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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción “Implantación del Proceso de Ensamble de Nuevos Modelos de Cocinas en una Empresa de Electrodomésticos” TESIS DE GRADO Previo a la obtención del Título de: INGENIERA INDUSTRIAL Presentada por: Jessica Jacqueline Díaz Guevara GUAYAQUIL – ECUADOR Año: 2010

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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la

Producción

“Implantación del Proceso de Ensamble de Nuevos Modelos de

Cocinas en una Empresa de Electrodomésticos”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERA INDUSTRIAL

Presentada por:

Jessica Jacqueline Díaz Guevara

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2010

AGRADECIMIENTO

Al Dr. Kléber Barcia, Director

de la Tesis de Grado, por su

guía y apoyo permanente en la

elaboración de esta tesis.

Al Ing. David Romero y a mi

familia por su ayuda

incondicional para la

realización del presente

trabajo.

DEDICATORIA

A MI MAMA

A MIS HERMANOS

A MI ESPOSO

A MI HIJA

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Francisco Andrade S. Dr. Kléber Barcia V.

DECANO DE LA FIMCP DIRECTOR DE TESIS PRESIDENTE

Ing. Denise Rodriguez Z.

VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta

Tesis de Grado, me corresponde

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de

la misma a la ESCUELA SUPERIOR

POLITÉCNICA DEL LITORAL"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Jessica Díaz Guevara

RESUMEN

La empresa objeto de esta tesis es una empresa multinacional con 14 años

de trayectoria en el Ecuador dedicada a la fabricación de electrodomésticos

para Línea Blanca y con niveles de producción de 64.000 unidades

mensuales aproximadamente tanto para producción nacional como

extranjera.

Esta empresa va a introducir al mercado Andino un nuevo producto; este

nuevo producto esta dividido en tres modelos, dos de los cuales son modelos

complejos, es decir modelos con mayores atributos y el tercer modelo es un

modelo sencillo, es decir, modelo con menores atributos. Las piezas y

componentes son importados de la empresa matriz los cuales ingresan por la

Bodega de Materia Prima para ser distribuidos a las diferentes áreas.

Dependiendo de los atributos exigidos por el mercado, se modificarán las

partes de esta nueva cocina en el área de Metalistería y si es requerido las

piezas serán transferidas al área acabados antes de su ensamble final.

Con el ingreso de este nuevo modelo de cocina se debe acondicionar la línea

principal de ensamble para poder garantizar la producción y asegurar la

calidad del nuevo producto, por este motivo se requiere implantar el proceso

de ensamble de este nuevo modelo de cocinas.

Se realizó la evaluación de la situación actual de la línea para lo cual se

realizó una descripción del proceso productivo, seguido se levantó la

información del nuevo modelo utilizando ayuda visual como videos y fotos de

los dispositivos; tanto los videos como las fotos fueron proporcionados por la

empresa matriz; posteriormente se realizó un análisis comparativo de la línea

principal y la línea de la empresa matriz del nuevo producto para determinar

las principales diferencias entre ambos procesos como son: el sub-ensamble

del cuerpo de horno, las pruebas de calidad, embalaje, contenedores de

material y el proceso de producción.

Se definió la secuencia de operaciones la cual fue obtenida por medio de un

estudio de tiempos para cada estación, y utilizada durante la corrida piloto;

de esta manera se pudo determinar la dotación de la línea para cada uno de

los nuevos modelos, también se definieron las células de manufactura.

Durante la corrida se plantearon las oportunidades de mejora para las

diferentes estaciones, cada idea u oportunidad fue anotada y revisada con el

equipo de trabajo y líder del proyecto.

Durante esta corrida todos los sub-ensambles fueron realizados en la línea

de esta manera se confirmó que los sub-ensambles siguientes deben estar

incluidos en el área capelo para evitar aumentar la dotación y evitar el exceso

de material en la línea:

En la estación 3, sub-ensamble frente de perillas, pegado de

separadores en tarjeta electrónica (aplica para los modelos complejos).

En la estación 17, sub-ensamble contrapuerta asador, armado de las

bisagras asador.

En la estación 20, sub-ensamble puerta de horno, cerrar bisagras puerta

de horno y el pegado de los soportes inferiores.

En la estación 21, ensamble ventilador y travesaño posterior, el sub-

ensamble ventilador y sub-ensamble travesaño.

En la estación 26, paquetería, colocación guías parrillas en los modelos

auto deslizables.

Por último, el doblado de la cañería de horno.

A continuación se describieron las nuevas estaciones críticas para los

nuevos modelos tales como: el sub-ensamble de la tapa capelo por ser un

proceso de pegado y por requerir un tratamiento especial. La segunda

estación crítica es el sub-ensamble del tubo quemador horno el cual aplica

para los modelos con mayores atributos. Se diseñaron los dispositivos para

el manejo de materiales los cuales deben ayudar al almacenamiento y

transporte de los mismos para evitar el exceso de manipulación este sub-

ensamble.

Finalmente se evaluaron los resultados obtenidos en la implementación de

los nuevos modelos en el área de ensamble, mediante un análisis Costo -

Beneficio. Se detalló todo el equipamiento requerido por el área de ensamble

tanto los dispositivos para el ensamble en las diferentes estaciones, mesas

de trabajo, dispositivos del manejo de materiales para el área capelo, puntos

de aire de la línea y del área capelo y el cerramiento de esta área.

El resultado obtenido de esta tesis fue la implementación del proceso de

producción del nuevo modelo en el área de ensamble para cumplir con el

programa de producción y de esta manera con las exigencias del mercado.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN……………………………………………………………….…………VI

ÍNDICE GENERAL……………………………………………………….………...X

ABREVIATURAS…………………………………………………………..……..XIII

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………….……..XIV

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………..…....XVI

ÍNDICE DE PLANOS………………………………………………………..…...XIX

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..……..1

CAPÍTULO 1

1.GENERALIDADES…………………………………………………...……...…..2

1.1 Antecedentes…………………………………………………..……2

1.2 Planteamiento del Problema……………………………….……...3

1.3 Objetivos……………………………………………………..………4

1.4 Metodología………………………………………………………….5

1.5 Estructura de la Tesis……………………………………….……...9

CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO………………………..…………………………………...11

2.1 Líneas de ensamble……………………………………………….11

2.2 Estudio de Tiempo…………………………………………………18

2.3 Pruebas Piloto……………………………………………………..29

2.4 Diagramas de Proceso……………………………………………31

CAPÍTULO 3

3. EVALUACIÓN DE LA LÍNEA ACTUAL…………………………………….36

3.1 Descripción de la línea actual……………………………………..36

3.2 Información del nuevo modelo…………………………………….50

3.3 Comparación de la línea de ensamble…………………………...68

CAPÍTULO 4

4. DISEÑO DE CÉLULAS DE MANUFACTURA…………………………….73

4.1 Definición de la secuencia de operaciones………………………72

4.2 Estudio de Tiempo………………………………………………….96

4.3 Pruebas Piloto……………………………………………………..137

CAPÍTULO 5

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS…………………………………...140

5.1 Estaciones críticas………………………………………………...140

5.2 Manejo de Materiales……………………………………………..150

CAPÍTULO 6

6. RESULTADOS………………………………………………………………154

6.1 Análisis Costo – Beneficio………………………………………..154

CAPÍTULO 7

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………….170

7.1 Conclusiones………………………………………………………170

7.2 Recomendaciones………………………………………………...171

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

X Media muestral

FN Factor de nivelación

NPFD Tolerancias administrativas

NPI Introducción a nuevos productos

RPP Reporte de primera pieza

E1 Línea de ensamble 1

E2 Línea de ensamble 2

E3 Línea de ensamble 3

TM Tiempo medido

TT Tiempo Total

H Habilidad

E Esfuerzo

Tn Tiempo nivelado

P /H Producción por hora

HH Hora Hombre

IP Índice de productividad

NO Número de operadores

TE Tiempo estándar

C Tiempo ciclo

N Número de estaciones de trabajo

T Suma de los tiempos de las tareas

NA No aplica

VPN Valor presente neto

VP Valor presente

I Inversión

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1 Metología de la tesis…………………………………………………6

Figura 2.1 Tipos de líneas de ensamble………………………………………12

Figura 2.2 Líneas de ensamble mixta (modelos de 24”, diferencia

de atributos y colores entre modelos)………...…………………..13

Figura 2.3 Líneas de ensamble múltiple (modelos de 20”, 30” y

hornos de empotrar………………………………………………....14

Figura 2.4 Ejemplo de líneas de abastecimiento que alimentan

la línea principal del proceso.……………………………………...17

Figura 2.5 Ejemplo de la primera parte de un formato en

cálculo de cronometraje……………………………………………22

Figura 2.6 Ejemplo de la segunda parte de un formato en cálculo

de cronometraje……………………………..………………………23

Figura 2.7 Pasos que se realizan en la corrida piloto………………………..29

Figura 3.1 Atributos en un modelo complejo de 24”………………………....38

Figura 3.2 Atributos en un modelo complejo de 24”………………………....38

Figura 3.3 Cabecera de la línea principal del área de ensamble…………..40

Figura 3.4 Línea principal del área de ensamble…………………………….40

Figura 3.5 Secuencia de operaciones para los modelos de 20” 24”

y 35”............................................................................................42

Figura 3.6 Celda del sistema de combustión de las cocinas

de 30”……………………………………………………………..….52

Figura 3.7 Dispositivos utilizados para realizar la prueba de fuga del

sistema de combustión……………………………………………..56

Figura 3.8 Equipo y dispositivo utilizado para realizar prueba de flujo

del sistema de combustión……………….………………………..57

Figura 3.9 Celda del área de puertas de la cocina de 30”…………………..58

Figura 3.10 Dispositivos de la línea de alimentación del cuerpo de

horno de las cocinas de 30”……………………………………….63

Figura 3.11 Línea de alimentación del cuerpo de horno de las

cocinas de 30”…………………….………………………………..63

Figura 3.12 Distribución de la linea de alimentación, sub-ensamble del

cuerpo de horno………………………………………………...…..64

Figura 4.1 Secuencia preliminar de operaciones para las cocinas

de 30”………………………………………………………………..74

Figura 4.2 Dispositivo de armado para espaldar de horno…………………77

Figura 4.3 Herramienta para insertar clips para el suelo de horno…….….77

Figura 4.4 Ensamble del cuerpo de horno de 30”…………………………...80

Figura 4.5 Estación de colocación y sujeción de lana de vidrio……………81

Figura 4.6 Estación de colocación y sujeción de lana de vidrio……………81

Figura 4.7 Sujeción del soporte U……………………………………………..86

Figura 4.8 Sub-estación contrapuerta de horno………………………..……90

Figura 4.9 Sub-estación contrapuerta de horno……………………………..90

Figura 4.10 Sub-estación vidrio puerta…………………………………………91

Figura 4.11 Sub-estación vidrio puerta…………………………………………91

Figura 4.12 Sub-estación contrapuerta y vidrio puerta……………………….91

Figura 4.13 Sub-estación jaladera y perfil empaque……………………….…92

Figura 4.14 Balanceo cuerpo horno…………………………………………...101

Figura 4.15 Diagrama de precedencia………………………………………..133

Figura 5.1 Diagrama de flujo del sub-ensamble tapa capelo……………..141

Figura 5.2 Dispositivo de manejo de materiales del sub-ensamble

tapa capelo…………………...……………………………………153

Figura 6.1 Proporción por modelo……………………………...……………168

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1 Métodos de cronometraje…………………………………………….25

Tabla 2 Tabla de valoración de desempeño para nivelación………………26

Tabla 3 Tabla de comparación de modelos vs. atributos de las

cocinas………………………………………………………………….37

Tabla 4 Tabla de comparación de la producción…………………………….50

Tabla 5 Resumen de la celda de puertas de la empresa matriz…………...62

Tabla 6 Resumen de las diferencias entre las pruebas de calidad………..69

Tabla 7 Tabla del balanceo preliminar 1 del cuerpo de horno 30”…………97

Tabla 8 Resumen del balanceo preliminar 1 cuerpo de horno 30”………..99

Tabla 9 Tabla del balanceo preliminar 2 del cuerpo de horno 30”……….100

Tabla 10 Resumen del balanceo cuerpo de horno 30”……………………..101

Tabla 11 Balanceo estaciones 8, 9 y 10 de la línea principal………………102

Tabla 12 Balanceo estaciones 11 y 12……………………………………….103

Tabla 13 Resumen del balanceo sistema de gas 30”……………………….105

Tabla 14 Balanceo estaciones 13……………………………………………..106

Tabla 15 Resumen del balanceo sub-ensamble frente de perillas………...107

Tabla 16 Balanceo estaciones 14……………………………………………..107

Tabla 17 Balanceo estaciones 15 a la 18…………………………………….108

Tabla 18 Resumen del balanceo del ensamble estaciones

15 a la 18……………………………………………………………...110

Tabla 19 Resumen del balanceo de la estacion 17 eliminando el pre-

ensamble contrabisagra asador…………………………………….111

Tabla 20 Balanceo estaciones 19……………………………………………..111

Tabla 21 Balanceo de la primera sub-estación de puertas…………………112

Tabla 22 Balanceo de la primera sub-estación de puertas…………………113

Tabla 23 Balanceo de la segunda sub-estación de puertas………………..114

Tabla 24 Balanceo de la segunda sub-estación de puertas………………..115

Tabla 25 Balanceo preliminar de la tercera sub-estación de puertas……..116

Tabla 26 Balanceo de la cuarta sub-estación de puertas…………………..117

Tabla 27 Dotación para el área de puertas…………………………………..118

Tabla 28 Balanceo estaciones 21……………………………………………..118

Tabla 29 Balanceo estaciones 21……………………………………………..119

Tabla 30 Balanceo estaciones 22……………………………………………..120

Tabla 31 Balanceo estaciones 23……………………………………………..120

Tabla 32 Balanceo estaciones 24……………………………………………..121

Tabla 33 Balanceo estaciones 25……………………………………………..122

Tabla 34 Balanceo estaciones 26……………………………………………..123

Tabla 35 Balanceo estaciones 27……………………………………………..124

Tabla 36 Balanceo estaciones 28……………………………………………..124

Tabla 37 Balanceo estaciones 29……………………………………………..125

Tabla 38 Dotación preliminar…………………………………………………..126

Tabla 39 Dotación estándar por dotación…………………………………….128

Tabla 40 Número de operadores teóricos vs. número de

operadores reales………………………………….…………….…..129

Tabla 41 Cuello de botella……………………………………………………...130

Tabla 42 Tabla del diagrama de precedencia………………………………..134

Tabla 43 Asignación de tareas………………………………………………...135

Tabla 44 Oportunidades de mejoras………………………………………….138

Tabla 45 Resumen sub-ensamble tapa capelo………………………………142

Tabla 46 Equipamiento para celda capelo………………………………..….143

Tabla 47 Dispositivos sub-ensamble tubo quemador horno……………….144

Tabla 48 Matriz de decisiones…………………………………………………152

Tabla 49 Cuadro de inversiones aprobada por área………………………..155

Tabla 50 Dispositivos, mesas de trabajo y puntos de aire para

la línea de ensamble………………………………………………………..…...157

Tabla 51 Resumen $ equipamiento para la línea de ensamble……………161

Tabla 52 Dispositivos, mesas de trabajo y puntos de aire para

área capelo……..…………………………………………………….162

Tabla 53 Dispositivos, mesas de trabajo y puntos de aire para

pre-ensamble tubo quemador horno……………..………………..163

Tabla 54 Total equipamiento área de ensamble…………………………….163

Tabla 55 Total implementación capacitación y tiempo muerto en el

área de ensamble……………………………….…………………...166

ÍNDICE DE PLANOS

Plano 1 Vista superior del área de ensamble.

INTRODUCCIÓN

La empresa objeto de esta tesis introdujo al mercado Andino un nuevo

producto, para lo cual se importaron las piezas de la Empresa matriz a la

Bodega de Materia Prima de la empresa en Ecuador. Dependiendo de los

atributos exigidos por el mercado, se modificaron partes de esta nueva

cocina en el Área de Metalistería antes de ser transferidas al Área de

Acabados o a su ensamble final.

Con el ingreso de este nuevo modelo se debe acondicionar la línea principal

de Ensamble para garantizar la producción y asegurar la calidad del nuevo

producto.

El objetivo de esta tesis es la implantación del proceso de ensamble del

nuevo modelo de cocinas, lo cual se desarrolló de la siguiente manera:

Se realizó la evaluación de la línea principal, analizando su situación actual.

Se diseñaron las células de manufactura, definiendo la secuencia de

operaciones utilizando un estudio de tiempos y realizando una corrida piloto.

Se definieron las estaciones críticas del proceso y se diseñaron los

dispositivos para el manejo de materiales, finalmente se presentaron los

resultados obtenidos mediante un análisis de Costo – Beneficio. El resultado

esperado de esta tesis fue la implementación del proceso de producción para

este nuevo modelo en el área de ensamble.

CAPÍTULO 1

1 GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

La presente tesis se desarrolla en el área de producción de una

fábrica de electrodomésticos para Línea Blanca, como son: los

refrigeradores, cocinas, microondas, lavadoras y secadoras, los

cuales son denominados, artículos indispensables para el hogar. La

empresa objeto de esta tesis alcanza niveles de producción de

cocinas y cocinetas de 64.000 unidades mensuales

aproximadamente, tanto para el mercado nacional como para el

extranjero, como son: Perú, Venezuela, Colombia, Centro América y

Ecuador.

Esta empresa va a introducir al mercado Andino un nuevo producto,

para lo cual, se importarán las piezas desde la Empresa matriz

productora del nuevo modelo de cocinas en México, a la Bodega de

3

Materia Prima de la empresa en Ecuador, siendo inicialmente sus

primeros clientes en este proyecto, Perú y Ecuador.

Dependiendo de los atributos exigidos por el mercado, se modificarán

partes de esta nueva cocina en el Área de Metalistería antes de ser

transferidas al Área de Acabados o a su ensamble final.

Entre los atributos que llevarán estas cocinas son: reloj digital,

gratinador o resistencia, un quemador de mayor potencia, termostato

de seguridad, termostato sin seguridad, termocontrol, calienta platos

abatible o fija, puerta con panorámica plana o curva y encendido en

el tubo quemador horno, estos atributos dependen a su vez de cada

modelo, es decir, que este nuevo producto será dividido inicialmente

en 3 sub.-modelos, cada uno con atributos similares, de esta manera

se determinará la complejidad de cada modelo.

1.2 Planteamiento del Problema

Actualmente la línea principal del Área de Ensamble, es la encargada

de ensamblar los modelos con mayores atributos o cocinas más

complejas de 20”, 24”, 35”, hornos de empotrar y el nuevo modelo de

30”.

4

Con el ingreso de este nuevo modelo de cocina, se debe

acondicionar la línea principal para garantizar la producción, calidad y

seguridad de este nuevo producto.

1.3 Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es Implantar el Proceso de

Producción del nuevo modelo de cocinas en el Área de Ensamble,

mediante una evaluación de la situación actual de la línea principal

del Área, diseñar células de manufactura, implantar actividades

complementarias del proceso de producción y realizar un análisis

financiero.

Objetivos específicos:

• Evaluar la situación actual de la línea principal del Área de

Ensamble, en la cual se implantará el proceso de producción del

nuevo modelo de cocina.

• Diseñar células de manufactura, mediante la definición de la

secuencia de operaciones y realizando un estudio de tiempos.

• Establecer actividades complementarias del proceso de producción.

• Analizar la factibilidad financiera del proyecto.

5

1.4 Metodología

La metodología a seguir en esta tesis se muestra en la Figura 1.1, la

misma que se describe a continuación:

INICIO

Evaluación de la línea principal del Área de Ensamble.

Levantamiento de información del nuevo modelo.

Diseño de células de manufactura.

Secuencia de Operaciones.

Análisis comparativo entre la línea principal y la línea Matriz de cocinas.

Estudio de Tiempos

Pruebas Piloto

A

¿Se debe modificar parcial o totalmente el diseño de células de manufactura?

NoSi

1

2

3

4

5 6 7

8

6

FIGURA 1.1 METODOLOGÍA DE LA TESIS

PASO 1: En este paso se va a realizará una evaluación de la

situación actual de la línea principal del Área de Ensamble,

realizando una breve descripción del proceso, de la misma manera,

una breve descripción de los cambios en el proceso cuando se

ensamblan desde los modelos sencillos hasta los modelos complejos

incluyendo los cambios por los diferentes tamaños de cocina.

PASO 2: En este paso se realizará el levantamiento de la

información del nuevo modelo, de acuerdo a la información obtenida

de la empresa matriz.

Definición de nuevas estaciones críticas del proceso.

Diseño de dispositivos para el manejo de materiales.

Análisis Costo - Beneficio

A

Planteamiento de recomendaciones.

FIN

9

10

11

12

7

PASO 3: Una vez realizado el levantamiento de la información del

nuevo modelo en las líneas de la empresa en México, se realizará

un análisis comparativo de la línea principal y la línea Matriz de

cocinas.

PASO 4: En este paso se diseñarán las nuevas células de trabajo o

células de manufactura que formarán parte del proceso de

producción del nuevo modelo, agrupando componentes comunes

para formar sub-ensambles de esta manera se ofrecerá un arreglo de

acuerdo a la secuencia del proceso.

PASO 5: En este paso se definirá la secuencia preliminar de

operaciones que la línea principal de Ensamble realizará en la corrida

piloto. Se determinará el equipamiento necesario para la línea.

PASO 6: En este paso se realizará el estudio de tiempos de la

secuencia preliminar, mediante la utilización de videos de la empresa

Matriz de cocinas, de esta manera se definirá la producción por hora

esperada, se definirá la dotación para los 3 sub-modelos nuevos y se

mostrará el balanceo de la línea.

PASO 7: En este paso se tomarán y presentarán los datos obtenidos

en la corrida piloto de los 3 sub-modelos.

8

PASO 8: En este paso se realizará la evaluación de la corrida piloto

de acuerdo a la secuencia preliminar planteada, en caso de encontrar

disconformidades, el diseño preliminar se modificará y se

presentarán los cambios realizados en la misma.

PASO 9: En este paso se definirán las nuevas estaciones críticas

del proceso, pruebas y controles de calidad en estas estaciones. Se

levantarán los instructivos de operación para los críticos de calidad y

se diseñará el diagrama de proceso para la implementación del Área

Capelo (área de fabricación de las tapas de las cocinas), la cual

forma la tapa del nuevo modelo.

PASO 10: En este paso se diseñarán los dispositivos para el manejo

de materiales, para garantizar la conservación de las partes y

efectuar el traslado de éstas al Área de Ensamble.

PASO 11: En este paso se realizará el Análisis Costo – Beneficio del

proyecto y se mostrarán los resultados obtenidos.

PASO 12: En este paso se detallarán las conclusiones obtenidas

durante este estudio y se plantean recomendaciones para futuros

estudios y mejoras.

9

1.5 Estructura de la Tesis

A continuación se presentará una breve descripción de cada capítulo.

Capítulo 1

En este capítulo se presentan los antecedentes, se plantean el

problema, los objetivos, metodología y estructura a seguir en esta

tesis.

Capítulo 2

Este capítulo hace referencia al marco teórico de esta tesis, en el

cual se referirá a: características de las líneas de ensamble, estudio

de tiempos, pruebas o corridas piloto y diagramas de proceso.

Capítulo 3

En este capítulo se realiza una evaluación de la línea principal y se

realiza la comparación de esta con la línea de la empresa matriz de

cocinas.

Capítulo 4

Dentro de éste capítulo se diseñan las células de manufactura,

mediante la definición de la secuencia de operaciones de la línea,

10

realizando un estudio de tiempos y se evalúa la secuencia mediante

una corrida piloto del nuevo modelo.

Capítulo 5

En este capítulo se definen las actividades complementarias del

proceso como son: definición de las nuevas estaciones críticas

indispensables para el control de calidad en la línea, y se diseñan los bfigurasub-ensamblebs

dispositivos para el manejo de materiales, para garantizar la

conservación de las partes; desde la Bodega de Acabados y Bodega

de Materia Prima al Área de Ensamble.

Capítulo 6

En este capítulo se evalúan los resultados obtenidos en la

implementación del proyecto en el Área de Ensamble, mediante un

análisis Costo - Beneficio.

Capítulo 7

En este capítulo se detallan todas las conclusiones obtbobjeticubprueba de funcionamiento

enidas durante

este estudio y se plantean recomendaciones para futuros estudios y

mejoras.

CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se realiza una breve introducción a las líneas de

ensamble o líneas de montaje, conceptos básicos y tipos de las líneas de

montaje, así como también, definiciones del estudio de tiempos y

movimientos, pruebas piloto y diagramas de proceso.

2.1 Líneas de Ensamble

Una línea de ensamble esta formada por un cierto número de

estaciones de trabajo y de tareas que contemplan un tiempo de

proceso o un tiempo para procesar las tareas en cada estación. Un

conjunto de piezas son agregadas de manera predefinida por medio

de una secuencia (orden de proceso) para crear un determinado

producto [1].

Las líneas de ensamble o de montaje se implantan teniendo en cuenta

un movimiento fluido del material, para lo cual las estaciones de

12

trabajo son dispuestas en una secuencia de operaciones que permita

llevar a cabo la siguiente operación necesaria [2]. Éstas tienden a ser

pausadas por tareas de trabajo las cuales se asignan a individuos o

estaciones de trabajo, tratando de que cada cantidad de tiempo de

trabajo requerido sea igualado.

A continuación se presentan los tipos de líneas de montaje y su

clasificación.

Tipos de Líneas de Ensamble

Los tipos de línea de ensamble se pueden resumir de acuerdo a la

Figura 2.1, la misma que se describe brevemente a continuación:

FIGURA 2.1 TIPOS DE LÍNEAS DE ENSAMBLE

13

Las líneas de ensamble se pueden clasificar de la siguiente manera:

A. De acuerdo al tipo de producto:

Simple (Single-model): La línea sólo puede procesar un único

producto para lo cual fue diseñada.

Mixta (Mixed-model): La línea puede producir diferentes variantes de

un mismo producto (producto base o básico), dado que las diferencias

entre los productos son pequeñas, no se considera tiempos de

cambios de modelo. Requieren las mismas operaciones para

producir. La Figura 2.2 muestra los modelos de 24” que se ensamblan

en la línea principal de la compañía del estudio, en los cuales cambian

los atributos y colores para estos modelos.

FIGURA 2.2 LÍNEAS DE ENSAMBLE MIXTA (MODELOS DE 24”,

DIFERENCIA DE ATRIBUTOS Y COLORES ENTRE MODELOS).

14

Múltiple (Multi-model): La línea produce diferentes productos, en estos

casos se considera los tiempos de cambios de modelo (setup), las

diferencias entre las variantes de los productos son significativas

variando los procesos de producción para producir un nuevo lote. La

Figura 2.3 muestra los diferentes productos que se ensamblan en la

línea principal de la compañía, para realizar los cambios de productos,

la línea debe prepararse para iniciar un nuevo lote de un nuevo

producto.

FIGURA 2.3 LÍNEAS DE ENSAMBLE MÚLTIPLE (MODELOS DE

20”, 30” Y HORNOS DE EMPOTRAR)

SET-UP SET-UP

15

B. De acuerdo a la duración de las tareas:

Determinísticas: Todos los tiempos de las tareas del proceso son

conocidos con seguridad [1].

Estocásticas: “La duración de una o más tareas es aleatoria o probabilística dado que la variabilidad en su tiempo de proceso es significativo” [1]. Dependientes: El tiempo de duración de una tarea dependen de los

siguientes factores: tipo de estación, tipo de operador y la secuencia

[1].

C. De acuerdo a la arquitectura de la línea:

Serial: La línea tiene estaciones colocadas en serie en la cual las

tareas avanzan de una estacion a la siguiente por medio de

transportadores los cuales pueden ser de rodillos, bandas, cadenas;

permitiendo que una pieza o sub-ensamble sea transformado en una

estación, en un ciclo de tiempo dado; de esta manera se conectan

todas las estaciones del proceso de producción [2].

Estaciones en paralelo: La línea tiene 2 o más estaciones idénticas

que ejecutan al mismo tiempo la misma tarea. Esto se realiza debido a

que el tiempo de alguna tarea es mayor al tiempo de ciclo, de esta

16

manera se reduce el tiempo de la tarea proporcionalmente con el

número de estas estaciones.

Paralelo: Las líneas son colocadas en paralelo y por lo general se las

utiliza en modelos múltiples, de esta manera cada línea realiza un

producto y sus similares.

De dos lados: Suelen implantarse para productos en los cuales se

necesiten realizar tareas en ambos lados, éstas procesan una pieza

de manera simultanea.

Circulares / Cerradas: Las piezas circulan por el lazo mientras los

operadores las toman y las transforman y nuevamente son colocadas

sobre el lazo, excepto la última tarea, la cual coloca la pieza

transformada fuera del lazo. Este tipo de transportador permite

estaciones de entrada y salida múltiple, esto ocurre cuando alguna de

las estaciones tiene un tiempo mayor de operación que el tiempo de

ciclo (cuello de botella) por su baja velocidad o deficiencia de espacio

para operar [2].

En forma de U: Flexibilidad en el sistema de producción, se pueden

combinar las tareas y estaciones.

17

D. De acuerdo al tipo de flujo de las piezas:

Sincrónica: El tiempo de ciclo de cada estacion de la línea es común,

lo que permite que el material pase de una estación a la otra de

manera al mismo tiempo, no hay bancos o buffers entre las

estaciones.

Asincrónicas: Las estaciones tienen velocidades de proceso diferentes

por lo cual aumenta el tiempo que una pieza esta disponible para lo

que es requerida y aumenta el número de unidades disponibles. Se

utilizan bancos o buffers entre estaciones como seguridad.

Alimentación: Pueden ser una o más líneas en las cuales se realizan

sub-ensambles y estas a su vez alimentan a la línea principal. La

figura 2.4 muestra un ejemplo de línea de montaje de alimentación.

FIGURA 2.4 EJEMPLO DE LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO QUE

ALIMENTAN LA LÍNEA PRINCIPAL DEL PROCESO

18

E. De acuerdo al tipo de operador:

Manuales: Estas líneas constan de operadores humanos y pueden ser

o no ser automatizadas.

Robotizadas: Procesos totalmente automatizadas, en los cuales se

deben programar tanto a los robots como a las estaciones.

F. De acuerdo a la disciplina de entrada de las piezas:

Entrada Fija: El ingreso de las piezas al proceso se realiza de manera

regular en intervalos de tiempo regular.

Entrada Variable: El ingreso de las piezas al proceso se realiza de

manera irregular o variable.

2.2 Estudio de Tiempos

El estudio de trabajo reúne técnicas como son el estudio de métodos y

medición del trabajo que se utilizan para analizar una tarea objeto de

estudio para de esta manera investigar los factores que influyen en la

eficiencia y economías de las tareas de estudio para efectuar mejoras

[3].

El estudio de trabajo se divide en dos ramas, las cuales son: El

Estudio de Tiempos y el Estudio de movimientos.

19

El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta que se utiliza

para la medición de trabajo cuyos beneficios principales son la

solución de múltiples problemas de producción y la reducción de

costos, permitiendo que las tareas se realicen en el menor tiempo

posible y menor costo por unidad producida, cumpliendo con el

objetivo final de la Ingeniería de Métodos que es el incremento de las

utilidades de la empresa.

Definiciones

Estudio de Tiempos: Es la aplicación de técnicas para establecer un

estándar de tiempo para realizar una tarea, actividad o proceso

determinado, el cual se debe establecer con consideraciones de

tiempos de fatiga, demoras personales y retrasos inevitables. Se

emplea para registrar los tiempos y ritmos de trabajo que integran una

tarea definida bajo normas establecidas, se procede al análisis de los

datos para establecer el tiempo requerido al efectuar una tarea [4].

Estudio de Movimientos: Para analizar un método determinado se

utiliza el estudio visual de movimientos y el de micro movimientos,

esto permite desarrollar métodos que disminuyan al mínimo el

desperdicio de mano de obra. Se analizan los movimientos que

efectúa el cuerpo humano para realizar una tarea [4].

