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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUIMICA
CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
“DISEÑO DE UN MANUAL BASADO EN LAS 5´S EN EL TALLER COMERCIAL DE
SUMINISTRO INDUSTRIAL, CIUDAD DE GUAYAQUIL”
AUTORES:
GENESIS ESTEFANIA SOLORZANO CEVALLOS
MERCEDES MISHELLE VERA GUERRERO
TUTOR:
ING. FRANKLIN LÓPEZ ROCAFUERTE
GUAYAQUIL, JUNIO, 2020
ii
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUIMICA
TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR
POR EL TÍTULO DE:
INGENIERA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
“DISEÑO DE UN MANUAL BASADO EN LAS 5´S EN EL TALLER COMERCIAL DE
SUMINISTRO INDUSTRIAL, CIUDAD DE GUAYAQUIL”
AUTORES:
GENESIS ESTEFANIA SOLORZANO CEVALLOS
MERCEDES MISHELLE VERA GUERRERO
TUTOR:
ING. FRANKLIN LÓPEZ ROCAFUERTE
GUAYAQUIL, JUNIO, 2020
iv
ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO: DISEÑO DE UN MANUAL BASADO EN LAS 5`S EN EL TALLER COMERCIAL DE SUMINISTRO INDUSTRIAL, CUIDAD DE GUAYAQUIL
AUTOR(ES) (apellidos/nombres): SOLORZANO CEVALLOS GÈNESIS ESTEFANIA VERA GUERRERO MERCEDES MICHELLE
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) (apellidos/nombres):
TUTOR: LOPEZ ROCAFUERTE FRANKLIN VICENTE
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD/FACULTAD: INGENIERIA QUIMICA
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ING. EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
GRADO OBTENIDO: ING. EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
FECHA DE PUBLICACIÓN: Marzo 2020 No. DE PÁGINAS: 133
ÁREAS TEMÁTICAS: CALIDAD
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras claves: Diagrama de flujo, diagrama de Gantt, manual, metodología de las 5´S. Keywords: Flowchart, Gantt, manual, 5'S methodology.
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis del problema mediante el uso de un diagrama de flujo del proceso de producción y capturas fotográficas de las anomalías que se presentaban en la ejecución de las acciones del proceso referido y que tenían relación con las fases de la metodología de las 5`S. Con el apoyo de esta técnica se identificaron las actividades que generaban desperdicios, residuos y que no agregaban valor al producto final. Seguidamente, se aplicó el Diagrama de Ishikawa, técnica básica para la gestión de la calidad, con la finalidad de determinar las causas sustantivas y secundarias que sustentaban el problema abordado en esta pesquisa. Es conocido que la metodología de las 5`S es una técnica japonesa que permite agrupar una sucesión de actividades que se ejecutan con el objetivo de establecer condiciones seguras de trabajo, ejecución de labores de forma sistematizada y, adicionalmente, optimizar el uso de los recursos de la empresa. Como corolario de esta investigación se realizó como propuesta la elaboración de un plan de capacitación, un plan de mantenimiento preventivo de maquinarias, equipos e instrumentos de control, el lay out de las áreas operativas del taller, el organigrama, uso sugerido de señaléticas, un manual de procedimientos operativos basado en la Metodología de las 5,`S y el diagrama de Gantt, respectivamente. Es importante destacar que este manual contiene procedimientos, instructivos de trabajo y formatos, basado en cada una de las categorías de la metodología de las 5’S, tomando en cuenta, las evidencias de la problemática y las necesidades reales del taller.
ADJUNTO PDF: SI X NO
CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0969773035 0996229224
E-mail: [email protected]
CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:
Teléfono:
E-mail:
ix
AGRADECIMIENTO
En primer lugar, agradezco a Dios por darme la oportunidad de concederme salud,
vehemencia, fuerza y la capacidad para alcanzar todas las metas que he propuesto en mi vida,
logrando así culminar mi etapa educativa en esta prestigiosa institución; pero sobre todo por
haberme dado la vida por medio de un ser tan excepcional como lo es mi madre Marisol
Cevallos, gracias a ella soy lo que soy actualmente, gracias a sus oraciones a pesar de la
distancia y su motivación y esmero para brindarnos toda la ayuda posible haciéndose participe de
los logros de sus hijas; aquella mujer que se ha sacrificado día y noche por darnos todo y por ser
el pilar fundamental e incondicional en mi formación espiritual, personal y profesional.
Un agradecimiento especial a mi familia y amigos por su apoyo incondicional, por ser parte
de mi proceso y en este momento parte de dicho logro. Las palabras no serán suficientes para
declarar mi cariño, aprecio y gratitud.
A mi compañera de tesis Mercedes Vera, por su paciencia y confianza depositada en la
elaboración de este proyecto de tesis.
Al Ing. Franklin López, quien fue mi docente, mi tutor de prácticas preprofesionales y tutor de
trabajo de titulación, agradezco su apoyo, motivación constante y contribución con sus
conocimientos logrando así, ganarse el respeto y cariño.
Genesis Estefanía Solorzano Cevallos
x
AGRADECIMIENTO
Llegar hasta este proceso me costó mucho, pasé por tantas cosas a lo largo de mi carrera
universitaria. A pesar de todo conocí personas maravillosas quienes se convirtieron en mis
verdaderos amigos, con los que batallamos a diario para aprobar cada una de las materias, los
cual generó momentos y anécdotas inolvidables.
Gratitud es a cada uno de mis docentes que fueron parte de este proceso desde el
preuniversitario hasta la tesis, por compartir sus conocimientos y por la paciencia brindada a
cada uno de nosotros.
Agradecerle al Ing. Franklin López por la confianza, el apoyo y la paciencia que nos brindó a
lo largo de todo el proceso de la tesis.
Mercedes Michelle Vera Guerrero
xi
DEDICATORIA
El presente proyecto de titulación se lo dedico a Dios quien me brindo las fuerzas necesarias
cada día, ayudándome a seguir adelante y lograr esta meta propuesta.
También al esfuerzo, perseverancia y confianza que ha depositado en mí, mi madre la cual
tiene toda mi admiración, este éxito en mi vida no logra pagar todo lo que ella ha hecho por mí,
pero estoy segura de que todas las victorias y éxitos que tenga, soy un orgullo para ti.
A mis hermanos, familia y amigos que me han brindado su apoyo y motivación para ser una
mejor persona.
Genesis Estefanía Solorzano Cevallos
Este trabajo está dedicado primordialmente a Dios, por darme fe, fuerzas y la motivación
necesaria para avanzar a diario y poder alcanzar mi pronta meta. Mis padres máximo y mercedes
quienes han sido mi fortaleza de seguir adelante y luchar cada día por lo que quiero, y a todas las
personas que han estado a mi lado aconsejándome para no rendirme, gracias por todo.
Mercedes Michelle Vera Guerrero
xii
TABLA DE CONTENIDO
ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................................................ iii
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA .......................................... iv
ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE
LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ............................................................................... v
ANEXO VII._ CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................................................... vi
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........... vii
ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR .................................................................. viii
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... ix
DEDICATORIA ............................................................................................................................ xi
INDICE DE FIGURA ................................................................................................................. xvii
INDICE DE ANEXO ................................................................................................................. xviii
RESUMEN .................................................................................................................................. xix
ABSTRACT .................................................................................................................................. xx
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1
CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 3
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 3
1.1.1 Diagrama de Ishikawa ........................................................................................................ 6
1.1.2. Pronóstico .......................................................................................................................... 9
1.1.3. Control del pronóstico ..................................................................................................... 10
1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA .......................................... 10
1.2.1. Formulación del problema ............................................................................................... 10
1.2.2. Sistematización del problema .......................................................................................... 10
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 11
1.3.1. Objetivo general .............................................................................................................. 11
1.3.2. Objetivos específicos ....................................................................................................... 11
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... 11
1.4.1. Justificación teórica ......................................................................................................... 11
1.4.2. Justificación metodológica .............................................................................................. 12
1.4.3. Justificación práctica ....................................................................................................... 12
1.5. DELIMITACIÓN ............................................................................................................... 13
1.6. PREMISA .............................................................................................................................. 13
1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES............................................................. 13
xiii
CAPITULO II ............................................................................................................................... 15
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 15
2.2 MARCO TEÓRICO................................................................................................................ 19
2.2.1 Metodología de las 5’s ...................................................................................................... 19
2.3 MARCO CONTEXTUAL ...................................................................................................... 24
2.4. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................... 25
2.5. MARCO LEGAL ................................................................................................................... 29
CAPITULO III .............................................................................................................................. 30
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................... 30
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 30
3.3 METODOLOGÍA ................................................................................................................... 32
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ................................................... 32
Encuesta ..................................................................................................................................... 34
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................. 34
3.5.1. Población ......................................................................................................................... 34
3.5.2. Muestra ............................................................................................................................ 35
Censo ......................................................................................................................................... 35
Resultados y tabulaciones de las encuestas realizadas al personal de Tacosi ........................... 36
Análisis y resultados de la encuesta .......................................................................................... 45
CAPITULO IV.............................................................................................................................. 48
LA PROPUESTA ......................................................................................................................... 48
4.1 Titulo ................................................................................................................................... 48
4.2 Justificación ......................................................................................................................... 48
4.3 Objetivo general .................................................................................................................. 48
4.3.1 Objetivos específicos ........................................................................................................ 48
4.4 Alcance e importancia ......................................................................................................... 49
4.5 Ubicación sectorial y física.................................................................................................. 49
4.6 Descripción de la propuesta ................................................................................................. 50
1. Plan de capacitación de desempeño laboral ....................................................................... 50
2. Plan de mantenimiento preventivo de maquinarias, equipos e instrumentos de control: .. 50
3. Lay out básico de las áreas del taller tacosi ....................................................................... 51
4. Organigrama propuesto ...................................................................................................... 51
5. Uso sugerido de señaléticas ............................................................................................... 51
6. Manual de procedimientos operativos basado en la metodología de las 5’s ..................... 51
7. Factibilidad ........................................................................................................................ 53
xiv
Paradigmas que imposibilitan la implementación de la metodología de las 5’s ....................... 53
Ejemplo de implementación de la metodología de las 5’s ........................................................ 54
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 58
RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 60
Referencias .................................................................................................................................... 62
ANEXOS ...................................................................................................................................... 65
xv
INDICE DE TABLA
Tabla 1 Delimitación de la investigación ..................................................................................... 13
Tabla 2 Operacionalización de las variables de investigación ...................................................... 14
Tabla 3 Técnicas e Instrumentos.................................................................................................. 33
Tabla 4 Cuestionarios de opiniones .............................................................................................. 34
Tabla 5 Población de TACOSI ..................................................................................................... 35
Tabla 6 Elementos necesarios en su lugar de trabajo .................................................................. 36
Tabla 7 Clasificación de herramientas, materiales y equipos ...................................................... 37
Tabla 8 Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos .................................................... 37
Tabla 9 Distribución y uso de espacios en el área de trabajo ...................................................... 38
Tabla 10 Nivel de desorden y acumulación de desperdicios en el área de producción ............... 38
Tabla 11 Manuales o instructivos de trabajo ............................................................................... 39
Tabla 12 Separación y clasificación de residuos en su lugar de trabajo ...................................... 39
Tabla 13 Limpieza y cuidado en los equipos de trabajos ............................................................ 40
Tabla 14 Limpieza en el lugar de trabajo..................................................................................... 40
Tabla 15 Actividades innecesarias y repetitivas en el Área de Producción .................................. 41
Tabla 16 Mejora en el lugar de trabajo ......................................................................................... 41
Tabla 17 Información necesaria para procedimientos en el lugar de trabajo ............................... 41
Tabla 18 Capacitación al personal ................................................................................................ 42
Tabla 19 Verificación del orden y limpieza en las áreas de trabajo ............................................. 42
Tabla 20 Cultura de comunicación asertiva .................................................................................. 43
Tabla 21 Procedimientos de seguridad ......................................................................................... 43
Tabla 22 Nivel de seguridad en el área de producción ................................................................. 43
Tabla 23 Ambiente laboral en “Tacosi”........................................................................................ 44
xvi
Tabla 24 Nivel de calidad del servicio de Tacosi ......................................................................... 44
Tabla 25 Maquinarias e instrumentos en condiciones seguras ..................................................... 45
Tabla 26 Paradigmas que dificultan la implementación de las técnicas de las 5’S ...................... 54
xvii
INDICE DE FIGURA
Figura 1. La Gestión de la Metodología de las 5`S....................................................................... 20
Figura 2. Etapas de la fase Seiton ................................................................................................. 21
Figura 3. Etapas de la fase Seiketsu .............................................................................................. 23
Figura 4. Diagrama de Implementación por etapas de las 5`s ...................................................... 24
Figura 5. Mapa de ubicación del taller Tacosi .............................................................................. 25
Figura 6. Piramide de Kelsen ........................................................................................................ 29
Figura 7: Porcentaje de la Encuesta .............................................................................................. 45
Figura 8.Fase Seiri (organización): Ejemplo de antes y después de su aplicación ....................... 55
Figura 9. Fase Seiton (orden): Ejemplo de antes y después de su aplicación ............................... 56
Figura 10. Fase Seiketsu (estandarizar): Ejemplo de antes y después de su aplicación ............... 57
xviii
INDICE DE ANEXO
Anexos A: Proceso de producción de Tacosi ............................................................................... 65
Anexos B. Cuadro de resumen de descripción del problema ....................................................... 66
Anexos C: Diagrama de Ishikawa utilizado en el taller Tacosi ................................................... 67
Anexos D: Capturas fotográficas del taller Tacosi ....................................................................... 68
Anexos E: Capturas fotográficas de las encuestas realizadas al personal de Tacosi .................... 71
Anexos F: Formato de encuesta realizada al personal de Tacosi .................................................. 72
Anexos G: Plan de capacitación para personal de Tacosi ............................................................. 77
Anexos H: Lay out básico de las áreas del taller Tacosi ............................................................... 78
Anexos I: Organigrama propuesto para taller Tacosi ................................................................... 79
Anexos J: Señaléticas sugeridas sobre la metodología de las 5’S y del uso de equipo de
protección personal para taller Tacosi .......................................................................................... 80
Anexos K: Manual de procedimientos operativos ........................................................................ 84
Anexos L: Diagrama de Gantt del proyecto de mejora basado en la metodología de las 5’S ... 115
Anexos M: Diagrama de Gantt del proyecto de mejora basado en las 5’S…............................. 116
xix
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUIMICA
CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
“DISEÑO DE UN MANUAL BASADO EN LAS 5´S EN EL TALLER COMERCIAL DE
SUMINISTRO INDUSTRIAL, CIUDAD DE GUAYAQUIL”
Autores: Genesis Estefanía Solorzano Cevallos
Mercedes Michelle Vera Guerrero
Tutor: Ing. Franklin López Rocafuerte
RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis del problema mediante el uso de un diagrama de flujo
del proceso de producción y capturas fotográficas de las anomalías que se presentaban en la ejecución de las
acciones del proceso referido y que tenían relación con las fases de la metodología de las 5`S. Con el apoyo de esta
técnica se identificaron las actividades que generaban desperdicios, residuos y que no agregaban valor al producto
final. Seguidamente, se aplicó el Diagrama de Ishikawa, técnica básica para la gestión de la calidad, con la finalidad
de determinar las causas sustantivas y secundarias que sustentaban el problema abordado en esta pesquisa. Es
conocido que la metodología de las 5`S es una técnica japonesa que permite agrupar una sucesión de actividades que
se ejecutan con el objetivo de establecer condiciones seguras de trabajo, ejecución de labores de forma sistematizada
y, adicionalmente, optimizar el uso de los recursos de la empresa. Como corolario de esta investigación se realizó
como propuesta la elaboración de un plan de capacitación, un plan de mantenimiento preventivo de maquinarias,
equipos e instrumentos de control, el lay out de las áreas operativas del taller, el organigrama, uso sugerido de
señaléticas, un manual de procedimientos operativos basado en la Metodología de las 5,`S y el diagrama de Gantt,
respectivamente. Es importante destacar que este manual contiene procedimientos, instructivos de trabajo y
formatos, basado en cada una de las categorías de la metodología de las 5’S, tomando en cuenta, las evidencias de la
problemática y las necesidades reales del taller.
Palabras claves: Diagrama de flujo, diagrama de Gantt, manual, metodología de las 5´S.
xx
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUIMICA
CARRERA INGENIERIA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
“DISEÑO DE UN MANUAL BASADO EN LAS 5´S EN EL TALLER COMERCIAL DE
SUMINISTRO INDUSTRIAL, CIUDAD DE GUAYAQUIL”
Autores: Genesis Estefanía Solorzano Cevallos
Mercedes Michelle Vera Guerrero
Tutor: Ing. Franklin López Rocafuerte
ABSTRACT
In this research paper an analysis of the problem was carried out through the use of a flowchart of the production
process and photographic captures of the anomalies that were presented in the execution of the actions of the
referred process and that related to the phases of the 5'S methodology. With the support of this technique, activities
that generated waste, waste and did not add value to the final product were identified. The Ishikawa Diagram, a
basic technique for quality management, was then applied to determine the substantive and secondary causes
underpinning the problem addressed in this investigation. It is known that the 5'S methodology is a Japanese
technique that allows a series of activities to be grouped together with the aim of creating safe working conditions,
execution of tasks in an organized, orderly and clean manner and, in addition, optimize the use of the company's
resources.
