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PROPUESTA DE MEJORA DEL MÉTODO DE ENSAMBLAJE DE MOTOCICLETAS EN UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN GUATEMALTECA. CAMPUS CENTRAL GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014 CLAUDIO FRANCISCO REYES CÓRDOVA CARNET 11176-07 TESIS DE GRADO LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

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PROPUESTA DE MEJORA DEL MÉTODO DE ENSAMBLAJE DE MOTOCICLETAS EN UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN GUATEMALTECA.

CAMPUS CENTRAL

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014

CLAUDIO FRANCISCO REYES CÓRDOVA

CARNET 11176-07

TESIS DE GRADO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

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INGENIERÍA

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE

PROPUESTA DE MEJORA DEL MÉTODO DE ENSAMBLAJE DE MOTOCICLETAS EN UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN GUATEMALTECA.

EL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO

PREVIO A CONFERÍRSELE

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, ENERO DE 2014

CAMPUS CENTRAL

CLAUDIO FRANCISCO REYES CÓRDOVA

POR

TESIS DE GRADO

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

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DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J.

DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO

DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J.

LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS

LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

SECRETARIA GENERAL:

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN:

P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J.

VICERRECTORA ACADÉMICA:

RECTOR:

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

DECANO: MGTR. JOSÉ CARLOS RICARDO VELA SCHIPPERS

VICEDECANO: ING. CARLOS ENRIQUE GARCÍA BICKFORD

SECRETARIA: MGTR. KAREN GABRIELA MORALES HERRERA

DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. LÁZARO MANUEL URÍZAR HERNÁNDEZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

ING. LUIS RICARDO JAVIER GOSSMANN - BARQUERO LEIVA

MGTR. JOSÉ ESTUARDO PADILLA NISTHAL

ING. ÁNGEL DEIFILIO JAVIER

ING. CESAR ESTUARDO AJUCHAN TASAGUIC

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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de estudio pretendió mejorar el método de ensamble de motocicletas que es

aplicado en una planta guatemalteca, con el fin de que se adapte de mejor manera dentro

del creciente mercado en el país. Dicha compañía ha tenido un crecimiento aproximado

del 20% anual desde el 2009, por lo que la demanda mensual promedio para inicios de

2012 era de unas 1992 unidades.

Para la realización de este trabajo, se hizo un análisis del método actual de ensamble

teniendo como resultado un procedimiento en el que existió ociosidad por parte de los

trabajadores, falta de estándares, desorden, descontrol de la administración y reducción

de la capacidad productiva.

Entre las principales conclusiones, como respuesta a lo descrito anteriormente, está la

introducción de una línea de ensamble. Para lo cual se aplicaron los principios de la de

ingeniería industrial, lo cual permitió la selección de cinco modelos de motocicletas la cual

representa un 88% de la demanda y se aplicaron los principios de ingeniería industrial.

Teniendo como resultado un aumento de la capacidad productiva en un 33.31%, pasando

de 18.753 a 25 unidades por hora y una reducción del costo de mano de obra del 13.75%

pasando de un costo unitario de 23.56 a 20.32 quetzales por unidad.

Se recomendó implantar la línea de ensamble ya que afronta de mejor manera la

demanda futura, se tiene una mejor productividad y una reducción de los costos de

ensamble asociados a la mano de obra.

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ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1

II. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 3

2.1 Pasos principales en un programa de ingeniería de métodos .................................. 3

2.2 Análisis de Pareto ..................................................................................................... 5

2.3 Diagrama de Flujo del Proceso (DFP) ...................................................................... 5

2.4 Diagrama de Precedencias ...................................................................................... 7

2.5 Estudio de Tiempos .................................................................................................. 8

2.6 Producción .............................................................................................................. 20

2.7 Productividad .......................................................................................................... 20

2.8 Línea de Ensamble ................................................................................................. 20

2.9 Cuello de Botella .................................................................................................... 21

2.10 Balance de Línea ................................................................................................... 22

2.11 Modelo de Salarios ................................................................................................ 23

2.12 Cargas Laborales .................................................................................................. 26

2.13 Costo de Mano de Obra ........................................................................................ 30

2.14 Eficiencia ............................................................................................................... 31

2.15 Matriz Producto – Proceso .................................................................................... 31

2.16 Enfoques Análisis de Operaciones ........................................................................ 35

2.17 Ergonomía – Desórdenes por Trauma Acumulado (DTA) ..................................... 43

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 46

3.1 Resumen del problema............................................................................................ 46

3.2 Problema explícito ................................................................................................... 47

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IV. OBJETIVOS DEL TRABAJO .................................................................................. 48

4.1 General .................................................................................................................... 48

4.2 Objetivos Específicos .............................................................................................. 48

4.3 Hipótesis .................................................................................................................. 48

V. VARIABLES ............................................................................................................. 49

5.1 Tiempo observado ................................................................................................... 49

5.2 Calificación del desempeño del operario ................................................................. 49

5.3 Tiempo normal ......................................................................................................... 50

5.4 Suplementos ............................................................................................................ 50

5.5 Tiempo estándar ...................................................................................................... 51

5.6 Estación de trabajo .................................................................................................. 51

5.7 Eficiencia ................................................................................................................. 52

5.8 Costo de Mano de Obra .......................................................................................... 52

5.9 Productividad Parcial (Producción) .......................................................................... 53

VI. SUJETOS ................................................................................................................ 54

VII. INSTRUMENTOS ................................................................................................... 55

VIII. PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 57

IX. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................ 61

9.1 Descripción general del proceso de ensamble. ....................................................... 61

9.2 Evaluación el proceso de ensamblaje que actualmente se realiza dentro de la empresa......................................................................................................................... 65

9.3 Selección de los modelos de motocicletas cuyo ensamblaje será en línea ............. 70

9.4 Diseño e implementación del proceso de ensamblaje en línea .............................. 75

X. CONCLUSIONES ................................................................................................... 104

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XI. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 107

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 110

XIII. ANEXOS .............................................................................................................. 113

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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe una constante necesidad de las personas de transportarse en

vehículos que tengan la característica de ser económicos y que les permita ir de una

forma rápida al punto de destino. Esto se debe a que las distancias se han ido

incrementado con el paso de los años, derivado del crecimiento poblacional que existe

en cualquier parte del mundo, así como de la descentralización de empresas, centros de

estudio, oficinas gubernamentales, etcétera. Esto que obliga a la gente a buscar un

vehículo que les ofrezca la facilidad de poder cubrir sus necesidades y deseos de la mejor

manera posible sin afectar de gran manera sus bolsillos.

Actualmente, según Castillo (2013), en Guatemala el parque vehicular de motocicletas

en el 2005 era de 167 mil 643 unidades, mientras que para julio del 2013 hay un número

mayor de 820 mil unidades, superando en unidades a los vehículos de cuatro ruedas.

Además, esta publicación manifiesta que, el aumento de las unidades nuevas vendidas

desde el 2009 hasta julio del 2013 tuvo un incremento del 61.22 por ciento.

Así mismo, es importante mencionar que el número de unidades vendidas en países con

características sociales parecidas a las de Guatemala, como lo es la India, Perú, México

o bien Colombia, han registrado un aumento. Esto se debe a que las motocicletas tienen

la ventaja que su precio de venta es bajo por lo que el acceso a este tipo de medio de

transporte se populariza dentro de la población, teniendo en cuenta, además que ha

existido un aumento en los precios de los combustibles así como de productos de primera

necesidad para la población.

El presente trabajo se basa en una empresa guatemalteca cuyo giro de negocio está

enfocado en el ensamble de motocicletas. Actualmente dicha compañía ensambla un

promedio de 1992 unidades mensuales. A pesar de esto, derivado del alto crecimiento

de la demanda anual y de las malas prácticas originadas en el departamento de

ensamble, es necesario hacer una evaluación del método de ensamble actual.

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El objetivo del presente trabajo fue el de mejorar el método de ensamble actual

basándose en los principios de la ingeniería industrial con el fin de mejorar la capacidad

productiva y establecer mejores procedimientos dentro del departamento de ensamble.

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II. MARCO TEÓRICO

2.1 Pasos principales en un programa de ingeniería de métodos

El programa de ingeniería de métodos muestra de forma resumida los pasos necesarios

que un analista de métodos debe considerar para abordar proyectos de carácter

económico, técnico o humano. Esto permite realizar una detección de necesidades en

los métodos que se desee analizar con el fin de obtener datos y poder dar conclusiones

adecuadas para que existan mejoras y obtener un seguimiento de las soluciones

presentadas.

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2.2 Análisis de Pareto

El principio de Pareto se, basa en la premisa de que por lo común el 20% de las causas

seleccionadas tienen como consecuencia un 80% de los efectos observados,

conociéndose así como la regla del 80 – 20.

Para poder aplicar lo anterior, es necesario conocer la frecuencia con la que ocurre cada

uno de los eventos seleccionados, hacer un listado descendente, establecer el porcentaje

que representa cada evento con relación al total, para realizar una suma acumulada y

seleccionar las actividades que representen alrededor del 80% del evento seleccionado.

La finalidad del mismo es concentrar los esfuerzos en atender una cantidad pequeña de

trabajos, pero que producen gran parte de todos los problemas.

Dentro del presente trabajo, se hizo uso del análisis de Pareto para establecer qué

modelo de motocicletas entrarán en el estudio de la línea de ensamble, seleccionando

aquellos pocos modelos que representan un alto porcentaje de la demanda de la

compañía

2.3 Diagrama de Flujo del Proceso (DFP)

Registra las operaciones, inspecciones, transportes, almacenamientos y demoras que

puede tener un producto dentro de un proceso productivo. Además, permite entender o

explicar de una buena forma un proceso y realizar análisis del mismo.

Se debe mencionar, que el mismo permite tener un análisis de las actividades

productivas (operaciones e inspecciones) así como de las actividades que no son

productivas (transportes, almacenamientos y demoras). Esto permite hacer un mejor

estudio sobre las actividades, los recursos y tiempo necesario para llevar a cabo los

componentes de un ensamble o sistema.

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Este diagrama tiene la particularidad de detectar actividades ocultas no productivas,

como lo son las distancias recorridas por los operarios, transporte de materiales o bien

los retrasos que se pueden originar dentro de un proceso productivo.

Los diagramas de flujo de proceso, en su uso común, se pueden dividir en dos tipos:

Producto o material: proporciona información o detalles de la de los eventos que

ocurren sobre un producto o material.

Operativo o de proceso: proporciona los detalles de la forma en la que una persona

lleva a cabo una secuencia de actividades.

El objetivo de estos diagramas de flujo del proceso es el de determinar las actividades o

periodos no productivos para su posterior minimización o eliminación. Además, permite

analizar, qué actividades productivas pueden sufrir cambios para mejorar las mismas y

por ende a todo el proceso productivo.

Tabla 1: Simbología, significado y ejemplos de las actividades que puede poseer una

operación

Es importante que dentro de este diagrama se tenga información como lo es la fecha en

la que se realizó, el nombre de la persona que se evalúa, el nombre del evaluador,

proceso que se está estudiando, y otra información que sea de relevancia para su

análisis.

Para el registro de las actividades o eventos dentro de diagrama de flujo de proceso es

importante que se haga una buena descripción de la misma para que sea entendido por

cualquier persona que haga uso del mismo. Además, se debe registrar el tiempo que

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llevó, la persona que se está evaluando, en realizar determinada actividad así como, el

símbolo que se adecúe y la distancia en caso sea necesario.

Realizado el diagrama se procede a la elaboración de un resumen en donde se coloca

la sumatoria del tiempo y de la distancia de cada uno de los símbolos utilizados en el

diagrama. Este resumen servirá para realizar análisis posteriores de costos, así como de

las mejoras realizadas a las actividades productivas y la minimización o eliminación de

las no productivas y su impacto en el tiempo de ejecución total de las actividades.

La utilización de este diagrama dentro del trabajo fue para hacer un análisis de las

actividades de ensamble de cada uno de los modelos seleccionados con el fin de

establecer qué actividades necesitan modificaciones y eliminar o reducir las actividades

que no agregan valor al proceso de ensamble y por ende poder obtener un diagrama que

permita mostrar la nueva forma de realizar las operaciones de ensamble.

2.4 Diagrama de Precedencias

Muestra gráficamente las unidades de trabajo o actividades que se deben realizar previo

a la realización de otras actividades.

Permite establecer las limitaciones a la que está sujeto cualquier proceso, ya que delimita

las actividades que preceden de otras, así como establecer qué actividad puede llevarse

a cabo antes o bien junto a otra u otras actividades, sin que las mismas se vean afectadas

entre ellas.

Lo anterior es de gran importancia, ya que permite un diseño adecuado de flujo de trabajo,

tratando así de reducir el tiempo de realización del proceso en estudio. Además es de

gran utilidad para la creación de estaciones de trabajo y exista una mejor capacidad de

utilización del equipo así como del recurso humano.

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La utilización del diagrama de precedencias fue empleado para establecer la distribución

del orden de actividades dentro de la línea de ensamble, ya que se debió tener en

consideración qué actividades deben realizarse antes con la finalidad de evitar errores

de ensamble y afecten el funcionamiento de la motocicleta.

2.5 Estudio de Tiempos

Utiliza la medición del trabajo para poder establecer un estándar del tiempo de realización

de las actividades de cualquier proceso productivo.

Los estándares en el tiempo permiten tener una idea adecuada de la capacidad de una

planta, aumentar la eficiencia de los operarios y de los recursos con los que los

empleados cuentan para realizar su trabajo.

Es el método que permite determinar “un día de trabajo justo” lo que significa la cantidad

de trabajo que puede producir un trabajador calificado cuando este trabaja a un ritmo

normal utilizando el tiempo de forma efectiva, una vez el trabajo no se encuentre

condicionado por limitaciones del proceso.

‘Un trabajador calificado que trabaja a un ritmo normal’ se refiere a aquel que es

representativo de todos los trabajadores y que puede realizar de forma satisfactoria

cualquiera de las fases o etapas un procedimiento determinado, teniendo en cuenta los

requerimientos del mismo. Debe ser consciente, que vaya a su paso, sin trabajar a prisa

o despacio y que tiene el debido cuidado de requerimientos mentales, físicos o visuales

de un trabajo determinado.

Un día de trabajo justo es equitativo tanto para el trabajador como para la empresa. Lo

que significa que el empleado debe entregar a la empresa un trabajo justo por el salario

que recibe tomando en cuenta los suplementos por los retrasos personales e inevitables,

así como a la fatiga a la que pueden estar sujetos.

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Se espera que el operario se desempeñe en su puesto a un ritmo normal, ni rápido ni

lento, que sea representativo del desempeño que cualquier trabajador experimentado y

cooperativo durante todo el día.

Cuenta de ciertos elementos los cuales son importantes para la determinación del tiempo

estándar:

División de la Operación en Elementos:

Es importante realizar una división de la operación en elementos con el fin de hacer

un registro del tiempo de forma adecuada, entre más fina sea la separación de la

operación mejor será el estudio de tiempos, teniendo en cuenta que no se pierda

la buena calidad de las mediciones. La división de los mismos dependerá del

analista y se recomienda que no tengan una duración menor de 0.04 minutos.

La división de la operación en elementos debe ser realizada en la secuencia

adecuada y con una descripción que permita a cualquier persona entender lo que

está sucediendo dentro de la operación.

Elementos Regulares:

Son todos aquellos que pertenecen al proceso y que deben ser llevados a cabo

para poder culminar de forma adecuada el mismo. Este tipo de elementos

aparecen una vez en cada ciclo realizado por el trabajador.

Como por ejemplo, eliminar la rebaba de una pieza que ha pasado por un proceso

de corte anterior.

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Elementos Irregulares o casuales:

Son aquellos que no ocurren en cada ciclo del proceso, pero su ocurrencia se da

por intervalos ya sea de forma regular (aparece de forma programada o prevista)

o bien de forma irregular (no se tiene control de cuándo ocurrirá pero se sabe que

puede pasar en cualquier momento).

Como por ejemplo, aquel que aparece de forma regular es el empaque de las

unidades producidas en su caja contenedora, se debe esperar tener las unidades

que contendrá el embalaje para su posterior sellado. Uno de forma irregular puede

darse en casos en el que se tenga que limpiar el desperdicio provocado por alguna

actividad de corte, no se tiene el control de la viruta que pueda generar una unidad

de otra.

Elementos Extraños

Son aquellos que son ajenos al ciclo de trabajo. Debido a lo anterior, este tipo de

elementos debe eliminarse del análisis del estudio ya que afecta los resultados y

puede ocasionar una distorsión de la información y por ende afecta los análisis

posteriores. Este tiempo es indeseable y el tiempo que se ocupe en este elemento

dependerá de las variables que afecten al mismo.

Como por ejemplo, interrupción por un compañero (uno de los más comunes de

todos) no es parte del proceso y no debe ser analizado, debido a que ésta acción

afecta los pasos establecidos y distorsiona el resultado esperado del estudio de

tiempos.

Ciclos de Estudio:

La determinación de éstos es de vital importancia, ya que los mismos permiten

llegar a un estándar justo para los trabajadores. Por lo que establecer los ciclos

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que serán analizados dependerá del tiempo en el que se lleve a cabo un ciclo

completo así como de la exactitud que se requiere en el estudio de tiempos. Para

lo anterior se tienen dos métodos para establecer los ciclos en un estudio de

tiempos.

Método General Electric

Éste método recomienda cierto número de ciclos que dependerán de

acuerdo al tiempo que se lleve un operario en ejecutar todas las actividades

que corresponden a un mismo ciclo. Para lo anterior se requiere únicamente

el tiempo de ciclo y de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación se

determina la cantidad de ciclos que deberán analizarse en el estudio de

tiempos.

Tiempo de ciclo en

minutos

Número recomendado de

ciclos

0.10 200

0.25 100

0.50 60

0.75 40

1.00 30

2.00 20

2.00 – 5.00 15

5.00 – 10.00 10

10.00 – 20.00 8

20.00 – 40.00 5

40.00 o más 3

Tabla 2: Time Study Manual de los Erie Works en General Electric Company,

desarrollados bajo la guía de Albert E. Shaw. Niebel y Freivalds, (2007) Ingeniería

Industrial: Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo.

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Método Estadístico

El número de ciclos a estudiar se basa en que éste método utiliza la práctica

estadística que demanda cierto tamaño de muestras para obtener una

medición justa.

Por ser de un estudio estadístico, la obtención de los mismos se hace más

exacta ya que toma en consideración características que el método anterior

no analiza. La exactitud de este método se basa en que las observaciones

tienen una distribución normal por lo que un análisis estadístico se hace

posible.

Este método requiere que se realice un estudio piloto de varias corridas para

determinar de mejor manera los mismos para que sean analizados en el

estudio de tiempos.

Para la obtención de lo anterior se tiene la fórmula siguiente:

𝑛 = (𝑡𝑠

𝑘�̅�)

2

Donde:

n = Número de ciclos a realizar en el estudio de tiempos.

t = Coeficiente de distribución t (muestra menor pequeña n < 30 de una

población) dónde los grados de libertad serán n - 1, y la probabilidad

dependerá de la exactitud del estudio.

s = Desviación estándar de la muestra (n < 1)

k = Fracción aceptable de la media de la muestra.

�̅� = media de la muestra.

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Tiempo Observado (TO):

Es el que el analista de tiempos y registra en cada elemento de estudio, durante

cada uno de los ciclos previamente establecidos. Es el tiempo que el operario

calificado a un ritmo normal de trabajo realiza cada uno de los elementos

determinados por el analista de tiempos.

Es aquel que el analista recopila del trabajador e indica cuánto duró un elemento

desde que el mismo da inicio hasta que empieza siguiente elemento.

Es la base para poder determinar el desempeño normal de trabajo y finalmente el

estándar de ejecución de las actividades.

Calificación del Desempeño del Operario:

Dependerá de las condiciones del puesto de trabajo así como la forma en la que

el mismo se desenvuelve o comporta al momento de realizar el proceso que se

encuentra en estudio.

Existen varias formas en la que se puede obtener la calificación de operario, la

forma de obtenerlo dependerá de las condiciones del trabajo y del criterio del

analista del estudio de tiempos. Los métodos establecidos al día de hoy son

cuatro: Westinghouse, Objetivo, Sintético y por Velocidad.

El valor de dicha evaluación se refleja como ajuste porcentual que es necesario

aplicar al tiempo observado, con el fin del obtener el tiempo normal de ejecución

del proceso.

Esta busca realizar ajustes y nivelar el desempeño del operario respecto al

desempeño de los demás a operarios. La misma debe ser realizada en forma justa

e imparcial al desempeño en estudio.

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Es importante que para poder realizar la calificación de forma justa, se debe poder

ignorar la personalidad y otros factores de variación que puedan afectar el valor

de la misma.

Calificación Objetiva

Elimina la dificultad de establecer un criterio de paso normal para todo tipo

de trabajo. Establece una sola asignación de trabajo con la que se hace una

comparación con el ritmo de resto de las tareas. Posteriormente al juzgar el

paso, se determina un factor secundario al trabajo, el cual indica la dificultad

relativa en comparación con otras actividades

Los factores secundarios que influyen en el ajuste de la dificultad son 1)

extensión del cuerpo que usa, 2) uso de pedales, 3) bimanualidad, 4)

coordinación ojo – mano; 5) requerimientos sensoriales o de manejo, 6)

peso manipulado o resistencia encontrada.

Los valores asignados a cada uno de los intervalos de cada factor

secundario han sido resultado de varios experimentos. La suma de los

valores de cada uno de los seis factores representa el ajuste secundario.

La calificación (C) se puede expresar como:

C = P*D

Donde:

P = Factor de calificación del paso

D = Factor de ajuste por dificultad de tarea

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Tiempo Normal (TN):

Es el tiempo que requerirá un operario calificado para realizar una tarea

determinada a velocidad estándar y sin demoras por razones personales o

situaciones externas.

Es el tiempo observado con el ajuste de la actividad y ritmo de trabajo, por lo que

el tiempo normal se obtiene:

TN = TO(C/100)

Donde:

TN = Tiempo normal

TO = Tiempo observado

C = Valor de la calificación de desempeño

Asignación de Suplementos:

En función de los elementos que conforman todo proceso productivo, es de

esperarse que los operarios no puedan mantener el mismo ritmo de trabajo todo

el día, por eso están sujetos a condiciones que lo interrumpen y evitan que sea

constante, por lo que es necesario compensar tiempo.

Suplementos Constantes

Las condicionantes del trabajo que son inherentes al operario y no

importando el tipo de actividad que se realice tienen presencia, deben

tomarse en cuenta como suplementos constantes. Se dividen en dos tipos:

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- Necesidades Personales: son aquellos que se incluyen considerando

las suspensiones del trabajo utilizadas para mantener el bienestar del

empleado. Como por ejemplo, beber agua e ir al sanitario.

- Fatiga Básica: es una constante que toma en consideración la

energía utilizada o consumida en el puesto de trabajo y alivia la

monotonía.

Suplementos Variables

Existen variables directamente relacionadas con la naturaleza de las

operaciones que conforman el proceso y su entorno.

Son aquellos que se asignan al operario de acuerdo a las condiciones del

puesto de trabajo y del trabajador en la que se desenvuelve el mismo por lo

que se hace evaluaciones más justas para los distintos tipos de trabajo. Este

tipo de suplementos posee características físicas y psicológicas (mentales)

en la que se experimenta un descenso de las capacidades y de la voluntad

de trabajar mientras transcurre el tiempo de ejecución de las actividades.

El valor de éstos dependerá de cuan distante trabaje un operario de las

condiciones adecuadas del puesto de trabajo.

Usualmente se aceptan diez renglones específicos que dan origen a los de

tipo variable: Trabajo de pie, postura incómoda, uso de fuerza (cargas),

iluminación, condiciones atmosféricas (temperatura/humedad),

concentración visual, nivel de ruido, estrés o tensión mental, monotonía

mental y tedio o monotonía física.

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Suplementos Especiales:

Se caracterizan por tomar en consideración acciones que no pueden ser

eliminadas dentro del proceso ya que no son controlables por el operario y

que por ende tienden a afectar su ritmo de trabajo.

- Demoras Inevitables: se aplica a los elementos de esfuerzo e incluye:

interrupciones del supervisor, despachador, analista del estudio de

tiempos y otros, irregularidades en los materiales para cumplir las

tolerancias y especificaciones y demoras ocasionadas por la

interferencia de máquinas.

- Demoras Evitables: se aplica a las acciones que ocasionan retrasos

que pueden evitarse, como lo son las visitas a otros operarios por

motivos ajenos al trabajo y que son de carácter social, la ociosidad

que no corresponde a los descansos programados por la fatiga. No

se acostumbra asignar suplementos a este tipo de demoras.

- Suplementos Adicionales: este tipo se utiliza para tomar en

consideración aspectos que no han sido tomados en cuenta dentro

de las evaluaciones previas. Se basa principalmente al trabajo

adicional al que está sujeto el operario como lo son las atenciones

que debe dar un trabajador a los materiales para que haya un

funcionamiento correcto del equipo y del material, la limpieza de las

áreas de trabajo o bien la alimentación de las máquinas,

descompostura de equipo que requerirá de un mayor trabajo del

operario, etc.

- Suplementos por Política: Son diseñados por la administración y son

utilizados en gran manera para situaciones excepcionales

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relacionadas con el desempeño, como los son empleados nuevos,

personas con discapacidades o empleados para trabajo ligero.

Muchas veces estos son colocados por parte de la administración como

parte de negociaciones realizadas con el sindicato o bien que se encuentren

dentro de un pacto colectivo.

Como por ejemplo se tiene: Una herramienta que se rompe, una pieza mal

colocada, interrupción del supervisor, interferencia de máquina, políticas de

la empresa, etc.

El porcentaje de se obtiene sumando los valores que cada uno de los tres tipos

anteriormente mencionados. Esta suma debe expresarse como un porcentaje y

debe entenderse como la fracción de tiempo normal que se debe agregar a éste

para poder determinar el tiempo estándar de operación.

Figura 1: Suplementos según su función.

Tiempo Estándar (TS):

El tiempo que un operario calificado y capacitado requiere para poder ejecutar una

operación trabajando a un paso normal y realizando un esfuerzo promedio recibe

el nombre de tiempo estándar.

Como se ha mencionado, este se obtiene agregándole al ‘tiempo normal’ el

porcentaje de suplemento lo que significa:

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TS = TN + TN(S)

Por lo tanto se tiene:

TS = TN (1+S)

Donde:

TS = Tiempo estándar

TN = Tiempo normal

S = Suplemento (Expresado en forma decimal, dividir el valor del suplemento

dentro de 100)

Gráficamente el mismo se describe de la siguiente manera.

Figura 2: Gráfico, explicación tiempo observado promedio, tiempo normal y tiempo

estándar

La determinación del tiempo estándar fue de utilidad, en la presente tesis, para establecer

el estándar de producción y determinar si existe diferencia entre el tiempo de ensamble

actual y el determinado mediante este estudio. Además, fue utilizado para establecer el

tiempo de ejecución de las actividades dentro de la línea de ensamble y la asignación de

personal adecuado al método propuesto.

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2.6 Producción

Es la actividad de tipo económico que busca generar o aportar valor agregado ya sea por

creación o provisión de bienes o servicios. En otras palabras, la producción consiste en

la creación de bienes o servicios teniendo en cuenta la creación de valor.

Salida total de una máquina, trabajador o proceso en una unidad de tiempo específica.

La definición de producción, dentro de la tesis, fue utilizada para describir el número de

motocicletas ensambladas en un tiempo determinado. Se refirió al tiempo que a un

operario o grupo de trabajadores les tomará realizar la colocación de las piezas y

accesorios a las motocicletas.

2.7 Productividad

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los

recursos que dicho sistema productivo ha utilizado para dicha producción.

Es el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la

cantidad de producción obtenida.

Este fue utilizado para hacer las comparaciones entre un método de ensamble y otro con

el fin de establecer cuál de ellos es mejor así como la determinación de las limitantes que

puedan ocasionar que dicho indicador no sea posible alcanzarlo en la práctica.

2.8 Línea de Ensamble

Es un conjunto de estaciones de trabajo, de montaje manual o automatizado diseñadas

para llevar a cabo el ensamble de uno o varios productos.

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Estas estaciones de trabajo se encuentran colocadas de forma adyacente con el fin de

tener un flujo continuo de materiales y producto en proceso y donde se mueven de forma

continua y a un ritmo uniforme a través de un conjunto de operaciones equilibradas lo

que permite que la actividad en las mismas sea realizada de forma simultánea.

Reduciendo, así, el tiempo ocioso entre operaciones y del personal.

Estación de trabajo

Es un área contigua a la línea de ensamble. Es donde se ejecuta la actividad establecida

para esa área de trabajo la cual puede ser una o varias operaciones. Dicha área de

trabajo estará ocupada con el personal adecuado para cumplir con el ritmo de trabajo así

como de las necesidades para la ejecución de la actividad tal como el tiempo estándar

de la misma o bien la dificultad para llevarla a cabo.

La línea como las estaciones de trabajo fueron utilizadas para evaluar un nuevo método

de ensamble, con el fin de determinar el tiempo de las estaciones de trabajo así como la

continuidad del trabajo, su costo y la asignación adecuada de personal.

2.9 Cuello de Botella

Son restricciones que limitan el resultado de la producción. La capacidad de los cuellos

de botella es menor a la que poseen los centros de trabajo o estaciones predecesores o

posteriores a este. Limitan el rendimiento total, por lo que dictan la capacidad productiva

de un sistema.

La aparición de los mismos se debe a que, no importando si un sistema de producción

se encuentre bien diseñado, raramente este sistema permanece equilibrado durante el

transcurso del tiempo. Los cambios en los productos, en las combinaciones y en los

volúmenes manejados pueden originar múltiples y variables cuellos de botella.

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Es importante tener en consideración que en casi todos los procesos productivos existen

centros de trabajo o estaciones que poseen dicho problema.

Para tratar los mismos existen diversas técnicas:

a. Incrementar la capacidad de la restricción, buscar los medios que incrementen la

capacidad del cuello de botella de tal manera que se busque aumentar la

capacidad de todo el sistema.

b. Asegurarse que haya disponibilidad de empleados bien formados y flexibles, que

sean totalmente operacionales y que puedan mantener de forma adecuada la

estación de trabajo que provoca la limitación.

c. Desarrolla rutas alternativas, diferentes formas de llevar a cabo la operación o bien

subcontratar.

d. Trasladar inspectores y los análisis a una posición justo anterior al cuello de

botella. El objetivo del mismo es rechazar los productos defectuosos con el fin de

que solo los productos que cumplen con las especificaciones entren al cuello de

botella.

e. Realizar una programación del rendimiento total que se ajuste a la capacidad de

cuello de botella buscando reducir la carga trabajo que alimenta al cuello de

botella.

Dentro del trabajo de tesis, la determinación del cuello de botella fue de suma importancia

ya que este permitió determinar si es posible alcanzar el tiempo deseado de la línea de

ensamble así como si es posible realizar correcciones para reducir el tiempo del mismo

y poder tener una mejor capacidad productiva.

2.10 Balance de Línea

Consiste en determinar una distribución física ideal de trabajadores que deben asignarse

a una línea de producción para que puedan llevar a cabo las actividades y tareas

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asignadas en cada estación o celda de trabajo. El objetivo (ideal) es que cada estación

de trabajo nunca se encuentre ociosa.

Para la asignación de operarios en las diferentes estaciones de trabajo se debe llevar a

cabo el siguiente procedimiento:

a. Determinar las estaciones de trabajo, así como las actividades que se llevarán a

cabo en cada una de las estaciones.

b. Determinar el tiempo estándar de las estaciones de trabajo, teniendo en

consideración el tiempo de realización de todas las actividades asignadas a cada

estación.

c. Debe determinarse el tiempo de cada una de las estaciones de trabajo.

d. Para determinar los operarios en cada estación se divide el tiempo estándar de

cada estación dentro del tiempo que se permite llevar a cabo todas las actividades

asignadas. Este dará un valor el cual es igual al número de trabajadores

necesarios para cumplir con el tiempo permitido de trabajo en cada estación.

e. En caso, la división anterior no sea un número entero debe aproximarse al número

entero superior.

f. El total de operarios necesarios para llevar a cabo el proceso es igual a la suma

del número de operarios asignados a cada una de las estaciones de trabajo.

Este fue utilizado para establecer el número de operarios necesarios para que cada una

de las actividades asignadas a las estaciones de trabajo sean llevadas a cabo dentro del

tiempo establecido, teniendo en consideración una asignación adecuada de

ensambladores y hacer una comparación del número ideal contra el número real a utilizar.

2.11 Modelo de Salarios

Permitirá establecer, haciendo un estudio dentro de la planta, cómo son compensados

los trabajadores de tal manera que permita hacer un cálculo adecuado de los costos así

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como crear recomendaciones para que la compensación económica sea adecuada de

acuerdo al trabajo realizado y que cumpla con las metas de la compañía.

Planes por Jornada de Trabajo

Ofrece una compensación basada en el tiempo en el que el trabajador presta sus

servicios a la empresa.

No importando la productividad del trabajador, el pago al final de día siempre será un

valor fijado por la empresa, respetando las normas y disposiciones establecidas por la

ley. Esto quiere decir que el salario que el trabajador recibe es independiente del

desempeño que éste tenga. Usualmente, el desempeño es medido como hora-hombre.

Este modelo, establece que entre mejor es el desempeño del trabajador los costos

unitarios se ven reducidos. Esto se debe a que el pago es fijo y la productividad variable,

por lo que entre más se incremente el desempeño del mismo, mayor es la capacidad de

que éste realice sus tareas en un tiempo menor.

La limitante que presenta el mismo es la inequidad en el pago, ya que no se premia el

buen desempeño que los trabajadores puedan tener, por lo que muchas veces presenta

descontento del personal lo que provoca que no trabajen de una manera deseada ya que

no existe diferencia en la remuneración entre un buen y mal trabajador.

Planes Flexibles de Compensación

Se basa en una remuneración en la que se toma en cuenta el desempeño y la

compensación, donde existe una relación proporcional. Esto quiere decir que la

compensación va de la mano con el desempeño del trabajador por lo que a un mejor

desempeño, una mejor remuneración.

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En este tipo compensación, como el anterior, se deben respetar las normas y

disposiciones establecidas por la ley, respetando los derechos de trabajador.

Se divide en:

Planes por pieza trabajada: la compensación se basa en las unidades producidas

por el trabajador. Entre más unidades produzca, más alto es el valor de la

remuneración.

El costo de mano de obra es constante, ya que va en relación con las unidades

producidas y el pago efectuado por lo que no sufre cambios durante todo el

proceso productivo, lo que refleja que los salarios van en forma lineal al

desempeño.

Planes de hora estándar: se basa en el modelo de planes por jornada de trabajo y

el modelo de planes de pieza terminada. Por lo tanto, este modelo toma en

consideración un salario base, así como una compensación adicional al mismo

derivado del desempeño de trabajador.

Para este modelo, es necesario tener en consideración un estándar de producción,

en el cual la compensación es igual al salario base. Luego que se alcanza dicho

estándar se establece un pago adicional por cada unidad producida, lo que quiere

decir que, por encima del desempeño estándar se emplea una tasa por pieza

derivada del tiempo estándar establecido.

El costo unitario de mano de obra se reducen conforme la producción se acerca al

desempeño estándar establecido, luego de que el estándar es alcanzado, el costo

unitario permanece constante.

Por todo lo anterior, es importante mencionar que este método es utilizado

ampliamente debido a que se premia el desempeño del trabajador, se motiva al

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trabajador a ser más productivo por lo que la eficiencia del operario se ve

aumentada.

2.12 Cargas Laborales

Salario: es la retribución o pago que un trabajador recibe por su trabajo realizado

en cumplimiento de un contrato de trabajo escrito o de relación verbal vigente entre

ambas partes.

El cálculo de salario para su pago puede pactarse de la siguiente manera:

- Por unidad de tiempo: mes, quincena, semana, día, hora

- Por unidad de obra: pieza, tarea, a destajo o precio alzado.

- Por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono

La fijación del salario debe ser de mutuo acuerdo entre patrono y trabajador,

teniendo en consideración que el mismo no debe ser menor al salario mínimo que

es propuesto por la Comisión Nacional del Salario y aprobado, mediante acuerdo,

por el Organismo Ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Se debe respetar el principio de igualdad, teniendo en cuenta la antigüedad,

eficiencia y el puesto. (Artículos 88, 89 segundo párrafo, 91, 92, 103 y 105 Código

de Trabajo. Artículo 102 inciso C Constitución Política de la República de

Guatemala)

Salario Mínimo: es el límite que puede ser retribuido y no puede reducirse sobre la

cantidad fijada por las autoridades de trabajo y cuyo valor dependerá de la

actividad económica que se realice. Para el 2013 (Acuerdo Gubernativo 359 –

2012), el salario mínimo ha sido fijado de la siguiente manera:

- Industria exportadora y de maquila Q65.63 al día

- Actividades agrícola y no agrícolas Q71.40 al día

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Bonificación incentivo: el objeto de la creación de la bonificación incentivo se debe

a que desea estimular la productividad y eficiencia de los trabajadores del sector

privado. El monto que comprende esta bonificación es de Q250.00 mensuales y

que deberá agregarse al sueldo mensual devengado. (Decretos 78 – 89, 37 –

2001)

Aguinaldo: este tipo de bonificación es anual, a la cual el trabajador tiene derecho

desde el primer día que inicia labores. Dicho aguinaldo es igual a un salario

mensual por cada año trabajado. Si el trabajador ha laborado menos de un año, el

monto a pagar debe ser proporcional al tiempo que lleva de prestar sus servicios.

El pago debe efectuarse en la primera quincena del mes de diciembre (al menos

un 50%) y la otra parte en la segunda quincena del mes de enero siguiente.

(Decreto 76 – 78. Artículo 102 inciso J de la Constitución Política de la República

de Guatemala)

Bono 14: este tipo de bonificación es de carácter obligatorio para el patrono y el

pago es de forma anual. El cual se constituye en entregar al trabajador un mes de

sueldo o salario ordinario que devengue el trabajador. Para el cálculo de dicha

prestación se toma como base el promedio de los sueldos o salarios devengados

por el trabajador en el año. El pago del mismo debe hacerse dentro de la primera

quincena del mes de julio de cada año. (Decreto 42 – 92)

Vacaciones: a todo trabajador, luego de un año completo de prestar servicios

continuos ante el patrono, debe otorgársele un periodo pagado de 15 días hábiles

de carácter irrenunciable. Sin embargo, si las mismas no han sido otorgadas al

trabajador al momento de terminar la relación laboral, las mismas deben ser

pagadas al trabajador dentro de su respectiva indemnización. En caso de que no

haya cumplido el año de trabajar para la empresa, el pago debe ser proporcional

al tiempo al que el trabajador prestó sus servicios de forma continua para el

patrono. El cálculo de las mismas se basa sobre el salario ordinario más las horas

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extras. (Artículos 130 y 133 Código de Trabajo. Artículo 102 inciso I de la

Constitución Política de la República de Guatemala)

Indemnización: si el deseo del patrono es el de terminar la relación laboral en cuyo

caso no haya causa justificada de despido, debe indemnizar al trabajador con un

sueldo mensual por cada año de servicios continuos prestados y si es menor a un

año deberá ser pagado de forma proporcional. Este derecho no debe exceder, en

ningún caso, de diez meses de salario. (Artículo 82 Código de Trabajo)

IGSS (Cuota Patronal) El porcentaje que el patrono debe cancelar al Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social es del 10.67% el cual proporciona al trabajador

los programas de invalidez, accidentes en general, enfermedad y maternidad,

vejez y sobrevivencia. Para lo anterior se exceptúan los departamentos de Santa

Rosa, Petén y El Progreso los cuales no cuentan con los programas de

enfermedad y maternidad, para lo cual el porcentaje a pagar es del 6.67%.

Para el cálculo de la cuota patronal del IGSS el patrono debe incluir el monto del

salario base más el monto de las horas extras devengadas por el trabajador.

IRTRA: las empresas que se encuentran inscritas al régimen de seguridad social

y comprendidas en el artículo No. 1 de la Junta directiva del Instituto de recreación

de los trabajadores de la empresa privada de Guatemala:

“Artículo 1.- Quedan afectos a la imposición anual prescrita por el Artículo 12 del

Decreto Número 1,528 del Congreso de la República, todos los patronos

particulares comprendidos en las siguientes actividades económicas:

a. Explotación de minas y canteras.

b. Industrias manufactureras.

c. Construcción.

d. Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios.

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e. Comercio.

f. Transportes, almacenajes y comunicaciones.

La clasificación de actividades económicas, se ajustará a la que tiene establecida

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por lo cual cualquier otra empresa

que no esté dentro de estos parámetros no puede afiliar a sus empleados al

IRTRA, y por lo tanto no debe pagar la cuota respectiva.

La cuota a la que está sujeta la empresa es del 1% sobre el valor devengado por

parte del trabajador en lo que se refiere al salario base y las horas extras.

INTECAP: el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad es una institución

que se dedica a la formación profesional, que promueve por delegación del estado

y con la contribución del sector privado, el desarrollo del recurso humano y la

productividad del país. Su función principal es la de capacitar a los trabajadores y

nueva mano de obra, en las diferentes actividades económicas a través de

actividades de formación profesional. Esta institución capacita a los tres niveles

ocupacionales: ejecutivo, medio y operativo; así como en los tres sectores

económicos: primario, secundario y terciario.

La principal fuente de ingresos del INTECAP provienen de las deducciones de la

tasa patronal del 1% del total de las planillas de sueldos (donde se incluye el salario

base más las horas extras), proveniente de la contribución que las empresas

realizan al IGSS.

Las cargas laborales fueron utilizadas para crear un cálculo adecuado de la mano de

obra, teniendo en consideración todos los costos a los que la empresa está sujeta y de

esta manera establecer el valor total de la fuerza laboral en el área de ensamble.

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2.13 Costo de Mano de Obra

Es la retribución total del esfuerzo humano aplicado al proceso de producción o de

servicio que realiza una empresa. Este costo, está conformado por el conjunto de costos

que la empresa incurre como equivalente monetario de las prestaciones del personal de

empresa.

Este, a efecto de estudio, se basa en el coste que tienen todas las cargas laborales,

teniendo en cuenta que éste solo representa un porcentaje del costo total de producción.

La importancia del mismo, en un proceso productivo es que el mismo representa un

porcentaje considerable en el costo total de producción. Por lo que tener empelados

productivos y eficientes reduce el costo unitario del producto o bien se debe buscar que

el costo unitario, en caso que el comportamiento del mismo sea constante, reducirlo para

que el costo total se reduzca de igual manera.

Para obtener el costo unitario total es necesario seguir el procedimiento siguiente:

a. Debe calcularse el salario base u ordinario por unidad de tiempo.

b. Se adicionan las bonificaciones fijas (bonificación incentivo) y por desempeño.

c. Se adiciona el valor de las horas extras laboradas.

d. Se adiciona la cuota patronal del IGSS, IRTRA e INTECAP.

e. Se adiciona el valor de las bonificaciones anuales (Bono 14 y Aguinaldo).

f. Se adiciona el valor equivalente por pasivos laborales.

g. Se calcula la razón entre costo total y la cantidad producida.

h. Se expresa el resultado en unidades apropiadas (Q/hora-hombre, Q/unidad).

El cálculo del costo de mano de obra permitió hacer una comparación entre el método

actual de ensamble y el propuesto. Esto dio como resultado la evaluación sobre qué

método de ensamble genera un menor costo y por ende otorga mejores ahorros o

ingresos a la empresa.

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2.14 Eficiencia

Es un indicador que permite realizar una comparación de manera relativa, del desempeño

de uno o varios componentes de un proceso, con respecto a estándares o las metas que

ha sido establecida para el efecto. Por lo tanto, como es un indicador, el valor de este

estará medido de manera porcentual.

Busca establecer qué tan cerca o lejos se encuentra el desempeño de la meta

establecida, con el fin de poder realizar decisiones y mejoras en el proceso con el objetivo

de hacer el proceso lo más eficientemente posible, o bien, establecer qué componentes

se encuentran por encima de las metas fijadas.

Esta es utilizada en varios campos y con diversos fines. Esta puede dar un parámetro

para determinar el desempeño de un operario o bien para evaluar la relación entre el

tiempo estándar permitido en las estaciones de trabajo comparado con el tiempo real de

operación dentro del proceso productivo con el fin de establecer la inactividad de las

estaciones y poder crear mejoras al proceso para tener un balanceo adecuado de las

mismas.

La misma se empleó para determinar qué tan bien se están utilizando los recursos del

área de ensamble. Esto permitió establecer cuánta mejora puede hacerse dentro de la

línea y qué acciones pueden tomarse de acuerdo al análisis de los datos utilizados para

la obtención del mismo.

2.15 Matriz Producto – Proceso

Es una representación gráfica en la que se establece una clasificación de procesos

productivos de acuerdo al volumen y a la variedad o flexibilidad. Utilizando estas dos

variables se puede determinar en qué punto de la matriz se encuentra un proceso de

producción determinado.

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El patrón de producción va desde empresas de flujo muy variado (alta variedad), que

fabrica bajos volúmenes, hasta empresas que de flujo continuo que producen volúmenes

muy altos de un producto estándar.

A medida que los procesos se mueven hacia abajo y a la derecha de la diagonal los

equipos de producción son más complejos y con un porcentaje de utilización mucho

mayor. La matriz identifica en el eje vertical los tipos de proceso que se correlacionan con

la variedad y por lo tanto la flexibilidad que dicho proceso posee. El eje horizontal

identifica el volumen de la producción de determinado proceso.

Prácticamente todos los bienes o servicios se fabrican utilizando alguna variante de las

cuatro estrategias de procesos:

Enfoque a proceso:

Se caracteriza por una producción a un bajo volumen de una alta variedad de

productos. Estas instalaciones se organizan en torno a actividades y procesos

específicos, los cuales podrían ser departamentos o secciones especializadas.

Estas instalaciones están enfocadas a proceso en cuanto a equipos, distribución

y supervisión.

Este posee un alto grado de flexibilidad, derivado al movimiento intermitente de

los procesos. El proceso está diseñado para poder solventar gran cantidad de

actividades y hace frente a frecuentes cambios. Sus costos variables son altos, el

porcentaje de utilización del equipo es bastante bajo, se tienen unas o pocas

unidades por serie de fabricación y permite la personalización. La maquinaria

utilizada está diseñada para ser adaptable a cualquier tipo de diseño y debe haber

una planificación de la producción.

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Enfoque repetitivo:

Se basa en el manejo de módulos, su modelo básico es la línea de montaje, se

caracteriza por tener una estructura más grande, se reduce la flexibilidad

comparada con el enfoque al proceso.

Se encuentra orientado al proceso. El porcentaje de utilización del equipo es

mucho mayor que el enfoque al proceso, lo que se deriva en una mayor inversión

en costos fijos, así como en la capacitación del personal encargado de la

realización de las actividades. Se trabajan con series pequeñas y la

estandarización empieza a ser clave para el proceso productivo.

Enfoque a producto

Tiene la particularidad de ser poco flexible ya que está diseñado para producir uno,

o a sumo unos pocos productos a una gran cantidad por lo que la especialización

y el porcentaje de utilización es alto, se tiene una nula personalización. Se basa

en un liderato en costos, requiere de un alto capital para la adquisición de equipos

y tecnología.

Las instalaciones se organizan en torno al producto, sus series de producción no

se interrumpen y tienden a tener series productivas muy largas, por lo que recibe

el nombre de proceso continuo.

Permite establecer normas, un alto grado de estandarización, mantener una

calidad establecida.

Enfoque de personalización en masa

Esta orientación es difícil de alcanzar pero otorga grandes beneficios, ya que

busca producir una gran cantidad de bienes o servicios con un alto grado de

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personalización. Supone una producción rápida y de bajo costo que logra

satisfacer los deseos y necesidades de un cliente específico.

Una característica importante de la personalización en masa se basa en el diseño

de módulos, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente de forma rápida y

ordenada ya que de los módulos proviene la capacidad de responder a la variedad

a un bajo coste, por lo que también es necesario contar con una buena

programación y una rápida ejecución.

El objetivo fundamental es que las empresas logren que el proceso productivo coincida

con el perfil de las necesidades del mercado, con el fin de poderlo satisfacer de forma

adecuada. Por lo que se puede llevar a cabo procesos en cualquier coordenada de la

matriz para poder satisfacer de forma adecuada los requisitos de variedad y cantidad

necesarios.

Algunos ejemplos de las configuraciones productivas pueden ser:

Proceso por proyectos: realiza trabajos y personalizados para cada cliente, por lo

que no existe estandarización ni automatización.

Proceso en taller: los procesos que se realizan son flexibles en función de cada

caso particular y la automatización es casi nula, se utiliza el equipo necesario para

la llevar a cabo el producto o servicio.

Proceso en lotes: aumenta la homogeneidad y repetitividad del proceso. Cierto

grado de automatización.

Proceso en línea. el volumen de producción es grande y está más automatizado,

ha perdido importancia la participación del cliente.

Proceso continuo: se obtiene un producto estándar y de forma continua. El proceso

es repetitivo y automático, y los volúmenes de producción son muy grandes.

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Figura 3: Matriz producto – proceso: El proceso seleccionado debe corresponder con la

cantidad y la variedad de productos a hacer.

La matriz producto – proceso permite establecer en qué área de la misma se encuentra

el proceso actual de ensamble así como, luego de la selección de los modelos priorizados

de motocicletas, hacia dónde se movió el método propuesto con la finalidad de determinar

los parámetros que han cambiado de acuerdo a la variedad y al volumen de producción

de un método a otro.

2.16 Enfoques Análisis de Operaciones

Los problemas, no importando la naturaleza de los mismos, poseen características que

los hacen similares unos a otros, por lo que los elementos que los componen tienen

circunstancias que pueden ser analizadas en otros problemas sin que el origen, campo,

ámbito, etcétera repercutan en su análisis.

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Esto quiere decir que todo elemento de un problema es similar a otro y que por ende las

mejoras realizadas a un método de un lugar o circunstancia pueden ser la solución para

resolver todos los problemas.

Para el uso adecuado de los enfoques que a continuación se expondrán, es importante

tener un proceso sistemático para poder hacer un estudio adecuado y poder crear

soluciones válidas al método. Para lo anterior es necesario recabar información

adecuada para su posterior utilización y análisis.

La información a recabar debe estar relacionada con el método en estudio por lo que se

debe incluir todas las operaciones, instalaciones, maquinaria, herramientas y equipo, los

tiempos de ejecución de las actividades, los movimientos, transportes, distancias,

inspecciones, inventarios, almacenes, diagramas, especificaciones, diseños, etcétera. En

fin, todos los elementos necesarios para poder crear un estudio adecuado y aplicable.

Esta debe ser presentada de forma adecuada para su estudio para que la revisión y el

análisis sean sustanciales. Además, el analista debe realizarse preguntas del “por qué”

de las cosas y situaciones para poder llegar a las conclusiones que servirán para mejorar

el método en estudio.

Para el estudio realizado, este aportó información adecuada con la que se pudo entender

de mejor manera las operaciones que se llevan dentro del proceso de ensamble de

motocicletas. Esto permitió crear un mejor estudio para crear modificaciones y

recomendaciones que tengan un impacto positivo dentro del área de ensamble.

Se debió considerar los siguientes enfoques con el propósito de entender y realizar

cambios adecuados en el método.

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Propósito de la Operación

El objetivo de éste es del elaborar una manera que permita obtener los mismos

resultados, o mejores, del proceso o método analizado con el fin de reducir o eliminar

actividades. Se debe tomar en consideración que esto no debe generar costos

adicionales a los costos actuales del proceso.

Se debe reducir el trabajo innecesario, esto implica la reducción o eliminación del mismo

teniendo como consecuencia que dentro del método solo existan operaciones que

aporten valor al método.

Esta eliminación o reducción de las actividades innecesarias permite que se tenga un

ahorro en el costo de instalación de un método mejorado, no hay interrupciones o retrasos

y no existe capacitación por lo que la resistencia al cambio se reduce.

Como consecuencia a lo anterior, al haber una eliminación de las actividades

improductivas, únicamente se hará un análisis posterior a aquellas que son necesarias

dentro del método en estudio.

Secuencia y Procesos de Manufactura

En la actualidad los procesos buscan reducir el uso intensivo de la mano de obra, por lo

que se busca la multifuncionalidad de los equipos y herramientas con el fin de hacer más

precisos y más rápidos los procesos y actividades del método en estudio.

Reorganización de las operaciones:

Con frecuencia se obtienen ahorros con cambiar o reorganizar las operaciones,

esto tienen como resultado una reducción de los costos ya que se busca una

reducción o eliminación de las actividades que se realizan de forma inadecuada

dentro del proceso.

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Es importante tener en cuenta las consecuencias que conlleva realizar la

reorganización de las operaciones, así como un análisis de los costos y del tiempo

de ejecución de las actividades.

Preparaciones y Herramientas

Uno de los elementos más importantes en todo tipo de trabajo, herramientas y

preparaciones es su economía.

La cantidad de herramental que proporciona las mayores ventajas depende de:

a. La cantidad de producción.

b. Lo repetitivo del negocio.

c. La mano de obra.

d. Los requerimientos de entrega.

e. Capital necesario.

Para un manejo adecuado de las herramientas debe tenerse el cuidado de aplicar ahorros

en las que su porcentaje de utilización es alto, esto quiere decir, si una herramienta

proporcionará ahorros considerables en el modo de trabajar es importante que ésta sea

lo suficientemente utilizada para que se justifique su compra.

En lo que se refiere al tiempo de preparación se debe considerar dentro del mismo los

elementos como llegar al trabajo, recibir instrucciones, dibujos, diagramas, herramientas

y material, preparar la estación para recibir el material de forma prescrita, desmantelar la

preparación y devolver herramientas.

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Reducción de los tiempos de preparación

Es importante y necesario hacer una evaluación del método con el fin de reducir

el tiempo de preparación, ya que esto permite tener una mayor continuidad en el

flujo del proceso teniendo así una mayor capacidad de terminar mucho más

actividades en un tiempo determinado.

Dentro de las consideraciones que se deben tomar en cuenta para la reducción de

los tiempos de preparación. Se debe mencionar: la realización de un trabajo

mientras el equipo opera, utilizar equipos más eficientes, utilizar plantillas para

realizar ajustes rápidos, utilizar la herramienta preestablecida para evitar realizar

ajustes con maquinaria no destinada al trabajo.

Se debe buscar tener un apoyo adecuado que permita a los operarios dedicarse

únicamente a las actividades productivas, buscando la especialización de

personas no solo para llevar a cabo todo el proceso productivo sino personas que

se especialicen en tener las condiciones adecuadas para que los operarios

realicen sus actividades de una forma adecuada y rápida.

Introducción de herramientas más eficientes

La utilización eficiente de las herramientas permite que la reducción de los tiempos

ociosos ya que no es necesario realizar una gran cantidad de reemplazos, así

como realizar ajustes a las mismas para que puedan realizar sus actividades de la

mejor manera. Además, se aumenta la capacidad de operación ya que las mismas

tienen una mayor resistencia al desgaste, tienen un mejor agarre y se adecúan de

mejor manera a la actividad a la que han sido destinadas.

También se debe considerar una actualización constante de las herramientas para

que la eficiencia de las mismas se incremente, así como la obtención de la

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reducción de los ciclos de operación, la reducción del desgaste, la flexibilidad del

equipo para cambios en el proceso, mejor ergonomía para los operarios, etcétera.

Manejo de materiales

El manejo de materiales incluye movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio.

Primero, el manejo de materiales debe asegurar que las partes, la materia prima,

los materiales en proceso, los productos terminados y los suministros se muevan

de un lugar a otro de forma periódica.

Segundo, dentro de la operación existe un tiempo específico para el requerimiento

de materiales y suministros, el manejo de materiales asegura que ningún proceso

de producción o cliente se detenga por la llegada temprana o tardía de materiales.

Tercero, se debe garantizar que la entrega de materiales sea realizada en el lugar

correcto.

Cuarto, se debe asegurar que los materiales entregados sean en la cantidad

adecuada y sin daños.

Por último, el manejo de materiales debe tomar en cuenta espacios de almacén,

tanto temporales como permanentes.

Es de gran importancia un adecuado manejo de los materiales ya que estos representan

una reducción de espacios, costos, tiempo de preparación, mejor manejo de la

programación y en fin una mejor administración de los procesos productivos.

Reducir el tiempo dedicado a recoger el material

Se debe tener en consideración la reducción del tiempo en el que el operario utiliza

para hacer uso del material, por lo que es importante crear las condiciones para

reducir el tiempo y las distancias de los materiales que se utilizarán dentro del

proceso productivo, así como la disposición de los mismos en el almacenamiento

temporal y permanente.

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Usar equipo mecanizado o automático

Mecanizar el manejo de materiales casi siempre reduce costos de mano de obra,

los daños a los materiales, mejora la seguridad, reduce la fatiga y aumenta la

producción. Para todo lo anterior debe tenerse cuidado en la selección del equipo

y de los métodos adecuados.

Para este caso los equipos a utilizar pueden ser: tarimas, plataformas, estanterías,

plataformas rodantes, montacargas, carro alza-tarimas, polipastos, grúas,

carretillas, etcétera.

Utilizar mejor el equipo de materiales existente

Es de gran importancia aumentar el rendimiento de los materiales, por lo que se

deben manejar con efectividad. De tal manera, que los métodos como el equipo

utilizado deben tener la suficiente flexibilidad para que se pueda llevar a cabo

diversas actividades de manejo de materiales.

Para lograr una mejor utilización se puede llevar a cabo una reubicación de las

instalaciones de producción o bien si se adapta el equipo destinado al manejo de

materiales para que pueda realizar tareas varias.

Manejar los materiales con más cuidado

De acuerdo a investigaciones industriales (Niebel y Freivalds, 2007) indican que

cerca del 40% de los accidentes que ocurren dentro de la planta se presentan

durante las operaciones de manejo de materiales. De estos, el 25% son causados

por levantamiento y cambio de lugar de materiales.

Por tal razón, se debe tener un mejor control del manejo de materiales, apoyado

de dispositivos mecánicos que reduzcan la fatiga de los empleados, mejoren las

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condiciones de seguridad así como el manejo más cuidadoso de los materiales

reduciendo los daños a los mismos.

Diez principios para el manejo de materiales

1. Planeación: todo el manejo debe ser parte de un plan que contemple

necesidades, objetivos y especificaciones.

2. Estandarización: las condiciones que proveen un manejo exitoso deben

mantenerse una y otra vez.

3. Trabajo: debe minimizarse el trabajo manual de manejo de materiales.

4. Ergonomía: asegurar operaciones seguras y efectivas, en consideración a

las capacidades físicas.

5. Carga unitaria: obtener una relación tamaño/peso adecuada para obtener

la máxima fluidez.

6. Utilización de espacio: utilizar todo el espacio disponible.

7. Sistema: debe interrelacionarse las actividades administrativas asociadas

al manejo para evitar retrasos no operativos.

8. Automatización: aumentar la eficiencia, consistencia y flexibilidad para

reducir costos, riesgos y tiempos muertos.

9. Ambiental: tener en consideración el impacto ambiental relacionado con el

consumo de energía gastada al manejar los materiales.

10. Costo del ciclo de vida: tomar decisiones con énfasis en la visión a largo

plazo.

Distribución en planta

Distribución por producto (En línea)

La maquinaria se localiza de tal forma que la distancia en los equipos es reducida,

por lo que el flujo de una operación se minimiza para cualquier grupo de productos.

Este tipo de distribución es común en ciertas operaciones de producción a gran

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escala debido a que los costos de manejo de materiales son más bajos para el

agrupamiento en procesos. Además, como consecuencia de todo lo anterior, el

flujo de la operación se mantiene constante.

Dentro de sus desventajas se tiene que se requiere una supervisión más calificada,

por lo complejo que puede ser el proceso, mantener el orden se hace más

complicado así como la existencia de una diversidad de oficios en condiciones

desiguales ocasiona inconformidad.

Distribución por proceso (Funcional)

Se basa en el agrupamiento de instalaciones similares, por lo que la

especialización del personal se incrementa, las estaciones tienen la apariencia de

ser ordenadas y limpias por lo que se promueve, la necesidad de encontrar

supervisores competentes es mucho menor ya que las demandas de trabajo no

son grandes. Esta distribución se especializa en tener gran variedad de productos

por lo que las similitudes son pocas y las órdenes especiales son frecuentes.

Como desventajas se tiene que la distancias de los equipos no similares son altas,

existe una mayor manipulación y manejo de materiales y principalmente la

interrupción en el trabajo es común.

2.17 Ergonomía – Desórdenes por Trauma Acumulado (DTA)

Los desórdenes por trauma acumulado (llamados también lesiones por movimientos

repetidos, o desórdenes relacionados con el trabajo) son lesiones ocasionadas en el

sistema óseo-muscular cuyo progreso se da de forma gradual como resultado de

microtrauma repetido debido a un mal diseño y uso excesivo de las herramientas de

trabajo y otros equipos utilizados por el operario.

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Se manifiesta de una forma lenta y la naturaleza de un trauma ligero, el daño suele ser

ignorado hasta que el mismo presenta síntomas de forma crónica y ocasiona lesiones

más severas. Estas dificultades son un conjunto de una variedad de problemas que

incluyen desórdenes por movimientos repetitivos como lo son tendinitis, ganglionitis

(inflamación de los ganglios), tenosinovitis o bursitis.

Existen cuatro factores importantes relacionados con el trabajo desempeñado parecen

conducir al desarrollo de DTA:

a. El uso excesivo de la fuerza.

b. Movimientos raros o extremos de las uniones o articulaciones.

c. Alta repetición.

d. La duración del trabajo.

Los síntomas que se manifiestan de forma común son: dolor, limitación del movimiento

en las articulaciones e inflamación del tejido suave. Es probable que en las primeras

etapas de la lesión se presenten signos visibles, pero con el paso del tiempo pueden

existir daños en las respuestas sensoriales y en el control motriz.

La tenosinovitis, es uno de los DTA más comunes, es la inflamación de algún tendón de

la mano, causado por el uso excesivo o desacostumbrado de herramientas mal

diseñadas. Si la inflamación continúa y se extiende a los tendones se convierte en

tendinitis. Los movimientos repetitivos y los impactos por choque pueden agravar más el

problema.

El dedo pálido es el resultado de la vibración excesiva de las herramientas de potencia,

que induce a la retracción de las arteriolas (vasos sanguíneos de pequeña dimensión,

que resulta de las ramificaciones de las arterias) dentro de los dedos. Derivado de la falta

de flujo de sangre se ve la piel blanquecina con la pérdida de control motriz

correspondiente.

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La bursitis, es una inflación de la bursa, la cual es una estructura en forma de bolsa, que

se encuentra entre los huesos, tendones y músculos y cuya función es la de facilitar el

movimiento de dichas estructuras entre sí. Esta enfermedad es causada por pequeños

traumas repetitivos en la zona en donde se presenta la enfermedad. Las causas más

comunes son el uso excesivo, estrés o trauma directo a la articulación. Los factores que

producen dicha enfermedad son posturas incorrectas, mal posicionamiento de las partes

afectadas u otras enfermedades como la gota o artritis.

Existen padecimientos que no son traumáticos, pero que afectan de igual manera. El uso

a alturas equivocadas de los desarmadores y la forma inadecuada de las herramientas

repercuten en una disminución en el desempeño de los trabajadores, aumentando la

fatiga y la incomodidad de los mismos. En términos generales, un mal diseño de la

agarradera de las herramientas se traduce en un aumento de la fuerza empleada para el

agarre y las desviaciones extremas de la muñeca, que son causas de fatiga.

Para el presente trabajo, se debió tomar en cuenta que la ergonomía representa un mejor

rendimiento y una menor fatiga para los trabajadores. Además, es importante tener en

consideración las lesiones a las que los ensambladores están sujetos, derivado del

trabajo que realizan, por lo que se debe tener en consideración la utilización de

maquinaria, herramientas y equipo adecuado.

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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, dentro de la planta ensambladora de motocicletas se ensamblan alrededor

de 32 modelos diferentes. Esto conlleva a que exista una necesidad de un mejor control

de la producción así como de los métodos de ensamble para que sean más eficientes y

que se puedan adecuar a la demanda, teniendo en cuenta una mejora en los tiempos de

ensamble, obteniendo mejores ingresos y manteniendo la calidad con la cual cuentan los

diferentes modelos de motocicletas.

Es importante tener en consideración a los modelos de motocicletas cuya demanda es

alta en comparación a los otros modelos que se trabajan dentro de la planta. Esto se

debe a que los mismos utilizan la mayor parte de los recursos destinados en el proceso

de ensamble, por lo que el nivel de utilización debe aprovecharse de la mejor manera

posible.

3.1 Resumen del problema

Existe mucho tiempo ocioso dentro del método de ensamble actual, lo que se evidencia

porque los tiempos de ensamble establecidos no corresponden a los tiempos reales de

ejecución de las actividades dando como resultado métodos ineficientes así como una

reducción en el aprovechamiento de la capacidad y de los recursos disponibles. Además,

no existe un flujo continuo de los modelos de motocicletas a ensamblar lo que provoca

que el ritmo de trabajo de los ensambladores varíe de uno a otro.

Es necesario realizar una mejora en el método de ensamble, para que exista una mejor

utilización de los recursos y capacidad de la planta, tener un flujo continuo de producción

así como una reducción del ciclo de ensamble de las motocicletas.

Debido a lo anterior, surge la pregunta:

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3.2 Problema explícito

¿Es posible utilizar las herramientas de la Ingeniería industrial para mejorar el

procedimiento actual de ensamble de motocicletas, de forma que se reduzcan los

tiempos y se obtenga un flujo continuo de producción que permita incrementar la

productividad laboral real en aproximadamente 15%, con respecto al método actual de

trabajo, para los modelos priorizados?

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IV. OBJETIVOS DEL TRABAJO

4.1 General

Mejorar la productividad del método de ensamblaje para la producción de motocicletas,

con base en los principios de Ingeniería industrial.

4.2 Objetivos Específicos

Evaluar el método de ensamblaje que actualmente se realiza dentro de la empresa.

Seleccionar los modelos de motocicletas cuyo ensamblaje será en línea de acuerdo

al volumen de ventas histórico.

Obtener y presentar datos de los modelos seleccionados.

Diseñar e implementar el nuevo método de ensamblaje en línea, incluyendo el

balance de la línea.

Establecer el valor de la productividad esperada para el método mejorado y

compararlo con el método anterior.

Establecer el costo unitario de mano de obra por motocicleta tanto para el método

actual así como para el método propuesto y realizar comparaciones.

Evaluar la eficiencia de las estaciones de trabajo para el nuevo método de ensamble.

4.3 Hipótesis

De acuerdo a Achaerandio (2010), por ser trabajo de tipo descriptivo no es necesario que

se incluya hipótesis.

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V. VARIABLES

5.1 Tiempo observado

Definición conceptual

El tiempo observado es el tiempo que el analista de tiempos registra en cada elemento

de estudio, durante cada uno de los ciclos previamente establecidos. Es el tiempo que el

operario calificado a un ritmo normal de trabajo realiza cada uno de los elementos

determinados por el analista de tiempos.

Definición operacional

Es el tiempo registrado durante el estudio de tiempos realizado, en el que un trabajador

calificado lleva a cabo cada una de las actividades asignadas en el ensamble de

motocicletas.

5.2 Calificación del desempeño del operario

Definición conceptual

La calificación del operario busca realizar ajustes al tiempo observado del operario. Esto

surge como consecuencia del ritmo o paso que el trabajador posee de acuerdo a un

desempeño estándar que sea representativo y que se pueda mantener durante todo el

día de trabajo.

Definición operacional

Es el valor que refleja el ritmo de trabajo que poseen los operarios evaluados en el

ensamble de motocicletas de acuerdo a las condiciones normales de operación.

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5.3 Tiempo normal

Definición conceptual

El tiempo normal es el tiempo que requerirá un operario calificado para realizar una tarea

determinada a velocidad estándar y sin demoras por razones personales o situaciones

externas. El mismo se obtiene de la adición de la calificación del desempeño del operario,

como un porcentaje del tiempo observado.

Definición operacional

El tiempo normal es el tiempo que un ensamblador calificado requerirá para hacer cada

una de las tareas asignadas para el ensamble de motocicletas, teniendo en cuenta que

el mismo trabajará a un ritmo de trabajo normal, o sea ni muy lento ni muy rápido.

5.4 Suplementos

Definición conceptual

Los suplementos son elementos del estudio de tiempos los cuales describen las

interrupciones que sufre la regularidad en el trabajo, provocando que el mismo no sea

constante y que los operarios no puedan mantener su ritmo de trabajo durante todo el

día, por lo que es necesario un ajuste en el tiempo. Se deben tener en cuenta los

suplementos causados por las necesidades personales, la fatiga básica, la fatiga variable,

demoras y otros tipos de suplementos que afectan el desempeño del operario.

Definición operacional

Los factores de ajuste que describen las interrupciones que los ensambladores pueden

sufrir, según las condiciones personales, del método de trabajo y del entorno de planta,

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que no les permite realizar sus actividades a un mismo ritmo durante toda la jornada de

trabajo.

5.5 Tiempo estándar

Definición conceptual

Es el tiempo que un operario calificado y capacitado requiere para poder ejecutar una

operación trabajando a un paso normal y realizando un esfuerzo promedio. Se obtiene al

adicionar al tiempo normal los suplementos como un porcentaje del mismo.

Definición operacional

Es el intervalo de tiempo que se establece como referencia para que un ensamblador

calificado y capacitado lleve a cabo todas las actividades de ensamble de motocicletas,

teniendo en consideración que el mismo debe trabajar a un paso normal y en cual debe

realizar un esfuerzo adecuado a las condiciones de ensamble.

5.6 Estación de trabajo

Definición conceptual

Es un área contigua a la línea de ensamble, en donde se llevan a cabo todas las

operaciones asignadas, la cual está ocupada con el personal necesario para que las

actividades destinadas en esa área sean realizadas de tal forma que no se interrumpa

con el ritmo de trabajo.

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Definición operacional

Es el área destinada para que lleven a cabo ciertas actividades de ensamble de

motocicletas dentro de la línea de ensamble, en la cual se destinarán recursos de forma

que se obtenga un flujo continuo del proceso.

5.7 Eficiencia

Definición conceptual

Es un indicador que permite realizar una comparación de manera relativa, del desempeño

de uno o varios componentes de un proceso, con respecto a estándares o las metas que

han sido establecidas para el efecto. Por lo tanto, como es un indicador, el valor de este

estará medido de manera porcentual.

Definición operativa

Es un indicador del desempeño de producción en una estación de trabajo o bien en la

línea de ensamble.

5.8 Costo de Mano de Obra

Definición conceptual

El costo de mano de obra es la retribución total del esfuerzo humano aplicado al proceso

de producción o de servicio que realiza una empresa.

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Definición operativa

El costo de mano de obra es el costo total que representa el uso de la mano de obra para

el ensamble de cada motocicleta. Para efectos de este trabajo se expresa como la razón

entre el costo de mano de obra total y el número de motocicletas que se pueden

ensamblar de acuerdo a la capacidad productiva.

5.9 Productividad Parcial (Producción)

Definición conceptual

Cociente entre producción y uno o más elementos productivos.

Definición operativa

Cociente entre las unidades de motocicletas ensambladas y el número de horas utilizadas

en el proceso de ensamble.

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VI. SUJETOS

El presente trabajo se basa en el estudio del área de ensamble de motocicletas en una

planta de producción guatemalteca. Dentro de éste departamento se realizaron análisis

para plasmar mejoras en el mismo ya que existe un aumento de la demanda en el

mercado de motocicletas, por lo que esta industria necesita mejorar sus procesos con el

fin de afrontar el crecimiento a la que se está enfrentando en la actualidad.

Por lo tanto los sujetos de estudio son:

Ensambladores: personas encargadas de realizar cada una de las actividades

destinadas al ensamble de motocicletas. Ponen en práctica sus habilidades y

conocimientos con el fin de realizar un armado de las piezas en su respectivo lugar

cumpliendo un orden y normas establecidas para alcanzar los requerimientos y el

buen funcionamiento de cada uno de los modelos que se trabajan dentro de la

empresa.

Motocicletas: actualmente, dentro de la planta se ensamblan diversos modelos de

motocicletas, por lo que es importante realizar una selección de los mismos y cuya

demanda representa de forma considerable el total de motocicletas que se trabajan

dentro de las instalaciones para poder mejorar la productividad y la eficiencia

comparada con el método actual de ensamble.

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VII. INSTRUMENTOS

Con el fin de llevar a cabo la investigación, recolectar datos, desarrollar la investigación

y presentar resultados fue necesario utilizar instrumentos adecuados para que la

información fuera conveniente para su análisis y se pudieran establecer conclusiones

apropiadas. Estos instrumentos son:

7.1 Observación

Se utiliza para poder conocer la forma en la que se desarrolla el proceso y la situación

actual de la empresa con el fin de poder dar un uso adecuado de las herramientas que

conduzcan a resultados favorables.

7.2 Diagrama de flujo de proceso

Utilizado para poder registrar de forma adecuada el proceso, registrando las operaciones,

inspecciones, movimientos de material, almacenamientos y demoras que el proceso de

ensamble pueda presentar. Presenta el flujo de cómo las actividades se realizan dentro

del ensamblaje de motocicletas.

7.3 Diagrama de Pareto

Instrumento utilizado para la selección adecuada de las causas que representan, según

la teoría, el 80% de los problemas. En este caso fue utilizado para la selección de los

modelos de motocicletas a estudiar dentro de la planta.

7.4 Estudio de tiempos

Realización de la medición de trabajo para establecer el tiempo estándar en el que un

operario calificado a un ritmo normal de trabajo debe realizar las actividades asignadas a

éste tomando en consideración el desempeño y los suplementos a los que el empleado

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está sujeto. En el caso de este trabajo fue utilizado para determinar el tiempo estándar

de ejecución de actividades de ensamble de las motocicletas.

7.5 Diagrama de precedencias

El diagrama de precedencias muestra de forma gráfica, las unidades de trabajo o

actividades que se deben realizar previo a la ejecución de otras. En éste trabajo fue

utilizado con el fin de poder establecer la distribución de actividades dentro de cada una

de estaciones de trabajo en la línea de ensamble teniendo en consideración la

precedencia de las mismas.

7.6 Herramientas utilizadas para la recolección de datos

Esto se refiere a instrumentos tales como el cronómetro, hojas de tomas de tiempos,

metro, tablas, gráficos y datos que permitan un mejor análisis de la información.

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VIII. PROCEDIMIENTO

El presente proyecto se realizó bajo el siguiente esquema:

1. Se solicitó a la empresa la autorización correspondiente, para poder desarrollar el

presente trabajo de Tesis.

2. Se realizó el recorrido inicial de las instalaciones para conocer el proceso de

producción de la planta, en especial del área de ensamble.

3. Recolección de los datos iniciales y de registros proporcionados por la empresa con

la finalidad de hacer la selección de los modelos y elaborar esquemas de éstos.

4. De acuerdo a los datos obtenidos se determinó la capacidad real del método actual

de ensamble.

5. Se realizó un estudio del proceso de ensamble y de cada uno de los aspectos y

características relacionados con éste.

6. Se realizaron acotaciones del proceso de ensamble que fueron de importancia para

crear soluciones y hacer ver las deficiencias que posee el método actual.

7. Se realizó la selección de los modelos de motocicletas cuyo ensamble será efectuado

en línea.

8. Se realizó diagramas de flujo de proceso actual y se colocaron las observaciones para

crear puntos de mejora o la detección de actividades improductivas.

9. Se estableció la capacidad teórica de los modelos priorizados con la finalidad de

conocer la productividad actual de dichos modelos y poder crear un parámetro de

medición.

10. Se realizó una toma del tiempo de ejecución de las actividades de ensamble del

método actual para determinar si el tiempo de ejecución de los ensambladores tiene

relación con el tiempo proporcionado por encargados de la planta.

11. Se llevó a cabo una toma de tiempos para determinar el tiempo de ejecución de cada

una de las actividades de ensamble de cada modelo priorizado.

12. Se estableció el tiempo estándar de cada una de las actividades de cada modelo

seleccionado con el fin crear una comparación con el tiempo determinado por la planta

y, además, utilizarlo para la implementación de la línea ensamble.

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13. Se elaboró los diagramas de flujo de proceso de cada uno de los modelos priorizados

haciendo uso de los tiempos estándar y de la nueva propuesta de las actividades de

ensamble.

14. Se estableció la productividad de los modelos priorizados, haciendo uso del tiempo

estándar, con la finalidad de hacer comparaciones o parámetros de medición de una

propuesta a otra.

15. De acuerdo a la necesidad de proyectar la demanda a 5 años, se determinó el número

de unidades que se necesitan producir por hora y por ende el tiempo que cada unidad

debe estar terminada para que se cumpla con la previsión.

16. Se diseñó las estaciones de trabajo, teniendo a la vista la línea de ensamble, tomando

en consideración las características de la misma y de las necesidades de ensamble.

17. Se hizo uso de los diagramas de flujo de proceso y las observaciones de ensamble

para crear los diagramas de precedencias y poder establecer el orden adecuado de

la ejecución de las actividades.

18. Haciendo uso de los diagramas de precedencias y del diseño de las estaciones de

trabajo se procedió a realizar la distribución de las actividades de cada modelo en la

línea de ensamble.

19. Se calculó el número de operarios necesarios para que la línea de ensamble cumpla

con el tiempo establecido de cada una de las estaciones de trabajo de todo el proceso

de producción.

20. Se estableció el orden de cómo debe realizarse el ensamble de motocicletas teniendo

en cuenta las características de cada modelo, la flexibilidad del proceso y la reducción

de los tiempos de preparación.

21. Se realizó corridas de prueba de cada uno de los modelos para verificar que se

alcanzara el tiempo de ensamble establecido para todos los modelos en estudio.

22. Se determinó la productividad del proceso de ensamble da cada uno de los modelos

priorizados haciendo uso del método propuesto.

23. Se calculó el costo unitario promedio del método de ensamble actual y del propuesto

con la finalidad de establecer si el último generaba ahorros y pudiese ser una opción

dentro de la planta.

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24. Se realizó el cálculo de la eficiencia del método de ensamble propuesto con la

finalidad de crear soluciones en caso esta fuese relativamente baja así como la

posibilidad de manejar de mejor manera el tiempo de las estaciones de trabajo y el

tiempo total de producción.

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60

Fu

en

te:

Ela

bo

ració

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ia (

20

13

)

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IX. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

9.1 Descripción general del proceso de ensamble.

El proceso de ensamble comprende la fijación de piezas y accesorios a la motocicleta.

Todos los modelos de motocicletas que se trabajan en la planta posen un armado previo

desde fábrica.

La configuración, con la que se reciben y se trabajan las motocicletas, lleva el nombre de

SKD (Semi Knocked Down). Como se explicó con anterioridad, las motocicletas vienen

con un ensamble previo de fábrica y dentro de la planta solo se colocan las piezas finales

para tener la motocicleta completamente armada. El motor se encuentra completamente

armado y ensamblado al chasis por lo que el operario no tiene injerencia en el mismo.

Además, gran parte de las motocicletas ya traen realizadas las conexiones eléctricas y

pocas son a las que se les hace algún tipo de conexión.

Para entender de mejor manera el ensamble, se debe mencionar que las piezas a colocar

o instalar están contenidas dentro del embalaje en el que viene la motocicleta, por lo que

no es necesario tener en inventario piezas adicionales para poder llevar a cabo el armado

de la misma, a excepción de las salpicaderas que son utilizadas en pocos modelos.

Además, cada caja, en su mayoría de modelos, contiene dos motocicletas y sus

respectivas piezas.

La motocicleta, además, se encuentra protegida por una armazón de metal. La misma

protege al vehículo de abolladuras, golpes o rayones, protege las piezas y accesorios a

ser ensamblados y le da fijación a la motocicleta ya que la misma viene sujeta a la base

y a extremos de la misma.

Las piezas y accesorios, a excepción de la llanta, son protegidos por empaques plásticos

así como su respectiva caja contenedora por lo que garantiza de gran manera la calidad

de las mismas haciendo que el proceso de ensamble se haga de mejor manera y en

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menor tiempo ya que no debe haber una revisión previa tan minuciosa de las partes a

ensamblar.

En general, para cualquier modelo de motocicleta, el proceso de ensamble comprende

los siguientes pasos:

Inicialmente, se extrae el empaque de cartón. Luego se extrae la batería y se lleva al área

de “Carga de Baterías” para aplicarles ácido y su posterior puesta en carga, en muchos

de los modelos viene contenida dentro del compartimento destinado para la misma dentro

de las motocicletas. Posteriormente, se extraen las piezas y accesorios, se desarma la

protección de metal y se extrae de la base metálica. Se continúa con el proceso de

ensamble de acuerdo a los pasos establecidos mediante un manual elaborado por

personeros de la planta. Por último, se coloca la batería, se calibran las llantas, se nivela

el aceite, se revisan luces y pide vías, se revisa la bocina, se arranca y se hace el

recorrido de prueba.

Posterior al proceso de ensamble, se llena una hoja, en la cual se colca el nombre del

ensamblador, el modelo de la motocicleta, las partes ensambladas y las observaciones

del operario en caso haya encontrado anomalías en el funcionamiento de la misma.

Lo anterior se hace con el fin de que en caso se encontrara algún error de ensamble, en

el proceso de chequeo de las motocicletas, se llame al operario para que haga la

corrección que fuese necesaria. Además, si existen anomalías, esta es trasladada al taller

que se encuentra dentro de la planta.

La jornada de trabajo de lunes a viernes abarca de 8:00 A. M. a 5:00 P. M., con media

hora para la refacción y una hora de almuerzo, para 7.5 horas efectivas de trabajo. Los

sábados se trabaja en un horario de 8:00 A. M. a 12: P. M., también con media hora de

refacción, para 3.5 horas efectivas. En total, se dispone de 41 horas efectivas de trabajo

por semana.

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9.1.1 Estrategia de Proceso

En lo que se refiere a la a la estrategia de proceso actual, se puede mencionar que la

variedad de motocicletas que se ensamblan dentro de la planta es de 32 diferentes

modelos. Por otra parte, como cada operario ensambla completamente una motocicleta

no existen módulos dedicados para la realización de tareas en especial. Por lo que en

ensamble de motocicletas tiene un enfoque en lotes de producción.

El tiempo de ensamble varía de acuerdo al modelo de motocicleta con la cual se esté

trabajando ya que unas poseen pocas piezas a ser ensambladas mientras que otras el

número de piezas a ensamblar es considerablemente mayor.

Lo que buscan los directivos de la empresa es tratar de que los trabajadores ensamblen

motocicletas en forma equitativa por lo que se realiza una asignación de motocicletas lo

más justa y adecuada para cada uno de los operarios.

Es importante mencionar, que con la propuesta se crearán estaciones de trabajo cuya

flexibilidad permitirá ensamblar varios modelos de motocicletas en una misma línea de

ensamble. Teniendo así un proceso puramente repetitivo en el 90% de las motocicletas

ensambladas (se empleó el principio de Pareto) conservando, además, el enfoque por

lotes de producción para los modelos restantes.

Según la teoría del principio de Pareto se debe elegir un 80% de las causas, pero los

directivos de la empresa han decidido aumentar dicho porcentaje a un 90% ya que se

busca tener un mayor alcance para la utilización de la línea de ensamble y poder abarcar

de mejor manera la demanda y poder satisfacer los requerimientos de los clientes en un

menor tiempo.

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9.1.2 Capacidad real

Con base a los datos proporcionados comprendidos en el período de mayo 2011 – marzo

2012, en promedio se ensamblan 1992 motocicletas al mes y el número de

ensambladores dentro de la planta es de 21. De acuerdo a lo anterior se tiene que la

productividad en unidades por hora – hombre es igual a:

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑀𝑒𝑠∗

1 𝑀𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠∗

1 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑛 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒=

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Por lo tanto se tiene que:

1 semana → 7 días

1 mes → 30 días

Horas efectivas a la semana = 41 horas

La cantidad de horas efectivas al mes es igual a

30 𝐷í𝑎𝑠

1 𝑀𝑒𝑠∗

1 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

7 𝐷í𝑎𝑠∗

41 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

1 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎=

175.714 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑠

Obteniendo las unidades por hora-hombre:

1992 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑀𝑒𝑠∗

1 𝑀𝑒𝑠

175.714 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠∗

1 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

21 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒=

0.5398 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

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9.2 Evaluación el proceso de ensamblaje que actualmente se realiza dentro de la

empresa

En la actualidad, todo el proceso de ensamble de una misma motocicleta es realizado

únicamente por un operario, es decir, una misma persona se encarga de ensamblar todas

las piezas y accesorios propios de cada motocicleta.

En las jornadas de trabajo anteriormente explicadas, el operario debe ensamblar entre

tres y cuatro motocicletas diarias para que el ensamble pueda cumplir con los niveles de

producción requeridos y cubrir la demanda de motocicletas.

La entrega de baterías se debe hacer al inicio de cada una de las jornadas de trabajo. Ya

sea en la jornada matutina o vespertina, los ensambladores tienen quince minutos luego

de que estas jornadas hayan empezado para poder hacer la entrega. Lo anterior se debe

a que se necesita un tiempo prudencial para que las baterías carguen de forma adecuada

y no haya problemas para el cliente al momento de hacer uso de la motocicleta. Los

operarios pueden recoger sus respectivas baterías media hora antes de que finalice cada

una de las jornadas de trabajo, para que los mismos tengan tiempo suficiente para

colocarla en la motocicleta y puedan hacer las pruebas de acuerdo al manual.

En el ensamble, cada operario trabaja a su propio ritmo de trabajo por lo que unos

terminan de ensamblar las motocicletas asignadas a puesto de trabajo antes que otros.

Se debe tomar en cuenta que se busca que los mismos siempre cumplan con la meta

diaria y por ende con la meta global de la planta.

Se busca, además que un operario tenga un trabajo equilibrado con los demás operarios

ya que cada modelo de motocicleta tiene su propio tiempo de ensamble así como la

dificultad para armarla. Esto se debe a que las piezas a ensamblar de un modelo a otro

varían, razón por la cual se busca una distribución de motocicletas en el que no se cargue

de trabajo a pocos operarios y se puedan alcanzar las metas de producción.

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Al iniciar cada jornada de trabajo, cada operario ya tiene en su puesto de trabajo las

diferentes motocicletas que va a ensamblar por lo que no tiene que esperar para iniciar

su trabajo, reduciendo así los tiempos ociosos y pocos productivos.

La distribución de combustible es realizado por una persona ajena al proceso de

ensamble. Cada ensamblador posee dos recipientes con un volumen de un galón cada

uno. De acuerdo a las políticas de la empresa, cada motocicleta debe tener medio galón

de gasolina, por lo que cada operario tiene capacidad de abastecer de combustible a

cuatro motocicletas. Es importante mencionar que el encargado de la distribución del

mismo solo depositará la cantidad que cada operario necesitará de acuerdo a cuántas

unidades ensamble en cada jornada.

El área de ensamble está comprendida por un encargado, quien se dedica a supervisar

y orientar a los ensambladores con el manejo de piezas defectuosas, la asignación de

motocicletas a cada ensamblador, así como el control de las unidades ensambladas por

cada operario para su control de cumplimiento de metas.

En lo que se refiere a ensambladores, hay 21 personas encargadas del armado, cada

uno de ellos tiene la capacidad de ensamblar cualquier modelo de la gran variedad de

motocicletas, en especial las que tienen mayor demanda ya que éstas se ensamblan con

mayor frecuencia.

9.2.1 Descripción del equipo:

Llaves de copa:

Son utilizadas para apretar o aflojar piezas o elementos fijados por tornillos y tuercas con

cabeza hexagonal, éstas se acoplan a la llave de carraca o a la pistola de impacto.

Existen diversas medidas, por lo que se utiliza la copa que se acople de acuerdo al

tamaño de la cabeza hexagonal del tornillo o tuerca.

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Llave de Carraca:

Son utilizadas para realizar trabajos de apriete de tuercas y tornillos en espacios

reducidos. Posee una cabeza donde se le colocan las copas, dependiendo del tamaño

de la cabeza hexagonal de la tuerca o tornillo.

Pistola de Impacto:

Agiliza el proceso de atornillado, apriete, aflojado, etc. de todas las tuercas y tornillos

cuya cabeza o forma es hexagonal, para la misma se utilizan las copas, ya que la copa

es la que se acopla a las cabezas de los tornillos o tuercas dependiendo de la medida de

cada uno de ellos.

Desarmadores o destornilladores:

Se utilizan para apretar o aflojar tornillos. Los utilizados dentro del proceso son los

desarmadores tipo Estrella (Philips) y el de Ranura (Castigadera).

Alicate o tenaza:

Son de gran utilidad ya que se emplea para sujetar, doblar o cortar. Muchas de las

maniobras que el operario realiza hace uso del alicate, ya que es una herramienta

multifuncional y le permite ahorrarse el tiempo buscando una herramienta especializada

en la función que él desea realizar.

Llave inglesa o cangrejo:

Es una herramienta utilizada para aflojar o ajustar tuercas y tornillos. La abertura de la

llave inglesa es ajustable por lo que permite adaptar la cabeza diversas medidas de

tornillos. Esta llave viene a sustituir algunas de las operaciones que se realizan con las

copas.

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Llaves de Bocas Fijas:

Al igual que la llave inglesa, permite aflojar o ajustar tuercas y tornillos. Se diferencia de

la anterior a que esta posee una cabeza fija por lo que es necesario tener una llave para

cada tamaño de tuerca o tornillo que se desee manipular. Algunas de estas llaves poseen

extremos con cabezas de diferentes medidas para que se puedan utilizar con dos tipos

de piezas con medidas diferentes.

Cuchilla

Herramienta plana que posee un extremo afilado y que permite realizar cortes sobre

objetos.

Taladro y broca.

Empleados para la perforación de agujeros en los cuales se colocarán tornillos, tuercas

y roldanas y las cuales servirán para la fijación de accesorios de la motocicleta.

Calibrador llanta.

Herramienta utilizada para determinar la presión (En psi) a la que está sujeta la llanta que

se está calibrando.

9.2.2 Observaciones al proceso de ensamble actual

Existen algunas acotaciones sobre el proceso de ensamble actual, principalmente en la

forma de trabajar de los operarios.

Como se ha mencionado con anterioridad, los ensambladores trabajan a su propio

ritmo de trabajo, por lo que tiende a que hayan tiempos ociosos en algunos puestos

de trabajo y no precisamente porque hayan terminado sus labores ya que a

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algunos les ha tocado recortar su hora de almuerzo o quedarse después de la

salida para terminar la meta diaria.

Por otra parte, debido a los ritmos de trabajo, unos ensambladores son más

empeñados en trabajar por lo que terminan de ensamblar las motocicletas

asignadas a su puesto de trabajo mucho antes que otros. Esto provoca que las

personas que ya han terminado interrumpan el trabajo de las que no han concluido

sus actividades por lo que atrasan aún más a los ensambladores que están

trabajando.

Las interrupciones en los puestos de trabajo es constante, a pesar de que ninguno

de los involucrados haya terminado de ensamblar.

A cada ensamblador se le ha proporcionado la herramienta que necesita para

llevar a cabo sus labores, pero en ocasiones los trabajadores pierden o se les

estropean las mismas por lo que se ven en la obligación de esperar para que un

compañero deje de usarla y este pueda prestarla.

Existen herramientas que son compartidas, como lo es el calibrador de llantas o el

taladro (más no aun la broca) lo que hace que el tiempo de ensamble se haga más

extenso.

Los trabajadores ensamblan las motocicletas de la manera que a ellos más les

conviene, por lo que en muchas ocasiones no llevan un orden adecuado y terminan

creando un desorden de las actividades que ya tienen hechas.

Existen manuales de operación elaborados por personas pertenecientes a la

planta, pero en muchos de ellos faltan actividades o bien tienen actividades que

no son propias de la motocicleta. Además, los manuales elaborados son de pocas

motocicletas, principalmente de las de mayor demanda.

Se pudo determinar que el proceso actual de ensamble tiene ineficiencias derivadas a

que los trabajadores realizan sus labores a su ritmo de trabajo, existen muchas

distracciones e interrupciones en la forma en la actualmente trabajan, no existe una

especialización en el trabajo por lo que el tiempo de ejecución de actividades se ve

incrementado, la falta de disponibilidad de algunas herramientas afecta la ejecución de

algunas actividades. Por otra parte, aunque se busca que la distribución de motocicletas

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sea justa algunos operarios reciben modelos que en comparación de otros son más

simples de ensamblar.

Se debe mejorar la productividad de los trabajadores, ya que en algunas ocasiones se

tienen que ensamblar modelos extras a la meta diaria por lo que el ensamblador se le

pagan horas extras. Lo anterior quiere decir también, que en ocasiones no se dan abasto

con la producción diaria actual para poder cubrir la demanda.

Es importante mencionar que, se debe estandarizar el proceso de ensamble para que

haya un mejor control de las actividades, se conozca el tiempo real de ejecución y de

ensamble así como los posibles cambios que sean necesarios realizar en el proceso.

Además, al estandarizar las actividades, permite que el aprendizaje de nuevos

ensambladores sea mucho más adecuado y que haya un orden lógico del ensamble no

importando el modelo a trabajar.

9.3 Selección de los modelos de motocicletas cuyo ensamblaje será en línea

Es necesario hacer una selección de los modelos de motocicletas que entrarán dentro

del proceso de ensamble de línea, ya que es importante tomar en consideración que no

todos los modelos ameritan tener este tipo de ensamble ya que la demanda de las

mismas no es lo suficientemente importante para ocupar tiempo y esfuerzos en

ensamblar mediante el sistema propuesto.

Derivado de lo anterior, es necesario hacer una selección de los modelos que entrarán

en estudio en consecuencia de la demanda de las mismas, así como de las

características de las motocicletas. Por tal razón fue necesario establecer los niveles de

producción de las motocicletas en un tiempo determinado y establecer los modelos a

estudiar.

Para poder realizar la selección de motocicletas, fue necesario utilizar el principio de

Pareto para determinar qué modelos de motocicletas serán analizadas para realizar el

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ensamble en línea. Para tal propósito se obtuvo el número de motocicletas ensambladas

en el período de mayo del 2011 a marzo del 2012. Ver Anexo 01: Tabla total de

motocicletas ensambladas mayo 2011 – marzo 2012.

Aplicando el dicho principio, tal como se muestra en la tabla y el gráfico de Anexo 01, se

tiene que los modelos de motocicletas a los que se estudiarán su respectivo método de

ensamble son los siguientes:

MODELO PORCENTAJE PORCENTAJE

ACUMULADO

A 39.80% 39.80%

B 20.01% 59.81%

C 15.37% 75.18%

D 7.60% 82.78%

E 5.23% 88.01%

Tabla 3: Listado de motocicletas seleccionadas para realizar el análisis del método de

ensamble.

Se ha seleccionado más allá del 80% (principio del Pareto) debido a que se consideró

por parte de los directivos de la planta que era deseable cubrir una cantidad de unidades

cercana al 90%. Sin embargo, solo fue seleccionado el 88.01%, ya que el modelo F posee

características de ensamble que se hacen difíciles de llevar a cabo dentro de la línea,

sugiriendo que su estandarización no es viable económicamente y, por lo tanto se ha

descartado como opción dentro del nuevo método.

Esta selección se debe a que, por parte de los directivos, se requiere tener una mayor

cobertura de la demanda con el propósito de afrontarla de mejor manera en el futuro y

que la capacidad de respuesta del área de producción sea la adecuada a los

requerimientos de los clientes.

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Los diagramas de flujo actuales del proceso de ensamblado de las motocicletas en

estudio se muestran en los Anexos 02 al 06, dónde se puede apreciar que algunas de las

actividades que son similares en cada uno de los diagramas tienen el mismo tiempo de

ejecución, por lo que se puede concluir que los mismos no fueron realizados mediante

un estudio de tiempos adecuados sino que fueron establecidos por conjeturas del tiempo

que un trabajador podría realizar alguna actividad. Debido a lo anterior, se entiende que

el tiempo de ensamble mostrado en estos diagramas posiblemente ha de estar lejos del

tiempo real de ejecución de las actividades.

Ver Anexo 02: Diagrama de Flujo del Proceso Actual, Motocicleta A

Ver Anexo 03: Diagrama de Flujo del Proceso Actual, Motocicleta B

Ver Anexo 04: Diagrama de Flujo del Proceso Actual, Motocicleta C

Ver Anexo 05: Diagrama de Flujo del Proceso Actual, Motocicleta D

Ver Anexo 06: Diagrama de Flujo del Proceso Actual, Motocicleta E

Por otra parte, estos diagramas fueron de utilidad para entender el proceso de ensamble,

ya que muestran de buena manera todas las actividades que se ejecutan en cada uno de

los modelos en estudio. Además, se pudo realizar modificaciones a algunas de las

actividades para hacer un mejor análisis de las mismas y que se adecúan de mejor

manera a las necesidades para la implementación de la línea de ensamble.

9.3.1 Capacidad teórica actual (específica para modelos A, B, C, D y E)

Con base a los datos de los Anexos 01 al 06, se calcula la capacidad teórica para los

modelos priorizados. En promedio se ensamblan 1,754 motocicletas al mes, para estos

modelos. De acuerdo a lo anterior se tiene que la productividad en unidades por hora –

hombre es igual a:

𝑃 = ∑ [𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 ∗1

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑖

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

]

𝐸

𝑖=𝐴

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𝑃 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

Donde la frecuencia relativa es el cociente entre las unidades ensambladas de

determinado modelo de motocicleta y las unidades totales de los modelos priorizados, la

cual suma 19,290 unidades. Ver Anexo 01.

Para obtener las horas – hombre que se utilizan para ensamblar cada uno de los modelos

en estudio se tomó como dato los tiempos de ensamble de los Anexos 02 al 06, los cuales

han sido proporcionados por parte de la empresa.

Productividad Modelo A

Frecuencia relativa = 8,724 unidades/19,290 unidades = 0.452255

Tiempo de ensamble (minutos) = 74.88 → 1.248 horas

𝑃𝐴 = 1

1.248 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=0.80128205 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo B

Frecuencia relativa = 4,386 unidades/19,290 unidades = 0.227372

Tiempo de ensamble (minutos) = 76.92 → 1.282 horas

𝑃𝐵 = 1

1.282 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐵𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=0.78003120 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo C

Frecuencia relativa = 3,368 unidades/19,290 unidades = 0.174598

Tiempo de ensamble (minutos) = 51.24 → 0.854 horas

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74

𝑃𝐶 = 1

0.854 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=1.17096019 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo D

Frecuencia relativa = 1,666 unidades/19,290 unidades = 0.086366

Tiempo de ensamble (minutos) = 51.00 → 0.850 horas

𝑃𝐷 = 1

0.850 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐷𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=1.17647059 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo E

Frecuencia relativa = 1,146 unidades/19,290 unidades = 0.059409

Tiempo de ensamble (minutos) = 75.96 → 1.266 horas

𝑃𝐸 = 1

1.266 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐸𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=0.78988942 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Por lo tanto la productividad relativa en una hora de trabajo es:

𝑃 = 0.452255 ∗ 𝑃𝐴 + 0.227372 ∗ 𝑃𝐵 + 0.174598 ∗ 𝑃𝐶 + 0.08636 ∗ 𝑃𝐷 + 0.059409 ∗ 𝑃𝐸

𝑃 = 0.893 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Como dentro de la planta, en una hora de trabajo hay 21 trabajadores, entonces

1 hora es igual a 21 horas – hombre

La productividad total es igual a 18.753 Unidades por hora

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75

9.4 Diseño e implementación del proceso de ensamblaje en línea

Para poder realizar la implementación de proceso de ensamblaje en línea es necesario

llevar a cabo un estudio de tiempos adecuado de cada uno de los cinco modelos de

motocicletas. Para tal motivo fue necesario realizar unas modificaciones a los diagramas

de flujo actuales. Además fue necesario realizar observaciones a cada uno de los

ensamblajes y establecer si existían diferencias en los diagramas proporcionados con el

procedimiento que se hacía en el área de ensamble.

Para lo anterior fue necesario hacer observaciones a los operarios de la planta, con el fin

de seleccionar a un ensamblador estándar, ya que se necesita que éste ejecute las

actividades a un paso normal, que no se encuentre apresurado ni lento en el proceso de

ensamble.

Es importante mencionar que la selección del operario calificado también incluía aquel

que realizara las actividades de ensamble de acuerdo a las necesidades y requerimientos

del manual así como de la forma correcta de ejecutar las operaciones no importando si

estas se hacen dentro o fuera de la línea.

El estudio de tiempos de cada motocicleta, que se muestran en los anexos, expone que

cada una de las actividades representa un elemento de estudio, para lo cual se utilizó 5

ciclos de estudio. La realización de este número de ciclos proviene de la información

proporcionada por la tabla Time Study Manual de los Erie Works en General Electric

Company y el tiempo cronometrado desde que empezó hasta el tiempo que terminó el

ensamble de cada uno de los modelos, como a continuación se muestra:

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76

Modelo

Tiempo de

Ciclo

(En minutos)

Intervalo

inferior

tiempo de

ciclo

(minutos)

Intervalo

superior

tiempo de

ciclo

(minutos)

A 55.31 53.00 57.62

B 70.58 69.39 71.77

C 45.71 42.98 48.45

D 46.74 45.53 47.94

E 65.91 64.13 67.70

Tabla 4: Tiempo de ciclo, en minutos, de ensamble de cada uno de los modelos en

estudio, medidos con cronómetro desde que inició la primera actividad hasta que llevó a

cabo la última. Se puede apreciar un contraste con los tiempos establecidos en los

diagramas de flujo de proceso actual (Ver Anexos 02 al 06) ya que no se encuentran

dentro de los límites presentados en el que se utilizó un 95% de confianza.

Es importante mencionar que el método utilizado para el registro de los tiempos, de cada

uno de los elementos de estudio, fue el sistema de regreso a cero. Eso se debe a que se

disponía de un cronometro con capacidad de almacenamiento y que automáticamente

reiniciaba la medición del tiempo por lo que se disminuye el error humano así como se

mejora la apreciación del inicio y fin de cada una de las actividades.

Ver Anexo 07: Toma de Tiempos, Motocicleta A

Ver Anexo 08: Toma de Tiempos, Motocicleta B

Ver Anexo 09: Toma de Tiempos, Motocicleta C

Ver Anexo 10: Toma de Tiempos, Motocicleta D

Ver Anexo 11: Toma de Tiempos, Motocicleta E

Para la calificación de operario se tomó el sistema de Calificación Objetiva, ya que esta

abarca todos los aspectos a los cuales están sujetos los trabajadores dentro del proceso

de ensamble. Esto de se debe a que el mismo cubre los aspectos de ritmo de trabajo, la

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dificultad de trabajo (que incluye el peso levantado por las manos). Por otra parte el

mismo se ajusta a las necesidades y condiciones de trabajo del operario en estudio por

lo que permite obtener un estudio de tiempos adecuado y justo para todo el personal de

ensamble

Se tiene, además, que este sistema de calificación es baste práctico para realizar el

análisis de los operarios ya que permite tener objetividad al momento de hacer el estudio,

lo que ofrece tener un buen valor de la calificación sin descuidar los aspectos importantes

del mismo. Los otros métodos requieren mucha práctica del evaluador por lo que son

bastante subjetivos al momento de ser realizados por una persona con poca experiencia.

Este tipo de calificación engloba de una manera sencilla los aspectos referentes al

desempeño del ensamblador y de las condiciones a las que está sujeto teniendo en

cuenta que facilita la evaluación por parte del analista.

Para poder realizar una calificación adecuada de las actividades que realiza el operario

dentro de cada uno de los modelos de motocicletas se realizó una división de las mismas

con el fin de dar una calificación más justa y adecuada al trabajo que se realiza en cada

una de éstas.

La división de las actividades se llevó a cabo por medio de la separación de las mismas

en grupos con características comunes, que van desde la facilidad para hacer el trabajo,

el uso de herramientas, hasta el peso de los objetos que se manejan en las actividades.

Como resultado de lo anterior, se elaboró un listado en donde se incluyó todas las

actividades que se encuentran en los cinco modelos de motocicletas, teniendo en cuenta

que las actividades que se repiten en dos o más modelos se colocaron solo una vez. Lo

anterior se debe a que las actividades que se repiten de un modelo a otro poseen muy

poca variación por lo que el valor de la calificación es el mismo.

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Grupo Características del Grupo

Grupo

1

Se basa en actividades de desempaque y

desmontaje, no se requiere de mucho cuidado, el

peso de los objetos que se manejan no sobrepasa

las 10lb (4.5Kg), se puede tener una buena

manipulación de los mismos.

Grupo

2

Los objetos manipulados son de desecho, objetos

con un peso cercano a las 20lbs (9Kg),

manipulación libre, poco cuidado en el manejo,

piezas afiladas, es necesario el uso de herramienta

para trabajarla.

Grupo

3

Este grupo abarca las actividades que se basan en

el ensamble de piezas y accesorios que no

sobrepasan las 10lb (4.5Kg) ni menor a las 2lb (1kg).

Se necesita un poco de cuidado en el manejo para

no afectar la pieza, se deben evitar rayones,

abolladuras o piezas quebradas. En este grupo se

han colocado aquellas actividades en las cuales el

operario debe agacharse para poder llevarlas a

cabo.

Grupo

4

Este grupo abarca las actividades que se basan en

el ensamble de piezas y accesorios con piezas que

no sobrepasan las 10lb (4.5Kg) ni menor a las 2lb

(1kg), se necesita un poco de cuidado en el manejo

para no afectar la pieza, se deben evitar rayones,

abolladuras o piezas quebradas. En este grupo se

han colocado aquellas actividades en las cuales el

operario las lleva a cabo estando de pie sin

necesidad de agacharse.

Grupo

5

Se basan en actividades cuyo ensamble requiere

una regular destreza y de cierto grado de

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79

Grupo Características del Grupo

Grupo

5

conocimiento para llevarlas a cabo. Es necesario el

uso de herramientas pero su instalación es muy fácil

de realizar, piezas bastante ligeras en peso no

mayor a las 2lb (1kg).

Grupo

6

Actividades que no tienen complejidad para ser

llevadas a cabo, no requiere de mucho cuidado. No

hacen uso de herramientas específicas y que

pueden ser realizadas por personas con pocos

conocimientos en el ensamble.

Tabla 5: Descripción de las características que posee cada uno de los grupos en los

que distribuirán las diferentes actividades de ensamble.

Para un mejor análisis del mismo:

Ver Anexo 12: Calificación del Operario, Grupo 1

Ver Anexo 13: Calificación del Operario, Grupo 2

Ver Anexo 14: Calificación del Operario, Grupo 3

Ver Anexo 15: Calificación del Operario, Grupo 4

Ver Anexo 16: Calificación del Operario, Grupo 5

Ver Anexo 17: Calificación del Operario, Grupo 6

En lo que se refiere a los suplementos, fue necesario hacer observaciones del entorno

de trabajo, así como a las condiciones a las que está sujeto el ensamblador de acuerdo

a los requerimientos de ensamble. Para lo anterior fue necesario realizar mediciones

referentes a la intensidad de luz, para lo que se usó un luxómetro, así como para la

medición de los niveles de ruido, utilizando un decibelímetro. Las mediciones realizadas

y análisis de las condiciones permitieron determinar los “descansos” que un ensamblador

debe tener.

Para determinar el porcentaje del tiempo normal que debe ser colocado como parte del

tiempo de operación del operario se utilizó el sistema de tolerancias del Instituto de

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Administración Científica de Empresas, en el cual se consideran los suplementos

constantes y variables para cualquier tipo de operación, los cuales se describen en los

Anexos 18 al 23:

Ver Anexo 18: Suplementos del Operario, Grupo 1

Ver Anexo 19: Suplementos del Operario, Grupo 2

Ver Anexo 20: Suplementos del Operario, Grupo 3

Ver Anexo 21: Suplementos del Operario, Grupo 4

Ver Anexo 22: Suplementos del Operario, Grupo 5

Ver Anexo 23: Suplementos del Operario, Grupo 6

Con el tiempo normal de ensamble y tomando en cuenta el desempeño del trabajador así

como las tolerancias a las que se está sujeto, se pudo determinar el tiempo estándar de

cada una de las motocicletas que se encuentran en estudio.

Ver Anexo 26: Estudio de Tiempos, Motocicleta A

Ver Anexo 27: Estudio de Tiempos, Motocicleta B

Ver Anexo 28: Estudio de Tiempos, Motocicleta C

Ver Anexo 29: Estudio de Tiempos, Motocicleta D

Ver Anexo 30: Estudio de Tiempos, Motocicleta E

Realizado el estudio de tiempos, se procedió a realizar los diagramas de flujo propuestos

en donde se detallan todas las actividades que se realizarán dentro del proceso de

ensamble, así como un resumen en donde se muestra el tiempo de ejecución de las

actividades divididas en operaciones, transportes, inspecciones y demoras. Además, se

muestran los ahorros que se obtuvieron derivado del cambio en la realización de las

actividades así como la reducción las actividades que no generan valor.

Ver Anexo 31: Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto, Motocicleta A

Ver Anexo 32: Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto, Motocicleta B

Ver Anexo 33: Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto, Motocicleta C

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Ver Anexo 34: Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto, Motocicleta D

Ver Anexo 35: Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto, Motocicleta E

Por otra parte, utilizando el estudio de tiempos y comparado con los tiempos establecidos

por los directivos y empleados la planta de ensamble, se puede observar que el tiempo

estándar de ejecución de todas las actividades de ensamble arrojan un tiempo menor al

que se tenía establecido con anterioridad.

Modelo

Tiempo

establecido

por la

planta

(Minutos)

Tiempo

determinado

estudio de

tiempos

(Minutos)

Intervalo del tiempo

estándar. Con un

95% de confianza

(Minutos)

Cambio

porcentual

respecto al

tiempo

estándar

puntual Inferior Superior

A 74.88 46.39 43.45 49.32 38.05%

B 76.92 56.74 54.55 58.93 26.24%

C 51.24 40.07 38.60 41.53 21.80%

D 51.00 35.55 34.30 36.79 30.29%

E 75.96 49.78 47.90 51.66 34.47%

Tabla 6: Comparación del tiempo establecido por el personal de planta contra el

determinado por el estudio de tiempos. Además se muestran los intervalos de confianza

(un 95%) en la que se puede aceptar el desempeño de un operario como estándar.

Como se puede mostrar, el tiempo que ha sido determinado por la planta respecto al

tiempo estándar establecido por medio del estudio de tiempos permitió concluir que varía

en gran manera en los modelos de estudio.

Lo anterior expone que es necesario hacer mejoras al proceso de ensamblaje de

motocicletas, en especial, eliminando los tiempos ociosos dentro del cumplimiento de las

actividades de ensamble.

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82

9.4.1 Capacidad teórica propuesta estudio de tiempos (específica para modelos A, B, C,

D y E)

Productividad Modelo A

Frecuencia relativa = 8,724 unidades/19,290 unidades = 0.452255

Tiempo de ensamble (minutos) = 46.39 → 0.773 horas

𝑃𝐴 = 1

0.773 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐴𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=1.29338219 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo B

Frecuencia relativa = 4,386 unidades/19,290 unidades = 0.227372

Tiempo de ensamble (minutos) = 56.74 → 0.946 horas

𝑃𝐵 = 1

0.946 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐵𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=1.05745506 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo C

Frecuencia relativa = 3,368 unidades/19,290 unidades = 0.174598

Tiempo de ensamble (minutos) = 40.07 → 0.668 horas

𝑃𝐶 = 1

0.668 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐶𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=1.49737959 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo D

Frecuencia relativa = 1,666 unidades/19,290 unidades = 0.086366

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Tiempo de ensamble (minutos) = 35.55 → 0.593 horas

𝑃𝐷 = 1

0.593 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐷𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=1.68776371 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Productividad Modelo E

Frecuencia relativa = 1,146 unidades/19,290 unidades = 0.059409

Tiempo de ensamble (minutos) = 49.78 → 0.830 horas

𝑃𝐸 = 1

0.830 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐸𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

=1.20530333 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Por lo tanto la productividad relativa en una hora de trabajo es:

𝑃 = 0.452255 ∗ 𝑃𝐴 + 0.227372 ∗ 𝑃𝐵 + 0.174598 ∗ 𝑃𝐶 + 0.08636 ∗ 𝑃𝐷 + 0.059409 ∗ 𝑃𝐸

𝑃 = 1.304 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Como dentro de la planta, en una hora de trabajo hay 21 trabajadores, entonces

1 hora es igual a 21 horas – hombre

La productividad total es igual a 27.384 Unidades por hora

Sería la productividad más alta de diseño, dado que un solo operario se encarga del

proceso completo. Considerando el cambio de enfoque productivo hacia el uso de línea

de producción, así como las limitantes discutidas arriba, que tienden a provocar ocio y

que existen operaciones que requieren necesariamente dos operarios trabajando juntos,

es difícil cumplir con un diseño del trabajo manual individual. Debe notarse que existe

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espacio para un incremento máximo de productividad del 38% (Incremento del modelo

A).

La demanda 2012 de los modelos priorizados ha quedado establecida en 1754

unidades/mes. Si se diseña para satisfacer la demanda a 5 años, ésta quedará

establecida en 4364 unidades/mes. Esto equivale a 24.84 unidades por hora. La

producción por hora se determinó de la siguiente manera:

4362 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑀𝑒𝑠∗

1 𝑀𝑒𝑠

175.714 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠=

24.84 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

Para cumplir el objetivo trazado, será necesario; no solamente hacer cumplir los tiempos

estándar bajo la secuencia de operaciones actual, sino también plantear mejoras al

procedimiento de ensamble actual, orientándolo hacia la producción en línea. Esta se

justifica ya que la variedad de modelos que van a procesarse es pequeña (5 modelos

priorizados) y su volumen de producción relativo es alto (88.01% de la producción total).

La proyección a 5 años representa que cada estación de trabajo debe durar como máximo

2.41 minutos. Esto es importante alcanzarlo debido que, para cumplir la demanda futura,

las actividades asignadas en cada área de trabajo deben realizarse en un período menor

o igual al establecido. Por lo tanto debe haber una asignación adecuada de personal y

de las operaciones con el fin de evitar retrasos en el proceso de ensamble que afecte la

producción deseada.

Para la obtención del lapso permitido en cada estación es importante determinar el ritmo

de producción, o sea el tiempo en el que una motocicleta debe salir de la línea de

ensamble. Para tal objetivo se hizo uso de la producción de las unidades por hora:

60 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎∗

1 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

24.84 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠=

2.41 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

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Se propone efectuar las asignaciones de la línea de producción, utilizando el método de

balance por el tiempo más corto; pensando en el objetivo inicialmente planteado

(aproximadamente 15% de incremento a la productividad). Esperando que esto satisfaga

una eficiencia mínima de la línea de producción del 75%.

Tomando en consideración el promedio ponderado del tiempo estándar de los modelos

anteriores, se tiene que el mismo es de 46.91 minutos. Esto quiere decir que, según las

mediciones realizadas, en teoría un operario puede ensamblar 9.593 unidades diarias.

Por lo tanto, teniendo el promedio actual de unidades ensambladas al día, se tiene una

ociosidad del 139.8%.

Para poder realizar un mejor aprovechamiento adecuado del tiempo y ser mucho más

productivos es necesario reducir los tiempos que se pierden con el método actual, así

como conseguir un ritmo de producción que se adecúe a reducir dicho tiempo y así

reducir, en gran parte, el ensamble de motocicletas mediante la utilización de horas

extras.

Considerando lo anteriormente mencionado, es importante la implementación de una

línea de ensamble debido a:

Se consigue un ritmo de producción continuo: los ensambladores trabajarán a un

ritmo de producción determinado y regido por el movimiento de la banda que

transporta la motocicleta.

Se reducen los tiempos ociosos: al haber un ritmo de producción continuo, se

reduce de gran manera la ociosidad de los ensambladores, tendrán trabajo de

forma permanente, se reducirán las interrupciones por lo que habrá una reducción

en la realización de las actividades.

Creación de estaciones de trabajo: las actividades se colocarán en estaciones de

trabajo que permitirán una mejor especialización de los trabajadores, una

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distribución de acuerdo a las necesidades de ensamble, así como una flexibilidad

para poder trabajar con varios modelos de motocicletas.

Especialización en la ejecución de las actividades: al momento de realizar las

estaciones de trabajo, permitirá que los ensambladores trabajen en actividades

específicas que serán comunes para varios de los modelos en estudio. Esto

tendrá una repercusión en la reducción de los tiempos de preparación así como

en el tiempo de realización de las actividades por lo que el proceso será más

productivo.

Cumplimiento de la demanda: se podrán realizar mejores planes del cumplimento

de la demanda a mediano y a largo plazo. Por otra parte, se reducen los trabajos

en horas extraordinarias, lo que viene a reducir costos, principalmente en el pago

de planillas.

Para la distribución de las actividades de ensamble de cada una de las motocicletas

seleccionadas, fue necesario realizar una observación de la banda transportadora, del

área de trabajo, área de las motocicletas a ensamblar y el espacio para las piezas y

accesorios.

9.4.2 Diseño de las estaciones de trabajo

A continuación se muestra la distribución de las estaciones de trabajo en la línea de

ensamble, así como de las estaciones previas y posteriores al paso por la banda

transportadora. Esto permitirá una adecuada distribución de las actividades de acuerdo

a las necesidades de cada uno de los cinco modelos seleccionados y a las limitaciones

que la misma línea de ensamble ofrece.

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Figura 4: Plano de distribución de las estaciones de trabajo dentro de la línea de

ensamble.

Como puede apreciarse, en la línea de ensamble se tiene nueve estaciones de trabajo,

de las cuales tres se encuentran fuera de la banda trasportadora. Esto se debe a que

dentro de la misma se encuentran ganchos que permiten sostener de mejor manera a la

motocicleta mientras se trabaja sobre ésta.

Las primeras dos estaciones (Estación 1 y 2) básicamente se basa en extraer la caja de

cartón, la armazón de metal y otras protecciones que cada uno de los modelos puede

traer. Además, se extraen las piezas y accesorios que van a ser ensamblados dentro de

la banda transportadora.

La tercera estación fuera de la banda transportadora (Estación 9) corresponde a la

aplicación de combustible, arranque y la realización del recorrido de prueba. La aplicación

de gasolina se hará, en todo momento, fuera de la banda transportadora con el objetivo

de reducir los riesgos de incendio así como evitar que el derrame de la misma afecte el

funcionamiento de la banda.

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La distribución de las piezas y accesorios a ensamblar se hará de acuerdo a las

actividades que se asignen a cada una de las estaciones de trabajo. Por esta razón, se

provisionará de estanterías que permitan tener un orden adecuado de las partes así como

la facilidad para que el ensamblador haga de una mejor manera cada una de las

actividades asignadas al mismo.

La distribución de las actividades para el ensamble de cada uno de los modelos

seleccionados, dentro de la línea de ensamble, se harán de acuerdo a los diagramas de

precedencias. En los mismos se muestran de buena manera las actividades que se llevan

a cabo en el ensamble de las motocicletas teniendo en cuenta las actividades que deben

realizarse previo a otras, así como las que se pueden llevar a cabo en simultáneo.

Ver Anexo 36: Diagrama Precedencias, Motocicleta A

Ver Anexo 37: Diagrama Precedencias, Motocicleta B

Ver Anexo 38: Diagrama Precedencias, Motocicleta C

Ver Anexo 39: Diagrama Precedencias, Motocicleta D

Ver Anexo 40: Diagrama Precedencias, Motocicleta E

En los diagramas de precedencias realizados, es importante mencionar ciertas

consideraciones que son aplicables a cualquiera de los modelos de motocicletas que

serán introducidos en la línea de ensamble.

Extracción de batería: la extracción de la batería debe ser realizada al principio de

cualquier proceso de ensamble y al nomás haya oportunidad de realizarlo, ya que

se debe proporcionar un tiempo prudencial para la carga de la misma y no existan

anomalías con el buen funcionamiento de las motocicletas.

Instalación de lodera delantera: la lodera delantera debe ser colocada antes de

instalar la llanta delantera, esto se debe hacer con el fin de que el proceso de

fijación de la lodera a la motocicleta sea mucho más fácil, ya que no hace estorbo

la llanta.

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Instalación de llanta delantera: antes de realizar cualquier proceso de ensamble,

exceptuando la lodera delantera, debe colocarse la llanta delantera. Esto se debe

a que la misma proporciona una mejor estabilidad a la motocicleta por lo que las

demás actividades de ensamble se pueden hacer más cómodamente y sin el

riesgo de posibles caídas.

Instalación de batería: para poder realizar la instalación de la batería, es necesario

que todas las conexiones eléctricas sean realizadas, ya que se reduce el riesgo

de que una mala conexión afecte el sistema eléctrico de la motocicleta. Además,

se evita que los ensambladores reciban descargas eléctricas por los cables en los

que tienen que trabajar.

Aplicación de Combustible: el combustible de cada motocicleta debe ser aplicado

al final del proceso de ensamble y luego de la revisión del sistema eléctrico, ya

que en ese momento ya no se trabaja sobre la misma y queda lista para realizar

el arranque y el recorrido de prueba.

Espejos retrovisores: los espejos retrovisores deben ser colocados posteriormente

a la instalación del timón y manecillas ya que éstos van sujetos a las piezas

anteriormente mencionadas.

Toda actividad de ensamble debe ser realizada previo a la revisión de las luces,

pide vías y bocinas ya que se necesita que las partes y accesorios estén fijados y

conectados para el buen funcionamiento de los mismos. Además, esta revisión

implica que el proceso de ensamble de las partes y accesorios ha concluido.

Tomando en consideración las limitaciones de la línea de ensamble, así como de las

restricciones a las que están sujetas las actividades de instalación de piezas y accesorios

se procedió a hacer el diseño de las estaciones de trabajo de acuerdo a las necesidades

y requerimientos de ensamble de cada uno de los cinco modelos seleccionados.

Para poder realizar el diseño de las estaciones de trabajo, fue importante tomar en

consideración las actividades que los modelos en estudio tenían en común, con el fin de

que se busque que el operario se especialice en la realización de actividades similares

no importando qué modelo de motocicleta se encuentre dentro de la línea de ensamble,

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90

así como la reducción de los tiempos de preparación en el cambio de modelo y una

reducción en la curva de aprendizaje.

De acuerdo a lo anterior, se pudo identificar que los modelos A, B, D poseen un proceso

de ensamble muy parecido, así como el ensamble de los modelos C y E.

El diseño de las estaciones de trabajo, como se puede apreciar en los diagramas

realizados, cumple con las limitaciones de la línea de ensamble, las restricciones a las

que está sujeto el proceso de ensamble, así como de las precedencias de actividades.

Ver Anexo 41: Línea de Ensamble, Motocicleta A

Ver Anexo 42: Línea de Ensamble, Motocicleta B

Ver Anexo 43: Línea de Ensamble, Motocicleta C

Ver Anexo 44: Línea de Ensamble, Motocicleta D

Ver Anexo 45: Línea de Ensamble, Motocicleta E

9.4.3 Cálculo del balance de la línea

La estación 2, no importando el modelo, requiere de dos personas para poder subir la

motocicleta a la banda, ya que la misma se sube mediante un pequeño polipasto el cual

es operado por una persona mientras otra coloca los cinchos para que la misma sea

colocada de forma adecuada sobre la banda transportadora.

Para la asignación de los operarios a los puestos de trabajo en cada una de las

estaciones establecidas es necesario tener en cuenta el modelo de motocicleta que será

introducido dentro de la banda, esto se hace para determinar el número adecuado de

trabajadores en cada una de las estaciones.

Por lo tanto se tiene que el número de operarios en las estaciones de trabajo variará de

acuerdo a la cantidad de actividades que se realicen en las mismas, su complejidad, así

como el modelo que se trabajará.

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91

A continuación se muestra la distribución de personal en cada una de las estaciones de

trabajo para poder llevar a cabo el ensamble de cada uno de los modelos en estudio:

Para poder obtener el número de trabajadores en cada una de las estaciones de

trabajo es necesario realizar la suma de los tiempos estándar de ejecución de las

actividades (uso de los Anexos 26 al 30) así como las actividades que se llevarán

a cabo en cada una de las estaciones, según la distribución realizada en los

Anexos 41 al 45.

Además, se debe tomar en consideración que algunas de las estaciones de trabajo

necesitan un mínimo de trabajadores debido a las características de la banda

transportadora. Por tal razón es importante que se haga un ajuste en caso de que

la cantidad de operarios necesarios sea mayor a la calculada.

La cantidad de operarios necesaria para llevar a cabo el ensamble en línea de

motocicletas es el siguiente (Ver Anexo 46 para mayor información):

Modelo Número de

Operarios

A 24

B 29

C 23

D 21

E 27

Tabla 7: Número de operarios, de acuerdo al Anexo 46, necesario para llevar a cabo el

ensamble. Además, en el mismo anexo se muestra el personal que se utilizará en cada

una de las estaciones de trabajo dependiendo del modelo a ensamblar.

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9.4.4 Preparación de materiales

Para la preparación de materiales, existe personal que se dedicará a extraer las piezas y

accesorios a ensamblar y de llevarlas a cada estación donde serán instaladas por los

operarios asignados a las mismas.

Dentro del proceso de ensamble, es necesario que las piezas se encuentren en cada una

de las estaciones de trabajo, con el propósito de que los ensambladores no tengan que

esperar a que la pieza se encuentre a disposición. Por lo tanto es necesario que la

extracción del empaque de cartón y de las piezas sea realizada antes de que inicie el

ensamble.

Como es necesario que las piezas a ensamblar se encuentren dentro de las estaciones

de trabajo antes de que empiece el proceso, es importante que el tiempo para colocar las

mismas sea el menor posible.

Como solución a lo anterior y teniendo en cuenta las limitaciones a las que se está sujeto

el proceso de ensamble, se determinó que la mejor forma de reducir la espera de piezas

dentro de línea de ensamble es que las mismas sean colocadas en las estaciones de

trabajo una jornada de trabajo previa a la jornada en la que se realizará el ensamble.

Los encargados del ensamble tendrán a disposición las piezas que se colocarán en cada

una de las estaciones de trabajo al inicio de cada jornada. Además, mientras se realiza

el ensamble, los encargados de repartir las piezas trabajarán en hacer la repartición de

piezas de los modelos a ensamblar en la siguiente jornada de trabajo.

Para hacer una correcta repartición de las piezas, es necesario contar con espacio

suficiente para colocar las motocicletas contenidas dentro de sus respectivos embalajes.

Por lo que se cuenta con un área adecuada a los costados de la línea de ensamble para

colocar las motocicletas a ensamblar.

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La disposición de las cajas contenedoras se realizará del lado que ha quedado disponible

luego de haber realizado el ensamble de las motocicletas colocadas en ese lugar. Esto

quiere decir que las motocicletas a ensamblar en la siguiente jornada serán colocadas

en el espacio dejado por las motocicletas que se ensamblaron en la jornada anterior.

Otras consideraciones a tomar para la repartición de piezas son las siguientes:

La batería es la primera pieza que debe extraerse de la caja contenedora, tomando

en cuenta la extracción de ácido respectivo. Esto se debe a que las baterías tienen

un tiempo prudencial para cargarse, lo cual es importante para garantizar una

correcta carga de las mismas, por lo que la entrega al “departamento de carga de

baterías” debe ser inmediata.

Las piezas deben ser colocadas en las estaciones de trabajo de acuerdo a las

actividades que se realizan en cada una de ellas.

Las fracciones de las motocicletas, en caso de haber varios modelos en una misma

jornada de trabajo, deben ser colocadas de acuerdo al orden en el que van a ser

introducidas en la línea de ensamble respetando, además, el orden en el color de

cada modelo a ensamblar.

Se debe revisar cada una de las piezas antes de ser colocadas en las estaciones

de trabajo para evitar que las mismas sean utilizadas en el ensamble de las

motocicletas y que se vean afectados los procesos posteriores al ensamble.

9.4.5 Implementación

Para la implementación adecuada del nuevo método de ensamble mediante la utilización

de una línea, es importante mencionar unas consideraciones que fueron tomadas para

que el mismo se llevara a cabo de forma adecuada. Por lo tanto se tiene que:

El orden adecuado para realizar el ensamble de motocicletas debe ser de acuerdo

a la dificultad del trabajo, número de actividades y número de operarios requeridos

para el ensamble.

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El ensamble debe realizarse teniendo en cuenta que el mismo debe estar

programado un día antes para que la distribución de las piezas pueda realizarse

de forma correcta y en el orden adecuado.

Al inicio del día de trabajo deben ensamblarse aquellos modelos que tengan mayor

dificultad para su ensamble, ya que se debe aprovechar que al inicio del día los

trabajadores no presentan fatiga por lo que el rendimiento es mucho mejor para

poder realizar las actividades de forma adecuada.

Conforme transcurre el día de trabajo, el ensamble se hará mucho menos

complicado, teniendo así un ensamble más liviano al final del día de trabajo.

Para poder determinar el orden adecuado de los modelos a ensamblar en la línea de

ensamble fue necesario realizar un análisis de los diagramas de flujo, distribución de las

actividades en la línea, así como la observación del ensamble de las piezas y accesorios.

De acuerdo a lo anterior se tiene que el orden adecuado de motocicletas a ensamblar es

el siguiente:

Modelo

A

B

D

E

C

Este orden determina qué motocicletas deben entrar primero a la línea de ensamble, así

como la distribución adecuada de las piezas y accesorios, y la colocación de los

embalajes en el área destinada a la misma.

Es importante mencionar que si alguno de los modelos anteriores no entra en la

programación del día se debe seguir con el modelo siguiente y así sucesivamente,

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teniendo en cuenta el cumplimiento de la cantidad de motocicletas que se necesitan

ensamblar en el día así como del ensamble de los modelos establecidos.

Luego de las disposiciones anteriores se procedió a realizar el proceso de ensamble,

teniendo en cuenta que al inicio de la misma y por la inexperiencia de los operarios con

este nuevo método el ciclo no se cumplirá en los primeros días ya que requiere que los

mismos se acomoden a la nueva forma de operar así como la especialización en cada

una de las estaciones de trabajo a la que fueron delegados.

Luego de tres semanas de ensamble se tienen los resultados siguientes:

Ver Anexo 47: Tiempo de Estación de Trabajo, Todas la Motocicletas.

Como se puede observar en el Anexo 47, el tiempo de cada estación de trabajo durante

las primeras tres semanas se redujo de tal manera que se ha superado el ritmo de trabajo

que se tenía con anterioridad, llegando a reducir dicho lapso a un promedio de 2.40

minutos en cada área de operación.

Teniendo en consideración que se requiere un aumento aproximado de la producción del

15%, una eficiencia de la línea de ensamble del 75%, el número de operarios asignados

a cada modelo, así como el valor de la eficiencia del número operarios del teórico

comparado con el balance de línea de cada modelo (Ver Anexo 46) se tiene que:

Actualmente, se ensamblan 18.753 unidades/hora.

Si se quisiera un aumento del 15% en la producción, la producción esperada por

hora – hombre sería de 1.027 unidades.

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Modelo Frecuencia

Relativa

Productividad

Modelo

Productividad

Relativa

A 0.452255 1.04166667 0.47109896

B 0.227372 0.86206897 0.19601035

C 0.174598 1.08695652 0.18978043

D 0.086366 1.19047619 0.10281667

E 0.059409 0.92592593 0.05500833

Tabla 8: Cálculo de la productividad del ensamble en línea. El mismo se obtiene

haciendo una suma de la productividad relativa de cada uno de los modelos en estudio.

Dicha suma es igual a 1.0147 unidades por hora – hombre.

De acuerdo al anexo 46, la producción por cada hora de trabajo es igual a 25 unidades.

Teniendo en cuenta esto, la producción relativa de motocicletas es igual a:

Modelo

Producción por

hora:

Unidades/Hora

Producción relativa

en una hora:

Unidades/Hora

A 25 11.306375

B 25 5.6843

C 25 4.36495

D 25 2.15915

E 25 1.485225

Tabla 9: Número de motocicletas relativas ensambladas en una hora de trabajo en la

línea.

El aumento de la productividad real laboral es igual a:

Productividad método actual de ensamble = 0.893 Unidades / Hora – Hombre.

Productividad línea de ensamble = 1.0147 Unidades / Hora – Hombre.

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1.0147 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

0.893 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

= 1.1363

Esto quiere decir que el aumento de la productividad laboral en la línea de ensamble es

igual a un 13.63% respecto a método actual.

Por otra parte el aumento de las unidades producidas por cada hora de trabajo es igual

a:

Producción método actual de ensamble = 18.753 Unidades / Hora.

Producción línea de ensamble = 25 Unidades / Hora.

25 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎

18.753 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎

= 1.3331

Esto quiere decir que el aumento de la producción en la línea de ensamble es igual a un

33.31% respecto a método actual.

9.4.6 Análisis económico de la mano de obra

Al haber un aumento de la capacidad en la producción de motocicletas, derivado de los

cambios realizados en el método de ensamble, es importante tener en consideración el

impacto económico que los mismos tendrán sobre los costos de producción.

Para determinar un análisis económico adecuado es necesario determinar todos los

costos de la mano de obra y de esta forma poder establecer el coto unitario por mano de

obra en el proceso de ensamble de motocicletas. Para lo cual se tiene que un operario

devenga el salario mínimo, un bono incentivo de Q250 y un bono por desempeño de

Q300. Por lo tanto se tiene:

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Rubro Valor al mes

Salario base 2142.00

Horas Extras 0.00

Bono incentivo 250.00

Bono desempeño 300.00

IGSS, IRTRA, INTECAP (Cuota patronal) 271.32

Aguinaldo 178.50

Bono 14 178.50

Vacaciones 89.25

Indemnización 178.50

Total costo producción por operario 3588.07

Tabla 10: Detalle del costo de mano de mensual obra de acuerdo a las cargas

laborales.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que el costo de mano de obra por hora – hombre es

igual a:

𝑄3588.07

1 𝑀𝑒𝑠∗

1 𝑀𝑒𝑠

175.714 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠∗

1 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

1 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒=

𝑄20.42

𝐻𝑜𝑟𝑎 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒

Teniendo el costo por hora – hombre se procede a determinar el costo actual y el costo

de la línea de ensamble para establecer si existe un ahorro en el costo de mano de obra:

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Tabla 11: Cálculo del costo de mano de obra actual, por cada modelo de estudio así

como el costo unitario promedio.

Tabla 12: Cálculo del costo de mano del proceso de ensamble en línea, por cada

modelo de estudio así como el costo unitario promedio.

Teniendo los costos de los dos métodos analizados, se procede a hacer la resta entre el

método de ensamble en línea y el método actual de ensamble con el objetivo de

determinar el ahorro de cada uno de los modelos priorizados, así como el ahorro total:

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Tabla 13: Cálculo de los ahorros del método actual de ensamble contra el método de

ensamble en línea. Se muestra por cada uno de los modelos y el ahorro total por unidad

ensamblada.

Esta reducción en el costo de la mano de obra no solo repercute en el costo de la

motocicleta, sino que al haber una reducción del costo final de la misma, existe un

aumento en los ingresos por unidad vendida. Además, al haber un aumento de la

capacidad productiva los costos de los materiales se diluyen ya que los mismos recursos

utilizados en el método actual serán de utilidad en la línea de ensamble.

Es importante tomar en consideración que, dentro del análisis económico de la mano de

obra, el modelo C tiene un costo mayor en el ensamble en línea. Razón por la cual es

importante analizar si es viable introducir dicho modelo en el nuevo método de ensamble,

esto está sujeto al aumento de la demanda y que la misma no pueda ser satisfecha con

método actual.

9.4.7 Eficiencia de la línea de ensamble

Para determinar el porcentaje de actividad que posee la línea de ensamble en cada uno

de las estaciones de trabajo y del ensamble total de cada uno de los modelos

seleccionados se empleó el uso de la eficiencia, ya que ésta permite determinar qué tan

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eficiente es el sistema, así como determinar qué puntos son importantes para realizar

mejoras a todo el sistema con el fin de disminuir el porcentaje de inactividad.

Para el cálculo de la eficiencia en la línea de ensamble, se tomó en consideración que el

tiempo que se debe ocupar en cada estación de trabajo es de 2.40 minutos, este tiempo,

se obtuvo de acuerdo a la necesidad de cubrir la demanda futura dentro de la planta. El

mismo fue establecido y aceptado como bueno por parte de la administración como un

buen punto de partida para poder empezar el ensamble de motocicletas de una forma

adecuada y formal, teniendo en cuenta algunas limitaciones a las que están sujetos

debido a que se está iniciando con este nuevo método dentro de la planta.

Para obtener el tiempo de 2.40 minutos fue necesario realizar diversas corridas de prueba

con el fin de acomodar al personal al nuevo método de ensamble llegando a reducir en

pocos días el tiempo de la estación de trabajo de 5 minutos al tiempo actual de ensamble.

Lamentablemente, por circunstancias ajenas al estudio no se pudo realizar un análisis

del aprendizaje del trabajador ya que los administradores tenían el control de la velocidad

de banda en la línea de ensamble, así como el tiempo que se otorgó para realizar las

mediciones.

Utilizando un tiempo de estación de 2.40 minutos, se procedió a establecer el tiempo real

de ejecución de las actividades dentro de cada una de las 9 estaciones de trabajo,

teniendo en consideración que la estación número 1 tiene un tiempo establecido de 4.8

minutos (el doble de las demás estaciones) se dividió en el tiempo de preparación y el

tiempo de la estación 1. Esto se debe a que la actividad de extracción de la estructura

metálica se hace sobre dos motocicletas a la vez ya que de esta forma viene el embalaje

de fábrica.

Para un mejor análisis de la eficiencia y el porcentaje de utilización de las estaciones de

trabajo así como de cada modelo es estudio ver el Anexo 48: Eficiencia de la línea de

ensamble.

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De acuerdo al Anexo 48, se puede apreciar que el tiempo de ejecución de las actividades

se encuentran dentro del tiempo permitido en cada una de las estaciones de trabajo, así

como el cumplimiento del tiempo para el ensamble total de cada modelo. La eficiencia en

cada uno de los modelos en estudio es Modelo A – 87.60%, B – 87.93%, C – 74.67%, D

– 76.67% y E – 85.69%). Derivado de lo anterior, es importante tener en consideración

que conforme los trabajadores se especializan en las actividades que realizan, menor es

el tiempo que les lleva completarlas, teniendo como resultado una reducción del tiempo

real de ensamble.

Es importante tener en consideración que luego de cierto período, los trabajadores

dejarán de aprender, por lo que el tiempo de ciclo se verá normalizado y llegarán a un

punto en el que trabajaran a un ritmo de producción determinado y que puede variar de

acuerdo al modelo de motocicleta que se esté ensamblando.

Como se puede apreciar en el Anexo 48, los modelos A, B y C poseen una eficiencia

mayor del 80%, por otra parte los modelos D y E poseen una valor menor a este

porcentaje. Para poder hacer un análisis más profundo, es importante mencionar que las

estaciones 1 y 2 tienen los porcentajes de inactividad más bajos, ya que están sujetos a

limitaciones propias de proceso de ensamble, así como al tipo de actividades que se

llevan a cabo en las mismas.

En caso de la estación 1, se debe a que la extracción de la estructura metálica es un

proceso bastante largo por todas las uniones que hay que desarmar, además, una parte

importante del tiempo de extracción se ocupa en llevar el embalaje del lugar en el que

fue colocado para la extracción de las piezas y accesorios en el que será extraído dicha

armazón.

En lo que se refiere a la estación 2, como puede apreciarse en todos los modelos, el

tiempo de ejecución de las actividades es igual al tiempo establecido. Esto se debe a que

en ésta estación se extrae la motocicleta de su base y se coloca en la banda

transportadora por lo que para colocarla de forma segura se debe asegurar a unos

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ganchos que se encuentran en la banda, lo que quiere decir que estos ganchos se

mueven al ritmo de producción por lo que el tiempo para colocar una motocicleta en la

línea de ensamble es igual al tiempo que se permite en cada estación de trabajo.

De acuerdo a lo anterior, el cuello de botella (según las condiciones anteriores) se

encuentra en alguna de estas estaciones. Para analizar más a profundidad es importante

tener en consideración que la estación 2 siempre se va a mover al ritmo de producción

establecido por lo que si existe en aumento del flujo el tiempo para colocar la motocicleta

en la banda se reducirá. Teniendo en consideración la forma en la que se desempeña la

estación 2, se puede establecer que el ritmo de producción está marcado por el tiempo

que se demore en extraer la estructura metálica.

Haciendo un mejor control de la estación 1, habrá una mejor capacidad para aumentar la

eficiencia de la línea de ensamble, teniendo en cuenta un aumento del flujo de producción

como consecuencia de la reducción del tiempo permitido de operación en cada estación

de trabajo.

Además, haciendo uso de la ponderación de cada modelo, se determinó que la eficiencia

del sistema es igual al 84.35% (ver Anexo 48). Al analizar dicho valor, se permite

establecer que el sistema puede estar sujeto a mejoras, a la reducción del tiempo de ciclo

en caso haya necesidad en un futuro, a una mejor administración del personal y a la

determinación de los estándares de producción para un mejor control del cumplimiento

de la demanda y a la reducción de los costos.

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X. CONCLUSIONES

1. Al analizar el método de ensamble actual se pudo establecer que los principales

problemas encontrados en la planta son las diferencias que existen en la forma en

la que los operarios realizan sus actividades, así como la gran cantidad de tiempo

que se pierde derivado a que las personas realizan el ensamble a un ritmo de

trabajo que les convenga tratando únicamente de cumplir con la meta diaria de

producción.

2. Se eligieron cinco modelos diferentes de motocicletas para llevar a cabo el método

de ensamble mediante una línea de producción. Esta selección se basó de

acuerdo al número de motocicletas ensambladas en el período de mayo de 2011

a marzo de 2012 y se logró tomar un 88% de la producción total, considerando la

escogencia de los modelos que acaparan un mayor volumen y por ende se tuvo

un alto impacto en la capacidad productiva de la empresa.

3. Al hacer la obtención de los datos del área de ensamble se determinó que los

tiempos proporcionados y utilizados por la planta no son los adecuados para hacer

el estudio del nuevo método de producción.

Derivado de lo anterior, hubo necesidad de realizar un estudio de tiempos,

teniendo como resultado que los tiempos estándar de ejecución, en

minutos, de los diferentes modelos son los siguientes: Modelo A – 46.39, B

– 56.74, C – 40.07, D – 35.55, E – 49.78. Esto fue de utilidad con el fin de

crear un parámetro adecuado de medición y establecer las mejoras que

fueron aplicadas en el proceso de ensamble.

4. Al realizar un cambio en el método de ensamble mediante la colocación de la línea

se logró una reducción del tiempo de ensamblaje en cada uno de los modelos

teniendo en cuenta que se consiguió una regularidad en la producción, se

eliminaron actividades que retardaban el proceso, la reducción de tiempos muertos

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y un orden adecuado en el cumplimento de cada una de las actividades. Habiendo

como resultado una reducción a un tiempo de 24.00 minutos en cada uno de los

modelos seleccionados. Además se tiene, mediante el balance de línea, el

requerimiento de 24 operarios para el modelo A, 29 para el B, 23 para el C, 21

para el D y 27 para el E.

5. La productividad real laboral del método de ensamble actual de los modelos

priorizados es igual a 0.893 unidades por hora – hombre. El valor de la misma,

haciendo uso de la línea de ensamble, es de 1.0147 unidades por hora – hombre.

Esto significa que hubo un aumento de un 13.63% de la productividad laboral y un

33.31% en el número de unidades producidas. Esto permite concluir que al haber

un aumento de la productividad hubo una reducción de los tiempos ociosos

permitiendo asegurar que una línea de ensamble es un método viable para mejorar

los niveles de producción y tener un mejor aprovechamiento de los recursos

disponibles en la planta.

6. En lo que se refiere al costo unitario relacionado a la mano de obra se tiene que el

método actual de ensamble es de Q23.56, mientras que en el método de ensamble

propuesto se logró reducir a un valor igual a Q20.32, lo que equivale a una

reducción del 13.75% haciendo uso del método propuesto. Lo que se cumple si se

compara con el aumento de la productividad real laboral (13.63%).

7. Realizando corridas de prueba se pudo establecer que la eficiencia actual de la

línea de ensamble varía de acuerdo al modelo que se esté ensamblando. Por lo

tanto, la eficiencia de los modelos es la siguiente: A – 87.60%, B – 87.93%, C –

74.67%, D – 76.58%, E – 85.69% y la del sistema es igual a 84.35%. Esto quiere

decir que, el tiempo de ensamble de las piezas es mucho menor al tiempo de cada

estación de trabajo. Por lo que es importante tener en consideración la reducción

del tiempo permitido en cada estación de trabajo, tomando en cuenta la

subordinación de las estaciones al cuello de botella para evitar interrupciones en

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el proceso de ensamble dentro de la línea, así como una mejor asignación de

recursos a la línea de ensamble para la reducción de costos.

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XI. RECOMENDACIONES

1. Evaluar el método propuesto de ensamble con la finalidad de establecer falencias

y observaciones del mismo con la finalidad de crear soluciones que permitan

mejorar el rendimiento de los empleados, los procesos y actividades, tiempos de

ejecución, ergonomía y en general, toda la línea de ensamble. Además, se debe

tener en consideración la evaluación del cumplimiento de las normas de la planta

para que la capacidad productiva se maximice y haya una reducción de los tiempos

ociosos de los empleados.

2. Seguir haciendo evaluaciones de los modelos que se implementarán dentro de la

línea de ensamble ya que la demanda de las motocicletas puede variar con el

tiempo. Esto se debe a que se estaría utilizando un recurso muy valioso en

modelos, que por su volumen de producción, pueden no valer la pena seguir

empleando dentro del método propuesto en este trabajo.

3. Recolección de forma periódica los datos de la línea de ensamble con el fin de

hacer comparaciones y mediciones respecto a parámetros para poder crear

mejoras dentro de la línea de ensamble. Para la recolección de datos se

recomienda hacer uso de hojas de chequeo de actividades de acuerdo a metas,

calidad, tiempos, etcétera. Con el objetivo que se esté alcanzado la producción y

los objetivos deseados en un momento determinado.

4. Hacer un estudio de tiempos dentro de la línea de ensamble para una mejor

apreciación de la misma. Esto se debe a que, en este trabajo, se hizo uso de los

estándares de tiempo del método actual. Al tener dicho estudio se permitirá hacer

un mejor balance de la línea teniendo como resultado una asignación más eficiente

del personal y se podrá tener mejor un estándar de producción.

a. Además, es importante hacer un estudio de curvas de aprendizaje para los

cambios de modelo así como el de los operarios con la finalidad de que se

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cumpla con la programación y la introducción de nuevos operarios a la línea

de ensamble.

5. Considerar que, derivado de la obtención de los estándares de tiempo y de la

reducción del tiempo de ejecución de las actividades como consecuencia del

aprendizaje. Se requerirá menor cantidad de personal por lo que es importante

tener en consideración un nuevo cálculo de la productividad y en base a esto crear

parámetros para hacer una programación de la producción y una evaluación del

alcance de metas relacionadas con el rendimiento de los empleados.

6. Revisar de forma periódica el costo unitario ya que el mismo, en el presente

trabajo, fue calculado bajo corridas de prueba y una asignación de personal

teórica. Esto quiere decir que, es importante evaluar el tiempo de las estaciones

de trabajo luego de que se ha alcanzado un estándar de producción. Esto se verá

reflejado en una disminución del costo propuesto de ensamble contra el costo del

método actual.

Derivado de lo anterior es importante tener en consideración dos aspectos:

Evaluar el costo de la mano de obra del modelo C ya que este es mayor en el

método propuesto comparado con el método actual de ensamble. Por lo que

se debe establecer si al aplicar mejores controles y teniendo los estándares de

tiempo en la línea de ensamble este sea un modelo viable.

Establecer el sistema de pago en base a los tiempos estándar en donde el

operario ganará entre menos tiempo tarden en realizar sus actividades y la

empresa reducirá sus costos por unidad producida, teniendo como resultado

un beneficio mutuo.

7. Revisar la eficiencia de la línea de ensamble luego de que la misma haya

alcanzado un estándar de producción ya que la eficiencia actual fue realizada bajo

corridas de prueba. Luego de determinar la misma, debe revisarse la ociosidad de

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las estaciones de trabajo, distribución de actividades así como la revisión de

nuevos cuellos de botella con el fin de que haya un ritmo constante de producción.

8. Proporcionar a cada trabajador la herramienta adecuada de acuerdo a la actividad

que realiza en cada puesto de trabajo. Esto es importante ya que se requiere que

el mismo pueda tener una reducción en la ejecución de las tareas asignadas así

como la reducción del riesgo de lesiones ocasionadas por la utilización de

herramientas o equipo inadecuado.

9. Proporcionar equipo mecanizado para que el manejo de materiales y de la

motocicleta sea mucho más rápido con el fin de reducir los tiempos de preparación

y de transporte por lo que se puede disponer de una mejor manera los accesorios

y piezas en las estaciones de trabajo. Esto hará un mejor manejo de los cuellos

de botella y de la disponibilidad de materiales dentro de las estaciones de trabajo

mejorando la eficiencia del sistema y el ritmo de trabajo.

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XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Agustín, O. (2011). Prestaciones laborales en Guatemala. Recuperado de:

http://www.monografias.com/trabajos84/prestaciones-laborales-

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Anónimo. (2010). La Matriz Producto-Proceso. Recuperado de:

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111

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Decisiones tácticas (8a. ed.) Madrid: Pearson Prentice Hall.

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Capítulo Segundo, Derechos Sociales. Sección Octava, Trabajo, artículo 102,

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trabajo, artículo 82, p. 58. Título tercero, salarios, jornadas y descansos. Capítulo

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65, artículo 91, p. 67 y artículo 92, p. 67. Capítulo segundo. Salario mínimo y su

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112

fijación, artículo 103, p. 71 y artículo 105, p. 72. Capítulo cuarto. Descansos

semanales, días de asueto y vacaciones anuales, artículo 130, p. 86 y artículo 133,

p. 87. Decreto 76 – 78, p. 239. Decreto 78 – 89, p. 245. Decreto 42 – 92, p. 247.

Decreto 37 – 2001, p. 246. Librería Jurídica, Guatemala.

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113

XIII. ANEXOS

ANEXO 1

DIAGRAMA DE PARETO

Selección de motocicletas, principio de Pareto

Tabla 14, Diagrama 1

En la Tabla 14, se aprecia el listado de motocicletas que se ensamblan en la planta,

número de unidades ensambladas por cada modelo de mayo 2011 – marzo 2012, así

como la nomenclatura que se utilizará para cada modelo. Se muestra, además, el

porcentaje que representa cada modelo así como el porcentaje acumulado de los

diferentes modelos de motocicletas para poder determinar el principio de Pareto.

MODELO UNIDADES

TOTALES PORCENTAJE

PORCENTAJE

ACUMULADO

A 8724 39.80% 39.80%

B 4386 20.01% 59.82%

C 3368 15.37% 75.18%

D 1666 7.60% 82.79%

E 1146 5.23% 88.01%

F 761 3.47% 91.49%

G 331 1.51% 93.00%

H 271 1.24% 94.23%

I 261 1.19% 95.42%

J 205 0.94% 96.36%

K 146 0.67% 97.03%

L 139 0.63% 97.66%

M 124 0.57% 98.23%

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114

MODELO UNIDADES

TOTALES PORCENTAJE

PORCENTAJE

ACUMULADO

N 109 0.50% 98.72%

O 94 0.43% 99.15%

P 44 0.20% 99.35%

Q 42 0.19% 99.54%

R 22 0.10% 99.64%

S 15 0.07% 99.71%

T 14 0.06% 99.78%

U 8 0.04% 99.81%

V 8 0.04% 99.85%

W 7 0.03% 99.88%

X 6 0.03% 99.91%

Y 5 0.02% 99.93%

Z 3 0.01% 99.95%

AA 2 0.01% 99.95%

AB 2 0.01% 99.96%

AC 2 0.01% 99.97%

AD 2 0.01% 99.98%

AE 2 0.01% 99.99%

AF 2 0.01% 100.00%

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115

Diagrama 1: Diagrama de Pareto, se puede establecer que el 80% de las unidades

ensambladas se basa en cuatro modelos de motocicletas, sin embargo, los personeros

de planta decidieron abarcar hasta un 90% de las unidades, incluyendo un modelo más

a la lista. No fueron agregados dos modelos ya que el modelo F posee características

de ensamble que se dificultan dentro de la línea de ensamble.

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116

ANEXO 2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL, MOTOCICLETA A

Área de ensamble, método actual

Diagrama 2

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117

ANEXO 3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL, MOTOCICLETA B

Área de ensamble, método actual

Diagrama 3

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118

ANEXO 4

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL, MOTOCICLETA C

Área de ensamble, método actual

Diagrama 4

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119

ANEXO 5

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL, MOTOCICLETA D

Área de ensamble, método actual

Diagrama 5

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120

ANEXO 6

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL, MOTOCICLETA E

Área de ensamble, método actual

Diagrama 6

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121

ANEXO 7

TOMA DE TIEMPOS, MOTOCICLETA A

Área de ensamble

Diagrama 7

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122

ANEXO 8

TOMA DE TIEMPOS, MOTOCICLETA B

Área de ensamble

Diagrama 8

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123

ANEXO 9

TOMA DE TIEMPOS, MOTOCICLETA C

Área de ensamble

Diagrama 9

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124

ANEXO 10

TOMA DE TIEMPOS, MOTOCICLETA D

Área de ensamble

Diagrama 10

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125

ANEXO 11

TOMA DE TIEMPOS, MOTOCICLETA E

Área de ensamble

Diagrama 11

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126

ANEXO 12

CALIFICACIÓN DEL OPERARIO, SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVA, GRUPO

1

Área ensamble

Tabla 15

Ritmos de Trabajo

Calificación Descripción del Desempeño

C = 100 PUNTOS Activo, capaz como operario calificado pagado a destajo. Logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

Ajustes por dificultad del trabajo

Descripción Calificación Condición Porcentaje de

ajuste

Parte del cuerpo utilizada

E

Uso de la muñeca, codos, brazo y tórax.

8

Pedales F

Sin pedales o con un pedal con fulcro, bajo el pie.

0

Uso de ambas manos

H Las manos se ayudan entre sí o trabajan alternadamente.

0

Coordinación de ojos y manos

K Visión constante. 4

Requerimientos de manipulación de materiales

N

Manipulación libre. 0

Peso W4.5 Levanta un peso aproximado de 4.5Kg con los brazos.

20

Calificación Objetiva

1.00(1.33) = 1.30

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127

ANEXO 13

CALIFICACIÓN DEL OPERARIO, SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVA, GRUPO

2

Área ensamble

Tabla 16

Ritmos de Trabajo

Calificación Descripción del Desempeño

C = 100 PUNTOS Activo, capaz como operario calificado pagado a destajo. Logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

Ajustes por dificultad del trabajo

Descripción Calificación Condición Porcentaje de

ajuste

Parte del cuerpo utilizada

E

Uso de la muñeca, codos, brazo y tórax.

8

Pedales F

Sin pedales o con un pedal con fulcro, bajo el pie.

0

Uso de ambas manos

H Las manos se ayudan entre sí o trabajan alternadamente.

0

Coordinación de ojos y manos

K Visión constante. 4

Requerimientos de manipulación de materiales

N

Manipulación libre. 0

Peso W9 Levanta un peso aproximado de 9Kg con los brazos.

38

Calificación Objetiva

1.00(1.33) = 1.50

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128

Determinación de porcentaje de ajuste para levantar con el brazo (9Kg)

𝑦 = 4.0044(9) + 1.6264

𝑦 = 37.666 ≈ 37%

Diagrama 12: Determinación del porcentaje de ajuste para levantar un con el brazo un

peso de 9kg.

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129

ANEXO 14

CALIFICACIÓN DEL OPERARIO, SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVA, GRUPO

3

Área ensamble

Tabla 17

Ritmos de Trabajo

Calificación Descripción del Desempeño

C = 100 PUNTOS Activo, capaz como operario calificado pagado a destajo. Logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

Ajustes por dificultad del trabajo

Descripción Calificación Condición Porcentaje de

ajuste

Parte del cuerpo utilizada

E

Uso de la muñeca, codos, brazo y tórax.

8

Pedales F

Sin pedales o con un pedal con fulcro, bajo el pie.

0

Uso de ambas manos

H Las manos se ayudan entre sí o trabajan alternadamente.

0

Coordinación de ojos y manos

K Visión constante. 4

Requerimientos de manipulación de materiales

O

Manipulación media. 1

Peso W4.5 Levanta un peso aproximado de 4.5Kg con los brazos.

20

Calificación Objetiva

1.00(1.33) = 1.33

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130

ANEXO 15

CALIFICACIÓN DEL OPERARIO, SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVA, GRUPO

4

Área ensamble

Tabla 18

Ritmos de Trabajo

Calificación Descripción del Desempeño

C = 100 PUNTOS Activo, capaz como operario calificado pagado a destajo. Logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

Ajustes por dificultad del trabajo

Descripción Calificación Condición Porcentaje de

ajuste

Parte del cuerpo utilizada

E

Uso de la muñeca, codos, brazo y tórax.

8

Pedales F

Sin pedales o con un pedal con fulcro, bajo el pie.

0

Uso de ambas manos

H Las manos se ayudan entre sí o trabajan alternadamente.

0

Coordinación de ojos y manos

K Visión constante. 4

Requerimientos de manipulación de materiales

O

Manipulación media. 1

Peso W4.5 Levanta un peso aproximado de 4.5Kg con los brazos.

20

Calificación Objetiva

1.00(1.33) = 1.33

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131

ANEXO 16

CALIFICACIÓN DEL OPERARIO, SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVA, GRUPO

5

Área ensamble

Tabla 19

Ritmos de Trabajo

Calificación Descripción del Desempeño

C = 100 PUNTOS Activo, capaz como operario calificado pagado a destajo. Logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

Ajustes por dificultad del trabajo

Descripción Calificación Condición Porcentaje de

ajuste

Parte del cuerpo utilizada

E

Uso de la muñeca, codos, brazo y tórax.

8

Pedales F

Sin pedales o con un pedal con fulcro, bajo el pie.

0

Uso de ambas manos

H Las manos se ayudan entre sí o trabajan alternadamente.

0

Coordinación de ojos y manos

K Visión constante. 4

Requerimientos de manipulación de materiales

O

Manipulación media. 1

Peso W1 Levanta un peso aproximado de 1Kg con los brazos.

5

Calificación Objetiva

1.00(1.18) = 1.18

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132

ANEXO 17

CALIFICACIÓN DEL OPERARIO, SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVA, GRUPO

6

Área ensamble

Tabla 20

Ritmos de Trabajo

Calificación Descripción del Desempeño

C = 100 PUNTOS Activo, capaz como operario calificado pagado a destajo. Logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.

Ajustes por dificultad del trabajo

Descripción Calificación Condición Porcentaje de

ajuste

Parte del cuerpo utilizada

E

Uso de la muñeca, codos, brazo y tórax.

8

Pedales F

Sin pedales o con un pedal con fulcro, bajo el pie.

0

Uso de ambas manos

H Las manos se ayudan entre sí o trabajan alternadamente.

0

Coordinación de ojos y manos

K Visión constante. 4

Requerimientos de manipulación de materiales

O

Manipulación media. 1

Peso W3 Levanta un peso aproximado de 1Kg con los brazos.

15

Calificación Objetiva

1.00(1.28) = 1.28

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133

ANEXO 18

SUPLEMENTOS DEL OPERARIO, SISTEMA DE TOLERANCIAS: INSTITUTO DE

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE EMPRESAS, GRUPO 1

Área ensamble

Tabla 21

Suplementos Constantes:

Suplemento personal, necesidades personales 5

Suplemento por fatiga básica, descansos 4

Suplementos Variables:

Suplemento por estar de pie 2

Suplemento por posición anormal:

Incómoda (agachado)

2

Uso de fuerza o energía muscular para levantar, tirar o empujar (peso en

kilogramos)

4.5 kilogramos

1

Mala Iluminación

Recomendada: medición realizada con luxómetro, promedio jornada

matutina y vespertina 804 lux que equivale 74.77 pies-candela

0

Condiciones Atmosféricas

Para determinar el suplemento por condiciones atmosféricas se utilizó

la fórmula 𝑆𝐷 = 𝑒(−41.5 + 0.0161𝑊 +0.497𝑇𝐺𝐵𝐻) donde W es el consumo de

energía al trabajar (Kcal/min) y TGBH es la temperatura global de bubo

húmedo (°F). El valor de W es igual a 445.15 Kcal/min (explicación

anexo 24) y la temperatura global del bulbo húmedo es de 28.6 °C

83.48 °F

7.16

Atención Requerida

Trabajo bastante fino

0

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134

Nivel de Ruido

Continuo: según mediciones de los niveles de ruido el pico más alto

registrado es de y 80 db y el promedio de las mediciones es de 77.9

db. Teniendo que este valor se manifiesta de forma continua no afecta

de gran manera a los operarios. Además, se tiene que las horas

permitidas para trabajar superan a las horas reales de trabajo con la

cantidad de decibeles medidos en la planta, según OSHA.

0

Estrés Mental

Proceso bastante complejo

1

Monotonía

Nivel medio

0

Tedio

Trabajo tedioso

2

Total porcentaje de suplementos o tolerancias grupo 1: 24.16%

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135

ANEXO 19

SUPLEMENTOS DEL OPERARIO, SISTEMA DE TOLERANCIAS: INSTITUTO DE

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE EMPRESAS, GRUPO 2

Área ensamble

Tabla 22

Suplementos Constantes:

Suplemento personal, necesidades personales 5

Suplemento por fatiga básica, descansos 4

Suplementos Variables:

Suplemento por estar de pie 2

Suplemento por posición anormal:

Incómoda (agachado)

2

Uso de fuerza o energía muscular para levantar, tirar o empujar (peso en

kilogramos)

9.0 kilogramos

3

Mala Iluminación

Recomendada: medición realizada con luxómetro, promedio jornada

matutina y vespertina 804 lux que equivale 74.77 pies-candela

0

Condiciones Atmosféricas

Para determinar el suplemento por condiciones atmosféricas se utilizó

la fórmula 𝑆𝐷 = 𝑒(−41.5 + 0.0161𝑊 +0.497𝑇𝐺𝐵𝐻) donde W es el consumo de

energía al trabajar (Kcal/min) y TGBH es la temperatura global de bubo

húmedo (°F). El valor de W es igual a 468.44 Kcal/min (explicación

anexo 24) y la temperatura global del bulbo húmedo es de 28.6 °C

83.48 °F

7.53

Atención Requerida

Se requiere de una atención bastante baja

0

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136

Nivel de Ruido

Continuo: según mediciones de los niveles de ruido el pico más alto

registrado es de y 80 db y el promedio de las mediciones es de 77.9

db. Teniendo que este valor se manifiesta de forma continua no afecta

de gran manera a los operarios. Además, se tiene que las horas

permitidas para trabajar superan a las horas reales de trabajo con la

cantidad de decibeles medidos en la planta, según OSHA.

0

Estrés Mental

Proceso poco complejo

0

Monotonía

Nivel medio

0

Tedio

Trabajo tedioso

2

Total porcentaje de suplementos o tolerancias grupo 2: 25.53%

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137

ANEXO 20

SUPLEMENTOS DEL OPERARIO, SISTEMA DE TOLERANCIAS: INSTITUTO DE

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE EMPRESAS, GRUPO 3

Área ensamble

Tabla 23

Suplementos Constantes:

Suplemento personal, necesidades personales 5

Suplemento por fatiga básica, descansos 4

Suplementos Variables:

Suplemento por estar de pie 2

Suplemento por posición anormal:

Incómoda (agachado)

2

Uso de fuerza o energía muscular para levantar, tirar o empujar (peso en

kilogramos)

4.5 kilogramos

1

Mala Iluminación

Recomendada: medición realizada con luxómetro, promedio jornada

matutina y vespertina 804 lux que equivale 74.77 pies-candela

0

Condiciones Atmosféricas

Para determinar el suplemento por condiciones atmosféricas se utilizó

la fórmula 𝑆𝐷 = 𝑒(−41.5 + 0.0161𝑊 +0.497𝑇𝐺𝐵𝐻) donde W es el consumo de

energía al trabajar (Kcal/min) y TGBH es la temperatura global de bubo

húmedo (°F). El valor de W es igual a 476.21 Kcal/min (explicación

anexo 24) y la temperatura global del bulbo húmedo es de 28.6 °C

83.48 °F

7.66

Atención Requerida

Trabajo bastante fino

0

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138

Nivel de Ruido

Continuo: según mediciones de los niveles de ruido el pico más alto

registrado es de y 80 db y el promedio de las mediciones es de 77.9

db. Teniendo que este valor se manifiesta de forma continua no afecta

de gran manera a los operarios. Además, se tiene que las horas

permitidas para trabajar superan a las horas reales de trabajo con la

cantidad de decibeles medidos en la planta, según OSHA.

0

Estrés Mental

Proceso bastante complejo

1

Monotonía

Nivel medio

0

Tedio

Trabajo tedioso

2

Total porcentaje de suplementos o tolerancias grupo 3: 24.66%

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139

ANEXO 21

SUPLEMENTOS DEL OPERARIO, SISTEMA DE TOLERANCIAS: INSTITUTO DE

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE EMPRESAS, GRUPO 4

Área ensamble

Tabla 24

Suplementos Constantes:

Suplemento personal, necesidades personales 5

Suplemento por fatiga básica, descansos 4

Suplementos Variables:

Suplemento por estar de pie 2

Suplemento por posición anormal:

Un poco incómoda

0

Uso de fuerza o energía muscular para levantar, tirar o empujar (peso en

kilogramos)

4.5 kilogramos

1

Mala Iluminación

Recomendada: medición realizada con luxómetro, promedio jornada

matutina y vespertina 804 lux que equivale 74.77 pies-candela

0

Condiciones Atmosféricas

Para determinar el suplemento por condiciones atmosféricas se utilizó

la fórmula 𝑆𝐷 = 𝑒(−41.5 + 0.0161𝑊 +0.497𝑇𝐺𝐵𝐻) donde W es el consumo de

energía al trabajar (Kcal/min) y TGBH es la temperatura global de bubo

húmedo (°F). El valor de W es igual a 483.97 Kcal/min (explicación

anexo 24) y la temperatura global del bulbo húmedo es de 28.6 °C

83.48 °F

7.78

Atención Requerida

Trabajo bastante fino

0

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140

Nivel de Ruido

Continuo: según mediciones de los niveles de ruido el pico más alto

registrado es de y 80 db y el promedio de las mediciones es de 77.9

db. Teniendo que este valor se manifiesta de forma continua no afecta

de gran manera a los operarios. Además, se tiene que las horas

permitidas para trabajar superan a las horas reales de trabajo con la

cantidad de decibeles medidos en la planta, según OSHA.

0

Estrés Mental

Proceso bastante complejo

1

Monotonía

Nivel medio

0

Tedio

Trabajo tedioso

2

Total porcentaje de suplementos o tolerancias grupo 4: 22.78%

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141

ANEXO 22

SUPLEMENTOS DEL OPERARIO, SISTEMA DE TOLERANCIAS: INSTITUTO DE

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE EMPRESAS, GRUPO 5

Área ensamble

Tabla 25

Suplementos Constantes:

Suplemento personal, necesidades personales 5

Suplemento por fatiga básica, descansos 4

Suplementos Variables:

Suplemento por estar de pie 2

Suplemento por posición anormal:

Incómoda (agachado)

2

Uso de fuerza o energía muscular para levantar, tirar o empujar (peso en

kilogramos)

1.0 kilogramos

0

Mala Iluminación

Recomendada: medición realizada con luxómetro, promedio jornada

matutina y vespertina 804 lux que equivale 74.77 pies-candela

0

Condiciones Atmosféricas

Para determinar el suplemento por condiciones atmosféricas se utilizó

la fórmula 𝑆𝐷 = 𝑒(−41.5 + 0.0161𝑊 +0.497𝑇𝐺𝐵𝐻) donde W es el consumo de

energía al trabajar (Kcal/min) y TGBH es la temperatura global de bubo

húmedo (°F). El valor de W es igual a 460.68 Kcal/min (explicación

anexo 24) y la temperatura global del bulbo húmedo es de 28.6 °C

83.48 °F

7.41

Atención Requerida

Trabajo bastante fino

0

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142

Nivel de Ruido

Continuo: según mediciones de los niveles de ruido el pico más alto

registrado es de y 80 db y el promedio de las mediciones es de 77.9

db. Teniendo que este valor se manifiesta de forma continua no afecta

de gran manera a los operarios. Además, se tiene que las horas

permitidas para trabajar superan a las horas reales de trabajo con la

cantidad de decibeles medidos en la planta, según OSHA.

0

Estrés Mental

Proceso poco complejo

0

Monotonía

Nivel medio

0

Tedio

Trabajo tedioso

2

Total porcentaje de suplementos o tolerancias grupo 5: 22.41%.

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143

ANEXO 23

SUPLEMENTOS DEL OPERARIO, SISTEMA DE TOLERANCIAS: INSTITUTO DE

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE EMPRESAS, GRUPO 6

Área ensamble

Tabla 26

Suplementos Constantes:

Suplemento personal, necesidades personales 5

Suplemento por fatiga básica, descansos 4

Suplementos Variables:

Suplemento por estar de pie 2

Suplemento por posición anormal:

Incómoda (agachado)

2

Uso de fuerza o energía muscular para levantar, tirar o empujar (peso en

kilogramos)

1.0 kilogramos

0

Mala Iluminación

Recomendada: medición realizada con luxómetro, promedio jornada

matutina y vespertina 804 lux que equivale 74.77 pies-candela

0

Condiciones Atmosféricas

Para determinar el suplemento por condiciones atmosféricas se utilizó

la fórmula 𝑆𝐷 = 𝑒(−41.5 + 0.0161𝑊 +0.497𝑇𝐺𝐵𝐻) donde W es el consumo de

energía al trabajar (Kcal/min) y TGBH es la temperatura global de bubo

húmedo (°F). El valor de W es igual a 460.68 Kcal/min (explicación

anexo 24) y la temperatura global del bulbo húmedo es de 28.6 °C

83.48 °F

6.91

Atención Requerida

Trabajo bastante fino

0

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144

Nivel de Ruido

Continuo: según mediciones de los niveles de ruido el pico más alto

registrado es de y 80 db y el promedio de las mediciones es de 77.9

db. Teniendo que este valor se manifiesta de forma continua no afecta

de gran manera a los operarios. Además, se tiene que las horas

permitidas para trabajar superan a las horas reales de trabajo con la

cantidad de decibeles medidos en la planta, según OSHA.

0

Estrés Mental

Proceso poco complejo

0

Monotonía

Nivel medio

0

Tedio

Algo tedioso

0

Total porcentaje de suplementos o tolerancias grupo 6: 19.91%

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145

ANEXO 24

CONSUMO DE ENERGÍA AL TRABAJAR

Consumo metabólico a partir de los componentes de la actividad según norma ISO

8996.

Se presenta a continuación un conjunto de tablas que dispone, por separado, de

información sobre posturas, tipo de trabajo, etcétera, de forma que la suma del gasto

energético que suponen estos componentes, que en conjunto integran la actividad, es el

consumo metabólico de esa actividad.

Los términos a sumar son los siguientes:

Metabolismo Basal

Es el consumo de energía de una persona acostada y en reposo. Representa el gasto

energético necesario para mantener las funciones vegetativas (respiración, circulación,

etc.). La Tabla 27 muestra su valor en función del sexo y la edad.

Varones Mujeres

Años de

Edad

Watios/m2 Años de

Edad

Watios/m2

13 - 15 53.766 12.5 50.553

16 53.035 13 49.768

16.5 52.548 13.5 48.836

17 51.968 14 48.082

17.5 51.075 14.5 47.258

18 50.170 15 46.516

18.5 49.532 15.5 45.704

19 49.091 16 45.066

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146

Varones Mujeres

Años de

Edad

Watios/m2 Años de

Edad

Watios/m2

19.5 48.720 16.5 44.428

20 - 21 48.059 17 43.871

22 - 23 47.351 17.5 43.384

24 - 27 46.678 18 - 19 42.618

28 - 29 46.180 20 - 24 41.969

30 - 34 45.634 25 - 44 41.412

35 - 39 44.869 45 - 49 40.530

40 - 44 44.080 50 - 54 39.394

45 - 49 43.349 55 - 59 38.489

50 - 54 42.607 60 - 64 37.828

55 - 59 41.876 65 - 69 37.468

Tabla 27: Metabolismo basal en función de la edad y sexo.

Componente postural

Es el consumo de energía que tiene una persona en función de la postura que mantiene

(de pie, sentado, etc.).

Posición del

Cuerpo

Metabolismo

(W/m2)

Sentado 10

Arrodillado 20

Agachado 20

De pie 25

De pie inclinado 30

Tabla 28: Metabolismo para la postura corporal. Valores excluyendo el metabolismo

basal.

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147

Componente del tipo de trabajo

Es el gasto energético que se produce en función del tipo de trabajo (manual, con un

brazo y con el tronco) y de la intensidad de éste (ligero, moderado y pesado)

Tipo de trabajo

Metabolismo (W/m2)

Valor

medio

Intervalo

Trabajo con las manos

Ligero

Medio

Intenso

15

30

40

< 20

20 – 35

> 35

Trabajo con un brazo

Ligero

Medio

Intenso

35

55

75

< 45

45 – 65

> 65

Trabajo con dos brazos

Ligero

Medio

Intenso

65

85

105

< 75

75 – 95

> 95

Trabajo con el tronco

Ligero

Medio

Intenso

Muy intenso

125

190

280

390

< 155

155 –

230

230 –

330

> 330

Tabla 29: Metabolismo para distintos tipos de actividades. Valores excluyendo el

metabolismo basal.

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148

Componente de Desplazamiento

Se refiere al consumo de energía que supone el hecho de desplazarse, horizontal o

verticalmente a una determinada velocidad.

Tipo de trabajo Metabolismo

(W/m2)(m/s)

Velocidad de desplazamiento en función de la

distancia

Andar 2 a 5 km/h

110

Andar en subida, 2 a 5 km/h

Inclinación 5°

Inclinación 10°

210

360

Andar en bajada, 5km/h

Declinación 5°

Declinación 10°

60

50

Andar con una carga en la espalda, 4km/h

Carga 10kg

Carga 30kg

Carga 50kg

125

185

285

Subir una escalera de mano inclinada

Sin carga

Con carga de 10kg

Con carga de 50kg

1660

1870

3320

Subir una escalera de mano vertical

Sin carga

Con carga de 10kg

Con carga de 50kg

2030

2335

4750

Tabla 30: Metabolismo del desplazamiento en función de la velocidad del mismo.

Valores excluyendo el metabolismo basal.

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149

El uso de la tabla 30, donde figuran estos datos, implica multiplicar el valor del consumo

metabólico, por la velocidad de desplazamiento para obtener el gasto energético

correspondiente al desplazamiento estudiado.

El gasto energético se expresa normalmente en unidades de energía y potencia:

kilocalorías (kcal), Joules (J), y Watios (W). La equivalencia entre las mismas es la

siguiente:

1 kcal = 4,184 kJ

1 M = 0,239 kcal

1 kcal/h = 1, 161 W

1 W = 0,861 kcal/h

1 kcal/h = 0,644 W/m2

1 W/m2 = 1,553 kcal/hora (para una superficie corporal estándar de 1,8 m2).

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150

ANEXO 25

DETERMINACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA AL TRABAJAR, GRUPOS 1 AL 6

Área de ensamble

Tablas 31 – 36

En las tablas siguientes se muestran los valores de consumo de energía de acuerdo a

los componentes de actividad. Los componentes de actividad serán de acuerdo a las

características que posee cada uno de los seis grupos en los que se ha congregado cada

una de las actividades que se llevan a cabo en el ensamble de los cinco diferentes

modelos de motocicletas.

Cada uno de estos valores ha sido obtenido de acuerdo a la norma ISO 8996. Esta norma

hace forma parte de un conjunto de normas internacionales que hacen referencia al

ambiente térmico. En la misma se describe con detalles los diferentes métodos de

determinación del consumo de energía por parte de los trabajadores.

Para dicho estudio se utilizó, como ya se ha explicado, los componentes de actividad a

los que el operario está sujeto. El consumo energético que se presenta en las

dimensionales de Watt sobre metro cuadrado lo que es igual a 1.553 Kcal/min.

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151

Tabla 31: Consumo de energía derivado de la realización de las actividades del grupo

1.

Tabla 32: Consumo de energía derivado de la realización de las actividades del grupo

2.

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152

Tabla 33: Consumo de energía derivado de la realización de las actividades del grupo

3.

Tabla 34: Consumo de energía derivado de la realización de las actividades del grupo

4.

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153

Tabla 35: Consumo de energía derivado de la realización de las actividades del grupo

5.

Tabla 36: Consumo de energía derivado de la realización de las actividades del grupo

6.

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154

ANEXO 26

ESTUDIO DE TIEMPOS, MOTOCICLETA A

Área de ensamble

Diagrama 13

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155

ANEXO 27

ESTUDIO DE TIEMPOS, MOTOCICLETA B

Área de ensamble

Diagrama 14

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156

ANEXO 28

ESTUDIO DE TIEMPOS, MOTOCICLETA C

Área de ensamble

Diagrama 15

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157

ANEXO 29

ESTUDIO DE TIEMPOS, MOTOCICLETA D

Área de ensamble

Diagrama 16

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158

ANEXO 30

ESTUDIO DE TIEMPOS, MOTOCICLETA E

Área de ensamble

Diagrama 17

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159

ANEXO 31

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO, MOTOCICLETA A

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 18

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160

ANEXO 32

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO, MOTOCICLETA B

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 19

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161

ANEXO 33

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO, MOTOCICLETA C

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 20

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162

ANEXO 34

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO, MOTOCICLETA D

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 21

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163

ANEXO 35

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO, MOTOCICLETA E

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 22

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164

ANEXO 36

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS PROPUESTO, MOTOCICLETA A

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 23

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165

ANEXO 37

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS PROPUESTO, MOTOCICLETA B

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 24

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166

ANEXO 38

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS PROPUESTO, MOTOCICLETA C

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 25

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167

ANEXO 39

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS PROPUESTO, MOTOCICLETA D

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 26

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168

ANEXO 40

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS PROPUESTO, MOTOCICLETA E

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 27

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169

ANEXO 41

DIAGRAMA LÍNEA DE ENSAMBLE PROPUESTA, MOTOCICLETA A

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 28

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170

ANEXO 42

DIAGRAMA LÍNEA DE ENSAMBLE PROPUESTA, MOTOCICLETA B

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 29

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171

ANEXO 43

DIAGRAMA LÍNEA DE ENSAMBLE PROPUESTA, MOTOCICLETA C

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 30

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172

ANEXO 44

DIAGRAMA LÍNEA DE ENSAMBLE PROPUESTA, MOTOCICLETA D

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 31

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173

ANEXO 45

DIAGRAMA LÍNEA DE ENSAMBLE PROPUESTA, MOTOCICLETA E

Área de ensamble, método propuesto

Diagrama 32

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174

ANEXO 46

BALANCE DE LÍNEA DE ENSAMBLE, TODAS LA MOTOCICLETAS

Área de ensamble, método propuesto

Asignación de operarios a cada estación y total de cada uno de los modelos priorizados

para la línea de ensamble.

Para el cálculo de “Operarios necesarios para obtener un tiempo de ciclo de 2.40

minutos” se realizó la suma de “Tiempo de actividades” y posteriormente se dividió

entre 2.40 que es el tiempo de ciclo.

Para determinar la eficiencia se realizó la división del resultado del punto anterior entre

el cálculo de número de operarios por el método de balance por el tiempo más corto.

La productividad total de 25 unidades se determinó encontrando el número de

motocicletas que se producen por cada hora de trabajo. Para este cálculo se utilizó el

tiempo de ciclo (2.4 minutos) para establecer la producción por hora.

La productividad de los operarios se calculó haciendo una división de las unidades

por hora ensambladas entre el número total de operarios determinado.

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175

Tabla 37: Asignación de operarios modelo A.

Tabla 38: Asignación de operarios modelo B.

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176

Tabla 39: Asignación de operarios modelo C.

Tabla 40: Asignación de operarios modelo D.

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177

Tabla 41: Asignación de operarios modelo E.

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178

ANEXO 47

TIEMPO DE ESTACIÓN DE TRABAJO, TODAS LA MOTOCICLETAS

Área de ensamble, método propuesto

Tiempo en minutos.

Tabla 42

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179

Como puede apreciarse en la tabla anterior, los tiempos medidos en las tres semanas en

las que se realizaron corridas de prueba no refleja un comportamiento constante, lo que

quiere decir que los empleados continúan aprendiendo y no se ha alcanzado un punto en

donde las variaciones de tiempo sean considerablemente pequeñas.

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180

ANEXO 48

EFICIENCIA DE LA LÍNEA DE ENSAMBLE

Área de ensamble, método propuesto

Tiempo en minutos.

Tabla 43