IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

52
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE POLVO DE ZINC Reporte de estadía Para obtener el título de Técnico Superior Universitario en Procesos de Manufactura Eduardo González Torralba Proyecto realizado en GRUPO MÉXICO, INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, Refinería Electrolítica de Zinc, S.A. de C.V. Asesor en la empresa: Ing. Manuel Núñez Ramírez Tutor académico: Ing. María Isabel Guel González Ing. Ilse Nallely Castillo García Ing. Eduardo Alejando Martínez González Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, Enero del 2016

Transcript of IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

Page 1: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE

PRODUCCIÓN DE POLVO DE ZINC

Reporte de estadía

Para obtener el título de Técnico Superior Universitario en Procesos

de Manufactura

Eduardo González Torralba

Proyecto realizado en GRUPO MÉXICO, INDUSTRIAL MINERA MÉXICO,

Refinería Electrolítica de Zinc, S.A. de C.V.

Asesor en la empresa: Ing. Manuel Núñez Ramírez

Tutor académico: Ing. María Isabel Guel González

Ing. Ilse Nallely Castillo García

Ing. Eduardo Alejando Martínez González

Soledad de Graciano Sánchez, San Luís Potosí, Enero del 2016

Page 2: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …
Page 3: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

Agradecimientos y Dedicatorias

AGRADECIMIENTO.

Agradezco esta oportunidad de avance de mi vida personal y

formativa al Ingeniero Manuel Núñez Ramírez que supo brindar

todas las facilidades para culminar este proyecto como a sus

sucesores que con sus conocimientos y su gran disponibilidad,

facilitaron el desarrollo y culminación en esta etapa.

A las autoridades de la Universidad Tecnológica de San Luis

Potosí, en especial a la carrera de Procesos Industriales y a

sus profesores que día con día imparten sus conocimientos con

gran vigor.

A todas las personas que creyeron en mí, que desde el

principio siempre me han estado apoyando y nunca han perdido

la fe en mí.

DEDICATORIA.

Dedico esta etapa culminada a mí amada familia, en especial a

mis padres hermanos he hijo que siempre se encuentran a mí

lado fortaleciendo de mí los más nobles valores del ser

humano y que son mi motivo de lucha y perseverancia de cada

día de mi vida.

Page 4: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

2

Contenido

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA .......................................................... 3 2.1 Antecedentes de la empresa. .................................................................... 4 2.2 Corazón ideológico de la empresa ............................................................ 5 2.3 Organigrama de la empresa ....................................................................... 6 2.4 Descripción del área donde realizo estadía. ............................................ 7

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ................................................. 10 4. MARCO CONCEPTUAL................................................................................... 12

4.1 Marco teórico ............................................................................................ 12 10) DESARROLLO DE PROYECTO ................................................................... 26

5.1. Programa de trabajo ................................................................................ 26

6. RESULTADOS ................................................................................................. 42

6.1. rESULTADOS DEL PROGramA DE LIMPIEZA. ........................................ 42 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 43

7.1 CONCLUSIÓN. ........................................................................................... 43 7.2. rECOMENDACIONES ............................................................................... 43

8. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 44 9. ANEXOS .......................................................................................................... 45

ANEXO 9.1. PST PRODUCCIÓN DE POLVO DE ZINC. ................................. 45 ANEXO 9.2. MANUAL DEL OPERADOR DE POLVO DE ZINC. ..................... 45

ANEXO 9.3. PST LIMPIEZA EN AREA DE POLVO. ........................................ 46 ANEXO 9.4. RAMPA PARA CUARTO DE ATOMIZACIÓN. ............................. 47

ANEXO 9.5. PUNTO DE APOYO PARA RETIRO DE ESCORIAS PARA HORNO GB-031. .............................................................................................. 48

Page 5: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

1

1. INTRODUCCIÓN

En Minera México Planta de Zinc el proceso de la refinería consta de seis

etapas fundamentales divididas en departamentos que son. Recepción de

Materiales, Tostación-Acido, Lixiviación, Purificación, Electrolisis y Fusión y

Moldeo. En este último es donde se aplicaran los conocimientos obtenidos a lo

largo de una formación Técnico Superior Universitario.

El Área de Producción de Polvo de Zinc es una de las áreas más importantes

en el departamento de Fusión y Moldeo, ya que sin este producto, sería

imposible llevar a cabo el proceso de purificación en la planta, que es donde

los concentrados calcinados (ya sin azufre) se diluyen en una solución de

Ácido Sulfúrico de baja concentración, en la que se separa el Fierro (jarosita) y

los residuos de Plomo-Plata. Es por eso que la producción de polvo de Zinc es

muy importante para este proceso, por lo que su plan de trabajo debería de

ser de 365 días del año, las veinticuatro horas del día.

En esta tesina se describe la elaboración de un sistema de optimización para

la producción de polvo de zinc en el departamento de Fusión y Moldeo de la

empresa de GRUPO MÉXICO, INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, Refinería

Electrolítica de Zinc. La misma que se encuentra ubicada en calle oro núm.

505 del fraccionamiento Morales. En este departamento, las hojas de zinc son

fundidas en hornos eléctricos y moldeados en forma de lingotes de 25 y 1000

kg, además en esta etapa del proceso se producen varias aleaciones de Zinc

con otros metales como Aluminio, Plomo y Antimonio.

Este proyecto se realizó con la finalidad de reducir el tiempo de limpieza en el

cuarto de atomización y GB-034, y como ayuda ergonómica al retirar las

escorias de los hornos GB-031, GA-033 y GA-003. Innovando algunas

herramientas para facilitar el trabajo de este mismo.

Se implementa un programa de limpieza diaria que pretende reducir

considerablemente el tiempo de paros de producción por limpieza de un 13% a

Page 6: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

2

un 4%, apoyándose con un historial de 45 días y aportando una gráfica que

refleja el impacto por paros de producción a causa de las limpiezas que se

realizan en el área de producción de polvo de zinc, a lo que nos lleva a tener

una notable reducción de costos con simples modificaciones diarias. Todo esto

fue realizado en el lapso acordado que parte del 4 Enero al 8 de Abril del

2016.

Page 7: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

3

2. Datos Generales de la empresa

Nombre de la empresa: GRUPO MÉXICO

Razón social: INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, Refinería Electrolítica de Zinc,

S.A. de C.V

.

Domicilio: Calle Oro núm. 505, Col. Morales

Teléfono: 1440600

Departamento donde se realizó la estadía:

Fusión y Moldeo.

Page 8: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

4

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

Historia

INDUSTRIAL MINERA MÉXICO S.A DE C.V., es una empresa minero-

metalúrgica dedicada a la exploración, minado, fundición y refinación de

materiales no ferrosos y subproductos asociados, cuyo origen data a principios de

siglo, cuando se establece en México la Compañía American Smelting and

Refining Corporation (ASARCO) y que además de contar con varias plantas de

fundición, también explotaba minas en el estado de Chihuahua. Su denominación

social era Compañía Minera ASARCO S.A.

En 1965, se lleva a cabo la mexicanización de la compañía minera ASARCO S.A.

con la participación de un grupo de inversionistas mexicanos que pensaron

desarrollar esta importante negociación en forma muy considerable para beneficio

no solo de la empresa sino de la minería mexicana.

Al reorganizarse este gran minero-metalúrgico en el mes de julio, cambia su

denominación a ASARCO MEXICANA S.A. con el 51% de capital propiedad de

accionistas mexicanos. En 1974 se aumenta la participación mexicana en el

capital de la sociedad a 66% y es así como se constituye lo que hoy es

INDUSTRIAL MINERA MÉXICO S.A. DE C.V.

Dentro de un plan de integración vertical, que representa un beneficio tanto para

las empresas del grupo como para la economía del País se determinó construir la

REFINERÍA ELECTROLITÍCA DE ZINC, que permite incrementar el valor

agregado a los productos mineros.

