EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE …alfaingam/pres/Tarde (PDF)/17_00 Bornhardt.pdf · C....
Transcript of EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE …alfaingam/pres/Tarde (PDF)/17_00 Bornhardt.pdf · C....
EJEMPLOS DEEJEMPLOS DEIMPLEMENTACIÓN DEIMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE PRODUCCIÓNMEDIDAS DE PRODUCCIÓNLIMPIA EN LA INDUSTRIALIMPIA EN LA INDUSTRIA
Dr.-Ing. C. Dr.-Ing. C. BornhardtBornhardt
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERAUNIVERSIDAD DE LA FRONTERATemuco / ChileTemuco / Chile
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Residuos y/oProductos intermediosPROCESO
Materias primas
Productosfinales
Insumos
PROCESO PRODUCTIVOPROCESO PRODUCTIVO: : transformacitransformacióón den dematerias primas en productos finales (o intermedios)materias primas en productos finales (o intermedios)úútiles para la sociedad (vendibles), a travtiles para la sociedad (vendibles), a travéés de unas de unasecuencia de procesos fsecuencia de procesos fíísicos, qusicos, quíímicos o biolmicos o biolóógicosgicos
IMPACTOAMBIENTAL
EficienciaEficiencia
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
IMPLEMENTACIÓN DEIMPLEMENTACIÓN DEMEDIDAS DE PRODUCCIÓNMEDIDAS DE PRODUCCIÓN
LIMPIA EN LA INDUSTRIA DELIMPIA EN LA INDUSTRIA DECURTIEMBRECURTIEMBRE
Financiamiento:
• INCO-DC Nº ERB IC18-CT98-0286 “Reduction of environmentalimpacts of leather tanneries (EILT)”
• DIUC 201096054-1.0 y DIDUFRO PE-2101
C.C. Bornhardt Bornhardt & C. Correa & C. Correa
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
RIBERARIBERA
CURTIDO yCURTIDO y
RECURTIDORECURTIDO
TERMINACIÓNTERMINACIÓN
Uso de agua:Uso de agua:
20 – 6020 – 60
mm33 / ton cuero / ton cuero
Cal, S=
H2SO4, Cr
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
MEDIDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA:MEDIDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA:
-- Reducción del consumo de aguaReducción del consumo de agua-- Segregación / reutilización de Segregación / reutilización decorrientescorrientes-- Cambio / recuperación de reactivos Cambio / recuperación de reactivos-- Optimización energética Optimización energética
Descarnado previo al pelambreDescarnado previo al pelambreReutilización de agua de pelambreReutilización de agua de pelambreReutilización de agua de curtidoReutilización de agua de curtido
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Pre-descarne:Pre-descarne:La eliminación de carne, piel y grasa previo a la etapa depelambre produce una reducción de peso de hasta 20%.Dado que la dosificación de agua y agentes químicos secalcula en base al peso de pieles a tratar, se produce unahorro correspondiente de insumos.
Consecuentemente, se reduce significativamente elcontenido de algunos parámetros, asociado a un menorvolumen de efluente:Sólidos suspendidos (66%)Sulfatos (68%)Sulfuros (74%)Cloruros (60%)Aceites & Grasas (47%)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Secuencia de procesos de la etapa de pelambre
Step Percentage on raw hides
weight chemicals time
% kg min 1 30 300 water at 28ºC 0,35 3,5 Coratyl AM 0,25 2,5 Na2S 0,30 3,0 Solana BD 45 2 1 10 lime 30 3 0,4 4 NaHS 30 4 0,45 4,5 Na2S 90 5 20 200 water at 28ºC 0,1 1 Perdol Blue 0,03 0,3 Solana BD 1 10 lime 30 6 80 800 water at 28ºC 1 10 lime 30
1.300 L de agua
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Caracterización del efluente de la etapa de pelambre
Parameter Expression Units Value pH 12,5
Chemical Oxygen Demand COD mg/L 49.500 Biochemical Oxygen
Demand BOD5 mg/L 8.650
Total Solids TS mg/L 73.818 Volatile Solids VS mg/L 35.330
Total Suspended Solids TSS mg/L 16.095 Volatile Suspended Solids VSS mg/L 8.227
Sedimentable Solids SD mL/L (1 h) 450 Total Kjeldahl Nitrogen TKN mg/L 3.250 Ammoniacal Nitrogen NH4
+ mg/L 90 Sulfates SO4
= mg/L 195 Sulfides S= mg/L 820
Grease & Oils A y G mg/L 790 Chlorides Cl- mg/L 8.420
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ensayos de tratamiento primario del licor depelambre mediante coagulación / floculación:
• jar-tests de coagulación / floculación con sulfato dealuminio como tratamiento intermedio para remover sólidossuspendidos.
