ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO PARA MIPYMES DEL SECTOR TEXTIL
BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PILAR “MANTENIMIENTO AUTÓNOMO” DE
TPM
MARÍA CAMILA GUTIÉRREZ JARAMILLO
TATIANA VELÁQUEZ DUQUE
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
ENVIGADO
2014
ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO PARA MIPYMES DEL SECTOR TEXTIL
BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PILAR “MANTENIMIENTO AUTÓNOMO” DE
TPM
MARÍA CAMILA GUTIÉRREZ JARAMILLO
TATIANA VELÁQUEZ DUQUE
Trabajo de grado para optar al título de
Ingeniero Industrial
Germán Augusto Coca Ortegón
Ingeniero Industrial, Magister en Ingeniería Industrial
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
ENVIGADO
2014
AGRADECIMIENTOS
Le agradecemos a las empresas por su valiosa colaboración en la obtención de
información para el desarrollo del trabajo de grado.
Igualmente, le agradecemos a nuestro director de Trabajo de Grado Germán Coca
por sus excelentes aportes, orientación y constante apoyo en la elaboración del
proyecto.
CONTENIDO
pág.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 12
1. PRELIMINARES .............................................................................................. 13
1.1 problema ................................................................................................... 13
1.1.1 Contexto y caracterización del problema ........................................... 13
1.1.2 Formulación del problema .................................................................. 15
1.1.3 Justificación ........................................................................................ 16
1.2 Objetivos del proyecto .............................................................................. 18
1.2.1 Objetivo General ................................................................................ 18
1.2.2 Objetivos Específicos ......................................................................... 18
1.3 Marco de referencia .................................................................................. 18
1.3.1 Técnicas de Mejoramiento Continuo .................................................. 18
1.3.2 Mantenimiento Productivo Total ......................................................... 23
1.3.3 Principales Pérdidas ........................................................................... 35
1.3.4 Beneficios de TPM ............................................................................. 37
1.3.5 PYMES en el Sector Textil ................................................................. 38
1.3.6 Conceptos de la industria del textil ..................................................... 39
2. METODOLOGÍA .............................................................................................. 42
2.1 Etapa 1 ..................................................................................................... 42
2.2 Etapa 2 ..................................................................................................... 42
2.3 Etapa 3 ..................................................................................................... 43
2.4 Etapa 4 ..................................................................................................... 43
3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN........................................................ 44
3.1 Información de las empresas mipymes del sector textil ............................ 44
3.1.1 Diseño de la investigación .................................................................. 44
3.1.2 Metodología........................................................................................ 44
3.1.3 Muestra .............................................................................................. 45
3.1.4 Formato de la encuesta ...................................................................... 46
3.2 Estado actual de las empresas ................................................................. 52
3.2.1 Sistema de análisis de los datos ........................................................ 52
3.2.2 Análisis cuantitativo de la información – Mantenimiento Autónomo ... 57
3.2.3 Análisis cuantitativo de la información – Pérdidas.............................. 62
3.3 Estrategias de mejoramiento .................................................................... 66
3.3.1 Alternativas de mejora Mantenimiento Autónomo y Pérdidas ............ 69
3.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................. 87
3.4.1 Cronograma ....................................................................................... 87
3.4.2 Caso Hipotético .................................................................................. 89
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................................... 96
5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES..................................... 98
6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 100
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1.Técnicas de mejora continua. ................................................................... 19
Tabla 2. Fases de la implementación de TPM. ...................................................... 25
Tabla 3. Clasificación de materias primas utilizadas en la industria textil. ............. 40
Tabla 4. Tabla de variables y subvariables. ........................................................... 46
Tabla 5. Ponderación por paso. ............................................................................. 53
Tabla 6. Valoración respuestas encuesta .............................................................. 54
Tabla 7. Ponderación de las pérdidas. ................................................................... 56
Tabla 8. Grados de cumplimiento Mantenimiento Autónomo................................. 57
Tabla 9. Cumplimiento del sector por paso. ........................................................... 58
Tabla 10: Pérdidas programadas. .......................................................................... 63
Tabla 11: Pérdidas que afectan la disponibilidad. .................................................. 64
Tabla 12: Pérdidas que afectan el rendimiento. ..................................................... 65
Tabla 13: Pérdidas que afectan la calidad. ............................................................ 66
Tabla 14. Priorización Pasos Mantenimiento Autónomo. ....................................... 67
Tabla 15. Priorización de las pérdidas ................................................................... 68
Tabla 16. Plan de socialización Paso 0 ................................................................. 72
Tabla 17. Plan de formación Paso 1 ...................................................................... 73
Tabla 18. Plan de formación Paso 2 ...................................................................... 76
Tabla 19. Ejemplo de Formato de reporte de LDA completo ................................. 77
Tabla 20. Ejemplo de falla frecuente ...................................................................... 81
Tabla 21. Tabla de indicadores .............................................................................. 87
Tabla 22. Cronograma de implementación ............................................................ 88
Tabla 23. Operaciones de la referencia "X" ........................................................... 90
Tabla 24. Operaciones y tiempos estándar............................................................ 90
Tabla 25. Fallas ..................................................................................................... 91
Tabla 26. Variables caso hipotético ....................................................................... 92
Tabla 27. Resultados de la simulación .................................................................. 94
Tabla 28. Requerimientos Básicos de acuerdo a la Máquina .............................. 117
LISTA DE ILUSTRACIONES pág.
Ilustración 1. Layout Empresa A (1 Piso). .............................................................. 48
Ilustración 2. Layout Empresa A (2 Piso). .............................................................. 48
Ilustración 3. Layout Empresa B. ........................................................................... 50
Ilustración 4. Layout Empresa C. ........................................................................... 51
Ilustración 5. Diagrama de Pareto Pérdidas........................................................... 69
Ilustración 6. Plantilla elementos necesarios puesto de trabajo ............................. 70
Ilustración 7. Caja de herramientas ....................................................................... 71
Ilustración 8. Tarjeta de reporte de Anormalidades ............................................... 74
Ilustración 9. Ejemplo de control visual .................................................................. 79
Ilustración 10. Componentes máquina de coser plana .......................................... 80
Ilustración 11. Ejemplo de diapositiva de una presentación................................... 82
Ilustración 12. Plan de formación Paso 5 ............................................................... 83
Ilustración 13. Ejemplo Montaje ............................................................................. 84
Ilustración 14. Plantilla flujo de proceso ................................................................. 86
Ilustración 15. Interfaz de la simulación ................................................................. 93
Ilustración 16. Formato de limpieza. .................................................................... 116
LISTA DE ANEXOS pág.
Anexo 1. Encuesta de recolección ........................................................................ 104
Anexo 2. Encuesta de recolección – respuestas ................................................... 110
Anexo 3. Formato de Limpieza - Bobina Máquina de Coser ................................. 116
Anexo 4. Tabla Requerimientos básicos de acuerdo a la máquina ....................... 117
Anexo 5. Formato de reporte de FC y LDA ........................................................... 118
Anexo 7. Plan de Formación Paso 4 ..................................................................... 121
Anexo 8. Gráfico de Prerrequisitos Cronograma ................................................... 122
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo estructurar alternativas de mejora con base en el
pilar de TPM “Mantenimiento autónomo”, a partir de la identificación del estado
general de tres mipymes del renglón textil de la ciudad de Medellín, y en lo que
respecta a las incidencias de las mayores pérdidas establecidas por la metodología.