La REFINERÍA ELECTROLÍTICA DE ZINC, es ahora una realidad, este proyecto

es fruto de muchos años de esfuerzo y dedicación para lograr un mejor desarrollo

y consolidación del grupo. Y es así como el día 15 de octubre de 1982 es

inaugurada.

Page 9: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

5

La REFINERÍA ELECTROLÍTICA DE ZINC, es dirigida y operada por personal

mexicano, ubicada en la fracción de morales en la ciudad de San Luis Potosí,

S.L.P

2.2 CORAZÓN IDEOLÓGICO DE LA EMPRESA

Misión

Extraer recursos minerales para transformarlos y comercializarlos satisfaciendo

las necesidades del mercado, cumpliendo con su responsabilidad social y

ambiental, maximizando la creación de valor para sus accionistas.

Visión

Ser la empresa minero-metalúrgica más rentable y con reconocido liderazgo en

producción y ventas a nivel mundial, con el mejor capital humano y a través de las

mejores estrategias, procesos, servicios y calidad, cumpliendo estrictamente con

las normas del entorno.

Valores.

Honestidad: actuando con integridad, ética profesional y mejora continua.

Respeto: hacia las personas, las leyes, y el medio ambiente.

Responsabilidad: cumpliendo nuestros compromisos en tiempo y forma con

resultados.

Política de Calidad

En Minera México, mantenemos permanentemente una actitud de compromiso,

mejora continua y productividad para garantizar la satisfacción de nuestros

clientes, de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:200.

Giro

Minera Zinc.

Ramo

Minero Metalúrgico

Page 10: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

6

2.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

GERENTE GENERAL

CONTABILIDAD COODINACIÓN DE

MATERIALES

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE

OPERACIÓN

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE MANTENIMIENTO

LABORATORIO RELACIONES

INDUSTRIALES

Área Seca

Metalurgia

Área Húmeda

Electrolisis F y M

Rec. Mat.

Tostación.

Ácido. Lixiviación Flotación

Cadmio Purificación

Electrolisis

Ingeniería

Fusión y Moldeo

Plan. Progr. Y

Ctrol. Instrumentación

Servicios Eléctrico

Mecánico Capacitación y Adiestramiento

Seguridad

Ofic. De Trabajo

Reclutamiento y

Selección Vigilancia

Page 11: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

7

2.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE REALIZO ESTADÍA.

El proyecto de Estadía se realizó en el departamento de Fusión y Moldeo en

el área de Producción De Polvo De Zinc.

Esta es una de las áreas más importantes del departamento, ya que sin

este producto sería imposible llevar a cabo el proceso de lixiviación y

purificación. En esta área se produce dos tipos de polvo, el polvo SHG que

consta con una pureza del 99.99% que es utilizado en el proceso de

purificación y el polvo PW que es una aleación de Zinc con Plomo que es

utilizado en el proceso de lixiviación.

Esta área cuenta con un horno de inducción o eléctrico (GB-031), donde se

encuentra el metal fundido que este a su vez se vierte hacia un horno

retentor (GB-033) con 9 orificios en el fondo, por medio de una bomba

neumática (GB-032). Tal como se muestra en la Figura 2.4.1 (Horno GB-

031) y en la Figura 2.4.2. (Horno retentor GB-033)

Figura 2.4.1 (horno GB-031)

Figura 2.4.2 (horno retentor GB-033)

Page 12: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

8

Una vez que el metal fundido se encuentra en el horno retentor GB-033

(Crisol), este cae en forma de una especie de hilos por la parte inferior del

Crisol que son impactados por un atomizador de aire a presión que

pulveriza el metal fundido al hacer contacto con este. De esta manera se

obtiene el polvo SHG o PW (Figura 2.4.3 Hilos Atomizados. y Figura 2.4.4

Producción de Polvo).

Figura 2.4.3 Hilos Atomizados

Figura 2.4.4 Producción de polvo.

Este polvo es vertido por medio de la presión del aire a la cámara de

almacenamiento para posteriormente es recolectado por un tornillo

helicoidal (gusano) hacia un elevador que vierte el polvo producido a una

cribadora para separar el polvo con un sobre-tamaño mayor a 1.5mm.

Page 13: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

9

Además de lo descrito la cámara de atomización cuenta con un colector que

filtra el aire del polvo que se queda suspendido para volverlo aprovechar en

el proceso.

Se agrega imagen de flujo su mayor entendimiento (Figura 2.4.5.Flujo de

Proceso)

Figura 2.4.5 Flujo de Proceso.

Page 14: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

10

3. Información general del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE POLVO

DE ZINC

Objetivo:

Mejorar el retiro de escorias del horno de Polvo de Zinc (mejora ergonómica)

reduciendo el riego de una lesión lumbar y el aumento de producción de polvo

de zinc, disminuyendo el tiempo por paros de producción a causa de limpieza,

el objetivo es reducir de 116 horas a 31 horas de paro por mes, aumentando

con esto las horas productivas de un 87% a un 96% por mes. Que si hablamos

en toneladas de zinc producido, estaríamos hablando de un aumento de

producción por un aproximado de 217.5 toneladas de zinc al mes.

Justificación

Se ha comprobado que los operadores terminan con un cansancio en la zona

lumbar al final de tuno debido al retiro de escorias del horno GB-031 y se tiene

un tiempo de paro de producción de 16 horas cada tercer día aproximadamente

por causa de limpieza, lo que nos arroja a una pérdida de producción de

equivalente a 116 horas por mes.

Más sin embargo al optimizar el tiempo de limpieza en esta área, se obtiene un

ahorro por el gasto de energía, al no refundir los residuos que se extraen de

esta misma actividad, evitando un re-trabajo por fundición aproximado a 43.5

toneladas al mes.

Page 15: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

11

Alcances y limitaciones

Debido al conocimiento previo dentro de la empresa Industrial Minera México

en las funciones de producción de polvo de zinc, se encontró favorable la

observación empírica de fallas por pérdidas de producción debido al recurrente

paro de limpieza, por lo que se realizó una gestión con las autoridades

correspondientes logrando así un acceso amplio a dicha iniciativa; se trabajó

en coordinación con los líderes de área llevando una supervisión de las

actividades, por los antes mencionados. Es preciso mencionar que dichos

acercamientos tecnológicos fueron significantes a temas relacionados con la

propuesta, en un pasaje empírico de lo teórico-práctico que brindaron un

acceso oportuno de artículos de investigación, libros, revistas científicas y sitios

de internet que ayudaron de esta manera a realizar un implemento de un nuevo

procedimiento de desdrosse y así optimizar la limpieza del área, creando un

alcance exclusivamente del área de Producción de Polvo de Zinc.

Por lo que se tomó en cuenta las variaciones en la concentración del metal

debido a que ocasiona una adheribilidad a las rejillas del cuarto colector GB-

035, en un tiempo estimado de 3 días.

Page 16: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

12

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1. Kaizen

4.1.1.1. Introducción

4.1.1.2. ¿Qué debe entenderse por desperdicio o despilfarro?

4.1.1.3. Las siete categorías clásicas

4.1.1.4. Las nuevas mudas

4.1.1.5. Las once grandes pérdidas en plantas de proceso

4.1.1.6. Programa de actividades para la eliminación de las mudas o

desperdicios

4.1.1.7. Capacitación para los diversos niveles de la organización

4.1.1.8. Trabajar con Listados de Mudas y Matriz de Control Interno

4.1.1.1. Introducción

El sistema Kaizen de mejora continua tiene como uno de sus pilares

fundamentales la lucha continua en la eliminación de desperdicios y

despilfarros (mudas en japonés). Una lucha implacable y sin respiro en la

necesidad de eliminar los factores generadores de improductividades, altos

costos, largos ciclos, costosas y largas esperas, desaprovechamiento de

recursos, pérdida de clientes, y defectos de calidad, todo lo cual origina la

pérdida de participación en el mercado, con caída en la rentabilidad y en los

niveles de satisfacción de los consumidores.

