuera de las especificaciones, lo cual

muestra un proceso de que no es capaz de producir con el rendimiento esperado.

Con la información obtenida en el cálculo de la capacidad del proceso, se realiza el

cálculo del nivel sigma, obteniendo los siguientes resultados:

Page 32: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

27

Imagen 9: Cálculo Nivel Sigma

Con los datos obtenidos del proceso de producción de pan integral uva y la cantidad

de unidades por fuera de especificaciones que se presentan por cada millón de

unidades producidas, se obtiene un nivel sigma de 1.49 y un rendimiento del

49.722%.

Imagen 10: Tabla de Indicadores Antes

Bajo esta medición, se obtiene que el 49,7% de los panes se encuentran dentro de

las especificaciones, por lo tanto el 51,3% presentan sobrepeso.

6.3. FASE ANALIZAR

La finalidad de esta fase es determinar las causas raíz de los defectos y

oportunidades de mejora identificar mediante el análisis de la información

Indicador Antes

Promedio 64,6273

Capacidad del Proceso (Ppk) 0,04

Yield (Rendimiento) 49,72%

Sigma del Proceso 1,49

DPMO 398333,33

Page 33: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

28

recolectada. Para llevar a cabo esta tarea se realizaron mediciones de causa de

defectos en la línea de producción, medición de variables con los integrantes del

equipo de trabajo, análisis de causas mediante diagrama causa y efecto y

herramienta de 5 por qué.

6.3.1. ANÁLISIS DE VARIABLES CON EL EQUIPO DE TRABAJO

A través de reuniones con el equipo de trabajo, es decir, con las personas

implicadas directamente en el proceso de producción como los operarios,

supervisor, gerente de panadería, encargado de mantenimiento y el equipo del

proyecto, se realizó una matriz de evaluación de las diferentes variables que

pudieran estar impactando en el producto final generando el sobrepeso en las

unidades de pan. Posteriormente cada uno de los participantes brindó un puntaje a

cada una de las variables identificadas y de esta manera al ponderar estos puntajes

se pudieron identificar las variables más críticas según el conocimiento y

experiencia del proceso, tal como se observa en la imagen.

Las variables identificadas fueron:

1. Corte de unidades de producto

2. Conocimiento del operador sobre los parámetros de los equipos

3. Composición de la mezcla

4. Maquinas asignadas al proceso

Page 34: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

29

Imagen 11: Análisis de Variables con Equipo

De igual manera con la ponderación de las causas identificadas, se realizó un

diagrama de Pareto para confirmar la participación de cada una de ellas en los

puntajes obtenidos, confirmando el orden establecido previamente.

Page 35: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

30

Imagen 12: Diagrama de Pareto

6.3.2. ANÁLISIS DEL MUESTREO POR LOTES

Como se planteó en el plan de recolección de datos, con la finalidad de identificar

en la línea de producción el origen del sobrepeso en las unidades de pan, se realizó

un muestreo de 100 unidades tomadas directamente desde la salida de los procesos

de corte, refinamiento y moldeo para realizar la medición de sus pesos e identificar

en cuál de estos procesos se genera el sobrepeso que se desea atacar. Esto se

realizó a 6 diferentes lotes de producción en 3 días de trabajo (2 lotes por día) para

un total de 600 unidades medidas en total.

Como resultado de esta medición se obtuvo que es en el proceso de corte donde

se encuentra el origen del sobrepeso de los panes, ya que las unidades con un peso

por fuera de especificaciones salen desde esta fase de la línea de producción con

Page 36: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

31

esta característica y no se obtiene una variación significativa de la misma al pasar

por las fases posteriores de refinamiento o moldeo.

Imagen 13: Gráfica I-MR Peso x Proceso

Como se puede observar en la gráfica I-MR anterior, las medias de los pesos

obtenidos en cada uno de los procesos de corte, moldeo y refinamiento no tienen

variación, y por lo tanto al ser el proceso se corte el que primero se ejecuta sobre

las unidades producidas, se confirma como el origen del sobrepeso.

De igual manera, en la siguiente gráfica de intervalos se realiza un análisis de las

medias de los pesos obtenidos únicamente en el proceso de corte de los 6 lotes

medidos, donde a pesar de ser las mismas cantidades de unidades medidas, el

mismo equipo y la misma metodología de medición, se obtiene una variación grande

entre lote y lote, con lo cual se confirma que adicional al enfoque al proceso de corte

como origen del sobrepeso, también es necesario enfocarse en el proceso previo al

corte y que puede afectar directamente la operación en este proceso, por lo tanto la

homogenización de la mezcla también se define como variable crítica.

