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72.99 Trabajo Profesional de la Ingeniería Industrial RESUMEN - 1 - Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería 72.99 - Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial “Evaluación técnico económica de una nueva logística para el procesamiento del suero de queso mediante la instalación de una planta de secado en Trenque Lauquen” Rubro: Industria Alimenticia Empresa: MASTELLONE HERMANOS S.A. Integrante: Federico Carpineta Padrón N° 79.229 JTP: Ing. Gustavo Medrano Docente: Ing. Pablo Rattel TP N°: Año 2009

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72.99 – Trabajo Profesional de la Ingeniería Industrial RESUMEN

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Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería

72.99 - Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial

“Evaluación técnico económica de una nueva logística para el procesamiento del suero de queso mediante la

instalación de una planta de secado en Trenque Lauquen”

Rubro: Industria Alimenticia

Empresa: MASTELLONE HERMANOS S.A.

Integrante:

Federico Carpineta Padrón N° 79.229

JTP: Ing. Gustavo Medrano Docente: Ing. Pablo Rattel

TP N°:

Año 2009

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RESUMEN

1 – ORIGEN DEL TRABAJO

El presente trabajo se realizó en la empresa Mastellone Hnos. dentro del área

productiva dedicada a la elaboración del suero de queso en polvo.

El suero de queso es un subproducto líquido de la producción de quesos. Su

generación es del orden del 90% del volumen de leche utilizada, de modo que se generan

grandes volúmenes de suero, en el orden de 9 toneladas de suero por tonelada de queso

producido.

El suero de queso es rico en proteínas, ya que retiene el 18% de las proteínas de la

leche. Por esta razón, se lo utiliza entre otras cosas como sustituto de la leche descremada en

polvo, fuente de proteínas, e ingrediente en la fabricación de diversos productos alimenticios.

En este trabajo se analizó el sistema logístico actual desde la generación de la materia

prima hasta la elaboración del producto final. Analizando esta logística surgen un número de

puntos en los que es posible trabajar para obtener una importante posibilidad de mejora con

el objetivo de reducir significativamente los costos involucrados.

El 82% de la carga transportada es agua (1.250.000 kilos de agua mensuales)

Gran distancia entre el origen del suero de queso y el lugar de procesamiento (La

distancia que separa la planta generadora y la planta de secado es 400 km.)

Altos costos logísticos ($50.000 diarios sería el costo de transportar todo el suero

generado hasta la planta de secado)

Necesidad de procesar mayores volúmenes de leche

El proyecto tiene como objetivo reducir los altos costos logísticos actuales. Para esto se

busca eliminar transportes de productos semielaborados, con alto contenido de agua, a través

de largas distancias para poder procesarlos. Esto se logra procesando el suero de queso en el

lugar en el que es generado.

El objetivo principal del trabajo es eficientizar la logística actual. Con este fin, se

propone procesar el suero de queso en el lugar de origen instalando una planta de secado tipo

spray en Trenque Lauquen, denominada Planta VI.

La Empresa cuenta con 3 plantas productoras de queso, pero se elige Trenque

Lauquen como lugar para instalar la nueva planta de secado ya que la Quesera que funciona

allí genera el 80% del suero total generado por la Empresa.

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Esquema logístico propuesto

La línea verde indica el camino del suero de queso desde la Planta Leubucó (sin

concentrar - 6%ST), la línea amarilla el del suero desde la Planta Canals, concentrado al 18%

ST, y la línea azul muestra el trayecto del suero de queso en polvo, secado en la nueva Planta

VI, hasta el Puerto de Zarate para su posterior despacho hacia Brasil.

Con este proyecto se logra el transporte de producto terminado (en polvo) directo a

puerto de exportación, lográndose así un ahorro del 80% en los costos logísticos

involucrados.

Esquema Actual Esquema Propuesto

Tipo de Camión

Cantidad Costo Cantidad Costo

Termo 6 $ 13.440 0 $ 0

Semi playo 1 $ 1.440 1 $ 2.875

Total 7 $ 14.880 1 $ 2.875

Actualmente, se están despachando aproximadamente 8 contenedores por semana con

Suero de Queso en polvo, entre las marcas Fortuna y Leitesol, con destino Brasil. Para este

volumen, el esquema logístico propuesto implicaría un ahorro de $ 90.040 por semana. Este ahorro

anualizado sería del orden de $ 5.000.000.