As a corollary of this research, the development of a training plan, a preventive maintenance plan for machinery,
equipment and control instruments, the lay out of the operational areas of the workshop, the organization chart,
suggested use of signage, a manual of operational procedures based on the Methodology of 5,'S and the Gantt chart,
respectively, was carried out as a proposal. It is important to note that this manual contains procedures, working
instructions and formats, based on each of the categories of the 5'S methodology, taking into account the evidence of
the problems and the actual needs of the workshop.
Keywords: Flowchart, Gantt, manual, 5'S methodology.
1
INTRODUCCIÓN
Toda organización tiene fijados unos objetivos, los cuales se encuentran plasmados y
desarrollados mediante la planeación estratégica; sin embargo, los logros de éstos no se obtienen
si la compañía no concreta unos lineamientos organizacionales. La gestión organizacional es un
tema clave y se dosifica como base para la ejecución y potencialización de tareas para cumplir
con los objetivos planteados y cooperar con la supervivencia y crecimiento de dichas entidades.
Debido a esto la aplicación de la Metodología de las 5`S sería un componente importante para
mejorar la gestión del taller.
La propuesta de un Manual de Procedimientos Operativos basado en la Metodología de las
5`S, ayudará a mejorar las condiciones de las áreas de trabajo, clima laboral, motivación a
operadores; consecuentemente, contribuirá a mejorar la calidad del servicio, aumentar la
productividad y la competitividad de la organización, logrando así un ambiente de trabajo seguro
y motivante.
El presente trabajo de investigación está cimentado en el desarrollo de cuatro capítulos que se
describen a continuación: Capitulo I, da a conocer la problemática en el taller, la formulación y
sistematización del problema de investigación, los objetivos generales y específicos y la
justificación del proyecto de investigación. Capitulo II, abarca los antecedentes de tesis
desarrolladas por otros autores referente al tema de investigación abordado; además,
fundamentos teóricos, marco conceptual, legal y contextual. Capitulo III, incluye la metodología
utilizada en el proyecto, así como el diseño y el tipo de investigación, los instrumentos y las
técnicas destinadas para recabar información relevante; procesamiento de datos y análisis de los
resultados obtenidos de las encuestas. En el último Capítulo, IV, se desarrolló la propuesta de
investigación donde incluye: justificación, objetivo general, objetivos específicos, alcance e
importancia, ubicación sectorial y física, factibilidad, descripción de la propuesta, Finalmente,
2
para cumplir con la estructura de esta pesquisa de investigación se realizaron las conclusiones,
recomendaciones, así como referencias bibliográficas y anexos.
3
CAPÍTULO I
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La compañía Taller Comercial de Suministro Industrial, TACOSI tuvo sus inicios desde el
año 2000, en la elaboración y reconstrucción de piezas de materiales de acero inoxidable y de
maquinarias que estaban en mal estado cuyos instrumentos no brindan una perfecta función en el
área en cuestión, también realiza mantenimiento de maquinarias para alargar la vida útil.
Dispone con áreas operativas tales como: soldadura, torno, fresadora, bodega y oficina. La
planta opera con equipos de alta gama que permiten la producción de válvulas Ebi en la cual se
realiza un revestimiento de teflón, válvula dosificadora para la maquina Ebi, eje de rodillo de
sellado perteneciente al rodillo con cuatro franjas para la elaboración y sellado de galletas, poleas
dentadas tipo 40 que sirven para el arrastre de bandas trasportadoras de productos, entre otros.
En una reunión informal dicha compañía evidenció que tenía un problema sustantivo
relacionado con la generación de desperdicios en materias primas debido al mal uso de los
recursos y deficiente preparación de los operarios, generando como resultado altos costo de
producción e incumplimiento y retraso en la entrega de productos y servicios. Adicionalmente,
presentaba una inadecuada distribución de las maquinarias y de los equipos de producción y un
incorrecto flujo de materiales lo que ocasionaba contratiempo en las actividades de trabajo, que
da como resultado una baja eficiencia del taller.
Finalmente, en el departamento de producción no se evidenciaba un plan de producción
semanal, en el cual se incluya designación de las órdenes de pedidos de los clientes con su
respectiva asignación de horas de trabajo y responsables.
Para demostrar las evidencias del problema existente, se empleó el diagrama de Ishikawa con
sus posibles causas que estaban menoscabando el progreso de las actividades de Tacosi.
4
DIAGRAMA DE FLUJO
Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean símbolos gráficos para
representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la secuencia de los
distintos pasos o etapas y su interacción (IbaGar, 2011).
Proceso Productivo
El proceso de producción de piezas como por ejemplo ejes de rodillo de sellado 124 mm (
Anexo A) consta de siete fases identificadas en el área de producción. Una vez culminada la
pieza se procede a realizar su respectiva entrega. Este proceso está conformado por las siguientes
categorías:
Etapa 1: Orden de Pedido
En esta primera fase, la empresa se comunica con el contratista “Tacosi” para hacer el
respectivo pedido de la pieza en mal estado, luego el jefe procede hacer la cotización de esta,
siendo enviada por email al jefe de producción de la empresa para que procedan a generar el
pedido.
Mediante conversación con el administrador del taller, él manifestó que el tiempo promedio
del proceso de cotización de pedido era de 5 días laborales.
Etapa 2: Recepción de materia prima
En base a la observación directa se notó que no había espacios definidos para colocación de
los diferentes tipos de materiales; el taller no cuenta con un registro de proveedores calificados
que entreguen materiales que cumplan con todas las necesidades en cuanto a precio, calidad y
servicio.
Etapa 3: Cortado
Se coloca el material en la prensa y se procede a ajustar el mismo, una vez hecho esto, se
comienza a cortar el material con el disco de la moladora, de acuerdo con las medidas registradas
5
en el plano de la orden de producción. En este proceso se evidenció que se generaban pedazos o
sobrantes de materiales que no eran utilizados en esta parte, lo cual provocaba el uso ineficiente
de recursos (materiales, mano de obra y otros); cabe indicar que estos pedazos eran devueltos a
bodega para que posteriormente puedan ser utilizados en nuevas órdenes de producción.
Etapa 4: Montaje en el torno
En esta parte se ubica la pieza cortada para proceder a realizarle el orificio a la pieza según las
medidas que nos den en el plano. En esta etapa se genera mucha cantidad de residuos propios
(virutas) de la operación, que va a depender de las medidas de la pieza que se va a elaborar; sería
interesante recoger todo este material para poder darle un uso posterior.
Dado que la maquina es obsoleta el tiempo de cambiar las mordazas, la broca y otros
accesorios no es el apropiado, pues el mismo operador del torno hizo hincapié que le tomaba a
veces demasiado tiempo.
En esta etapa se genera mayor cantidad de residuos los cuales al no ser recogidos y caen al
piso pasan a ser desperdicios.
Etapa 5: Montaje en la fresadora
En esta etapa se llevan las piezas a la prensa de la fresadora (cuchilla) para hacer los
respectivos chaveteros en ambos extremos con la cuchilla circular del equipo, dándoles las
medidas a la pieza registradas en el plano de la orden de producción.
Colocar los mismos problemas que el torno. En esta fase se genera poca cantidad de residuos
propios (virutas) de la operación.
Etapa 6: Prensa o tornillo de banco
Una vez terminado el proceso del fresado, se procede a generar las roscas internas de las
piezas, estas roscas deben estar dadas de acuerdo con las métricas del plano de la orden de
producción.
6
Nota: Cabe indicar que de acuerdo con la observación que se hizo in situ, no se evidenció
registro alguno donde conste: a) registro de validación de instrumentos de control y b)
mantenimiento preventivo de maquinarias, equipos e instrumentos de control.
Etapa 7: Entrega
Una vez terminada las piezas se procede hacer la entrega al cliente o a la empresa que solicito
el servicio, quienes validad si la pieza cumple con las especificaciones de la pieza elaborada.
Según criterio del administrador del taller manifestó que se debería mejorar el tiempo de entrega
pues a veces se toma más tiempo de lo requerido.
1.1.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Esta herramienta forma parte de la Gestión de la Calidad, la cual es de gran utilidad ya que
permite plasmar las causas que se presentan en un determinado problema. Esta herramienta
tiene una estructura instintiva donde admite identificar un problema para si presentar variedad
de causas que revelan dicho proceder con el fin de tomar acciones correctivas sobre dicha
situación que genera un comportamiento no deseado. (GEO, 2017)
Diagnóstico del Diagrama de Ishikawa
Posteriormente, se ha incluido las causas primordiales y triviales, correspondiente al diagrama
de Ishikawa establecido, que han inducido la presentación del problema concerniente en esta
pesquisa, las cuales se puntualizan en este diagrama. Ver Anexo C
Seguidamente se detalla las causas encontradas en el diagrama de Ishikawa referido
anteriormente:
Mano de obra
En este factor de mano de obra se encontró las siguientes causas:
7
• Deficiencia de capacitación: No cuentan con capacitaciones constantes con respecto a sus
actividades y responsabilidades dentro del ámbito laboral.
• Trabajo en equipo: Existe deficiente comunicación de los integrantes de la organización,
lo que limita a realizar un trabajo eficiente.
• Perfil inadecuado: Los operadores tienen poco conocimiento en el uso de los equipos que
forman parte del departamento de Producción.
Maquinaria
Surgieron las siguientes causas:
• Deficiencia de mantenimiento de maquinarias, equipos e instrumentos de control: No
cuentan con un plan de mantenimiento preventivo.
• Uso de herramientas obsoletas: Las maquinarias y equipos presentan deterioro que impide
un funcionamiento y uso adecuado.
Medio ambiente
Surgieron las siguientes causas:
• Insuficiente espacio: Existe una limitación de espacios lo que no permite una adecuada
distribución de áreas de trabajo.
• Carencia de ventilación: Las zonas de trabajos presentan escasa ventilación lo que hace
inapropiado el ambiente de trabajo.
Materiales
Surgieron las siguientes causas:
• Escases de Stock de materia prima:
8
• Materiales fuera de especificación: Hay presencia de materiales que están fuera de
especificación técnica que impiden utilizarlos en el proceso productivo.
• Incorrecto almacenamiento de las herramientas de trabajo: Las herramientas no se
encuentran ubicadas en los tableros que han sido destinados para su almacenamiento lo que
ocasiona pérdida de tiempo para conseguirlas al momento de necesitarlas.
Medidas
Surgieron las siguientes causas:
• No se evidenció calibración calificada de los instrumentos de medición. El taller cuenta
con instrumentos de control deficientemente calibrados, lo que ocasiona, en ciertas
ocasiones, errores en las medidas de las piezas elaboradas provocando que ocasiona
devoluciones de productos e inconformidad de los clientes.
• Instrumentos de medición obsoletos: No poseen instrumentos en perfectas condiciones de
uso lo que limita el trabajo de los operarios en el proceso de mecanizado de piezas.
• No se realizan validaciones periódicas de control de calibraciones de los instrumentos de
medición.
Método
Surgieron las siguientes causas:
• Actividades innecesarias: No existía un correcto proceso de trabajo, lo cual alarga el tiempo
establecido para el mecanizado de las piezas o reconstrucción de maquinarias.
• Procedimiento inadecuado: El taller no contaba con instructivos de trabajos para la
realización de cada una de las piezas.
• Deficiente programa de mantenimiento de maquinarias: No se evidenció un cronograma
de mantenimiento de los equipos.
9
Evidencias fotográficas
El análisis documental de la fotografía es la descripción de toda evidencia informativa,
contextual, cognitiva, técnica, valorativa, denotativa y connotativa tanto del objeto propiamente
visible en la imagen, sus detalles, así como del objetivo y finalidad de la misma, su empleo,
utilización y testimonio de un hecho, en un lugar, en un momento y en un soporte fijados
(Ochando, 2010).
En esta investigación se utilizó las capturas fotográficas como evidencias de la problemática
en que se encontraban ciertas áreas de trabajo coadyuvando a conseguir información relevante y
necesaria para sustentar el diagnóstico que se ha realizado, en forma pertinente, de las
actividades y situaciones puntuales que se presentan en esta pesquisa. Ver Anexo D
1.1.2. Pronóstico
Se refiere a aquel conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro mediante ciertos
indicios, señales, síntomas, intuiciones, estudio, historia previa, entre otros, que se suceden
cumpliendo una función de anuncio (Ucha, 2010).
Las procedencias antes mencionadas, no cuentan con el correcto uso e inspección en el área
de Producción, lo que puede originar que la gestión productiva de la empresa disminuya y que
sufra resultados negativos.
La mala gestión organizacional tomando en cuenta el orden, la limpieza y el habito,
provocará desmotivación de operarios ; sucesivamente, contribuirá a abreviar la calidad del
servicio, incitando menor productividad y competitividad de la organización, logrando así un
ambiente de trabajo inseguro y desmotivante.
10
1.1.3. Control del pronóstico
El control del pronóstico es parte del proceso de retroalimentación. Intenta determinar si el
pronóstico se desvía de los resultados reales debido a la aleatoriedad o a un cambio esencial en el
proceso (Plan Maestro, s.f.).
Como mesura que permita evitar un pronóstico referente, se ha establecido que para evitar que
se cumpla en pronóstico sugiere como medidas de remediación lo siguiente: a) plan de
capacitación, b) plan de mantenimiento y maquinaria y equipos y elementos de control, c) lay out
de máquinas y equipos, d) manual basado en la herramienta de las 5`S”, organigrama, con el
propósito de reducir el desorden, la deficiencia de limpieza y la acumulación de materiales y
desperdicios en el área de producción. El uso de esta herramienta referida permitirá minimizar
las causas detectadas que ocasionan el problema, logrando, a corto plazo, mejorar la ejecución de
las actividades operativas y alcanzar una gestión organizacional eficiente. La aplicación de esta
metodología, en cualquier organización, mejorará la calidad de la empresa consiguiendo:
1. Crear una cultura organizacional.
2. Minimizar los desperdicios.
3. Capacitación del personal de la gerencia.
4. Aumentar la productividad de los recursos.
5. Elaborar un plan de trabajo para colaborar con las áreas laborables.
1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Formulación del problema
¿Cómo mejoraría la gestión productiva, si se implementara una herramienta de calidad que
establezca orden, limpieza y clasificación en la organización?
1.2.2. Sistematización del problema
• ¿Cuáles son las razones por las que existen el desorden en las áreas operativas?
11
• ¿Cómo influye en la competitividad de la organización, realizar actividades operativas
redundantes y repetitivas en áreas productivas?
• ¿Capacitar al personal sobre el uso de la herramienta de las 5`S ayudaría a ejecutar de
manera eficiente las actividades operativas?
• ¿La elaboración de procedimientos estandarizados contribuiría a optimizar las actividades
del personal?
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. Objetivo general
Diseñar un manual de procedimientos operacionales basado en la Metodología de las 5S” para
mejorar la gestión organizacional en el taller comercial de suministros industriales, “TACOSI”.
1.3.2. Objetivos específicos
• Realizar un diagnóstico en el taller comercial de suministro industrial, Tacosi, relacionado
con el desorden, deficiencia de limpieza, acumulación de materiales y desperdicios en el
área de producción la empresa, utilizando técnicas básicas para la gestión de la calidad.
• Aplicar encuesta al personal de la empresa con la finalidad de recolectar datos con la
intención de analizar los resultados y contrastarlos con la problemática de abordada.
• Elaborar un manual de procedimiento con la finalidad de mejorar las actividades de
procesos, almacenamiento, orden y limpieza de TACOSI, basado en la Metodología 5’S.
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.4.1. Justificación teórica
La organización en la actualidad presenta sobreproducción, desorden en la organización de
procesos productivos, desmotivación en el personal de trabajo, desperdicios, repetición o
corrección de actividades de un proceso, entre otros. En base a lo referido, se diseñó una
12
propuesta de mejora en la organización de “Tacosi”; dicho proyecto está basado en la
Metodología de las 5`S, la cual permitirá un mejoramiento continuo interno que establezca como
objetivo mejorar la calidad en los procesos, productos y/o servicios de forma eficaz. Asimismo,
sostener orden y disciplina en cada área de la organización disminuyendo defectos, desperdicios,
eliminación de tiempos muertos y reducción de costos. Logrando así una taller limpio y
ordenado, con cumplimiento de responsabilidades y compromiso de la empresa.
1.4.2. Justificación metodológica
Para lograr los objetivos trazados en la propuesta de investigación, fue necesario hacer uso de
los tipos de investigación como: la documental, de investigación-acción y la descriptiva. Los
instrumentos empleados fueron: cuestionario, Diagrama de Ishikawa y capturas fotografías del
área de trabajo para evidenciar con coherencia el problema respectivo. Con la futura
implementación de la metodología de las 5`S, se espera crear una cultura de mejora continua con
la intención de aumentar el nivel de calidad por parte de la organización y el nivel de satisfacción
de los clientes internos y externos, generando resultados eficientes.