Page 37: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

32

Imagen 14: Gráfica de Intervalos Peso x Lote

6.3.3. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

Con la herramienta del diagrama de Ishikawa o de causa-efecto, se realizó la

identificación de las diferentes causas del problema del sobrepeso en las unidades

de pan integral uva desde el punto de vista de cada uno de los factores críticos en

un proceso de producción como son máquinas y equipos, proceso, operarios,

ingredientes y el método de medición. Posteriormente, se realizó la evaluación de

las causas y sub causas identificadas dándoles un puntaje de 1 a 10, donde 1 es

poca criticidad y 10 es gran criticidad, obteniendo como resultado que las 3 causas

más críticas son:

Fallas en la máquina de corte (divisora volumétrica)

Variaciones en las especificaciones de la receta

Incorrecta operación de los equipos.

Page 38: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

33

Imagen 15: Diagrama Causa Efecto

Page 39: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

34

6.3.4. APLICACIÓN DE TÉCNICA DE LOS CINCO ¿POR QUÉ?

Partiendo de las tres causas identificadas como más críticas se aplica la técnica de

los cinco ¿por qué? Para determinar sus causas raíces. De este proceso se

obtienen las siguientes causas raíces que son en las que se enfocará en plan de

acción a ejecutar para realizar la mejora del proceso:

Variable Crítica Causa Raíz

Fallas en la máquina de corte (Divisora Volumétrica)

Periodicidad de Mantenimiento No es la adecuada

Deterioro de la empaquetadura de la tolva por uso

No hay procedimiento estandarizado de Instalación de las levas.

Se presentan variaciones en las especificaciones de la receta.

Las especificaciones no se encuentran cerca de la zona de producción

Incorrecta Operación de los equipos

Desconocimiento de los operarios sobre la parametrización de los equipos por cada línea de

producción.

Los equipos son ajustables para varias líneas de producción y su manipulación es propensa a

parametrizaciones incorrectas.

6.3.5. AMEF, ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA

AMEF es un método y una forma de identificar problemas potenciales (errores) y

sus posibles efectos en un sistema para priorizarlos y poder concentrar los recursos

en planes de prevención, supervisión y respuesta.

Page 40: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

35

En este proyecto se aplicó el AMEF a la identificación de los posibles problemas

que se pueden presentar en cada uno de los equipos que intervienen en el proceso

de producción del pan integral uva. Se identificaron sus posibles motivos de fallo,

sus causas y sus niveles de ocurrencia, severidad y facilidad de detección.

Page 41: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

36

Imagen 16: AMEF 1

Unidad productiva DEPARTAMENTO: INGENIERIA INDUSTRIAL

PROCESO AMEF NO:001 FECHA DE REVISION:26-05-2013 PRODUCTO: PAN INTEGRAL UVA

FOTO DESCRIPCÒN

EQUIPO DESCRIPCIÒN DEL EQUIPO FUNCIÒN DEL EQUIPO MODO DE FALLA EFECTO DE LA FALLA CAUSA DE LA FALLA ACCIONES ACTUALES OCURRENCIA SEVERIDAD DETECCIÒN NPR OCURRENCIA SEVERIDAD DETECCIÒN NPR

Falla de sistema hidraulico

Retraso en el proceso ya que

se tendria que pasar la masa a

la divisora de forma manual.

Daño devanado, daño de

rodamientos del motorRevisiòn anual, prueba Meyer 2 3 4 24

Ajuste mensual de bornes, revisiòn de

sellos de motor, verificaciòn de aceite.Mantenimiento 2 3 2 12

Daño de motor de mezcladoParada del proceso de

prodcucciònPresion inadecuada 120 PSI

Verificación cada que se inicia el

proceso2 10 8 160

Ajuste mensual de bornes, revisiòn de

sellos de motor, verificaciòn de aceite.Mantenimiento 2 10 5 100

Bloqueo del equipoParada del proceso de

prodcucciòn

Daño de sensor guarda de

seguridad

Inspeccion y limpieza en rutina de

mantenimiento3 10 7 210

Tener un sensor de stock, ya que por

politicas de seguridad sin este

elemento no puede operar el equipo.

Mantenimiento -

Almacen3 2 7 42

Error de parametros de calibracion

(velocidad )

Retraso , cuello de botella y

reproceso

Posicionamiento - graduacion

inadecuada de las perillasCalibraciòn visual por experiencia 5 4 6 120

Capacitacion a personal operativo, con

chek list o parametros de operación

Gerencia de

Mantnimiento y Bakery2 4 2 16

Error de parametros de calibracion

(peso)

unidad de producto fuera de

peso de especificaciòn

Posicionamiento - graduacion

inadecuada de las perillasCalibraciòn visual por experiencia 5 7 6 210

Capacitacion a personal operativo, con

chek list o parametros de operación

Gerencia de

Mantnimiento y Bakery2 7 2 28

Fallo en bomba de lubricaciòn

unidad de producto con peso

por encima de la

especificaciòn

Obstruccion de bomba por

residuos

Aumento en frecuencia de limpieza de

bomba y cambio de aceite 8 7 8 448

Generaciòn de lista de mantenimiento

con periodicidad semanal, adicional al

mtto mensual requerido.