• adición de 30 mg/L de un polímero aniónico comofloculante, ya que sin polímero no ocurría formación deflóculo.
• no se intentó regulación de pH, dado que ocurreliberación de H2S al acidificar.
• la dosis óptima resultó ser de 250 mg/L de Al2(SO4)3, enpresencia de 30 mg/L de polímero aniónico.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
0500
1000150020002500300035004000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Dosis Al2(SO4)3 (mg/L )
Tu
rbid
ity
(NT
U)
010002000300040005000600070008000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Dosis Al2(SO4)3 (mg/L)
TS
S (
mg
/L)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
0
200
400
600
800
1000
1200
5 10 15 20 25 30 35 40
Flocculant dosage (mg/L)
Tu
rbid
ity
(NT
U)
En la prEn la prááctica:ctica: considerando que el licor de pelambre debe seralmacenado durante varias horas entre un ciclo de pelambre y elsiguiente, se observó que a través de una clarificación natural porsedimentación gravitacional (después de la filtración a través demallas para remover el pelo) se lograba una remoción suficiente desólidos suspendidos para re-utilizar este licor. Por lo tanto, lalaadiciadicióón de coagulante y/o floculante no fue necesaria.n de coagulante y/o floculante no fue necesaria.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PROCEDIMIENTO de recirculaciPROCEDIMIENTO de recirculacióón de licor den de licor depelambre:pelambre:
• Una vez finalizado un batch de pelambre, aproximadamente800 L de licor son bombeados desde el fulón (sin remover laspieles) a un estanque intermedio. El tubo de succión fuecubierto por una malla metálica rígida para minimizar elbombeo de pelo, y adicionalmente el líquido fue filtrado através de una malla al ingresar al estanque intermedio,reduciendo el contenido de sólidos suspendidos totales en un90%. No fue necesario una etapa adicional decoagulación/floculación/sedimentación.
• Adición de 500 a 800 L de agua reciclada en la etapa 6 delproceso de pelambre, previamente calentada a 28ºCmediante inyección directa de vapor al estanque; con ello sereemplazó igual volumen de agua caliente fresca.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Secuencia de procesos de la etapa de pelambre
Step Percentage on raw hides
weight chemicals time
% kg min 1 30 300 water at 28ºC 0,35 3,5 Coratyl AM 0,25 2,5 Na2S 0,30 3,0 Solana BD 45 2 1 10 lime 30 3 0,4 4 NaHS 30 4 0,45 4,5 Na2S 90 5 20 200 water at 28ºC 0,1 1 Perdol Blue 0,03 0,3 Solana BD 1 10 lime 30 6 80 800 water at 28ºC 1 10 lime 30
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Reciclado del licor de pelambre:estanque intermedio y malla de filtración
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Composición del licor reciclado (filtrado)después de cada ciclo de proceso
Parameter
Original Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
COD (mg/L)
41.900 33.600 45.050 56.600 63.700 58.800 53.200 54.930 49.000
TS (mg/L) 40.783 46.705 61.865 63.225 53.765 55.640 60.322 62.430 52.515 TSS
(mg/L) 8.900 3.600 8.210 6.110 6.100 9.200 8.420 7.840 8.720
VSS (mg/L)
5.800 2.110 3.850 2.050 1.920 3.850 2.350 2.320 3.450
Sed. Solids (mL/L)
40 35 60 30 30 45 40 45 40
S= (mg/L) 748 950 1.112 1.300 1.050 1.110 830 955 1.025
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
DQO en el licor de pelambre reciclado
COD in recycled unhairing liquor
010000200003000040000500006000070000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
N° of cycle
CO
D (
mg
/L)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Contenido de sulfuros en el licor de pelambrereciclado
Sulfide in recycled unhairing liquor
0200400600800
100012001400
0 1 2 3 4 5 6 7 8
N° of cycle
Su
lfid
e (m
g/L
)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
CONCLUSIONES (pelambre):
• El reciclado del licor de pelambre fue implementado comoprocedimiento standard en la curtiembre, generando unareducción del consumo de agua de aprox. un 60% en estaetapa.