Actualmente, el renglón textil es uno de los sectores más demandados en la
industria además de ser uno de los principales proveedores de capital a la
economía nacional. Sin embargo, las mipymes de este renglón, a pesar de sumar
un gran porcentaje de la producción textilera en el país, no son lo suficientemente
competitivas para sobresalir puesto que los ingresos se ven reducidos por los
costos, y asimismo, la inversión en crecimiento se desacelera.
Para el diagnóstico de cada empresa se utilizó una encuesta que permitiera
conocer el nivel de cumplimiento de cada paso del pilar Mantenimiento Autónomo
en las empresas seleccionadas; al igual que el grado de incidencia de las mayores
pérdidas en el sector, las cuales se asociaron con la teoría de pérdidas de la
metodología TPM.
Se realizó un análisis de los resultados obtenidos en cada empresa, encontrando
una debilidad notoria respecto a los temas tratados, lo cual se resalta en el
resultado de un porcentaje de aplicación del 49,13% en el pilar. Este análisis se
llevó a cabo con el fin de proponer acciones de mejora para los puntos cuyo nivel
de cumplimiento sea inferior al comportamiento deseado.
Finalmente, se hizo un cronograma del plan de implementación y una simulación
que ilustra la mejora después de aplicar la metodología, en la cual se demuestra, a
partir de un caso hipotético, mejoras en productividad, eficiencia de los equipos,
disponibilidad y calidad.
Palabras clave: Mantenimiento Productivo Total, TPM, Mantenimiento Autónomo, 5’
S
ABSTRACT
The aim of this work is to structure improvement alternatives based in the TPM's
pillar: “Autonomous Maintenance”, starting with the identification of the status of 3
MSMEs from the textile sector in Medellin, and with respect to the incidences of the
major losses established by the methodology.
Currently, the textile sector is one of the most demanded in industry besides being
one of the main providers of the national economy. The MSMEs of this sector aren't
enough competitive to excel, despite representing a big percentage of the country’s
textile production, though. This situation occurs because the income is reduced by
the costs, and the slow investment in development.
To diagnose each enterprise a survey was used in order to know the level of
compliance of each step of the Autonomous Maintenance pillar in the selected
enterprises, as well as the incidence degree of the major losses in sector, which
were associated with the losses theory of TPM methodology.
An analysis of the results obtained in each enterprise was performed, finding a
glaring weakness regarding the issues discussed, which is highlighted in the result
of an application rate of 49,13% on the pillar. This analysis was held in order to
propose improvement actions for points whose compliance level is below the
desired behavior.
Finally, a schedule of the implementation plan was made and a simulation that
illustrates the improvement after applying the methodology, in which is
demonstrated, from a hypothetical case, improvements in productivity, equipment
efficiency, availability and quality.
Keywords: Total Productive Maintenance, TPM, Autonomous Maintenance, 5’ S
12
INTRODUCCIÓN
La competitividad es un concepto que define y clásica las empresas, e inclusive
los países en todo el mundo, obligándolos a mejorar en este aspecto para poder
sobrevivir ante la apertura económica. Sin embargo, según estudios recientes, se
puede afirmar que Colombia es un país con poca capacidad para competir gracias
a que su industria está compuesta principalmente por micros, pequeñas y
medianas empresas, lo cual deja en evidencia el gran riesgo que se corre si no
busca un cambio ante esta situación.
En el presente proyecto, se plantea una propuesta de mejoramiento para mipymes
en el sector textil, basada en el pilar Mantenimiento Autónomo, con el fin de
mejorar aspectos como productividad y eficiencia y disminuir otros como tiempos
muertos, productos defectuosos, paros y accidentalidad. Sin embargo, el principal
beneficio que brinda esta herramienta de mejoramiento continuo es la reducción
de costos generados por las pérdidas, permitiéndole a las empresas mejorar sus
estados financieros para volverse más competitivos.
Mediante el desarrollo del trabajo, se pueden observar resultados atractivos para
el sector objetivo, como sus principales carencias y pérdidas respecto a la
herramienta TPM, las cuales representaron el enfoque de las oportunidades de
mejora y como éstas propuestas podrían constituir fuentes de cambios
significativos a nivel cuantitativo, incorporados a través de una simulación.
A continuación, se presenta el proceso del proyecto comenzando desde la
identificación del estado actual del sector a través del porcentaje de cumplimiento
representado por la aplicación de conceptos del pilar Mantenimiento Autónomo y
terminando con los resultados generados por cada propuesta de mejoramiento,
demostrando los beneficios de su implementación.
13
1. PRELIMINARES
1.1 PROBLEMA
1.1.1 Contexto y caracterización del problema
La globalización y el constante cambio en las condiciones sociales y económicas
del mundo están creando en las compañías una necesidad de darle frente a los
competidores, generando nuevos desafíos para los cuales se deben construir
bases sólidas fundamentadas en la planeación estratégica de todos los procesos
de la organización. Todo esto es pensado y desarrollado con el fin de seguir
cumpliendo las expectativas de los clientes, generando productos de alta calidad y
bajos costos.
Según el índice de competitividad IMD en el 2013 (Observatorio de
Competitividad, 2013), Colombia ocupó el puesto 48 de 60 países que se
clasifican en el ranking, demostrando su poca capacidad para competir ante 329
criterios los cuales, en su mayoría, están relacionados con la producción industrial.
Sin embargo, actualmente hay empresas que están empezando a implementar
técnicas de mejora continua para dar frente a los grandes cambios en el entorno
(Veláquez Duque, 2014).
El sector textil es uno de los más representativos en Colombia, este contribuye
con el 20 % del empleo en la industria y representa un 1,4% del PIB del país
(SANCHEZ, 2011). Debido a estas importantes cifras el sector esta soportado por
el cluster textil enfocado a fortalecer y fomentar su desarrollo, innovación e
integración de la cadena de valor. Actualmente la mayoría de fabricantes de
textiles y confecciones son pequeñas y medianas empresas y estas producen el
mayor porcentaje del vestuario usado diariamente. A pesar de esto, no están
14
preparadas para los crecientes cambios del entorno poniendo en riesgo la
economía del país.
Para las pequeñas y medianas empresas resulta más complicado obtener los
recursos necesarios para sobresalir en un entorno tan competitivo ya que son
negocios más riesgosos, con una rentabilidad incierta y con menor cantidad de
fuentes de financiación que las grandes empresas, además de los desafíos que
debe enfrentar relacionados al TLC y al contrabando de productos a menor costo.
Debido a esto necesitan técnicas de mejoramiento continuo desde adentro,
aprovechando el capital que ya se tiene.
El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una técnica orientada a aumentar la
eficiencia y darle continuidad a los sistemas productivos, optimizando el uso de los
activos de la empresa y evitando las mayores pérdidas de esta. La gestión de esta
técnica de mejora continua apunta a la productividad, calidad, costos, servicio,
seguridad y motivación como medios para alcanzar una alta eficiencia corporativa
(Gutiérrez Jaramillo, 2014).