Mantenimiento 2 7 3 42

Fugas de presion por sellosunidad de prodcuto fuera de

peso de especificaciònDeterioro de empaquetadura

Programacion parada de equipo para

cambio de elemento6 7 5 210

Disminuir la periodicidad del cambio de

empaquetadura anual a semestral.Mantenimiento 3 7 4 84

Graduaciòn velocidad de levasParada del equpo, daño de

piston y anillos.Falla en instalacion Tomar los tiempos de ciclo adecuados 3 9 9 243

Generaciòn y divulgacion de

procedimiento de instalacion al equipo

de mantenimiento

Mantenimiento 2 9 4 72

Unidad de prodcuto con diversidad de

pesoPeso inadecuado del producto

Desgaste de anillo del piston -

Graduaciòn de levas.Revisional y calibraciòn de levas 10 10 6 600

Generaciòn y divulgacion de

procedimiento de instalacionMantenimiento 2 10 4 80

Fallo velocidad de giro Retraso en el procesoBajos RPM en el motor

Desgaste de rodillo plastico

Prueba Meyer al debanado

Cambio de Rodillo3 6 8 144

Ajuste mensual de bornes, revisiòn de

sellos de motor, verificaciòn de aceite.Mantenimiento 3 6 4 72

Filo de cuchillas Producto mal terminado Deterioro de cuchillas Sacar filo a las cuchillas 4 6 3 72

Agregar a las actividades programadas

de mantenimiento mensual el pulir

levemente las cuchillas

Mantenimiento 4 6 3 72

Falla motoreductorReduccion de velocidad

Parada del equipoDestenciòn de cadena

Inspeccion visual de cadena. Remocion

de masa.3 7 4 84

Ajustar el procedimiento de limpieza

interna el equipoGerencia de Bakery 3 7 4 84

Error de velocidadRetraso en el proceso,

reprocesoProgramaciòn tiempo de ciclo Inspeccion visual temporizador 6 3 4 72

Capacitacion a personal operativo, con

chek list o parametros de operación

Gerencia de

Mantenimiento3 3 3 27

Agrupaciòn de producto Reproceso Desgaste de las lonas Inspeccion visual estado de lonas 6 4 6 144Cambio de lonas ya qu presentan

desgaste de su material adherienteMantenimiento 2 4 6 48

Destension de bandasAcumulacion de unidad de

producto - Reproceso

Frecuencia de ajuste -

Deterioro de fijadores

Verificacion y Ajuste en rutina de

mantenimiento7 3 9 189

Instalacion de contratuerca a soporte

de perilla para miniizar el desajuste y

desgaste de estos.

Mantenimiento 4 3 6 72

Falla rodamientos de rodillo

Parada del equipo -

Disminucion de productividad

por proceso manual

Calidad del rodamiento -

Frecuencia de cambioCambio de rodamientos anualmente

3 7 3 63

Cambio de rodamientos anualmente Mantenimiento 3 7 3 63

Destension de rodillos Retraso del proceso

Mal ajuste por parte de

operarios al momento de

desajuste para limpieza

Apoyo de personal tecnico para ajuste

3 7 3 63

Instalacion de contratuerca a soporte

de perilla para miniizar el desajuste y

desgaste de estos.

Mantenimiento 2 7 3 42

AMEFAMEF DE: ANALISIS DEL MODO DE FALLA Y EFECTO DE LA FALLA

EQUIPO

PROVEEDOR AFECTADO NOMBRE DEL EQUIPO SITUACIÒN ACTUAL

ACCIONES RECOMENDADAS RESPONSABLE

SITUACIÒN DESPUES

HOMOGENIZADORA MSPV

130, SERIE: 75211, CODIO

INTERNO: P45273

Mezcla de productos para

homegenizacion de masa

DIVISORA VOLUMETRICA

SV90, SERIE: 75114, CODIGO

INTERNO: P45276

Corte de unidad de producto

por peso especifico

FORMADORA DE PAN,

MODELO: FR2CF60, SERIE:

74814, CODIGO INTERNO:

P45277

Amasar y formar unidad de

producto

TROMPO, MODELO: CO1600V,

SERIE: 75414, CODIGO

INTERNO: P45279

Refinamiento de unidad de

producto

Reposa el prodcuto durnte 4min

para que la levadura actue

sobre los azucares presentes en

la masa, que permite el

creciemito y esponsojidad.

REPOSADORA, MODELO:

IP168224, SERIE: 76414,

CODIGO INTERNO: P45278

Page 42: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

37

6.4. FASE MEJORAR

En esta fase se construyó el plan de acción con las diferentes mejoras a

implementar en el proceso con la finalidad de combatir cada una de las causas

raíces identificadas en la fase analizar. En este plan de acción se establecen las

actividades que se realizarán, su fecha de ejecución y estado de las mismas. (Tabla

3, Plan de Acción).