20

Objetivos del estudio de tiempos y movimientos

Como se mencionó antes, el objetivo principal del estudio de tiempos y

movimientos es aumentar la productividad de la planta. Como

objetivos para el estudio de tiempo encontramos los siguientes:

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de tareas.

Minimizar los costos.

Garantizar productos confiables y de alta calidad.

Maximizar el bienestar del trabajador desde el punto de vista de

retribución, la seguridad en el trabajo, la salud y la comodidad.

Maximizar las utilidades de la empresa.

Como objetivos para el estudio de movimientos encontramos los

siguientes:

Maximizar la eficiencia, eliminando o reduciendo movimientos

ineficientes.

Facilitar las tareas.

Aumentar el índice de producción.

Métodos para determinar los estándares de tiempo

Existen varios métodos para determinar estándares de tiempo, entre

los más tradicionales son:

21

Datos o registros históricos.

Estudio de tiempos con cronómetro.

Estudio de Muestreo del trabajo.

Tiempos predeterminados.

El analista que va a llevar a cabo un estudio de tiempos incluirá buscar

también oportunidades para el método de trabajo.

De los 4 métodos indicados mencionaremos el que se aplicó en esta

tesis, el estudio de tiempos con cronómetro, siendo ésta la técnica

más utilizada para el estudio de tiempos.

Estudio de tiempos con cronómetro

El estudio de tiempo con cronómetro se emplea algún tipo de aparato

medidor de tiempo, para calcular el tiempo óptimo que requiere utilizar

un operador calificado dado en una tarea por un método especificado

[5].

Algunas herramientas esenciales y necesarias para la realización de

un buen estudio de tiempos, incluyen:

Reloj, con pantalla digital o cronómetro manual.

Tablero de apoyo, para sujetar los formatos o registros.

22

Formatos para registrar los tiempos. A continuación se presentan

en las figuras 2.5 y 2.6, un ejemplo de un formato utilizado en los

cálculos de cronometraje, el cual será dividido en dos partes: la

primera figura 2.5, presenta información básica del lugar objeto de

estudio y la segunda figura 2.6, identifica los elementos de estudio,

lecturas del cronómetro, valoración de desempeño y cálculos de

estándares [5].

Lápiz.

Cinta métrica, regla o micrómetro.

Calculadora, para realizar los cálculos.

F

i

g

Estudio de tiempos Departamento: área de etiquetado – ensamblado Estudio núm: 1

Hoja núm: 1 de 5

Operación: Etiquetado - ensamblado Estudio de métodos núm: 1 Instalación / máquina: 125 Núm: 2 Herramienta y Calibradores:

Término: Comienzo: Tiempo transc:

Operario: Ortiz Pérez Ficha núm: 1000

Producto / pieza: Núm: 1 Plano núm: 1 Material: Calidad:

Observado por: Iván Escalona Fecha: 25 de Marzo del 2002

FIGURA 2.5 EJEMPLO DE LA PRIMERA PARTE DE UN

FORMATO EN CÁLCULO DE CRONOMETRAJE

23

En esta primera parte del formato se debe colocar información básica

como se indica en la figura 2.6: nombre del operador, máquina,

producto, el observador y herramientas.

FIGURA 2.6 EJEMPLO DE LA SEGUNDA PARTE DE UN

FORMATO EN CÁLCULO DE CRONOMETRAJE

En esta segunda parte del formato se debe colocar y calcular lo

siguiente: elementos de una actividad, lecturas del cronómetro,

valoración de desempeño y se calcula los estándares.

Procedimiento del Estudio de tiempos

Selección del operador: El operador a seleccionar debe ser alguien

que desempeñe su trabajo con buena habilidad, esfuerzo y que

trabaje con el método apropiado. Es mejor si el estándar

24

cronometrado se basa en las observaciones realizadas a un operador

calificado, efectivo, cooperativo y que trabaje a un nivel de desempeño

aceptable. No es apropiado medir a un operador trabajando con

variaciones + / - 25% del tiempo estimado.

Mostrar los métodos de trabajo y lecturas del estudio de tiempo: Esta

información no debe ser secreta, debe ser un conjunto de

instrucciones que las pueda utilizar los supervisores, el personal

encargado de preparar la información y los trabajadores que

desempeñan los trabajos.

Explicación al operario y al supervisor de línea: El analista debe

explicar en términos claros y sin tecnicismos los pasos del

procedimiento real del cronometraje.

Selección de los elementos: “Un elemento es una parte constitutiva o

propia de una actividad o tarea especifica” [5]. Se obtienen muchas

ventajas al dividir el trabajo en elementos como: valorar el desempeño

con exactitud, identificar trabajo improductivo, determinar cambios en

la secuencia de operaciones para revisiones futuras de los

estándares. Debe indicarse el punto de inicio, el trabajo específico y

un punto final.

25

Cronometraje: Hay dos métodos de cronometraje para operar un

cronómetro durante un estudio de tiempo:

Cronometraje acumulativo.

Cronometraje de vuelta a cero.

La Tabla 1 muestra las ventajas y desventajas de los métodos de

cronometraje.

TABLA 1

MÉTODOS DE CRONOMETRAJE

ACUMULATIVO DE VUELTA A CERO

Nivelación de tiempos: Se realiza el cálculo de tiempos estándar,

puede realizarse por el método de nivelación de elementos por

VENTAJAS Fácil de enseñar. Da el tiempo de desempeño

total. Seguro que se incluyeron

todos los elementos. DESVENTAJAS Variaciones del operador

ocasionan confusión. Elementos irregulares causan

confusión. Las demoras ocasionan

confusión. Variaciones de tiempo no son

fácilmente de distinguir.

VENTAJAS Bueno para ciclos irregulares. No lo afectan las demoras. No requiere cálculos. Variaciones de los tiempos

fácilmente distinguibles. DESVENTAJAS Más susceptibles al error

humano. Operadores y supervisores

menos seguros de que estén incluidos todos los elementos.

26

0.15 A1 0.13 A10.13 A2 0.12 A20.11 B1 0.10 B10.08 B2 0.08 B20.06 C1 0.05 C10.03 C2 0.02 C20.00 D Promedio 0.00 D Promedio0.05 E1 0.04 E10.10 E2 0.08 E20.16 F1 0.12 F10.22 F2 0.17 F2

Fuente: S.M. Lowry, H.B. Maynard y G.J. Stegemerten, Time a Motion Study and Formulas Wage Incentive , 3a. ed., McGraw Hill, New York, 1940, p. 233.

Regular

Pobre

ESFUERZO

Super habilidad

Excelente

Buena

Regular

Pobre

HABILIDAD

Super habilidad

Excelente

Buena ++

+

++

+++

+

++

+

-

-

--

-

-

--

valoración del desempeño o nivelación. La tabla 2 muestra la

valoración del desempeño por nivelación, esta valoración se puede

realizar para todo el estudio de tiempos, para ciclos individuales o

para elementos individuales.

TABLA 2

TABLA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA NIVELACIÓN

Se deben agregar al estudio de tiempos nivelado, las siguientes

tolerancias administrativas:

Tolerancias de la jornada laboral.

Tolerancias por incentivos.

Necesidades personales, fatiga y demoras varias.

27

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L1035,34 32,43 28,98 E A(37,76) - 31,56 32,06 33,67 31,58

Estas últimas son conocidas como tolerancias por NPFD, el porcentaje

acostumbrado es el siguiente:

Necesidades personales, 3 a 5%.

Fatiga, 3 a 5%.

Demoras varias, 3 a 5%.

El rango total es del 9 al 15%. Como recomendación general se deben

usar las tolerancias para los tres aspectos en un porcentaje

combinado.

Ejemplo del tiempo estándar de una operación

Durante la ejecución de cierta operación, el Jefe de Métodos planificó

tomar 10 lecturas de tiempo con el fin de calcular su estándar. Sin

embargo, ocurrieron ciertas complicaciones y elementos extraños que

impidieron que se tomaran las diez lecturas, así como se muestra en

la siguiente tabla. Los valores se especifican en segundos.

OBSERVACIONES:

Se le trabó la máquina, durando este suceso 9,58 segundos. Este

elemento extraño no es recurrente (A).

28

X FN X.FN NPDF TIEMPO ESTANDAR

31.725 1.11 35.215 9% 38.384

FN= 1+0,03+0,08 1,11

Determinar el tiempo estándar de la operación estudiada considerando

que el trabajo del operador se ve afectado por fatiga, necesidades

personales y demoras varias en alrededor de un 9%, y se considera

como factor de nivelación C2B2.

RESOLUCIÓN.

1. Se debe comprobar que los datos obtenidos de la muestra

provienen de una distribución normal con un nivel de confianza del

95%. Este punto no será presentado, pero estos datos si

provienen de una Normal, de este primer paso obtenemos la media

de los datos.

En la lectura L5: A(37,76), se debe restar este tiempo del suceso que

se presentó durante la toma de tiempo de esta lectura ya que es un

elemento extraño no es recurrente, de esta manera el dato L5 es

28,18 segundos y este es el dato que se utilizó en el ejemplo.

X= 31,725 segundos.

2. Conociendo la media de la muestra, se calcula el tiempo estándar

de la siguiente manera:

29

FN= Factor de Nivelación.

Ejemplo tomado de la Lección # 1 de Ingeniería de Métodos, 15-11-2001.

2.3 Pruebas Piloto

“El NPI es un Proceso de seguimiento y control de programas o proyectos por medio de Listas de Verificación Técnicas, de Programa, y Comerciales, además de diferentes ensambles que los llamamos corridas” [6].

NPI significa, introducción de nuevos productos. Uno de los pasos de

este proceso son las pruebas piloto.

Pruebas piloto o corridas piloto se realizan en la planta manufacturera

y se efectúan en las líneas realizándose con partes elaboradas por

moldes y troqueles finales, en estas pruebas no se admiten prototipos

[6].

La Figura 2.7 muestra los pasos que se realizan en las corridas piloto

en la metodología NPI.

FIGURA 2.7 PASOS QUE SE REALIZAN EN LA CORRIDA PILOTO

Ensamble de unidades

Evaluación • Pruebas de vida. • Pruebas de

Confiabilidad.

Afinar procesos en la planta manufacturera • Liberación del

proceso final.

Iniciar Producción

30

Esta corrida debe realizarse en la línea de producción con los

operadores, coordinadores y representantes de las áreas que hayan

intervenido con las piezas que serán utilizadas en el proceso. Todas

las partes deben salir de los troqueles y debe verificarse que a las

piezas se encuentren en disposición A y B.

Troquel.- Molde construido en base a un plano proporcionado y

aprobado por el Departamento de Diseño, para la fabricación o

adecuación de una nueva pieza.

Disposición.- Calificación que se da a una parte nueva, pudiendo ser

de la siguiente manera:

“A”=Conforme al diseño.

“B”=Pieza correcta, se debe modificar el plano del diseño.

“C”= Se puede utilizar, pero se debe modificar el troquel o molde,

requiere desviación para ser utilizada.

“D”= La pieza no se puede utilizar. Debe ser rechazada.

Esta disposición es designada por el Departamento de Metrología y es

reflejada en un reporte de primera pieza (RPP).

Desviación.- Documento que describe cuando una o varias partes del

nuevo producto no cumple con alguna especificación.

31

Objetivos de las Pruebas Piloto

Las pruebas piloto tienen los siguientes objetivos:

Verificar posibles problemas antes de iniciar la producción.

Verificar dispositivos de ensamble.

Verificar herramental final.

Verificar métodos para el ensamble final.

Todas las mejoras encontradas en la corrida piloto deberán estar

implementadas antes de iniciar la producción.

2.4 Diagramas de Proceso

Un diagrama de proceso es una representación gráfica que describe la

secuencia o ciclo de todas las operaciones de un trabajo o proceso

industrial o administrativo; son excelentes herramientas para

presentar propuestas de mejoras de métodos [7].

A continuación se presentan los tipos más comunes de diagramas de

proceso:

Diagrama de operaciones de procesos.

Diagrama de flujos de procesos.

Diagramas de recorrido.

Hombre-Máquina.

32

Actividades múltiples.

Se mencionarán brevemente los tres primeros diagramas.

Diagrama de operaciones de procesos: Es una representación gráfica,

en el cual se señalan la entrada de todos los componentes o

materiales que se integran al proceso, permite visualizar sólo

operaciones e inspecciones, excepto las relacionadas con el manejo

de materiales [5].

Diagrama de flujos del proceso: Representación gráfica que contiene

mayor información del proceso, ya que incluye símbolos de transporte,

demoras y almacenajes del proceso, con el fin de analizar costos

ocultos, actividades ocultas en el proceso productivo. Permite un

análisis completo de la fabricación de una pieza o componente [7].

Diagrama de recorrido: Representación gráfica que muestra la

ubicación de todas las actividades del diagrama de flujo del proceso.

Indica la ruta del material o del operador, permitiendo revisar la

distribución del equipo en la planta.

Los objetivos de los diagramas de proceso son:

Brindar una imagen clara de toda la secuencia de los eventos del

proceso.

Estudiar las fases del proceso en forma sistemática.

33

Mejorar la disposición de los locales y el manejo de los materiales,

con el fin de disminuir las demoras, comparar dos métodos,

estudiar las operaciones, para eliminar el tiempo improductivo.

Estudiar las operaciones y las inspecciones en relación unas con

otras dentro de un mismo proceso [7].

Simbología de los Diagramas

La simbología que se emplea para la elaboración gráfica ayuda a

reflejar todo lo referente de un trabajo u operación y resulta muy fácil

y sencillo emplear símbolos, en este caso se presentan los propuestos

por la Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos y

adoptados en el British Standard glossary of terms in Work Study, los

cuales representan todos los tipos de actividades que formen una

operación [8].

Operación

Uno de los símbolos principales en la diagramación de procesos,

Indica las principales fases del proceso, este símbolo hace avanzar al

material un paso más hacia el final, se lo utiliza para indicar que un

objeto esta siendo modificado o preparando para la siguiente

operación, transporte, inspección o almacenaje [8].

34

Inspección

Es utilizado para verificar en un objeto la calidad, la cantidad o ambas

de cualquiera de las características del objeto.

No contribuye a la conversión del material en producto acabado. Sólo

sirve para comprobar si una operación se ejecutó correctamente en lo

que se refiere a calidad y cantidad.

Actividades combinadas

Este símbolo es utilizado para actividades conjuntas que son

realizadas al mismo tiempo o por el mismo operario en un mismo lugar

de trabajo, los símbolos empleados para dichas actividades (operación

e inspección) se combinan con el círculo inscrito en el cuadro.

Transporte

Es utilizado para indicar el movimiento de un objeto, material u

operadores de un lugar a otro. Excepto cuando tales movimientos

forman parte de una operación o inspección.

35

Espera o demora

Es utilizado para indicar que un flujo ha sido interferido, lo que

ocasiona que la operación se retrase hacia el siguiente paso.

Almacenaje

Es utilizado cuando un objeto es retenido contra movimientos o usos

no autorizados.

La diferencia entre almacenamiento permanente y depósito provisional

o espera es que, se necesita autorización para disponer de objetos

que se han colocado en almacenamiento permanente, pero esto no es

necesario en los objetos que son colocados en forma provisional.

CAPÍTULO 3

3. EVALUACIÓN DE LA LĺNEA ACTUAL.

Para proporcionar una mayor comprensión de la tesis, es necesario

conocer la situación actual de la línea principal del Área de Ensamble,

para lo cual, en este capítulo se realiza una breve descripción del proceso

productivo para conocer los productos que se elaboran. También se

realiza el levantamiento de la información del nuevo modelo, de acuerdo

con la información obtenida de la empresa matriz y finalmente se realiza

un análisis comparativo de la línea principal y la línea Matriz del nuevo

producto.

3.1 Descripción de la Línea Actual

La línea principal del Área de Ensamble es a la cual se le asignan las

corridas piloto de los modelos nuevos y la producción de los modelos

más complejos que se fabrican o se van a fabricar. Esta línea produce

cocinas de 20”, 24”, 35” y el nuevo modelo de 30”.

37

Sencillos Complejos Sencillos Complejos Sencillos ComplejosPuerta Asador Fija Fija Fija Abatible Abatible Abatible

Encendido quemadores

Manual Eléctrico Boton Eléctrico Boton Eléctrico BotonEléctrico Boton /

Eléctrico integrado

Eléctrico Boton / Eléctrico integrado

Luz horno NO SI NO SI SI SIParrillas autodeslizables NO SI NO SI NO NOMotor Rosticero NO NO NO SI NO SI

Reloj NO NO NOMecánico /

Tarjeta electrónica

MecánicoMecánico/

Tarjeta electrónica

Botón encendido quem.horno y grill

NO SI NO SI NO SI

Control del horno Termocontrol Termocontrol Termocontrol Termostato Termocontrol Termostato

MODELOSATRIBUTOS 20" 24" 35"

Cada modelo de la cocina se divide en sub-modelos, es decir,

modelos sencillos y complejos. Esta clasificación se la realiza de

acuerdo a los atributos de cada modelo. Los atributos son

características que conforman un producto para satisfacer las

necesidades del consumidor.

A continuación se muestra la Tabla 3, en la cual se indican los

atributos de los modelos de cocinas.

TABLA 3 TABLA DE COMPARACIÓN DE MODELOS VS ATRIBUTOS DE

LAS COCINAS.

Las Figuras 3.1 y 3.2 muestran los atributos indicados en la Tabla 3,

en un modelo complejo de 24” y en un modelo complejo de 20”.

38

FIGURA 3.1 ATRIBUTOS EN UN MODELO COMPLEJO DE 24”.

Puerta Asador Abatible

Botón Rosticero

Encendido quemadores /

Luz horno

Reloj mecánico

Encendido horno / grill Control horno:

termostato

Puerta Asador fija

Control horno: termocontrol

Encendido quemadores / Luz

horno

FIGURA 3.2 ATRIBUTOS EN UN MODELO COMPLEJO 20”.

39

Es muy importante definir el sub-modelo al que pertenecen cada

cocina, ya que de esta manera se establece la dotación requerida para

su ensamble, por ejemplo; para producir un modelo sencillo de 24” se

necesitan 48 personas, pero si se requiere ensamblar un modelo

complejo de 24” se requieren entre 51 – 54 personas; esta variación

en la dotación se la establece mediante la identificación de los

atributos que posee cada modelo; los principales que determinan

estas variaciones de dotación están indicadas en la Tabla 3; para de

esta manera poder mantener la producción esperada por hora.

La línea E1 ensambla los modelos más sencillos en el área de 20” y

24”, la línea E2 ensambla parte de los modelos complejos de 20”, 24”,

hornos de empotrar y parte de los modelos de 35”, mientras que la E3

o línea la principal ensambla los modelos complejos de 24”, 35” y

ensamblará el nuevo modelo.

La línea principal cuenta con 50 mt de transportador, separado cada

2.5 mt por medio de bastones, en los cuales descansan las vigas por

donde se transportan los balancines con sus respectivos troles y las

tuberías de aire que alimentan de aire comprimido a lo largo de la

línea, la presión requerida para las herramientas neumáticas es de 90

PSI.

40

A continuación se presentan las Figuras 3.3 y 3.4, las cuales muestran

la línea principal de ensamble.

FIGURA 3.3 CABECERA DE LA LÍNEA PRINCIPAL DEL ÁREA

DE ENSAMBLE

FIGURA 3.4 LÍNEA PRINCIPAL DEL ÁREA DE ENSAMBLE

41

Como se puede apreciar en las Figuras 3.3 y 3.4, las líneas cuenta

con mangueras espirales, las cuales son de poliuretano con una

dureza de 90 (muy suave) y 95 (suave) para facilitar el uso de las

herramientas neumáticas, que se encuentran distribuidas de acuerdo

a la secuencia de operaciones o al proceso productivo para cumplir

con las necesidades de cada modelo que cada línea ensamblará; el

orden de los modelos a ensamblar al mes se realiza de acuerdo al

programa de producción mensual elaborado en base a las

necesidades de los clientes. Se realiza un seguimiento diario mediante

el programa diario de producción el cual le da un seguimiento real al

plan mensual y verifica su cumplimiento en cada área.

Dependiendo de los atributos y componentes, cada línea es

alimentada por diversos sub-ensambles, los cuales serán brevemente

descritos en el proceso de producción.

Descripción del Proceso Productivo

A continuación se muestra la Figura 3.5 la cual describe la secuencia

de operaciones de las cocinas utilizada tanto para los modelos de 20”,

24” y 35”, se muestra tanto los ensambles realizados sobre el

transportador como las estaciones que se encuentran fuera de la línea

o sub-ensambles:

42

Cuerpo horno

Laterales cocina / Cañerías

Contra bisagra puerta de horno /

puerta asador

Refuerzo Lateral

Bases Cocina

* Sistema de combustión

* Frente de Perillas

Perillas

Prueba de fuga (ATEQ)

* Ajuste cañerías

Puerta asador y Tubos

Prueba de Funcionamiento

Prueba de paso de corriente (hypot)

Paquetería

* Puerta horno* Cubierta

Limpieza

Visual

Embalaje

INICIO

* Tapa Capelo / Copete

AREA DE REPARACION

FIN

* Contra puerta asador

Arnes

Ajuste cañería horno y grill

FIGURA 3.5 SECUENCIA DE OPERACIONES PARA LAS

COCINAS DE 20”, 24” Y 35”.

43

Cuerpo de horno: Formado por 5 piezas las cuales son las siguientes:

1 techo, 2 laterales, 1 espaldar, 1 suelo y 1 marco de horno, las

mismas que se ensamblan en dispositivos; en 20” y 24” se utilizan los

mismos dispositivos, mientras que en 35” debido a la diferencia de las

piezas se utilizan otros dispositivos para garantizar su ensamble.

Un dispositivo es un mecanismo creado para realizar una operación o

ensamble con mayor rapidez, la mayoría de los dispositivos en el área

de ensamble son utilizados en sub-ensambles debido a que éstos no

pueden ensamblarse en línea y requieren que se los realice en

estaciones fuera de la misma; también se utilizan los dispositivos para

eliminar operaciones en línea de esta manera optimizar el espacio de

la misma.

Contra bisagra puerta de horno y puerta asador: Este paso del

proceso es incluido en los modelos complejos de 24” y 35”, en 20” no

aplica este paso.

Al marco de horno se ensamblan 2 contra bisagras, cuya función es

alojar a las bisagras de la puerta del horno. Adicionalmente en este

paso, se ensamblan las contra bisagras de la puerta asador abatible,

en caso de las fijas, los soportes son ensamblados en una estación

ubicada más adelante en el proceso.

44

Contra puerta asador: Estación de sub-ensamble; se ensamblan las

bisagras en la puerta asador abatible, este paso es requerido en los

modelos complejos de 24” y 35”, en 20” no aplica este paso.

Laterales cocina / Cañerías: En este paso de ensamblan los laterales

de las cocinas, tanto en la parte frontal como en la parte posterior de

la cocina. En la parte posterior se ensamblan la cañería de horno y

grill de acuerdo a los modelos que apliquen.

Refuerzo lateral: La cocina es volteada para ensamblar en la parte

inferior de la misma los refuerzos laterales, los cuales, son 2 piezas

galvanizadas cuya función es evitar que los golpes que se efectúen en

la parte inferior de la cocina provoquen que en ésta se deformen los

laterales.

Bases cocina: En esta estación se ensamblan las bases de la cocina,

las cuales se utilizan para nivelar la altura de las cocinas En los

modelos de 20” se ensambla el fondo de horno.

Frente de perillas: Estación de sub-ensamble; los frentes de perillas

son inspeccionados y de acuerdo al modelo que aplique se colocan

los botones de: encendido quemador horno y grill, encendido

quemador, encendido luz horno - encendido quemadores, encendido

45

rosticero, se ensambla el reloj mecánico o el electrónico, antes de ser

colocado en la cocina.

Sistema de combustión: Estación de sub-ensamble; esta estación esta

formada por tres sub-estaciones. En la primera se coloca el portagoma

de acuerdo a los modelos que apliquen, en la segunda se ajustan las

válvulas y en la tercera se realiza la prueba de fuga o hermeticidad del

tubo de válvulas pre-ensamblado. El portagoma es utilizado para

introducir la manguera de gas de 3/8” requerida para conectar el

cilindro de gas con la cocina.

Ajuste de cañerías: Una vez aprobado el tubo de válvulas en la

estación anterior, se ajustan las cañerías de los quemadores

superiores de la cocina en el tubo de válvulas.

Perillas: En esta estación se introduce el tubo de válvulas y se

ensambla en el frente de perillas, luego se introducen las perillas en el

vástago de las válvulas.

Arnés: En esta estación se realiza la conexión del arnés o instalación

eléctrica a los botones mencionados en la estación de frente de

perillas. Esta estación aplica en los modelos que posean como

atributo, el encendido.

46

Ajuste cañería horno y grill: La cañería de horno y grill son ajustadas al

control del horno, el cual dependiendo de los modelos, puede ser,

termostato o termocontrol.

Prueba de fuga (ATEQ): Estación en la cual se realiza la prueba de

fuga o hermeticidad a todo el sistema de combustión de la cocina, es

decir, se verifica que no exista fuga tanto en las cañerías de los

quemadores superiores, al igual que en las cañerías de horno y grill.

En caso de no aprobar este control de calidad, se identifica y marca la

fuga en el sistema de combustión y la cocina es colocada en el área

de revisión de la estación hasta corregir la falla y nuevamente se

realiza esta prueba.

Puerta asador y Tubos: Una vez realizada la prueba de fuga, el tubo

quemador del horno es ensamblado al igual que la puerta asador tanto

la fija como abatible.

Cubierta: Estación de sub-ensamble; en esta estacion se colocan la

bujías de los quemadores superiores en los modelos que lo apliquen.

Puerta de horno: Estación de sub-ensamble; formada de 5 a 7 sub-

estaciones, esta variación depende del modelo de la cocina. En los

modelos de 20” la puerta es ensamblada a los laterales, para el resto

47

de modelos (24” y 35”) se introducen las bisagras en las contra

bisagras de la puerta de horno.

Tapa capelo / copete: Estación de sub-ensamble; dependiendo del

modelo, se ensambla la tapa capelo o se remacha el copete antes de

ser colocados en la cocina.

Prueba de Funcionamiento: En esta estación se realiza la prueba de

funcionamiento de la cocina, es decir, se encienden los quemadores

tanto los superiores como el tubo quemador horno y grill, se verifica el

funcionamiento del reloj mecánico y digital, luz del horno, se verifica la

intensidad de las llamas, también se verifica el funcionamiento del

rosticero. En caso de no aprobar la prueba de funcionamiento, la

cocina es marcada con el tipo de falla y es colocada en el Área de

Reparación.

Prueba de paso de corriente (Hypot): En esta estación se realiza la

prueba de fuga o paso de corriente, esta estación aplica en los

modelos que utilicen como atributo el encendido. Esta prueba se la

realiza utilizando un equipo llamado Hypot, el cual mide el paso de

corriente o fuga de corriente de la cocina; primero se conecta el

enchufe del arnés en el tomacorriente del equipo, segundo se coloca

la tierra del equipo en una superficie metálica de la cocina. Y tercero,

utilizando el Hypot, se verifica que no exista paso de corriente o que

48

éste sea mínimo y no peligroso para los usuarios. Para poder

identificar que una cocina es aprobada, se enciende un botón verde

señal de aprobación de la estación. En caso de no aprobar este

control de calidad, la cocina es marcada con esta falla y es colocada

en el Área de Reparación.

Área de reparación: En esta estación se reparan todas las cocinas que

a lo largo de la línea han sido identificadas con alguna falla localizada

en cualquiera de las estaciones para ser reparadas y nuevamente

colocadas al inicio del transportador para que sean revisadas en las

estaciones de la línea y verificadas en los controles de calidad.

Paquetería: Estación de sub-ensamble, en esta estación se arma los

paquetes para ser colocados y asegurados en el interior del horno

para su conservación. Al igual que las cocinas, los paquetes de

dividen en: paquetes sencillos y complejos. Entre mayor sea la

complejidad de la cocina, mayor será el numero de accesorios que se

incluyan en el paquete. Como accesorios encontramos: las parrillas de

horno, bandeja del asador (modelos abatibles), asta asador con

bandeja asador (modelos con rosticero) y soporte copete con tortillería

(modelos con copete).

Limpieza: En esta estación, se realiza la limpieza de las cocinas,

utilizando alcohol industrial.

49

Visual: Estación de control de calidad, en la cual se revisa que la

cocina cumpla con las exigencias del mercado, verificando que todos

los componentes de las cocinas estén ubicados y ensamblados en los

lugares correspondientes. Se realiza la limpieza de las cocinas,

utilizando alcohol industrial. En caso de no aprobar este control de

calidad, la cocina es identificada y marcada con la falla siendo

finalmente colocada en el Área de Reparación.

Embalaje: Esta estación esta formada por 5 o 6 sub-estaciones, esto

depende del tipo de embalaje de la cocina; el cual puede variar de

acuerdo al requerimiento del país. En la caja del embalaje es adherida

la placa o numero de serie de la cocina, de esta manera se realiza la

trazabilidad del producto en caso de existir algún reclamo por parte de

los clientes.

Actualmente existen: 8 estaciones en las cuales se realizan los sub-

ensambles, 16 estaciones que están ubicadas en la línea principal y

existen 4 controles de calidad para que un producto sea aprobado y

embalado antes de ser ingresado a la Bodega de Producto Terminado.

Existen estaciones que sólo son requeridas dependiendo de los

atributos de las cocinas, entre más sencilla o menos atributos

50

demanden las cocinas, disminuirán las estaciones de trabajo y la

dotación requerida para su ensamble.

La Tabla 4 muestra la producción por hora de acuerdo al modelo de

cocina. La producción por hora se mantiene tanto en los modelos

sencillos como para los modelos complejos.

TABLA 4

TABLA DE COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Modelos Producción / hora

20” 90 cocinas / hora

24” 70 cocinas / hora

35” 55 cocinas / hora

3.2 Información del Nuevo Modelo

El levantamiento de información del nuevo modelo se la realizó

utilizando ayuda visual como: videos y fotos proporcionados por la

empresa matriz.

Estos videos contienen la secuencia de operaciones de una de las

línea de ensamble de la empresa matriz, la cual cuenta con 11 líneas

de ensamble y a diferencia de la empresa objeto de esta tesis, sólo

ensamblan el modelo de 30” en diversos sub-modelos.

51

La línea presentada en el video, cuenta con un transportador de 100

mt, producen 144 cocinas por hora; cada estación en línea esta

balanceada en 25 seg. y cuenta con alrededor de 140 operadores en

total, es decir, en línea y en los sub-ensambles.

Los sub-ensamble son células de manufactura debido a que producen

una familia de componentes con características comunes, ofrecen un

acomodo en función a la secuencia del proceso, manteniendo flujos de

producción continuos optimizando el recorrido del producto y las

personas. Estos acomodos o disposiciones tienen forma de U, L a

diferencia de la línea tradicional.

Entre las celdas que se identifican se encuentran las siguientes:

Área del sistema de combustión.

Área de puertas.

A continuación se describirán brevemente las celdas de manufactura

de la empresa matriz.

Descripción de las Celdas de Manufactura

La primera celda identificada es el Área del Sistema de Combustión de

las cocinas, la cual esta formada por varios sub-ensambles divididos

de la siguiente manera:

52

Sub-ensamble de soporte U a cañerías.

Sub-ensamble de ajuste de cañerías a válvulas.

Sub-ensamble de válvulas al tubo de válvulas, en esta última se

incluyen 2 pruebas de calidad, la prueba de fuga y la prueba de

flujo.

A continuación se muestra la Figura 3.6, la cual describe la celda del

sistema de combustión de la línea de ensamble de la empresa matriz.

FIGURA 3.6 CELDA DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE LAS

COCINAS DE 30”.

A continuación se describe brevemente los sub-ensambles que forman

la celda del sistema de combustión.

TRANSPORTADOR

Sub-ensamble soporte U a cañerías.

Sub-ensamble ajuste de cañerías a válvulas.

Sub-ensamble válvulas a tubo válvulas.