Actualmente esta metodología se ha implementado en grandes empresas tales
como CORONA, YAMAHA, MEALS de Colombia, Colcafé, Compañía Nacional de
Chocolates, entre otras, mostrando resultados exitosos, sin embargo este nivel de
aceptación no se ve tan marcado en las pequeñas empresas debido a que se
oponen a un cambio cultural y a grandes inversiones sujetas a pérdidas en las
fases iniciales, además TPM no es una técnica que genere resultados inmediatos
lo cual podría resultar poco atractivo.
La estructura de TPM incorpora a todos los departamentos y a los colaboradores
en miras al cumplimiento de un plan maestro establecido previamente. Para este
propósito se otorgan herramientas a los colaboradores que les permitan hacer una
15
gestión más autónoma en sus labores diarias y tener un mayor sentido de
pertenencia en cuanto a estas.
Como anteriormente se describía, las PYMES resultan muy reacias a implementar
esta metodología por los altos costos iniciales y los resultados tardíos, pero a largo
plazo podrían ser reflejados en los costos, productividad y rotación de personal.
TPM consta de 8 pilares de los cuales el principal es “Mantenimiento Autónomo” y
que está apoyado por los otros 7 (TPM administrativo, Control Inicial,
Mantenimiento Planeado, Educación y Entrenamiento, Mejoras enfocadas,
Mantenimiento de la Calidad y, Seguridad y Medio Ambiente).
1.1.2 Formulación del problema
Dado que el sector textil maneja una significativa cantidad de referencias, existe
una gran variabilidad en los procesos generando muchos cambios de referencias
e inversiones en materiales que por sus costos no deben ser desperdiciados. Todo
esto puede generar tiempos muertos y productos defectuosos debido a la
inexperiencia de los operarios. Además, las PYMES no tienen actividades
estandarizadas generando problemas para tomar decisiones en cuanto a
mejoramiento que les permita ser competitivas en el entorno.
Por lo tanto se propone determinar alternativas de mejoramiento orientadas por el
pilar “Mantenimiento Autónomo” de la metodología TPM en 3 Mipymes del sector
textil, con el fin de gestionar la eliminación de las mayores pérdidas del sector y
maximizar la eficiencia de las máquinas, apuntando así, al aumento en la
productividad y adquiriendo capacidad para enfrentar a los competidores.
16
1.1.3 Justificación
Actualmente en el mundo se están dando nuevas tendencia de apertura de
mercados y expansión de la comercialización, creando nuevas necesidades en las
empresas de todo el mundo. Estas tendencias vienen cargadas de desafíos que
solo las empresas realmente competitivas pueden afrontar cumpliendo no solo los
estándares nacionales sino también los internacionales y así entrar en la
economía global.
En Colombia diferentes informes de competitividad afirman que el país no ha
tenido avances en este ámbito, a pesar de tener el potencial para hacerlo. Gran
parte de esta poca competitividad se debe a la ineficiencia laboral del país, siendo
las PYMES las grandes responsables de esta situación debido a que generan gran
porcentaje de empleo en Colombia, y además, por su bajo desarrollo a nivel
tecnológico y económico y la poca ayuda que el gobierno les brinda para su
crecimiento no logran sobresalir en el entorno.
Como se mencionó anteriormente el sector textil es uno de los más
representativos de la economía Colombiana, este contribuye con el 20 % del
empleo en la industria y representa un 1,4% del PIB del país. Sin embargo la
competitividad de este sector se ha visto seriamente opacada por países como
china cuya mano de obra es más económica y su economía de escala es más
alta. Por estas razones es necesario implementar en las PYMES del sector textil
sistemas de gestión que disminuyan las pérdidas y aumenten la productividad y
eficiencia, impactando directamente la competitividad.
Se considera TPM una alternativa viable para intervenir este problema debido a
que es una metodología que se adapta a la cultura de la empresa y tiene en
cuenta a las personas de todos los niveles permitiéndoles trabajar en torno al
objetivo común. También es importante resaltar que su gestión está enfocada a la
17
eliminación de las grandes pérdidas de la empresa permitiendo tener productos
con mejor calidad, menor costo y en menos tiempo. Debido a que esta
metodología tiene varios pilares enfocados a diferentes aspectos en la empresa,
se decidió implementar el pilar base que es el “Mantenimiento Autónomo”.
Mantenimiento Autónomo es un pilar que se encarga de regresarle a la máquina
las condiciones normales de funcionamiento evitando el deterioro forzado causado
por las personas encargadas de la máquina. Esto se logra mediante la
capacitación de los colaboradores para que tengan la habilidad de detectar y
prevenir anormalidades en los equipos que puedan convertirse en problemas. Este
pilar tiene en cuenta al resto de los pilares y su gestión por lo cual es considerado
el pilar base de TPM. Por esta razón se decidió implementar este pilar, pues
transversalmente abarca todas las áreas de la empresa generando una mejora
continua.
A nivel profesional y personal, se logra observar una buena oportunidad de
aprendizaje debido a que esta metodología abarca una gran cantidad de temas de
la ingeniería industrial permitiendo la aplicación en un contexto real de diferentes
conocimientos adquiridos durante los años académicos. Además, durante la
carrera se ha adquirido una conciencia de la importancia de las personas y, en
este caso, del personal operativo en el crecimiento de una empresa, lo cual se
puede ver reflejado en la metodología TPM. Por lo tanto, se propone, por medio de
este trabajo de grado, determinar alternativas de mejoramiento bajo el pilar
“Mantenimiento Autónomo” orientado al aumento de la competitividad del sector
textil.
18
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 Objetivo General
Estructurar alternativas de mejoramiento para tres mipymes del renglón textil de la
ciudad de Medellín, de acuerdo con los lineamientos establecidos bajo el pilar de
TPM: “Mantenimiento autónomo”
1.2.2 Objetivos Específicos
· Indagar el estado general de 3 MIPYMES del sector textil y los planes de
formación técnica a los operarios.
· Detectar las mayores pérdidas de las PYMES asociadas a las actividades de
producción, de acuerdo con lo definido por el pilar de “Mantenimiento
Autónomo”.
· Identificar oportunidades de mejora en el sistema de producción de las
empresas analizadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el pilar
de TPM: “Mantenimiento Autónomo”.
· Formular un plan de implementación que apunte a las oportunidades de mejora
identificadas en las mipymes objeto de análisis.
1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 Técnicas de Mejoramiento Continuo
El mejoramiento continuo es una filosofía de mejora para los procesos y servicios
de las empresas, esta permite un crecimiento constante y una optimización de
recursos reflejada en el rendimiento. El objetivo del mejoramiento continuo es
perfeccionar la calidad del producto o servicio final, disminuir los costos, mejorar
19
los métodos de trabajo, disminuir los tiempos de proceso y aumentar la
satisfacción de los clientes.