6.4.1. ACTIVIDADES DE MEJORA IMPLEMENTADAS

Las actividades que se implementan en esta etapa son las siguientes, de acuerdo

a las causas que están atacando:

Variable Crítica: Fallas en la máquina de corte (Divisora Volumétrica)

Causa Raíz: Periodicidad de Mantenimiento No es la adecuada

Mejora: Adicional al mantenimiento mensual que se realiza a la

máquina, se programará una actividad de mantenimiento semanal

abarcando solamente las actividades críticas de la máquina, las

cuales se encuentran especificadas en la hoja de vida del equipo.

Como evidencia se presentan los pantallazos del sistema de la

empresa (GMAC) donde se muestra tanto la programación del

mantenimiento mensual, como la nueva programación implementada

del mantenimiento semanal. (Anexos 2 y 3, Mantenimientos

Configurados en Sistema GMAC)

Page 43: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

38

Causa Raíz: Deterioro de la empaquetadura de la tolva por uso

Mejora: Cambiar la empaquetadura de la tolva.

En las siguientes imágenes se muestra el estado de la empaquetadura

de la tolva antes de realizar el cambio, y después de haberlo realizado.

Imagen 17: Cambio de Empaquetadura Tolva - ANTES

Page 44: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

39

Imagen 18: Cambio de Empaquetadura Tolva - DESPUÉS

Causa Raíz: No hay procedimiento estandarizado de Instalación de

las levas.

Mejora: Elaboración y divulgación del procedimiento de instalación y

verificación antes de puesta en marcha, garantizando la demarcación

del punto cero del módulo de graduación.

Variable Crítica: Se presentan variaciones en las especificaciones de la

receta.

Causa Raíz: Las especificaciones no se encuentran cerca de la zona

de producción

Mejora: Se implementó un Kanban mediante el cual se ubicó al inicio

de la línea de producción una carpeta de ayudas visuales, donde se

Page 45: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

40

encuentran la receta de cada producto y el paso a paso de su

preparación.

Imagen 19: Kanban de Procesos y Recetas

Variable Crítica: Incorrecta Operación de los equipos

Causa Raíz: Desconocimiento de los operarios sobre la

parametrización de los equipos por cada línea de producción.

Mejora: Se programó una capacitación con todos los colaboradores

del área para brindarles las instrucciones necesarias sobre la

parametrización de los equipos.

Se anexan las actas de la capacitación brindada al personal el día 24

de mayo de 2016. (Anexo 4, Actas de Capacitación)

Page 46: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

41

Causa Raíz: Los equipos son ajustables para varias líneas de

producción y su manipulación es propensa a parametrizaciones

incorrectas.

Mejora: Se implementan controles visuales en las diferentes

maquinas, de tal manera que para los operarios sea más fácil saber

cuál es el parámetro correcto hasta donde se deben ajustar para cada

línea.

Divisora Volumétrica Antes Después

Page 47: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

42

Demarcación Antes Después

Reglilla de Peso Antes Después

Page 48: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

43

6.5. FASE CONTROLAR

La fase "control" consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para

asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez

que se hayan implementado los cambios.

6.5.1. GRÁFICO DE CONTROL

Para esta etapa, y posterior a la implementación de las mejoras planteadas en el

plan de acción, se realizó un muestreo de 24 bandejas de pan integral uva, los días

26, 27 y 31 de mayo de 2016, 8 bandejas por día, para un total de 600 unidades de

pan, a los cuales se les midió su peso una vez terminaron su procesamiento en la

línea de producción.

Con esa información y con la información recolectada en el muestreo realizado en

la etapa Medición, se generó el gráfico de control comparativo entre las dos etapas

(Antes y Después).

Imagen 21: Gráfico de Control

En el gráfico se puede apreciar la diferencia de las medias en cada etapa, donde en

la etapa “Antes” se tenía una media de 64,627 gr, y en la etapa “Después” se obtiene

una media de 63,628 gr. De igual manera se puede apreciar la disminución de la

Page 49: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

44

variación en el proceso y cómo la medición del promedio de pesos de cada bandeja

se encuentra dentro de las especificaciones para la etapa de control.

6.5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Una prueba de hipótesis es una prueba estadística que se utiliza para determinar si

existe suficiente evidencia en una muestra de datos para inferir que cierta condición

es válida para toda la población.

Para este proyecto se realizó la prueba de hipótesis utilizando los datos de los pesos

individuales por cada pan de la etapa medición, y los pesos individuales por pan

recolectados después de la implementación de las mejoras para la fase controlar.

Como hipótesis nula se toma que las medias de las mediciones de “Antes” y

“Después” son iguales. Al realizar la prueba de hipótesis con la herramienta Minitab

se obtiene como resultado un valor p = 0,000, lo cual nos indica que se descarta la

Page 50: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

45

hipótesis nula confirmando estadísticamente que las medias de las dos mediciones

son diferentes.