Prueba de Fuga

Prueba de Flujo

Flujo del proceso de producción

Área del sistema de combustión

53

Sub-ensamble del soporte U a cañerías

Las cañerías que forman estas cocinas están divididas en grupos para

poder facilitar la identificación por parte de los operadores. Cada

modelo de estas cocinas esta formada por entre 5 o 6 grupos

diferentes de cañerías, las cuales ya son surtidas dobladas desde la

Bodega de Materia Prima.

En esta parte de la celda, las cañerías son ensambladas a los

soportes U mediante una tuerca hexagonal de aluminio y para

conseguir este ensamble las cañerías son colocadas en dispositivos

para evitar su movimiento y facilitar la operación.

Se estiman que existen 3 operadores que trabajan en esta estación.

Sub-ensamble del ajuste de cañerías a las válvulas

En este sub-ensamble las cañerías surtidas por la estación anterior

son ajustadas a las válvulas. Las válvulas para su fácil identificación

vienen marcadas por colores rojo, verde o sin marca, otro medio de

identificación son el vástago de las mismas, más largo o vástago

corto, por último las válvulas pueden ser identificadas por el código

que viene impreso en las mismas.

54

En esta parte de la celda, las cañerías son ajustadas en las válvulas

mediante dispositivos y llaves de ajuste neumáticas y mecánicas, de la

siguiente manera; primero cada válvula es colocada en los dispositivos

de acuerdo al modelo de la cocina, seguido se realiza un ajuste

manual de las cañerías pre-ensambladas en las válvulas, por último

utilizando las herramientas de ajuste se realiza el apriete final.

Una vez sub-ensambladas son transferidas a la siguiente estacion.

Sub-ensamble de válvulas al tubo de válvulas

En este sub-ensamble, las válvulas son ensambladas al tubo de

válvulas mediante dispositivos, los cuales están divididos de 2 a 3

grupos de dispositivos por modelo de las cocinas, es decir que para

ensamblar un mismo tubo de válvulas se utilizan de 2 a 3 dispositivos

en los cuales se colocan las válvulas sub-ensambladas en la estación

anterior, se coloca el tubo de válvulas y se procede al ensamble de las

válvulas mediante abrazaderas tanto inferior como superior y se

utilizan herramientas neumáticas tipo rectas.

Para garantizar que no se hayan cometido errores en el ensamble del

sistema de combustión se realizan 2 pruebas de calidad antes que

este sub-ensamble sea colocado en las cocinas.

55

La primera prueba es la de fuga anteriormente explicada, en esta

prueba se verifica la hermeticidad del tubo de válvulas a una presión

calibrada en un equipo especial conocido como ATEQ, esta presión

esta dada en mbares y cuenta con rangos de aceptación tanto mínimo

como máximo, estos parámetros también están ingresados en el

equipo, siendo 128mbares el objetivo, debido a que si existiera una

fuga menor a 128mbares, el usuario no la percibiría y no seria

peligroso.

A diferencia de la estación de la empresa objeto de esta tesis, la cual

realiza esta prueba en línea; en la empresa matriz esta prueba es

realizada en una celda.

En la empresa matriz, la prueba de fuga se realiza de la siguiente

manera; el ensamble tubo de válvulas es colocado en un dispositivo

para que sea sostenido y evitar el movimiento del mismo, seguido se

introduce un segundo dispositivo el cual es de acople y se utiliza para

la alimentación de aire, por último se colocan unos pesos (de acuerdo

a norma) los cuales se colocan encima de cada cañería para tapar los

inyectores los cuales vienen incorporados, para poder taparlos y de

esta manera se asegura que no exista fuga en el sistema de

combustión.

56

La Figura 3.7, muestra los dispositivos utilizados para la prueba de

fuga realizada en la celda del sistema de combustión de la empresa

matriz.

FIGURA 3.7 DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LA

PRUEBA DE FUGA DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN

La segunda prueba a la cual es sometido el ensamble tubo de válvulas

es la prueba de flujo, en la cual de la misma manera que el anterior, es

colocado en un dispositivo para sostenerlo y se introduce un acople

para la alimentación de aire, pero a diferencia del anterior, en esta

prueba se mide el caudal o la salida de aire de los inyectores que se

encuentran incorporados en las cañerías, de esta manera se verifica

que tanto las válvulas como las cañerías se encuentran ensambladas

en la posición correcta y evitar problemas de calidad como: inyectores

tapados, válvulas de mayor consumo o menor consumo en posición

Pesos

Dispositivo para alojar tubo de válvulas

57

incorrecta, cañerías con inyectores de mayor o menor medida en

posición incorrecta. Esta prueba se realiza con un equipo especial, el

cual esta conectado a una computadora; el operador abre una a una

las válvulas del tubo, el monitor indica el valor de la lectura del flujo y

si es correcto el valor, éste será indicado por medio del color verde

señal de aceptación, caso contrario el color del indicador será rojo

para rechazo, el operador registra los datos arrojados antes de la

aprobación final del tubo de válvulas, en un formato adjuntado en la

papelería de la cocina.

La Figura 3.8, muestra los dispositivos utilizados para la prueba de

flujo realizada en la celda del sistema de combustión de la empresa

matriz.

FIGURA 3.8 EQUIPO Y DISPOSITIVO UTILIZADO PARA REALIZAR

PRUEBA DE FLUJO DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN

Dispositivo

Equipo para medir flujo

58

TRANSPORTADOR

Flujo del proceso de producción

Área de puertas

Sub-ensamble contrapuerta de horno.

Sub-ensamble manija y soportes inferior vidrio.

Sub-ensamble contrapuerta y vidrio puerta.

Sub-ensamble jaladora y perfil empaque puerta.

La segunda celda identificada es el Área de Puertas, la cual esta

formada por varios sub-ensambles divididos de la siguiente manera:

Sub-ensamble contrapuerta de horno.

Sub-ensamble manija y soportes inferior vidrio.

Sub-ensamble contrapuerta y vidrio puerta.

Sub-ensamble jaladera y perfil empaque puerta.

A continuación se muestra la Figura 3.9, la cual describe la celda de

puertas de la línea de ensamble de la empresa matriz.

FIGURA 3.9 CELDA DEL ÁREA DE PUERTAS DE LAS COCINAS

DE 30”.

59

De acuerdo a lo informado por el Jefe del Departamento de

Manufactura, el cual proporcionó los videos, indica que existen dos

celdas de puertas, 1 para el vidrio puerta curvo y una segunda para

los vidrios puerta plano, de esta manera mientras que una celda

ensambla las puertas con vidrios curvos la otra se encuentra

ensamblando puertas con panorámica plana, existiendo grandes

inventarios de puertas ensambladas en esta área.

A continuación se describe brevemente cada sub-ensamble realizado

en las celdas de puertas.

Sub-ensamble contrapuerta de horno

En esta estación, se ensambla la contrapuerta, el vidrio contrapuerta,

los retenedores del vidrio contrapuerta, las bisagras de la puerta de

horno y en el caso que el modelo lleve como atributo parrillas

autodeslizables, son ensamblados los soportes de las parrillas.

Esta operación es realizada por 2 operadores, cuyo tiempo obtenido

del video es de 71.12 seg. cada uno, es una estación en paralelo.

Primero se colocan los retenedores en el dispositivo de armado, se

introduce el vidrio en los retenedores, a continuación se colocan las

bisagras de la puerta en el dispositivo, se introduce la puerta y

60

finalmente se ensamblan tanto los retenedores, las bisagras y

soportes de parrillas a la contrapuerta de horno. Se utilizan dos tipos

de neumáticos, uno recto y uno tipo pistola, esto es necesario debido

a que se utilizan dos tipos de puntas para los diferentes tornillos.

Sub-ensamble manija y soportes inferior vidrio

Este sub-ensamble se encuentra dividido de la siguiente manera: para

los modelos en los cuales la manija deba ser ensamblada junto al

vidrio se utilizan 3 operadores, esto es considerado en los modelos

inoxidables y con panorámica curva; y se utiliza 2 operador en los

modelos que no requieran que la manija sea ensamblada junto al

vidrio puerta, es decir, tanto para los vidrios planos como para los

vidrios curvo excepto los modelos inoxidables.

En esta estación se fijan el vidrio puerta, la manija (sólo aplica para los

modelos inoxidables), se pegan los soportes inferiores del vidrio

puerta y también es adherido el deflector de aluminio en el vidrio, el

cual es utilizado para evitar el aumento de temperatura en la puerta

del horno, esto se lo realiza de acuerdo a las normas que deben de

cumplir las cocinas.

Para la estación en la cual se utilizan dos operadores, el tiempo

estimado por el video, es de 62.0 seg., mientras que para la estación

61

que se requieran 3 operados el tiempo estimado por el video es de

96.44 seg. cada operador, es una estación en paralelo.

Se utilizan 2 dispositivos diferentes para los 3 modelos de vidrio, uno

para el vidrio plano y un segundo para el vidrio curvo con o sin manija.

Sub-ensamble contrapuerta y vidrio puerta

En esta estación, se unen los dos sub-ensambles anteriores, de la

siguiente manera: se fijan las molduras laterales de la puerta en la

contrapuerta, a continuación se introducen los soportes del vidrio en la

contrapuerta y son fijados a la misma, seguido se ensambla la

moldura superior y finalmente el Logo de la marca de la cocina es

adherido al vidrio de la puerta.

En esta estación se utilizan 2 operadores los cuales trabajan

simultáneamente, el tiempo obtenido del video es de 33.7 seg.

Sub-ensamble jaladera y perfil empaque puerta

Por último, el sub-ensamble anterior, es colocado en un dispositivo, se

fija la manija a la contrapuerta y se coloca el perfil empaque de la

puerta, antes de colocar la puerta en línea.

En los modelos con vidrio plano y curvo (no aplica para modelos

inoxidables) la manija o jaladera es colocada en este sub-ensamble.

62

En esta estación se utiliza 1 operador, el tiempo obtenido es de 33.23

seg.

En resumen, las estaciones, con su dotación y tiempo en cada sub-

ensamble de la celda de puertas, es de acuerdo a la Tabla 5 de la

siguiente manera:

TABLA 5

RESUMEN DE LA CELDA DE PUERTAS DE LA EMPRESA MATRIZ.

De acuerdo a lo observado en los videos, existe una línea de sub-

ensamble que alimenta a la línea principal, la cual tiene

aproximadamente 12 mt y en esta línea se ensambla el cuerpo de la

cocina. Este transportador cuenta con dispositivos instalados a lo largo

de todo el transportador, los cuales son utilizados para poder realizar

el ensamble del cuerpo de horno de 30”.

SUB-ENSAMBLES CELDA DE PUERTAS TIEMPO DOTACION

Sub-ensamble contrapuerta de horno 35.56 2

Sub-ensamble manija y soportes inferior vidrio 32.15 3

Sub-ensamble contrapuerta y vidrio puerta 33.7 2

Sub-ensamble jaladora y perfil empaque

puerta 33.23 1

63

Las Figura 3.10 y 3.11 muestran los dispositivos que se encuentran a

lo largo del transportador para el ensamble del cuerpo de horno de 30”

y una vista de esta línea en la empresa matriz respectivamente.

FIGURA 3.10 DISPOSITIVOS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN

DEL CUERPO DE HORNO DE LAS COCINAS DE 30”.

FIGURA 3.11 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL CUERPO DE HORNO

DE LAS COCINAS DE 30”.

Dispositivos para el ensamble del cuerpo de horno

64

SUB-ENS. DESCRIPCION SUB-ENS. DOTACION1 Laterales y marco estructural 22 Espaldar de horno 13 Espaldar a laterales 24 Soportes cavidad 25 Techo de horno 26 Techo a laterales 27 Cajon asador y suelo de cocina 38 Suelo a marco estructural 29 Esquineros y patas niveladoras 2

18

Flujo de proceso en la línea de alimentación

Flujo de proceso en la línea de principal

LINEA DE ALIMENTACIONCUERPO DE HORNO DE 30"

LINEA PRINCIPAL

1

2

34

5

68

7

9

A continuación se muestra la Figura 3.12 en la cual se presenta la

distribución de la línea de sub-ensamble que alimenta a la línea

principal.

FIGURA 3.12 DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN,

SUB-ENSAMBLE DEL CUERPO DE HORNO

Este nuevo modelo de cocina tiene como estructura principal un

componente llamado marco estructural, el cual a su vez esta formado

65

por dos partes; el poste chasis y la base poste, éstas son dos piezas

galvanizadas con un calibre de 1.7mm lo que le da estructura a esta

cocina. Estos componentes son unidos mediante un proceso de

toxeado, este proceso consiste en la unión de estas piezas mediante

una deformación de estos materiales y finalmente son aplastados

dando la apariencia que los materiales han sido remachados entre

ellos.

Una vez realizado este proceso para unir el marco estructural, una

banda transporta las piezas hasta la línea de sub-ensamble del cuerpo

de 30” para dar inicio al proceso.

También se puede visualizar en los videos que las pruebas de calidad

no son realizadas en línea, son dirigidas hacia estaciones fuera de

línea. Las pruebas que se han identificados son las siguientes:

Prueba de fuga o hermeticidad del sistema de combustión, a

diferencia de la prueba anteriormente descrita en la celda del

sistema de combustión, esta prueba se la realiza con la cubierta ya

ensamblada, al igual que la anteriormente descrita, se introduce un

dispositivo de acople al tubo de válvulas para la alimentación de aire,

seguido se procede a colocar unos pesos los cuales cubren los

inyectores de las cañerías, se abren las perillas para que el aire

circule por el tubo de válvulas y las cañerías. Otra diferencia con la

66

descrita anteriormente, es que también se procede a colocar un

dispositivo para tapar el inyector de la cañería de horno y de igual

manera se abre la perilla para verificar que no exista fuga en la

cañería. De esta manera se asegura que no exista fuga en todo el

sistema de combustión, el cual esta formado tanto por las cañerías

superiores como la cañería de horno.

Prueba de continuidad o paso de corriente, esta prueba se la realiza

utilizando un equipo conocido como Hypot, el cual mide el paso de

corriente o fuga de corriente de la cocina; se conecta el enchufe del

arnés en el tomacorriente del equipo, se coloca la tierra del equipo

en una superficie metálica de la cocina. Y por último, se verifica que

no exista paso de corriente o que éste sea mínimo, el valor que

indica este equipo es escrito en los formatos de registros.

Prueba de funcionamiento, esta prueba es realizada tanto en línea

como fuera de la misma. Cuando un modelo tenga como atributo el

horno programable, este modelo es enviado a estaciones fuera de la

línea para realizar la prueba de este atributo, esta prueba se la

realizada programando el funcionamiento del horno por medio del

reloj digital y una vez transcurrido el tiempo de programación debe

cerrarse el paso del gas, apagarse el horno y se escuchará una

alarma señal que el horno ha dejado de funcionar. Para el resto de

67

atributos su funcionamiento es realizado en la línea, como son:

encendido del foco, encendido de los quemadores superiores y

quemador de horno.

La última prueba es la inspección visual, en esta prueba se verifica

que cada cocina cuente con todos los componentes, es decir, que el

paquete de la cocina este completo, los registros de calidad estén

correctamente llenados y no existan abolladuras en las cocinas.

En cada estación de calidad trabajan entre 2 a 3 personas,

dependiendo de la duración de cada prueba.

Una característica que tienen estas cocinas es la utilización de la lana

de vidrio y diversos aislantes; estos aislantes son utilizados como

aislante de temperatura para evitar que el usuario tenga contacto con

superficies muy calientes.

Actualmente existen 3 modelos de cocinas que utilizan estos

materiales para de esta manera cumplir con normas dependiendo al

país de comercialización y evitar que las superficies de mayor

contacto con el usuario puedan ocasionar algún tipo de accidente.

Estas superficies son: el frente de perillas, laterales de la cocina,

manija puerta de horno, vidrio puerta, perillas, entre otros.

68

La celda del área de puertas esta ubicada al final de la línea de

ensamble y el proceso de embalaje es realizado en otra área especial,

fuera de la línea de ensamble.

3.3 Comparación de la Línea de Ensamble

Una vez revisado la mayoría del proceso del nuevo modelo como se

realiza en la empresa matriz, se encontraron las principales

diferencias las cuales se describen a continuación:

1. Sub-ensamble del cuerpo de horno.- En la empresa objeto de esta

tesis el cuerpo de horno es ensamblado en 2 dispositivos y

seguidamente se inicia el proceso en línea es decir, 2 sub-estaciones

y 3 operadores; a diferencia del proceso en la matriz que posee una

línea que alimenta el inicio del proceso con 9 sub-estaciones y 18

operadores.

2. Pruebas de calidad.- A continuación se muestra la tabla 6, en la

cual se describen las diferencias entre las pruebas de calidad que se

realizan entre ambas empresas.

69

PRUEBAS DE CALIDAD MATRIZ EMPRESA OBJETO DE LA

TESISPrueba fuera de línea del sistema de combustión, sin incluir la cañería de horno.

Prueba fuera de línea del ensamble del tubo válvulas y válvulas.

Prueba fuera de línea del sistema de combustión, incluyendo la cañería de horno.

Prueba en línea de todo el sistema de combustión.

Prueba de Flujómetro Prueba fuera de línea del sistema de combustión. No se realiza.

Prueba fuera de línea del sistema integrado. No se realiza prueba a las cocinas que tengan como atributo el sistema integrado.

Prueba fuera de línea para comprobar que no exista fuga de corriente en la cocina.

Prueba en línea para comprobar que no exista fuga de corriente en la cocina.

Prueba fuera de línea del atributo horno programable.Prueba en línea en los modelos de cocina sin horno programable.

Inspección Visual Inspección fuera de línea. Inspección en línea.

Prueba de Funcionamiento

Prueba en línea de todos los modelos de cocina, indistintamente de los atributos de los modelos.

DIFERENCIAS

Fuga o hermeticidad del sistema de combustión

Paso de corriente

TABLA 6 RESUMEN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS PRUEBAS DE

CALIDAD

Las pruebas de calidad que se realizan en la empresa matriz son

efectuadas fuera de línea y se registran los valores obtenidos en las

diferentes pruebas en los formatos respectivos. A diferencia de la

empresa objeto de esta tesis, las pruebas son realizas en línea y

existe un solo formato para registrar todas las pruebas, en este

formato se colocan los sellos de las personas que realizan las pruebas

de calidad hasta la última, la cual es la inspección visual y finalmente

este formato es adherido al espaldar de la cocina como aprobación

final.

3. Embalaje.- En la empresa objeto de esta tesis el embalaje de las

cocinas es realizado en la línea y las cocinas embaladas son

70

colocadas al final de la misma para que sean transportadas a la

Bodega de Producto Terminado por el personal de la Bodega.

A diferencia de la empresa matriz, todas las líneas se unen al final de

un transportador para de esta manera ingresar al Área de Embalaje,

esta área no será descrita debido a que no se cuenta con información,

además el embalaje que será utilizado en este nuevo modelo será

muy similar al actual.

4. Contenedores de material.- Debido a la longitud de cada

transportador de la empresa matriz, los contenedores que trasladan

las piezas esmaltadas son de gran tamaño, 2 x 2 mt, y en ocasiones

se observó que se colocan hasta máximo 2 contenedores de cada

pieza. También, se utilizan perchas para colocar las grandes

cantidades de materiales que son entregados por la Bodega de

Materia Prima, de esta manera se observa exceso de inventario en

cada estación, tanto las que se encuentran en línea como en sub-

ensambles.

A diferencia de la empresa objeto de la tesis; la variedad de modelos

y las diferencias significativas que existen entre ellos, ocasiona que

exista un inventario de material pero de los componentes que no son

comunes entre modelos, este inventario no es excesivo y es

consumido al realizar los cambios de modelo.

71

5. Proceso de Producción.- Este nuevo modelo de cocina cuenta con

piezas y componentes de gran variedad y diferencia que los que

actualmente forman parte del proceso de producción en la empresa

objeto de esta tesis y debido a esto la secuencia de operaciones de

este nuevo modelo requiere una forma de ensamble diferente.

Como se describió anteriormente existe una línea de sub-ensambles

que alimenta a la línea principal en la empresa matriz para ensamblar

el cuerpo del horno. Para poder realizar el ensamble del cuerpo del

horno del nuevo modelo en la empresa objeto de esta tesis se

analizaron 3 opciones las cuales se describen a continuación:

Adquirir una banda transportadora de 5mt y adaptar los dispositivos

para efectuar parte del ensamble en la línea.

Adecuar una banda de rodillos y construir juegos de dispositivos

para efectuar parte del ensamble en la línea. Por ser una banda de

rodillos no podría regresar los dispositivos que estarían encima de la

banda, por lo tanto el último dispositivo utilizado debe regresar a la

primera estación y esto se realizaría de manera manual por lo tanto

en estos dispositivos se debe considerar el peso de los mismos y

estructura para evitar su deformación.

72

Realizar el ensamble del cuerpo de horno en la línea principal, en

esta opción se debe de considerar la altura del transportador sin

embargo se deben construir juegos de dispositivos y colocar un tope

para evitar que los dispositivos sean trasladados por todo el

transportador. Para esta alternativa también se debe considerar el

peso y estructuras de los dispositivos.

De estas tres opciones se evaluaron los siguientes puntos: costo,

necesidades de la línea, producción mensual esperada y espacio de la

línea principal. Para el resto del proceso, se deben habilitar nuevos

puntos de aire de acuerdo a la secuencia que se seguirá en la línea

principal, deben construirse los dispositivos y mesas de trabajo de

acuerdo a las nuevas estaciones que serán creadas.

CAPÍTULO 4

4. DISEÑO DE CÉLULAS DE MANUFACTURA.

En este capítulo se define la secuencia preliminar de operaciones a seguir

para los nuevos modelos apoyado con el estudio de tiempo de cada

estación principalmente en las cuales se requieren de dispositivos

especiales de ensamble debido a las nuevas piezas y componentes que

la conforman; seguido se muestran los resultados obtenidos durante la

corrida piloto para de esta manera verificar lo planteado y poder

establecer la secuencia final de ensamble, dotación de la línea,

oportunidades para mejorar en cuanto al diseño y finalmente se realizan

los cambios o correcciones de acuerdo a lo verificado.

4.1 Definición de la Secuencia de Operaciones.

A continuación se muestra la Figura 4.1 la cual describe brevemente

cada estación de la secuencia preliminar de operaciones que se

planteará para el nuevo modelo y se seguirá en la corrida piloto.

74

Cuerpo horno

Tubo de horno, cañería de horno

Lana de Vidrio y guarda aislante

Laterales cocina / Cañería de horno

Perillas

Prueba de fuga (ATEQ)

* Tubo de válvulas* Ajuste cañerías

Puerta asador y Tubos

Prueba de Funcionamiento

Prueba de paso de corriente (hypot)

Paquetería

* Puerta horno

* Cubierta

Limpieza

Visual

Embalaje

INICIO

Tapa Capelo

AREA DE REPARACION

FIN

* Tubo de horno

* Frente de Perillas

Arnes

Ajuste cañería horno

* Puerta y contra puerta asador

* Contra puerta asador

Ventilador y Cubierta

FIGURA 4.1 SECUENCIA PRELIMINAR DE OPERACIONES

PARA LAS COCINAS DE 30”.

75

Como se explicó en el capítulo anterior, la secuencia de operaciones

inicia con el ensamble del cuerpo de horno de 30”, el sistema que se

utilizará fue el designado al final del capítulo anterior, es decir, el

armado del cuerpo en la línea ayudado con dispositivos y las

estaciones de pre-ensamble que se requerirán y a continuación se

describen:

1) Sub-ensamble laterales y marco estructural.

En esta sub-estación se ensamblan los laterales de horno con el

marco estructural. A diferencia de los laterales utilizados en los

modelos actuales, los nuevos laterales no son estándar, es decir,

existe una partida para el lateral derecho y otra partida para el lateral

izquierdo, y debido al atributo de parrillas autodeslizables de uno de

los nuevos modelos se generan dos partidas más para los laterales,

en total ingresan 4 nuevas partidas para los laterales de horno.

Por ser una sub-estación se requiere que este sub-ensamble se lo

realice en un dispositivo para garantizar que estas piezas sean

correctamente ensambladas. La herramienta neumática requerida es

de tipo recta y a diferencia de las puntas estrellas o P2 utilizadas en

los modelos actuales, para realizar este sub-ensamble se va a utilizar

un dado de ¼”.

76

2) Sub-ensamble espaldar de horno.

En esta sub-estación se realiza el sub-ensamble del espaldar de horno

con el portalámpara, este componente es utilizado para colocar el foco

del horno, también se insertan dos clip donde se alojará el suelo del

horno y dos clip para asegurar el bulbo del termostato, dependiendo

del modelo que lo requiera.

En uno de los tres nuevos modelos se le colocará el atributo del motor

rosticero o conjunto asador de pollos, para lo cual se requerirá

remachar este atributo al espaldar de horno.

De igual manera que la sub-estación anterior, es requerido un

dispositivo y una mesa para alojar el mismo. La herramienta

neumática que se necesitará para ensamblar el portalámparas será de

tipo pistola, también una herramienta para insertar los clips y una

remachadora neumática para el ensamble del motor rosticero en el

espaldar de horno cuando el modelo lo requiera.

A continuación se presentan las Figura 4.2 y 4.3 en las cuales se

muestran el dispositivo de armado del espaldar de horno y la

herramienta para insertar los clip para el suelo de horno,

respectivamente.

77

FIGURA 4.2 DISPOSITIVO DE ARMADO PARA ESPALDAR DE

HORNO Y FIGURA 4.3 HERRAMIENTA PARA INSERTAR CLIPS

PARA EL SUELO DE HORNO.

3) Ensamble espaldar de horno y soportes cavidad.

Esta estación inicia en la línea de ensamble, en la cual se va a colocar

un dispositivo que se utilizará para ubicar el marco estructural pre-

ensamblado con los laterales de horno y luego se colocará el sub-

ensamble espaldar de horno para ser fijado a los laterales y finalmente

de ensamblarán los soportes cavidad. Estos soportes cavidad se

ensamblan al espaldar y marco estructural, dos de cada lado, en total

se utilizan 4 de estas piezas.

Se utilizarán dados de ¼” y herramientas tipo pistola, otro dispositivo

que se requerirá, será utilizado para el almacenamiento temporal de

los soportes cavidad ya que debido a las dimensiones y peso de los

HERRAMIENTA PARA INSERTAR CLIP DEL SUELO DE HORNO

78

mismos es recomendable evitar la utilización de canguros para

almacenamiento de los mismos. Este dispositivo se colocará

temporalmente en las vigas del transportador y sólo será utilizado para

este nuevo modelo.

4) Sub-ensamble techo de horno.

En esta sub-estacion se realiza el sub-ensamble del techo de horno

con la resistencia o gratinador y la chimenea. Para uno de los tres

nuevos modelos en el techo se ensambla el portalámpara y cuado sea

este el caso no aplicará el gratinador.

Para realizar este sub-ensamble se debe utilizar un dispositivo y una

mesa para alojar el mismo.

5) Sub-ensamble suelo de la cocina.

En esta sub-estación se ensamblará primeramente el cajón asador, el

cual esta constituido por tres piezas, 2 laterales y un espaldar y a

diferencia de los laterales de horno, estos laterales son estándar.

A continuación el cajón asador se ensamblará al suelo de la cocina

con las bases de la misma. El cajón asador es un atributo para el

modelo que aplique calientaplatos abatible.

79

Para este sub-ensamble se deben utilizar dos dispositivos, un dado o

punta especial para las patas niveladoras de las cocinas y dados de

¼”.

6) Ensamble techo y suelo de la cocina.

Esta estación se la realiza en la línea y se ensambla el techo y el

suelo pre-ensamblado.

Al final de esta estación se debe colocar un tope, indicativo de la

culminación de esta estación y de esta manera evitar que los

dispositivos que se utilizarán para los ensambles en línea sean

transportador innecesariamente por la línea.

7) Marco de horno.

En esta sub-estación, el marco de horno es ensamblado con 2

complementos utilizando 1 dispositivo para facilitar la operación. Esta

sub-estación es requerida sólo para los nuevos modelos con puerta

asador abatible.

Una vez ensamblado el marco de horno a los laterales se ensamblan

las contra bisagras de la puerta del horno.

Se considera a esta estación en línea para los modelos con puerta

asador fija.

80

A continuación se muestra la Figura 4.4, en la cual se observan las

estaciones fuera o sub-estaciones y las estaciones dentro de línea de

ensamble para poder realizar el ensamble del cuerpo de horno de 30”.

FIGURA 4.4 ENSAMBLE DEL CUERPO DE HORNO DE 30”.

8) Lana de vidrio y guarda aislante

En esta estación se coloca la lana de vidrio, para lo cual se utiliza un

traje especial de trabajo para evitar el contacto directo con la piel; para

1)

1) Sub-ensamble laterales y marco estructural.

2)2) Sub-ensamble espaldar de horno.

3) Ensamble espaldar de horno y soporte cavidad.

3)

4)4) Sub-ensamble techo de horno.

5) Sub-ensamble suelo de la cocina.

5)6)6) Ensamble techo y

suelo de la cocina.

Flujo de producción en línea.

Flujo de producción del cuerpo de 30".

LĺNEA PRINCIPAL

7)7) Sub-ensamble marco de horno (puerta asador abatible).

TOPE

7)

Modelos con puerta asador fija.

7) Ensamble marco de horno (puerta asador f ija).

81

sujetar la lana se utilizan 2 alambres los cuales son sujetados a los

laterales de horno. En esta estación también se coloca la guarda

aislante del horno, la cual esta formada por 2 piezas; estas piezas se

traslapan entre si y se colocan encima de la lana. A continuación

muestran las figuras 4.5 y 4.6, en las cuales se puede observar la

colocación y sujeción de la lana de vidrio.

FIGURA 4.5 Y FIGURA 4.6, ESTACIÓN DE COLOCACIÓN Y

SUJECCIÓN DE LANA DE VIDRIO

Continuando con la descripción de la secuencia preliminar indicada en

la figura 4.1:

9) Ensamble guarda y ajuste de cañería de horno

Luego de colocar la guarda aislante, ésta deberá ser fijada al marco

de horno.

82

Para los modelos que posean como atributo horno programable o

encendido en el horno, en esta estación se colocará el tubo quemador

de horno pre-ensamblado, lo cual se realizará en la celda actual donde

sub-ensamblan los tubos quemador horno y grill de los diferentes

modelos actuales.

Finalmente la cañería de horno es introducida por el espaldar de horno

y asegurada al espaldar utilizando una tuerca.

Sub-ensamble tubo quemador horno

De acuerdo a los nuevos modelos que serán ensamblados, se

considera este pre-ensamble en la celda del armado actual. Para este

pre-ensamble se utilizará un dispositivo para de esta manera

garantizar el cumplimiento de la distancia entre el termopar y el tubo

quemador horno.

Una vez pre-ensamblado el tubo de horno dependiendo del modelo

que lo requiera, serán transportados a la línea por medio de un

dispositivo para facilitar el transporte y evitar daños en los sensores.

10) Laterales cocina

A continuación se colocan los laterales externos de la cocina los

cuales se introducen por las ranuras del marco estructural en la parte

83

frontal de la estufa y se fijan en la parte superior de la cocina con el

marco estructural.

En la parte posterior de la cocina se fijan en conjunto con los laterales

y el marco estructural 2 topes o espaciadores, cuya función es

distanciar la estufa de la pared cuando sea instalada en el lugar donde

será utilizada.

En la parte superior frontal de los laterales se fijarán 2 soportes los

cuales sujetarán el frontal y a continuación se fijarán 2 soportes en la

parte superior posterior los cuales se utilizarán para fijar la cubierta.

Continuando con la secuencia preliminar descrita en la Figura 4.1; se

describe la Celda del Sistema de Combustión y a diferencia de la

explicada anteriormente en la descripción de celdas de manufactura

de la empresa matriz del capítulo 3, en la empresa objeto de esta tesis

se mantendrá inicialmente el sistema actual de esta celda luego se

indicará los cambio o adiciones al proceso actual.

11) Área del armado del tubo de válvulas

En esta área se ensamblarán las válvulas al tubo de válvulas por

medio de dispositivos de armado.