El proceso de mejoramiento debe hacerse en todas las áreas de la organización
para lograr obtener resultados tangibles en cuanto a la identificación, manejo y
solución de problemas
· Kaizen
Esta metodología nace en Japón y se posiciona como uno de los factores
primordiales de competitividad a nivel mundial. La palabra Kaizen traduce
“cambio para mejorar”, mejora que involucra a todas las personas, desde
gerentes hasta el nivel operativo, ya que son considerados el principal
activo de la compañía. (Manufactura Inteligente)
Para la implementación del Kaizen se emplean algunas técnicas tales
como:
Total Quality Management Just in Time
Mantenimiento Productivo Total Pequeños equipos de trabajo
Control estadístico de procesos y gestión Ciclo de Deming
Curva de experiencia y aprendizaje Árbol de perdidas
Células de producción Flexibilidad y polivalencia Tabla 1.Técnicas de mejora continua.
Fuente: Elaboración Propia
El Kaizen propone que los procesos deben estar en continua mejora para
obtener buenos resultados, el hecho de no conseguirlos representa una
falla en el sistema. Además, responde a la necesidad inherente a las
empresas que es elevar la productividad y en consecuencia de esto la
rentabilidad.
20
· TQM
El concepto de TQM (Total Quality Management) nació como la búsqueda
de una garantía para la satisfacción de las necesidades de los clientes tanto
internos como externos. Propone la estructuración de un direccionamiento
estratégico del área de la calidad donde todo el personal participe
activamente en el mejoramiento constante.
La Gestión de Calidad involucra a todas las áreas, realzando la importancia
de producir con las especificaciones correctas, sin fallas y con bajos costos,
además de mantener el cumplimiento en las entregas, el buen servicio,
procesos de facturación transparente y el cuidado del medio ambiente.
(UNAM)
Adicionalmente se busca la calidad, desde el inicio de la cadena mediante
la búsqueda de proveedores confiables y comprometidos para así evitar
retrasos en el sistema, y durante el proceso productivo contando con una
mano de obra calificada.
La estrategia de esta técnica garantiza a las compañías el aumento en la
rentabilidad y su permanecía competitivamente en el mercado, asegurando
de entrada la satisfacción de los clientes, y la eliminación de desperdicios.
· Six Sigma
Six Sigma es la medida de la calidad que busca estar lo más cerca de la
perfección. Es un proceso basado en el liderazgo de la alta dirección que
ayuda a enfocar en el desarrollo y la entrega de productos y servicios casi
perfectos.
Sigma es un término estadístico que permite determinar en qué grado un
determinado proceso se desvía de la perfección. Para alcanzar el Six
Sigma, un proceso no debe producir o alcanzar más de 3.4 defectos por
21
millón de oportunidades (DPMO), entendiéndose por oportunidad como la
posibilidad de no alcanzar las especificaciones requeridas por el producto o
servicio. La idea central de Six Sigma es que al medir la cantidad de
defectos del proceso, se puede calcular la manera de eliminarlos
sistemáticamente y llegar lo más cerca posible a un nivel de cero defectos.
(I Six Sigma, 2010)
El Six Sigma se puede alcanzar a través de 2 submetodologías, la DMAIC y
la DMADV. Por sus siglas en inglés, DMAIC significa definir, medir, analizar,
mejorar y controlar. Esta metodología se usa como un sistema de
mejoramiento para un proceso ya existente. DMADV significa definir, medir,
analizar, diseñar y verificar y es la metodología que se debe utilizar para
desarrollar nuevos procesos con niveles de calidad Six Sigma.
Para lograr alcanzar el Six Sigma es importante crear esta cultura en una
organización, por esto se debe concientizar al personal en lo que significa la
metodología y capacitar al personal de acuerdo a unos rangos establecidos
(yellow belt, black belt, master black belt...) para ejecutar y supervisar los
procesos Six Sigma.
· Lean Manufacturing
Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta, es una técnica o filosofía de
trabajo que se centra en eliminar el desperdicio de los procesos y agregar
valor para el cliente. Esto significa crear mayor valor para los clientes con
menos recursos. Para lograr aplicar esta metodología, más que solo seguir
las técnicas, lo que se debe crear es una cultura organizacional que busque
siempre la comunicación y el trabajo en equipo. (Lean Manufacturing
Japan)
22
El pensamiento Lean cambia el enfoque de la administración de mejorar
tecnologías y equipos aisladamente a optimizar el flujo de productos a
través de flujos de valor completos. Al eliminar el desperdicio de un flujo de
valor, en vez de hacerlo en puntos específicos, se crean procesos que
involucran menos espacio, esfuerzo humano, capital y tiempo.
Existen diferentes técnicas que permiten alcanzar el Lean Manufacturing,
estas pueden implementarse de forma independiente o en conjunto de
acuerdo al proceso al que se le vaya a aplicar. Se pueden dividir en tres
grupos. El primer grupo se forma por las que tienen una mayor posibilidad
real de implantación, estas son 5S, SMED, estandarización, TPM y control
visual. El segundo grupo se forma por técnicas que exigen un mayor
compromiso y cambio cultural empresarial, estas serían Jidoka, técnicas de
calidad y sistemas de participación del personal. El tercer grupo son las
técnicas más específicas y avanzadas, estas son Heijunka y Kanban. (Lean
Enterprise Institute, 2009)
Para la implementación de estas técnicas y en general del Lean
Manufacturing, se deben trazar hojas de ruta en donde se divida en fases el
proyecto y se establezcan las metas a corto, mediano y largo plazo de
acuerdo a lo que la organización necesite.
· TOC
La teoría de restricciones (por sus siglas en inglés, TOC) es una
metodología para identificar la restricción que se interpone en la
consecución de una meta y en mejorar esta restricción hasta que no sea
algo limitante. En procesos de manufactura, estas restricciones se conocen
normalmente como cuellos de botella. (Rattner, 2006)
23
Esta teoría toma un enfoque científico para mejorar, dice que cada sistema
complejo está compuesto de múltiples actividades conectadas entre sí, en
las cuales una actúa como una restricción sobre el resto del sistema y se
puede llamar como el eslabón más débil de la cadena.
La teoría define un proceso de 5 pasos, en donde se pueden encontrar
agentes de cambio para fortalecer el o los eslabones débiles. Normalmente
al final del proceso se encuentra que la mayoría de las organizaciones
tienen muy pocas restricciones. (LeanProduction, 2013)Los 5 pasos que
define la teoría son:
Identificar la restricción del sistema, decidir cómo explotar la restricción,
subordinar lo demás y sincronizarlo con la restricción, elevar el rendimiento
de la restricción y finalmente repetir el proceso.
En la teoría también se menciona una metodología de solución de
problemas llamada los procesos de pensamiento. Esta básicamente busca
responder las siguientes preguntas que son esenciales para la teoría de
restricciones: ¿Qué se necesita cambiar? ¿A qué se debe cambiar? ¿Qué
acciones va a provocar el cambio?
Con esta metodología, al encontrar y gestionar de manera correcta las
restricciones, se encuentran grandes mejoras en los procesos a corto plazo.