Sin lugar a dudas que de adoptar la decisión de implantar el kaizen en la

empresa, el primer eje rector, y acciones a realizar, girará en torno a la

detección, prevención y eliminación sistemática de los diversos tipos de

desperdicios y despilfarros que asolan las organizaciones sean estas públicas

o privadas, con o sin fines de lucro. Es lo que se da en llamar la organización o

fábrica "fantasma".

Llevar a cabo dicha lucha sin cuartel implica la necesidad de un fuerte

liderazgo, una administración participativa, disciplina y ética de trabajo, planes

y estrategias firmemente concebidas, sistemas de medición e información

Page 17: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

13

adecuados a dichas necesidades, y una fuerte convicción de la dirección por

generar y apoyar planes de capacitación continua.

Tomar conciencia de los distintos tipos de desperdicios y la importancia que

estos asumen para la empresa, como así también convencer plenamente tanto

a directivos como a personal acerca de la necesidad de identificar y destruir los

generadores de despilfarros es la meta prioritaria. Sin un firme convencimiento

y un claro entendimiento de la situación y de los peligros que ello trae

aparejado no sólo para la organización, sino además para sus directivos,

empleados, consumidores y la sociedad en su conjunto, no es posible

establecer y salir victoriosos en esa lucha.

Luchar contra los desperdicios implica que a través de la mejora continua de

todos y cada uno de los procesos y actividades implicadas en la gestión de la

empresa deben lograrse superar de manera constante los niveles de

performance antes obtenidos. Menos defectos, mayores niveles de

productividad, menores costos, mejores niveles de satisfacción, menores

tiempos de entrega y ciclos de diseño y puesta en el mercado más cortos son

fundamentales hoy día para que las empresas puedan ser consideradas de

Clase Mundial, y por tanto poder competir dentro de la economía globalizada.

La formación de grandes bloques comerciales, las caídas de las barreras

aduaneras o proteccionistas, los veloces y económicos sistemas de

información, la gran reducción en los costes de transporte y el cada vez mayor

nivel de información por parte de la población, exige que las empresas

produzcan bienes y servicios innovadores, de bajo costo y alta calidad, o sea

productos y servicios de alto valor que premien a los consumidores por su

adquisición y posterior uso o consumo.

Generar un ámbito en el cual los empleados y técnicos de la organización

participen activamente en la detección, prevención y eliminación de los

diversos tipos y modalidades de despilfarros constituye uno de los principales

objetivos de los Directores.

Los consumidores ya no están dispuestos a financiar o hacerse cargo de la

mala gestión de las empresas. Ellos votan todos los días en el mercado con su

dinero, depositando el mismo en las empresas y productos que les otorgan

niveles mayores de satisfacción. De tal forma deciden que empresas

subsistirán, cuales saldrán victoriosas y cuales han de desaparecer. El

Page 18: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

14

mercado siempre fue implacable, pero hoy lo es aún más. Sólo las empresas

dispuestas a incrementar sus niveles de calidad total logrando de tal forma más

productividad y menores costos podrán seguir activas y proyectarse hacia el

futuro. Una empresa que no controla sus desperdicios, que no tiene noción de

ellas, y que por tanto no adopta medidas para prevenirlas o eliminar sus causas

gestará productos y servicios de mala calidad, con altos costos y malos

servicios, o sea bienes con un bajo valor para los clientes, por lo que ellos no

estarán dispuesto a su adquisición o sólo lo harán a un muy bajo precio.

4.1.1.2. ¿Qué debe entenderse por desperdicio o despilfarro?

Un proceso productivo hace uso de materias primas, máquinas, recursos

naturales, mano de obra, tecnología, recursos financieros generando como

resultado de su combinación productos o servicios. En cada proceso se agrega

valor al producto, y luego se envía al proceso siguiente. Los recursos en cada

proceso agregan valor o no lo hacen. La muda (que en japonés significa

desperdicio o despilfarro) implica actividades que no añaden valor económico.

Desperdiciar las capacidades, recursos, e inclusive más, desperdiciar las

oportunidades de generar riqueza, como así también el despilfarro del más

importantes de todos los recursos y que no es objeto de contabilización "el

tiempo", debe ser no sólo tenido muy en cuenta por todos los integrantes de la

organización, sino que además debe ser objeto de una política concreta

tendiente a su eliminación. No hacerlo como se dijo anteriormente impide un

mayor nivel para la empresa y sus integrantes, sino que de ello depende

también la continuidad de la misma y por tanto de los puestos de trabajo. Por

ello es que el desperdicio debe ser objeto de atención y cuidado tanto por parte

de las autoridades gubernamentales, como de la sociedad en su conjunto.

Menores niveles de desperdicios implica mayor calidad, más productividad,

menores costes y por tanto menores precios, ello genera tanto un mayor

consumo por parte de los consumidores locales, como una mayor demanda

extranjera, lo que implica mayor cantidad de puestos de trabajo y a su vez

mayores ganancias para las empresas y mayor consumo interno. Como puede

Page 19: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

15

apreciarse combatir el despilfarro genera un círculo virtuoso o espiral de

crecimiento.

Así pues desperdicio en este contexto es toda mal utilización de los recursos y /

o posibilidades de las empresas. Se desperdicia tantas horas de trabajo por

ineficacia en la programación y planificación de las tareas, como también se

desperdician posibilidades de ganar nuevos mercados por carecer de

productos de calidad o por exceso en sus costos de producción.

4.1.1.3. Las siete categorías clásicas

Estas surgen de la clasificación desarrollada por Ohno (mentor y artífice del

Just in Time), y comprende:

1. Muda de sobreproducción

2. Muda de inventario

3. Muda de reparaciones / rechazo de productos defectuosos

4. Muda de movimiento

5. Muda de procesamiento

6. Muda de espera

7. Muda de transporte

5. Muda de procesamiento. Desperdicios generados por falencias en materia

de layout, disposición física de la planta y sus maquinarias, errores en los

procedimientos de producción, incluyéndose también las falencias en materia

de diseño de productos y servicios.

4.1.1.4. Las nuevas mudas

Entre las más usuales identificadas en las diversas empresas tenemos:

1. Desperdicio de energía (sea ésta electricidad, combustibles o

vapor).

2. Gastos excesivos debidos a improductividades por falta de Control de

Gestión.

Page 20: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

16

3. Mala gestión de tesorería, y de créditos y cobranzas.

4. Pérdidas ocasionadas por falta o ineficacias de los controles internos.

5. Talento. Contratar personas para tareas que pueden mecanizarse o

asignarse a personas menos capacitadas.

6. Diseño. Elaborar productos con más funciones de las necesarias.

7. Gastos. Sobreinversión para la producción requerida.

8. No investigar y analizar debidamente los deseos, necesidades y gustos

de los consumidores, como así también su capacidad adquisitiva.

9. Supervisar o controlar todos los procesos.

10. El desequilibrio en la carga de trabajo.

1. Desperdicio de energía. La mala o lisa y llanamente ausencia de

planificación en el uso y control de la energía lleva a un sobreconsumo

de electricidad, gas u otros tipos de combustibles. Las pérdidas, la no

utilización de los medios más económicos, el no uso de los sistemas

más eficientes tanto para la generación como para el consumo de

energía lleva a altos costos que degradan la capacidad generativa de

recursos por parte de la organización.

4.1.1.5. Las once grandes pérdidas en plantas de proceso

1. Pérdidas por paradas. Es el tiempo perdido al detener la producción para

un mantenimiento anual planeado o un servicio periódico. En estas

paradas los especialistas de mantenimiento realizan las inspecciones

periódicas requeridas por ley o por política interna y tratan de revertir

el deterioro mientras la planta está parada. Estos trabajos son

esenciales para mantener el rendimiento de la planta y asegurar su

integridad y seguridad.