84

Los dispositivos a utilizar en el armado del tubo de válvulas, están

constituidos por entre 6 a 7 bloques, la cantidad de bloques depende

del modelo de la cocina, estos bloques están marcados con el color de

las válvulas debido a la posición que ocupan las mismas en el tubo de

válvulas; se realiza esta identificación en los dispositivos para facilitar

la ubicación de las mismas para de esta manera evitar errores en el

ensamble ya que la diferencia de colores entre las válvulas indican

diferentes mínimos y potencias de las mismas.

Para sujetar las válvulas al tubo se utilizan abrazaderas tanto superior

e inferior.

La diferencia con el sistema actual es el tipo de válvulas que se

utilizan, es decir, los modelos actuales poseen válvulas que se deben

roscar al tubo de válvulas manualmente y colocarle un fijador loctite

como sello para evitar movimientos de las válvulas y fugas debido a la

manipulación, a continuación se posiciona este tubo en un dispositivo

para sujetarlo por medio de clanes y se procede a realizar el ajuste de

las válvulas por medio de una herramienta neumática llamada rachet.

Finalmente una vez armado el tubo válvulas con las válvulas y el

portagoma éste último aplica dependiendo del país; será realizada la

prueba de fuga para continuar con la siguiente estación.

85

12) Ajuste de Cañerías

En esta área se inicia el proceso con el doblado de las cañerías de

acuerdo a los planos proporcionados por el área de Ingeniería.

Para cada modelo existe un ruteo o doblado diferente y se lo realizará

por medio de dispositivos de la misma manera que la empresa objeto

de esta tesis. Cabe recalcar que para estas cañerías, los inyectores o

espreas ingresarán colocados y se identificarán por medio de colores.

Actualmente los inyectores ingresan identificados por números o

puntos. Otra diferencia de estas cañerías es que en el extremo el cual

se ajusta a las válvulas, tienen formado un bicono del mismo material

de la cañería (aluminio) y por este motivo las tuercas debes estar

colocadas en los tubos alimentadores. En las cañerías actuales se

debe introducir una tuerca y un bicono de caucho. La función del

bicono es evitar fugas entre las válvulas y las cañerías.

Una vez dobladas las cañerías de acuerdo a la posición en la que cual

serán ubicadas más adelante, se procede a colocar el soporte U por

medio de una tuerca económica y un dado especial.

A continuación se muestran las figuras 4.7, en la cual se puede

observar la sujeción del soporte U a las cañerías.

86

FIGURA 4.7 SUJECCIÓN DEL SOPORTE U

A diferencia de los modelos actuales; dos de los nuevos modelos

tienen el atributo el horno programable, por lo que se debe colocar el

sistema integrado en las válvulas y termostato. Otra diferencia es el

atributo del quemador triple ring, el cual es un quemador de mayor

potencia que los actuales quemadores de 3” y 4”.

Este triple ring esta formado por una base quemador, niple o unión y el

tubo alimentador.

Se procede a ajustar las cañerías al sub-ensamble del tubo de

válvulas finalmente este pre-ensamble será colocado en la estufa.

13) Sub-ensamble frente de perillas

Una de las pruebas que las estufas deben de cumplir, es de mantener

dentro de especificaciones las temperaturas superficiales en frente de

Soporte U

Tuerca económica

Cañería o tubo alimentador

Inyector o esprea

87

perillas, puerta de horno, puerta asador y laterales externos, en

ocasiones para cumplir con los requisitos de esta norma se deben de

colocar aislantes y/o guardas protectoras en superficies con las cuales

el usuario tendrá mayor contacto y pueden ocasionar riesgos de

seguridad.

En esta estación se fijará el aislante, guarda, interruptores, entre otros

componentes que se deben colocar en el frente de perillas. Para el

modelo con mayores atributos se sub-ensamblará el control

electrónico.

14) Arnés y ajuste cañería de horno

En esta estación se conecta el arnés de la estufa; en esta instalación

se conectan la resistencia, los interruptores, control electrónico, foco,

rosticero, sistema integrado y el encendido de los quemadores. Se

introducirá el bulbo del termostato por el techo del horno. En esta

estación se coloca los retenedores resortes en el marco estructural,

también se coloca el espaldar de la estufa y se ajusta la cañería de

horno al termostato o al termocontrol.

15) Ensamble espaldar estufa

En esta estación se fija el espaldar de la estufa al marco estructural y

al espaldar de horno, además se fija una abrazadera al espaldar de

88

horno para sujetar la cañería de horno y finalmente se fijará el soporte

tubo al espaldar del horno.

16) Prueba ATEQ

En esta estación se realiza la prueba ATEQ o hermeticidad del

sistema de gas, posición mínima y máxima de las válvulas y del horno,

en esta estación se colocará el portalámpara.

17) Pre-ensamble contrapuerta asador

En esta sub-estacion se realizará el sub-ensamble de la contrapuerta

asador con las bisagras y topes o contra golpes; a continuación se

fijará la contrapuerta con puerta asador. Esta estación no aplica para

el modelo de cocina que no posee el atributo de puerta asador

abatible.

18) Ensamble puerta asador

En esta estación de fijará la puerta asador abatible por medio de

soportes al marco de horno, seguido se fijará el tubo quemador horno

y se colocará los resortes. En el caso de la puerta asador fija, se

ensamblarán los soportes tapa asador al marco de horno y al marco

estructural y seguido se fijará el tubo quemador horno al marco de

horno.

89

19) Sub-ensamble cubierta

En esta estación se pre-ensamblan las bujías a la cubierta; este sub-

ensamble aplica para todos los nuevos modelos.

Previo a fijar las bujías, se debe retirar el plástico que cubre la parte

de la chimenea en la cubierta para de esta manera facilitar el retiro del

plástico PVC para el usuario final.

Continuando con la secuencia preliminar de operaciones indicada en

la figura 4.1, se describe el sub-ensamble del área de puertas para los

nuevos modelos.

20) Sub-ensamble puerta

Este sub-ensamble esta formado por 4 sub-estaciones, las cuales se

describen a continuación:

A) Sub-ensamble contrapuerta de horno.

En esta sub-estación se ensambla principalmente la contrapuerta de

horno del nuevo modelo con los siguientes componentes: bisagras

puerta de horno, retenedores de vidrio contrapuerta, se asegura el

vidrio contrapuerta y finalmente si el modelo aplica el atributo de

parrillas autodeslizables se fijarán los soportes parrillas

autodeslizables.

90

A continuación se muestran las figuras 4.8 y 4.9, en las cuales se

puede observar el ensamble de los componentes de la contrapuerta

de horno y el dispositivo de esta sub-estación.

FIGURA 4.8 Y 4.9, SUB-ESTACIÓN CONTRAPUERTA DE HORNO

B) Sub-ensamble vidrio puerta de horno.

En esta sub-estación se adhieren los soportes vidrio al vidrio puerta;

dependiendo del modelo, se fija la manija puerta y para todos los

modelos aplica la adhesión de un foil de aluminio en la parte superior

del vidrio.

A continuación se muestran las figuras 4.10 y 4.11, en las cuales se

puede observar el ensamble de los componentes del vidrio puerta y el

dispositivo de esta sub-estación.

BISAGRAS

VIDRIO CONTRAPUERTA

RETENEDOR VIDRIO

91

FIGURA 4.10 Y 4.11, SUB-ESTACIÓN VIDRIO PUERTA

C) Sub-ensamble contrapuerta y vidrio puerta

En esta sub-estación se unen los dos sub-ensambles anteriores, se

fijará la moldura superior, molduras laterales y de acuerdo al modelo

se colocará el logo de la marca de estas estufas, el cual es adherido al

vidrio puerta de horno.

A continuación se muestra la figura 4.12, en la cual se puede observar

el ensamble de las sub-estaciones contrapuerta y vidrio puerta.

FIGURA 4.12, SUB-ESTACIÓN CONTRAPUERTA Y VIDRIO

PUERTA

VIDRIO PUERTA

MANIJA PUERTAFOIL ALUMINIO

SOPORTE VIDRIO

SOPORTE MANIJA

MOLDURA SUPERIOR

MARCA

MOLDURA LATERAL

92

D) Sub-ensamble jaladera y perfil empaque puerta

En esta sub-estación se fijará la manija puerta, se colocará el perfil

empaque, el cual se utiliza para sellar la puerta y evitar elevadas

temperaturas en el frente de perillas; finalmente se adherirá el sticker

de precaución para el sub-sistema puerta de horno, en el cual se

encuentran los números del servicio técnico por cada país.

Una vez completado el ensamble de la puerta, ésta se colocará en la

cavidad del horno y siguiendo la secuencia actual para los diferentes

tamaños que actualmente se ensamblan, en esta sub-estación se

colocará el suelo de horno en la cavidad del horno.

A continuación se muestra la figura 4.13, en la cual se puede observar

el ensamble de esta sub-estación.

FIGURA 4.13, SUB-ESTACIÓN JALADERA Y PERFIL EMPAQUE

PERFIL EMPAQUE

STICKER PRECAUCIÓN

ENSAMBLE MANIJA

93

Continuando con la secuencia preliminar de operaciones descrita en la

figura 4.1:

21) Ensamble ventilador y travesaño posterior

En esta estación se fijará el ventilador y el travesaño posterior. En el

travesaño se debe fijar el módulo en el cual se conectan las bujías que

se fijaron anteriormente a la cubierta. También en el travesaño

posterior se debe fijar el ventilador el cual aplica para el modelo con

mayores atributos.

22) Ensamble cubierta

En esta estación se fijará el soporte ducto ventilador al frente de

perillas, cuya función es garantizar que el ducto del ventilador se dirija

al control electrónico. A continuación se coloca la cubierta la cual se

debe introducir a los soportes superiores y fijar a los soportes

inferiores y a la chimenea para finalmente fijar los soportes U y el triple

ring a la cubierta.

23) Ensamble tapa capelo

Una vez que las tapas capelos sean previamente sub-ensambladas,

se deberán transportar a la estación de capelo en la línea de

ensamble por medio de dispositivos para poder ser fijadas en la

94

cubierta y seguido introducir la moldura capelo para finalmente fijarla a

la cubierta.

24) Prueba de funcionamiento

De igual manera que en modelo de 24” y 35” en esta estación se

utilizarán 2 operadores.

25) Prueba de corriente (Hypot)

De la misma forma que el resto de referencias de las cocinas, en esta

estación se realiza la prueba de corriente, como se explicó en el

capítulo 3 en descripción del proceso productivo. También se coloca la

placa o identificación de la cocina y diagramas eléctricos. En esta

estación se mantendrá 1 operador.

26) Paquetería

Se compara la paquetería de estos nuevos modelos con el modelo

más complejo de los modelos de 24”, con la única diferencia que no se

armará la caja en la cual se coloca actualmente el comal o plancha

freidora. En esta estación se colocarán 2 operadores y

adicionalmente se agregará un operador debido al embalaje de los

quemadores. Para sujetar los quemadores, previamente se deben de

cortar de entre 12 a 8 pedazos de cinta, adicionar los pedazos

95

actuales que son 2 de puertas, 2 en tapa capelo y 2 en la puerta

asador abatible, en total de 18 a 14 pedazos en total, adicionalmente

se debe sujetar los quemadores con sus respectivas tapillas.

27) Limpieza

De la misma forma que el resto de referencias de las cocinas, en esta

estación se realiza la limpieza de la estufa, como se explicó en el

capítulo 3 en descripción del proceso productivo. En esta estación se

mantendrá 1 operador.

28) Visual

De la misma manera que todas las referencias de cocinas actuales se

mantendrá 1 operador como parte visual del proceso, siendo esta la

última prueba de calidad del producto.

29) Embalaje

Debido a que el embalaje es similar a los modelos actuales; se

mantiene la dotación actual de las referencias de 24” y 35”, siendo

ésta de 6 operadores.

96

4.2 Estudio de Tiempos

Una vez descrita la secuencia de operaciones preliminar a seguir en la

corrida piloto en la sección 4.1, se muestra el balanceo de cada

estación, donde:

T.M. = Tiempo medido (seg.)

T.T. = Tiempo Total en minutos (T.M./60).

H. = Habilidad (%).

E. = Esfuerzo (%).

Tn. = Tiempo nivelado [TM x (1+ (H+E))]

N.P.D.F. = Tolerancias administrativas (%).

P. /H. = Producción por hora [3600 / (Tn x (1+NPDF))]

H.H. = Hora Hombre [(Tn x (1+NPDF)) / 3600]

A continuación se presenta la tabla 7, balanceo preliminar de cuerpo

del horno 30”.

97

ESTACIONESENSAMBLE CUERPO DE HORNO DE 30" T.M(seg) T.T(min) H E Tn NPDF P/H H.H 1 2 3 401) Sub-ensamble laterales y marco estructuralTomar laterales de canasta de almacenamiento 3,90 0,0650 0,03 0,05 4,21 9% 4,59 0,0765 784 0,00128 4,59Posicionar laterales en dispositivo de armado 5,25 0,0875 0,03 0,05 5,67 9% 6,18 0,1030 582 0,00172 6,18Tomar marcos estructurales de canasta de almacenamiento 4,34 0,0723 0,03 0,05 4,69 9% 5,11 0,0852 705 0,00142 5,11Posicionar marcos estructurales en dispositivo de armado 7,63 0,1272 0,03 0,05 8,24 9% 8,98 0,1497 401 0,00250 8,98Fijar laterales a marcos con 04 tornillos 14,00 0,2333 0,03 0,05 15,12 9% 16,48 0,2747 218 0,00458 16,48Retirar pre-ensambles de dispositivo de armado 4,21 0,0702 0,03 0,05 4,55 9% 4,96 0,0826 726 0,00138 4,96Colocar pre-ensambles en dispositivo de transferecia 1,86 0,0310 0,03 0,05 2,01 9% 2,19 0,0365 1644 0,00061 2,19Tomar dispositivo y colocar en banda transportadora 4,24 0,0707 0,03 0,05 4,58 9% 4,99 0,0832 721 0,00139 4,99Colocar pre-ensambles en dispositivo 7,01 0,1168 0,03 0,05 7,57 9% 8,25 0,1375 436 0,00229 8,25

02) Sub-ensamble espaldar de hornoTomar espaldar de canasta de almacenamiento 3,15 0,0525 0,03 0,05 3,40 9% 3,71 0,0618 971 0,00103 3,71Insertar 02 clip piso de horno con herramienta 8,78 0,1463 0,03 0,05 9,48 9% 10,34 0,1723 348 0,00287 10,34Tomar portalámpara e introducir en soporte portalámpara 3,14 0,0523 0,03 0,05 3,39 9% 3,70 0,0616 974 0,00103 3,70Tomar aislante e introducir en soporte portalámpara 1,02 0,0170 0,03 0,05 1,10 9% 1,20 0,0200 2998 0,00033 1,20Fijar soporte portalámpara a espaldar con 02 tornillos 7,00 0,1167 0,03 0,05 7,56 9% 8,24 0,1373 437 0,00229 8,24Insertar 02 clip capilar en espaldar de horno 6,76 0,1127 0,03 0,05 7,30 9% 7,96 0,1326 452 0,00221 7,96Tomar sub-ensamble y voltear 1,33 0,0222 0,03 0,05 1,44 9% 1,57 0,0261 2299 0,00043 1,57Remachar soporte rosticero a espaldar con 02 remaches 10,20 0,1700 0,03 0,05 11,02 9% 12,01 0,2001 300 0,00334 12,01Remachar rosticero a soporte con 02 remaches 10,20 0,1700 0,03 0,05 11,02 9% 12,01 0,2001 300 0,00334 12,01Retirar pre-ensamble de dispositivo de armado 2,45 0,0408 0,03 0,05 2,65 9% 2,88 0,0481 1248 0,00080 2,88Colocar pre-ensambles en dispositivo de transferencia 1,66 0,0277 0,03 0,05 1,79 9% 1,95 0,0326 1842 0,00054 1,95

03) Ensamble espaldar de horno y soportes cavidadTomar espaldar pre-ensamblado 1,02 0,0170 0,03 0,05 1,10 9% 1,20 0,0200 2998 0,00033 1,20Posicionar espaldar en pre-ensamble laterales y marcos 2,32 0,0387 0,03 0,05 2,51 9% 2,73 0,0455 1318 0,00076 2,73Fijar espaldar a laterales con 10 tornillos 32,66 0,5443 0,03 0,05 35,27 9% 38,45 0,6408 94 0,01068 38,45Fijar 04 soportes cavidad con 08 tornillos 76,20 1,2700 0,03 0,05 82,30 9% 89,70 1,4950 40 0,02492 89,70

04) Sub-ensamble techo de hornoTomar techo de horno de dispositivo de almacenamiento 2,68 0,0447 0,03 0,05 2,89 9% 3,15 0,0526 1141 0,00088 3,15Fijar switch a techo con 02 tornillos 10,56 0,1760 0,03 0,05 11,40 9% 12,43 0,2072 290 0,00345 12,43Voltear techo y posicionar en dispositivo de armado 1,94 0,0323 0,03 0,05 2,10 9% 2,28 0,0381 1576 0,00063 2,28Tomar chimenea e introducir en techo 5,12 0,0853 0,03 0,05 5,53 9% 6,03 0,1005 597 0,00167 6,03Tomar resistencia e introducir soporte resistencia 6,00 0,1000 0,03 0,05 6,48 9% 7,06 0,1177 510 0,00196 7,06Fijar chimenea con 02 tornillos 6,98 0,1163 0,03 0,05 7,54 9% 8,22 0,1369 438 0,00228 8,22Fijar resistencia y soporte con 04 tornillos 13,16 0,2193 0,03 0,05 14,21 9% 15,49 0,2582 232 0,00430 15,49Colocar pre-ensamble en dispositivo de transferencia 3,42 0,0570 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03

TIEMPOPARCIAL

Sigue

TABLA 7 TABLA DEL BALANCEO PRELIMINAR DEL CUERPO DE HORNO 30”

97

98

ESTACIONESENSAMBLE CUERPO DE HORNO DE 30" T.M(seg) T.T(min) H E Tn NPDF P/H H.H 5 6 705) Sub-ensamble suelo de la cocinaTomar laterales asador de canasta de almacenamiento 2,68 0,0447 0,03 0,05 2,89 9% 3,15 0,0526 1141 0,00088 3,15Posicionar laterales asador en dispositivo de armado 3,67 0,0612 0,03 0,05 3,96 9% 4,32 0,0720 833 0,00120 4,32Tomar espaldar asador de canasta de almacenamiento 1,02 0,0170 0,03 0,05 1,10 9% 1,20 0,0200 2998 0,00033 1,20Fijar espaldar a laterales con 04 tornillos 13,76 0,2293 0,03 0,05 14,86 9% 16,20 0,2700 222 0,00450 16,20Fijar 02 tornillos niveladores en soporte base patín 9,86 0,1643 0,03 0,05 10,65 9% 11,61 0,1935 310 0,00322 11,61Tomar antivolteos de almacenamiento 2,34 0,0390 0,03 0,05 2,53 9% 2,75 0,0459 1307 0,00077 2,75Posicionar antivolteos en dispositivo de armado 3,43 0,0572 0,03 0,05 3,70 9% 4,04 0,0673 892 0,00112 4,04Colocar soporte base patín en dispositivo de armado 1,15 0,0192 0,03 0,05 1,24 9% 1,35 0,0226 2659 0,00038 1,35Tomar suelo de cocina de abastecimiento 2,12 0,0353 0,03 0,05 2,29 9% 2,50 0,0416 1443 0,00069 2,50Posicionar suelo en dispositivo de armado 3,01 0,0502 0,03 0,05 3,25 9% 3,54 0,0591 1016 0,00098 3,54Fijar soporte base a antivolteos con 02 tornillos 7,54 0,1257 0,03 0,05 8,14 9% 8,88 0,1479 406 0,00247 8,88Fijar suelo a soportes bases con 04 tornillos 15,08 0,2513 0,03 0,05 16,29 9% 17,75 0,2959 203 0,00493 17,75Colocar sub-ensamble espaldar y laterales asador sobre suelo 2,37 0,0395 0,03 0,05 2,56 9% 2,79 0,0465 1290 0,00077 2,79Fijar sub-ensamble a suelo con 02 tornillos 7,93 0,1322 0,03 0,05 8,56 9% 9,34 0,1556 386 0,00259 9,34Retirar sub-ensamble de dispositivo de armado 2,45 0,0408 0,03 0,05 2,65 9% 2,88 0,0481 1248 0,00080 2,88Colocar sub-ensamble en dispositivo de transferencia 2,20 0,0367 0,03 0,05 2,38 9% 2,59 0,0432 1390 0,00072 2,59

06) Ensamble techo y suelo de la cocinaTomar sub-ensamble techo 3,42 0,0570 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03Fijar sub-ensamble techo a laterales de horno con 08 tornillos 35,08 0,5847 0,03 0,05 37,89 9% 41,30 0,6883 87 0,01147 41,30Fijar sub-ensamble techo a espaldar con 02 tornillos 8,76 0,1460 0,03 0,05 9,46 9% 10,31 0,1719 349 0,00286 10,31Tomar sub-ensamble suelo 3,42 0,0570 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03Fijar sub-ensamble suelo a marco estructural con 08 tornillos 38,66 0,6443 0,03 0,05 41,75 9% 45,51 0,7585 79 0,01264 45,51Fijar sub-ensamble suelo a espaldar con 02 tornillos 8,41 0,1402 0,03 0,05 9,08 9% 9,90 0,1650 364 0,00275 9,90Retirar sub-ensamble cuerpo de horno de 30" de dispositivo de armado 3,50 0,0583 0,03 0,05 3,78 9% 4,12 0,0687 874 0,00114 4,12

Tomar dispositivo y retirar de banda transportadora 4,87 0,0812 0,03 0,05 5,26 9% 5,73 0,0955 628 0,00159 5,73

07) Marco de hornoTomar marco de abastecimiento 2,84 0,0473 0,03 0,05 3,07 9% 3,34 0,0557 1077 0,00093 3,34Colocar en dispositivo de armado 2,7 0,0450 0,03 0,05 2,92 9% 3,18 0,0530 1133 0,00088 3,18Tomar complementos y colocar en dispositivo 3,42 0,0570 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03Fijar complementos a marco con 04 tornillos 12,03 0,2005 0,03 0,05 12,99 9% 14,16 0,2360 254 0,00393 14,16Tomar marco pre-ensamblado 2,04 0,0340 0,03 0,05 2,20 9% 2,40 0,0400 1499 0,00067 2,40Posicionar marco en cuerpo horno 30" 8,9 0,1483 0,03 0,05 9,61 9% 10,48 0,1746 344 0,00291 10,48Fijar contrabisagra puerta de horno con 04 tornillos 21 0,3500 0,03 0,05 22,68 9% 24,72 0,4120 146 0,00687 24,72Fijar marco a laterales asador con 04 tornillos 14,67 0,2445 0,03 0,05 15,84 9% 17,27 0,2878 208 0,00480 17,27Fijar soporte tubo de horno con 02 tornillos 8,68 0,1447 0,03 0,05 9,37 9% 10,22 0,1703 352 0,00284 10,22

TIEMPOPARCIAL

Continúa

97

99

A continuación, la tabla 8 muestra el resumen del balanceo preliminar

1 para el pre-ensamble cuerpo de horno de 30”:

TABLA 8

RESUMEN DEL BALANCEO PRELIMINAR 1 CUERPO DE HORNO 30”

1 2 3 4 5 6 7

61,73 65,56 132,08 58,70 94,89 124,92 89,8011 1 1 2 1 2 2 2

89% 94% 100% 101% 90% 72% 95% 69%58 55 55 61 76 58 80

TIEMPO ESTANDARDOTACIÓN

SATURACIÓNPIEZAS / HORA

# ESTACIONES

Se fija la producción por hora de estos modelos de acuerdo a los

modelos de 35”, es decir 55 cocinas/hora, cuyo tiempo estándar es de

65.45 seg.

En la tabla 8 de resumen, las estaciones 5 y 7 se encuentran

saturadas en menores porcentajes respecto al resto de estaciones. Se

unifica el pre-ensamble del marco de horno con los complementos de

la estacion 7 a la estación 5.

La saturación promedio para las 7 estaciones es del 89% y se estima

una dotación de 11 operadores para el pre-ensamble cuerpo de horno.

A continuación se presenta la tabla 9 con el balanceo preliminar 2

para el cuerpo de horno 30”, balanceando las estaciones 5 y 7

respectivamente.

100

ESTACIONESENSAMBLE CUERPO DE HORNO DE 30" T.M(seg) T.T(min) H E Tn NPDF P/H H.H 5 6 705) Sub-ensamble suelo de la cocinaTomar laterales asador de canasta de almacenamiento 2,68 0,0447 0,03 0,05 2,89 9% 3,15 0,0526 1141 0,00088 3,15Posicionar laterales asador en dispositivo de armado 3,67 0,0612 0,03 0,05 3,96 9% 4,32 0,0720 833 0,00120 4,32Tomar espaldar asador de canasta de almacenamiento 1,02 0,0170 0,03 0,05 1,10 9% 1,20 0,0200 2998 0,00033 1,20Fijar espaldar a laterales con 04 tornillos 13,76 0,2293 0,03 0,05 14,86 9% 16,20 0,2700 222 0,00450 16,20Fijar 02 tornillos niveladores en soporte base patín 9,86 0,1643 0,03 0,05 10,65 9% 11,61 0,1935 310 0,00322 11,61Tomar antivolteos de almacenamiento 2,34 0,0390 0,03 0,05 2,53 9% 2,75 0,0459 1307 0,00077 2,75Posicionar antivolteos en dispositivo de armado 3,43 0,0572 0,03 0,05 3,70 9% 4,04 0,0673 892 0,00112 4,04Colocar soporte base patín en dispositivo de armado 1,15 0,0192 0,03 0,05 1,24 9% 1,35 0,0226 2659 0,00038 1,35Tomar suelo de cocina de abastecimiento 2,12 0,0353 0,03 0,05 2,29 9% 2,50 0,0416 1443 0,00069 2,50Posicionar suelo en dispositivo de armado 3,01 0,0502 0,03 0,05 3,25 9% 3,54 0,0591 1016 0,00098 3,54Fijar soporte base a antivolteos con 02 tornillos 7,54 0,1257 0,03 0,05 8,14 9% 8,88 0,1479 406 0,00247 8,88Fijar suelo a soportes bases con 04 tornillos 15,08 0,2513 0,03 0,05 16,29 9% 17,75 0,2959 203 0,00493 17,75Colocar sub-ensamble espaldar y laterales asador sobre suelo 2,37 0,0395 0,03 0,05 2,56 9% 2,79 0,0465 1290 0,00077 2,79Fijar sub-ensamble a suelo con 02 tornillos 7,93 0,1322 0,03 0,05 8,56 9% 9,34 0,1556 386 0,00259 9,34Retirar sub-ensamble de dispositivo de armado 2,45 0,0408 0,03 0,05 2,65 9% 2,88 0,0481 1248 0,00080 2,88Colocar sub-ensamble en dispositivo de transferencia 2,20 0,0367 0,03 0,05 2,38 9% 2,59 0,0432 1390 0,00072 2,59

Tomar marco de abastecimiento 2,84 0,0473 0,03 0,05 3,07 9% 3,34 0,0557 1077 0,00093 3,34Colocar en dispositivo de armado 2,7 0,0450 0,03 0,05 2,92 9% 3,18 0,0530 1133 0,00088 3,18Tomar complementos y colocar en dispositivo 3,42 0,0570 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03Fijar complementos a marco con 04 tornillos 12,03 0,2005 0,03 0,05 12,99 9% 14,16 0,2360 254 0,00393 14,16

06) Ensamble techo y suelo de la cocinaTomar sub-ensamble techo 3,42 0,0570 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03Fijar sub-ensamble techo a laterales de horno con 08 tornillos 35,08 0,5847 0,03 0,05 37,89 9% 41,30 0,6883 87 0,01147 41,30Fijar sub-ensamble techo a espaldar con 02 tornillos 8,76 0,1460 0,03 0,05 9,46 9% 10,31 0,1719 349 0,00286 10,31Tomar sub-ensamble suelo 3,42 0,0570 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03Fijar sub-ensamble suelo a marco estructural con 08 tornillos 38,66 0,6443 0,03 0,05 41,75 9% 45,51 0,7585 79 0,01264 45,51Fijar sub-ensamble suelo a espaldar con 02 tornillos 8,41 0,1402 0,03 0,05 9,08 9% 9,90 0,1650 364 0,00275 9,90Retirar sub-ensamble cuerpo de horno de 30" de dispositivo de armado 3,50 0,0583 0,03 0,05 3,78 9% 4,12 0,0687 874 0,00114 4,12

Tomar dispositivo y retirar de banda transportadora 4,87 0,0812 0,03 0,05 5,26 9% 5,73 0,0955 628 0,00159 5,73

07) Marco de hornoTomar marco pre-ensamblado 2,04 0,0340 0,03 0,05 2,20 9% 2,40 0,0400 1499 0,00067 2,40Posicionar marco en cuerpo horno 30" 8,9 0,1483 0,03 0,05 9,61 9% 10,48 0,1746 344 0,00291 10,48Fijar contrabisagra puerta de horno con 04 tornillos 21 0,3500 0,03 0,05 22,68 9% 24,72 0,4120 146 0,00687 24,72Fijar marco a laterales asador con 04 tornillos 14,67 0,2445 0,03 0,05 15,84 9% 17,27 0,2878 208 0,00480 17,27Fijar soporte tubo de horno con 02 tornillos 8,68 0,1447 0,03 0,05 9,37 9% 10,22 0,1703 352 0,00284 10,22

TIEMPOPARCIAL

TABLA 9

TABLA DEL BALANCEO PRELIMINAR 2 DEL CUERPO DE HORNO 30”

101

BALANCEO CUERPO DE HORNO

65,0961,73 65,56

66,04

58,70 59,8062,46

65,45

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1 2 3 4 5 6 7

ESTACIONES

TIEM

PO (s

)

1 2 3 4 5 6 761,73 65,56 132,08 58,70 119,60 124,92 65,09

10 1 1 2 1 2 2 196% 94% 100% 101% 90% 91% 95% 99%

58 55 55 61 60 58 55SATURACIÓN

PIEZAS / HORA

TIEMPO ESTANDAR# ESTACIONES

DOTACIÓN

La tabla 10 muestra el resumen del balanceo para el pre-ensamble

cuerpo de horno de 30”, balanceando nuevamente las estaciones 5 y

7.

TABLA 10 RESUMEN DEL BALANCEO CUERPO DE HORNO 30”

De esta manera la saturación promedio del pre-ensamble cuerpo de

horno de 30” es del 96% y una dotación preliminar de 10 operadores.

A continuación se presenta la figura 4.14 que muestra el balanceo

para el cuerpo de horno de 30”.

FIGURA 4.14, BALANCEO CUERPO DE HORNO

Continuando con la descripción de la secuencia indicada en la figura

4.1; se presenta la tabla 11, balanceo de las estaciones 8, 9 y 10

respectivamente.