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Y = - 509030 + 569 x X1 + 21613,6 x X2

2 – ESTUDIO DE MERCADO

Dado que el suero de queso proviene de la producción de quesos, para proyectar su

demanda se estima la demanda de quesos en sí, considerando como principales variables la

población y el PBI. La población debido a que el queso es un alimento esencial en la

alimentación de las personas, y su demanda es principalmente vegetativa, aumentando esta

al incrementarse la población. El PBI es una variable a tener en cuenta ya que al

incrementarse permite acceder a quesos de mayor valor como los quesos de pasta dura.

Se consideró un período de 13 años (1989-2001) para los datos, dejando afuera los

años de la crisis para evitar datos distorsivos. El modelo utilizado es el de Regresión Lineal

Múltiple, siendo la población la variable X1 y el PBI X2. Como resultado se obtuvo la siguiente

formula para estimar la demanda de quesos.

Considerando como hipótesis que se mantiene el market share actual de la Empresa

en quesos, proyectamos la producción de queso por tipo de pasta, y por ende la generación

de suero de queso resultante.

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El principal mercado para el suero de queso para Mastellone Hnos es Brasil. En Brasil

la Empresa cuenta con una filial del Grupo llamada Leitesol. Leitesol se lleva el 100% del

suero secado.

El suero de queso en polvo es usado como en la fabricación de alimentos lácteos,

productos cárnicos, panificados, productos de confitería y bebidas. Su aplicación es como

ingrediente para el agregado de proteínas.

Producción de Suero

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

año

ton

ela

da

s

Total

Quesos pasta dura

Quesos pasta semidura

Quesos pasta blanda

PROYECCION

Producción de Suero

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

año

ton

ela

da

s

Total

Quesos pasta dura

Quesos pasta semidura

Quesos pasta blanda

PROYECCIONPROYECCION

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3 – ESTUDIO TÉCNICO

A continuación se procede a definir la Planta de Secado VI. El proceso de

concentración y secado de suero de queso consiste en:

1. Recepción de materia prima – Suero de queso 18% ST

2. Almacenamiento en tanques refrigerados (4-6ºC)

3. Concentración en evaporador y flash cooling posterior.

4. Cristalización. Sistema de alimentación y bombeo al

spray

5. Secador tipo Spray

6. Post tratamiento – lecho fluidizado vibrador.

7. Almacenamiento de polvo

8. Línea de envasado de polvo en bolsas de 25 kilos.

En función de esto, los equipos críticos a dimensionar son

- Evaporador – Película descendente de 4 efectos

- Enfriador flash

- Tanques de cristalización

- Secador (incluye el Spray y el vibrofluidificador)

Las capacidades de estos equipos se definen a partir de la capacidad de generación de

suero de queso de las plantas queseras y del consumo de suero de queso concentrado en

otros procesos de de la Empresa (producción de Ricotta).

Trenque Lauquen = 525.600 Kg/día Canals = 60.000 Kg/día Lebuco = 70.500 Kg/día Ricotta = -175.000 Kg/día

Capacidad de secado

teórica Planta VI: 500.000 kg/día

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A partir del volumen a procesar se realiza un balance de masas para cada uno de los

equipos para la obtención de la capacidad de procesamiento y de producción de la planta.

Alimentación Concentración Evaporación Concentrado Concentración

[kg/h] inicial [kg/h] [kg/h] final

Evaporador 23.500 18,0% 15.579 7.921 53,4%

Flash cooler 7.921 53,4% 230 7.691 55,0%

Critalización 7.691 55,0% 0 7.691 55,0%

Spray 7.691 55,0% 2.991 4.700 90,0%

Lecho fluidizado 4.700 90,0% 362 4.338 97,5%

De este balance de masas obtenemos que la planta tendrá una capacidad real de

procesamiento de 493.500 kilogramos por día de suero de queso al 18% de sólidos totales, y

una capacidad de producción de 91 toneladas por día de suero de queso en polvo.