Imagen 22: Gráfico de Intervalos 1

El gráfico de intervalos corrobora visualmente lo que indica la prueba de hipótesis,

mostrando como existe una gran disminución en la media de las mediciones

tomadas en la etapa “Después” en comparación con las de la etapa “Antes”.

6.5.3. CÁLCULO DEL NUEVO SIGMA DEL PROCESO

Con los datos recolectados se realiza el cálculo del nuevo nivel sigma del proceso,

encontrando una disminución en las partes defectuosas por millón:

DespuesAntes

65,00

64,75

64,50

64,25

64,00

63,75

63,50

Fase

Peso

Gráfica de intervalos de Peso vs. Fase95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Page 51: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

46

6.5.4. CUADRO DE INDICADORES

En el cuadro de indicadores se evidencia cómo las mejoras implementadas han

tenido un impacto positivo sobre el desempeño del proceso, obteniendo como

resultado un ahorro en los sobrecostos que el proceso estaba acarreando hasta

antes de este proyecto.

Indicador Antes Después

Promedio 64,627 63,628

Capacidad del Proceso (Ppk) 0,04 0,28

Yield (Rendimiento) 49,72% 77,001

Sigma del Proceso 1,49 2,24

DPMO 398333,33 263333,33

6.5.4.1. AHORRO OBTENIDO Y PROYECTADO

Con la información obtenida de la cantidad de no conformes presentados en los 7

días posteriores a la implementación de las mejoras en el proceso, se realiza el

cálculo del ahorro obtenido hasta el momento. Se compara con la información

promedio semanal de 2015 donde se tenía un costo por sobrepeso de $283.923,

con el costo de sobrepeso de no conformes de la última semana, $165.145,

encontrando que hasta el momento se ha presentado un ahorro de $118.778, lo

cual equivale a un ahorro del 42% en costos por sobrepeso del pan integral uva.

2015 2016

% No conformes por semana 44,7% 26,3%

Prom. No Conf. por semana 21614 12572

Gramos de Sobrepeso 108071 62860

Costo de Sobrepeso 283.923$ 165.145$

118.778$ Ahorro Logrado

42%

Page 52: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

47

Con esta información se proyecta el ahorro a obtener en un año, multiplicando el

ahorro obtenido en la última semana ($118.778) por 52 semanas, obteniendo un

ahorro de $ 6.176.434 al año.

Se debe tener en cuenta que esta proyección se realiza únicamente con los 7 días

posteriores a la implementación de las mejoras, el cual es el tiempo que ha

transcurrido hasta la realización de este trabajo.

7. CONCLUSIONES

La implementación de la metodología lean six sigma incidió positivamente en

el mejoramiento del proceso de fabricación de pan integral uva en la empresa

PriceSmart, club 6103 Menga, ya que proporcionó las herramientas

necesarias para la definición de las variables críticas e implementación de

las mejoras correspondientes.

Es importante contar con información histórica para realizar la medición de la

situación actual del proceso que se desea mejorar, pues esta refleja el

comportamiento de las variables y permite definir las metas de una manera

más acertada.

En la etapa de medición se programan mediciones de muestras por lotes en

las diferentes etapas del proceso, esto con el fin de identificar las etapas

donde se origina el producto no conforme y descartar las demás.

La utilización de las herramientas de análisis como Diagramas de Causa-

Efecto o 5 ¿por qué? es vital para identificar las causas raíces de las variables

Ahorro Semanal 118.778$

Por 52 Semanas (1 año) 6.176.434$

Ahorro Proyectado

Page 53: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

48

críticas, pues permiten profundizar en cada una de las causas que pueden

estar llevando a que estas variables se presenten.

Es importante que en la etapa mejorar se planteen mejoras para cada una

de las causas raíces identificadas en la etapa analizar, pues solo de esta

manera podremos tener mayor certeza de que estaremos atacando el

problema por los frentes más significativos y solo así podremos obtener la

mejora en el proceso deseada.

El apoyo por parte de todos los involucrados en el proceso es vital para el

éxito del proyecto, pues solo si se tiene la colaboración y disposición de todos

se va a poder realizar una identificación e implementación efectiva de las

mejoras.

Con la implementación de este proyecto en la empresa PriceSmart se espera

generar un ahorro para la compañía y mejorar la calidad del producto

mediante la estandarización de los procesos planteados.

Con base en las mediciones tomadas a lo largo del desarrollo del proyecto y

el análisis realizado con el grafico de control, se refleja disminución en la

variación de producto no conforme aumentando la cantidad de unidades de

pan que se ajustan a las especificaciones del proceso.

8. BIBLIOGRAFÍA

Caicedo Solano, N. (2011). Aplicación de un programa seis sigma para la mejora de

calidad en una empresa de confecciones. Prospectiva, 65-74.

George, M. (2011). La guía Lean Six Sigma para hacer más con menos. Resúmen

Ejecutivo. Accenture.