102

T.M T.TLÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 8 9 1008) Lana de vidrio y guarda aislanteTomar lana de vidrio y colocar en cuerpo armado 6,32 0,1053 0,03 0,05 6,83 9% 7,44 0,1240 484 0,00207 7,44Sujetar lana con 02 alambres 22,76 0,3793 0,03 0,05 24,58 9% 26,79 0,4466 134 0,00744 26,79Tomar guardas y traslapar 7,31 0,1218 0,03 0,05 7,89 9% 8,61 0,1434 418 0,00239 8,61Colocar guardas sobre lana 3,65 0,0608 0,03 0,05 3,94 9% 4,30 0,0716 838 0,00119 4,30Tomar e insertar clip para ruteo de termopar 5,68 0,0947 0,03 0,05 6,13 9% 6,69 0,1114 538 0,00186 6,69Tomar e insertar clip para ruteo de bujia 5,68 0,0947 0,03 0,05 6,13 9% 6,69 0,1114 538 0,00186 6,69

09) Ensamble guarda y ajuste de cañería de hornoFijar guarda a marco parte forntal con 02 tornillos 11,14 0,1857 0,03 0,05 12,03 9% 13,11 0,2186 275 0,00364 13,11Fijar guarda a marco parte inferior con 03 tornillos 16,71 0,2785 0,03 0,05 18,05 9% 19,67 0,3279 183 0,00546 19,67Tomar tubo quemador horno e introducir termopar y bujia 19,13 0,3188 0,03 0,05 20,66 9% 22,52 0,3753 160 0,00626 22,52Asegurar cañería de horno con tuerca 9,18 0,1530 0,03 0,05 9,91 9% 10,81 0,1801 333 0,00300 10,81

10) Laterales cocinaTomar laterales de abastecimiento (retirar embalaje) 15,44 0,2573 0,03 0,05 16,68 9% 18,18 0,3029 198 0,00505 18,18Posicionar laterales en marco esttructural 14,26 0,2377 0,03 0,05 15,40 9% 16,79 0,2798 214 0,00466 16,79Fijar 02 rondanas espaciadoras a laterales 11,00 0,1833 0,03 0,05 11,88 9% 12,95 0,2158 278 0,00360 12,95Fijar laterales parte superior a marco estructural con 04 tornillos 14,00 0,2333 0,03 0,05 15,12 9% 16,48 0,2747 218 0,00458 16,48Tomar cañería de horno y colocar en espaldar de horno 6,89 0,1148 0,03 0,05 7,44 9% 8,11 0,1352 444 0,00225 8,11Fijar 02 soportes frontal en laterales 19,60 0,3267 0,03 0,05 21,17 9% 23,07 0,3846 156 0,00641 23,07Fijar 02 soportes posteriores en laterales 19,60 0,3267 0,03 0,05 21,17 9% 23,07 0,3846 156 0,00641 23,07Asegurar 02 clip de ruteo arnes en laterales 7,52 0,1253 0,03 0,05 8,12 9% 8,85 0,1475 407 0,00246 8,85

8 9 1055 60,51 66,11 127,50

65,45 4 1 1 297% 92% 101% 97%

59 54 56

ESTACIONES

TIEMPO ESTANDAR# ESTACIONES

DOTACIÓNSATURACIÓN

PIEZAS / HORA

TIEMPOPARCIAL

TABLA 11 BALANCEO ESTACIONES 8, 9 Y 10 DE LA LÍNEA PRINCIPAL

103

ESTAC.

T.M T.T Todos

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 11

11) Sub-ensamble portagoma y Sub-ensamble válvulasIntroducir soporte tubo en tubo de válvulas 5,48 0,091 0,03 0,05 5,92 9% 6,45 0,108 558 0,0018 6,45

Colocar tubo de válvulas en dispositivo 3,65 0,061 0,03 0,05 3,94 9% 4,30 0,072 838 0,0012 4,30

Colocar loctite en tubo de válvulas 1,22 0,020 0,03 0,05 1,32 9% 1,44 0,024 2507 0,0004 1,44

Fijar portagoma en tubo de válvulas 7,43 0,124 0,03 0,05 8,02 9% 8,75 0,146 412 0,0024 8,75

Retirar tubo de válvulas de dispositivo 4,08 0,068 0,03 0,05 4,41 9% 4,80 0,080 750 0,0013 4,80

Colocar 07 válvulas en dispositivo de armado 32,48 0,541 0,03 0,05 35,08 9% 38,24 0,637 94 0,0106 38,24

Colocar 07 abrazaderas inferiores en válvulas 23,45 0,391 0,03 0,05 25,33 9% 27,61 0,460 130 0,0077 27,61

Posicionar tubo en válvulas 7,57 0,126 0,03 0,05 8,18 9% 8,91 0,149 404 0,0025 8,91

Colocar 07 abrazaderas superiores en válvulas 17,85 0,298 0,03 0,05 19,28 9% 21,01 0,350 171 0,0058 21,01

Fijar abrazaderas a válvulas con 07 tornillos 32,69 0,545 0,03 0,05 35,31 9% 38,48 0,641 94 0,0107 38,48

Retirar tubo de válvulas de dispositivo 3,23 0,054 0,03 0,05 3,49 9% 3,80 0,063 947 0,0011 3,80

Colocar tubo armado en mesa de prueba de fuga 1,77 0,030 0,03 0,05 1,91 9% 2,08 0,035 1728 0,0006 2,08

Prueba de fuga en tubo armado 5 0,083 5,00 5,00 0,083 720 0,0014 5,00

Retirar dispositivo de prueba de fuga en tubo de válvulas 3,13 0,052 0,03 0,05 3,38 9% 3,68 0,061 977 0,0010 3,68

Colocar tubo armado en carro de trasferencia 3,54 0,059 0,03 0,05 3,82 9% 4,17 0,069 864 0,0012 4,17

SUB-ENSAMBLE SISTEMA DE GAS

TIEMPO

PARCIAL

Continuando con la secuencia preliminar descrita en la figura 4.1; se

describe la celda del sistema de combustión en tabla 12.

TABLA 12

BALANCEO ESTACIONES 11 Y 12

Sigue

104

ESTACIONES6500 805

SUB-ENSAMBLE SISTEMA DE GAS T.M(seg) T.T(min) H E Tn NPDF P/H H.H 12 1212) Doblado y ajuste de cañeríasTomar y doblar 02 cañerías pequeñas 7,96 0,1327 0,03 0,05 8,60 9% 9,37 0,1562 384 0,00260 9,37Tomar y doblar 02 cañerías grandes 11,96 0,1993 0,03 0,05 12,92 9% 14,08 0,2347 256 0,00391 14,08

Tomar y doblar 03 cañerías pequeñas 11,94 0,1990 0,03 0,05 12,90 9% 14,06 0,2343 256 0,00390 14,06Tomar y doblar 03 cañerías grandes 17,94 0,2990 0,03 0,05 19,38 9% 21,12 0,3520 170 0,00587 21,12Pre-ensamble base quemador triple ringTomar y doblar cañería triple ring 3,98 0,0663 0,03 0,05 4,30 9% 4,69 0,0781 768 0,00130 4,69Colocar base quemador en dispositivo 3,02 0,0503 0,03 0,05 3,26 9% 3,56 0,0593 1013 0,00099 3,56Ajustar niple en base quemador 8,13 0,1355 0,03 0,05 8,78 9% 9,57 0,1595 376 0,00266 9,57Ajustar cañería triple ring en niple 10,61 0,1768 0,03 0,05 11,46 9% 12,49 0,2082 288 0,00347 12,49Retirar pre-ensamble de dispositivo 1,43 0,0238 0,03 0,05 1,54 9% 1,68 0,0281 2139 0,00047 1,68Pre-ensamble tuerca ecónomicaColocar cañería en dispositivo (04) 10,08 0,1680 0,03 0,05 10,89 9% 11,87 0,1978 303 0,00330 11,87Colocar soporte U (04) 4,12 0,0687 0,03 0,05 4,45 9% 4,85 0,0808 742 0,00135 4,85Ajustar con tuerca económina (04) 14,6 0,2433 0,03 0,05 15,77 9% 17,19 0,2865 209 0,00477 17,19

Colocar cañería en dispositivo (06) 15,12 0,2520 0,03 0,05 16,33 9% 17,80 0,2967 202 0,00494 17,80Colocar soporte U (06) 6,18 0,1030 0,03 0,05 6,67 9% 7,28 0,1213 495 0,00202 7,28Ajustar con tuerca económina (06) 21,9 0,3650 0,03 0,05 23,65 9% 25,78 0,4297 140 0,00716 25,78Pre-ensamble ajuste de cañeríasColocar tubo pre-ensamblado en dispositivo 5,57 0,0928 0,03 0,05 6,02 9% 6,56 0,1093 549 0,00182 6,56 6,56Ajuste manual de 05 cañerías pre-ensambladas 24,5 0,4083 0,03 0,05 26,46 9% 28,84 0,4807 125 0,00801 28,84Ajustar con llave 40 0,6667 0,03 0,05 43,20 9% 47,09 0,7848 76 0,01308 47,09

Ajuste manual de 06 cañerías pre-ensambladas 29,4 0,4900 0,03 0,05 31,75 9% 34,61 0,5768 104 0,00961 34,61Ajustar con llave 48 0,8000 0,03 0,05 51,84 9% 56,51 0,9418 64 0,01570 56,51

Conectar sistema integrado en switch termostato 6,96 0,1160 0,03 0,05 7,52 9% 8,19 0,1366 439 0,00228 8,19Asegurar sistema integrado en válvulas 15,54 0,2590 0,03 0,05 16,78 9% 18,29 0,3049 197 0,00508 18,29

Retirar tubo de dispositivo y colocar en dispositivo de 3,87 0,0645 0,03 0,05 4,18 9% 4,56 0,0759 790 0,00127 4,56 4,56transferencia

TIEMPO

PARCIAL

Continúa

105

11 12 12178,72 202,87 188,26

6 3 3 397% 91% 103% 96%

60 53 57PIEZAS / HORA

TIEMPO ESTANDAR

# ESTACIONES

DOTACIÓNSATURACIÓN

La tabla 13 muestra el resumen del balanceo para el sistema de gas.

TABLA 13

RESUMEN DEL BALANCEO SISTEMA DE GAS 30”

La estación 12 esta balanceada para los diferentes modelos a

ensamblar; en la saturación del 103% esta considerado el modelo con

mayores atributos y en la saturación del 96% esta considerado para el

modelo con menores atributos en ambos balanceos la dotación

requerida es de 6 operadores. La estación 11 aplica para todos los

modelos.

A continuación se presenta la tabla 14, balanceo del sub-ensamble

frente de perillas.

106

T.M T .T 6 5 00 8 0 5S U B -E N S A M B LE FR E N T E D E P E R ILL A S (s eg ) (m in ) H E Tn N P D F P /H H .H 1 3 1 3

1 3 ) S u b-e ns a m b le fr en te de pe r illa s P eg a d o d e s e p ar ad o re sA dh er i r cin ta d ob le lad o e n s e pa rad o r re lo j 5 ,8 4 0 ,0 9 73 0 ,03 0 ,05 6 ,3 1 9 % 6,8 7 0 ,1 1 46 52 4 0 ,0 0 1 9 6 ,8 7A dh er i r a ran de las e n s e pa ra do res 5 ,5 2 0 ,0 9 20 0 ,03 0 ,05 5 ,9 6 9 % 6,5 0 0 ,1 0 83 55 4 0 ,0 0 1 8 6 ,5 0A dh er i r cin ta d ob le lad o e n a ra nd e la s 3 ,9 4 0 ,0 6 57 0 ,03 0 ,05 4 ,2 6 9 % 4,6 4 0 ,0 7 73 77 6 0 ,0 0 1 3 4 ,6 4A dh er i r a c o n t ro l e le c tró n ic o 8 ,5 0 0 ,1 4 17 0 ,03 0 ,05 9 ,1 8 9 % 1 0 ,0 1 0 ,1 6 68 36 0 0 ,0 0 2 8 1 0 ,0 1A dh er i r cin ta d ob le lad o a d is ta n c iad o res 6 ,2 4 0 ,1 0 40 0 ,03 0 ,05 6 ,7 4 9 % 7,3 5 0 ,1 2 24 49 0 0 ,0 0 2 0 7 ,3 5A dh er i r a c o n t ro l e le c tró n ic o 7 ,7 2 0 ,1 2 87 0 ,03 0 ,05 8 ,3 4 9 % 9,0 9 0 ,1 5 15 39 6 0 ,0 0 2 5 9 ,0 9

P re -en s a m b le c o ntro l e lec tró n ic oA dh er i r e ti q ue t a c on t ro l a fro n ta l 3 ,5 8 0 ,0 5 97 0 ,03 0 ,05 3 ,8 7 9 % 4,2 1 0 ,0 7 02 85 4 0 ,0 0 1 2 4 ,2 1R e t ira r p lás tico p ro te ct o r e tiqu e ta 2 ,6 6 0 ,0 4 43 0 ,03 0 ,05 2 ,8 7 9 % 3,1 3 0 ,0 5 22 11 5 0 0 ,0 0 0 9 3 ,1 3In tro du c i r 0 5 bu je s e n pe rf o ra c io n e s fro n t a l 9 ,8 4 0 ,1 6 40 0 ,03 0 ,05 1 0 ,6 3 9 % 1 1 ,5 8 0 ,1 9 31 31 1 0 ,0 0 3 2 1 1 ,5 8In tro du c i r 0 6 bu je s e n pe rf o ra c io n e s fro n t a l 11 ,7 0 0 ,1 9 50 0 ,03 0 ,05 1 2 ,6 4 9 % 1 3 ,7 7 0 ,2 2 96 26 1 0 ,0 0 3 8 1 3 ,77C o lo c a r bo ton e s e n f ro n ta l 7 ,8 7 0 ,1 3 12 0 ,03 0 ,05 8 ,5 0 9 % 9,2 6 0 ,1 5 44 38 9 0 ,0 0 2 6 9 ,2 6A se gu ra r b o ton e s co n a n il lo s d e re te nc ió n 17 ,7 6 0 ,2 9 60 0 ,03 0 ,05 1 9 ,1 8 9 % 2 0 ,9 1 0 ,3 4 85 17 2 0 ,0 0 5 8 2 0 ,9 1In se rta r 01 in te rru p to r 3 ,4 9 0 ,0 5 82 0 ,03 0 ,05 3 ,7 7 9 % 4,1 1 0 ,0 6 85 87 6 0 ,0 0 1 1 4 ,1 1

In se rta r 02 in te rru p to res 6 ,9 8 0 ,1 1 63 0 ,03 0 ,05 7 ,5 4 9 % 8,2 2 0 ,1 3 69 43 8 0 ,0 0 2 3 8 ,2 2C o lo c a r s e pa ra do res en bo t on e s 7 ,1 4 0 ,1 1 90 0 ,03 0 ,05 7 ,7 1 9 % 8,4 1 0 ,1 4 01 42 8 0 ,0 0 2 3 8 ,4 1F i ja r ta rje ta c on 0 2 to rn il los 8 ,4 0 0 ,1 4 00 0 ,03 0 ,05 9 ,0 7 9 % 9,8 9 0 ,1 6 48 36 4 0 ,0 0 2 7 9 ,8 9V er ifi c a r fu n cion a m ien t o ta rje ta 6 ,2 3 0 ,1 0 38 0 ,03 0 ,05 6 ,7 3 9 % 7,3 3 0 ,1 2 22 49 1 0 ,0 0 2 0 7 ,3 3A se gu ra r 0 1 c lip a rn é s e n f ro n ta l 3 ,5 8 0 ,0 5 97 0 ,03 0 ,05 3 ,8 7 9 % 4,2 1 0 ,0 7 02 85 4 0 ,0 0 1 2 4 ,2 1A se gu ra r 0 2 c lip a rn é s e n f ro n ta l 7 ,1 6 0 ,1 1 93 0 ,03 0 ,05 7 ,7 3 9 % 8,4 3 0 ,1 4 05 42 7 0 ,0 0 2 3 8 ,4 3C o lo c a r fro n ta l en d is p o si ti vo 3 ,4 2 0 ,0 5 70 0 ,03 0 ,05 3 ,6 9 9 % 4,0 3 0 ,0 6 71 89 4 0 ,0 0 1 1 4 ,0 3 4 ,0 3C o lo c a r a i s la n te y g ua rda e n fron ta l 6 ,0 8 0 ,1 0 13 0 ,03 0 ,05 6 ,5 7 9 % 7,1 6 0 ,1 1 93 50 3 0 ,0 0 2 0 7 ,1 6 7 ,1 6F i ja r g u a rd a c on 03 to rn i ll os 10 ,8 0 0 ,1 8 00 0 ,03 0 ,05 1 1 ,6 6 9 % 1 2 ,7 1 0 ,2 1 19 28 3 0 ,0 0 3 5 1 2 ,7 1 1 2 ,71

F i ja r s ub -e ns am b le tu bo d e vá lv u la s en m a rc o e s tru c tu ra l 10 ,4 5 0 ,1 7 42 0 ,03 0 ,05 1 1 ,2 9 9 % 1 2 ,3 0 0 ,2 0 50 29 3 0 ,0 0 3 4 1 2 ,3 0 1 2 ,30F i ja r s ub -e ns am b le fre n te de p e r il la s co n 04 to rn i ll os 16 ,8 8 0 ,2 8 13 0 ,03 0 ,05 1 8 ,2 3 9 % 1 9 ,8 7 0 ,3 3 12 18 1 0 ,0 0 5 5 1 9 ,8 7 1 9 ,87In tro du c i r 0 5 pe ri l la s e n v ás ta g o s de la s v á lv u las 17 ,8 0 0 ,2 9 67 0 ,03 0 ,05 1 9 ,2 2 9 % 2 0 ,9 5 0 ,3 4 92 17 2 0 ,0 0 5 8 2 0 ,9 5

C o lo c a c ió n 0 7 p e ri lla s 24 ,9 2 0 ,4 1 53 0 ,03 0 ,05 2 6 ,9 1 9 % 2 9 ,3 4 0 ,4 8 89 12 3 0 ,0 0 8 1 2 9 ,34C o lo c a r tu b o q ue m ad o r h o rn o e n c a v id a d 4 ,7 4 0 ,0 7 90 0 ,03 0 ,05 5 ,1 2 9 % 5,5 8 0 ,0 9 30 64 5 0 ,0 0 1 5 5 ,5 8

1 3 1 3

5 5 2 04 , 5 3 1 2 1 , 4 06 5 ,4 5 3 2

98 % 1 04 % 9 3 %5 3 5 9

E S TA C IO N E S

TI EM P O E S T AN D A R

# E S T A C IO N E S

D O T AC IÓ NS A T U R AC IÓ N

P IE Z A S / H O R A

P AR C IALT IE M P O

3 - 2

TABLA 14 BALANCEO ESTACIÓN 13

107

13 13

204,53 121,403 2

98% 104% 93%53 59

TIEM PO ESTANDAR

# ESTACIONES

DOTACIÓNSATUR ACIÓN

PIEZAS / HOR A

3 - 2

T.M T.T ESTACIÓN

LÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 14

14) Conexión arnés y ajuste cañería de horno Conectar horno programable 4,22 0,070 0,03 0,05 4,56 9% 4,97 0,083 725 0,0014 4,97Conectar sistema integrado 4,65 0,078 0,03 0,05 5,02 9% 5,47 0,091 658 0,0015 5,47Colocar arnés en termostato 2,56 0,043 0,03 0,05 2,76 9% 3,01 0,050 1195 0,0008 3,01Conectar arnés termostato 3,37 0,056 0,03 0,05 3,64 9% 3,97 0,066 907 0,0011 3,97Colocar arnés en clip arnés (2) 5,40 0,090 0,03 0,05 5,83 9% 6,36 0,106 566 0,0018 6,36Conectar control electrónico 11,31 0,189 0,03 0,05 12,21 9% 13,31 0,222 270 0,0037 13,31Colocar arnés en clip arnés (1) 5,66 0,094 0,03 0,05 6,11 9% 6,66 0,111 541 0,0018 6,66Conectar encendido y rutear por clips 12,13 0,202 0,03 0,05 13,10 9% 14,28 0,238 252 0,0040 14,28Conectar a módulo de encendido 6,64 0,111 0,03 0,05 7,17 9% 7,82 0,130 461 0,0022 7,82Conectar foco 7,19 0,120 0,03 0,05 7,77 9% 8,46 0,141 425 0,0024 8,46Conectar a motor rosticero 12,78 0,213 0,03 0,05 13,80 9% 15,04 0,251 239 0,0042 15,04Conectar resistencia 15,97 0,266 0,03 0,05 17,25 9% 18,80 0,313 191 0,0052 18,80Introducir bulbo termostato en techo 7,14 0,119 0,03 0,05 7,71 9% 8,41 0,140 428 0,0023 8,41Ajustar cañería de horno a termostato 15,43 0,257 0,03 0,05 16,66 9% 18,16 0,303 198 0,0050 18,16

1455 134,72

65,45 2 2103% 103%

53PIEZAS / HORA

PARCIAL

TIEMPO

TIEMPO ESTANDAR

# ESTACIONES

DOTACIÓNSATURACIÓN

La tabla 15 muestra el resumen del balanceo para el sub-ensamble

frente de perillas.

TABLA 15 RESUMEN DEL BALANCEO SUB-ENSAMBLE FRENTE DE

PERILLAS

La estación 13 esta balanceada para los diferentes modelos a

ensamblar; en la saturación del 104% esta considerado para el

modelo con mayores atributos y en la saturación del 93% esta

considerado para el modelo con menores atributos.

Continuando con la secuencia de operaciones descrita en la figura

4.1; la tabla 16 muestra el balanceo de la estación 14.

TABLA 16 BALANCEO ESTACIÓN 14

108

ESTACIONES

T.M T.T Todos Todos

LINEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 15 16

15) Espaldar estufaTomar espaldar estufa y posicionar 8,13 0,136 0,03 0,05 8,78 9% 9,57 0,160 376 0,0027 9,57

Fijar espaldar estufa a marco estructural con 10 tornillos 35,2 0,587 0,03 0,05 38,02 9% 41,44 0,691 87 0,0115 41,44

Fijar espaldar estufa a espaldar de horno con 02 tornillos 7,04 0,117 0,03 0,05 7,60 9% 8,29 0,138 434 0,0023 8,29

Fijar soporte tubo a espaldar de horno con 02 tornillos 7,04 0,117 0,03 0,05 7,60 9% 8,29 0,138 434 0,0023 8,29

16) Prueba ATEQIntroducir dispositivo para prueba en tubo de válvulas 3,13 0,052 0,03 0,05 3,38 9% 3,68 0,061 977 0,0010 3,68

Colocar dispositivos en cañerías superiores 9,38 0,156 0,03 0,05 10,13 9% 11,04 0,184 326 0,0031 11,04

Colocar dispositivo en cañería de horno 4,10 0,068 0,03 0,05 4,43 9% 4,83 0,080 746 0,0013 4,83

Accionar 06 perillas y colocar en posición mínima 7,80 0,130 0,03 0,05 8,42 9% 9,18 0,153 392 0,0026 9,18

Accionar 01 perilla de horno y colocar en posición mínima 1,30 0,022 0,03 0,05 1,40 9% 1,53 0,026 2352 0,0004 1,53

PRUEBA DE ATEQ y Ajustar foco en portalámpara 5,00 0,083 5,00 5,00 0,083 720 0,0014 5,00

Colocar 06 perillas en posición máxima 7,80 0,130 0,03 0,05 8,42 9% 9,18 0,153 392 0,0026 9,18

Colocar 01 perilla de horno en posición máxima 1,30 0,022 0,03 0,05 1,40 9% 1,53 0,026 2352 0,0004 1,53

Retirar dispositivo de fuga 3,21 0,054 0,03 0,05 3,47 9% 3,78 0,063 953 0,0010 3,78

Retirar dispositivos de cañerías superiores 9,72 0,162 0,03 0,05 10,50 9% 11,44 0,191 315 0,0032 11,44

Retirar dispositivo de cañerías de horno 3,90 0,065 0,03 0,05 4,21 9% 4,59 0,077 784 0,0013 4,59

TIEMPO

PARCIAL

A continuación se presenta la tabla 17, balanceo de las estaciones 15

a la estación 18 respectivamente.

TABLA 17

BALANCEO DE LAS ESTACIONES 15 A LA 18

Sigue

109

Continúa ESTACIONES

T.M T.T 6500 807 6500/807 805LINEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 17 17 18 1817) Pre-ensamble contrapuerta asadorTomar bisagra y contra bisagra asador 8,50 0,142 0,03 0,05 9,18 9% 10,01 0,1668 360 0,00278 10,01 10,01Introducir pin 5,04 0,084 0,03 0,05 5,44 9% 5,93 0,0989 607 0,00165 5,93 5,93Colocar arandela de herramienta 13,62 0,227 0,03 0,05 14,71 9% 16,03 0,2672 225 0,00445 16,03 16,03Asegurar arandela 5,46 0,091 0,03 0,05 5,90 9% 6,43 0,1071 560 0,00179 6,43 6,43

Colocar bisagras en dispositivo 5,73 0,096 0,03 0,05 6,19 9% 6,75 0,1124 534 0,00187 6,75 6,75Colocar contrapuerta en dispositivo 3,12 0,052 0,03 0,05 3,37 9% 3,67 0,0612 980 0,00102 3,67 3,67Fijar bisagras con 04 tornillos 20,44 0,341 0,03 0,05 22,08 9% 24,06 0,4010 150 0,00668 24,06 24,06Introducir 02 topes en contrapuerta 6,76 0,113 0,03 0,05 7,30 9% 7,96 0,1326 452 0,00221 7,96 7,96Retirar contrapuerta de dispositivo 3,45 0,058 0,03 0,05 3,73 9% 4,06 0,0677 886 0,00113 4,06 4,06

Retirar puerta asador de contenedor 4,13 0,069 0,03 0,05 4,46 9% 4,86 0,0810 740 0,00135 4,86 4,86Retirar plástico protector puerta 7,21 0,120 0,03 0,05 7,79 9% 8,49 0,1415 424 0,00236 8,49Introducir manija en puerta asador 3,42 0,057 0,03 0,05 3,69 9% 4,03 0,0671 894 0,00112 4,03 4,03Colocar puerta asador en dispositivo 2,25 0,038 0,03 0,05 2,43 9% 2,65 0,0441 1359 0,00074 2,65 2,65Introducir contrapuerta en puerta 2,74 0,046 0,03 0,05 2,96 9% 3,23 0,0538 1116 0,00090 3,23 3,23Fijar con 10 tornillos 41,00 0,683 0,03 0,05 44,28 9% 48,27 0,8044 75 0,01341 48,27Fijar con 06 tornillos 24,60 0,410 0,03 0,05 26,57 9% 28,96 0,4827 124 0,00804 28,96Retirar de dispositivo y colocar en dispositivo de transferencia 2,63 0,044 0,03 0,05 2,84 9% 3,10 0,0516 1163 0,00086 3,10 3,10

18) Ensamble puerta asador abatiblePosicionar tubo de horno 3,15 0,053 0,03 0,05 3,40 9% 3,71 0,0618 971 0,00103 3,71Fijar tubo horno a soporte 4,01 0,067 0,03 0,05 4,33 9% 4,72 0,0787 763 0,00131 4,72Tomar puerta y posicionar en contra bisagras 5,88 0,098 0,03 0,05 6,35 9% 6,92 0,1154 520 0,00192 6,92Fijar puerta con 04 tornillos 19,92 0,332 0,03 0,05 21,51 9% 23,45 0,3908 154 0,00651 23,45Colocar resortes en bisagra asador 17,34 0,289 0,03 0,05 18,73 9% 20,41 0,3402 176 0,00567 20,41Probar funcionamiento puerta 4,12 0,069 0,03 0,05 4,45 9% 4,85 0,0808 742 0,00135 4,85

18) Ensamble puerta asador fijaPosicionar tubo de horno 3,15 0,053 0,03 0,05 3,40 9% 3,71 0,0618 971 0,00103 3,40Fijar tubo horno a soporte 4,01 0,067 0,03 0,05 4,33 9% 4,72 0,0787 763 0,00131 4,33Fijar 04 soportes a marco de horno y marco estructural 22,48 0,375 0,03 0,05 24,28 9% 26,46 0,4411 136 0,00735 26,46Tomar puerta asador y posicionar en soportes 5,47 0,091 0,03 0,05 5,91 9% 6,44 0,1073 559 0,00179 6,44Fijar puerta con 02 tornillos 10,02 0,167 0,03 0,05 10,82 9% 11,80 0,1966 305 0,00328 11,80Adherir etiqueta serviplus en marco de horno 3,53 0,059 0,03 0,05 3,81 9% 4,16 0,0693 866 0,00115 4,16

TIEMPO

PARCIAL

110

15 16 17 17 18 18

67,58 65,79 159,51 131,72 64,06 56,591 1 3 2 1 1

101% 103% 101% 81% 101% 98%97% 103% 101% 86%

53 55 68 55 56 64

SATURACIÓN ABATIBLESATURACIÓN FIJA

PIEZAS / HORA

# ESTACIONES

TIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓNDOTACIÓN 6 - 3

La tabla 18 muestra el resumen del balanceo para el ensamble

espaldar estufa, prueba ATEQ y el conjunto puerta asador para los

modelos fijos y modelos abatibles.

TABLA 18

RESUMEN DEL BALANCEO DEL ENSAMBLE ESTACIONES 15 A LA 18

La estaciones 15 y 16 están balanceadas para los diferentes modelos

a ensamblar. La estación 17 cuya saturación es del 81% y dotación de

3 operadores, se refiere al modelo inoxidable el cual se ensambla la

contrapuerta asador con una mayor cantidad de tornillos, también

debido a que es un modelo inoxidable se debe retirar el plástico que

cubre este tipo de piezas.

La estación 17 cuya saturación es del 101% y dotación de 2

operadores, se refiere al modelo pintado el cual posee una menor

cantidad de tornillos en el ensamble conjunto asador.

La estación 18 se refiere al ensamble de la puerta asador tanto para

los modelos fijos y abatibles.

111

T.M T.T6500 / 807 805

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 19 19

19) Sub-ensamble cubierta

Tomar cubierta de rack de almacenamiento 3,45 0,058 0,03 0,02 3,62 9% 3,95 0,0658 912 0,0011 3,95 3,95

Desprender plástico de chimenea 18,54 0,309 0,03 0,02 19,47 9% 21,22 0,3537 170 0,0059 21,22 21,22

Introducir 05 bujías en cubierta 14,44 0,241 0,03 0,02 15,16 9% 16,53 0,2754 218 0,0046 16,53

Introducir 06 bujías en cubierta 17,33 0,289 0,03 0,02 18,20 9% 19,83 0,3306 182 0,0055 19,83

Asegurar bujías a cubierta con 05 anillos de retención 12,75 0,213 0,03 0,02 13,39 9% 14,59 0,2432 247 0,0041 14,59

Asegurar bujías a cubierta con 06 anillos de retención 15,30 0,255 0,03 0,02 16,07 9% 17,51 0,2918 206 0,0049 17,51

Colocar cinturon de nylon en bujías 5,12 0,085 0,03 0,02 5,38 9% 5,86 0,0977 614 0,0016 5,86 5,86

Colocar cubierta en dispositivo de transferencia 2,48 0,041 0,03 0,02 2,60 9% 2,84 0,0473 1268 0,0008 2,84 2,84

SUB-ENSAMBLE CUBIERTA

ESTAC.

PARCIAL

TIEMPO

15 16 17 17 18 1867,58 65,79 121,11 93,32 64,06 56,59

1 1 2 2 1 193% 103% 101% 93% 71% 98%97% 103% 101% 86%

53 55 59 77 56 64

# ESTACIONESTIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓN

DOTACIÓNSATURACIÓN ABATIBLE

SATURACIÓN FIJAPIEZAS / HORA

5 - 3

La tabla 19 muestra el resumen del balanceo para el ensamble

espaldar estufa, prueba ATEQ y el conjunto puerta asador para los

modelos fijos y modelos abatibles, eliminando el pre-ensamble de las

bisagras y contrabisagras del conjunto asador para de esta manera

mantener en ambos modelos completos la misma dotación de 2

operadores a pesar que para modelo 607 la saturación es del 71%.

TABLA 19

RESUMEN DEL BALANCEO DE LA ESTACIÓN 17 ELIMINANDO EL PRE-ENSAMBLE CONTRABISAGRA

ASADOR

A continuación se presenta la tabla 20, balanceo de la estación 19.