Los equipos son provistos por NIRO A/S. Esta empresa es la líder mundial en esta

tecnología de secado, siendo la que instaló las 5 plantas de secado con las que actualmente

cuenta Mastellone Hnos. La modalidad de la contratación de NIRO A/S es de tipo llave en

mano.

Por otro lado, también se dimensiona el depósito para

almacenamiento y expedición de producto terminado. El

dimensionamiento se hace de modo de que tenga la capacidad

para almacenar una semana de producción continua. El resultado

es un depósito de 26,2 m x 55 m y una altura de 7 metros. La

superficie es de 1441m2 y una capacidad para 512 posiciones, es decir, 717 toneladas de

suero de queso en polvo.

La planta será instalada en el

terreno que Mastellone Hnos. que posee

en Trenque Lauquen, donde se

encuentra la planta procesadora de

quesos. El lugar físico donde se instalará

se define de modo que se encuentre a la

menor distancia posible de los tanques

de almacenamiento de suero de queso

concentrado, de modo de necesitar la

menor cantidad de cañerías para

transportar el suero a ser secado en la

planta. La planta contará con una

superficie proyectada al piso de 1.972

m2.

Planta productora

de quesos

Planta de

Osmosis

Inversa

Planta

Clasificadora de

leche (5 Bahías)

Ruta Nacional

N°5

Tanques de

almacenamiento

de suero

23,5 m

23 m

Planta VI -

Superficie

proyectada

Planta VI –

Envasado,

depósito y

expedición

55 m

26,2

m

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4 – ANALISIS DE COSTOS

En función de los equipos dimensionados, se plantea la inversión inicial para la Planta

VI:

Concepto Costo Incidencia

Evaporador $ 2.000.000 24%

Tanques de cristalización $ 525.000 6%

Cámara de secado Spray $ 2.000.000 24%

Lecho fluidizado vibrador $ 900.000 11%

Envasadora Avapac $ 1.500.000 18%

Equipos autoelevadores $ 162.000 2%

Estanterías Deposito $ 120.000 1%

Montaje eléctrico $ 75.000 1%

Obra civil $ 1.182.755 14%

Total $ 8.464.755 100%

Por otro lado, se calculan los costos operativos de la Planta VI. Para plantear los costos

operativos de forma gráfica se estima cada uno de ellos y su incidencia dentro del costo total

para la producción equivalente a un contenedor de 40 pies completo, es decir 25 toneladas de

suero de queso en polvo. De esta forma, se obtiene la siguiente estructura de costos.

Rubro Costo Incidencia

Remuneraciones $ 1.479 15%

Energía $ 2.838 28%

Insumos productivos $ 2.667 26%

Mantenimiento y Repuestos $ 142 1%

Suministros $ 75 1%

Costo logístico $ 2.875 29%

Total $ 10.076 100%

El mismo análisis para la actual Planta de secado IV resulta en un costo total para la

misma producción de $22.223. Se concluye entonces que con el proyecto se obtiene un

ahorro del 55%, siendo el principal ahorro los costos logísticos.

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5 – ANÁLISIS FINANCIERO

Para el análisis financiero se recopilaron los costos involucrados en el proyecto y la

inversión a realizar para poder conocer así el flujo resultante del negocio.

Los costos tenidos en cuenta para la evaluación del proyecto han sido aquellos

marginales, es decir aquellos en los que no se incurriría de no realizarse el proyecto. Los

mismos han sido: Costos Operativos: Mano de obra, Energía, Mantenimiento y Suministros.

También se tuvo en cuenta el aumento de capacidad de secado de leche en polvo

obtenido a partir de la instalación de la planta de secado exclusiva para suero de queso. Esto

implica un ingreso adicional al proyecto. La capacidad liberada es de 60 toneladas días, las

cuales serían aprovechadas en los meses de mayor ingreso de leche. Del análisis se

desprende que se podrían secar en el primer año 2200 toneladas más, con un valor

aproximado de 5.5 millones de dólares.

Se realizó entonces el análisis del negocio integral, tomando en cuenta todos sus

componentes. De ahí se desprenden las siguientes conclusiones:

La inversión inicial se realiza en el Año 0.