1.4.3. Justificación práctica
La aplicación de esta metodología servirá para mejorar los indicadores de operación, ordenar
y clasificar las actividades que no agregan valor al producto final, disposición asertiva de los
desperdicios en cada área de trabajo. Los beneficiarios de este trabajo serán los empleados, la
empresa y los consumidores. Inicialmente se hizo un acercamiento con el dueño de la empresa y
mediante conversaciones informales, se obtuvo información general del problema que fue
abordada en esta indagación. Después se realizaron visitas planificadas, in situ, para tener una
visión holística de las operaciones y actividades que realizaba el taller. Posteriormente, se
aplicaron encuestas al personal operativo con la finalidad de comprender el origen de las causas
sustantivas de la problemática abordada en este trabajo de indagación.
13
1.5. DELIMITACIÓN
Tabla 1
Delimitación de la investigación
Campo: Calidad
Objeto: Orden, Limpieza, Almacenamiento
Área: Producción
Tiempo: 6 Meses: Desde septiembre 2019 hasta
febrero de 2020.
Espacio: TACOSI (ubicada en la ciudad de
Guayaquil, en la 28 entre la e y la f (suburbio de
Guayaquil)).
1.6. PREMISA
La elaboración de un manual de operaciones basado en la Metodología 5S” permitirá a la
organización estandarizar los procedimientos de operación relacionados con el orden, la limpieza
y la clasificación de materiales e insumos con la finalidad de mejorar la calidad de sus productos
o servicios, reducir los costos, perfeccionar la gestión organizacional y aumentar la
productividad en “TACOSI”.
1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
La operación de variables permite construir un hilo lógico que mantiene la unión y coherencia
con toda la información recolectada, donde se pretende identificar los elementos y datos
empíricos que formulen y definan el fenómeno en cuestión, logrando así asignar un significado a
una variable. (Moreno, 2013)
Para preparar la matriz de operación de variables, en este proyecto, se ha estimado únicamente
la posición que toman las variables en la información recabada, siendo la tipificación en variable
14
independiente y dependiente. El término independiente es uno de los más utilizados dentro de las
investigaciones científicas para poder señalar la variable que manipula un investigador. En
cambio, una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra
variable conocida como independiente. La variable independiente es conocida también con el
nombre de variable explicativa y la dependiente como variable explicada, lo que significa que las
variaciones de esta variable repercuten en las variantes de la variable dependiente.
Tabla 2
Operacionalización de las variables de investigación
Variable Definición de la variable Tipo de Variable Indicador
Mejoras operativas
mediante un diseño de
un manual de
procedimientos
Es un documento que
contiene la descripción
de actividades que
deben seguirse en la
realización de una
función.
Dependiente
• Trabajos entregados
por número de
pedidos ingresados
• Productos fuera de
especificaciones /
número de
productos
elaborados.
mensuales
• Cantidad de
desperdicios
generados
mensualmente
• Actividades que
agregan valor /
actividades que no
agregan valor
• Horas incurridas en
set up/ horas-
máquinas utilizadas.
Metodología de las 5S
Es una herramienta
orientada a reducir los
desperdicios, aumentar la
productividad y la
motivación de las
personas.
Independiente
Elaborado por: Génesis Solórzano y Michelle Vera
15
CAPITULO II
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Es significativo indicar que los antecedentes de la investigación están basados en trabajos
realizados local, nacional e internacionalmente, por otros investigadores quienes han abordado el
tema relacionado con la indagación de esta tesis.
Título: Aplicación de la metodología de las 5’S en un taller automotriz ubicado en la ciudad
de Guayaquil (Omar G. J., 2018).
Sinopsis: El objetivo de la investigación fue la aplicación de la metodología de las 5’S en el
taller automotriz RN MOTOR’S ubicado en la ciudad de Guayaquil, utilizando métodos y
herramientas de ingeniería como el diagrama de Pareto, diagrama de Gantt e Ishikawa, cuyos
resultados evidenciaron que el tiempo improductivo por la búsqueda de herramientas o
elementos entre otros factores son las principales afectaciones del sistema productivo del taller
automotriz, son fallos ocasionados por la desorganización en las áreas de la empresa, generando
una pérdida económica anual de $28.225,15 en el año 2017. La propuesta se fundamenta en la
aplicación del método 5 “S” que tiene como componente esencial la clasificación, orden,
limpieza, estandarización y disciplina, la inversión en la propuesta generó una cifra de $1.156,00,
lo cual la empresa determina como una inversión factible y opta por aplicar la metodología,
obteniendo resultados positivos en cuanto a cada una de las “S” (Omar G. J., 2018).
En el trabajo anterior se pudo evidenciar que se utilizó la herramienta 5S para fortalecer la
organización, clasificación, orden de los materiales y herramientas en las diferentes áreas del
taller automotriz dando como resultado una mejora de los procesos productivos e incremento de
la productividad de la empresa.
Título: “Diseño de un manual operacional mediante la metodología de las 5’s en taller
artesanal Triana” (Frank Vargas, 2017).
16
Sinopsis: El objetivo de este trabajo es el Diseño de la Metodología de 5´S como una
Herramienta de mejora en la línea de producción de la mueblería del TALLER ARTESANAL
TRIANA. Para ello se realizó un análisis de situación actual de áreas de producción mediante
herramientas de calidad, en el cual, se determinó la falta de espacio físico e inadecuada
distribución y desorganización que existe en ella, y como efecto se generan tiempos
improductivos, desperdicios de materiales y desmotivación laboral. Tiempos improductivos en la
búsqueda de materiales y mediante la técnica de Pareto se determinó que la principal causa raíz
que incide al problema del área, son los desperdicios de materiales y la desorganización
marcadas por los malos hábitos organizacionales. Como propuesta se planteó el diseño de la
metodología de las 5`S, de la cual, se obtiene beneficios como mejorar de seguridad, reducir
tiempos improductivos, desperdicios de materiales ocasionados por la inadecuada distribución,
incrementar de eficiencia y eficacia contribuyendo al desarrollo de buenos hábitos y obteniendo
una óptima distribución del espacio físico brindando un ambiente de calidad (Frank Vargas,
2017).
En la tesis anterior se demostró que, en el Taller Artesanal Triana, se identificaron las causas
sustantivas que ocasionaban el desorden, la falta de información, la poca motivación de los
operarios, bajo compromiso de supervisores y líderes de la organización. Como una propuesta de
solución del problema abordado en esta investigación, se elaboraron y aplicaron procedimientos
e instructivos, basado en la Metodología 5`s, logrando resultados significativos en la mejora
operativa del taller.
Título: “Implementación del Método de las 5S” Taller de Fabricación de Recubrimiento
Aster Chile Ltda (Flores, 2014).
Sinopsis: El presente trabajo muestra una implementación del método de gestión de calidad y
seguridad denominada 5S, para el Taller de Fabricación de Revestimiento de la empresa Aster
17
Chile Ltda. El objetivo es mantener condiciones de seguridad, limpieza y orden, al interior de la
empresa, que permitan mejorar los procesos de acuerdo con las necesidades de la empresa y
apoyados en la implementación de la presente propuesta de mejora, tal que permita a cada uno de
los trabajadores ejecutar sus tareas con mayor eficiencia. La propuesta final contempla una
solución a las deficiencias encontradas en el taller una vez realizado el diagnóstico:
Reconocimiento de logro de objetivos, con la participación de los trabajadores y auscultados
mediante encuesta (Flores, 2014).
La tesis del Sr. Flores, justificó el uso de la metodología de las 5`s como herramienta para
mejorar la limpieza y orden en el taller de fabricación logrando separar lo necesario de lo que no
era; ordenar el área de trabajo, estandarizar y mantener en función cada uno de las maquinarias y
equipos. Los autores del proyecto lograron efectos categóricos como compromiso, integración y
motivación por medio de charlas, capacitaciones y fomento de la cultura de la autodisciplina.
Título: Implementación de la metodología 5S´s en un Taller Industrial de Torno y Soldadura
(Nava, 2018).
Sinopsis: El desarrollo de esta metodología se llevó a cabo en la empresa Taller Industria San
Lorenzo, con la finalidad de mejorar el aspecto de cada uno de los puestos de trabajo del área de
producción en lo que respecta al orden y limpieza, brindando así un ambiente seguro, confortable
para los operarios y por ende calidad en los productos que se fabrican. El objetivo de este estudio
es diseñar e implementar un programa de 5S´s en el área de producción de la empresa, debido a
que actualmente se han detectado carencia de estándares de limpieza, seguridad en el puesto de
trabajo, y desmotivación en los operarios. Antes de comenzar la implementación de las 5S´s en
el área de producción de la empresa, se realizó un diagnóstico de la situación actual, para lo cual
se tomaron datos que serán comparados al final con los resultados obtenidos con el fin de evaluar
si se cumplió con los objetivos propuestos (Nava, 2018).
18
En el proyecto anterior se evidencia que se utilizó la metodología de las 5`s en el Taller
Industrial de Torno y Soldadura; esta técnica ayudó a la empresa a tener una mayor fluidez
productiva, logrando disminuir costos operativos, retrabajos y desperdicios, dando como
resultado mayor competitividad en el mercado y aumento de utilidades. Adicionalmente, se
aplicó un mapa 5s, con el fin de definir coherentemente responsabilidades al personal operativo
del taller.
Título: Diseño de una guía basada en la teoría de las 5´s para el mejoramiento de la calidad
del desempeño del personal que labora en el gobierno municipal de Antonio Ante. (Patricio R.
S., 2012)
Sinopsis: El objetivo del presente trabajo investigativo es el diseño de una guía basada en la
teoría de las 5´S para el mejoramiento de la calidad del desempeño del personal que labora en el
Gobierno Municipal de Antonio Ante. La formulación del problema es: ¿Qué estrategias de
control de la calidad se podrían aplicar en la administración del Gobierno Municipal de Antonio
Ante, para mejorar el desempeño laboral del personal? Se fundamenta principalmente en
definiciones teóricas de administración pública, administración de empresas, proceso
administrativo, calidad, calidad total, sistemas de calidad, las 5´S, así como también se
fundamenta legalmente en leyes vigentes. (Patricio R. S., 2012, pág. 6)
En el proyecto anterior se aplicó la técnica de las 5`S, en el Gobierno Municipal de Antonio
Ante, ésta coadyuvó a obtener resultados positivos, como, por ejemplo, impulsar una cultura de
calidad en la institución, creando una organización direccionada a la mejora permanente.
Título: Implementación de metodología 5s para optimizar la logística interna de micro
pequeñas empresas constructoras de la ciudad de Machala. (Patricio N. N., 2016)
Sinopsis: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la metodología 5S,
aplicada a la disminución de las fuentes de pérdidas ocasionadas por el inadecuado
19
comportamiento organizacional y humano en obra para optimizar la logística interna en los
micros pequeñas empresas constructoras de la ciudad de Machala. Una de las provincias con
mayor desarrollo en la última década es El Oro y de forma particular la ciudad de Machala,
donde la mayor parte de la población se dedicada a la actividad de la construcción, tales
empresas amplían sus trabajos de contratos en los 14 cantones existiendo notable desarrollo de
esta actividad en ciudades fronterizas como Huaquillas. La relevancia de esta actividad impulsa
el crecimiento económico en dichas ciudades y del País, aunque en la actualidad hay desventajas,
pero esta sigue siendo el motor principal de la economía. (Patricio N. N., 2016, págs. 9-17)
En la tesis anterior, se pudo evidenciar que mediante la implementación de la Metodología 5`s
para micro y pequeñas empresas constructoras de la ciudad de Machala, se determinaron
problemas que estas presentaban como: mala distribución, desorden, sobredimensión de
personal, no cuentan con personal capacitado, falta de materiales entre otros. Como propuesta de
solución de los problemas abordados en esta investigación se aplicó la metodología de las 5´S
obteniendo como resultado la funcionalidad de áreas limpias y espacios suficientes para el
respectivo movimiento del personal, así mismo la utilización apropiada y necesaria de
herramientas, materiales y equipos, consiguiendo la organización un mejor rendimiento
operativo.
2.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 Metodología de las 5’s
Hoy en día se habla mucho de la calidad, no obstante, la necesidad de dichas instituciones en
establecer mecanismos necesarios para general un beneficio positivo a la empresa, es decir, una
mejor esquematización de procesos, recursos, maquinaria y tiempo; que garanticen una mejora
continua. En otras palabras, la calidad es un punto muy esencial en una organización.
20
La metodología de las 5’S es de origen japonés, su nombre es designado por la primera letra
del nombre de sus cinco etapas. Esta nace en la compañía Toyota en los años 60 para conseguir
lugares de trabajos más limpios, ordenados y organizados. Surge por la Unión Japonesa de
Científicos e Ingenieros con el objetivo de mejorar la calidad y eliminar obstáculos para una
producción eficiente. Actualmente las 5s es aplicada a muchos sectores, empresas y puestos de
trabajos ya que anteriormente solo era aplicada al montaje de automóviles (RSC, 2019).
Figura 1. La Gestión de la Metodología de las 5`S
Fuente: (RSC, 2019)
Esta metodología ayudará a identificar las áreas que se efectúan, problemas, desperdicios para
así eliminarlos o mejorarlos estableciendo una mejor calidad.
Según Ricardo Altamirano, Marlon Moreno (2013), argumenta que las tres primeras palabras
de la metodología enseñan acciones simples y habituales. En consecuencia, la función de las dos
últimas palabras posee el designio de fundar las condiciones necesarias para mantener en curso el
desarrollo de las tres primeras. Enlazando las actividades cotidianas de manera natural y hacerlas
una costumbre, para obtener los resultados esperados. La estrategia de las 5S también se aplica
en la parte personal y en la vida diaria.
La herramienta 5s está accedida por:
21
Seiri /Clasificar
Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los innecesarios, los elementos
obsoletos dentro de cada área o en la cual es útil para realizar las respectivas categorizaciones.
Figura 2. Etapas de la fase Seiton
Fuente: (Vargas Rodriguez , 2019)
Dentro de esta etapa, se puede hacer uso de los siguientes elementos:
• Listado de elementos innecesarios: Permite identificar los elementos que no son
necesarios dentro de cada área u actividad que se realizó, juntamente con el número de
cantidades y su ubicación. Este elemento es útil para los operarios o supervisores.
• Tarjetas de color: Ayuda a marcar y manifestar que existe un elemento innecesario en el
sitio de trabajo.
22
Seiton/ Ordenar
Fundamenta una mejor organización en cada área de trabajo y así también elimina tiempo de
desperdicio al momento de iniciar las actividades respectivas de la institución, por medio de esta
fase también accede que cada utensilio y/o maquinaria este en su respectivo lugar, evitando así
un retraso en su fabricación. Mediante la colocación de las cosas útiles esta etapa brinda
seguridad, calidad y eficacia.
Seiso/Limpieza
Se enfoca en eliminar las fuentes de suciedad, afirmando que todos los medios se encuentren
siempre en perfecto estado. Se crea un registro de limpieza, haciendo uso de los trabajadores que
forman parte de la institución con sus respectivos supervisores en cada área. Esta etapa incentiva
a los miembros de la organización a tener un mejor ambiente laboral.
Seiketsu/ Estandarización
Aplica formas para establecer una concerniente limpieza y orden desde la alta gerencia hasta
los recursos humanos, mediante la cual se puede emplear ordenanzas internas en cada área a
tratar; y si no se cumple se pondrá una sanción al responsable, cada supervisor tendrá que
realizar una inspección en cierto tiempo que se haya establecido. La estandarización significa
instituir un correcto procedimiento con la finalidad de mejorar las actividades de procesos.
Se puede hacer uso de controles visuales, la cual permite tener el conocimiento de la
ubicación de los elementos en cada área tanto herramientas como equipos, estándares propuestos
para cada una de las actividades que realizan los operarios entre otros.
Con esta etapa se pretende:
• Asignar trabajos y responsabilidades: Se pretende que cada operario conozca sus
respectivas responsabilidades y actividades con el fin de que sepa que hacer y cuándo,
dónde y cómo hacerlo.
23
• Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en áreas de trabajo: Permite
establecer un seguimiento de las acciones de limpieza y control continuamente al
momento de realizar un trabajo.
Figura 3. Etapas de la fase Seiketsu
Fuente: (Vargas Rodriguez , 2019)
Shitsuke/ Disciplina y compromiso
La organización debe ser parte de un adeudo de cada miembro para lograr así una mejora
continua en la empresa, con el fin de constituir un trabajo permanente en base a las normas
establecidas. La aplicación de la disciplina permite el uso correcto de los procedimientos,
estándares y controles previamente desarrollados.
24
Figura 4. Diagrama de Implementación por etapas de las 5`s
Fuente: (Vargas Rodriguez , 2019)
2.3 MARCO CONTEXTUAL
La compañía TACOSI perteneciente al Ecuador, está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la
Calle 28 entre la E y la F (suburbio de Guayaquil), forma parte del sector de servicio industrial
donde determina que en sus alrededores no existe competencia alguna hacia este nicho de
mercado, sin embargo, existen otro tipo de negocios como restaurantes, tiendas y una Unidad
Educativa.