TABLA 20 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 19

Sigue

112

T.M T.T6500/807 805

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H A1 A2

A) Sub-ensamble contrapuerta de hornoTomar bisagras y cerrar con dispositivo 6,78 0,113 0,03 0,02 7,12 9% 7,76 0,129 464 0,0022 7,76 7,76

Tomar bisagras y colocar en dispositivo 3,21 0,054 0,03 0,02 3,37 9% 3,67 0,061 980 0,0010 3,67 3,67

Tomar retenedores vidrio y colocar en dispositivo 3,55 0,059 0,03 0,02 3,73 9% 4,06 0,068 886 0,0011 4,06 4,06

Tomar vidrio contrapuerta e introducir en retenedores 8,43 0,141 0,03 0,02 8,85 9% 9,65 0,161 373 0,0027 9,65 9,65

Tomar contrapuerta y posicionar en dispositivo 4,41 0,074 0,03 0,02 4,63 9% 5,05 0,084 713 0,0014 5,05 5,05

Fijar retenedores a contrapuerta con 06 tornillos 14,40 0,240 0,03 0,02 15,12 9% 16,48 0,275 218 0,0046 16,48 16,48

Fijar bisagras a contrapuerta con 04 tornillos 9,60 0,160 0,03 0,02 10,08 9% 10,99 0,183 328 0,0031 10,99 10,99

Fijar soporte parrillas a a contrapuerta con 04 tornillos 9,60 0,160 0,03 0,02 10,08 9% 10,99 0,183 328 0,0031 10,99

Retirar sub-ensamble y colocar en dispositivo de transferencia

3,15 0,053 0,03 0,02 3,31 9% 3,61 0,060 999 0,0010 3,61 3,61

TIEMPO

PARCIAL

ESTAC.

SUB-ENSAMBLE PUERTA HORNO

19 1964 ,98 71, 21

1 1 19 9% 99 % 109%

55 51S ATURACIÓ N

P IE ZAS / HOR A

TIEM P O ES TANDAR

# E STACIO NES

D OTACIÓ N

Continúa

Continuando con la secuencia preliminar de operaciones indicada en

la figura 4.1, se presenta el balanceo de la estación 20, área de

puertas para los nuevos modelos.

Se presenta la tabla 21, balanceo preliminar de la primera sub-

estación del área de puertas.

TABLA 21

BALANCEO DE LA PRIMERA SUB-ESTACIÓN DE PUERTAS

Sigue

113

T.M T.T6500/807 805

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H A1 A2

A) Sub-ensamble contrapuerta de hornoTomar bisagras y colocar en dispositivo 3,21 0,054 0,03 0,02 3,37 9% 3,67 0,061 980 0,0010 3,67 3,67

Tomar retenedores vidrio y colocar en dispositivo

3,55 0,059 0,03 0,02 3,73 9% 4,06 0,068 886 0,0011 4,06 4,06

Tomar vidrio contrapuerta e introducir en retenedores 8,43 0,141 0,03 0,02 8,85 9% 9,65 0,161 373 0,0027 9,65 9,65

Tomar contrapuerta y posicionar en dispositivo 4,41 0,074 0,03 0,02 4,63 9% 5,05 0,084 713 0,0014 5,05 5,05

Fijar retenedores a contrapuerta con 06 tornillos

14,40 0,240 0,03 0,02 15,12 9% 16,48 0,275 218 0,0046 16,48 16,48

Fijar bisagras a contrapuerta con 04 tornillos

9,60 0,160 0,03 0,02 10,08 9% 10,99 0,183 328 0,0031 10,99 10,99

Fijar soporte parrillas a a contrapuerta con 04 tornillos 9,60 0,160 0,03 0,02 10,08 9% 10,99 0,183 328 0,0031 10,99

Retirar sub-ensamble y colocar en dispositivo de transferencia

3,15 0,053 0,03 0,02 3,31 9% 3,61 0,060 999 0,0010 3,61 3,61

ESTAC.

TIEMPO

PARCIAL

SUB-ENSAMBLE PUERTA HORNO

A1 A272 ,25 61 ,27

1 1 1110% 110%94 % 94%

50 59

# ESTACIONES

TIEMP O ESTAND AR / ESTACIÓN

D OTACIÓNS ATURACIÓN 6500 / 807

S ATURACIÓN 805P IEZAS / HOR A

Continúa

Como se puede apreciar en la tabla 21, para el modelo con mayores

atributos la saturación de la primera sub-estación es del 110%, para

poder cumplir con el estándar de estos modelos se realizará el cierre

de las bisagras puerta de horno en el pre-ensamble de la tapa capelo,

el cual se explicará en el siguiente capítulo. Para el modelo con

menores atributos la saturación es del 94%.

A continuación se presenta la tabla 22, balanceo de la primera sub-

estación del área de puertas, eliminando el cierre de bisagras.

TABLA 22

BALANCEO DE LA PRIMERA SUB-ESTACIÓN DE PUERTAS

Sigue

114

B 1 B 2

131 ,79 91 ,972 2 2

101% 101%70% 70%

55 78

S ATU R AC IO N 6500S ATU R AC IO N 805

P IE Z AS / H O R A

# E S TAC IO N E S

TIE M P O E S TAN D AR / E S TAC IO ND O TAC IO N

T.M T.T6500 807 /

805

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H B1 B2

B) Sub-ensamble vidrio puerta de hornoTomar manija y colocar en dispositivo 3,23 0,054 0,03 0,02 3,39 9% 3,70 0,062 974 0,0010 3,70

Tomar vidrio y colocar en dispositivo 8,76 0,146 0,03 0,02 9,20 9% 10,03 0,167 359 0,0028 10,03 10,03

Adherir foil en parte superior vidrio 12,84 0,214 0,03 0,02 13,48 9% 14,70 0,245 245 0,0041 14,70 14,70

Tomar tornillo, introducir rondana e introducir soporte vidrio 19,32 0,322 0,03 0,02 20,29 9% 22,11 0,369 163 0,0061 22,11

Colocar separador en perforaciones del vidrio 1,70 0,028 0,03 0,02 1,79 9% 1,95 0,032 1850 0,0005 1,95

Fijar tornillos a manija puerta de horno 6,26 0,104 0,03 0,02 6,57 9% 7,16 0,119 502 0,0020 7,16

Insertar arandela en soporte vidrio 4,28 0,071 0,03 0,02 4,49 9% 4,90 0,082 735 0,0014 4,90

Colocar primer en soportes inferiores 8,24 0,137 0,03 0,02 8,65 9% 9,43 0,157 382 0,0026 9,43 9,43

Secar primer con pistola de calor 10,00 0,167 0,03 0,02 10,50 9% 11,45 0,191 315 0,0032 11,45 11,45

Adherir cinta doble adhesiva en soportes 6,30 0,105 0,03 0,02 6,62 9% 7,21 0,120 499 0,0020 7,21 7,21

Colocar primer en parte inferior del vidrio 7,11 0,119 0,03 0,02 7,47 9% 8,14 0,136 442 0,0023 8,14 8,14

Secar primer con pistola de calor 10,00 0,167 0,03 0,02 10,50 9% 11,45 0,191 315 0,0032 11,45 11,45

Tomar soporte y adherir en vidrio 12,24 0,204 0,03 0,02 12,85 9% 14,01 0,233 257 0,0039 14,01 14,01Girar dispositivo y colocar sub-ensamble en dispositivo de transferencia

4,87 0,081 0,03 0,02 5,11 9% 5,57 0,093 646 0,0015 5,57 5,57

SUB-ENSAMBLE PUERTA HORNO

TIEMPO

PARCIAL

ESTAC.

A1 A2

64,49 53 ,511 1 1

99% 99%82% 82%

56 67SATU RACIÓN 805

PIEZAS / HORA

# ESTAC IONES

TIEM PO ESTANDAR / ESTACIÓNDOTACIÓN

SATURACIÓN 6500 / 807

Continúa

Realizando el cierre de las bisagras como un sub-ensamble se puede

reducir la saturación de esta estación para todos los nuevos modelos;

modelo con mayores atributos del 110% al 99% y en los modelos con

menores atributos se reduce la saturación del 94% al 82%.

A continuación se presenta la tabla 23, balanceo preliminar de la

segunda sub-estación del área de puertas.

TABLA 23 BALANCEO DE LA SEGUNDA SUB-ESTACIÓN DE PUERTAS

115

T.M T.T 6500 807 / 805

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H B1 B2

B) Sub-ensamble vidrio puerta de hornoTomar manija y colocar en dispositivo 3,23 0,054 0,03 0,02 3,39 9% 3,70 0,062 974 0,0010 3,70

Tomar vidrio y colocar en dispositivo 8,76 0,146 0,03 0,02 9,20 9% 10,03 0,167 359 0,0028 10,03 10,03

Adherir foil en parte superior vidrio 12,84 0,214 0,03 0,02 13,48 9% 14,70 0,245 245 0,0041 14,70 14,70

Tomar tornillo, introducir rondana e introducir soporte vidrio

19,32 0,322 0,03 0,02 20,29 9% 22,11 0,369 163 0,0061 22,11

Colocar separador en perforaciones del vidrio 1,70 0,028 0,03 0,02 1,79 9% 1,95 0,032 1850 0,0005 1,95

Fijar tornillos a manija puerta de horno 6,26 0,104 0,03 0,02 6,57 9% 7,16 0,119 502 0,0020 7,16

Insertar arandela en soporte vidrio 4,28 0,071 0,03 0,02 4,49 9% 4,90 0,082 735 0,0014 4,90

Colocar primer en parte inferior del vidrio 7,11 0,119 0,03 0,02 7,47 9% 8,14 0,136 442 0,0023 8,14 8,14

Secar primer con pistola de calor 10,00 0,167 0,03 0,02 10,50 9% 11,45 0,191 315 0,0032 11,45 11,45

Tomar soporte y adherir en vidrio 12,24 0,204 0,03 0,02 12,85 9% 14,01 0,233 257 0,0039 14,01 14,01

Girar dispositivo y colocar sub-ensamble en dispositivo de transferencia

4,87 0,081 0,03 0,02 5,11 9% 5,57 0,093 646 0,0015 5,57 5,57

SUB-ENSAMBLE PUERTAHORNO

ESTACIONES

TIEMPO

PARCIAL

B1 B2

131,79 91,972 2 2

101% 101%70% 70%

55 78

TIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓNDOTACIÓN

SATURACIÓN 6500

SATURACIÓN 805PIEZAS / HORA

# ESTACIONES

Continúa

Debido a la adhesión de cinta doble adhesiva a los soportes inferiores,

para lo cual previamente se debe colocar primer y éste debe ser

secado con calor, la dotación para ambos modelos debe ser de dos

operadores. De la misma manera que la primera estación de puertas,

se elimina la adhesión de las cintas en los soportes inferiores; a

continuación se muestra la tabla 24, balanceo de la segunda estación

del área de puertas eliminando lo anterior indicado.

TABLA 24 BALANCEO DE LA SEGUNDA SUB-ESTACIÓN DE PUERTAS

Sigue

116

T.M T.T6500 807/

805

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H C1 C2

C) Sub-ensamble contrapuerta y vidrio puertaTomar sub-ensamble A y colocar en dispositivo 4,15 0,069 0,03 0,02 4,36 9% 4,75 0,079 758 0,0013 4,36 4,36

Introducir molduras laterales en contrapuerta 9,88 0,165 0,03 0,02 10,37 9% 11,31 0,188 318 0,0031 10,37 10,37

Tomar sub-ensamble B y posicionar sobre sub-ensamble A

7,20 0,120 0,03 0,02 7,56 9% 8,24 0,137 437 0,0023 7,56 7,56

Fijar soportes inferiores con 02 tornillos

5,60 0,093 0,03 0,02 5,88 9% 6,41 0,107 562 0,0018 5,88 5,88

Colocar moldura superior y fijar con 03 tornillos 19,41 0,324 0,03 0,02 20,38 9% 22,21 0,370 162 0,0062 20,38

Colocar moldura superior y fijar con 02 tornillos 15,86 0,264 0,03 0,02 16,65 9% 18,15 0,303 198 0,0050 16,65

Fijar molduras laterales con 02 tornillos 7,06 0,118 0,03 0,02 7,41 9% 8,08 0,135 446 0,0022 7,41

Girar dispositivo y adherir marca en vidrio puerta 10,43 0,174 0,03 0,02 10,95 9% 11,94 0,199 302 0,0033 10,95

Retirar sub-ensamble y colocar en dispositivo de transferencia

4,76 0,079 0,03 0,02 5,00 9% 5,45 0,091 661 0,0015 5,00 5,00

TIEMPO

PARCIAL

ESTAC.

SUB-ENSAMBLE PUERTAHORNO

B1 B2

103 ,70 63 ,892 1

79% 79%98% 98%

69 56P IEZAS / HO RA

TIEMPO ESTAND AR / ESTACIÓND OTACIÓN

SATURAC IÓN 6500

SATURACIÓN 805/807

# E STAC IONES

2 - 1

Continúa

De esta manera, para el modelo inoxidable con mayores atributos, se

mantiene la dotación de 2 operadores debido al ensamble de la manija

puerta de horno; mientras que para el modelo pintado tanto para el de

mayores atributos como para el modelo sencillo, la dotación requerida

es de 1 operador, ya que en ambas el ensamble es muy similar.

A continuación se presenta la tabla 25, balanceo preliminar de la

tercera sub-estación del área de puertas.

TABLA 25 BALANCEO PRELIMINAR DE LA TERCERA SUB-ESTACIÓN

DE PUERTAS

Sigue

117

D

57,78

1 188% 88%

62SATURACION

PIEZAS / HORA

# ESTACIONESTIEMPO ESTANDAR /

ESTACIONDOTACION

ESTAC.

T.M T.T Todos

(seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H D

D) Sub-ensamble jaladera y perfil empaque puerta

Tomar suelo de horno e introducir en cavidad 12,24 0,204 0,03 0,02 12,85 9% 14,01 0,233 257 0,004 12,85

Tomar sub-ensamble C y colocar en dispositivo 4,12 0,069 0,03 0,02 4,33 9% 4,72 0,079 763 0,001 4,33

Fijar manija en contrapuerta con 02 tornillos 7,30 0,122 0,03 0,02 7,67 9% 8,35 0,139 431 0,002 7,67

Introducir perfil empaque en contrapuerta 14,37 0,240 0,03 0,02 15,09 9% 16,45 0,274 219 0,005 15,09

Adherir sticker precaución en puerta 4,89 0,082 0,03 0,02 5,13 9% 5,60 0,093 643 0,002 5,13

Retirar puerta de dispositivo e introducir en estufa 7,43 0,124 0,03 0,02 7,80 9% 8,50 0,142 423 0,002 7,80

Probar funcionamiento de puerta 4,68 0,078 0,03 0,02 4,91 9% 5,36 0,089 672 0,001 4,91

TIEMPO

PARCIAL

SUB-ENSAMBLE PUERTAHORNO

C1 C2

64,50 57 ,241 1 1

99% 99%87% 87%

56 63

# ESTAC IONES

TIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓNDOTACIÓN

SATURACIÓN 6500

SATURACIÓN 805/807PIEZAS / HORA

D

57,781 1

88% 88%62

SATURACIÓNPIEZAS / HORA

# ESTACIONES

TIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓNDOTACIÓN

Continúa

A continuación se presenta la tabla 26, balanceo preliminar de la

cuarta sub-estación del área de puertas.

TABLA 26

BALANCEO DE LA CUARTA SUB-ESTACIÓN DE PUERTAS

De esta manera se presenta la tabla 27, el resumen de la dotación en

el área de puertas:

118

21 2191 ,30 69 ,81

1 1 1139% 139%107% 107%

39 52S A T U R A C IO N 805

P IE Z A S / H O R A

# E S T A C IO N E ST IE M P O E S T A N D A R / E S T A C IO N

D O T A C IO NS A T U R A C IO N 6500 / 807

21 2 191,30 6 9,81

1 1 1139% 139%107% 1 07%

39 5 2S ATU RACIÓ N 805

PIEZAS / HO RA

# ES TACIO NESTIEM PO E STANDAR / E STACIÓ N

DO TACIÓ NSATURACIÓ N 65 00 / 8 07

6500 807 8051 1 12 1 11 1 11 1 15 4 4DOTACIÓN ÁREA DE PUERTAS

D) Sub-ensamble jaladera y perfil

A) Sub-ensamble contrapuerta de hornoB) Sub-ensamble vidrio puerta de hornoC) Sub-ensamble contrapuerta y vidrio

MODELOSUB-ENSAMBLE PUERTA HORNO

T.M T.T6500/ 807 805

LÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 21 21

21) Ensamble ventilador y travesaño posteriorTomar travesaño posterior y fijar módulo con 02 tornillos

9,50 0,158 0,03 0,05 10,26 9% 11,18 0,186 322 0,0031 11,18 11,18

Tomar ventilador y fijar a soporte con 2 tornillos 10,02 0,167 0,03 0,05 10,82 9% 11,80 0,197 305 0,0033 11,80

Tomar sub-ensamble travesaño y fijar a marco estructural con 04 tornillos

12,60 0,210 0,03 0,05 13,61 9% 14,83 0,247 243 0,0041 14,83 14,83

Colocar tomacorriente arnes en clip 2,04 0,034 0,03 0,05 2,20 9% 2,40 0,040 1499 0,0007 2,40 2,40

Fijar vincha cable a travesaño con 1 tornillo 3,55 0,059 0,03 0,05 3,83 9% 4,18 0,070 861 0,0012 4,18 4,18

Conectar bujías de encendido en módulo

24,78 0,413 0,03 0,05 26,76 9% 29,17 0,486 123 0,0081 29,17 29,17

Tomar soporte módulo e introducir en travesaño 3,02 0,050 0,03 0,05 3,26 9% 3,56 0,059 1013 0,0010 3,56 3,56

Fijar soporte módulo a travesaño con 1 tornillo

3,81 0,064 0,03 0,05 4,11 9% 4,49 0,075 803 0,0012 4,49 4,49

Fijar sub-ensamble ventilador y fijar a travesaño con 02 tornillos

4,58 0,076 0,03 0,05 4,95 9% 5,39 0,090 668 0,0015 5,39

Conectar ventilador a arnés principal 3,66 0,061 0,03 0,05 3,95 9% 4,31 0,072 836 0,0012 4,31

PARCIAL

ESTAC.

TIEMPO

TABLA 27 DOTACIÓN PARA EL ÁREA DE PUERTAS

A continuación se presenta la tabla 28, balanceo de la estación 21.

TABLA 28

BALANCEO DE LA ESTACIÓN 21

119

T.M T.T6500/ 807

805

LÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 21 21

21) Ensamble ventilador y travesaño posterior

Tomar sub-ensamble travesaño y fijar a marco estructural con 04 tornillos

12,60 0,210 0,03 0,05 13,61 9% 14,83 0,247 243 0,0041 14,83 14,83

Colocar tomacorriente arnes en clip 2,04 0,034 0,03 0,05 2,20 9% 2,40 0,040 1499 0,0007 2,40 2,40

Fijar vincha cable a travesaño con 1 tornillo

3,55 0,059 0,03 0,05 3,83 9% 4,18 0,070 861 0,0012 4,18 4,18

Conectar bujías de encendido en módulo

24,78 0,413 0,03 0,05 26,76 9% 29,17 0,486 123 0,0081 29,17 29,17

Tomar soporte módulo e introducir en travesaño 3,02 0,050 0,03 0,05 3,26 9% 3,56 0,059 1013 0,0010 3,56 3,56

Fijar soporte módulo a travesaño con 1 tornillo

3,81 0,064 0,03 0,05 4,11 9% 4,49 0,075 803 0,0012 4,49 4,49

Fijar sub-ensamble ventilador y fijar a travesaño con 02 tornillos

4,58 0,076 0,03 0,05 4,95 9% 5,39 0,090 668 0,0015 5,39

Conectar ventilador a arnés principal 3,66 0,061 0,03 0,05 3,95 9% 4,31 0,072 836 0,0012 4,31

ESTAC.

TIEMPO

PARCIAL

21 21

68,32 58,621 1 1

104% 104%90% 90%

53 61PIEZAS / HORA

TIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓNDOTACIÓN

SATURACIÓN 6500 / 807SATURACIÓN 805

# ESTACIONES

Se elimina de esta estación el ensamble del ventilador y el ensamble

del módulo, el cual será colocado en la celda de la tapa capelo. A

continuación se presenta la tabla 29, balanceo de la estación 21,

eliminando los 2 ensambles indicados.

TABLA 29

BALANCEO DE LA ESTACIÓN 21

A continuación se presenta la tabla 30, balanceo de la estación 22.

120

22 22127,14 103,05

2 2 297% 97%79% 79%

57 70

# ESTACIONES

SATURACION 6500/807SATURACION 805

PIEZAS / HORA

TIEMPO ESTANDAR/ESTACIONDOTACION

EST.T.M T.T Todos

LINEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 2323) Ensamble tapa capeloTomar tapa capelo y fijar a cubierta con 08 tornillos 36,24 0,6040 0,03 0,05 39,14 9% 42,66 0,7110 84 0,0119 42,66

Tomar moldura capelo e introducir en cubierta 8,67 0,1445 0,03 0,05 9,36 9% 10,21 0,1701 353 0,0028 10,21

Fijar a cubierta con 02 tornillos 8,86 0,1477 0,03 0,05 9,57 9% 10,43 0,1738 345 0,0029 10,43

PARCIAL

TIEMPO

T.M T.T6500/ 807

805

LÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 22 22

22) Ensamble cubiertaIntroducir ducto ventilador por soporte 12,63 0,211 0,03 0,05 13,64 9% 14,87 0,248 242 0,0041 14,87

Fijar soporte ducto a frontal con 1 tornillo 7,83 0,131 0,03 0,05 8,46 9% 9,22 0,154 391 0,0026 9,22

Introducir cubierta en soportes superiores 11,88 0,198 0,03 0,05 12,83 9% 13,99 0,233 257 0,0039 13,99 13,99

Fijar cubierta a soportes posteriores 11,10 0,185 0,03 0,05 11,99 9% 13,07 0,218 276 0,0036 13,07 13,07

Fijar cubierta a chimenea con 2 tornillos 9,96 0,166 0,03 0,05 10,76 9% 11,72 0,195 307 0,0033 11,72 11,72

Fijar 04 soporte U a cubierta con 8 tornillos

36,40 0,607 0,03 0,05 39,31 9% 42,85 0,714 84 0,0119 42,85

Fijar triple ring a cubierta con 4 tornillos

18,20 0,303 0,03 0,05 19,66 9% 21,43 0,357 168 0,0060 21,43

Fijar 06 soporte U a cubierta con 12 tornillos 54,60 0,910 0,03 0,05 58,97 9% 64,28 1,071 56 0,0179 64,28

ESTAC.

TIEMPO

PARCIAL

22 22127,14 103,05

1 2 297% 97%79% 79%

57 70

# ESTACIONES

SATURACIÓN 6500 / 807SATURACIÓN 805

PIEZAS / HORA

TIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓNDOTACIÓN

TABLA 30 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 22

Continuando con la secuencia preliminar de operaciones indicada en

la figura 4.1, se presenta el balanceo de la estación 23, ensamble tapa

capelo.

TABLA 31 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 23

Sigue

121

2363,30

1 297% 97%

57PIEZAS / HORA

# ESTACIONESTIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓN

DOTACIÓNSATURACIÓN

T. M T. T6 5 0 0 /8 0

78 0 5

L ÍN E A P R IN C IP AL ( s e g ) (m in ) H E Tn N P D F P /H H .H 2 4 2 4

2 4 ) P r ue b a d e fu n c i o na m ie n to

C olo c ar qu em ado res en c ubi erta 1 7,25 0,28 8 0 ,03 0 ,05 1 8,63 9% 2 0,31 0,33 8 177 0 ,0 05 6 20,31 2 0,31

C olo c ar tap illa s s o bre qu em a dor es 1 1,47 0,19 1 0 ,03 0 ,05 1 2,39 9% 1 3,50 0,22 5 267 0 ,0 03 8 13,50 1 3,50

Po s ic ion ar b ulb o te rm o s ta to en c lip c ap ila r y as e gur ar 6,7 8 0,11 3 0 ,03 0 ,05 7,3 2 9% 7,98 0,13 3 451 0 ,0 02 2 7 ,9 8 7,98

C on ec tar en c hu fe d e c oc in a en to m a co rrie nte 5,3 2 0,08 9 0 ,03 0 ,05 5,7 5 9% 6,26 0,10 4 575 0 ,0 01 7 6 ,2 6 6,26

C on ec tar m a ng uer a en po rta go m a / tu bo ro s c ado 4,6 7 0,07 8 0 ,03 0 ,05 5,0 4 9% 5,50 0,09 2 655 0 ,0 01 5 5 ,5 0 5,50

Pr oba r c alid ad d e lla m a e n po si c ión m ín im a y m áx im a (qu em a do res s up erio re s)

1 5,88 0,26 5 0 ,03 0 ,05 1 7,15 9% 1 8,69 0,31 2 193 0 ,0 05 2 18,69 1 8,69

Pr oba r c alid ad d e lla m a e n po si c ión m ín im a y m áx im a (qu em a do r hor no)

3,6 5 0,06 1 0 ,03 0 ,05 3,9 4 9% 4,30 0,07 2 838 0 ,0 01 2 4 ,3 0 4,30

Pr ogr am a r hor no (1 m in) 8,8 4 0,14 7 0 ,03 0 ,05 9,5 5 9% 1 0,41 0,17 3 346 0 ,0 02 9 10,41

Ve rif ic ar fun c ion am i ento d e fo c o 2,9 8 0,05 0 0 ,03 0 ,05 3,2 2 9% 3,51 0,05 8 10 26 0 ,0 01 0 3 ,5 1 3,51

Ve rif ic ar fun c ion am i ento gra ti nad or 7,7 1 0,12 9 0 ,03 0 ,05 8,3 3 9% 9,08 0,15 1 397 0 ,0 02 5 9 ,0 8 9,08

Ve rif ic ar fun c ion am i ento ros t ic er o 3,9 4 0,06 6 0 ,03 0 ,05 4,2 6 9% 4,64 0,07 7 776 0 ,0 01 3 4 ,6 4

C olo c ar s el lo de A P R O B A D O 3,1 0 0,05 2 0 ,03 0 ,05 3,3 5 9% 3,65 0,06 1 986 0 ,0 01 0 3 ,6 5 3,65

D es c on ec tar e nc hu fe de c oc in a en tom ac or rien te

5,3 2 0,08 9 0 ,03 0 ,05 5,7 5 9% 6,26 0,10 4 575 0 ,0 01 7 6 ,2 6 6,26

D es c on ec tar m ang ue ra en po rta go m a / tu bo ro s c ado

4,6 7 0,07 8 0 ,03 0 ,05 5,0 4 9% 5,50 0,09 2 655 0 ,0 01 5 5 ,5 0 5,50

E S T A C .

T IE M P OP A R C IA L

24 2 411 9,58 10 4,54

2 2 291% 91 %80% 80 %

60 6 9

# ES TA C IO N E S

TIEM PO E STANDAR / E STACIÓ NDO TACIÓ N

S A TU R AC I ÓN 6500 / 8 07SA T U R A C IÓ N 80 5

P IE Z AS / H O R A

Continúa

Se presenta la tabla 32, balanceo de la estación 24, prueba de

funcionamiento.

TABLA 32 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 24

122

ESTAC.T.M T.T TODOS

LÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 25

25) Prueba de HYPOTConectar enchufe a tomacorriente del hypot 4,25 0,0708 0,03 0,05 4,59 9% 5,00 0,0834 720 0,0014 5,00

Verificar prueba 6,70 0,1117 0,03 0,05 7,24 9% 7,89 0,1315 456 0,0022 7,89

Cambiar función de Hypot para prueba de continuidad 3,66 0,0610 0,03 0,05 3,95 9% 4,31 0,0718 836 0,0012 4,31

Colocar pinza en tubería de horno

3,87 0,0645 0,03 0,05 4,18 9% 4,56 0,0759 790 0,0013 4,56

Verificar prueba de continuidad 5,90 0,0983 0,03 0,05 6,37 9% 6,95 0,1158 518 0,0019 6,95

Adherir etiqueta de diagrama eléctrico a espaldar 5,02 0,0837 0,03 0,05 5,42 9% 5,91 0,0985 609 0,0016 5,91

Adherir etiqueta de advertencia a espaldar

5,02 0,0837 0,03 0,05 5,42 9% 5,91 0,0985 609 0,0016 5,91

Adherir placa de cocina a espaldar 3,47 0,0578 0,03 0,05 3,75 9% 4,08 0,0681 881 0,0011 4,08

Colocar cinta protectora a placa de cocina

3,00 0,0500 0,03 0,05 3,24 9% 3,53 0,0589 1019 0,0010 3,53

Introducir en funda el abrillantador

6,90 0,1150 0,03 0,05 7,45 9% 8,12 0,1354 443 0,0023 8,12

Asegurar funda en espaldar 2,59 0,0432 0,03 0,05 2,80 9% 3,05 0,0508 1181 0,0008 3,05

Asegurar arnés en espaldar 2,59 0,0432 0,03 0,05 2,80 9% 3,05 0,0508 1181 0,0008 3,05

Colocar sello de APROBADO 3,10 0,052 0,03 0,05 3,35 9% 3,65 0,061 986 0,0010 3,65

TIEMPO

PARCIAL

256 6,01

1 1101% 1 01%

55SATURACIÓN

PIEZAS / HORA

# ESTACIONESTIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓN

DOTACIÓN

Para ambos modelos se utilizará dos operadores, es decir, se

mantendrá la dotación de las cocinas actuales.

La tabla 33 muestra el balanceo de la estación 25, prueba de corriente

o Hypot.

TABLA 33 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 25

A continuación se presentan las tablas 34, 35 y 36 correspondiente al

balanceo de las estaciones de paquetería, limpieza y visual.

123

T.M T.T 6500/807 805

LINEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 26 26

26) PaqueteríaTomar e introducir soportes parrilla autodeslizables en laterales de horno. 10,16 0,1693 0,03 0,05 10,97 9% 11,96 0,1993 301 0,0033 10,97

Introducir 08 guías en parrillas autodeslizables. 37,95 0,6325 0,03 0,05 40,99 9% 44,67 0,7446 81 0,0124 40,99

Tomar bandeja asador y proteger con plástico estirable. 4,97 0,0828 0,03 0,05 5,37 9% 5,85 0,0975 615 0,0016 5,85

Tomar parrillas superiores y proteger con plástico estirable. 11,14 0,1857 0,03 0,05 12,03 9% 13,11 0,2186 275 0,0036 13,11 13,11

Tomar parrilla de horno, colocar sobre parrillas superiores. 5,01 0,0835 0,03 0,05 5,41 9% 5,90 0,0983 610 0,0016 5,90 5,90

Tomar comal y colocar sobre parrillas superiores. 4,65 0,0775 0,03 0,05 5,02 9% 547% 0,09 658 0,0015 5,47 5,47

Colocar advertencia comal e instructivo de limpieza e instalación y asta rosticero. 6,58 0,1097 0,03 0,05 7,11 9% 7,75 0,1291 465 0,0022 7,75 7,75

Asegurar paquetería con plástico estirable. 3,57 0,0595 0,03 0,05 3,86 9% 4,20 0,0700 857 0,0012 4,20 4,20

Tomar soporte rosticero e introducir en paquetería. 3,22 0,0537 0,03 0,05 3,48 9% 3,79 0,0632 950 0,0011 3,79

Introducir paquetería en cavidad horno. 4,89 0,0815 0,03 0,05 5,28 9% 5,76 0,0959 625 0,0016 5,76 5,76

Cortar cinta azul (18 pedazos). 28,60 0,4767 0,03 0,05 30,89 9% 33,67 0,5611 107 0,0094 33,67 33,67

Asegurar quemadores superiores con cinta. (5 quemadores). 36,67 0,6112 0,03 0,05 39,60 9% 43,17 0,7195 83 0,0120 43,17

Asegurar quemadores superiores con cinta. (6 quemadores). 44,00 0,7333 0,03 0,05 47,52 9% 51,80 0,8633 70 0,0144 51,80

TIEMPO

PARCIAL

ESTACIONES

26 2 6180,63 127,66

3 292% 92%98% 98%

60 5 6

# ES TACIONESTIEM PO E STANDAR / ESTACIÓN

DOTACIÓNSATURACIÓN 65 00 / 8 07

SATURACIÓN 805PIEZAS / H OR A

3 - 2

TABLA 34 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 26

124

ESTAC.