2. Pérdidas por ajuste de producción. Es el tiempo perdido cuando los

cambios en requerimientos de oferta y demanda, obligan a ajustes en

los planes de producción. Estos no surgirán si toda la producción de

la planta se vende de acuerdo con el plan.

3. Pérdidas por fallas de equipo. Es el tiempo perdido cuando la planta se

detiene porque el equipo pierde repentinamente sus funciones

Page 21: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

17

específicas. Se distinguen dos tipos de pérdidas relativas a equipos.

Una es la pérdida total de función, la cual corresponde a un paro por

rotura, y la otra es la reducción de función, la cual corresponde a la

pérdida de rendimiento por defectos físicos mientras opera la planta.

4. Pérdidas por fallas de proceso. Es el tiempo perdido cuando la planta se

detiene por factores externos al equipo, como errores operativos o

cambios en las propiedades físicas o químicas de las sustancias

procesadas. Estas fallas de proceso sólo pueden reducirse si se

eliminan sus fuentes.

5. Pérdidas normales de producción. Estas ocurren durante el arranque de

planta, paro de planta o cambio de producto.

6. Pérdidas anormales de producción o de rendimiento. Tienen lugar

cuando la planta opera por debajo de su capacidad, como resultado

del mal funcionamiento o por condiciones anormales que reducen su

rendimiento.

7. Pérdidas por defectos de calidad. Estas incluyen el tiempo perdido en

producir productos rechazados, pérdidas físicas en material y

pérdidas financieras por reducción de precio del producto.

8. Pérdida por reproceso. Son pérdidas por reciclaje, que ocurren cuando

el material rechazado, debe ser devuelto a un proceso previo para

corregirlo. No sólo deben observarse las condiciones del producto

final, sino analizar las pérdidas en los procesos intermedios, lo cual

origina una reducción en la tasa de producción y pérdida de energía

por reciclaje.

9. Pérdida de materiales.

10. Pérdidas de energía

a. Pérdidas de mano de obra en tareas correctivas. Estas incluyen la

mano de obra utilizada en plantas donde el deterioro de las

instalaciones y su pobre condición de operación, producen

anormalidades y roturas que requieren trabajo extra, como

inspección y análisis de la falla y el reacondicionamiento del

equipo.

Page 22: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

18

b. Pérdidas vinculadas a tareas de limpieza. Provocada por las

fuentes de contaminación o de suciedad.

c. Pérdidas por falta de automatización. Se mide la pérdida como la

diferencia entre la cantidad de tiempo necesario para generar una

producción utilizando mano de obra y la que corresponde al

mismo nivel de producción haciendo uso de sistemas

automáticos.

d. Pérdidas relacionadas con la Gestión o Gerenciamiento. Estas

pérdidas tienen lugar cuando los sistemas de gestión son

incorrectos o su aplicación es incorrecta, generando fallas en la

planificación con cambios frecuentes de producto y pérdidas en el

proceso de distribución, por transporte y manipuleo.

e. Pérdidas de distribución. La mano de obra necesaria para el

movimiento y almacenaje de materias primas y productos,

depende del layout de la planta y de la complejidad del proceso.

El exceso de stock también aumenta las pérdidas de distribución.

f. Pérdidas generadas en tareas de inspección y análisis. Generado

por actividades que de mejorarse los sistemas preventivos y de

planificación se verían como innecesarios o se limitarían a labores

de control por muestreo.

11. Pérdidas relacionadas con el aprovechamiento de la mano de obra. Se

incluyen en este punto.

4.1.1.6. Programa de actividades para la eliminación de las mudas o

desperdicios.

1) Lo primero y fundamental es que la Alta Dirección tome conciencia de

los diversos tipos de despilfarros y desperdicios a los cuales está o

Page 23: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

19

puede estar sujeta la empresa, a los efectos de tomar decisiones

estratégicas para su eliminación.

2) Proceder a elaborar planes estratégicos, tácticos y operativos,

destinados a la eliminación de los despilfarros y desperdicios. Implantar

dichos planes y objetivos dentro del Cuadro de Mando Integral.

3) Debe capacitarse a los niveles medios, de supervisión y empleados de

primera línea en los siguientes aspectos:

a. Concientización acerca de los diversos tipos de desperdicios y

sus efectos nocivos para la organización.

b. Capacitación en tareas de detección, medición, resolución de

problemas, prevención y eliminación de los diversos tipos de

mudas.

c. Capacitar al personal en materia de: trabajo de equipo,

herramientas de gestión, SPC (Control Estadístico de Procesos),

Calidad, Productividad y Mejora Continua.

d. Capacitar y entrenar en la detección y eliminación de actividades

sin valor agregado. Y por otra parte mejorar la eficiencia o

productividad de los procesos y actividades con valor agregado

para el cliente o con valor agregado para la empresa (actividades

de apoyo).

4) Instaurar o mejorar los sistemas de información a los efectos de contar

con sistemas que permitan conocer en tiempo, con exactitud y a un bajo

costo los desvíos, niveles de desperdicios y los diversos ratios

vinculados a la calidad, productividad y satisfacción de los clientes y

consumidores.

5) Instaurar los sistemas de medición de costos de calidad y de Control

Estadístico de Procesos.

6) Conformación de Equipos para la Detección, Prevención y Eliminación

de Desperdicios (EDPED).

Page 24: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

20

7) Aplicar para los procesos críticos o estratégicos labores de

benchmarking destinados a llevar sus niveles de productividad y calidad

a la altura de los mejores competidores u organizaciones.

8) Puesta en práctica de los planes previstos, la evaluación de los

resultados respectivos, y las medidas correctivas (PREA – Planificar /

Realizar / Evaluar / Actuar)

9) Reinicio del proceso partiendo de la planificación a los efectos de

desarrollar un proceso de mejora continua (Kaizen).

4.1.1.7. Capacitación para los diversos niveles de la organización

Es fundamental que los empleados y subordinados de la compañía sepan que

la salvaguarda de sus puestos de trabajo depende de la eliminación sistemática

de los distintos tipos de desperdicios, y aún más, de su prevención, a los

efectos de incrementar los niveles de productividad haciendo a la empresa más

competitiva y rentable.

La capacitación en tareas de detección, medición, resolución de problemas,

prevención y eliminación de los diversos tipos de mudas debe llevarse a cabo

por personal externo a la organización, los cuales deben poseer suficiente

experiencia en materia de la lucha contra el despilfarro. De tal manera dicha

capacitación dejará de ser mera teoría para ser un eslabón más en el proceso

de mejora continua. A medida que se efectúa la labor de capacitación y

entrenamiento es fundamental que los conocimientos sean puestos a prueba y

en acción en los procesos diarios de trabajo, de tal manera el consultor externo

(capacitador) podrá ir apoyando convenientemente la labor de aprendizaje

organizacional.

Capacitar al personal en materia de: trabajo de equipo, herramientas de

gestión, SPC (Control Estadístico de Procesos), Calidad, Productividad y

Mejora Continua. No son muchos los que saben trabajar en equipo, y menos

Page 25: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

21

aún participar en actividades tales como tormentas de ideas, y grupos de

creatividad; por lo tanto capacitar y motivar a los miembros de la organización

de los diferentes niveles a trabajar en equipo y utilizar las herramientas e

instrumentos tanto de comunicación, como de resolución de problemas y toma

de decisiones resulta fundamental. No menor importancia tiene el perfecto

manejo de las herramientas de gestión (las Siete Herramientas Estadísticas

Clásicas y las Nuevas Siete). Entre las herramientas clásicas se encuentra el

Control Estadístico de Proceso (SPC) que por su importancia merece un

párrafo aparte. Esta importante herramienta de control y gestión de procesos

es poco conocida y utilizada en los países latinoamericanos, y de utilizarse, la

misma se limita sólo al ámbito de la calidad y es utilizada por ingenieros. Pues

bien la utilización de esta herramienta es fundamental en una economía y

empresas modernas, y máxime aún dentro del actual marco globalizador. El

SPC puede utilizarse tanto para cuestiones de calidad, como de costos,

productividad, finanzas y satisfacción de clientes entre otras, tanto en materia

de producción de bienes tangibles, como de intangibles o servicios, en la

administración o en marketing y ventas. El conocimiento del SPC es

fundamental tanto por parte de la alta gerencia, como por los empleados

operativos a los efectos de mejorar la toma de decisiones y desarrollar un

proceso eficaz de mejora continua.