Tuvo sus inicios en el año 2000 y, en esa época, se dedicaba a la fabricación y venta de partes
y piezas de máquinas y equipos; posteriormente, comenzó a la prestación servicios de
mantenimiento industrial a empresas localizadas en Guayaquil.
Esta compañía está dedicada a la elaboración de piezas de maquinarias en materiales como: en
acero al carbono, acero inoxidable, hierro, bronce, teflón. Adicionalmente hace reparaciones y
25
presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos.
Actualmente cuenta con áreas operativas tales como: soldadura, torno, fresadora, bodega y
oficina, siendo su horario de trabajo 8am-5pm, de lunes a viernes. Tacosi cuenta con una nómina
de 10 colaboradores, que están distribuidos en: dos jefes, siete operarios y un guardia de
seguridad. Los cuales el 30% tiene formación superior y el 70% son bachilleres.
Figura 5. Mapa de ubicación del taller Tacosi
Fuente: Google Maps
2.4. MARCO CONCEPTUAL
Según (Salazar Lopez , 2016) en el sitio web de Ingeniería Industrial Online, da conocer un
bagaje de conceptos significativos relacionados con la técnica de las 5`S, los cuales son:
Actividad: Conjunto de tareas propias de una persona o entidad. Capacidad de hacer o actuar
sobre algo. (EcuRed, s.f.)
Calidad: Variedad de aspectos dentro de una organización que genera competitividad, mayor
rentabilidad, crecimiento y posicionamiento. Dentro de este concepto es muy importante la
mejora continua ya que permite constantemente llegar al perfeccionismo es decir al cero
defectos.
26
Clasificación: Permite dictaminar por grupos concluyentes materiales, de acuerdo a criterios
fijos, de prototipo arbitrario, para proporcionar su razón y estudio.
Desperdicio: Es un exceso que no adiciona valor, sea por medio de producto o servicios para
el consumidor. Frecuentemente dentro de una organización se puede visualizar en el uso de los
recursos o medio de las compañías. Entonces una empresa que no actúa ante un desperdicio,
tomando medidas para prevenir o eliminar sus procedencias, brindara un producto o servicio de
baja calidad con alto valor final. (Giannasi, 2012)
Diagrama de flujo: Es la representación gráfica del flujo o secuencia de rutinas simples.
Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los
responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un
procedimiento administrativo. (Luis Miguel Manene, 2011)
Diagrama de Gantt: Es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un
período determinado. (OBS Business School, s.f.)
Diagrama de Ishikawa: Consiste en una representación gráfica que permite visualizar las
causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la
Gestión de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar
las bases que determinan un desempeño deficiente. (Gestion de Operaciones, 03)
Disciplina: Es la capacidad de las personas para poner en práctica una cadena de principios
concernientes al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades habituales,
como en sus vidas en general. De allí que la disciplina sea muy significativa Al momento de
lograr metas arduas, tanto a nivel personal (rebajar, ponerse en forma, etc.), como a nivel laboral
(mayor productividad) y académico (mayor rendimiento).
Eficiencia: Significa un nivel de provecho de un proceso el cual utiliza la menor cantidad de
entradas o insumos para crear la mayor cantidad de productos o efectos. La eficiencia se compara
27
con el uso de todos los insumos en la producción de cualquier producto, incluyendo el tiempo,
operario y energía.
Estandarización: Se enfoca al proceso mediante el cual se ejecuta una actividad de manera
standard o previamente establecida. El vocablo estandarización proviene del término standard,
aquel que refiere a un modo o método determinado, aceptado y normalmente seguido para
realizar definitivos tipos de actividades o funciones. Un estándar es una medida más o menos
esperable para ciertas situaciones o espacios y es aquello que debe ser continuo en caso de
recurrir a algunos tipos de acción.
Gestión de Procesos: Es una “colocación de cometido orientada a las inventivas, en los
cuales el gerente, el equipo y los ejecutores del proceso son todos poderhabientes y pensadores,
ya que proyectan su trabajo, examinan sus resultas y rediseñan su sistema de trabajo para lograr
mejores secuelas”.
Inventario: Representa la existencia de bienes almacenados destinados a realizar una
operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o transformación. Debe aparecer, contablemente,
dentro del activo como un activo circulante. (gestiopolis, s.f.)
Limpieza: Es la acción y efecto de limpiar, tomando en cuenta la eliminación de la suciedad,
las imperfecciones o defectos; hacer que un sitio quede sin aquello que le es dañino.
Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática
información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los
órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios
para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los
objetivos de la institución. (EcuRed, s.f.)
Mejora continua: Valor ligado a un producto o servicio.
28
Mantenimiento: Es el procedimiento por el cual se trata un bien determinado de manera que
el paso del tiempo, el uso o el cambio de circunstancias externas no lo afecten. (Mantenimiento,
s.f.)
Metodología 5`S: En la compostura en que la organización figura tanto internamente como
externamente; con el objetivo de que las personas que colaboran en ella logran alcanzar sus
objetivos; es decir brinda un entorno eficiente y productivo.
Organización/Ordenar: Formar una cultura de orden y limpieza con los operarios de la
compañía.
Procedimiento: consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de
manera eficaz. (Definicion de, s.f.)
Productividad: Se describe a la relación entre el número de productos derivados mediante un
sistema productivo y los recursos excedentes en su producción. La productividad es un itinerario
de la eficiencia productiva.
Retrabajo: Es uno de los desperdicios y consiste en realizar una operación sobre una pieza
que ha resultado defectuosa en un proceso con el objetivo de convertirla en una pieza correcta de
acuerdo con los parámetros de calidad y reincorporarla a la línea de producción. (Metrics
Mexico, s.f.)
Trabajo en equipo: Es la unión de 2 o más personas, que se organizan para trabajar en
cooperación por la búsqueda de un objetivo y meta común. (Riquelme, 2018)
Valor agregado: Es la característica extra que un producto o servicio ofrece con el propósito
de generar mayor valor dentro de la percepción del consumidor. (Merca2.0, 2015)
29
2.5. MARCO LEGAL
El marco legal provee las bases sobre las cuales las organizaciones construyen y establecen el
alcance y naturaleza de la participación política. El marco legal de una elección, y especialmente
los temas afines con la integridad de esta, regularmente se encuentran variedades de provisiones
regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí.
Según Hamer Rodríguez (2016), indica que el marco legal se refiere a las leyes o reglamentos
donde se fundamenta tu investigación, aquello que brinda soporte y sustento en tu proyecto.
Figura 6. Piramide de Kelsen
Fuente: (Kelsen, 2019)
En el siguiente proyecto de investigación se hace referencias de leyes establecidas según la
pirámide de Kelsen.
A continuación, el detalle:
• Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente
de trabajo.
• Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo.
30
CAPITULO III
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Mediante la definición de (Hernández Sampieri, Fernàndez Collado, & Baptista Lucio,
2010) en su libro Metodología de la Investigación expresa que “El diseño señala al investigador
lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha
planteado y analizar la certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular” (pág.
95). Es decir, que el diseño de la investigación permitió hacer uso de diferentes tipos de
investigación con el objetivo de analizar las causas sustantivas al problema abordado usando
para ello instrumentos de recolección de datos e información y análisis de éstos, y plantear una
solución viable.
El presente proyecto de investigación que se llevó a cabo fue no experimental de tipo
cualitativo; se utilizó como herramienta primordial el Diagrama de Ishikawa, capturas
fotográficas del área de trabajo para evidenciar con coherencia el problema respectivo.
Asimismo, se aplicó encuestas al personal del taller con el objetivo de conocer la opinión de cada
uno de ellos y obtener resultados estadísticos sobre su situación actual.
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Es de gran significación conocer el concepto y deliberar el tipo de investigación que se llevó a
cabo dentro del proyecto. Según Tovar (2008) “La escogencia del tipo de investigación
determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas que puedan emplear en el mismo.”
Argumento en el cuál al definir el tipo de metodología a usar se estableció el enfoque de la
investigación, siendo parte cardinal en el desarrollo de esta.
En el presente trabajo de titulación se utilizaron tres tipos de investigación, los cuales fueron:
31
Documental
Haciendo énfasis en la definición de (Arias, 2006) indica que “La investigación documental
es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos
secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito
de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (pág. 27). Se tomaron en cuenta las
variables del objeto de estudio, buscando información selecta que permitió un mejor análisis e
interpretación de la relación entre las variables, como soporte para dicha investigación se hizo
uso de libros, leyes, normas, decretos e información relevante de la organización.
Investigación – acción
Según (Creswell, 2012), la investigación acción “se asemeja a los métodos de investigación
mixtos, dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, sólo
que difiere de éstos al centrarse en la solución de un problema específico y práctico” (pág. 577).
Se aplico herramientas de calidad en base a conocimientos obtenidos en la carrera, logrando
visualizar los problemas de la Gestión de la Organización, en el Sector Industrial.
Descriptiva
Siguiendo con las teorías (Arias, 2006) define que “La investigación descriptiva consiste en
la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel
intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (pág. 24).
Por otra parte, indica que “Los estudios descriptivos miden de forma independiente las
variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los
objetivos de investigación.” (Arias, 2006, pág. 25). El proyecto estuvo encaminado en la
descripción de las causas y efectos que forjaron inconformidad en la organización y las
32
consecuencias de estas, tomando en cuenta los problemas actuales que presenta el taller, se
utilizó como guía el decreto 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores.
3.3 METODOLOGÍA
Según su estudio (Arias, 2006) establece que “En el campo de la investigación, se considera
metodología al modo general o manera que se emplea para abordar un problema, y aunque
resulte redundante, el camino fundamental empleado en la investigación” (pág. 18)
Estudio del análisis situacional. – Se basa en analizar cuál es el estado actual de la
organización juntamente con el flujo de suciedad del área de producción.
Identificación de problemas. - Se detallaron las problemáticas existentes en el área de
producción y sus posibles causas. Por consiguiente, se clasificaron en orden de importancia para
su respectivo análisis y solución mediante la Metodología de las 5S. Por lo que en las dos
primeras fases fue necesario efectuar una inspección importante mediante de un análisis
especificado, con la finalidad de precisar las circunstancias del Área de Producción.
Diseño y planificación. - Ejecución de los pilares de la metodología de las 5s, la cual esta
accedida por: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, y disciplina o compromiso para su
correspondiente plan y aplicación. Se relató punto por punto las tareas que implicaban la
propuesta, así como todos los recursos necesarios para su cumplimiento.
Medición, evaluación y propuesta. - Se estableció las mejoras que se esperan obtener al
finalizar la realización del proyecto.
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Según (Arias, 2006) “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma
particular de obtener datos o información”. La aplicación de una técnica lleva a la obtención de
información, la cual debe ser reservada en un medio material de manera que los datos puedan ser
33
recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le
denomina instrumento.
En base al concepto anterior (Arias, 2006) indica que "Un instrumento de recolección de
datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener,
registrar o almacenar información”.
Tabla 3
Técnicas e Instrumentos
(¿Cómo?) (¿Con que?)
Observación = ver Guiones de observación: estructurados/no
estructurados.
Entrevista = diálogo Guion de entrevista: estructurados/no
estructurados.
Encuesta= leer Cuestionarios de opinión:
estructurados/no estructurados.
Fuente: (Bautista, 2009, pág. 44)
Para esta pesquisa se utilizaron las siguientes técnicas:
Observación: Es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan todas las
demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es
observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. Es el método más directo, útil y
antiguo de obtención de información (EcuRed, 2018).
Haciendo uso de esta técnica, se obtuvo una visión inteligible del problema actual que
enfrenta “TACOSI”; se identificaron y evidenciaron las condiciones inseguras y el
incumplimiento de normas que constan en los artículos de la legislación ecuatoriana, referente a
la seguridad y salud en el trabajo, generando escenarios impropios para ejecutar las actividades
operacionales.
34
Encuesta: “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que
suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en
particular” (Arias, 2006, pág. 72). Haciendo uso de esta técnica permite al investigador conocer
estados de opinión, características o hechos específicos.
Las encuestas se pueden desarrollar de forma oral o escrita mediante cuestionarios de opinión:
que se dividen en estructurados/no estructurados.
Tabla 4
Cuestionarios de opiniones
Según el tipo de pregunta y respuesta
Abiertas Cerradas
Dicotómicas Varias opciones
Múltiples Escalas : Graficas y verbales (tipo Likert)
En esta pesquisa se elaboró una encuesta para el personal de la organización, la cual estaba
destinada a obtener información oportuna, veraz y relevante, con el objetivo de conocer las
anomalías de las áreas de trabajo a las que estaban expuestos el personal operativo.
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.5.1. Población
Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación
(López P. L., 2004). La población es finita ya que en la organización existe cierta cantidad de
operarios de cantidad no considerable.
Población finita: “agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran.
Además, existe un registro documental de dichas unidades.” (Arias, 2006). Desde el punto de
vista estadístico, una población finita es la compuesta por un número inferior a cien mil
unidades.
35
Tabla 5
Población de TACOSI
Descripción de la población Cantidad de personas
Jefes 2
Operadores 7
Guardia de Seguridad 1
Total 10
Fuente: Nómina de personal de TACOSI
3.5.2. Muestra
Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación
(López P. L., 2004). Para la creación del presente trabajo de investigación se estudió a los
operarios del taller, con el objetivo de analizar a los habitantes del campo de estudio. Para este
estudio, no se determinó la muestra pues debido que la encuesta fue aplicada a todo el personal
de “Tacosi”, lo que en realidad se hizo fue un censo.
Censo
A diferencia de la encuesta por muestreo, tomando como guía el Libro del Proyecto de
Investigación, Introducción a la Metodología Científica (Arias, 2006) muestra que “el censo
busca recabar información acerca de la totalidad de una población. Es así como los censos
nacionales tienen como propósito la obtención de datos de todos los habitantes de un país.
También se puede aplicar un censo al total de pobladores de una región, o al total de miembros
de una organización”.
Objetivo de la encuesta
Conocer la opinión del personal de “Tacosi” en relación con la Metodología de las 5s
teniendo como puntos relevantes la limpieza, uso de maquinarias y equipos de trabajo, ambiente
36
laboral, espacios de trabajo, entre otros. Adicionalmente, enterarse de la perspectiva del personal
operativo.
Detalle de la encuesta
La encuesta está conformada por nueve preguntas de tipo dicotómicas, que representa el 45%
y once preguntas tipo escala de Likert, que representa el 55%, respectivamente.
Según (Zambrano, 2010) Escala de Likert se fundamenta en un conjunto de ítems que se
muestran en forma de afirmaciones para tantear la reacción del sujeto en tres, cinco o siete
categorías, por lo cual es de grandes importancias que las personas encuestadas expresen su
grado de acuerdo o desacuerdo.
Adicionalmente, Caterina Chen (2019) nos dijo; que la encuesta tipo Dicotómicas es la
división de un objeto o concepto en dos partes complementarias pero separadas. Las preguntas
dicotómicas poseen solo dos alternativas de respuesta SI y NO o CIERTO y FALSO, en
ocasiones terminan con una alternativa neutral, NINGUNO, AMBOS o NO SÉ. Las preguntas
son fundamentales para formar una interacción efectiva. Forman parte de la base expresiva de la
civilización y son inmutables en todo tipo de lengua y dialecto.
Resultados y tabulaciones de las encuestas realizadas al personal de Tacosi
A continuación, se detallan los resultados que se obtuvieron por medio de un cuestionario de
preguntas dirigidas al personal de Tacosi.
Pregunta 1: ¿Con qué asiduidad mantiene los elementos necesarios en su lugar de trabajo?
Tabla 6
Elementos necesarios en su lugar de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Siempre 4 57%
Casi siempre 2 29%
Regularmente 1 14%
37
Pocas veces 0 0%
Nunca 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: En correspondencia a la Tabla 6 se puede evidenciar que, el 57% respondió que
siempre mantiene los elementos necesarios en su lugar de trabajo; el 29% manifestó que casi
siempre y el 14% expreso regularmente.
Pregunta 2: ¿Considera Ud. que la clasificación, por categoría, de las herramientas,
materiales y equipos es:
Tabla 7
Clasificación de herramientas, materiales y equipos
Opciones Colaboradores Porcentaje
Excelente 0 0%
Muy bueno 0 0%
Bueno 3 43%
Regular 4 57%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Conforme a la Tabla 7, se evidencia que, el 57% de las personas encuestadas
expresó que era regular; en cambio, el 43% considero que era bueno.
Pregunta 3: ¿El mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos es realizado de manera?
Tabla 8
Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos
Opciones Colaboradores Porcentaje
Trimestral 1 14%
Semestral 0 0%
Anual 6 86%
38
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: De la Tabla 8, se puede apreciar que el 86% de los trabajadores consideraron que
el mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos era anual; en cambio, el 14% juzgó que
era trimestral.
Pregunta 4: ¿Considera Ud. que son correctas la distribución y el uso de los espacios para
ubicar los materiales?