(Profesor: Gómez, 2014)
1.3.2 Mantenimiento Productivo Total
El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una técnica de mejoramiento continuo
orientada a llevar al máximo la efectividad de los sistemas productivos teniendo en
cuenta la participación de todas las personas involucradas en estos. Esta
metodología es comúnmente usada para mejorar la competitividad de las
24
empresas ya que elimina los reprocesos y agiliza el tiempo de entrega
satisfaciendo las necesidades de los clientes. (Sacristan, 2001)
TPM tiene un enfoque orientado a identificar y eliminar las mayores pérdidas de
los procesos maximizando el uso de los activos de la empresa y reduciendo los
tiempos muertos, esto se soporta en la capacitación de las personas en temas de
mantenimiento preventivo y mejora continua para así aumentar la confiabilidad del
equipo y la capacidad de los procesos que eventualmente se verán reflejados en
los tiempos de respuesta y la satisfacción de los clientes creando una ventaja
competitiva. (Colcafé, 2014)
La implementación de la metodología TPM tiene en cuenta el estado actual de la
compañía y la cultura organizacional de esta, a raíz de esto su implementación y
visibilidad de resultados algunas veces es lenta. Se pueden identificar 4 etapas de
implementación que se detallarán en la siguiente imagen:
25
Tabla 2. Fases de la implementación de TPM.
Fuente: Curso de facilitadores internos Colcafé
TPM es soportado por 8 pilares que desempeñan diferentes funciones a lo largo
de la implementación de esta metodología, (Roberts, 2008) estos son:
· Mantenimiento Autónomo: Este pilar tiene como objetivo desarrollar
competencias en las personas con el fin de que tengan la capacidad de
detectar y prevenir situaciones anormales de forma autónoma y proactiva en el
día a día. Lo ideal sería contar con un pensamiento preventivo y predictivo
Fase Etapas Contenido
Preparació
n
1. Dirección Superior declara la implementación del sistema TPM Declaración hecha a través de reunión interna y/o periódico de la empresa.
2. Educación de introducción y campaña del TPM
Gerentes:entrenamientos a través de Seminários a todos los escalones de gerencia (Entrenamiento in Company).
Empleados en general: reuniones de entrenamiento utilizando slides, cartillas o teatro.
3. Formación de un modelo de organización para la estructuración del TPM
Comité Ejecutivo.
Subcomité de los Pilares.
Secretaría del TPM2.
Máquina modelo para entrenamiento en Mantenimiento Autónomo para gerentes y supervisores.
Examen de las pérdidas - “Árbol de Pérdidas”.
4. Establecimiento de los principios básicos y metas para el TPM
Indicadores PQCDSM
Objetivos y metas por 3 -5 años
5. Creación de un plan de implementación del TPM
Master Plan completo desde las fases de preparaciones para la puesta en práctica, hasta el premio de Excelencia. (Opcional)
Princípio 6. Kick off / Lanzamiento oficial del TPM Invitación a suministradores y a empresas afiliadas y participantes.
Puesta en
práctica
7. Estructuración de los Pilares Maximizar eficiencia productiva con los Pilares iniciales.
7.1. Mejora EspecíficaPromoción de actividades de equipo y de pequeños grupos de mejora en el local de trabajo con foco en las pérdidas.
7.2. Mantenimiento Autónomo Sistemas por etapas, auditorías, verificación de adecuación
7.3. Mantenimiento Planificado
Mantenimiento Después de Avería (BDM)
Mantenimiento basado en el Tiempo (TBM)
Mantenimiento Basado en la Condición (CBM)
Mantenimiento por Mejora
7.4. Educación y EntrenamientoEntrenamiento para elevar el nivel de conocimiento de los líderes producción / mantenimiento, permitiendo capacitación técnica para desarrollar habilidades de los miembros de los grupos autónomos .
8. Control InicialDesarrollo de nuevos productos, equipos e procesos (productos fáciles de operar y procesos fáciles de controlar)
9. Mantenimiento de la Calidad Establecimiento de condiciones para eliminar defectos en productos y para mantener control de los procesos.
10. Áreas Administrativas Apoyo a la producción, aumentando la eficiencia de equipos y procesos.
11. Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Cero accidentes, cero polución
Aplicación
Continua
12. Aplicación llena del TPM2 y elevación continua de los niveles.
Desafío de una meta superior a través de innovación constante.
26
donde no solo se corrigen las averías y desgastes sino que también las evita
antes de que sucedan. Los principales objetivos del pilar mantenimiento
autónomo se enumeran a continuación:
o Impedir el desgaste de los equipos a través de un manejo correcto y
adecuado acompañado de inspecciones y chequeos cotidianos.
o Llevar la maquinaria a su condición ideal por medio de su restauración.
o Determinar las condiciones básicas esenciales para mantener siempre
los equipos y la maquinaria en buen estado.
o Adquirir nuevas filosofías de pensamiento y trabajo a través de los
equipos.
o Maximizar la eficacia de los equipos al prescindir de las perdidas
En la actualidad se pueden verificar en las organizaciones problemáticas y
conflictos entre el área de producción y el área de mantenimiento pues siempre
existirá el afán por producir al máximo aumentando las eficiencias sin
proporcionar el espacio necesario que requiere la máquina para su
mantenimiento, logrando deteriorar inducidamente los equipos conllevando a
exceso de paros, ajustes y averías. Para evitar este tipo de situaciones, se
recomienda que ambas áreas vayan de la mano cambiando la filosofía del
departamento de producción “yo opero tú reparas” por un empoderamiento
mayor de la responsabilidad del estado de los equipos.
Como una función destacada del pilar mantenimiento autónomo es determinar
las condiciones básicas de los equipos y velar por el cumplimiento de las
mismas. Sin embargo, y debido a la alta importancia de este término dentro de
la metodología, se debe especificar claramente el concepto.
Las condiciones básicas del equipo son aquellos requerimientos que evitan
que las pérdidas se vuelvan crónicas afectando el correcto funcionamiento del
27
equipo. Por lo tanto, al definir estas condiciones se definen las causas del
deterioro apresurado, incluyendo aspectos para su eliminación como limpieza,
lubricación y ajuste de pernos.
La finalidad de la limpieza no está enfocada en la acción de limpiar sino
principalmente en permitir a los operarios chequear el estado de la máquina
descubriendo así las condiciones anormales, deterioros y defectos recónditos.
Por esta razón se le conoce con el nombre de limpieza como inspección.
Mediante la lubricación, se impiden los desgastes mecánicos y quemaduras
manteniendo en buen estado los componentes de la máquina, mientras que el
ajuste de pernos evita las fallas y disfunciones de los equipos.
La implementación de este pilar tiene 7 pasos (Suzuki, 1996):
o Consideraciones previas. Es importante crear una cultura de orden y
disciplina antes de la implementación de TPM, debido a esto,
normalmente, se hace una etapa preliminar al inicio de los pasos de
Mantenimiento Autónomo donde se enseña la metodología de las 5 S’s.
Esta metodología consiste en:
§ Clasificar (Seiri): Consiste en identificar los elementos necesarios y
sacar los innecesarios. Incluye tanto los elementos que no se usan
en la línea como los que tienen más unidades de las requeridas.
§ Ordenar (Seiton): Se encarga de establecer el lugar adecuado para
cada una de las cosas, de manera que se encuentren fácilmente y
que se mantengan bien situadas.