T.M T.T Todos

LÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 27

27) Limpieza

Limpieza de cubierta, laterales, frontal y bisagras capelo 16,14 0,2690 0,03 0,05 17,43 9% 19,00 0,3167 189 0,0053 17,43

Limpieza de vidrio capelo 9,01 0,1502 0,03 0,05 9,73 9% 10,61 0,1768 339 0,0029 9,73

Pegar amortiguadres en vidrio capelo 5,57 0,0928 0,03 0,05 6,02 9% 6,56 0,1093 549 0,0018 6,56

Pegar etiqueta de advertencia en vidrio capelo

6,10 0,1017 0,03 0,05 6,59 9% 7,18 0,1197 501 0,0020 7,18

Limpieza del vidrio puerta 8,44 0,1407 0,03 0,05 9,12 9% 9,94 0,1656 362 0,0028 9,94

Limpieza del vidrio contrapuerta

9,89 0,1648 0,03 0,05 10,68 9% 11,64 0,1940 309 0,0032 11,64

TIEMPO

PARCIAL

276 2,48

1 195% 95%

58

DOTACIÓNSATURACIÓN

PIEZAS / H OR A

# ESTACIONESTIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓN

ESTAC.

T.M T.T Todos

LÍNEA PRINCIPAL (seg) (min) H E Tn NPDF P/H H.H 28

28) Visual

Revisión de ensambles en cubierta, capelo, puerta, calientaplatos, alineación perillas

20,40 0,3400 0,03 0,05 22,03 9% 24,01 0,4002 150 0,0067 22,03

Revisión paquetería y etiquetas. 5,01 0,0835 0,03 0,05 5,41 9% 5,90 0,0983 610 0,0016 5,41

Colocación 2 pad capelo en cubierta. 2,57 0,0428 0,03 0,05 2,78 9% 3,03 0,0504 1190 0,0008 3,03

Asegurar capelo con 2 cintas 4,00 0,0667 0,03 0,05 4,32 9% 4,71 0,0785 765 0,0013 4,71

Asegurar puerta con dos cintas. 4,00 0,0667 0,03 0,05 4,32 9% 4,71 0,0785 765 0,0013 4,71

Asegurar puerta calienta platos con dos cintas. 4,00 0,0667 0,03 0,05 4,32 9% 4,71 0,0785 765 0,0013 4,71

Colocar sello de APROBADO 3,10 0,052 0,03 0,05 3,35 9% 3,65 0,061 986 0,0010 3,65

Adherir Eiqueta APROBADO en espaldar de horno

7,21 0,120 0,03 0,05 7,79 9% 8,49 0,141 424 0,0024 8,49

TIEMPOPARCIAL

2856,73

1 187% 87%

63

DOTACIÓNSATURACIÓN

PIEZAS / HORA

# ESTACIONESTIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓN

TABLA 35 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 27

TABLA 36 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 28

125

ESTAC.T.M T.T Todos

LINEA PRINCIPAL (seg) (m in) H E Tn NPDF P/H H.H 29

29) Em balajeProteger con plástico estirable el frente de perillas 19,17 0,3195 0,03 0,05 20,70 9% 22,57 0,3761 160 0,0063 20,70

Colocar tapa inferior 10,14 0,1690 0,03 0,05 10,95 9% 11,94 0,1989 302 0,0033 10,95

Colocar bases styrofoam derecha e izquierda 13,65 0,2275 0,03 0,05 14,74 9% 16,07 0,2678 224 0,0045 16,07

Colocar pad protector puerta y asegurar con c inta 10,63 0,1772 0,03 0,05 11,48 9% 12,51 0,2086 288 0,0035 12,51

Colocar manual 2,90 0,0483 0,03 0,05 3,13 9% 3,41 0,0569 1055 0,0009 3,41

Adherir a cuerpo embalaje, etiqueta de identif icac ión de m odelo y etiquetas de consumos 11,96 0,1993 0,03 0,05 12,92 9% 14,08 0,2347 256 0,0039 14,08

Introducir cuerpo em balaje 9,88 0,165 0,03 0,05 10,67 9% 11,63 0,194 310 0,0032 11,63

Introducir esquineros doble pared 19,97 0,333 0,03 0,05 21,57 9% 23,51 0,392 153 0,0065 23,51

Posic ionar esquineros (parte delantera embalaje) 18,60 0,310 0,03 0,05 20,09 9% 21,90 0,365 164 0,0061 21,90

Colocar zuncho parte inferior embalaje 35,55 0,593 0,03 0,05 38,39 9% 41,85 0,697 86 0,0116 41,85

Posic ionar esquineros (parte posterior embalaje) 18,60 0,310 0,03 0,05 20,09 9% 21,90 0,365 164 0,0061 21,90

Sostener solapas de cuerpo y tapa para ensunchar. 14,77 0,246 0,03 0,05 15,95 9% 17,39 0,290 207 0,0048 17,39

Asegurar zuncho con vincha (doble vincha) 10,35 0,173 0,03 0,05 11,18 9% 12,18 0,203 295 0,0034 12,18

Colocar s tyrofoam capelo derecho 13,41 0,224 0,03 0,05 14,48 9% 15,79 0,263 228 0,0044 15,79

Colocar s tyrofoam capelo izquierdo 13,41 0,224 0,03 0,05 14,48 9% 15,79 0,263 228 0,0044 15,79

Colocar tapa superior 3,74 0,062 0,03 0,05 4,04 9% 4,40 0,073 818 0,0012 4,40

Asegurar con zuncho parte superior embalaje 35,55 0,593 0,03 0,05 38,39 9% 41,85 0,697 86 0,0116 41,85

Sostener solapas de cuerpo y tapa para ensunchar. 14,77 0,246 0,03 0,05 15,95 9% 17,39 0,290 207 0,0048 17,39

Asegurar zuncho con vincha (doble vincha) 10,35 0,173 0,03 0,05 11,18 9% 12,18 0,203 295 0,0034 12,18

Colocar coc ina en área de pre-despacho 13,89 0,232 0,03 0,05 15,00 9% 16,35 0,273 220 0,0045 16,35

TIEM POPARCIAL

TABLA 37 BALANCEO DE LA ESTACIÓN 29

Sigue

126

ESTACIONES 6500 807 80501) Sub-ensam ble laterales y m arco estructural 1 1 102) Sub-ensam ble espaldar de horno 1 1 103) Ensam ble espaldar de horno y soportes cavidad 2 2 204) Sub-ensam ble techo de horno 1 1 105) Sub-ensam ble suelo de la cocina 2 2 106) Ensam ble techo y suelo de la cocina 2 2 207) M arco de horno 1 1 108) Lana de vidrio y guarda aislante 1 1 109) Ensam ble guarda y ajuste de cañería de horno 1 1 110) Laterales cocina 2 2 211) Sub-ensam ble portagom a y Sub-ensam ble válvulas 3 3 312) Doblado y ajuste de cañerías 3 3 313) Sub-ensam ble frente de perillas 3 3 214) Arnés y ajuste cañería de horno 3 3 215) Espaldar estufa 1 1 116) Prueba ATEQ 1 1 117) Pre-ensam ble contrapuerta asador 2 218) Ensam ble puerta asador abatible / fija 1 1 119) Sub-ensam ble cubierta 1 1 120) Sub-ensam ble puertas 5 4 421) Ensam ble ventilador y travesaño posterior 1 1 122) Ensam ble cubierta 2 2 223) Ensam ble tapa capelo 1 1 124) Prueba de funcionam iento 2 2 225) Prueba de corriente (Hypot) 1 1 126) Paquetería 3 3 227) Lim pieza 1 1 128) Visual 1 1 129) Em balaje 6 6 6

55 54 48

M ODELOS

29351,83

6 690% 90%

61

DOTACIÓNSATURACIÓN

PIEZAS / HORA

# ESTACIONESTIEMPO ESTANDAR / ESTACIÓN

Continúa

Para las estaciones 24 prueba de funcionamiento, estación 25 prueba

de hypot, estación 27 limpieza, estación 28 inspección visual y para la

estación 29 embalaje; se utiliza la misma dotación que en los modelos

actuales.

Finalmente se presenta la tabla 38 en la cual se muestra el resumen

de la dotación preliminar por modelo.

TABLA 38 DOTACIÓN PRELIMINAR

127

En el resumen de dotación no se considera el pre-ensamble tapa

capelo, debido a que para esta corrida las tapas ingresaron

ensambladas.

En el capitulo 5 se describirá la celda de la tapa capelo para estos

nuevos modelos.

Antes de realizar la corrida piloto, se verifica el número de operadores

necesarios para cada operación vs. el número de operadores

obtenidos e indicados en cada tabla de este capítulo 4, también el

número de estaciones de trabajo obtenidas en el balanceo vs. las

estaciones necesarias y se calcula la eficiencia de la línea de

ensamble.

La producción requerida por día es de 440 cocinas, el tiempo de

producción real por día es de 480 minutos, la eficiencia planeada es

del 95%, de esta manera:

IP = Unidades a fabricar / Tiempo disponible de un operador

NO = (TE x IP) / E

En donde,

NO = número de operadores para la línea.

TE = tiempo estándar para la pieza.

128

ESTACIONESTE (seg) MODELO

6500

TE (MIN) MODELO

650001) Sub-ensamble laterales y marco estructural 61,73 1,0302) Sub-ensamble espaldar de horno 65,56 1,0903) Ensamble espaldar de horno y soportes cavidad 132,08 2,2004) Sub-ensamble techo de horno 58,70 0,9805) Sub-ensamble suelo de la cocina 119,60 1,9906) Ensamble techo y suelo de la cocina 124,92 2,0807) Marco de horno 65,09 1,0808) Lana de vidrio y guarda aislante 60,51 1,0109) Ensamble guarda y ajuste de cañería de horno 66,11 1,1010) Laterales cocina 127,50 2,1311) Sub-ensamble portagoma y Sub-ensamble válvulas 178,72 2,9812) Doblado y ajuste de cañerías 202,87 3,3813) Sub-ensamble frente de perillas 204,53 3,4114) Arnés y ajuste cañería de horno 134,72 2,2515) Espaldar estufa 67,58 1,1316) Prueba ATEQ 65,79 1,1017) Pre-ensamble contrapuerta asador 121,11 2,0218) Ensamble puerta asador abatible / fi ja 64,06 1,0719) Sub-ensamble cubierta 64,98 1,0820) Sub-ensamble puertas 290,48 4,8421) Ensamble ventilador y travesaño posterior 68,32 1,1422) Ensamble cubierta 127,14 2,1223) Ensamble tapa capelo 63,30 1,0624) Prueba de funcionamiento 119,58 1,9925) Prueba de corriente (Hypot) 66,01 1,1026) Paquetería 180,63 3,0127) Limpieza 62,48 1,0428) Visual 56,73 0,9529) Embalaje 351,83 5,86

TOTAL 3.372,67 56,21

IP = índice de producción.

E = eficiencia planeada.

La tabla 39 indica el número de estaciones y el tiempo en segundos

de cada estación:

TABLA 39 TIEMPO ESTANDAR POR ESTACIÓN

IP = 440 cocinas / 480 minutos = 0.92

El número de operadores teóricos para cada estacion sería:

NO1 = (1.03 x 0.92) / 0.95 = 0.99

129

ESTACIONESTE (seg) MODELO

6500

TE (MIN) MODELO

6500

NO TEORICOS

NO REALES

01) Sub-ensamble laterales y marco estructural 61,73 1,03 0,99 102) Sub-ensamble espaldar de horno 65,56 1,09 1,05 103) Ensamble espaldar de horno y soportes cavidad 132,08 2,20 2,12 204) Sub-ensamble techo de horno 58,70 0,98 0,94 105) Sub-ensamble suelo de la cocina 119,60 1,99 1,92 206) Ensamble techo y suelo de la cocina 124,92 2,08 2,01 207) Marco de horno 65,09 1,08 1,05 108) Lana de vidrio y guarda aislante 60,51 1,01 0,97 109) Ensamble guarda y ajuste de cañería de horno 66,11 1,10 1,06 110) Laterales cocina 127,50 2,13 2,05 211) Sub-ensamble portagoma y Sub-ensamble válvulas 178,72 2,98 2,87 312) Doblado y ajuste de cañerías 202,87 3,38 3,26 313) Sub-ensamble frente de perillas 204,53 3,41 3,29 314) Arnés y ajuste cañería de horno 134,72 2,25 2,17 315) Espaldar estufa 67,58 1,13 1,09 116) Prueba ATEQ 65,79 1,10 1,06 117) Pre-ensamble contrapuerta asador 121,11 2,02 1,95 218) Ensamble puerta asador abatible / fija 64,06 1,07 1,03 119) Sub-ensamble cubierta 64,98 1,08 1,05 120) Sub-ensamble puertas 290,48 4,84 4,67 521) Ensamble ventilador y travesaño posterior 68,32 1,14 1,10 122) Ensamble cubierta 127,14 2,12 2,04 223) Ensamble tapa capelo 63,30 1,06 1,02 124) Prueba de funcionamiento 119,58 1,99 1,92 225) Prueba de corriente (Hypot) 66,01 1,10 1,06 126) Paquetería 180,63 3,01 2,90 327) Limpieza 62,48 1,04 1,00 128) Visual 56,73 0,95 0,91 129) Embalaje 351,83 5,86 5,66 6

TOTAL 3.372,67 56,21 55

NO2 = (1.09 x 0.92) / 0.95 = 1.05

Así sucesivamente hasta la última estación de la línea de ensamble.

A continuación se muestra la tabla 40, indicando el número de

operadores teóricos vs. el número de operadores reales para realizar

la corrida piloto.

TABLA 40

NÚMERO OPERADORES TEÓRICOS VS NÚMERO DE OPERADORES REALES

130

ESTACIONESTE (MIN) MODELO

6500

NO REALES

TE (MIN) / NO

REALES

MINUTOS ESTANDAR

ASIGNADOS

01) Sub-ensamble laterales y marco estructural 1,03 1 1,03 1,0902) Sub-ensamble espaldar de horno 1,09 1 1,09 1,0903) Ensamble espaldar de horno y soportes cavidad 2,20 2 1,10 1,0904) Sub-ensamble techo de horno 0,98 1 0,98 1,0905) Sub-ensamble suelo de la cocina 1,99 2 1,00 1,0906) Ensamble techo y suelo de la cocina 2,08 2 1,04 1,0907) Marco de horno 1,08 1 1,08 1,0908) Lana de vidrio y guarda aislante 1,01 1 1,01 1,0909) Ensamble guarda y ajuste de cañería de horno 1,10 1 1,10 1,0910) Laterales cocina 2,13 2 1,06 1,0911) Sub-ensamble portagoma y Sub-ensamble válvulas 2,98 3 0,99 1,0912) Doblado y ajuste de cañerías 3,38 3 1,13 1,0913) Sub-ensamble frente de perillas 3,41 3 1,14 1,0914) Arnés y ajuste cañería de horno 2,25 3 0,75 1,0915) Espaldar estufa 1,13 1 1,13 1,0916) Prueba ATEQ 1,10 1 1,10 1,0917) Pre-ensamble contrapuerta asador 2,02 2 1,01 1,0918) Ensamble puerta asador abatible / fija 1,07 1 1,07 1,0919) Sub-ensamble cubierta 1,08 1 1,08 1,0920) Sub-ensamble puertas 4,84 5 0,97 1,0921) Ensamble ventilador y travesaño posterior 1,14 1 1,14 1,0922) Ensamble cubierta 2,12 2 1,06 1,0923) Ensamble tapa capelo 1,06 1 1,06 1,0924) Prueba de funcionamiento 1,99 2 1,00 1,0925) Prueba de corriente (Hypot) 1,10 1 1,10 1,0926) Paquetería 3,01 3 1,00 1,0927) Limpieza 1,04 1 1,04 1,0928) Visual 0,95 1 0,95 1,0929) Embalaje 5,86 6 0,98 1,09

Para determinar la eficiencia de la línea, se debe determinar cual es la

estación más lenta ya que de esto dependerá la velocidad de

producción. A continuación se muestra la tabla 41, en la cual se

muestra la estación que determinará la producción de la línea.

TABLA 41

CUELLO DE BOTELLA

131

Como se puede observar las estaciones 13 y 21 son las que tienen el

mayor número de minutos asignados y son las que determinarán la

producción de la línea.

Estación 13,

(3 operadores x 480 minutos) 3.41 tiempo estándar

Estación 21,

(1 operadores x 480 minutos) 1.14 tiempo estándar

La eficiencia (E) de la línea al ensamblar el modelo con mayores

atributos es:

Minutos estándar por operación Tardanza Minutos estándar asignados x Número de operarios

56.21 (1.09) (55)

Para determinar el número de estaciones de trabajo, a continuación se

muestra la figura 4.14, el diagrama de precedencia para el modelo con

mayores atributos; también de esta manera se puede calcular la

eficiencia de la línea.

Para estos modelos el tiempo ciclo (C) es de 65.45 segundos que

también se lo debe determinar utilizando la siguiente fórmula:

=Cocinas por día = 422 cocinas

=Cocinas por día = 422 cocinas

E = x 100

E = x 100 = 93.69%

132

Tiempo de producción por día Producción diaria requerida (en unidades) 60 seg. x 480 min. 440 cocinas

C =

C = =65.45 segundos

133

A

B

C

D E

F G H I J

K

L M

ON

Q

P R

S

WU V

T

AA ABZY ACX

61,73 s

65,56 s

132,08 s

58,70 s 119,60 s

124,92 s 65,09 s 65,79 s

178,72 s

67,58 s 64,06 s

121,11 s

119,58 s63,30 s

64,98 s

290,48 s

62,48 s 56,73 s 351,83 s180,63 s66,01 s

127,14 s

68,32 s

202,87 s

127,50 s66,11 s60,51 s

204,53 s

134,72 s

FIGURA 4.14, DIAGRAMA DE PRECEDENCIA

134

TE (seg) MODELO 6500

ESTACIONES DE

PRECEDENCIA

A Sub-ensamble laterales y marco estructural 61,73 -------B Sub-ensamble espaldar de horno 65,56 -------C Ensamble espaldar de horno y soportes cavidad 132,08 A, BD Sub-ensamble techo de horno 58,70 -------E Sub-ensamble suelo de la cocina 119,60 -------F Ensamble techo y suelo de la cocina 124,92 C, D, EG Marco de horno 65,09 FH Lana de vidrio y guarda aislante 60,51 GI Ensamble guarda y ajuste de cañería de horno 66,11 HJ Laterales cocina 127,50 IK Sub-ensamble portagoma y Sub-ensamble válvulas 178,72 -------L Doblado y ajuste de cañerías 202,87 KM Sub-ensamble frente de perillas 204,53 LN Arnés y ajuste cañería de horno 134,72 J, MO Espaldar estufa 67,58 NP Prueba ATEQ 65,79 OQ Pre-ensamble contrapuerta asador 121,11 -------R Ensamble puerta asador abatible / fija 64,06 QS Sub-ensamble cubierta 64,98 -------T Sub-ensamble puertas 290,48 -------U Ensamble ventilador y travesaño posterior 68,32 RV Ensamble cubierta 127,14 SW Ensamble tapa capelo 63,30 VX Prueba de funcionamiento 119,58 WY Prueba de corriente (Hypot) 66,01 XZ Paquetería 180,63 Y

AA Limpieza 62,48 T, ZAB Visual 56,73 AAAC Embalaje 351,83 AB

ESTACIONES

En la tabla 42 se especifican las relaciones secuenciales entre las

estaciones planteadas utilizando el diagrama de precedencia.

TABLA 42

DIAGRAMA DE PRECEDENCIA

A continuación se determina el número teórico mínimo de estaciones

de trabajo (N):

Suma de los tiempos de las tareas (T) Tiempo de ciclo (C) N=

135

ESTACION TAREATIEM PO DE

LA TAREA EN SEGUNDOS

TIEM PO NO ASIGNADO

1 A 61,73 3,722 B 65,56 -0,10

3 Y 4 C 132,08 -1,175 D 58,70 3,04

6 Y 7 E 119,60 11,318 Y 9 F 124,92 5,98

10 G 65,09 0,3711 H 60,51 4,9512 I 66,11 -0,66

13 Y 14 J 127,50 3,4115, 16 Y 17 K 178,72 17,6418, 19 Y 20 L 202,87 -6,5021, 22 Y 23 M 204,53 -8,16

24 y 25 N 134,72 -3,8226 O 67,58 -2,1327 P 65,79 -0,34

28 Y 29 Q 121,11 9,8030 R 64,06 1,3931 S 64,98 0,47

32 A 36 T 290,48 36,7937 U 68,32 -2,87

38 Y 39 V 127,14 3,7740 W 63,30 2,15

41 Y 42 X 119,58 11,3343 Y 66,01 -0,55

44, 45 Y 46 Z 180,63 15,7447 AA 62,48 2,9848 AB 56,73 8,72

49 A 54 AC 351,83 40,90

65,45TIEM PO CICLO

3.372, 67 seg. 65.45 seg.

Se procede asignar con base en el tiempo más largo.

TABLA 43 ASIGNACIÓN DE TAREAS

Las estaciones cuyo tiempo no asignado son negativos son más

probable que se conviertan en cuello de botella, son las estaciones en

las cuales se pondrá mayor esfuerzo para mejorar esos tiempos

durante la corrida piloto.

N = = 52 estaciones

136

Para calcular la eficiencia (E) con el número de estaciones

determinadas:

Suma de los tiempos de las tareas Número de estaciones de trabajo (N) x Tiempo de ciclo (C)

3.372,67 seg. (54) (65,45)

Si se quisiera utilizar solamente las 52 estaciones teóricas obtenidas,

contando con todas las herramientas se podría realizar lo siguiente:

a) Se puede utilizar sobrantes de tiempo de las estaciones de trabajo.

b) Se podría trabajar tiempo extra.

Con las 52 estaciones se incrementaría la eficiencia (E) de la línea.

3.372,67 seg. (52) (65,45)

Se realizará la corrida piloto con la dotación indicada en la tabla 38, de

esta manera se verificará el planteamiento preliminar de la secuencia

de operaciones para los nuevos modelos, en caso de encontrar

diferencias en el diseño preliminar se realizarán las modificaciones y

se presentarán los cambios realizados en la misma.

E = x 100 = 95.42%

E =

E = x 100 = 99.09%

137

4.3 Pruebas Piloto.

De igual manera que se programan todos los modelos para la

producción, también se considera en los programas mensuales y en

los programas diarios de producción las corridas pre-piloto y pilotos de

los diferentes proyectos; de esta manera el material que será

ensamblado en una fecha determinada, recorre las diferentes áreas

para ser procesado e ingresado a las respectivas bodegas antes de

ser entregado al área final.

En esta corrida se realizó la respectiva separación del material por

estación de trabajo en lo que se refiere a los componentes comprados

que ingresan por la bodega de materia prima, para poder ser surtidos

a las diferentes estaciones de la línea de ensamble.

Una vez ubicado todo el material en cada estación de trabajo de la

línea, la dotación requerida este ubicado cada puesto de trabajo con

sus respectivos dispositivos y herramientas de trabajo y finalmente

todos los representantes de las áreas de producción incluyendo las

áreas de apoyo como son Calidad y Manufactura se encuentren en el

piso de trabajo; se procede a dar el arranque de la corrida, la cual

inicia con los pre-ensambles del cuerpo de horno.

Durante la corrida se visualizan todas las oportunidades de mejora

para estos nuevos modelos. Estas oportunidades pueden ser de corto

138

o largo plazo; por ejemplo: Una oportunidad de mejora a corto plazo

puede ser la eliminación o unificación de tornillos en diferentes

estaciones, ese cambio puede realizarse durante la corrida y

mantenerse hasta la producción. Una oportunidad de mejora a largo

plazo puede ser la eliminación de algún proceso de pegado para lo

cual se debe rediseñar soportes o componentes para los cuales se

deben modificar herramentales o construir nuevos herramentales.

Cada idea u oportunidad es anotada y revisada con el equipo de

trabajo y líder del proyecto.

En la corrida piloto de este nuevo modelo se presentaron

oportunidades de mejoras, las cuales se indicarán a continuación por

cada estación:

TABLA 44

OPORTUNIDADES DE MEJORAS

ESTACIONES OPORTUNIDADES DE MEJORAS

13) Sub- Ensamble

Frente de Perillas

Para el modelo con mayores atributos, al fijar el control electrónico al frente de perillas, el tornillo indicado en la estructura marcaba el frontal, por lo que de debió adherir una arandela plástica en los separadores del control electrónico, esto se realizó sólo al modelo con frente de perillas inoxidables. El modelo con frente pintado no requiere de esta arandela adicional. Debido a la cantidad de componentes que poseen estos modelos, en especial los de mayores atributos; el pre-ensamble de pegado de separadores se colocará en la celda de capelo, de esta manera se enviarán las tarjetas o controles electrónicos pre-ensamblados a esta sub-estación, a pesar que la dotación se debe mantener con 3 operadores en estos modelos.

17) Pre-ensamble Se debe colocar el pre-ensamble de la bisagra con la contra bisagra asador en la celda de capelo para que ingrese

139

contrapuerta asador ensamblado en la línea, de esta manera como se indicó el balanceo de la estación 17) Sub- ensamble contra puerta asador se mantendrían 2 operadores, caso contrario se requerirían 3 operadores y se reduciría la cantidad de componentes que ingresen a la línea de ensamble.

20) Sub-ensamble

Puerta de horno

Para todos los modelos se debe realizar el pre-ensamble de cerrar la bisagra puerta de horno, como se presentó en el balanceo de esta sub-estación. Para la segunda sub-estación de puertas, de colocará el pre-ensamble de los soportes inferiores con la cinta VHB y primer en la celda de capelo. Como se presentó en el balanceo de puertas, en el modelo con mayores atributos e inoxidable debido al diseño de la manija se deben mantener 2 operadores, mientras que con la manija puerta plástica se mantiene un operador en esta sub-estación.

21) Ensamble

ventilador y

travesaño posterior

Para los modelos con mayores atributos, se colocará el sub-ensamble del travesaño posterior y el ventilador en la celda capelo, de esta manera se mantiene la dotación de un operador para todos los modelos, caso contrario en esta sub-estación se requeriría de 1 operador que realice estos sub-ensambles.

22) Ensamble

cubierta

Para todos los modelos se unificará todos los tornillos a los actualmente utilizados, de esta manera facilitar la operación para evitar utilizar varias herramientas.

26) Paquetería Para el modelo con mayores atributos, se debe considerar la colocación de las guías en las parrillas autodeslizables, debido a que para la piloto las guías ingresaron colocadas. Este nuevo sub-ensamble se colocará en la celda de capelo, para mantener la dotación considera en paquetería para estos modelos.

29) Embalaje Se debe balancear nuevamente esta estación, ya que se requiere incorporar pad y protecciones adicionales para asegurar el artefacto.

Doblado Cañería de

horno

No se consideró los doblados de las cañerías de horno para los diferentes modelos, debido a que actualmente ingresan dobladas debido a que se realiza una maquila adicionando diferentes componentes a estas cañerías. Estos doblados no se pueden realizar como lo actual debido a que ingresan con todos los componentes adicionales como son la esprea, tuercas y el bicono, por lo que se consideran los diferentes doblados en la celda de capelo.

En el capítulo 5 se describirá a la celda de capelo en la cual se

incorporara los pre-ensambles indicados en la tabla 44.

CAPÍTULO 5

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

En este capítulo se describe las nuevas estaciones críticas para los

nuevos modelos; se describe la celda de la tapa capelo en la cual se

incorporará los sub-ensambles indicados en el capítulo 4 en la sección de

pruebas piloto, adicionalmente se incorpora a esta celda el pre-ensamble

del pegado que se realiza para los hornos de empotrar modelos lujo y

súper lujo y por último el nuevo capelo 24”. También se muestra el

equipamiento y manejo de materiales requeridos.

5.1 Estaciones críticas.

Adicionalmente a las estaciones críticas descritas en el capítulo 3 en

la descripción del proceso en línea, se detalla a continuación una de

las nuevas estaciones críticas para este nuevo modelo. Se la define

como crítica debido a que es un proceso de pegado que requiere de

141

Descripción del método ObservacionesTiempo

Símbolo

Ope

raci

ón

Tran

spor

te

Insp

ecci

ón

Dem

ora

Alm

acen

amie

nto

Descripción del método ObservacionesTiempo

1. Desenvolver vidrio 8.04 seg. Paquete de 3 unidades

2. Colocar vidrio en dispositivo 9.33 seg. Mesa y dispositivo de trabajo

3. Colocar silicón en amortiguadores 5.75 seg. 2 amortiguadores

4. Adherir amortiguadores a vidrio 10.21 seg. Se debe utilizar dispositivo distanciador

5. Cortar cintas 1.89 seg. 2 cintas

6. Adherir cintas a amortiguadores 5.65 seg.

7. Retire exceso de silicón 3.16 seg. En caso de existir exceso de silicón

8. Mover dispositivo de almacenamiento 8.11 seg.

9. Colocar vidrio en dispositivo de almancenamiento 9.33 seg.

10. Colocar primer 7.38 seg. Extremos posteriores vidrio

11. Desenvolver bisagras 8.67 seg. Bisagra derecha y bisagra izquierda

12. Introducir loctite en bisagra capelo 17.14 seg. Bisagra derecha y bisagra

izquierda

13. Colocar bisagra en capelo 8.21 seg. Bisagra derecha y bisagra izquierda

14. Mover a área de almacenamiento temporal 19.0 seg. Completar dispositivo de

almacenamiento 36 capelos

un tratamiento especial para poder obtener un sub-ensamble que

cumpla con la calidad y seguridad del producto.

Se describe a continuación el sub-ensamble de la tapa capelo para

estos nuevos modelos para lo cual se presenta la figura 5.1 diagrama

de flujo del proceso sub-ensamble tapa capelo.

FIGURA 5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUB-ENSAMBLE TAPA

CAPELO

142

NúmeroOperación 11 91.60 seg.Transporte 2 27.11 seg.Inspección ------Demora 1 3.16 seg.Almacenamiento ------

Total 14 121.9 seg.

Tiempo

------

------

La tabla 45 muestra el cuadro resumen de este sub-ensamble.

TABLA 45 RESUMEN SUB-ENSAMBLE TAPA CAPELO

Una vez que se completa un carro o dispositivo de almacenamiento

cuya capacidad es de 36 capelos, será transportado al área de

almacenamiento temporal en la cual cada carro permanece 48 hr.

mínimo de tiempo de curado requerido según ficha técnica para los

productos que se utilizarán este sub-ensamble. Finalizado el tiempo

de curado se dispondrá del dispositivo de almacenamiento para ser

transportado a la línea de ensamble para su utilización final.

Adicionalmente a esta celda, se incorporan los siguientes sub-

ensambles que aplican a estos nuevos modelos:

Pegado de separadores (tarjeta electrónica).

Sub-ensamble bisagras asador.

Cerrar bisagras puerta de horno.

Pegado de soportes inferiores (puerta de horno).

Sub-ensamble ventilador.

143

Mesas y dispositivos

DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA (mm) CAPACIDAD / OBSERVACION

Mesa + dispositivo de pegado de amortiguadores 1 700 X 500 X 900 mm 1

Pistola para aplicación silicón 1 No se requiere neumática

Mesa + dispositivo de cerrar bisagras 1 500 X 500 X 900 mm 1

Herramienta para bisagra asador 1

Pistola de calor 1 N/A Pegado de soportes inferiores

Mesa 1 1000 X 500 X 900 mm Para colocación de dispositivos de doblado

Dispositivos de doblado cañerías de horno 2

Casillero para herramientas 1 450 X 400 X 900 mm

Manejo de materiales

DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA (mm) CAPACIDAD / OBSERVACION

Dispositivos para almacenamiento capelos 25 1000 X 1400 x 1800 mm Se pre-ensamblará toda la producción mensual

N/A

N/A

Sub-ensamble travesaño.

Colocación guías parrillas auto deslizables.

Doblado de cañerías de horno.

En esta celda se colocará 2 sub-ensambles actuales, los cuales

requieren 2 días como tiempo de curado. Se incorpora el

equipamiento actual de estos sub-ensamble al área de capelo, lo que

incluye mesas con sus respectivos dispositivos de trabajo,

dispositivos de manejo de materiales, tomas de aire y puntos de luz.