4.1.1.8. Trabajar con Listados de Mudas y Matriz de Control Interno

Los listados de mudas o desperdicios básicos (los siete clásicos) o bien un

largo listado de todas las mudas sugeridas por el personal en una "Tormenta

de Ideas" pueden ayudar al personal a reconocer en sus actividades diarias los

despilfarros o improductividades que realizan, o a los cuales se ven sujetos.

Detectado el desperdicio debe procederse inmediatamente a su medición a los

efectos de tomar una clara noción de su importancia absoluta y relativa. De tal

forma y siguiendo patrones paretianos se han de seleccionar primeramente

aquellos que por su importancia relativa (los pocos vitales) puedan generar un

mayor efecto en los resultados de la empresa.

Page 26: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

22

Una forma de determinar las mejores acciones a emprender es aplicando la

Matriz de Sacrificio / Probabilidad de Éxito.

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior

Nivel de Sacrificio

El nivel de sacrificio responde a la cantidad de recursos financieros, materiales,

humanos y de tiempo del cual deberá hacerse uso para aplicar la estrategia o

acción de solución y corrección. Ese nivel puede ser Alto o bien Bajo.

En tanto que las probabilidades de éxito responde a que tanta probabilidad

existe de lograr los resultados. Así pues la mejores opciones son aquellas con

un nivel bajo de sacrificio y alta probabilidad de éxito. La alternativa opuesta es

la de un alto nivel de sacrificio y una baja probabilidad de éxito.

Atacar las causas raíces de los problemas, previniendo su reaparición resulta

fundamental a los efectos no sólo de evitar desperdicios en los procesos, sino

además para que el proceso en sí de mejora no sea también un claro

despilfarro de recursos.

La evaluación de los resultados conseguidos ante la aplicación de diferentes

estrategias destinadas a solucionar y superar los desperdicios en los procesos

de la organización es crítico a la hora de decidir la estandarización de los

procesos o si aún quedan por efectuar correcciones tendientes a mejorar

dichos resultados.

El proceso PREA implica un accionar continuo tendiente a lograr nuevos

niveles de performance. Hacer ello factible requiere de un compromiso ético, y

de una gran disciplina laboral.

En cuanto a la Matriz de Control Interno constituye una metodología destinada

a prevenir, ponderar, evaluar y eliminar los diversos tipos de desperdicios que

pueden tener lugar en la empresa. Su metodología sistemática permite un

control y evaluación de los diversos tipos de riesgos, como así también de los

diferentes acontecimientos generadores de desperdicios.

.

Page 27: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

23

4.1.2. Método de los 7 pasos para la resolución de un problema.

¿Qué es un problema? Un problema (ámbito laboral) es toda aquella situación

que no puede resolverse de forma automática, es una dificultad a la cual se ven

siempre expuestos las diferentes estructuras laborales. Se origina de una

necesidad o deficiencia y requiere para su solución del conocimiento de la

investigación planificada y científica.

Modelo de los 7 pasos

PASO Nº1 Definir el problema.

PASO Nº2 Documentar la situación actual.

PASO Nº3 Identificar las causas.

PASO Nº 4 Desarrollar Soluciones.

PASO Nº5 Implementar Soluciones.

PASO Nº6 Estandarizar Soluciones.

PASO Nº7 Determinar Pasos Siguientes

Paso Nº1. Definir el Problema. Este paso implica una fase de identificación de

los diversos problemas que llevan a la selección de un tema principal, que será

el que vayamos a resolver o puede ser seleccionado de acuerdo con la

experiencia del grupo que se ocupa del mismo. Implica además una clara

definición de cuál es el problema a tratar estableciendo qué puede estar

causándolo y dónde están las dificultades, decidiendo sobre los puntos

principales del mismo.

Preguntas para la definición de problemas. ¿Cuál es el síntoma que debemos

cambiar? ¿Cuál es el impacto del síntoma? ¿Cómo puede cuantificar o medir el

síntoma? ¿Quién debería participar en la solución del problema? Un problema

bien definido es un problema 50% resuelto. Charles Kettering.

Paso Nº2. Recopilación de hechos e información. Implica la recopilación de la

información necesaria para trabajar en el problema a fin de familiarizarse con

todas las causas posibles. Preguntas como: ¿Quién está resolviendo el

problema? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuándo ocurrió el impacto? ¿Dónde ocurrió?

¿Por qué es importante? ¿Cómo fue que llegamos ahí (Historia del problema)?

Page 28: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

24

¿Cuánto ha costado este problema? Nos puede ser de mucha utilidad a la hora

de la adquisición de datos respecto al problema.

Paso Nº 3. Desarrollo de soluciones alternativas. Implica la enumeración y el

examen de todas las diferentes formas para solucionar un problema y un

análisis del impacto tanto positivo como negativo de cada solución alternativa.

Paso Nº 4 Seleccionar la mejor Solución. Este paso consiste en el proceso de

seleccionar la mejor o mejores soluciones alternativas del grupo de soluciones

posibles que hemos encontrado. La alternativa ideal puede no ser la mejor en

ese momento. La mejor alternativa se determina con base no solamente en su

eficiencia, o porque es la solución más rápida, sino además en consideración

de factores tales como el presupuesto y tiempo disponibles, la situación

económica, la capacidad del personal para ejecutarla, etc.

¿Cómo tomar la mejor decisión? Ya estudiadas todas las decisiones, los pro y

contras que cada una de ellas conlleva existen varias formas de tomar la

solución al problema. Democráticamente: los involucrados en el proceso

deciden cual es la mejor solución – Consenso: TODOS deben de estar de

acuerdo con la decisión – Consulta: Una persona tomará la decisión PREVIA

consulta con los involucrados – Autoritaria: Una persona tomará la decisión sin

consultar.

Paso Nº 5 Diseño de un Plan de Acción. Implica definir una meta, delineando

los objetivos y tareas específicas, el programa y presupuesto, las

responsabilidades, etc. El plan de acción es uno de los puntos más importantes

a la hora de solucionar un problema, sobre él recae la responsabilidad de que

la MEJOR DESICIÓN sea realizada de la mejor manera y con el menor impacto

posible.

Plan Acción. En caso de que el plan de acción sea mal ejecutado: Se podrían

obtener resultados no deseados con la solución de problemas. Se podría ver

afectado el presupuesto inicial (en caso de que se requiera presupuesto).

Generación de problemas futuros. Gasto de tiempo y personal extra a la

empresa.

Page 29: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

25

Paso Nº 6. Implementar la Solución. Implica poner la solución escogida en

ejecución y supervisar su progreso así como el seguimiento correcto del plan

del proyecto. Ya aplicados los 5 pasos anteriores de forma correcta se da una

fiabilidad mayor a la hora de la ejecución de la solución.

Incrementar las posibilidades de éxito en la implementación de la solución

asegura que los elementos críticos estén en su lugar.

Paso Nº 7. Evaluación y Seguimiento. Este paso implica la evaluación sobre

cómo hemos alcanzado nuestro objetivo, determinando los efectos o

ramificaciones de la solución y las implicaciones positivas y negativas del

proceso/fases del proyecto respecto a nuestra idea y objetivos iniciales.

Evaluación y seguimiento. ¿Se han alcanzado los objetivos? ¿Qué se hizo

bien, que se pudo realizar mejor? ¿Cómo comunicar los resultados? ¿Se han

finalizado la solución al problema? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Cómo

definir soluciones futuras para problemas similares?