§ Limpiar (Seiso): Identifica las fuentes que ocasionan la suciedad,
para así ser controladas y mantener todos los elementos en
excelente estado.
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§ Estandarizar (Seiketsu): Consiste en crear estándares y controles
visuales que permitan llevar un control de las “S” anteriores, deben
ser claras y visibles.
§ Disciplina (Shitsuke): Se encarga de mantener el sentido de
pertenencia frente a lo logrado.
o Paso 1. Como finalidad tiene aumentar la confiabilidad de la maquinaria
por medio de 3 actividades:
§ Eliminar suciedad y desperdicios: mediante esta actividad se le incita
al operario a tener contacto con todas las partes de la máquina pues
se exige una limpieza profunda. Así, poco a poco el personal
operativo se motiva a conocer los componentes de los equipos
comprendiendo la problemática que podría generar la contaminación
y el polvo.
§ Descubrir las condiciones anormales: como anormalidad se entiende
todas aquellas deficiencias, daños, averías o fisuras que puedan
generar otras situaciones problemáticas. Para facilitar la
comprensión del personal operativo, se recomiendo utilizar pequeños
manuales o LUPS, donde respectivamente se ilustren la variedad de
anormalidades o una pequeña hoja destinada específicamente a un
solo punto. En este paso los colaboradores deben aprender a
identificar anormalidades con los 5 sentidos.
§ Eliminar pequeñas deficiencias y determinar las condiciones óptimas
de los equipos: por medio de esta actividad se corrigen los daños
dentro del equipo y desgastes de piezas inmediatamente sean
reportados. Sin embargo, cuando este pilar comienza su
implementación, se debe hacer una campaña de seguridad evitando
tanto los incidentes como accidentes. Además, por medio de esta
29
actividad, se deben especificar las condiciones básicas del equipo,
requiriendo un conocimiento profundo del mismo para así garantizar
su fiabilidad basándose en ajustes y lubricación, con la finalidad de
facilitar la gestión de estos.
o Paso 2. Se enfoca en la eliminación de fuentes de contaminación (FC) y
lugares de difícil acceso (LDA). Dado que después de realizar el paso 1,
muy posiblemente se vuelva a ensuciar la máquina ya sea por
derrames, fugas u otros tipos de contaminación, se debe formar a los
colaboradores para que tengan la capacidad de analizar y definir
contramedidas para los FC y LDA, capacitándolos para idear y proponer
mejoras eficaces.
Las fuentes de contaminación son todos los elementos que generan
sustancias extrañas o residuos con una determinada frecuencia en los
equipos llegando a afectar los tiempos de limpieza. Los lugares de difícil
acceso son las áreas de la máquina en las cuales se les dificulta a
operarios y técnicos realizar tareas de limpieza, ajuste, inspección,
lubricación, operación o Mantenimiento. En conclusión, el principal
objetivo de este paso es disminuir los tiempos de limpieza, inspección,
lubricación y ajustes.
Nota: Durante estos primeros pasos se recupera la máquina
respecto a las especificaciones de funcionamiento para las que fue
diseñada.
o Paso 3. En este paso se establecen acciones para mantener lo que se
logró en los pasos 1 y 2. Se utilizan recursos como controles visuales y
estándares de limpieza y de operación, los cuales permiten mantener
las condiciones básicas y/o ideales de un equipo.
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Los estándares establecidos en este paso deben tener en cuenta quien
los va a seguir, además de que se va a hacer y donde se hará. Si se
realizan estándares definidos únicamente por la dirección seguramente
van a ser omitidos debido a la falta de entendimiento por parte de los
operarios. Además, durante los pasos anteriores, los operarios han
adquirido conciencia de la importancia de mantener las condiciones
básicas del equipo, tanto para la empresa como para su motivación,
gracias a esto tiene la capacidad para proponer estándares realistas que
vayan de acuerdo a las necesidades y al estilo de trabajo.
Para la preparación de estándares se deben tener en cuenta las 5W +
1H (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Quién? Y
¿Cómo?), además de los siguientes factores: Elemento a inspeccionar,
puntos clave, métodos, herramientas, tiempos, frecuencias,
responsables y responsabilidades
Lo ideal para las actividades de limpieza, inspección, lubricación y ajuste
establecidas en los estándares es que sean fáciles de llevar a cabo
correctamente por cualquier persona. Esto se puede lograr mediante el
uso de controles visuales en los equipos que permitan observar
claramente las condiciones y estados de operación, los niveles ideales
de funcionamiento e información adicional.
o Paso 4. Se le dan habilidades técnicas al operario que le permitan
incrementar el pensamiento preventivo a la hora de enfrentar problemas
de fallas o desgastes en el equipo logrando así el aumento de la
productividad y la disminución de los costos. Estas habilidades deben ir
enfocadas en la detección de situaciones anómalas ya que son la causa
raíz de paros en producción tales como fallas y ajustes por producción
31
defectuosa, por ende la idea principal de esta actividad es prevenir
todos estos posibles paros que afectan la eficiencia. Para alcanzar una
formación adecuada, se debe seguir la siguiente secuencia:
§ Seleccionar los elementos generales a inspeccionar dado que los
operarios se deben ubicar inicialmente en puntos específicos de la
máquina para guiarlos. Estos puntos se seleccionan a partir de las
especificaciones de diseño de la máquina en conjunto con los
antecedentes históricos sobre las fallas y defectos, tomando
principalmente los puntos históricos más críticos.
§ Realizar una preparación del material que se presentará a los
colaboradores donde se encuentra una síntesis bien detallada de los
elementos a inspeccionar, con sus funciones básicas y localización,
como detectar las anormalidades y forma de actuar cuando se
encuentren.
§ Se debe realizar una planeación junto con los jefes de producción en
la cual se determinen fechas y tiempos estándar para presentar a los
colaboradores su nueva función con ayuda del material preparado
anteriormente y el grado de importancia que tiene para el
mejoramiento continuo de la compañía.
Para la implementación de este paso, se recomienda utilizar la
metodología “enseñar por relevos” pues se considera como la más
eficaz, donde los colaboradores se separan en grupos y se elige un líder
de grupo. Así, estos últimos reciben todas las capacitaciones y ellos son
los responsables de enseñarle a su respectivo grupo. Este tipo de
metodología motiva al personal al trabajo en equipo dándoles energía y
vitalidad.
32
o Paso 5. Busca que los operarios comprendan ampliamente las
funciones y rendimientos de los procesos que controlan cada día, para
así poseer la habilidad de realizar inspecciones y ajustes, teniendo en
cuenta los materiales que intervienen en el proceso y las anormalidades
más comunes.
El objetivo global del paso 5 es obtener cero pérdidas y cero accidentes,
erradicando los desperdicios, reprocesos y defectos de calidad, esto se
lograra desarrollando un programa de inspección de procesos que
agrupa los siguientes factores:
§ Operación correcta: se deben realizar formaciones sobre las
funciones de los equipos y la forma ideal de operarlos. Se debe
brindar una visión general del proceso como una combinación de
varios equipos y no como equipos individuales.
§ Montajes y ajustes correctos: consiste en comprender la relación de
mutualismo que existe entre los procedimientos de ajuste y las
propiedades de los materiales respecto al equipo y la calidad de los
productos. Este proceso se apoya de controles visuales que indiquen
contenidos, flujos y direcciones de giros).