Page 54: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

49

Gutiérrez Pulido, H., & de la Vara Salazar, R. (2009). CONTROL ESTADÍSTICO DE

CALIDAD Y SEIS SIGMA. México: McGraw-Hill.

Mantilla Celis, O. L., & Sánchez García, J. M. (2012). Modelo tecnológico para el

desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six Sigma. Estudios

Gerenciales, 23-43.

Ocampo, J. R., & Pavón, A. E. (2012). Integrando la Metodologia DMAIC de Seis

Sigma con la Simulacion de Eventos Discretos en Flexsim. Panamá.

Ortega R. MSc., F. (15 de Octubre de 2008). Lean Manufacturing en Español.

Obtenido de http://lean-esp.blogspot.com.co/2008/10/qu-es-smed.html

Rajadell Carreras, M., & Sánchez García, J. L. (2010). LEAN MANUFACTURING

La Evidencia de una necesidad. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

9. TABLAS

9.1. TABLA 1: DATOS HISTÓRICOS

YEAR MONTH Semana PERIOD QUANTITY Unidades Unidades No

Conf.

Porc. Prod.

No Conf.

2015 ABR SEM 1 ABR-SEM 1 P8W1 2130 53250 21833 41%

2015 ABR SEM 2 ABR-SEM 2 P8W2 2241 56025 26892 48%

2015 ABR SEM 3 ABR-SEM 3 P8W3 2077 51925 23886 46%

2015 ABR SEM 4 ABR-SEM 4 P8W4 1863 46575 23288 50%

2015 MAY SEM 1 MAY-SEM 1 P9W1 2210 55250 27073 49%

2015 MAY SEM 2 MAY-SEM 2 P9W2 2087 52175 24001 46%

2015 MAY SEM 3 MAY-SEM 3 P9W3 1713 42825 17130 40%

2015 MAY SEM 4 MAY-SEM 4 P9W4 1746 43650 20079 46%

2015 JUN SEM 1 JUN-SEM 1 P10W1 1836 45900 21573 47%

2015 JUN SEM 2 JUN-SEM 2 P10W2 2322 58050 23220 40%

2015 JUN SEM 3 JUN-SEM 3 P10W3 2341 58525 23410 40%

Page 55: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

50

2015 JUN SEM 4 JUN-SEM 4 P10W4 2217 55425 27158 49%

2015 JUL SEM 1 JUL-SEM 1 P11W1 1852 46300 18520 40%

2015 JUL SEM 2 JUL-SEM 2 P11W2 1914 47850 22490 47%

2015 JUL SEM 3 JUL-SEM 3 P11W3 1985 49625 23820 48%

2015 JUL SEM 4 JUL-SEM 4 P11W4 2090 52250 26125 50%

2015 AGO SEM 1 AGO-SEM 1 P12W1 2275 56875 27300 48%

2015 AGO SEM 2 AGO-SEM 2 P12W2 2131 53275 21310 40%

2015 AGO SEM 3 AGO-SEM 3 P12W3 2038 50950 22418 44%

2015 AGO SEM 4 AGO-SEM 4 P12W4 2161 54025 23771 44%

2016 SEP SEM 1 SEP-SEM 1 P1W1 2380 59500 24395 41%

2016 SEP SEM 2 SEP-SEM 2 P1W2 2163 54075 25415 47%

2016 SEP SEM 3 SEP-SEM 3 P1W3 2126 53150 26044 49%

2016 SEP SEM 4 SEP-SEM 4 P1W4 2017 50425 20674 41%

2016 OCT SEM 1 OCT-SEM 1 P2W1 1518 37950 17078 45%

2016 OCT SEM 2 OCT-SEM 2 P2W2 2318 57950 24339 42%

2016 OCT SEM 3 OCT-SEM 3 P2W3 2021 50525 24252 48%

2016 OCT SEM 4 OCT-SEM 4 P2W4 2440 61000 28060 46%

2016 NOV SEM 1 NOV-SEM 1 P3W1 1724 43100 18102 42%

2016 NOV SEM 2 NOV-SEM 2 P3W2 2256 56400 23124 41%

2016 NOV SEM 3 NOV-SEM 3 P3W3 2363 59075 25993 44%

2016 NOV SEM 4 NOV-SEM 4 P3W4 2243 56075 24112 43%

2016 DIC SEM 1 DIC-SEM 1 P4W1 1954 48850 21006 43%

2016 DIC SEM 2 DIC-SEM 2 P4W2 2231 55775 25099 45%

2016 DIC SEM 3 DIC-SEM 3 P4W3 2214 55350 25461 46%

2016 DIC SEM 4 DIC-SEM 4 P4W4 1713 42825 20128 47%

2016 ENE SEM 1 ENE-SEM 1 P5W1 1931 48275 19310 40%

2016 ENE SEM 2 ENE-SEM 2 P5W2 2046 51150 25575 50%

2016 ENE SEM 3 ENE-SEM 3 P5W3 2154 53850 22617 42%

2016 ENE SEM 4 ENE-SEM 4 P5W4 2115 52875 21150 40%

2016 FEB SEM 1 FEB-SEM 1 P6W1 2328 58200 26190 45%

2016 FEB SEM 2 FEB-SEM 2 P6W2 2303 57575 28212 49%

2016 FEB SEM 3 FEB-SEM 3 P6W3 2270 56750 22700 40%

2016 FEB SEM 4 FEB-SEM 4 P6W4 2022 50550 21737 43%