Tabla 9
Distribución y uso de espacios en el área de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 3 43%
No 4 57%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: De acuerdo con la Tabla 9, el 57% de los trabajadores consideró que no era correcta
la distribución y uso de espacios para ubicar los materiales; en cambio, el 43% consideró que sí.
Pregunta 5: ¿Cuál es el nivel de desorden y acumulación de desperdicios en el área de
Producción?
Tabla 10
Nivel de desorden y acumulación de desperdicios en el área de producción
Opciones Colaboradores Porcentaje
Alto 2 29%
Medio 5 71%
Bajo 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
39
Análisis: Tomando en cuenta la Tabla 10, se logró observar que el 71% de los operarios
opinó que el nivel de desorden y acumulación de desperdicios en el área de producción era
medio y el 29% que era alto, respectivamente.
Pregunta 6: ¿Para operar las máquinas y equipos, cuenta con manuales o instructivos de
trabajos?
Tabla 11
Manuales o instructivos de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 0 0%
No 7 100%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: De la Tabla 11, se revela que el 100% del personal consideró que no contaban con
manuales o instructivos de trabajos para operar en maquinarias y equipos.
Pregunta 7: ¿Cómo considera la separación y clasificación de residuos en su lugar de
trabajo?
Tabla 12
Separación y clasificación de residuos en su lugar de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Excelente 0 0%
Muy bueno 0 0%
Bueno 2 29%
Regular 5 71%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Visualizando la Tabla 12, se infiere que el 71% de los encuestados opinaron que la
separación y clasificación de los residuos era regular; en cambio, el 29% respondió que era
bueno.
40
Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia se hace la limpieza y el cuidado en los equipos de trabajos?
Tabla 13
Limpieza y cuidado en los equipos de trabajos
Opciones Colaboradores Porcentaje
Siempre 0 0%
Casi siempre 1 14%
Regularmente 4 58%
Pocas veces 1 14%
Nunca 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Observando la Tabla 13, se razona que el 58% del personal opinó que regularmente
se hacía la limpieza y el cuidado en los equipos; el 14% que casi siempre; mientras que el 14%
precisó que pocas veces.
Pregunta 9: ¿Cómo evalúa el aseo en su lugar de trabajo?
Tabla 14
Limpieza en el lugar de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Excelente 0 0%
Muy bueno 0 0%
Bueno 5 71%
Regular 2 29%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Según la Tabla 14, el 71% del personal consideró que el aseo en el lugar de trabajo
era bueno y el 29% que era regular, respectivamente.
Pregunta 10: ¿Considera Ud. que existen actividades innecesarias y repetitivas en el área de
Producción?
41
Tabla 15
Actividades innecesarias y repetitivas en el Área de Producción
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 6 86%
No 1 14%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: De la Tabla 15, se puede inferir que el 86% de los trabajadores indicaron que si
existían actividades innecesarias y repetitivas en el área de producción; en cambio el 14% reveló
que no.
Pregunta 11: ¿Se realizan mejoras en el lugar de trabajo?
Tabla 16
Mejora en el lugar de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 7 100%
No 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Observando la Tabla 16, se puede demostrar que el 100% de los operarios
concretaron que sí se realizaban mejoras en el lugar de trabajo.
Pregunta 12: ¿Los trabajadores disponen de normas de seguridad y procedimientos seguros
para ejecutar sus actividades operativas?
Tabla 17
Información necesaria para procedimientos en el lugar de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 0 0%
No 7 100%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
42
Análisis: Acorde con la Tabla 17, se concluye que el 100% de los trabajadores indicaron que
no contaban con normas de seguridad y procedimientos seguros para ejecutar actividades
operativas.
Pregunta 13: ¿Ud. ha recibido alguna capacitación, por parte del taller, que ayude a mejorar
su experticia?
Tabla 18
Capacitación al personal
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 2 29%
No 5 71%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Según la Tabla 18, el 71 % de los trabajadores expresaron que no habían recibido
capacitación por parte del taller; en cambio, el 29% afirmó lo contrario.
Pregunta 14: ¿La organización cuenta con una persona responsable para verificar el orden y
limpieza de las áreas de trabajo?
Tabla 19
Verificación del orden y limpieza en las áreas de trabajo
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 1 14%
No 6 86%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Según la Tabla 19, se razona que el 86% aseveró que no existía una persona
responsable para verificar el orden y limpieza de las áreas de trabajo; en cambio, el 14%
consideró que si había un responsable para ejecutar la labor referida.
43
Pregunta 15: ¿La organización cuenta con una cultura de comunicación asertiva?
Tabla 20
Cultura de comunicación asertiva
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 7 100%
No 1 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Tomando en cuenta la Tabla 20, el 100% afirmó que si existía una comunicación
asertiva en el taller.
Pregunta 16: ¿Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad?
Tabla 21
Procedimientos de seguridad
Opciones Colaboradores Porcentaje
Siempre 0 0%
Casi siempre 0 0%
Regularmente 4 57%
Pocas veces 3 43%
Nunca 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Tomando en cuenta la Tabla 21, el 57% indicó que regularmente los trabajadores
respetaban los procedimientos se seguridad; mientras que, el 43% aclaró que pocas veces lo
hacían.
Pregunta 17: ¿Cuál es el nivel de seguridad en el sector de producción?
Tabla 22
Nivel de seguridad en el área de producción
Opciones Colaboradores Porcentaje
Alto 0 0%
44
Medio 7 100%
Bajo 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Infiriendo en base a la Tabla 22, el 100% de los trabajadores consideró que era
medio el nivel de seguridad en el sector de producción.
Pregunta 18: ¿Valora Ud., que el ambiente laboral en “Tacosi” es?
Tabla 23
Ambiente laboral en “Tacosi”
Opciones Colaboradores Porcentaje
Excelente 0 0%
Muy bueno 5 71%
Bueno 2 29%
Regular 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Observando la Tabla 23, el 71% del personal valoró que era muy bueno el ambiente
laboral en el taller; mientras que, el 29% conjeturó que era bueno.
Pregunta 19: ¿Considera Ud. que el nivel de calidad del servicio de Tacosi es:
Tabla 24
Nivel de calidad del servicio de Tacosi
Opciones Colaboradores Porcentaje
Excelente 1 14%
Muy bueno 5 72%
Bueno 1 14%
Regular 0 0%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
45
Análisis: De acuerdo con la Tabla 24, el 72% consideró que era muy bueno el nivel de
calidad del taller; en cambio, el 14% meditó que era excelente y el 14% reflexionó que era
bueno.
Pregunta 20: ¿Según su criterio, están todas las maquinarias e instrumentos en condiciones
seguras?
Tabla 25
Maquinarias e instrumentos en condiciones seguras
Opciones Colaboradores Porcentaje
Si 5 71%
No 2 29%
Total 7 100%
Fuente: Encuesta al personal de Tacosi
Análisis: Como se observa en la Tabla 25, el 71% de los trabajadores afirmó que las
maquinarias e instrumentos si se encontraban en condiciones seguras; mientras que el 29%
afirmó que no.
Análisis y resultados de la encuesta
Figura 7: Porcentaje de la Encuesta
Elaborado por: Génesis Solórzano y Michelle Vera
50%
32%38%
57%
40%
64%
0%
20%
40%
60%
80%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
SEIRI-CLASIFICAR SEITON - ORDENAR
SEISO- LIMPIEZA SEIKETSU - ESTANDARIZACION
SHITSUKE - DISCIPLINA Y COMPROMISO OTROS
46
En la presente grafica se visualiza una tabulación general de la encuesta realizada al personal
de Tacosi, dichas preguntas conciernen a cada fase como lo es:
Seiri – Clasificar: Enfocado a la identificación y clasificación de equipos, herramientas e
instrumentos necesarios e innecesarios, presenta un 50% de cumplimiento; mientras que el 50%
restante es de no cumplimiento.
Seiton – Ordenar: Orientado a la ubicación e identificación de los materiales necesarios y así
facilitar su búsqueda aplicándolo a las áreas de producción y mantenimiento, da como resultado
el 32% de cumplimiento; mientras el 68% no cumple con lo establecido.
Seiso – Limpieza: Anticipa el defecto o falla, asegurando una buena limpieza a los equipos,
instrumentos de control, herramienta o recursos, con el objetivo que se encuentren en perfecto
estado. Esta fase tantea el 38% de cumplimiento; mientras el 62% no se cumple.
Seiketsu – Estandarización: Mediante la observación de las fases anteriores, esta etapa opera
con un mejoramiento en el orden y limpieza en el área de producción, mediante normas claras
ante un procedimiento dentro del taller. La cual presenta un 57% de cumplimiento; y un 43% de
no cumplimiento.
Shitsuke – Disciplina y Compromiso: consiste en trabajar permanentemente manteniendo
activo las fases anteriores, de acuerdo con las normas establecidas por la alta gerencia. Tomando
en cuenta procedimientos de limpieza, inspección y eliminación de suciedad, a la vez una
comunicación asertiva de los jefes con los operarios de las áreas de producción y mantenimiento.
Esta presenta el 40% de cumplimiento; y un 60% de no cumplimiento.
Se concluye con otros aspectos, que se presentan dentro del taller, dando un 64% de
cumplimiento; y un 36% de no cumplimiento. Por medio de la encuesta realizada a los operarios
del taller de Tacosi, el factor más relevante es otros aspectos por evaluar con un 64% de
47
cumplimiento. Finalmente, como resultado promedio de toda la encuesta, existe un 47% de
cumplimiento y un 53% que falta por cumplir.
48
CAPITULO IV
LA PROPUESTA
4.1 Titulo
Plan de mejora basado en la metodología de las 5S en el Taller Comercial de Suministro
Industrial.
4.2 Justificación
Uno de los factores claves, en un lugar de trabajo, es tener áreas operativas limpias y
ordenadas; además, contar con maquinarias, equipos y elementos de control en buenas
condiciones. Por esta razón, este plan de mejora, basado en la metodología de las 5s, ayudará a
organizar y ordenar los espacios de trabajo con la finalidad de mantenerlos libres de obstáculos
que redundará en el flujo de materiales y personal de forma expedita utilizando los espacios de
manera eficiente. Adicionalmente, coadyuvará a mejorar y mantener el nivel de limpieza de
cada una de las áreas de trabajo.
Por otra parte, esta metodología permitirá tener trabajadores motivados y comprometidos con
fomento de una cultura de orden y limpieza de todas las áreas operativas pertenecientes al taller.
Consecuentemente, esto también ayudará a mejorar la seguridad de las áreas referidas y el uso de
los recursos que permitirá acrecentar su competitividad.
4.3 Objetivo general
Desarrollar un plan de mejoría cimentado en la metodología de las 5’S con la finalidad de
corregir las actividades operativas y productivas del Taller Comercial de Suministro Industrial.
4.3.1 Objetivos específicos
• Realizar un plan de capacitación para los operarios para mejorar el nivel de
competitividad laboral.
49
• Establecer un plan de mantenimiento preventivo de maquinarias, equipos y elementos de
control para disminuir los tiempos improductivos de paralización ocasionados por el
respectivo mantenimiento correctivo.
• Elaborar un lay out de las áreas operativas y maquinarias y equipos del taller.
• Proponer un organigrama sencillo con la finalidad de mostrar de manera clara y directa la
estructura jerárquica del taller.
• Sugerir el empleo de señaléticas sencillas en las áreas de producción y mantenimiento
con el propósito de fomentar un sistema de comunicación visual sintetizado.
• Elaborar un manual de procedimientos operativos basado en la herramienta de las 5’S
que ayude a mejorar la gestión organizacional.
4.4 Alcance e importancia
El alcance de esta propuesta tiene que ver con todas las áreas operativas del taller. Su
importancia radica en que esta herramienta contribuirá a disminuir las causas sustantivas y
secundarias que aborda la problemática de esta investigación, la cual está relacionada con las
siguientes etapas pertenecientes al proceso de producción, que son: Orden de pedido, compra de
materia prima, cortado, montaje en el torno, montaje en la fresadora, prensa o tornillo de banco,
entrega. También permitirá establecer procedimientos operativos estandarizados y seguros y,
adicionalmente, una distribución correcta de maquinarias y equipos.
4.5 Ubicación sectorial y física
La propuesta de esta investigación está dirigida al Taller Comercial de Suministro Industrial,
el que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la Calle 28 entre la E y la F (suburbio
de la ciudad de Guayaquil).
50
4.6 Descripción de la propuesta
Los temas que abarca la propuesta tienen relación básicamente con el diagnóstico, con los
análisis de los resultados de las evaluaciones, con la problemática abordada y con las
necesidades reales y efectivas del taller; sin embargo, se han incluido otros tópicos para dar
mayor realce e impacto a la propuesta, pues se conoce que la metodología referida tiene relación
con otras disciplinas; razón por la cual, se la considera multidisciplinar. Su contenido tiene la
siguiente estructura:
1. Plan de capacitación de desempeño laboral: (Chiavenato, 1999) refiere que es un
proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las
personas obtienen conocimientos, aptitudes, y habilidades en función de objetivos
definidos. En el Anexo H, se incluyen los temas propuestos para la capacitación referida.
a. Generalidades de la metodología de las 5’S,
b. Modelos de clasificación de los materiales por la frecuencia de utilización,
c. Orden y limpieza del puesto de trabajo,
d. Estandarización de procedimientos y procesos
e. Compromiso con la excelencia;
f. Liderazgo.
g. Trabajo en equipo;
h. Generalidades de la Seguridad industrial
i. Manejo seguro de maquinarias, equipos y herramientas manuales y eléctricas
j. Uso de equipo de protección personal;
2. Plan de mantenimiento preventivo de maquinarias, equipos e instrumentos de
control: El mantenimiento no es una función “miscelánea”, produce un bien real, que
51
puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad (Molina,
2006). En el Anexo C del Procedimiento Operativo 04: Seiketsu, se encuentra el plan e
mantenimiento referido.
3. Lay out básico de las áreas del taller tacosi: Es la colocación de maquinarias, equipos,
materiales, personal y servicios auxiliares que permite fabricar un producto a un costo procedente
(Castaño, 2019). Ver Anexo I.
4. Organigrama propuesto: Según (Fleitman, 2000), los organigramas son la representación
gráfica de la estructura orgánica de una empresa u organización que muestra, en forma
esbozada, la posición de las áreas que la integran; además, los niveles jerárquicos, las líneas
de autoridad y de asesoría, respectivamente. En el Anexo J se incluye un organigrama
sugerido para el taller Tacosi
5. Uso sugerido de señaléticas: (Costa, 2018) señala que es una técnica comunicacional
que, mediante el uso de señales y símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y
brinda instrucciones sobre cómo debe accionar una(s) persona(s) en un determinado
espacio físico. La finalidad de la señalética es ayudar a los individuos a identificar,
regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos en un entorno definido (Del Pozo,
2015). En el Anexo K, se incorporan señaléticas sugeridas sobre la metodología de las
5’S y del uso de equipo de protección personal para taller Tacosi.
6. Manual de procedimientos operativos basado en la metodología de las 5’s: El manual
de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual contiene
información detallada, ordenada y sistémica de instrucciones, responsabilidades,
políticas, funciones e instrucciones de las actividades que se ejecutan en una organización
(Gómez, 2001). Ver Anexo L. Es importante destacar que este manual contiene
procedimientos, instructivos de trabajo y formatos, basado en cada una de las categorías
52
de la metodología de las 5’S, instrucciones que fueron desarrollados, tomando en cuenta,
las necesidades reales y evidencias encontradas de la problemática abordada en esta
pesquisa.
La metodología de las 5’S es una técnica que permite mejorar la gestión organizacional;
en este manual se establecen las cinco fases definidas en la metodología, conocidas como
las 5S, que son: Seiri (clasificar), Seiton (ordenar), Seiso (limpiar), Seiketsu
(estandarizar) y Shitsuke (disciplina). La metodología de la 5’S puede ser uno de los
medios apropiados para lograr este importante cambio de mejora, pues toda organización
que desee mantenerse en el tiempo, constantemente debe mejorar sus procesos pues se
sabe que todo proceso es perfectible de mejorarlo.
Para que se cristalice este plan de mejora propuesto, basado en esta metodología, se
necesita el compromiso de la gerencia, los mandos medios y el empoderamiento de cada
uno de los colaboradores, en sus diferentes campos de acción, así como de la
disponibilidad permanente de recursos. Inicialmente, para obtener resultados positivos y
recurrentes, es obligatorio que la gerencia general destine los medios vitales para la
capacitación del personal en temas alusivo a la técnica de las 5s. Por consiguiente, esto
permitirá formar mejores equipos de trabajo con líderes comprometidos con la mejora
sustantiva del desempeño de todo el personal y la competitividad del taller.
Entre los beneficios que se podrían alcanzar con la implementación de esta metodología
están:
• Trabajo en equipo y compromiso con el proceso de mejora mediante el conocimiento
de su puesto de trabajo ejecutando con responsabilidad cada una de las actividades
asignadas.