§ Manejo correcto de las anormalidades: inicialmente se deben
identificar las señales de aviso que da el equipo cuando sucede
alguna anormalidad, enseñar a los operarios a que las reconozcan y
las entiendan, para que así poder evitar averías o accidentes. Luego
es importante unificar todos los estándares de los pasos anteriores
como estándares del proceso, a los cuales se les debe hacer un
seguimiento para no gastar más tiempo del necesario y para cumplir
la periodicidad establecida.
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o Paso 6. Para entrar a este paso ya los equipos deben estar funcionando
bajo las condiciones ideales acompañados por estándares que permitan
mantenerlas. En este paso entra el pilar de mantenimiento de la calidad
más a fondo, promoviendo la estandarización de los componentes de
control y el conocimiento de las especificaciones de calidad que
dependen de los equipos. Además se crea un sistema de corrección de
defectos que pueda ser afrontado por los operarios y así garantizar la
calidad en el proceso.
o Paso 7. Los colaboradores realizan todas las tareas de forma autónoma
y están en la capacidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos a
la gestión de las tareas diarias. Además se adquiere un sentido de
pertenencia que permita mantener todo lo logrado y no retroceder en
ningún momento.
· Mantenimiento Planeado: se encarga de asegurar la confiabilidad y
operabilidad de los equipos, acciones que se ven reflejadas en disminución de
averías, productos defectuosos o problemas de calidad. Se apoya en las 5
medidas para cero fallas y en su gestión trabajan con las matrices: Matriz
modo falla componente, Matriz de anormalidades y Matriz de criticidad.
· Mejoras Enfocadas: Centra su gestión en eliminar las mayores pérdidas de la
empresa y aumentar la eficiencia de los procesos mediante grupos de
mejoramiento. Este pilar se encarga de elaborar el árbol de pérdidas y calcular
la diferencia entre la situación actual de la empresa y la situación ideal
(Pérdidas controladas).
· Educación y Entrenamiento: Este pilar establece los planes de formación y
capacitación de los colaboradores según el requerido para el cargo que
desempeñan y para las tareas futuras que lleva el avance en TPM. El recurso
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más importante de este pilar es la matriz de habilidades y conocimientos, en
esta se consigna el nivel inicial, el nivel requerido y el nivel logrado del
personal operativo y así es posible dar una mayor visibilidad en el avance del
plan de formación. Educación y Entrenamiento tiene un papel vital en Paso 4
de Mantenimiento Autónomo.
· Mantenimiento de la calidad: Establece estándares para asegurar las
condiciones necesarias para que un producto sea apto para el consumo o uso
humano, y mantiene el control de los procesos para que vayan según las
normas de calidad y seguridad.
· Control inicial: Orienta y hace seguimiento el desarrollo de nuevos productos
o procesos, y la adquisición de nuevos equipos para la empresa.
· Seguridad y Medio Ambiente: Este pilar se encarga de identificar todos los
peligros que se puedan presentar en la empresa y gestionarlos en la matriz de
peligros. Igualmente identifica los peligros ambientales y así evitar posibles
problemas legales.
· TPM en áreas administrativas: Este pilar apoya la gestión y organización de
los procesos productivos, aumentando la eficiencia y el conocimiento, y
disminuyendo las pérdidas administrativas.
La implementación del pilar de mantenimiento autónomo es de suma importancia
debido a que se trata del pilar “Base” de la metodología, además, incluye un
proceso con los demás pilares logrando una gestión más uniforme y de mayor
impacto para la compañía.
35
1.3.3 Principales Pérdidas
Grandes pérdidas TPM:
La metodología TPM tiene como principal objetivo la eliminación de pérdidas o
desperdicios para llegar así al máximo aprovechamiento de los equipos
presentando un adecuado funcionamiento y conservándolos en buen estado,
garantizando así altas eficiencias con buena calidad de vida (Colcafé, 2014). Estas
6 grandes pérdidas, junto con otras complementarias, se pueden clasificar de la
siguiente manera:
· Perdidas programadas:
o Mantenimiento Planeado: Tiempo destinado a realizar actividades que
aporten al sostenimiento de la máquina como mantenimientos
preventivos o implementación de pequeñas mejoras.
o Montajes: Es el tiempo requerido para la implementación de nuevos
proyectos con sus respectivos ensayos. Incluye obras civiles de
adecuación, llegada de nuevos equipos y transferencia de máquinas
entre sectores o líneas.
o Mantenimiento autónomo: tiempo destinado a realizar acciones de
limpieza como inspección.
o Ensayos: Tiempo programado para realizar pruebas con nuevos
materiales, productos, componentes de equipos, entre otros.
o Reuniones de formación: Tiempo destinado para educar o entrenar el
personal operativo o que se encuentra involucrado en el proceso de
producción.
o Alimentación: Tiempo programado para la alimentación del personal.
o Pausas activas: Tiempo programado para efectuar ejercicios que
beneficien la salud y el bienestar de las personas involucradas en la
operación.
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o Simulacros de emergencias: Es el tiempo que se destina a la
simulación de un escenario de emergencia.
· Afectan la disponibilidad:
o Averías o fallas: pérdida total o parcial del funcionamiento de la
máquina la cual puede requerir reparaciones y/o cambio de componente
estructural. El tiempo total de averías inicia desde que el equipo deja de
funcionar hasta que recuperando su funcionamiento generando
productos de buena calidad. Esta gran pérdida genera tanto incremento
de tiempos muertos como aumento de productos defectuosos.
o Alistamiento y ajustes: Tiempo comprendido entre cambios de
referencia, es decir, desde que termina una referencia hasta que inicia
una diferente satisfactoriamente. Además, también se incluyen dentro
de esta gran pérdida las limpiezas y operaciones de ajuste involucradas
en la producción de una misma referencia.
o Cambio de elementos y piezas: es el tiempo generado por el deterioro
natural o inducido de los elementos obligatorios para obtener la
producción.
o Arranques: Esta gran pérdida corresponde al tiempo comprendido
desde el inicio de turno o la finalización de un paro extenso hasta que se
produce la primera pieza que cumpla con los requerimientos de calidad.
o Organización de la línea: También conocida como falta de personal.
Corresponde al tiempo de paro generado por ausencia de personal.
o Ajustes de calidad: Tiempo correspondiente a la acción realizada para
corregir o prevenir un daño de calidad.
o Servicios: tiempo correspondiente al paro por ausencia de recursos
como energía, agua, gas, entre otros.
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· Afectan el rendimiento:
o Ocio o paradas menores: Este tiempo ocurre cuando el proceso se
interrumpe por un producto defectuoso, fallas temporales o por acciones
de reseteó que necesiten de reinicio de máquina. Esta gran pérdida
generalmente es inferior a 5 minutos.
o Velocidad reducida: Tiempo correspondiente a la diferencia entre
velocidad estándar o de diseño y velocidad real. El fin de una compañía
debe ser eliminar por completo está gran perdida.