2016 MAR SEM 1 MAR-SEM 1 P7W1 2085 52125 23978 46%

2016 MAR SEM 2 MAR-SEM 2 P7W2 2123 53075 23353 44%

2016 MAR SEM 3 MAR-SEM 3 P7W3 2274 56850 27288 48%

2016 MAR SEM 4 MAR-SEM 4 P7W4 2291 57275 26919 47%

Page 56: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

51

9.2. TABLA 2: DATOS DE MUESTREO

Mes Semana Día Turno Lote Proceso Tamaño Muestra

Unids. Conformes

Unids. No Conf.

% No Conf.

ABR 4 26 1 1 Homogenizado 100 100 0 0%

ABR 4 26 1 1 Corte 100 74 26 26%

ABR 4 26 1 1 Refinamiento 100 75 25 25%

ABR 4 26 1 1 Moldeo 100 75 25 25%

ABR 4 26 1 2 Homogenizado 100 0 100 100%

ABR 4 26 1 2 Corte 100 19 81 81%

ABR 4 26 1 2 Refinamiento 100 20 80 80%

ABR 4 26 1 2 Moldeo 100 20 80 80%

ABR 4 27 2 3 Homogenizado 100 0 100 100%

ABR 4 27 2 3 Corte 100 55 45 45%

ABR 4 27 2 3 Refinamiento 100 55 45 45%

ABR 4 27 2 3 Moldeo 100 55 45 45%

ABR 4 27 2 4 Homogenizado 100 100 0 0%

ABR 4 27 2 4 Corte 100 78 22 22%

ABR 4 27 2 4 Refinamiento 100 80 20 20%

ABR 4 27 2 4 Moldeo 100 80 20 20%

ABR 4 28 1 5 Homogenizado 100 100 0 0%

ABR 4 28 1 5 Corte 100 89 11 11%

ABR 4 28 1 5 Refinamiento 100 89 11 11%

ABR 4 28 1 5 Moldeo 100 89 11 11%

ABR 4 28 1 6 Homogenizado 100 0 100 100%

ABR 4 28 1 6 Corte 100 39 61 61%

ABR 4 28 1 6 Refinamiento 100 42 58 58%

ABR 4 28 1 6 Moldeo 100 42 58 58%

9.3. TABLA 3: PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIONES A TOMAR

Page 57: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

52

Variable Crítica Causa Raíz Mejora Fecha de Mejora

Estado

Fallas en la máquina de corte

(Divisora Volumétrica)

Periodicidad de Mantenimiento No es

la adecuada

Adicional al mantenimiento mensual que se realiza a la

máquina, se programará una actividad de

mantenimiento semanal abarcando solamente las actividades críticas de la máquina, las cuales se

encuentran especificadas en la hoja de vida del

equipo.

5/11/2016 Ejecutado

Deterioro de la empaquetadura de la

tolva por uso

Cambiar la empaquetadura de la tolva

5/18/2016 Ejecutado

No hay procedimiento estandarizado de

Instalación de las levas.

Elaboración y divulgación del procedimiento de

instalación y verificación antes de puesta en marcha,

garantizando la demarcación del punto cero del múdulo de graduación.

5/25/2016 Pendiente

Se presentan variaciones en las especificaciones

de la receta.

Las especificaciones no se encuentran cerca a la zona de producción

Se implementó un kanban mediante el cual se ubicó al

inicio de la linea de producción una carpeta de ayudas visuales, donde se encuentran la receta de

cada producto y el paso a paso de su preparación.

5/16/2016 Ejecutado

Incorrecta Operación de los

equipos

Desconocimiento de los operarios sobre la

parametrización de los equipos por cada línea

de producción.

Se programó una capacitación con todos los

colaboradores del área para brindarles las instrucciones

necesarias sobre la parametrización de los

equipos.

5/24/2016 Ejecutado

Los equpos son ajustables para varias líneas de producción y

su manipulación es propensa a

parametrizaciones incorrectas.

Se implementarán controles visuales en las diferentes maquinas, de tal manera

que para los operarios sea más facil saber cual es el parámetro correcto hasta donde se deben ajustar

para cada línea.