53
• Aumentar la productividad que se refleja en la disminución de: Productos defectuosos,
nivel de inventarios, movimientos y traslados de materiales que no agregan valor al
producto, set up de las máquinas y equipos, tiempo de cambio o devolución de las
herramientas y accidentes de trabajo.
• Mejor lugar de trabajo, pues mediante la organización, el orden y la limpieza se logra
conseguir mayor: Conocimiento del puesto, compromiso y responsabilidad de
ejecución de tareas, cooperación y trabajo en equipo, motivación y orgullo del lugar en
el que se trabaja; además, se mejora el uso de los espacios y se proyecta una mejor
imagen ante los clientes.
7. Factibilidad
De acuerdo con este trabajo de investigación, se considera que la propuesta es factible
debido a que coadyuvará a mejorar la gestión operativa del taller, en lo relacionado a
sus actividades productivas, a brindar un servicio eficiente de calidad, satisfaciendo
plenamente las expectativas y necesidades del cliente. Se adjunta el diagrama de Gannt
del proyecto de mejora basado en la metodología de las 5’S; en él se incluyen las
actividades con sus respectivos costos con la intención de estimar su posible
implementación, cuya decisión estará basada en las necesidades del taller. Ver Anexo L.
Paradigmas que imposibilitan la implementación de la metodología de las 5’s
Implementar la metodología de las 5’S requiere de compromiso permanente de la alta dirección y
responsabilidad y empoderamiento continuo de todo el personal para mantener el proceso de
mejora. (Ramírez, 2007), destaca que en las empresas concurren paradigmas que obstaculizan el
pleno desarrollo de las 5S, incluidas en la tabla siguiente:
54
Tabla 26
Paradigmas que dificultan la implementación de las técnicas de las 5’S
Tipo de paradigma
Descripción/Particularidad
Paradigmas de la dirección
‹‹Es necesario mantener los equipos sin parar››
‹‹Los trabajadores no cuidan el sitio››
‹‹Creo que el orden es el adecuado no tardemos tanto
tiempo››
‹‹ ¡Contrate un trabajador inexperto para que realice la
limpieza…sale más barato! ››
Paradigmas de los operarios
‹‹Me pagan para trabajar, no para limpiar››
‹‹Llevo 10 años… ¿por qué debo limpiar?››
‹‹Necesitamos más espacio para guardar todo lo que
tenemos››
‹‹No veo la necesidad de aplicar las 5S››
Ejemplo de implementación de la metodología de las 5’s
Seguidamente se incluye un ejemplo de implementación de la metodología referida con el
objetivo de que sirva como motivación para una posible aplicación piloto en el taller Tacosi.
55
Fase Uno: Seiri (Organizar/clasificar). - Organizar es identificar, clasificar, separar y eliminar
del puesto de trabajo todos los materiales innecesarios, conservando todos los materiales,
documentación y herramientas necesarios que se utilizan para desarrollar las tareas.
Figura 8.Fase Seiri (organización): Ejemplo de antes y después de su aplicación
Fuente: (Berganzo, 2016)
Fase Dos: Seiton (Orden). - Ordenar es establecer la manera en que los materiales necesarios
deben ubicarse e identificarse para que “una persona” pueda encontrarlos, usarlos y reponerlos de
forma fácil y rápida. (Ayala Silva, 2016) sostiene que, en base a una apropiada ubicación, se
obtiene “UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR”. Mediante la identificación
se instituye un lenguaje habitual: “UN NOMBRE PARA CADA COSA Y CADA COSA CON UN SOLO
NOMBRE”.
56
Figura 9. Fase Seiton (orden): Ejemplo de antes y después de su aplicación
Fuente: (Berganzo, 2016)
Fase Tres Seiso (Limpieza): En esta etapa es imprescindible ubicar toda la suciedad de los
puestos de trabajo, así como el acertado mantenimiento de éstos. Contar con estándares
adecuados de limpieza y organización coadyuva en la motivación del personal y también a
reducir sustantivamente las lesiones y los accidentes de trabajo.
Figura 9: Fase Seiso (limpieza): Ejemplo de antes y después de su aplicación
Fuente: (Berganzo, 2016)
Fase Cuatro Seiketsu (Estandarizar): El procedimiento de estandarizar busca distinguir una
situación “normal” de la que no lo es. Por tanto, el personal debe ser capaz de discernir si las
actividades de las tres fases anteriores se están empleando correctamente y cuando no. Es
primordial que todo el personal del taller cuente con la capacitación acertada para reconocer este
57
este prototipo de situaciones y debilidades en su puesto de labores, que a la postre, podrían
originar otros tipos graves problemas.
Figura 10. Fase Seiketsu (estandarizar): Ejemplo de antes y después de su aplicación
Fuente: (Berganzo, 2016)
Fase Cinco Shitsuke (Disciplina/hábito): La inserción de la metodología de las 5’S, con concibe
un puesto de trabajo mucho más agradable y motivante; apoya a reducir inventarios y los
incidentes y accidentes de trabajo; además, coadyuva a aumentar la satisfacción de los clientes
internos y la competitividad del taller.
58
CONCLUSIONES
Una vez culminado este trabajo de investigación y, tomando como fundamento los objetivos
específicos definidos en este proyecto, se coligen las siguientes conclusiones:
• Se efectuó un diagnóstico del problema presentado en Tacosi que consistía en el
desorden, deficiencia de limpieza, acumulación de materiales y desperdicios en el área
de producción. Para llevar a cabo este propósito se utilizó el diagrama de flujo del
proceso de producción para identificar las actividades que contribuían al
inconveniente referido. Asimismo, se usó el Diagrama de Ishikawa, como técnica
básica para la gestión de la calidad con la finalidad de determinar las causas
sustantivas y secundarias del problema descrito. Adicionalmente se realizaron capturas
fotográficas para evidenciar la problemática.
• Se recopiló información relevante de tesis de trabajo de titulación relacionados con el
problema abordado, que se han realizados local, nacional e internacionalmente por
otros autores y que tenían coherencia con esta pesquisa. La finalidad de incluir esta
información era para tener una visión holística del problema y analizar las propuestas
sugeridas de manera asertiva, es decir, tener una solución integral de un problema
complejo.
• Se aplicó una encuesta al personal del taller Tacosi para recabar información veraz y
oportuna relacionada con la problemática y contrastarlas con las causas sustantivas,
causas secundarias y las capturas fotográficas que evidenciaban el problema. Esta
encuesta estaba conformada por nueve preguntas tipo dicotómicas, que representaba el
45%, once preguntas tipo escala Likert que correspondía al 55% respectivamente. De
igual manera se analizaron los resultados de los datos de la encuesta con la finalidad
de diseñar una propuesta de solución adecuada y coherente.
59
• Se elaboró un manual de procedimientos operativos basado en la metodología de las
5’S, adicionalmente se incluyó el Plan de capacitación, Plan de mantenimiento
preventivo de maquinarias, equipos e instrumentos de control, lay out del taller,
Organigrama, el Uso sugerido de señalética y la factibilidad de la propuesta. Cabe
indicar que la propuesta tiene la siguiente estructura: título, justificación, objetivo
general, objetivos específicos, alcance e importancia y ubicación sectorial y física.
60
RECOMENDACIONES
A continuación, se exponen las recomendaciones que deben considerarse con el propósito de
que la propuesta elaborada, en esta investigación, sea útil para la organización.
• Se debe definir, delimitar y concretar con claridad el problema principal, donde los
investigadores deben buscar las causas sustantivas y secundarias aplicando la técnica
de los cinco porqués. Es necesario investigar y tomar en cuenta los más importantes.
Se debe considerar las medidas remedio, las cuales permitirán que èstas eliminen las
causas, de tal manera, que prevenga la recurrencia del problema y no deben llevarse
a cabo acciones que sólo elimine el problema de manera inmediata y temporal.
Tomando en cuenta el punto anterior, se debe llevar a cabo un plan donde involucre
a los afectados y, de manera pertinente, explicar la importancia del problema y los
objetivos que se persiguen. En el caso, de que las soluciones dieran resultados
positivos se debe generalizar las medidas remedio y prevenir la repetición del
problema.
• Se debe recabar información, de ser posible, los últimos cinco años con la finalidad
de obtener información actualizada de problemas y propuestas de soluciones de la
metodología de las 5`S.
• el diseño del cuestionario de la encuesta debe contener preguntas dicotómicas o
politómicas y escala Likert que permita contrastar las respuestas con las causas
sustantivas y secundarias incluidas en el diagrama causa-efecto, y además, cotejar
con las capturas fotográficas utilizadas como elemento de evidencias del problema.
• Se exhorta entregar al Gerente General de Tacosi una copia del manual de
procedimientos operativos en reconocimiento a la colaboración prestada a la facultad
61
de Ingeniería Química, a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y
Emprendimiento para que este trabajo de titulación haya culminado con éxito.
62
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65
ANEXOS
Anexos A: Proceso de producción de Tacosi
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO CAPTURAS FOTOGRAFICAS DEL TALLER TACOSI
ENTRADA SALIDA
Solicitud de pedido ORDEN DE TRABAJO Solicitud de procesado
Material de empaqueRECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA
Material de
empaque/desperdicios
Energía CORTADO Energía
Energía/refrigerante/herramientas MONTAJE EN TORNOEnergía; desperdicios, virutas,
líquido residual
Energía/refrigerante/herramientas MONTAJE EN FRESADORAEnergía; desperdicios, virutas,
líquido residual
Herramientas/aceitePRENSA O TORNILLO DE
BANCODesperdicios/virutas
Material de empaque/marcadores ENTREGA Producto final
66
Anexos B. Cuadro de resumen de descripción del problema
SITUACIONES
ACTUALES
CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL DE PRONÓSTICO
Desidia en la
organización
Al tener mucho trabajo no
tienen tiempo de limpiar
Mal ambiente organizacional Crear una cultura
organizacional
Desecho o Rechazo
Trabajos mal elaborados Disminuye la rentabilidad de
la organización
Minimizar los desperdicios
Carencia de la
gestión de la
organización
No tienen el conocimiento
adecuado
Bajo nivel organizacional Capacitación del personal de
la gerencia
Desperdicios de
Materiales
Demanda de servicios
Mala manipulación
Mayor costo directo y gastos
generales
Aumentar la productividad de
los recursos
Mejores operaciones
Incumplimiento
Poco personal
Trabajos acumulados y
retraso de actividades
asignadas
Elaborar un plan de trabajo
para colaborar con las áreas
de trabajo
67
Anexos C: Diagrama de Ishikawa utilizado en el taller Tacosi
Deficiencia de Mantenimiento en Los equipos
Deficiencia de capacitación
Medio Ambiente Maquinaria Mano de Obra
Método Medidas
Desorden, deficiencia de
limpieza y acumulación de materiales y desperdicios en el área de producción
Carencia de ventilación
Insuficiente espacio
Uso de herramientas obsoletas
Deficiente programa de mantenimiento de maquinarias
No se realizan validaciones periódicas de control de instrumentos de medición
Escaso de stock de Materia prima
Procedimiento inadecuado Instrumentos de
medición obsoletos
Materiales fuera de especificación
Actividades repetitivas
Falta de calibración de los instrumentos de medición Material
Poco trabajo en equipo
Perfil inadecuado
Incorrecto almacenamiento de las herramientas de trabajo
Mano de Obra Maquinaria
68
Anexos D: Capturas fotográficas del taller Tacosi
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO CAPTURAS FOTOGRAFICAS DEL TALLER TACOSI
Art. 11 obligación de los empleados
Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales
para un trabajo seguro.
69
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO CAPTURAS FOTOGRAFICAS DEL TALLER TACOSI
Art. 34 limpieza de locales
1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen estado
de limpieza.
2. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos deberán
mantenerse siempre en buen estado de limpieza
3.
4.
70
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Art. 91 Utilización
Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado
adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma. Asimismo,
recibirá instrucciones concretas sobre las prendas y elementos de protección
personal que esté obligado a utilizar.
Art. 94 Utilización y mantenimiento
Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por personal calificado
para ello, a intervalos regulares de tiempo, en función de su estado de conservación y de la
frecuencia de su empleo.
Las máquinas portátiles se almacenarán en lugares limpios, secos y de modo ordenado.
71
Anexos E: Capturas fotográficas de las encuestas realizadas al personal de Tacosi
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO CAPTURAS FOTOGRAFICAS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA AL PERSONAL DEL TALLER TACOSI
Art. 34 limpieza de locales
5. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen estado
de limpieza.
72
Anexos F: Formato de encuesta realizada al personal de Tacosi
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL
DE TACOSI
Fase Seiri: Clasificar
1. ¿Con qué asiduidad mantiene los elementos necesarios en su lugar de trabajo?
Nunca
Pocas veces
Regularmente
Casi siempre
Siempre
2. ¿Considera Ud., que la clasificación, por categoría, de las herramientas, materiales y
equipos es: Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Fase Seiton: Ordenar
3. ¿El mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos es realizado de manera?
Trimestral
Semestral
Anual
4. ¿Considera Ud., que son correctas la distribución y el uso de los espacios para ubicar los
materiales
Si
No
5. ¿Cuál es el nivel de desorden y acumulación de desperdicios en el área de Producción?
Alto
Medio
Bajo
6. ¿Para operar las máquinas y equipos, cuenta con manuales o instructivos de trabajos?
Si
No
73
Fase Seiso: Limpieza
7. ¿Cómo considera la separación de residuos en su lugar de trabajo?
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
8. ¿Con qué frecuencia se hace la limpieza y el cuidado en los equipos de trabajos?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Pocas veces
Nunca
9. ¿Cómo evalúa el aseo en su lugar de trabajo?
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
74
Fase Seiketsu: Estandarización
10. ¿Considera Ud. que existen actividades innecesarias y repetitivas en el área de
producción?
Si
No
11. ¿Se realizan mejoras en el lugar de trabajo?
Si
No
Fase Shitsuke: Disciplina y compromiso
12. ¿Los trabajadores disponen de normas de seguridad y procedimientos seguros para
ejecutar sus actividades operativas?
Si
No
13. ¿Ud. ha recibido alguna capacitación, por parte del taller, que ayude a mejorar su
experticia?
Si
No
75
14. ¿La organización cuenta con una persona responsable para verificar el orden y limpieza
de las áreas de trabajo?
Si
No
15. ¿La organización cuenta con una cultura de comunicación asertiva?
Si
No
16. ¿Los trabajadores respetan los procedimientos de seguridad?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Pocas veces
Nunca
76
Otros aspectos a evaluar
17. ¿Cuál es el nivel de seguridad en el sector de producción?
Alto
Medio
Bajo
18. ¿Valora Ud. que el ambiente laboral en “Tacosi” es?
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
19. Considera Ud. que el nivel de calidad del servicio de Tacosi es:
Ex
celente
Muy bueno
Bueno
Regular
20. ¿Según su criterio, están todos los maquinarias e instrumentos en condiciones seguras?
Si
No
77
Anexos G: Plan de capacitación para personal de Tacosi
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Responsable
Jefe de taller Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado
1 Generalidades de la metodología de las 5’S,
2 Clasif icación de los materiales por la frecuencia de utilización,
3 Orden y limpieza del puesto de trabajo,
4 Modelos de identif icación de materiales, maquinarias, equipos y herramientas
5 Archivo, codif icación y ubicación de la documentación,
6 Estandarización de procedimientos y procesos
7 Compromiso con la excelencia;
8 Registro de acciones de mejora y correctoras en las 5’S;
9 Liderazgo y trabajo en equipo;
10 Generalidades de la Seguridad industrial
11 Utilización de señaléticas de seguridad como medida de prevención de riesgos
12 Manejo seguro de maquinarias, equipos y herramientas manuales y eléctricas
13 Uso de equipo de protección personal;
14 Lubricación apropiada de maquinarias y equipos en movimiento
Preparado por: Jefe de taller Tacosi Aprobado por: Gerente General de taller Tacosi
Fecha: Fecha: Fecha:
% de
cumplimiento
PLAN DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA TRABAJADORES DEL TALLER TACOSI
Revisado por: Administrado de taller Tacosi
Temas de capacitaciónN°Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Actividad
planeada
Actividad
ejecutada
78
Anexos H: Lay out básico de las áreas del taller Tacosi
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Figura1H: Lay out de las instalaciones del taller Tacosi.
Preparado por: Génesis Solórzano y Michelle Vera
79
Anexos I: Organigrama propuesto para taller Tacosi
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Gerente General
Jefe de taller
Operador 1 Operador 2 Operador 3
Administrador
Asistente
Figura 1A: Organigrama integral para el taller Tacosi
80
Anexos J: Señaléticas sugeridas sobre la metodología de las 5’S y del uso de equipo de protección
personal para taller Tacosi
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CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Figura 1A: El círculo virtuoso de las 5’S
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
Figura 1B: Las cinco etapas de las 5’S
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
Figura 1C: Inicio de proceso de las 5’S
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
FASE 2 DE LA METODOLOGÍA 5’S: ORDEN
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un nombre para cada cosa y cada cosa con un solo nombre.