Estandarización. Dentro del paso 7 podemos incluir la estandarización, si un

problema fue resuelto de manera exitosa podemos documentar PASO A PASO

la forma de su resolución y así tener una base formal para la futura

implementación de soluciones integrales, incluyendo manuales operativos para

la realización de procesos.

Estandarización. En un estándar se debe tener en cuenta lo siguiente: Que

problemas nos resuelve dicho estándar. Herramientas necesarias para la

implementación de soluciones, Capacitaciones sobre dicho estándar, Métodos

para sostener la solución de forma consistente, Acciones a tomar en caso de

problemas intrínsecos.

Page 30: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

26

10) Desarrollo de proyecto

5.1. PROGRAMA DE TRABAJO

El proyecto de Aplicación de Mejoras en el Área de polvo se ejerció

tomando en cuenta la metodología de los Siete Pasos para la resolución de

problemas con la idea de mantener siempre una filosofía Kaizen de Mejora

continua y concentrándonos principalmente en una eliminación de

desperdicios por paros de producción.

Modelo de los 7 pasos.

PASO Nº1 Definir el problema.

Se hace un análisis visual de detección en el Área de Producción de

Polvo de Zinc para identificar los posibles problemas en dicha área.

Se observa el trabajo laborado en dicha área por 45 días empezando el

4 de Enero del 2016, para crear un historial por paros de producción y

atacar el problema principal.

Una manera de cuantificar la producción del polvo producido en esta

área, es obteniendo un promedio de producción por turno y dividiéndolo

entre el número de horas trabajadas para poder cuantificar la perdida

por paros de producción.

Tomando en cuenta que el área de polvo cuenta con una capacidad

promedio de producción de 15 toneladas por turno, lo que equivale a 45

toneladas de polvo PW o SHG producidos al día, se tiene que por hora

se produce 1,875 kilogramos de polvo PW o SHG y por mes se

considera 1,395 toneladas de polvo PW o SHG trabajando 31 días sin

paros de producción.

Ahora, si se considera que el problema en cualquier área de producción

de cualquier ramo son los paros de producción, en esta área en

particular se cuenta con 192 horas pérdidas promedio al mes por paros

de producción, a lo equivale a 360,000 kilogramos promedio de producto

perdido.

Page 31: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

27

El retiro de escorias del horno GB-031 (dross) es una actividad inevitable

que se produce al momento de fundir. El operador retira estas escorias

con un cucharon hasta que el baño queda completamente libre de dross.

El problema de esta actividad es el esfuerzo lumbar que aporta el

operador al retirar el dross y verterlo en el contenedor de escorias.

PASO Nº2 Documentar la situación actual.

El 17 de Febrero se obtienen un documentado de todos los paros de

producción que se producen en 45 días con la ayuda de una pequeña

bitácora, en la cual nos refleja que la causa mayoritaria de paros de

producción de polvo de zinc es la limpieza debido al acumulamiento de

este mismo sobre las rejillas del cuarto colector. (Figura 5.1.1. Bitácora

de paros de Producción).

PARO DE PRODUCIÓN DE POLVO SHG Y PW del 1o. de Diciembre al 14 de Enero.

FECHA INICIO DE

PARO

FIN DE

PARO

HORAS TOTALES

DE PARO MOTIVO

2 de Diciembre 07:00 a. m. 10:00 p.

m. 15.00 Limpieza

5 de Diciembre 07:00 a. m. 09:00 p.

m. 14.00 Limpieza

7 de Diciembre 10:00 a. m. 04:00 p.

m. 6.00 Limpieza

10 de Diciembre 11:00 p. m. 01:40 a.

m. 1.40 Cambio de Crisol

12 de Diciembre 04:30 a. m. 02:00 p.

m. 9.30 Limpieza

16 de Diciembre 05:30 a. m. 10:15 p.

m. 16.45 Limpieza

18 de Diciembre 11:30 p. m.

Limpieza

Page 32: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

28

19 de Diciembre

09:25 a.

m. 9.55 Limpieza

20 de Diciembre 10:40a. m. 01:40 p.

m. 3.00 Mantenimiento

21 de Diciembre 07:00 a. m. 11:30 p.

m. 16.30 Limpieza

22 de Diciembre 07:00 a. m. 11:30 p.

m. 4.30 Cambio de Crisol

25 de Diciembre 07:00 a. m. 11:45 p.

m. 16.45 Limpieza

29 de Diciembre 05:30 a. m. 06:30 p.

m. 13.00 Limpieza

31 de Diciembre 07:00 a. m.

Limpieza

1 de Enero

08:00 a.

m. 25.00 Limpieza

6 de Enero 08:00 a. m. 08:30 p.

m. 12.30 Limpieza

9 de Enero 09:30 a. m. 01:20 p.

m. 3.50 Limpieza

11 de Enero 05:30 p. m.

Limpieza

12 de Enero

12:30 p.

m. 19.00 Limpieza

14 de Enero 09:00 a. m. 05:35 p.

m. 8.35 Limpieza

19 de Enero 07:00 a. m.

9:00pm Limpieza

Horas totales de

paro. 191:50 hrs

Horas totales de

paro por limpieza

167:50:00 Por limpieza

Figura 5.1.1. Bitácora de paros de producción.

Siendo un área que se caracteriza por ser el área más crítica del

departamento, ya que su producción es fundamental para el proceso de

purificación y para la obtención de cadmio. Es por eso que su

Page 33: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

29

producción debe de ser los 365 días del año, las 24 horas del día. Y

haciendo un análisis de la producción se obtiene que en promedio por

mes, los paros de producción son de 116 horas a causa de la limpieza

(Tabla 5.1.1).

Horas de

paro por

Limpieza

en 45 días

Horas de

paro

promedio

por mes

Horas de

paro con

limpieza

programada

Horas que

contiene

un mes de

31 días

168 116 31 744

Tabla 5.1.1

Tomando en cuenta que el área de polvo cuenta con una capacidad

promedio de producción de 15 toneladas por turno, lo que equivale a 45

toneladas de polvo PW o SHG producidos al día, tenemos que por hora

se produce 1,875 kilogramos de polvo PW o SHG.

Si se considera que en esta área se cuenta con 116 horas pérdidas

promedio al mes por paros de producción por limpieza, a lo equivale a

217,500. Kilogramos de producto perdido a causa de limpieza.

Se realiza una gráfica de impacto por paros de producción en el área de

Polvo de Zinc (Grafica 5.1.1. Impacto reflejado por paros de producción)

Grafica 5.1.1 Impacto reflejado por paros de producción.

Page 34: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

30

Se toma evidencia de la actual realización de limpieza por montículo de

polvo acumulado en el cuarto de atomización (GB-034) y cuarto de

colección (GB-035). Figura 5.1.1 Limpieza de Montículo en cuarto

colector y Figura 5.1.2 Polvo acumulado en el cuarto de atomización.

Figura 5.1.1 Limpieza de monticulo en cuarto colector.

Figura 5.1.2. Polvo acumulado en el cuarto de atomización.

Se anexa los formatos del actual procedimiento de trabajo para la

limpieza en el área de polvo. (ANEXO 9.4. PST LIMPIEZA EN ÁREA DE

POLVO).

Se toma evidencia de proceso al momento de retirar las escorias del

horno GB-031 identificando los riesgos ergonómicos al realizar esta

actividad (Figura 5.1.3 Retiro de escorias)

Page 35: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

31

(Figura 5.1.3 Retiro de escorias.)

PASO Nº3 Identificar las causas.

Una de las causas más notables por paros de producción es la limpieza,

ya que el polvo generado se va adhiriendo a las rejillas formando un

montículo de polvo e impidiendo que este llegue al tornillo helicoidal para

continuar su proceso. Una vez que se forma el montículo de polvo, este

se solidifica haciendo más complicada su extracción. La única manera

en que se remueve este montículo es rompiéndolo con un pico y

extrayéndolo por partes.