A continuación se muestra la tabla 46 en la cual se detalla el nuevo

equipamiento requerido para esta celda:

TABLA 46

EQUIPAMIENTO PARA CELDA CAPELO

144

Dispositivos

DESCRIPCION CANTIDAD CAPACIDAD / OBSERVACION

Dispositivo para ensamble bujía y termopar 1

Herramienta para posicionar termopar 1

Gagas de verificación 2Verificar distancia entre el tubo y el termopar

La segunda estación crítica que se realizará en su ubicación actual y

sólo aplicará para los modelos con mayores atributos, es el sub-

ensamble del tubo quemador horno, esto es debido a la ubicación y

distancia que el termopar debe ensamblarse para evitar problemas

de funcionamiento.

A continuación se muestra la tabla 47 en la cual se detalla el nuevo

equipamiento requerido para este sub-ensamble:

TABLA 47

DISPOSITIVOS SUB-ENSAMBLE TUBO QUEMADOR HORNO

Se muestra el instructivo del sub-ensamble quemador horno, el cual

previamente a ser ingresado al Sistema de Gestión de Calidad debe

ser revisado y aprobado por el área de Calidad de ensamble y

difundido en el área de trabajo para lo cual participan: Manufactura,

Calidad, Seguridad, Producción y el personal el cual efectuará este

sub-ensamble. Una vez revisado, es aprobado y finalmente colocado

en el área de trabajo con las respectivas firmas de aprobación y

participación.

145

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

OPERACIÓN:OPERACIÓN: MODELOS:MODELOS:

ESTACION:

AUTOINSPECCION DE CALIDADVERIFICA QUE:

REV:00 INGENIERIA INDUSTRIALINGENIERIA DE CALIDAD

NO ACEPTES, NO HAGAS, NO PASES PARTES MALAS

1 DE 3

1. COLOCAR TUBO QUEMADOR HORNO EN DISPOSITIVO DE ARMADO.

2. TOMAR BUJIA Y FIJAR A SOPORTE CON 01 TORNILLO.

3. INTRODUCIR TERMOPAR EN ORIFICIO DEL SOPORTE TUBO QUEMADOR HORNO, SEGÚN FIGURA.

4. INTRODUCIR TUERCA POR TERMOPAR Y AJUSTAR MANUALMENTE.

30”: 804, 807, 6500 PRE-ENSAMBLE BUJIA Y TERMOPAR

E03F

EQUIPAMIENTO:

DISPOSITIVO DE ARMADO.

LLAVE MANUAL 12mm.

DISPOSITIVO LLAVE PARA DEFORMAR SOPORTE.

DISTANCIA DEL TERMOPAR.

ALINEACION CON PORTA.

146

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

OPERACIÓN:OPERACIÓN: MODELOS:MODELOS:

ESTACION:

AUTOINSPECCION DE CALIDADVERIFICA QUE:

REV:00 INGENIERIA INDUSTRIALINGENIERIA DE CALIDAD

NO ACEPTES, NO HAGAS, NO PASES PARTES MALAS

2 DE 3

6. UTILIZAR LLAVE DISPOSITIVO PARA BAJAR SOPORTE MANTENIENDO PUNTA DEL TERMOPAR TOCANDO PLACA DISTANCIADOR, SEGÚN FIGURA.

PRE-ENSAMBLE BUJIA Y TERMOPAR

E03F

EQUIPAMIENTO:

DISPOSITIVO DE ARMADO.

LLAVE MANUAL 12mm.

DISPOSITIVO LLAVE PARA DEFORMAR SOPORTE.

5. AJUSTAR CON LLAVE HASTA QUE LA PUNTA DEL TERMOPAR TOQUE LA PLACA DISTANCIADOR.

DISTANCIADOR 1.8MM

PUNTA DEL TERMOPAR

LLAVE DISPOSITIVO

DISTANCIADOR 1.8MM

PUNTA DEL TERMOPAR

DISTANCIA DEL TERMOPAR.

ALINEACION CON PORTA.

30”: 804, 807, 6500

147

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

OPERACIÓN:OPERACIÓN: MODELOS:MODELOS:

ESTACION:

AUTOINSPECCION DE CALIDADVERIFICA QUE:

REV:00 INGENIERIA INDUSTRIALINGENIERIA DE CALIDAD

NO ACEPTES, NO HAGAS, NO PASES PARTES MALAS

PRE-ENSAMBLE TERMOCUPLA EN TUBO QUEMADOR HORNO

3 DE 3E03F

7. VERIFICAR QUE EL TERMOPAR ESTE ALINEADO CON LA PORTA, SEGÚN FIGURA. EL TERMOPAR NO DEBE QUEDAR EN MEDIO DE DOS PORTAS.

DISTANCIA DEL TERMOPAR.

ALINEACION CON PORTA.

GALGA 2.5MMPORTAS

8. VERIFICAR DISTANCIA CON GALGA DE 2.5 MM, EN CASO DE INTRODUCIR LA GALGA, REPETIR DESDE EL PASO 6.

LA GALGA 2.5MM NO DEBE INGRESAR

EQUIPAMIENTO:

DISPOSITIVO DE ARMADO.

LLAVE MANUAL 12mm.

DISPOSITIVO LLAVE PARA DEFORMAR SOPORTE.

30”: 804, 807, 6500

2.658 mm Separación Máxima1.67 mm Separación Mínima

148

La celda capelo tiene un área de 10 mt x 15 mt en total 150 mt2; en

esta área se incluirá otros sub-ensamble de pegados que se

requieren en el área de ensamble los cuales pertenecen a las

diferentes líneas de modelos que se ensamblan y que requieren un

tiempo de pegado similar a este modelo.

Adicional a esta área, se crea un sitio para almacenar y preservar los

dispositivos y mesas de trabajo para este nuevo modelo, esto se lo

realiza debido a la cantidad de mesas y dispositivos de trabajo

necesarios para realizar el ensamble de este nuevo modelo; esta

área es de 4.6 mt x 2.4 mt.

A continuación se presenta el Plano 1, vista superior del área de

ensamble, en el cual se muestra la ubicación de las diferentes líneas

de ensamble de toda el área, áreas de pre-ensamble y la cabina ALFI

la cual es la que realiza los muestreos del producto terminado de las

líneas de ensamble. En este plano se incluye la ubicación del área

capelo y el área para los dispositivos y mesas de trabajo que serán

requeridos.

PLANO 1

VISTA SUPERIOR DEL ÁREA DE ENSAMBLE

150

5.2 Manejo de materiales.

El manejo de materiales que será el utilizado para esparcir las

diferentes piezas de las diferentes bodegas a lo largo de la línea de

ensamble será el actual utilizado por las diferentes áreas con una

diferencia de tamaño y capacidad de los actuales debido al tamaño y

forma de los nuevos componentes; estas piezas en su mayoría

ingresarán de dos áreas, la bodega de acabados y segundo la

bodega de materia prima.

A la bodega de materia prima ingresan todas las piezas, son

receptadas, revisadas por los inspectores de calidad antes de ser

aprobado su ingreso en el sistema y poder ser ubicado en su sitio de

almacenamiento; mediante el requerimiento de producción se realiza

el despacho al área de acabados, área de metalistería y área de

ensamble para procesamiento previo de las piezas, finalmente

cuando se programen los modelos en el área de ensamble, se

despacharán a la línea de ensamble los componentes que no

requieran de un procesamiento previo de alguna área de producción;

esto aplica tortillería, soportes de materiales galvanizado y zincados,

tapillas esmaltadas, válvulas quemador horno y quemadores

superiores, termostatos, material para embalaje (tapas, caja,

esquineros, styrofoam), perillas, entre otros componentes.

151

A la bodega de acabados ingresarán primeramente las piezas en

crudo para ser procesadas en el área de acabados, esto aplica para

las piezas esmaltadas las cuales tendrán contacto directo cuando el

horno este en funcionamiento como son el techo, laterales de horno,

piso, suelo, espaldar, marco de horno y contrapuerta de horno las

cuales conforman el cuerpo de horno; en el caso del resto de piezas

que ingresen en crudo pasarán por el área de pintura esto aplica

para las piezas de estética como son el frente de perillas, laterales

externos, molduras de la puerta, puerta y contrapuerta asador, por

ende en estas últimas piezas se debe de tener un mayor cuidado y

conservación.

Del área de metalistería ingresaran las piezas a las cuales se le deba

realizar un retrabajo debido a la ubicación de un componente en

particular.

Del área de accesorios ingresará el soldado del marco estructural,

dos piezas galvanizadas que son el poste y base poste.

Para esta nueva celda se requieren dispositivos de manejo de

materiales en los cuales se pueda realizar la operación descrita en la

figura 5.1 Diagrama de flujo del sub-ensamble tapa capelo, además

que ayuden al almacenamiento y transporte de los mismos evitando

152

CRITERIOS Transportadores

TO

TA

L

Grúas y montacargas

TO

TA

L

Transportes

TO

TA

L

Po

nd

era

ció

n (

%)

Acceso fácil al stock 3 0,9 1 0,3 9 2,7 30%

No rutas fijas 1 0,2 1 0,2 9 1,8 20%

Bajo costo 3 0,6 1 0,2 9 1,8 20%

Durabilidad 9 1,4 9 1,4 9 1,4 15%Capacidad máx. 2 hr. 9 1,4 9 1,4 9 1,4 15%

4,4 3,4 9,0 100%

Tipos de equipo de manejo de material

el exceso de manipulación de este sub-ensamble; existen tres tipos

principales de equipos para el manejo de materiales: trasportadores,

grúas y transportes; cada uno de ellos con sus ventajas y

desventajas. La selección para esta celda se basará en las

principales características del material, condiciones físicas del lugar

de trabajo y naturaleza del proceso.

A continuación se muestra la tabla 48 en la cual se realiza la

selección del equipo para el manejo de materiales.

TABLA 48 MATRIZ DE DESICIONES

Para esta celda se construirán carros de almacenamiento para

movilizar este sub-ensamble tanto dentro de la celda como a la línea

para su ensamble final.

A continuación se muestra la figura 5.2 de un carro de

almacenamiento y transporte del sub-ensamble tapa capelo.

153

FIGURA 5.2 DISPOSITIVO DE MANEJO DE MATERIALES DEL

SUB-ENSAMBLE TAPA CAPELO

Para las nuevas piezas que se movilizarán desde las diferentes áreas

de producción al área de ensamble se utilizarán transportes tales

como: transporte montacargas de horquillas, los cuales se utilizan en

el área de acabados para colocar las piezas esmaltadas debido a

que las mismas son colocadas en canastas metálicas. Los

componentes del área de pintura y metalistería serán transportados

manualmente por operadores hasta el área de ensamble en carros

con ruedas o garruchas facilitando el movimiento, evitando el

trasportar cargas muy pesadas y excesos de inventario en el área

final.

CAPÍTULO 6

6. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO.

En este capítulo se evalúan los resultados obtenidos en la

implementación de los nuevos modelos en el área de ensamble, mediante

un análisis Costo - Beneficio.

6.1 Análisis Costo – Beneficio.

Para esta tesis se utilizará el análisis Costo-Beneficio, el cual es una

herramienta que tiene como objetivo proporcionar una medida de

rentabilidad para un proyecto, mediante la comparación de los

beneficios esperados con los costos previstos. Esta comparación se

realiza mediante la identificación, cuantificación y valoración de los

costos y beneficios.

A continuación se presenta la tabla 49 en la cual se indican las

inversiones aprobadas para la implantación de este nuevo modelo en

todas las áreas de producción.

155

Parrillas superiores 7.000 Frente de perillas 10.000Troquel refilador de parrillas 26.000 Techo de horno 10.000Ensamble soporte estructural 7.000 Guarda superior aislante 4.000Ensamble quemadores superiores 3.000 Espaldar horno 4.000

Espaldar principal galvanizado 5.000

Dispositivos de ensamble 12.000 Serigrafías 2.000

Manejo de materiales Esmaltado 9.000 Effort 25.000Manejo de materiales Pintura 10.000

Subtotal 74.000 Subtotal 60.000

TOTAL INVERSIÓN 134.000

CUADRO DE INVERSIÓN

ÁREA DE COMPONENTES

PARTES NUEVAS PARTES MODIFICADAS

ÁREA DE METALISTERÍA

ÁREA DE ENSAMBLE

ÁREA DE ACABADOS

TABLA 49 CUADRO DE INVERSIONES APROBADAS POR ÁREA

En este cuadro, están indicadas cuales son las inversiones

aprobadas por cada área de producción. Como partes nuevas para

este modelo de cocina, se encuentran las parrillas superiores a

fabricarse en el área de componentes, equipamiento para el área de

ensamble y los dispositivos para manejo de materiales en el área de

acabados, incluye los dispositivos o ganchos que requerirá esta área

para el colgado de las diferentes piezas. Para las partes que se

deben modificar, se encuentran algunas las piezas que conforman el

cuerpo del horno, las cuales se modificarán o re-trabajarán en el área

de metalistería; también se incluye la construcción de mallas para la

156

serigrafía en los frentes de perillas y por último existe un rubro que se

lo conoce como Effort en el cual se incluyen los gastos debido a los

viajes que se deban realizar por este proyecto tanto del personal de

la empresa matriz o de la empresa objeto de esta tesis; también los

diferentes componentes que se deban enviar o que se envíen a los

diferentes proveedores, también se considera este rubro el envío de

los prototipos de los nuevos productos por las diferentes vías.

Como el objeto de esta tesis es la implantación de los nuevos

modelos en el área de ensamble, a continuación se muestran las

tablas 50, 51, 52, 53 y 54 en las cuales se desglosan todo el

equipamiento requerido tanto para la línea principal del área de

ensamble, equipamiento para el área capelo y el equipamiento

necesario para el área de pre-ensamble tubo horno y grill; este

equipamiento incluye lo siguiente:

Dispositivos para las diferentes estaciones.

Dispositivos para manejo de materiales

Mesas de trabajo.

Nuevos puntos de aire.

Cerramiento del área capelo.

2

157

DISPOSITIVOS / MESAS PARA LINEA DE ENSAMBLE CANTIDAD DISPOSITIVOS

$/UNITARIO $ TOTAL CANTIDAD MESAS

DE TRABAJO $/UNITARIO $ TOTAL Todos 6500/807 805NUEVOS

PUNTOS DE AIRE

$ PUNTOS AIRE

01) Sub-ensamble laterales y marco estructural 7 - 459,0$ 1 11,1$

Dispositivo laterales ymarco estructural 1 75 75 1

Dispositivos para transportador 4 36 144

Plataformas 2 120 24002) Sub-ensamble espaldar de horno 2 - 60,0$ 1 85 85,0$ 2 22,2$

Dispositivo espaldar de horno 1 60 60 1 85 85

Herramienta para insertar clip 1 - - - - -

03) Ensamble espaldar de horno y soportes cavidad 1 - - - - - X - - - -04) Sub-ensamble techo de horno

1 68 68,0$ 1 85 85,0$ X - - 1 11,1$

- -

X - -

N.A. N.A. N.A. X

N.A.

2

MODELOS QUE APLICA

Dispositivo techo de horno

TABLA 50 DISPOSITIVOS, MESAS DE TRABAJO Y PUNTOS DE AIRE PARA LÍNEA DE ENSAMBLE

Sigue

158

DISPOSITIVOS / MESAS PARA LINEA DE ENSAMBLE CANTIDAD DISPOSITIVOS

$/UNITARIO

$ TOTAL CANTIDAD MESAS DE TRABAJO

$/UNITARIO $ TOTAL Todos 6500/807 805NUEVOS

PUNTOS DE AIRE

$ PUNTOS AIRE

MODELOS QUE APLICA

05) Sub-ensamble suelo de la cocina 3 - 168,0$ 1 110 110,0$ 3 33,3$

Dispositivo cajón asador 1 40 40 X 1

Dispositivo suelo 1 128 128 X 2

Marco horno 1 - - - - - X -

06) Ensamble techo y suelo de la cocina - -07) Marco de horno - -08) Lana de vidrio y guarda aislante - -09) Ensamble guarda y ajuste de cañería de horno - -10) Laterales cocina - -11) Sub-ensamble portagoma y Sub-ensamble válvulas 5 - 500,0$

Portagoma 1 28 28 X

Válvulas 805 2 118 236 X

Válvulas 6500/807 2 118 236 X

N.A.N.A.

1

N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.

110 110

N.A. N.A. N.A.

Continúa

Sigue

159

12) Doblado y ajuste de cañerías 12 - 598,0$ 2 - 220,0$ 1 11,1$ Doblado 805

5 50 250 X

Doblado 6500/807

5 50 250 X

Ajuste de cañerías

2 25 50 1 110 110 X

Dispositivo para triple ring

1 18 18 - - - X

Dispositivo Soporte U

2 15 30 - - - X 1

13) Sub-ensamble frente de perillas 1 20 20,0$ - - - X 1 11,1$

14) Conexión arnés y ajuste cañería de horno - -15) Espaldar estufa 1 11,1$ 16) Prueba ATEQ - -

N.A.

1 110 110

N.A.N.A.N.A.

DISPOSITIVOS / MESAS PARA LINEA DE ENSAMBLE CANTIDAD DISPOSITIVOS

$/UNITARIO

$ TOTAL CANTIDAD MESAS DE TRABAJO

$/UNITARIO $ TOTAL Todos 6500/807 805NUEVOS

PUNTOS DE AIRE

$ PUNTOS AIRE

MODELOS QUE APLICA

Sigue

Continúa

160

DISPOSITIVOS / MESAS PARA LINEA DE ENSAMBLE CANTIDAD DISPOSITIVOS

$/UNITARIO

$ TOTAL CANTIDAD MESAS DE TRABAJO

$/UNITARIO $ TOTAL Todos 6500/807 805NUEVOS

PUNTOS DE AIRE

$ PUNTOS AIRE

MODELOS QUE APLICA

17) Pre-ensamble contrapuerta asador 2 - 155,0$ 2 - 170,0$ 2 22,2$ Dispositivo contrapuerta asador

1 65 65 1 85 85 1

Dispositivo puerta asador 1 90 90 1 85 85 1

18) Ensamble puerta asador abatible / fija - -19) Sub-ensamble cubierta - -20) Sub-ensamble puerta 4 542,0$ 1 65 65,0$ 1 11,1$

Dispositivo contrapuerta de horno 1 180 180 - - -

Dispositivo vidrio puerta de horno 1 215 215 - - -

Disposit. contrapta y vidrio pta 1 105 105 - - -

Dispositivo jaladera y perfil emp.puerta

1 42 42 1 65 65 1

X- -

X

N.A.N.A.

-

Sigue

Continúa

161

DISPOSITIVOS / MESAS PARA LINEA DE ENSAMBLE CANTIDAD DISPOSITIVOS

$/UNITARIO

$ TOTAL CANTIDAD MESAS DE TRABAJO

$/UNITARIO $ TOTAL Todos 6500/807 805NUEVOS

PUNTOS DE AIRE

$ PUNTOS AIRE

MODELOS QUE APLICA

21) Ensamble ventilador y travesaño posterior - -22) Ensamble cubierta - -23) Ensamble tapa capelo - -24) Prueba de funcionamiento - -25) Prueba de HYPOT - -26) Paquetería - -27) Limpieza - -28) Visual - -29) Embalaje - -

TOTAL $ 2.570,0 735,0$ 144,3$ TOTAL $ EQUIPAMIENTO LINEA DE ENSAMBLE

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.N.A.N.A.

3.449,3$

N.A.N.A.

N.A.

$ TOTAL DISPOSITIVOS

$ TOTAL MESAS DE TRABAJO

$ TOTAL PUNTOS DE

AIRE

$ TOTAL EQUIPAMIENTO

$ Equipamiento línea de ensamble 2.570,0 735,0$ 144,3$ 3.449,3

TABLA 51 RESUMEN $ EQUIPAMIENTO PARA LÍNEA DE ENSAMBLE

Continúa

162

DISPOSITIVOS / MESAS / PUNTOS DE AIRE PARA AREA CAPELO

CANTIDAD DISPOSITIVOS

$/UNITARIO $ TOTAL CANTIDAD MESAS

DE TRABAJO $/UNITARIO $ TOTAL Todos 6500/807 805NUEVOS

PUNTOS DE AIRE

$ PUNTOS AIRE

Dispositivo para cerrar bisagras puerta horno 1 - - 1 55 55,0$ X - -

Dispositivos para doblado de cañería horno 2 35 70,0$ 1 110 110,0$ X - -

Pistola de calor 1 32 32,0$ X - -Casillero para herramientas 1 50 50,0$ X - -Dispositivos para almacenamiento capelos 25 180 4.500,0$ X 2 51,8$

Pistola para aplicacuón silicón KD 300 1 120 120,0$ X 1 87,9$

Dispositivo para pegado de amortiguadores 1 72 72,0$ X - -Herramienta para bisagra asador 1 - - X - -

TOTAL $ 6.124,0$ 165,0$ 217,4$ TOTAL $ EQUIPAMIENTO AREA CAPELO

MODELOS QUE APLICA

6.506,4$

77,7$

Dimensiones: 10 mt x 15 mt x 2,5mt

2 Sub-ensamble hornos de empotrar

3Cerramiento con malla para área capelo y resto pre-ensambles (se considera el sub-ensamble de hornos de empotrar)

$ 1.280,0 1Puntos de aire:

1 Sub-ensamble ventilador y travesaño, correspondiente a la estación 21

X

N.A.

N.A.N.A.

N.A.

N.A.N.A.

TABLA 52 DISPOSITIVOS, MESAS DE TRABAJO Y PUNTOS DE AIRE PARA ÁREA CAPELO

163

DISPOSITIVOS PARA AREA PRE-ENSAMBLE TUBO HORNO Y GRILL

CANTIDAD DISPOSITIVOS

$/UNITARIO

$ TOTAL CANTIDAD MESAS DE TRABAJO

$/UNITARIO $ TOTAL Todos 6500/807 805NUEVOS

PUNTOS DE AIRE

$ PUNTOS AIRE

Dispositivo para bujía y termopar 1 35 35,0$ 1 40 40,0$ - X

Herramienta para posicionar termopar 1 - - - X

Galgas de verificación 2 - - - XTOTAL $ 35,0$ 40,0$ -$ TOTAL $ EQUIPAMIENTO PRE-ENSAMBLE TUBO HORNO Y GRILL

MODELOS QUE APLICA

- -

75,0$

N.A.

N.A.

$ TOTAL DISPOSITIVOS

$ TOTAL MESAS DE TRA BA JO

$ TOTAL PUNTO S DE

AIRE$ TOTAL EQUIPAMIENTO

$ Equipamiento línea de ensamble 2.570,0$ 735,0$ 144,3$ 3.449,3$ $ Equipamiento área capelo 6.124,0$ 165,0$ 217,4$ 6.506,4$ $ Equipamiento pre-ensamble tubo horno y grill 35,0$ 40,0$ -$ 75,0$ TOTAL $ EQUIPAMIENTO AREA DE ENSAMBLE 10.030,7$

TABLA 53 DISPOSITIVOS, MESAS DE TRABAJO Y PUNTOS DE AIRE PARA PRE-ENSAMBLE TUBO DE HORNO

TABLA 54 TOTAL EQUIPAMIENTO ÁREA DE ENSAMBLE

164

Para seleccionar la mejor alternativa en cuanto al costo del

equipamiento indicado en las tablas 50 a la 54, primeramente se

realiza un requerimiento al Departamento de Compras, en el cual se

adjunta todo el equipamiento que necesitará. Los trabajos son

cotizados por diferentes contratistas y presentados al líder que los

requiere, de esta manera se escoge la mejor opción en cuanto a

costo y tiempo de entrega. Los trabajos requeridos lo pueden realizar

entre uno o varios contratistas dependiendo de las propuestas

seleccionadas.

En las tablas 50 a la 54 existen dispositivos en los cuales no se

muestra el costo, esto se debe a que su construcción se realizará en

el Taller Mecánico debido a la facilidad de elaboración de los

mismos.

También se considera el costo de capacitación de la línea principal

de ensamble o el costo tiempo del personal de la línea y el costo del

tiempo muerto de la línea de ensamble; ambos a calcular de la

siguiente manera:

Costo tiempo personal línea= Número de horas invertidas en la

capacitación X costo hora hombre X número de personas necesarias

en la capacitación (operadores) + costo de capacitación coordinador

de línea de ensamble.

165

Costo por hora coordinador =

$700 / 20 días laborables = $35 / día

$35 / 8 horas = $4,375 / hora.

Costo por hora operadores =

$160* / 20 días laborables = $8 / día

$8 / 8 horas = $1/ hora.

Costo tiempo personal línea =

= 5 horas corrida en línea x $1/hora x

55 personas + 3 horas capacitación

con proyector x $1/hora x 8 personas

+ $4,375/hora x 8 horas = $334.

*: Salario básico 2006

Costo tiempo muerto línea de ensamble = Número de horas máquina

parada x Número de unidades ensambladas por hora x costo unidad

+ Tiempo muerto operario debido a la producción parada + costo

coordinador de producción.

Costo tiempo muerto línea de ensamble =

= 5 horas corrida en línea x 90

cocinas 20” x $56** + ($1 x 5 horas

de corrida piloto x 55 operadores) +

166

$Implementación

Costo capacitación 334,00Costo tiempo muerto línea 25.496,88

25.830,88

($4,375/hora x 5 horas) =

$25.496,875

**: Costo unitario modelo básico 20” de acuerdo a modelo ensamblado durante la corrida piloto.

La tabla 55 se presenta el total de los costos de implementación en

cuanto a capacitación y por el tiempo muerto de la línea.

TABLA 55 TOTAL IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN Y TIEMPO MUERTO

EN EL ÁREA DE ENSAMBLE

Como beneficios esperados se encuentran los siguientes:

Incrementar las ventas introduciendo una nueva línea de

productos.

La implementación de células de manufactura pretende

estandarizar movimientos, tareas y eliminar monotonía y rutina de

los puestos de trabajos.

Eliminar inventario en proceso en la línea de ensamble,

disminuyendo el volumen de componentes que se puedan

acumular los cuales provienen de la bodega de materia prima.

Mantener la dotación actual de la línea, la cual es requerida en los

modelos de 35”; eliminando sub-ensambles en estos nuevos

167

modelos que ocasionan el aumento del tiempo estándar y por

ende el aumento de la dotación.

Desarrollar a los proveedores actuales en las nuevas piezas y

componentes, para de esta manera reducir los costos de

materiales manteniendo la calidad de los mismos.

Eliminar pérdidas de tiempo que se puedan ocasionar por los

cambios de los diferentes modelos en la línea principal de

ensamble.

Eliminar pérdidas de componentes que se deterioran por

mantenerlos en ambientes no adecuados por largos periodos; por

ejemplo, vidrios capelo que se pueden rayar por la humedad,

ventiladores que se puedan oxidar, entre otros.

Facilitar el control visual de los componentes sub-ensamblados

que se van agotando y que son requeridos durante el proceso de

producción.

Realizar sub-ensambles y ensambles de forma adecuada

eliminando problemas de calidad ocasionados por ensambles no

adecuados como por ejemplo; tapas capelos con bisagras

despegadas, tubos de horno que no encienden, quemadores que

se apaguen en posición mínima, entre otros.

Mantener los sub-ensambles requeridos en una sola área de

manera ordenada y limpia.

168

PROPORCION POR MODELOmodelo 6500

25%

modelo 80720%

modelo 80555%

Se estima una producción mensual de 1000 unidades para estos

nuevos modelos. La figura 6.1, muestra las proporciones a producir

por cada modelo:

FIGURA 6.1 PROPORCIÓN POR MODELO

De esta manera se espera obtener una utilidad por ventas anual de

$2.500.000 aproximadamente durante el primer año. Debido a que el

objeto de esta tesis es la implementación en el área de ensamble,

para el cálculo de la relación costo - beneficio se utilizará el valor

presente neto, el cual es uno de los métodos más comunes para el

análisis costo – beneficio.

Para calcular el VPN con una inversión aprobada de $134.000 de

acuerdo a la tabla 49; cuadro de inversiones aprobada por área,

adicionando los costos de capacitación y el costo del tiempo muerto

169

de la tabla 55, obteniendo un total de $ 159.830,88 con una tasa del

20% de esta manera:

Beneficios netos = $2.500.000.

Factor de descuento = (1+0.20) = 1.2 Inversión = $159.830,88 VP = $2.500.000 / 1.20 = $2.083.333,33

VPN = VP – Inversión (I) = $1.923.502,46

A continuación se calcula el retorno de la inversión de la siguiente

manera:

Beneficios netos = $2.500.000.

Inversión = $159.830,88 Período de Devolución = [$159.830,88 / $2.500.000] x 12 (meses)

= 0.76 meses.

De esta manera se concluye que la cantidad de tiempo que se

tomaría este proyecto para lograr un flujo de caja positivo igual a la

inversión total sería de 0.76 meses, por lo tanto, la producción de

estos nuevos modelos presenta una relación costo – beneficio muy

favorable para la empresa objeto de esta tesis.

CAPÍTULO 7

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se determinan todas las conclusiones obtenidas durante

este estudio y se plantean recomendaciones para futuros estudios y

mejoras.

7.1 Conclusiones.

• Se realizó la implantación del proceso de producción del nuevo

modelo de cocinas en la línea principal del área de ensamble

mediante la evaluación de la situación actual realizando una

descripción del proceso de producción y comparación con la línea

de la empresa matriz.

• Se diseñaron células de manufactura mediante el establecimiento

de la secuencia de operaciones del nuevo modelo por medio de un

estudio de tiempos utilizando la ayuda de videos que fueron

proporcionados por la empresa matriz. La secuencia de

171

operaciones fue confirmada durante la corrida piloto en la línea de

ensamble.

• Se establecieron las actividades complementarias del proceso de

producción, como la definición de las estaciones críticas y la

secuencia de operaciones para la celda del capelo incorporando a

ésta última sub-ensambles y de esta manera evitar el aumento de

la dotación en la línea; también para esta celda se diseñaron y

construyeron dispositivos para el manejo de materiales para

movilizar este sub-ensamble tanto dentro de la celda como a la

línea para su ensamble final.

• Se realizó el análisis costo – beneficio del proyecto para confirmar

la factibilidad financiera del mismo. Se concluye que el tiempo

requerido para recuperar el costo inicial de la inversión de capital

para este proyecto fue de 0.76 meses; lo que representa una

relación costo – beneficio muy favorable para la empresa objeto de

esta tesis.

7.2 Recomendaciones.

• Se recomienda verificar los tiempos de cada estación de trabajo

durante las siguientes producciones, para de esta manera poder

optimizar las estaciones de trabajo y poder confirmar el tiempo de

172

cada estación planteado con respecto al real obtenido en la línea

de ensamble.

• Tratar de desarrollar a los proveedores tanto a los locales como a

los importados para de esta manera bajar el costo de materiales de

estos nuevos modelos. Por ejemplo, componentes que localmente

se pueden desarrollar se encuentran: vidrios, tornillería,

quemadores, arneses, entre otros. Componentes para proveedores

importados con menores aranceles que la empresa matriz se

encuentran: controles electrónicos, bujías de encendido, entre

otros.

• Debido a que este nuevo modelo tiene 2 procesos de pegado

como son la tapa capelo y el vidrio de la puerta de horno; siendo

en este último el que puede ocasionar problemas de calidad

debido a que se puede desprender de la superficie de vidrio, se

recomiendo modificar el diseño de los soportes utilizados para

eliminar este proceso de pegado.

• Una vez que se conocen todas las operaciones y se pueden

identificar las actividades que no benefician al proceso, se

recomienda empezar con un plan de mejora continua para las

operaciones del mismo.

173

BIBLIOGRAFÍA

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Equilibrado de Líneas”, www.bibliotecnica.upc.es/reports/ioc/IOC-DT-P-

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www.monografias.com/trabajos12/andeprod/andeprod.shtml#ESTUDIO,

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Experimental del Táchira Departamento de Ing. Industrial de San

Cristóbal, Mayo del 2006.

8. Muñoz M., Hidalgo Y., “Organización de Procesos y puestos de trabajo” ,

Ciudad de la Habana, junio de 2003.

APÉNDICE A PRINCIPALES ATRIBUTOS DE LOS NUEVOS MODELOS

X: Modelo aplica ese atributo