• Comparado con formulaciones previas, la adición desulfuros se redujo levemente desde 1,6 a 1,1%, basado enpieles frescas. El pH se mantuvo alrededor de 12.
• Durante los 8 ciclos de reciclado no se produjo acumulaciónde componentes solubles. La fracción orgánica de lossólidos suspendidos (SSV/SST) se redujo de 65% a 30 –40%, probablemente debido a una acumulación de cal nodisuelta.
• La calidad final del cuero se mantuvo sin cambiosdesfavorables.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Remoción mecánica de pelo(después del pelambre):
Antes: lavado de las pieles en los mismos fulones ydescarga del pelo removido directamente al sistema decolección de RILes, produciendo un rápido llenado de lasfosas de decantación. Las fosas eran descargadasmensualmente por un servicio externo de limpia-fosas.
Sistema mejorado: Se instaló un sistema de malla deretención de pelo en la descarga de los fulones,recuperándose aprox. 180 kg (húmedo) de pelos y grasa(aprox. 100 L) en cada carga (1 ton de pieles crudas), conlo que se redujeron los costos del servicio externo delimpiado de fosas y se mejoró la operación del sistema dedescarga de RILes.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Reciclado de quReciclado de quíímicos micos (Cr en curtido)(Cr en curtido)::
Reciclado directo de licor de curtido en un próximo ciclo decurtido.
En una etapa preliminar se realizaron algunos experimentos apequeña escala:
- en un fulón piloto de 20 kg (5 ciclos reciclados)
- en cargas de 500 kg (3 ciclos reciclados)
La adición del licor reciclado (previo clarificación mediantedecantación gravitacional) se realizó directamente al baño depiclado del ciclo siguiente.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ensayos preliminares (500 kg)Ensayos preliminares (500 kg)::
Reciclado de aprox. 85% del agua requerida produjoaumento progresivo de la DQO y sólidos totales.
El contenido de NaCl (cloruros) no aumentó, dado que seadicionó en base a la composición del licor a ser reciclado.
Utilizando la estrategia descrita, se estimó que resultaposible reducir el consumo de sal en hasta 20%, y elconsumo de cromo en hasta 8%.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
• Piclado + curtido demora del orden de 11 horas
• Cambio en la secuencia de los procesos
• En la etapa de curtido, se agrega agua calienteprogresivamente para mantener una mayor temperatura
• Al finalizar el piclado, se descarga 160 L de licor ácido(etapa 4), a objeto de alcanzar una mayor concentracióninicial de cromo (mejor difusión hacia el interior de las pieles)
• Se recomienda almacenar esta corriente ácida en unestanque pulmón, y descargar simultáneamente conefluentes de pelambre, a objeto de neutralizar pH
• Dado que la presencia de Cr puede causar problemas en laetapa de piclado, el licor es reciclado es adicionado en lasetapas finales del curtido (etapas 7 a 9), después decalentamiento a 60 ºC mediante inyección directa de vapor
Ensayos a escala realEnsayos a escala real::
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Step Percentage on unhaired hides
Weight Chemicals Time
% kg min
Pickling
1 100 800 de-limed hides
50 400 cold water
5,50 44 NaCl 20
2 0,70 5,6 Formic acid 30
3 1,15 9,2 Sulfuric acid 20
4 20 Discharge of 160 L liquor at pH = 2,8
Tanning
5 3,00 24 Chromium sulfate 90
6 2,50 20 Chromium sulfate
0,70 5,6 Dirtan B 240
7 20 160 water at 60ºC (recycled)
90
8 20 160 water at 60ºC (recycled)
90
9 20 160 water at 60ºC (recycled)
90
Secuencia de procesos de la etapa de picklado / curtido
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Caracterización del licor de curtido después del reciclado
Parameter Units Original Effluent
Cycle 1
Total Chromium mg/L 2.300 6.500 COD mg/L 3.332 8.140
Sulfates mg/L 9.600 43.000 Chlorides mg/L 16.000 50.800
En este caso la dosificación de químicos no se realizó enbase a la composición del licor reciclado, por lo que seprodujo una significativa acumulación de solutos.