5/21/2016 Ejecutado

Page 58: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

53

10. ANEXOS

10.1. ANEXO 1: PROJECT CHARTER

1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Líder:e-Mail

Empresa:Celular:

2

3

4

5

Base Line: Current: Meta:

6

7 Impacto sobre el Negocio:

Seguridad: Calidad: Servicio Productividad: Desperdicio: Costo:

8

Ahorro Esperado en 1 año / $ Costo Evitado:

9 Miembros del Equipo:

Nombre Área Nombre Área

10 Soporte Requerido

Nombre Área Nombre Área

11 Aprobaciones

Nombre Cargo Fecha Firma

Gerente Obis

Asistent Manager

Carolina Valencia

Carlos Moreno

July Velasquez

Giovanny Escobar

Supervisor Bakery

Gerente Instalaciones y Mtto

Orlando Prado

Jose Armando Villa

Alistamiento Nestor Castaño Facilitador Mantenimiento Àrea

Linea Produciòn Pan

Linea Produciòn Pan

% de Producto con Exceso de Materia Prima= (Cantidad de Producto con Exceso de Materia Prima Mes / (Cantidad de Producto

Aprobado + Cantidad de Producto con Exceso de Materia Prima)) * 100

44,73% 47% 13,41%

Carlos Alberto Banguera

$10.363.184 millones en el periodo comprendido entre Abril 2016 a Abril 2017 en el Club Menga.

Fecha de Inicio del Proyecto: 1 de Marzo de 2016

Fecha de Finalización del Proyecto: 4 de Junio de 2016

Formula de Calculo:

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI. USB.

GUIA DE PROYECTO LEAN - SIGMA Fecha:

Descripción del Proyecto: En la linea de produccion del pan integral uva de la empresa PriceSmart de Colombia se presento para el periodo comprendido de

Septiembre 2014 a Agosto 2015 un % de producto No Conforme en la linea de pan integarl uva, segùn las especificaciones del proceso, esto represento para

el àrea de panaderia del Club 6103 Menga una perdida de $ 14.804.549

Alcance del Proyecto: El presente proyecto apalica para la linea de produccion de pan integral uva y contempla todas las instalaciones necesariaspara la

ejecución de las distintas fases del proceso (Equipos: Mojadora, Divisora Volumetrica, Trompo, Reposadora, Multiformadora de pan, Excabiladero, Camara

de Crecimiento y Horno)

Metas del Proyecto: Reducir el indicador de generación de producto No Conforme en un 70%, logrando un promedio máximo por mes del: 13,41% a partir

del segundo semestre del año 2016

Variable de Medición:

DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA VARIACIÓN POR SOBREPESO EN LA PRODUCCIÓN DE PAN INTEGRAL UVA EN

LA EMPRESA PRICESMART DE COLOMBIA

Giovanny Escobar / Ruben Dario Quemba [email protected]

[email protected]

PriceSmart de Colombia - Club 6103 Menga3176876039

3057725652

% Promedio Mes de Producto Fuera de Expecificaciòn por Exceso de Materia Prima

Page 59: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

54

10.2. ANEXO 2: MANTENIMIENTO MENSUAL CONFIGURADO EN GMAC

12 Cronograma

Fecha Final

de Etapa DEFINA2 de Abril de

2016MEDICION

22 de Abril de

2016ANALISIS

06 de Mayo

de 2016MEJORAS

21 de Mayo

de 2016CONTROL

04 de Junio

de 2016

Etapa Status

Definir OK

MedirOK

Analisar OK

Mejorar OK

Controlar OK

13

14 Resultados

Periodo Control

Indicador Objetivo

Línea Base 44,73 13,47

Current 47 13,47

Enero 43 13,47

Febrero 44,2 13,47

Noviembre 42,5 13,47

Diciembre 45,2 13,47

YTD Ano 44,73 13,47

La implementación de la metodología lean six sigma incidió positivamente en el mejoramiento del proceso de fabricación de pan uva integral en la

empresa PriceSmart ya que definió las variables críticas y proporciono las herramientas necesarias como medio para la implementación de las mejoras y

control de estas.

Conclusiones

06 de Mayo de 2016

21 de Mayo de 2016

27 de Mayo de 2016

Solucionar las tres variables criticas del proceso

Medicion con resultados favorables en el proceso.

Estandarizar los procesos implementados

Revisión de variables criticas

Implementacion de mejoras en variables criticas

Verificacion de cumplimiento de estandares y

procedimientos

Definir el alcance del proyecto

Programación de mediciones por lotes en cada una

de las etapas del proceso

Identificar

Identificación de las variables que originan el

producto no conforme.

Fecha Resultado esperado

2 de Abril de 2016

22 de Abril 2016

Actividad

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Línea Base Current Enero Febrero Noviembre Diciembre YTD Ano

Desempeño: % de Desperdicio Línea 7

Page 60: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

55

Page 61: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

56

10.3. ANEXO 3: MANTENIMIENTO SEMANAL NUEVO CONFIGURADO EN GMAC

Page 62: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

57

10.4. ANEXO 4: ACTAS DE CAPACITACIÓN

Page 63: DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA …

58