Esta actividad demora la producción con un promedio de 116 horas

promedio al mes y con una ocurrencia promedio de cada tercer día. Lo

que quiere decir que durante 16 horas, tres o cuatro veces por semana

no se produce polvo SHG o PW. Generando una perdida aproximada de

217,500kg en un mes de 31 días. VÉASE EN ANEXO 9.3. PST LIMPIEZA EN

EL ÁREA DE POLVO.

Esfuerzo Lumbar

Page 36: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

32

CAUSAS POR LAS QUE SE FORMA EL MONTICULO DE POLVO.

A. Por mala atomización.

B. crisol dañado.

C. Salpicaduras por crisol dañado.

D. Presión del aire menor a 6kg.

Otras causas por lo que se tiene un paro de producción es por

mantenimiento, caída de corriente, falla de bomba, falla de polipasto,

termopar abierto, etc. VÉASE EN ANEXO 9.2. MANUAL DEL OPERADOR DE

POLVO DE ZINC, FALLAS PRINCIPALES, PAG.30.

El horno GB-031 carece de puntos de apoyo para el retiro de escorias

(Dross) lo que provoca un cansancio severo en la zona lumbar para el

operador al terminar el turno.

PASO Nº 4 Desarrollar Soluciones.

Debido a que los paros de producción por limpieza son los más

recurrentes y su impacto en horas no productivas son de 116 horas

promedio en un mes, se le da preferencia a esta actividad elaborando

un programa de limpieza diaria.

Se implementará un programa de limpieza programada diaria con un

tiempo estimado de una hora.

a) El operador del tercer turno (11:00pm a 7:00am) deberá entregar

el área en paro total al final de turno para que el siguiente

operador realice una limpieza general en un lapso de una hora

todos los días de 7:00am a 8:00am.

b) Se tomara datos de cuantos días se puede trabajar el área de

polvo sin tener que parar por más de una hora.

Se diseña una rampa capaz de soportar hasta 6 toneladas de polvo para

facilitar el sopleteado de polvo y evitar que se acumule en una de las

orillas del cuarto de atomización, (Figura 5.1.1. Polvo acumulado en el

cuarto de atomización). Esta rampa está fabricada con placa de acero al

carbón de 2/8in y canal del mismo material de 3,1/8in x 1,1/2in. Todo

Page 37: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

33

con un espesor de .25in. véase en ANEXO 9.4. PLANO DE RAMPA PARA

CUARTO DE ATOMIZACIÓN.

Figura 5.1.1. Polvo acumulado en el cuarto de atomización.

Se diseña un punto de apoyo para que el operador para reducir el

esfuerzo ergonómico al retirar las escorias del horno GB-031 y evitará

que el operador tenga que esforzarse al cargar el cucharón lleno de

Dross para depositarlo en su respectivo contenedor reduciendo de esta

manera el riesgo ergonómico a una posible lesión, véase en ANEXO 3.

PLANO DE PUNTO DE APOYO.

El punto de apoyo consta de dos bases que soportan un tubo de tres

pulgadas, en el cual el operador puede apoyar el cucharon con el que

retira las escorias de dross, de esta manera se evita que el operador

cargue por completo el cucharon y solo aplique una fuerza proporcional

al otro extremo del cucharón, además de que el operador puede trabajar

con la espalda erguida sin afectar su ergonomía.

Page 38: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

34

PASO Nº5 Implementar Soluciones.

Con autorización del superintendente y una plática con supervisores y

operadores del área se concientizará del impacto que se logrará con

dichas mejoras.

Se contará con el apoyo del personal de mantenimiento para realización

de la rampa y el punto de apoyo para retiro de escorias.

Se realizarán pruebas por 15 días y se tomara el tiempo exacto de cada

limpieza diaria, esperando que el tiempo estimado de limpieza sea de

una hora o menos.

PASO Nº6 Estandarizar Soluciones.

Se agregará el nuevo método correcto para la extracción de escorias del

horno GB-031 a los procedimientos seguros del trabajo.

Se agregará el nuevo plan de limpieza a los PST.

Se propone incluir este nuevo método de limpieza al manual del

operador especial.

Supervisar el correcto seguimiento del nuevo programa de limpieza.

PASO Nº7 Determinar Pasos Siguientes

Una vez estandarizados las propuestas de mejora, continuar con la

filosofía de mejora continua.

Identificar el siguiente cuello de botella para atacar.

Desarrollar una metodología para solución de problemas.

Realizar pruebas.

Estandarizar.

Page 39: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

35

5.2 CRONOGRAMA

INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V.”

GRUPO MÉXICO

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE MEJORAS ENAREA DE POLVO

RESPONSABLE: EDUARDO GONZÁLEZ TORRALBA

FECHA DE INICIO: 04 DE ENERO DEL 2016 FECHA FINAL: 8 DE ABRIL DEL 2016

Ing. Manuel Núñez Ramírez

Page 40: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

36

5.3 Descripción de las actividades

1. Hacer un análisis visual de detención en área a mejorar.

Se observó el área asignada a trabajar para hacer un análisis visual e

identificar todas las posibles fallas que pudieran afectar el proceso tanto

como el producto sin dejar a un lado al operador.

Una de estas fallas más recurrentes que se identificaron son los

paros de producción.

I. Por crisol dañado

II. Por limpieza

III. Por mantenimiento

Cansancio en la zona lumbar causado por el retiro de escorias

véase en Figura 5.3.1. Retiro de escorias del horno GB-031.

Figura 5.3.1. Retiro de escorias del

horno GB-031.

En esta actividad se implementa el paso número uno de la metodología

¨LOS SIETE PASOS PARA LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA¨

descrita anteriormente, (pág. 26, Desarrollo del Problema).

Esfuerzo Lumbar

Page 41: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

37

2. Realizar un historial por paros de producción de 45 días.

Observando la bitácora actual del área se realiza un historial donde se

registraron todos los paros de producción para de esta manera poder

atacar el problema más recurrente y así identificar cual es el problema

más frecuente. Donde esta nos servirá para tener un registro de las

fallas que se tienen en 45 días. Véase en la Pág.27, figura 5.1.1 Bitácora

por Paros de Producción.

Para esta actividad fue necesario realizar un Pareto de 80-20 para

identificar con más certeza la falla que reflejaría un mejor resultado al

atacarlo, donde sí se ataca el 20% del problema se estima una solución

del 80% a todos los problemas presentados en el área. Véase en

TABLA 5.3.1 PARETO PARA TOMA DE DECISIONES.

PARETO PARA TOMA DE DECISIONES

PROBLEMA OCURRENCIA

EN 45 DIAS

PORCENTAJE

DE

OCURRENCIA

PORCENTAJE

PARA

ATACAR

Paro por limpieza 18 85.7% 25%

Paro por crisol

dañado

2 9.5%

75%

Paro por

mantenimiento

1 4.7%

Paro por falta de

personal

0 0%

Total 21 100% 100%

TABLA 5.3.1 PARETO PARA TOMA DE DECISIONES

3. Obtener tiempos de la realización de limpieza de 45 días.

Una vez que se identificó el problema principal, se observó

detenidamente la manera en la que este se desarrollaba y el impacto

que ocasionaba en la producción. Obteniendo los tiempos de cada

Page 42: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

38

limpieza se notó el verdadero impacto que ocasiona esta muda y las

ventajas que se tendrían al atacar este problema.

PUNTOS OBSERVADOS EN LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA EN

CUARTO DE ATOMIZACIÓN.

La limpieza de esta área es exclusivamente en el cuarto de

atomización.

Esta actividad se realiza con la ayuda de un pico y pala.

La limpieza se realiza sólo cuando se acumula demasiado polvo

en el cuarto de atomización, formando un montículo de polvo

sólido, muy difícil de extraer.

Se usa una lanza con aire comprimido para verter el polvo suelto

que se acumula en el cuarto de atomización. (Figura 5.3.2

Montículo de Polvo y Polvo acumulado en el cuarto de

atomización).