Figura 1D: Fase 2 de la metodología 5’S: Seiton
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
81
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Figura 1E: Fase 3 de la metodología 5’S: Seiso
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/ Figura 1F: Fase 4 de la metodología 5’S: Seiketsu
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
Figura 1H: Principio de la 2S: Seiton
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
FASE 3 DE LA METODOLOGÍA 5’S: LIMPIEZA
Mantener limpio el puesto de trabajo y en perfecto estado de uso los equipos, máquinas y herramientas y demás útiles empleados.
FASE 4 DE LA METODOLOGÍA 5’S: ESTANDARIZAR
Establecer normas de trabajo visibles para todos que permitan distinguir una situación correcta de una incorrecta.
FASE 5 DE LA METODOLOGÍA 5’S: DISCIPLINA
Esforzarse por el mantenimiento y la mejora constante de acuerdo a las normas establecidas entre todos.
Figura 1G: Fase 5 de la metodología 5’S: Shitsuke
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
82
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Figura 1I: Fase 3 de la metodología 5’S: Seiso
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/ Figura 1J: Orden y limpieza, factores influyentes
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
Figura 1H: Disciplina y compromiso con los objetivos
Fuente: https:// dokumen.tips/documents/ejemplos-
senaletica.html
Figura 1G: Fundamentos del orden y la limpieza
Fuente: https://slideplayer.es/slide/6161251/
83
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
Figura 1I: Medidas preventivas de seguridad
Fuente: http://ebersign.com/senalizacion/senales-advertencia-din
Figura 1I: Medidas preventivas de seguridad
Fuente: http://ebersign.com/senalizacion/senales-advertencia-din
Figura 1G: Señaléticas de seguridad sugeridas sobre uso del equipo de protección personal y el celular.
Fuente: https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01NRPHEJRJV2mklIqsKGyTfyGKLPw:1582602967875& q=se%C3%B1aletica+de+uso+de+epp&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwijxeG95-vnAhVRTt8KHcwOA7YQ7Al6BAgKEDs&biw=1366&bih=657
84
Anexos K: Manual de procedimientos operativos
TACOSI
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS BASADO EN
LA METODOLOGÍA DE LAS
5’S
FEBRERO 2020
85
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BASADO EN LA HERRAMIENTA DE LAS 5’S
Código:
Página:
Versión:
OBJETIVO
Integrar los procedimientos operativos para mantener y mejorar la organización, el orden y limpieza, seguridad
de operarios, condiciones de las maquinarias y equipos, el clima laboral, motivación del personal y eficiencia.
Las cuales están encaminadas a mejorar las condiciones de la organización lo que conlleva a la calidad,
productividad y competitividad del taller.
ALCANCE
EL manual de procedimientos operativos basado en la metodología de las 5`s ampara a las áreas de producción,
empleados y jefes.
DEFINICIONES
Manual de procedimientos: Es un instrumento de apoyo en el que se encuentran de manera
sistemática los pasos a seguir, para ejecutar las actividades de un puesto determinado y/o funciones de la unidad
administrativa.
Procedimientos Operativos: Son documentos que acopian la interrelación en el tiempo que existen entre
diferentes departamentos, normalizando los procedimientos de actuación y impidiendo las indefiniciones e
improvisaciones que pueden producir problemas o deficiencias en la ejecución del trabajo.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de Gerencia aplicar este manual en la organización.
JUSTIFICACION
Actualmente las organizaciones nacionales e internacionales se manejan mediante procesos y se crea una
necesidad de inspeccionar cada proceso para que este se desarrolle de una manera eficiente y eficaz. por lo que
es significativo el control interno aplicado a manuales de procedimientos, los que al mismo tiempo son guías
operativas para el proceso que se determina a una persona o actividad dentro de una organización.
DESCRIPCION DEL MANUAL
Contar con un Manual de Procedimientos operacionales genera ventajas a la institución o unidad administrativa
en este caso el taller, igualmente es esencial para el operario, ya que le permite cumplir en mejor tiempo con sus
86
objetivos primordiales dentro de la compañía, y hacer uso de cada uno de los medios, para así contribuir a los
propósitos, a continuación, mencionaremos las ventajas que ofrece el contar con un manual de este tipo.
Estandarizan los métodos de trabajo.
• Ayudan al progreso de las actividades de manera eficiente y permiten conocer la ubicación de los
elementos en general.
• Definen las funciones y responsabilidades del personal.
• Son documentos de consulta indeleble que sirven de apoyo para la mejora continua de las actividades.
• Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones.
• Es un fundamento para el adiestramiento y la capacitación al personal.
Por lo tanto, debe establecerse lo siguiente:
1. Que las actividades se realicen de una forma independiente de la persona
responsable de llevarlas a cabo.
2. Que se realicen de una forma ordenada y sin improvisaciones.
3. Que conduzcan al objetivo cubierto por el procedimiento.
OBJETIVOS:
1. Ser una guía para las operaciones de la organización y que estas se desarrollen de una manera eficiente.
2. Ser una guía para el adiestramiento del personal.
3. Aportar la comunicación e interpretación de los procedimientos.
4. Manuales de procedimientos y su vinculación con el control interno.
EVALUACIÓN
Se debe establecer un supervisor dentro de cada área para realizar controles periódicos para verificar el
complimiento.
DIFUSIÒN
La difusión de este procedimiento será al área de producción.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
87
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 01: SEIRI IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACION DE MATERIALES
NECESARIOS DE LOS INNECESARIOS
Código:
Página:
Versión:
OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo que un área de trabajo se encuentren solamente los objetos necesarios
para la ejecución del trabajo. Consecuentemente, se debe identificar, separar y, de ser posible, eliminar los
materiales y elementos innecesarios.
ALCANCE
El procedimiento de identificación y clasificación de materiales necesario de los innecesarios acoge a todos los
empleados, jefes y trabajadores de las áreas de producción y mantenimiento.
DEFINICIONES
Seiri, Organización: Su significado es identificar y separar, de las áreas de trabajo, todos los elementos
innecesarios para realizar las actividades laborales. También denota apartar las cosas que realmente sirven de las
que no, por clases, tipos, tamaño, categoría y frecuencia de uso.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Jefe de Área del taller garantizar el cumplimiento de este procedimiento.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Separar lo que es necesario de lo innecesario e inútil.
El propósito de esta etapa es de seleccionar o clasificar elementos que no son necesarios para los procedimientos
operacionales. Los elementos esenciales se deben tener en un lugar idóneo y cerca del área, mientras que lo
innecesario de debe retirar del sitio, transferir o eliminar.
Interrogación por aplicar ¿Cómo?
• Haciendo inventario de las cosas útiles en el área de trabajo
• Entregar un listado de los equipos y herramientas que no son necesarias en el área de trabajo
• Desechar las cosas innecesarias e inútiles.
• Separar lo que es necesario de lo innecesario e inútil.
El propósito de esta etapa es de seleccionar o clasificar elementos que no son necesarios para los procedimientos
operacionales. Los elementos esenciales se deben tener en un lugar idóneo y cerca del área, mientras que lo
innecesario de debe retirar del sitio, transferir o eliminar.
Interrogación por aplicar ¿Cómo?
• Haciendo inventario de las cosas útiles en el área de trabajo
88
• Entregar un listado de herramientas y equipos que no sirven en el área de trabajo
• Desechar las cosas innecesarias e inútiles.
Como primer punto es necesario visualizar a fondo toda el área de producción, para tener en cuenta los objetos
innecesarios en el área, adjuntando un listado de maquinaria, equipos y herramientas del área. Con el fin de:
• Obtener más espacio.
• Mejor control de inventario.
• Eliminación del despilfarro.
• Menos accidentalidad.
Lista de elementos innecesarios
Esta lista permitirá registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada,
posible causa y acción sugerida para su eliminación. Esta lista será llenada por el operario,
encargado o supervisor durante esta fase.
Tarjetas rojas
Revela que en el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe de tomar una acción correctiva. Las
preguntas frecuentes que se deben hacer para identificar si existe un elemento innecesario son las siguientes:
¿Es indispensable este elemento?
¿Si es indispensable, es adecuada la cantidad?
¿Si es indispensable, tiene que estar ubicado aquí?
Una vez marcados los elementos, se registra cada tarjeta utilizada en la lista de los
elementos no vitales. Consecutivamente, esta lista permitirá realizar un seguimiento acerca de todos los
elementos fichados.
Luego se deben tomar decisiones sobre qué hacer con los elementos innecesarios; éstas pueden ser:
Elegir un sitio para almacenarlos.
Analizar la posibilidad de eliminarlos.
Otra opción sería comercializarlos.
Los criterios para asignar tarjetas rojas a los elementos son:
Los elementos se utilizan con alta frecuencia, se mantienen en el área especificada. Los elementos innecesarios
se ubicarán en un lugar diferente.
Si el elemento es empleado con baja frecuencia puede ser almacenado fuera del área de trabajo.
Si el elemento es necesario en limitada cantidad, el excedente puede eliminarse o recolectarse fuera del área de
trabajo.
89
ANEXO
Anexo A: Modelo de Tarjeta Roja.
Anexo B: Inventario de materiales necesarios
Anexo C: Inventario de materiales innecesarios
Anexo D: Nivel de evaluación de la 1S: Seiri
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
Objetos necesarios
Objetos dañados
Objetos obsoletos
Objeto de mas
¿Son útiles?
Organizarlos
Repararlos
Separarlos
¿Son útiles para alguien
más?
Descartarlos
Donar
Trasferir
SI
No
SI
90
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 01: SEIRI IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACION DE MATERIALES
NECESARIOS DE LOS INNECESARIOS
Código:
Página:
Versión:
Anexo A: Modelo de Tarjeta Roja.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
Fecha: N° de tarjeta
Ärea
Nombre del elemento
Cantidad:
Disposición:
Acción a tomarse: Si No
Transferir
Inspeccionar
Comercializar
Eliminar
Decisión
91
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 01: SEIRI IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACION DE MATERIALES
NECESARIOS DE LOS INNECESARIOS
Código:
Página:
Versión:
Anexo B: Inventario de materiales necesarios
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
ÁREA
PROCESO:
FECHA:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL OBSERVACIONES ESTADO
INVENTARIO DE MATERIALES NECESARIOS
92
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 01: SEIRI IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACION DE MATERIALES
NECESARIOS DE LOS INNECESARIOS
Código:
Página:
Versión:
Anexo C: Inventario de materiales innecesarios
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
ÁREA
PROCESO:
FECHA:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL OBSERVACIONES ESTADO
INVENTARIO DE MATERIALES INNECESARIOS
93
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 01: SEIRI IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACION DE MATERIALES
NECESARIOS DE LOS INNECESARIOS
Código:
Página:
Versión:
Anexo D: Nivel de evaluación de la 1S: Seiri
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
ÁREA
PROCESO:
FECHA:
ESCALA DE VALORACIÓN: (1) DEFICIENTE; (2)REGULAR; (3) BUENO; (4) MUY BUENO; (5) EXCELENTE
COMENTARIO
1S N° 1 2 3 4 5
¿Existe algun procedimiento para disponer de los artículos
innecesarios?
C
L
A
S
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N
1
2
3
4
¿Han sido eliminados todos los elementos
innecesarios?
¿Están todos los artículos restantes correctamente
¿Los artículos innecesarios están siendo almacenados en el
almacen correspondiente?
ESCALA
NIVEL DE EVALUACIÓN DE LA 1S: SEIRI
TOTAL
ELEMENTO
DISTINGUIR ENTRE LO NECESARIO Y LO QUE NO ES
94
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 02: SEITON UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
NECESARIOS
Código:
Página:
Versión:
OBJETIVO
Esta práctica tiene como objetivo establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales
necesario, de tal forma, que sea fácil y rápido encontrarlos, y reponerlos en el lugar asignado para ellos,
disminuyendo el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al lugar asignado para ellos, una vez que han sido
utilizados, por ejemplo, en el caso de herramientas.
ALCANCE
El procedimiento de ubicación e identificación de los materiales necesarios, de manera sencilla y rápida y luego
reponerlos a su lugar de trabajo, admite a todos los empleados, jefes y trabajadores de las áreas de producción y
mantenimiento.
DEFINICIONES
Seiton, Orden: Consiste en establecer un orden u organización para los recursos necesarios del proceso
productivo con el propósito de disminuir el tiempo en encontrar los recursos.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Jefe de Taller garantizar el cumplimiento de este procedimiento.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
El orden es la esencia de la estandarización, un lugar de trabajo debe estar completamente
ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización.
La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y
procedimientos.
Lista de elementos innecesarios
Esta lista permitirá registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada,
posible causa y acción sugerida para su eliminación. Esta lista será llenada por el operario,
encargado o supervisor durante esta fase.
Control visual
• Se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los siguientes problemas:
• Sitio donde se encuentran los elementos.
• Dónde ubicar las diferentes herramientas y materiales de trabajo.
• Lugar dónde se deben ubicar los elementos de aseo, limpieza y residuos clasificados.
95
Mapa 5S
Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que pretendemos ordenar en un área
de la empresa.
Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de herramientas, equipos,
útiles de escritorio, etc., son: a) Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia de uso;
b) Los elementos usados con más frecuencia cerca al lugar de uso; c) Almacenar las herramientas de acuerdo con
su función o producto y d) Si los elementos se utilizan juntos, se almacenan juntos, y en la secuencia en la que se
usan.
Marcación de la ubicación
Una vez que se ha decidido las mejores ubicaciones, es necesario establecer una manera para identificar estas
localizaciones de forma que cada uno sepa dónde están las cosas y cuantas cosas de cada elemento hay en cada
sitio. Para esto se emplea: a) Indicadores de ubicación; b) Indicadores de cantidad; c) Nombre del área de trabajo;
d) Puntos de limpieza y seguridad e) Disposición de las máquinas.
Marcación con colores
La marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen la división entre las áreas
de trabajo y movimiento. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Localización de elementos de seguridad y b)
Líneas cebra para mostrar áreas en las que no se debe almacenar elementos debido a que son áreas con riesgo.
Codificación de colores
Se usa para ubicar claramente las piezas, herramientas, según su frecuencia de uso. Para ello se plantea la
siguiente codificación incluida en la siguiente tabla:
Tabla 1A: Codificación de color basado en la frecuencia de utilización
ANEXO
Anexo A: Nivel de evaluación de la 2S: Seiton
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
Frecuencia Descripción de color Color
Varias veces al día Rojo
Varias veces a la semana Amarillo
Varias veces al mes Verde
Algunas veces al mes Azul claro
Algunas veces al semestre Oro
Algunas veces al año Naranja
96
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 02: SEITON UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
NECESARIOS
Código:
Página:
Versión:
Anexo A: Nivel de evaluación de la 2S: Seiton
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
ÁREA
PROCESO:
FECHA:
ESCALA DE VALORACIÓN: (1) DEFICIENTE; (2)REGULAR; (3) BUENO; (4) MUY BUENO; (5) EXCELENTE
COMENTARIO
2S N° 1 2 3 4 5
O
R
D
E
N
1¿Existe un lugar específico para todo, marcado e identificado
visualmente ?
2 ¿Es fácil reconocer el lugar para cada cosa?
3
UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR
NIVEL DE EVALUACIÓN DE LA 2S: SEITON
ELEMENTO ESCALA
¿Se vuelve a colocar los materiales o las herramientas una vez
que han sido util izados?
4¿Los lugares de almacenamiento asignados para los
matreriales y herramientas son apropiados ?
TOTAL
97
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 03: SEISO LIMPIEZA E INSPECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS FUENTES
DE SUCIEDAD O DE FALLAS
Código:
Página:
Versión:
OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo identificar y anticipar el defecto o la falla, asegurando que todos los
medios y recursos se encuentran siempre en perfecto estado. La aplicación de esta fase implica la exaltación de la
limpieza como una de las tareas que se debe realizar como algo imprescindible y enfocándolo desde un punto de
vista del mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos, instrumentos de control, herramientas y algún
otro recurso.
ALCANCE
El procedimiento de limpieza, inspección y eliminación de las fuentes de suciedad o de fallas comprende a todos
los empleados, jefes y trabajadores de las áreas de producción y mantenimiento.
DEFINICIONES
Seiso, Limpieza: Esta fase implica limpiar e inspeccionar el entorno en busca de defectos. Se trata de anticipar
los defectos o las fallas. No sólo basta con mantener limpio, sino que además sin fallos o defectos. Hay que usar
la limpieza como herramienta para detectar posibles fallos o averías. Los beneficios son muy parecidos a la
aplicación de una correcta política de mantenimiento preventivo, y, adicionalmente, a disminuir el riesgo de
posibles accidentes laborales.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Jefe de Taller avalar el cumplimiento de este procedimiento.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
El orden es la esencia de la estandarización, un lugar de trabajo debe estar completamente
ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización.
Cruzada de limpieza
Esta limpieza ayuda a obtener un estándar inicial de la forma de cómo deben estar los
equipos permanentemente. Las acciones recurrentes de limpieza, normalmente, ayudan a mejorar el estándar
alcanzado el día de la jornada inicial de limpieza.