Existe un claro potencial de ahorro de aditivos químicos,pero se requiere análisis para ajuste de la composición.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Tanning liquor recycling system
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERAFACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA
J. P. COMPAS & C. BORNHARDT
ANTECEDENTES PARA LAIMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA
DE PRODUCCION LIMPIA EN UNAFABRICA DE HELADOS
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Antecedentes y Definiciones
• Problemas Ambientales Relacionados
♦ Residuos sólidos♦ Residuos industriales líquidos (RILes)
Características Aguas Residuales Industria del Helado
Parámetro mg/L
DQO 7500
Sólidos Suspendidos 845
NO2- 0,45
NO3- 41
NH4+ 2
Fósforo 30
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Diagrama de Flujo
Almacenamiento
Disolución
Mezcla
Pasteurización
Homogenización
Maduración
Refrigeración
Sector Hogareño
Postres ExtrudadosLitrosPotes
Dosificación deMoldes
Palillera
ExtracciónCaC
l 2 –
40º
CEmbalaje
Máquina Envolvedora
Detector de Metales
Sala de Paletizado
Embalaje
Túnel de AireForzado – 40º C
Sector ImpulsivoFrigorización
CaC
l 2 –
40º
C
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Registro del consumo de agua
1657607
4275 7780
3446
Sector Impulsivo y Hogareño
Disolución
Aseos Equipos
Otras Actividades
No identificadosm3
m3
m3
m3
m3
Total Enero 2003: 23.272 m3/mes 4,04 litros de agua/Litro de helado producido
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Consumos de agua
Enero 2002 Enero 2003
Agua industrial 26.435 m3 23.272 m3
Agua blanda 4.870 m3 2.052 m3
Consumo específico de agua:(L agua / L de helado producido)
4,56 4,04
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Caracterización de los RILes Generados Durante el Proceso
Area de Proceso Caudal SS DQOImpulsivo m3/h mg/L kg/h mg/L kg/h
Vitaline 1 2,52 4.664 11,75 18.050 45,48Vitaline 2 2,52 302 0,76 960 2,41Vitaline 3 2,52 422 1,06 15.390 38,78Vitaline 4 2,52 233 0,58 820 2,06Vitaline 5 2,52 507 1,27 3.230 8,13
Polo 8 3,2 270 0,8 5.510 17,63Hogareño
Extrusora 1,2 624 0,74 3.122 3,74Pasteurización
CIP 13,5 621 8,38 6.330 85,45Total 30,5 24,6 203,68
La siguiente tabla muestra los Caudales y Concentraciones de Efluente generadas durante
el proceso de producción
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Resultados
Caracterización de los RILes Descargados por la fábrica
2002 2003 DisminuciónDescargas (m3) 19.530 18.997 553kg DQO (kg/mes) 112.836 82.233 30.603
H. Oriente H. Poniente H. Oriente H.Poniente H. Oriente H. PonienteDQO (mg/L)6.088 5.430 4.932 3.648 1.156 1.782
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Tabla resumen con los datos restantes de las mediciones contempladas en el plan de monitoreo:
Caracterización de los RILes Descargados por la fábrica
Parámetro Enero 2002 Enero 2003 Normativa Vigente(DS N°609)
H. Ori. H. Pon. H. Ori. H. Pon.Sólidos Suspendidos (mg/L) 679 860 960 668 300Nitrito (mg/L) 0,4 0,43 1,2 0,21Nitrato (mg/L) 33 34 60 35Amonio (mg/L) 1,61 1,58 1,52 1,28 80pH 7,09 8,7 7,37 6,9 5,5-9,0Temperatura (ºC) 28,62 28 27,45 31 35Fósforo (mg/L) 24 26 45 36 10-15
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Implementación de Medidas de Prevención de la Contaminación
Mejoras en Equipos
• Sector HogareñoExtrusora: Alineación de challas o duchas de aseo de cuchilloextrusor.
11,5 cm
6,5 cm
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Implementación de Medidas de Prevención de la Contaminación
Mejoras en Equipos
• Sector HogareñoExtrusora: Implementación Válvula solenoide y sensor de movimientoAhorro en el consumo de agua de 1,2 m3/h a 0,2 m3/hModificación estanque extrusora $150.000
VálvulaAbierta
VálvulaSolenoide
Sensor deMovimiento
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
• Optimización del Proceso
• Realizar mantenciones a los equipos que constantemente derraman mix, producto o agua.
• Mejorar las bandejas de goteo de cobertura
• Mejorar la partida de máquina sector Vitaline
• Realizar chequeos periódicos a válvulas
Conclusiones y Recomendaciones
• Optimización de Aseos
• Mejorar el deshielo de túneles
• Arreglar fugas de agua en tuberías y mangueras destinadas al aseo
• Los encargados de conectar las líneas de estanques se preocupen de limpiar la caída demix
• Aumentar la cantidad de secadores de piso, pitones de mangueras (ya que éstos sonhurtados), palas.
• Estudiar los tiempos de empuje con agua en los pasteurizadores inmediatamentedespués de realizados los aseos CIP.
• Implementación de aseos CIP en sectores de la fábrica que aún no cuentan con él.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
• Como resultado de la campaña de concientización ambiental selogró reducir el consumo de agua de 4,56 litros / litro de heladoproducido, a 4,04 litros de agua/litro de helado producido.
• La descarga de DQO se redujo de 19,47 kg DQO/m3 de heladodurante Enero de 2002, a 14,29 kg DQO/ m3 de helado en elaño 2003.
• Mediante mejoras de equipos se logró una reducción adicionaldel volumen de agua utilizado en la máquina extrusora de 1,2m3/h a solo 0,2 m3/h.
Conclusiones
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ministerio de EconomíaMinisterio de Economía
CORFOCORFO
Consejo Nacional de Producción LimpiaConsejo Nacional de Producción Limpia
•• implementaciónimplementación
•• coordinacióncoordinación
•• evaluaciónevaluación
•• promociónpromoción
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
wwwwww..produccionlimpiaproduccionlimpia.cl.clRed Nacional de Producción LimpiaRed Nacional de Producción Limpia
wwwwww..intecintec.cl.clCNP+L: Centro Nacional de Producción mas LimpiaCNP+L: Centro Nacional de Producción mas Limpia
wwwwww..corfocorfo.cl.clFAT-PL: Fondo de Asistencia Técnica – FAT-PL: Fondo de Asistencia Técnica – ProdProd. Limpia. Limpia
wwwwww..achsachs.cl.cl
wwwwww..conamaconama.cl.cl“Guías para el Control y Prevención de la Contaminación“Guías para el Control y Prevención de la ContaminaciónIndustrial” para 27 rubrosIndustrial” para 27 rubros
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Parameter Expression Units Normal liming Liming after pre-
fleshing [%]
pH pH 12,69
12,65-12,74 12,62
12,48 - 12,87 99
Chemical Oxygen Demand
COD mg/L 30.658
28.300-34.475 32.283
27.350 - 38.300 105
Total Solids TS mg/L 46.660
40.270-49.990 32.358
21.779 - 41.055 69
Volatile Solids VS mg/L 15.103
12.180-16.780 15.645
12.155 - 17.720 104
Total Suspended Solids
TSS mg/L 20.190
16.800-23.670 13.264
1.212 - 21.779 66
Volatile Suspended Solids
VSS mg/L 14.091
11.995-15.840 9.258
919 - 13.905 66
Sedimentable Solids SD mL/L (1 h) 386
310-500 683
500 - 800 177
Total Kjeldahl Nitrogen
TKN mg/L 2.850
2.025-3.750 2.600
2.400 - 3.000 91
Ammoniacal Nitrogen NH4+ mg/L
180 119-222
144 105 - 167
80
Sulfates SO4= mg/L
250 180-300
170 45 - 240
68
Sulfides S= mg/L 1.365
1.105-1.608 1.015
840 - 1.185 74
Grease & Oils A y G mg/L 1.968
938-3.232 915
425 - 1.652 47
Chlorides Cl- mg/L 24.266
8.900-34.100 14.650
12.000 - 16.350 60
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Parameter Units Historic Cycle 0 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
pH 3,43
3,29 - 3,67 3,67 3,62 2,93 3,04
Chemical Oxygen Demand
mg/L 4.156
3.650 - 6.960 5.560 5.340 6.910 7.680
Total Solids mg/L 78.274
75.390 - 80.580 75.390 91.370 100.515 100.870
Volatile Solids mg/L 10.238
9.655 - 14.860 13.130 9.230 13.070 8.690
Total Kjeldahl Nitrogen
mg/L 1.234
622 - 3.300 3.300 1.650 1.042 1.282
Sulfate mg/L 30.700
20.500 - 35.500 29.000 43.000 48.000 36.667
Total Chromium mg/L 4.155
2.250 - 4.100 2.250 1.300 4.400 3.450
Chlorides mg/L 17.203
13.750 - 18.967 17.900 18.900 17.950 18.000
Caracterización del licor de curtido reciclado(500 kg batches)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com