Con los supuestos en el estudio de mercado, los costos y los ahorros analizados, se

pudo realizar un flujo de fondos, del cual se obtuvo como resultado:

Recupero Inversión: 4 años

Cabe destacar que para el calculo del VAN se han tomado posiciones prudentes y

conservadoras, como una proyección de solo 10 años para el flujo de fondos. A pesar de esto

se ha obtenido un resultado promisorio para el proyecto.

TIR 28%

VAN (20%) $ 2.377.740

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Para el planteo del flujo de fondos se tomo la inversión inicial en el año 0, la cual

incuye la inversión de los equipos de la planta, la obra civil (incluidas cañerías) de la planta y

el depósito, las estanterías y equipamiento para movimiento de materiales.

Se plantean dos fuentes de ingresos al proyecto, una es el ahorro logístico obtenido, y

el otro es el ingreso de fondos por el aumento de capacidad de secado de leche en polvo en la

actual Planta de Secado IV.

A su vez, se plantean los costos operativos de la nueva Planta VI y los costos

marginales del aumento de capacidad de la actual Planta IV.

Con respecto a las retenciones, actualmente la exportación de leche en polvo está libre

de ellas.

Se observa que el proyecto genera 2 millones de dólares en el primer año que la

planta se encuentre operativa. Este valor se incrementa a lo largo de los años en función de

que el ahorro logístico obtenido se incrementa a causa de los incrementos en los volúmenes

de suero de queso a transportar, y también, a los mayores ingresos por la mayor capacidad

de secado de leche en polvo obtenida gracias al proyecto.

Cash Flow ProyectoAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Inversión -8.464.755 - - - - - - - - - -

Ahorro logístico - 1.630.752 1.719.881 1.798.997 1.873.083 1.936.507 2.000.593 2.065.357 2.130.839 2.197.034 2.263.959

Costos operativos Pta VI - -1.055.503 -1.081.877 -1.105.288 -1.127.210 -1.145.978 -1.164.941 -1.184.105 -1.203.482 -1.223.069 -1.242.873

Ingreso por LEP - 5.460.000 6.240.000 7.020.000 7.800.000 8.580.000 9.360.000 10.140.000 10.920.000 11.700.000 12.480.000

Costos operativos LEP -3.369.600 -3.850.971 -4.332.343 -4.813.714 -5.295.086 -5.776.457 -6.257.829 -6.739.200 -7.220.571 -7.701.943

Retenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto a las ganancias -668.858 -795.343 -919.359 -1.042.137 -1.162.286 -1.282.599 -1.403.079 -1.523.736 -1.644.569 -1.765.581

Cash Flow -8.464.755 1.996.791 2.231.690 2.462.007 2.690.022 2.913.157 3.136.595 3.360.344 3.584.421 3.808.824 4.033.562

Acumulado -8.464.755 -6.467.964 -4.236.274 -1.774.268 915.754 3.828.911 6.965.507 10.325.851 13.910.272 17.719.096 21.752.659

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

lare

s

Cash Flow

Cash Flow Acumulado

Punto de equilibrio

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Con estos resultados se realizó una serie de análisis de las variables, para conocer los

riesgos del negocio. Resultó que, al hacer un análisis de sensibilidad, el VAN se ve

mayoritariamente afectado por los incrementos en los costos logísticos y en el precio de la

leche en polvo, siendo en estos tiempos esto positivo para el proyecto, ya que la expectativa

para ambas variables es que se incrementen.

-$ 4.000.000

-$ 2.000.000

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Análisis de sensibilidad

Costos logístico Inflación Tipo de Cambio Precio Leche en Polvo

6 – CONCLUSION

Se concluye que el proyecto es factible y prometedor, con un tiempo de repago de

mediano plazo que le generará grandes beneficios a la Empresa, especialmente teniendo en

cuenta que se ha tenido una posición conservadora para su análisis, particularmente en el

plazo en el que se analiza el proyecto.

Más allá de esto, el contexto socioeconómico del país debe ser favorable. Para ello, se

recomienda la realización el proyecto propuesto en un marco de estabilidad no solo

económica, sino política en sí, dándole seguridad jurídica para la inversión a los accionistas de

la Empresa.

Datos de autor

Nombre y Apellido Federico Carpineta Fecha de nacimiento 18 / 09 / 1979 Dirección de mail [email protected] Últimos 2 años de experiencia laboral Mastellone Hnos SA