98
Planificar el mantenimiento de la limpieza
Para ello se debe contar con equipo de limpieza, integrado por personal de diferentes áreas, y un cronograma en
el cual se indica la fecha, la hora, el área, el responsable y las actividades a ejecutarse. En el Anexo G, se puede
visualizar lo referido.
Kit de limpieza
Para que un programa de limpieza tenga éxito, el equipo encargado de este proceso debe contar un kit de
limpieza que puede estar formado por productos oleofílicos para tratamiento de derrames de hidrocarburos y sus
derivados; derrames de productos químicos y paños absorbentes de limpieza industrial. Una limpieza profunda
implica retirar la suciedad, desechos, polvo, oxido, limaduras de
corte, pintura y otras materias extrañas de todas las superficies.
ANEXO
Anexo A: Planificación mensual de orden y limpieza
Anexo B: Planificación mensual de grupos de limpieza
Anexo C: Nivel de evaluación de la 3S: Seiso
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
99
PROCEDMIENTO OPERATIVO 03: SEISO LIMPIEZA E INSPECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS FUENTES
DE SUCIEDAD O DE FALLAS
Código:
Página:
Versión:
Anexo A: Planificación mensual de orden y limpieza.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
5
4
SEMANA Nº 3 SEMANA Nº 4 SEMANA Nº 5
3
AREAS PUESTOS de TRABAJOSEMANA Nº 1 SEMANA Nº 2
1
2
100
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 03: SEISO LIMPIEZA E INSPECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS FUENTES
DE SUCIEDAD O DE FALLAS
Código:
Página:
Versión:
Anexo B: Planificación mensual de grupos de limpieza
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
3
Nº GRUPO AREAS/PUESTOS de TRABAJO
OBSERVACIONES:
SEMANA Nº 1 SEMANA Nº 2 SEMANA Nº 3 SEMANA Nº 4 SEMANA Nº 5
1
2
101
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 03: SEISO LIMPIEZA E INSPECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LAS FUENTES
DE SUCIEDAD O DE FALLAS
Código:
Página:
Versión:
Anexo C: Nivel de evaluación de la 3S: Seiso
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
ÁREA
PROCESO:
FECHA:
ESCALA DE VALORACIÓN: (1) DEFICIENTE; (2)REGULAR; (3) BUENO; (4) MUY BUENO; (5) EXCELENTE
COMENTARIO
3S N° 1 2 3 4 5
NIVEL DE EVALUACIÓN DE LA 3S: SEISO
ELEMENTO ESCALA
LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA MANTENER LIMPIO
L
I
M
P
I
E
Z
A
1¿Están las áreas de trabajo limpias; se util izan kit de limpiezas
para llevar a cabo esta actividad?
2¿Se mantienen las maquinarias, equipos y elementos de
control en buen estado y l impios?
3¿Son cumplidas las acciones de limpieza establecidas en el
área de producción?
4¿Se visualizan fácilmente los procedimientos y los horarios de
limpieza establecidos?
TOTAL
102
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 04: SEIKETSU ESTANDARIZAR LO CONSEGUIDO EN LAS FASES
ANTERIORES
Código:
Página:
Versión:
OBJETIVO
Este procedimiento tiene como propósito estandarizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en cada
etapa precedente, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y
aprobado anteriormente. La manera óptima de desarrollar esta fase es mediante la elaboración de instrucciones
técnicas sencillas que permitan, de manera rápida y oportuna, consultar cómo hacer determinada tarea.
ALCANCE
El procedimiento de estandarizar determinadas acciones o procesos mejorados en los apartados anteriores,
compete a todos los empleados, jefes y trabajadores de las áreas de producción y mantenimiento.
DEFINICIONES
Seiketsu, Estandarizar: Consiste en estandarizar lo conseguido en las fases anteriores para que los
beneficios se prolonguen en el tiempo. El éxito de esta fase es elaborar procedimientos sencillos cuyas
instrucciones puedan ser entendidas por todo el personal, de tal manera, que puedan realizar las actividades sin
ningún contra tiempo, de manera expedita y segura.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Jefe de Taller acreditar el cumplimiento de este procedimiento.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
La estandarización permite establecer normas claras y concretas de realizar un proceso, un procedimiento de
trabajo, la forma de desenvolverse de un equipo de trabajo, entre otros. La estandarización de las fases anteriores
sería, permitirá ahorrar tiempo a la hora de gestionar procesos individuales o grupales. Se trata de estandarizar
todas las reglas definidas en cada etapa precedente, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza,
corroborando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente. Para que dicha estandarización tenga éxito y
dure en el tiempo, hay que tener en cuenta que las tareas derivadas de la metodología de las 5’S, se deben asignar
de manera específica a cada operario. Estas actividades deben ser tratadas como parte del proceso productivo, no
como una acción extra. Adicionalmente, se tiene que hacer seguimiento continuo y establecer indicadores de
gestión de las acciones realizadas.
103
Asignar trabajos y responsabilidades
Para mantener las condiciones de las tres primeras S, cada miembro del equipo debe conocer
exactamente cuáles son las responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo (ver
Anexo B). Adicionalmente, con el objetivo de estandarizar los trabajos de limpieza en máquinas y equipos se fijó
el formato Mantenimiento general (ver Anexo C), el cual incluye asuntos que deben considerarse al ejecutar las
actividades de mantenimiento.
ANEXO
Anexo A: Planificación mensual de grupos de limpieza.
Anexo B: Cronograma de trabajo.
Anexo C: Mantenimiento de máquinas y equipos.
Anexo D: Nivel de evaluación de la 4S: Seiketsu
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
104
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 04: SEIKETSU ESTANDARIZAR LO CONSEGUIDO EN LAS FASES
ANTERIORES
Código:
Página:
Versión:
Anexo A: Planificación mensual de grupos de limpieza
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
3
Nº GRUPO AREAS/PUESTOS de TRABAJO
OBSERVACIONES:
SEMANA Nº 1 SEMANA Nº 2 SEMANA Nº 3 SEMANA Nº 4 SEMANA Nº 5
1
2
105
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 04: SEIKETSU ESTANDARIZAR LO CONSEGUIDO EN LAS FASES
ANTERIORES
Código:
Página:
Versión:
Anexo B: Cronograma de trabajo
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
DÍA GRUPO FECHA MÁQUINAS EQUIPOS PISOS TECHOS PAREDES BAÑOS COMENTARIOS
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE ORDEN Y LIMPIEZA
ÁREAS
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
106
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 04: SEIKETSU ESTANDARIZAR LO CONSEGUIDO EN LAS FASES
ANTERIORES
Código:
Página:
Versión:
Anexo C: Mantenimiento de maquinarias y equipos
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
FECHA
ÁREA
EQUIPO
UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS
RECURSOS UTILIZADOS
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:
COMENTARIOS:
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL
INSTRUMENTOS MATERIALES OTROSHERRAMIENTAS
107
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 04: SEIKETSU ESTANDARIZAR LO CONSEGUIDO EN LAS FASES
ANTERIORES
Código:
Página:
Versión:
Anexo D: Nivel de evaluación de la 4S: Seiketsu
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
ÁREA
PROCESO:
FECHA:
ESCALA DE VALORACIÓN: (1) DEFICIENTE; (2)REGULAR; (3) BUENO; (4) MUY BUENO; (5) EXCELENTE
COMENTARIO
4S N° 1 2 3 4 5
3¿Están asignadas y visibles las responsabilidades de todo
personal y equipo de trabajo?
4¿Son los procedimientos estandarizados sencillos y fáciles de
comprender por parte de todo el personale?
TOTAL
NIVEL DE EVALUACIÓN DE LA 4S: SEIKETSU
ELEMENTO ESCALA
MANTENER Y MONITOREAR LAS PRIMERAS 3'S
E
S
T
A
N
D
A
R
I
Z
A
C
I
Ó
N
1¿Está toda la información necesaria en forma accesible y
visible?
2¿Se cumple de manera recurrente todos los estándares
establecidos?
108
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 05: SHITSUKE TRABAJAR PERMANENTEMENTE DE ACUERDO CON LAS
NORMAS ESTABLECIDAS
Código:
Página:
Versión:
OBJETIVO
Este procedimiento tiene como designio hacer que las acciones derivadas de las fases anteriores se automaticen y
se convierta en una acción más del proceso productivo. Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las
normas establecidas por la alta gerencia.
ALCANCE
El procedimiento de limpieza, inspección y eliminación de las fuentes de suciedad o de fallas comprende a todos
los empleados, jefes y trabajadores de las áreas de producción y mantenimiento.
DEFINICIONES
Shitsuke, Disciplina y Hábito: Esta fase involucra trabajar constantemente según las normas establecidas por la
alta gerencia. Es hacer que todas las acciones derivadas de las fases anteriores sean estandarizadas y formen parte
del proceso productivo de tal forma que, a corto plazo, se conviertan en buenos hábitos con la intención de
desarrollar y fomentar disciplina de buen servicio y de mejora continua en el taller Tacosi.
RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del Jefe de Taller apoyar el cumplimiento de este procedimiento.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
La disciplina no es visible y no se puede medir a diferencia de la clasificación, orden, limpieza y estandarización.
Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra su presencia, sin embargo, se
pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. En tal sentido, Tacosi deberá avalar y
ejecutar el plan de capacitación, que se ha planteado en esta propuesta, para todo su personal, con el propósito de
desarrollar una cultura basado en la metodología de las 5’S y, a corto plazo, mejorar sustantivamente las
operaciones del taller y el accionar de su personal, a fin de mejorar su nivel de servicio y su competitividad. Ver
anexo A
ANEXOS
Anexo A: Lista de asistencia de personal a capacitación de la metodología 5’S
Anexo B: Nivel de evaluación de la 5S: Shitsuke
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
109
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 05: SHITSUKE TRABAJAR PERMANENTEMENTE DE ACUERDO CON LAS
NORMAS ESTABLECIDAS
Código:
Página:
Versión:
Anexo A: Lista de asistencia de personal a capacitación de la metodología 5’S .
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
TEMA
FACILITADOR
LUGAR
FECHA
DURACIÓN
N° CARGO ÁREA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FIRMAAPELLIDOS Y NOMBRES
FIRMA DEL FACILITADOR FIRMA DEL RESPONSABLE DE TH
COMENTARIOS:
LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5'S
110
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 05: SHITSUKE TRABAJAR PERMANENTEMENTE DE ACUERDO CON LAS
NORMAS ESTABLECIDAS
Código:
Página:
Versión:
Anexo B: Nivel de evaluación de la 5S: Shitsuke
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
ÁREA
PROCESO:
FECHA:
ESCALA DE VALORACIÓN: (1) DEFICIENTE; (2)REGULAR; (3) BUENO; (4) MUY BUENO; (5) EXCELENTE
COMENTARIO
5S N° 1 2 3 4 5
3¿Está todo el personal comprometido con el cumplimiento de
los procedimientos de almacenamiento de materiales?
4¿Hay una correcta clasificación y disposición final de la
basura y desperdicios generados en el taller?
TOTAL
¿Se cumplen las normas de seguridad y los procedimientos de
orden y l impieza establecidos en el taller?
NIVEL DE EVALUACIÓN DE LA 5S: SHEIKETSU
ELEMENTO ESCALA
APEGARSE A LAS REGLAS
D
I
S
C
I
P
L
I
N
A
Y
H
Á
B
I
T
O
1¿Los trabajadores aplican rigurosamente los procedimientos
estandarizados establecidos en el taller?
2¿Se cumple regularmente los procedimientos de orden y
l impieza en las áreas de trabajo del taller?
111
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1
EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL
Código:
Página:
Versión:
OBJETIVO
El propósito de este procedimiento es garantizar la disposición, uso y mantenimiento del equipo de protección
personal. Además, instituir la responsabilidad que debe advertir el trabajador en el uso adecuado del equipo
referido.
ALCANCE
Se aplica en todas las actividades normales de operación de todos los empleados, jefes y trabajadores de las áreas
de producción y mantenimiento que puedan presentar algún tipo de riesgo para la seguridad de los trabajadores
del taller.
DEFINICIONES
Equipo de protección de personal es cualquier accesorio adecuado y diseñado técnicamente para proteger, a quien
lo utilice, de las lesiones y enfermedades profesionales en ambientes peligrosos.
RESPONSABILIDAD
Es compromiso del Responsable de Seguridad Industrial de garantizar el cumplimiento de este procedimiento por
parte de todo el personal laboral del taller.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
1. Antes de exigir el uso del equipo de personal al trabajador, se debe instruir al trabajador sobre los
riesgos a los que está expuesto, la forma correcta de controlarlos y de emplear los elementos de
protección, así como la conservación y mantenimiento de estos equipos.
2. Es responsabilidad del supervisor de producción personal dar ejemplo y velar porque el trabajador
utilice el equipo de protección en las áreas de trabajo.
3. Los elementos de protección personal deben usarse de forma correcta; por ninguna circunstancia
deberán ser modificados. Todo trabajador es responsable del cuidado del equipo de protección
personal que utiliza.
4. Todo elemento perteneciente al equipo de protección personal que se haya deteriorado, por el uso
normal, debe ser desechado inmediatamente. Tiene que solicitar, a su jefe inmediato, la reposición de
éste.
112
5. El supervisor de cada área de trabajo es responsable por la dotación oportuna del nuevo equipo o
reposición de partes de recambio.
6. El responsable de Seguridad Industrial es garante de realizar la supervisión y el control de la
utilización del equipo de protección personal en todas las áreas que presenten algún tipo de riesgo.
ANEXOS
Anexo A: Elementos del equipo de protección personal.
Anexo B: Evaluación sobre el uso del equipo de protección personal.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
113
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1
EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL
Código:
Página:
Versión:
USO DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
Casco de Seguridad Se requiere protección de la cabeza en lugares donde
exista riego
Guardarlo en lugares seguros. Para conservarlo
limpios, lavarlo con agua y jabón.
Lentes de Seguridad Se usa en lugares donde exista el riesgo de salpicaduras
de líquidos peligrosos, chispas, etc.
Guardarlo en funda plástica para protegerlo del
polvo y la suciedad. Lávelo con agua y jabón
cuando lo requiera.
Protección Facial Cuando se requiere protección de los ojos y el rostro,
contra el impacto de partículas y salpicaduras y otras
actividades de riesgos.
Guardarlo en funda plástica para protegerlo del
polvo y la suciedad. Lávelo con agua y jabón
cuando lo requiera.
Mascarilla para polvo Para proteger las vías respiratorias contra la
contaminación del polvo presente en el medio ambiente.
Guardarlo en funda plástica para protegerlo del
polvo, calor y humedad.
Mascarilla para gases Para proteger las vías respiratorias contra los vapores
irritantes y tóxicos.
Guardarlo en funda plástica para protegerlo del
polvo, calor y humedad. Lávelo con agua y jabón
cuando lo requiera, excepto el prefiltros y/o filtros.
Cuando el nivel sonoro continuo supere el margen de
protección establecido, de acuerdo con el estándar
vigente.
Lávelo frecuentemente con agua y jabón según la
necesidad. Manténganlo dentro del estuche de
protección.
Para proteger las manos de ligeras cortaduras, pinchazos
y abrasiones cuando se manipulen materiales con filos o
aristas cortantes.
Lávelos con agua y jabón y mantenerlos en lugares
libres de polvo.
Guante de Caucho Para proteger las manos de la acción de absorción de
sustancias peligrosas a través
de la piel.
Guante para Alta
Temperatura
Para proteger las manos de materiales o superficies
calientes.
Manténgalo en lugares libres de polvo y humedad.
Dental de Caucho Para proteger el tórax, el abdomen y los muslos cuando se
manipulen sustancias químicas peligrosas.
Lávelos con agua y jabón y mantenerlos en lugares
libres de polvo.
Botas de Seguridad Para proteger los pies cuando manejen objetos que puedan
caer y causar graves lesiones. También de superficies
aéreas y filosas de la corriente eléctrica.
Se recomienda usar un número más de la tarifa
normal cuando la puntera es de acero. Mantenga
los cordones bien amarrado para evitar que se
enreden.
Anexo A: Elementos del equipo de protección personal.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
114
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1
EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL
Código:
Página:
Versión:
Nombre del empleado: Área: Fecha:
Cumplimiento
Observaciones Actividad Si No
Conoce el procedimiento
Se aplica el procedimiento
Se controla el cumplimiento de este procedimiento
Se dota a los trabajadores del equipo de protección
personal
Se controla el uso del equipo de protección de personal
Tiene el equipo de protección personal complete
Sabe utilizarlo adecuadamente
Usted hace mantenimiento periódico del equipo de
protecciòn personal
Hay una oportuna reposición del equipo de protección
personal
Existe stock adecuado de equipo de protección
personal
Recomendaciones para corregir las actividades no cumplidas
1.-
2.-
3.-
Firma del empleado
Revisado por: Responsable de Seguridad Industrial
Fecha:
Anexo B: Evaluación sobre el uso del equipo de protección personal.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de elaboración Fecha de actualización Vigencia:
115
Anexos L: Diagrama de Gantt del proyecto de mejora basado en la metodología de las 5’S
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO
116
Anexos M: Diagrama de Gantt del proyecto de mejora basado en las 5’S…continuación
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO