7, Informe Técnico7,1 Pérdidas de energía eléctrica
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No. 214
27 DE AGOSTO DE 2015
GERENCIA DISTRIBUCIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO DISPACSTR
NÚMERO DE INFORMES REPORTADOS AL CND (EVENTOS
ENS ENERO – JUNIO 2015)
Línea Transmisión MES (2015)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioEL Siete - Barroso 2 0 0 0 1 2
El Siete – Huapango 2 1 0 6 0 0Huapango – Cértegui 0 2 1 3 2 2
Cértegui – Virginia 1 2 2 1 4 3Cértegui – Istmina 0 0 0 0 0 0
COSTO ENERGIA NO FACTURADA INTERRUPCIONES POR
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO PRIMER TRIMESTRE 2015
COMPARATIVO COSTOS OPERATIVOS
ANTES
O & M REDES $ 32.644.333
SUBESTACIONES $ 24.364.272
TOTAL $ 57.008.605
AHORA
O & M REDES $ 66.626.775
SUBESTACIONES $ 59.573.318
TOTAL $ 126.200.093
INVERSIÓN TRIMESTRAL
VPN $ 386.948.803
TIR 58%
B/C 1,11
REMODELACIÓN REDES MEDIA TENSIÓN TUTUNENDO - MONGUIRRI
USUARIOS BENEFICIADOS
LONGITUD DE RED PRESUPUESTO COSTO POR KM
40 7 KM $250.805.130 $35.829.304
REESTRUCTURACIÓN CONTRATO PODAS
LONGITUD DE REDES A PODAR
CUADRILLAS DE PODAS
VEHÍCULOS A USAR COSTO POR MES
1200 KM 8Camionetas: 7
Lanchas: 1 $142.417.975
LEVANTAMIENTOS PRONE QUIBDO
PERSONAL VEHÍCULOS GRUPOS COSTO
APROXIMADO
INGENIEROS: 2TECNICOS:3
AYUDANTES:3CAMIONETAS: 1 1 $71.322.150
LEVANTAMIENTOS PROYECTO CONEXIÓN COMUNIDADES INDIGENAS
PERSONAL VEHÍCULOS GRUPOS COSTO
APROXIMADO
INGENIEROS: 3TECNICOS:3
AYUDANTES:3CAMIONETAS: 1 2 $161.247.655
GERENCIA CONTROL DE ENERGIA
PERDIDAS COMERCIALES
Situación actual del Sistema EléctricoSituación actual del Sistema Eléctrico
Se realizó revisión, monitoreo de las medidas de las fronteras y al final el resultado se muestra en el siguiente cuadro
DIAGNOSTICO
SUB-ESTACIÓN CIRCUITO O CAMPONIVEL DE TENSIÓN
ESTADO DE PT´S
ESTADO DE CT´S
OBSERVACIÓN
ITSMINA A1-2 LINEA CERTEGUI 115 KV CORRECTO CORRECTOSE IDENTIFICO QUE LAS FASES R Y T ESTAN INVERTIDAS EN LA
CAJA DE AGRUPAMIENTO DE LOS CT´SL1-1 LINEA LA VIRGINIA 115 KV INCORRECTO CORRECTO SE IDENTIFICO ANOMALIAS EN EL PT DE LA FASE T
L1-3 LINEA ITSMINA 115 KV INCORRECTO CORRECTO SE IDENTIFICO ANOMALIAS EN EL PT DE LA FASE SHUAPANGO L1-2 LINEA CERTEGUI 115 KV CORRECTO INCORRECTO SE IDENTIFICO ANOMALIAS EN EL CT DE LA FASE S Y T
EL SIETE CORRECTO CORRECTOBARROSO CORRECTO CORRECTO
BOLOMBOLO 506-81 LINEA BARROSO 110KV INCORRECTO CORRECTO SE IDENTIFICO ANOMALIAS EN EL PT DE LA FASE R
LA VIRGINIA L2-4 LINEA CERTEGUI 230 KV INCORRECTO N/APOR COORDINACIÓN ENTRE DISPAC E ISA NO SE PERMITIO
REALIZAR PRUEBAS EN LOS TC´S. SE IDENTIFICO ANOMALIAS PT EN LAS FASES T
CERTEGUI
Municipio Circuito Macromedidores
Quibdó
SQ-201 3SQ-202 5SQ-203 3SQ-204 5SM-201 3SM-202 3SM-203 1
TOTAL 23
Municipio Circuito Macromedidores
Cértegui SC-201 4SC-202 1
TOTAL 5
Municipio Circuito Macromedidores
Istmina
SI-201 2SI-202 1SI-203 3SI-204 1
TOTAL 7
MACROMEDICIÓN
Transformadores intervenidos con Gestión Remota
Circuito CIF-DISICO CAM 1 CAM 2 Total porcircuito
SQ-201 19 6 6 31SQ-202 0 14 0 14SQ-203 0 6 14 20SQ-204 0 1 0 1SM-201 23 3 15 41SM-203 0 2 0 2SI-201 0 0 8 8TOTAL 42 32 43 117
Usuarios intervenidos con Gestión Remota
Circuito CIF-DISICO CAM Total porcircuito
SQ-201 947 870 1.817SQ-202 1 879 880SQ-203 1 1.381 1.384SQ-204 112 112SM-201 1.091 1.458 2.549SM-202 160 160SI-201 575 575TOTAL 2.039 5.435 7.474
SISTEMA DE MEDIDA CENTRALIZADA
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