Figura 5.3.2 Montículo de Polvo y Polvo acumulado en el cuarto de

atomización.

El tiempo promedio de la realización de la limpieza en esta área

es de 14 a 16 horas. Las cuales se pretenden reducir con un

programa de limpieza y con la adaptación de una rampa para

evitar que se acumule el polvo en dicha área.

Page 43: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

39

4. Realizar un programa de limpieza basado en el historial obtenido.

Se realizó un programa de limpieza.

Se realiza un programa de limpieza que consta de los siguientes pasos:

Cuadro 5.3.1 Programa de Limpieza

Cuadro 5.3.1. Programa de Limpieza

Con dicho programa y con la ayuda de una rampa adaptada el cuarto de

atomización se pretende reducir el tiempo de limpieza de 116 promedio

al mes a 31 horas aproximadas.

5. Presentar el nuevo programa de limpieza a supervisores, jefe de área y

superintendente.

Se presenta el nuevo programa de limpieza con el Ingeniero Manuel

Núñez, Superintendente del departamento de Fusión y Moldeo, donde

se concientiza el impacto que puede llegar a tener los paros de línea y

se notifica sobre el problema más recurrente en esta área. De esta

manera se elabora un pequeño programa de limpieza disminuyendo

considerablemente las horas de paro de producción por limpieza.

6. Programar limpieza para obtener medidas del área.

Con los datos históricos obtenidos se calcula el próximo paro por

limpieza el cual se efectuó el 18 de Enero del 2016 a las 3:00 am.

7. Medir el área a mejorar para obtener Lay Out.

INICIO 7:00AM-8:00

TODOS LOS DÍAS

1. NOTIFICAR AL DEPARTAMENTO

DECOMPRESORES

2. REALIZAR LIMPIEZA EN REJILLAS

3. SOPLETEAR POLVO ACOMULADO EN CUARTO DE

ATOMIZACIÓN

4. SOPLETEAR POLVO ACOMULADO POR DE BAJO DE

REJILLAS.

Page 44: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

40

8. Dibujar lay out del área a mejorar.

Se consideró el tamaño del horno GB-031 y las dimensiones del cuarto

de atomización para diseñar una rampa y un punto de apoyo que

facilitarán el proceso (limpieza de rejillas y retiro de escorias) y reducirán

el tiempo de efectuarlos.

9. Diseñar planos de mejoras.

Una vez obtenidas las medidas al área a mejorar se empiezan a dibujar

los planos de las herramientas que facilitarán el trabajo.

10. Obtener una lista de materiales

Las herramientas que se diseñaron fueron en base a las materias con

los que cuenta la empresa. De esta manera no se realizará un gasto

extra y el cual se podrá aprovechar la mano de obra con la que ya

cuenta esta misma.

Los materiales utilizados se muestran en la siguiente tabla. Tabla 5.3.1.

Lista de Materiales.

MATERIAL DESCRIPCIÓN USO

PLACA DE ACERO AL

CARBÓN

2/8 PULGADAS DE

ESPESOR

RAMPA PARA

POLVO

CANAL DE U 3,1/8 x 1,1/2 plg,

ESPESOR 2/8 plg

RAMPA PARA

POLVO

PTR 3X4 PULGADAS PUNTO DE

APOYO

PLACA DE ACERO AL

CARBÓN

½ PULGADA PUNTO DE

APOYO

TUBO 3 PULGADAS PUNTO DE

APOYO

Tabla 5.3.1. Lista de Materiales.

11. Crear las mejoras con ayuda de personal del mantenimiento.

A pesar de la disposición del personal, cabe mencionar que el tiempo de

fabricación de estas herramientas esta pospuesta para a finales del mes

de abril a causa de la carga de trabajo del personal de mantenimiento.

Page 45: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

41

12. Realizar limpieza general en el área a trabajar para montar rampa.

Esta etapa no se pudo completar por falta de disposición por parte del

departamento de mantenimiento.

13. Empezar con el nuevo programa de limpieza en forma de prueba.

Se realiza las pruebas de limpieza sin la mejora de la rampa cuyos

resultados son redactados en dicho apartado.

Page 46: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

42

6. Resultados

6.1. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA.

Las herramientas de mejora quedan pendientes por parte del departamento de

mantenimiento, debido a la carga de trabajo.

El programa de limpieza da como resultado un tiempo estimado de 2 horas.

Lo que arroja que en un mes de 31 días se tendría un impacto de 62 horas no

productivas al mes a causa de la limpieza.

Si se considera el problema anterior era el paro de producción de 116 horas

promedias en un mes de 31 días se cuenta con una reducción de 85 horas.

Tomando en cuenta que un mes de 31 días cuenta con 744 horas, tenemos

que el impacto no-productivo anterior era de 15.59% y actualmente mejorado al

8.33%. Con una mejora del 1.07% en producción, quedando de esta manera

el área con un impacto no-productivo del 7.26%.

Ahora si se refleja este impacto de mejora en tonelaje producido, se tiene que

en el mes se debería producir 1, 395.00 toneladas de polvo. Se producían

1,177.5 toneladas de polvo con 116 horas de paro al mes. Y con el nuevo

programa de limpieza se producirán actualmente 1,235.395 toneladas al mes.

Esto significa que con el nuevo programa de limpieza se producirán 57.895

toneladas más, a lo que equivale un aumento a un amento en la producción al

7.26%. Esto sin contar que la limpieza del área se realizará con la rampa para

la facilitación para el sopleteado en el cuarto de atomización.

Page 47: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

43

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIÓN.

La empresa se mostró de una manera muy accesible, a cualquier

recomendación. Algunas de las mejoras propuestas se anexaron en proyectos

pendientes como lo fue la rampa para facilitar el sopleteado en el cuarto de zinc

y el punto de apoyo para el retiro de escorias del horno GB-031 para mejores

resultados.

No cabe mencionar que cualquier idea pueden resultar repuestas

extraordinarias y nunca se debe de cerrar la mente a cualquier propuesta, solo

haría falta analizar el impacto que se obtendrían de esta y el costo de su

aplicación.

7.2. RECOMENDACIONES

El KAIZEN como forma única de ver las cosas puede ayudar a las empresas a

descubrirse a sí mismas y no buscar el éxito afuera.

Toda empresa necesita construir su propio KAIZEN, descubrirse a sí misma,

reconocer que debe cambiar y a partir de ahí ir aplicando todas las

herramientas y técnicas modernas que le ayudarán a facilitar el cambio que

anda buscando sin nunca dejar afuera la voz de la experiencia que es el

operador.

Page 48: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

44

8. BIBLIOGRAFÍA

ALVARADO A. E, A. (2011) Propuesta metodológica para la reducción

de desperdicios en la empresa “US Techonologies”. INSTITUTO

POLITECNICO NACIONAL México DF.

http://www.virtual.sepi.upiicsa.ipn.mx/tesis/TESISErnestoAlvarado.pdf

VILANA A. J,R. (2010-2011) Fundamentos del Lean Manufacturing.

Venezuela.

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:75259/componente75258.pdf

DEL CASTILLO R. F, D. (2009) Faculta de Estudios Superiores Cautitlán

Izcalli, México D.F. Pag.7

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/pagina_ingenieria/mecanica/mat/mat_mec/m

4/manufactura%20esbelta.pdf

Page 49: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

45

9. ANEXOS

ANEXO 9.1. PST PRODUCCIÓN DE POLVO DE ZINC.

ANEXO 9.2. MANUAL DEL OPERADOR DE POLVO DE ZINC.

Page 50: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

46

ANEXO 9.3. PST LIMPIEZA EN AREA DE POLVO.

Page 51: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

47

ANEXO 9.4. RAMPA PARA CUARTO DE ATOMIZACIÓN.

Page 52: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN AREA DE PRODUCCIÓN DE …

48

ANEXO 9.5. PUNTO DE APOYO PARA RETIRO DE ESCORIAS PARA

HORNO GB-031.