· Afectan la calidad:
o Unidades defectuosas: Tiempo generado por la producción de
unidades que no cumplen con especificaciones de calidad. En esta gran
pérdida se incluyen tanto aquellas que pueden ser reprocesables como
aquellas que no y deben ser eliminados. (Cufiño Marín & Velasco
Martínez, 2003)
1.3.4 Beneficios de TPM
TPM está orientado a crear un sistema que maximice la eficiencia de los sistemas
productivos, previniendo y/o eliminando las perdidas en todas las áreas de la
empresa (Producción, áreas administrativas, investigación y desarrollo, logística).
Esta metodología es incluyente, es decir, tiene en cuenta a todos los integrantes
de la empresa.
La metodología TPM permite crear una diferenciación frente a los competidores en
cuanto a reducción de costos, mejores tiempos de despacho, menor porcentaje de
rotación, alto grado de capacitación del personal y calidad de los productos o
servicios al final de la cadena.
Algunos beneficios adicionales son:
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· Aumento de la productividad tanto de los equipos como del personal.
· Reducción del porcentaje de defectos en el proceso y en el producto
terminado y de reprocesos. Además de la disminución en el número de
quejas de clientes.
· Disminución en la cantidad de horas y costos de mantenimiento y un mayor
ahorro en el consumo de servicios.
· Menor número de accidentes laborales y eliminación de incidentes
ambientales.
· Aumento de la motivación del personal.
· Lugares de trabajo limpios y ordenados, lo que proyecta una mejor imagen
tanto al personal interno como a los visitantes.
· Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los colaboradores de la
empresa.
Gracias a la aplicación de 5s en la metodología TPM, se cualifican algunos de
estos beneficios a partir de estudios realizados en empresas de todo el mundo,
presentando resultados específicos como disminución de los costos de
mantenimiento y accidentalidad en un 40% y 70% respectivamente, al igual que un
aumento en la fiabilidad de la maquinaria y el tiempo medio entre fallas en un 10%
y 15% respectivamente. (Rosas, 2013)
1.3.5 PYMES en el Sector Textil
Colombia es un país compuesto principalmente por pequeñas, medianas y
microempresas (mipymes) dado que el 96% del parque industrial colombiano está
clasificado dentro de esta categoría. Las mipymes aportan al PIB más del 38,7% y
al empleo aproximadamente 30,5% lo cual demuestra la importancia de éstas
dentro del país (Gestrategica, 2013). El concepto mipymes fue determinado a
partir de la Ley marco 590 del 2000, donde se define claramente el termino y se
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presentan las especificaciones de cada uno de los 3 rangos posibles entre los
cuales se puede encontrar una empresa perteneciente a esta categoría. El primero
denominado “micro”, consiste en compañía que no supera activos totales a 500
smlmv (salarios mínimos legales mensuales vigentes), excluyendo la vivienda, y
posee máximo 10 empleados. El segundo, designado como “pequeña”,
corresponde a la compañía con número de empleados entre 11 y 50 y, con activos
totales por un monto entre 501 y 5.000 smlmv. Por último, el tercero nombrada
como “mediana”, concierne a la empresa con un número de trabajadores entre 51
y 200, además de tener activos por un valor entre 5.001 y 30.000 smlmv.
Las mipymes del sector textil poseen gran importancia dentro de la industria
antioqueña pues son las principales productoras del vestuario que usamos
habitualmente. Por esta razón se debe promover y motivar su crecimiento
favoreciendo así la economía del departamento de Antioquia. Debido a esto, se
han visto diferentes iniciativas gubernamentales y alianzas que buscan favorecer
las mipymes de este sector, como líneas de créditos especiales a través del Banco
de Bogotá, planes de financiamiento para acceder a servicios avanzados de
telecomunicaciones, creación de clústeres como alianzas estratégicas para
protección del sector, entre otros. Estos proyectos también permiten mejorar la
competitividad del sector ayudándolo a afrontar la apertura económica.
1.3.6 Conceptos de la industria del textil
A lo largo de los años se han usado una gran variedad de fibras tanto de origen
animal como de origen vegetal, entre ellas el algodón, el lino, la lana y la seda.
Actualmente, aunque estas fibras aun hacen parte fundamental de las industrias
textileras, los científicos han encontrado nuevas fibras a partir de compuestos
químicos y aleaciones, estos últimos buscan ser más resistentes y amigables con
el ambiente. Estas fibras son comúnmente llamadas “fibras sintéticas” y son
40
componentes de la mitad de la producción textil en el mundo, debido a las
propiedades físicas que poseen y sus bajos costos. (Genoud, 2003). La siguiente
tabla muestra la clasificación de las materias primas utilizadas en la industria textil.
FIBRAS NATURALES FIBRAS MANUFACTURADAS
ORIGEN VEGETAL ORIGEN ANIMAL POLIMEROS NATURALES SINTÉTICAS
Algodón Lana Rayón Viscosa Poliamida
Lino Camélidos Modal Poliéster
Yute Angora Acetato Poliolefinicas
Cáñamo Seda Triacetato Elastómeros
Ramio Aramidas Tabla 3. Clasificación de materias primas utilizadas en la industria textil. Fuente: “Las pymes en la industria textil y la logística de distribución”
(http://www.inti.gov.ar/prodiseno/pdf/laspymesenlaindumentaria.PDF) (Genoud, 2003)
En la industria textil son comúnmente usados los siguientes procesos para la
obtención del producto final esperado:
· Moldería: Consiste en la construcción de moldes que sigan formas exactas
para la realización de prendas y producción en serie de las mismas
· Superposición: Es usada para la producción en masa, sin embargo es un
proceso muy manual puesto que se debe garantizar la alineación apropiada
de todas las capas del tejido.
· Tizado: Este proceso se encarga del aprovechamiento máximo del tejido,
ubicando los moldes de forma que ocupen el menor espacio posible, y así,
se genere menor cantidad de desperdicio de tela.
· Corte: Actualmente es un proceso que va desde el uso de tijeras verticales
manuales, hasta equipos de corte de laser de alta tecnología.
41
· Bordado y Estampado: Este es un proceso alternativo que adhiere detalles
a las prendas.
· Ensamblado y Costura: Es la orientación de las piezas de tejido ya cortadas
y la unión de las mismas con sus partes correspondientes.
· Acabado: Se realizan procesos adicionales para el control final y entrega
del producto. Entre estos procesos están desgastes, lavado y planchado.
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2. METODOLOGÍA
Para alcanzar el objetivo general del proyecto se dividirán las actividades en 3
etapas, cada una tendrá diferentes procedimientos a seguir de acuerdo a cada
objetivo específico y para lograrlo de tal forma que el mencionado objetivo general
se cumpa satisfactoriamente.
2.1 ETAPA 1
Objetivo: Indagar el estado general de 3 MIPYMES del sector textil y los planes
de formación técnica a los operarios.
Actividad 1: Seleccionar tres mipymes del sector textil donde sea permitido
tomar los datos pertinentes para la investigación.
La anterior actividad deberá acompañarse de los respectivos requerimientos
de confidencialidad que requiera cada empresa.
Actividad 2: Realizar encuestas y visitas a las empresas, con el propósito de
identificar sus características generales y, asimismo caracterizar los planes
de formación técnica (si es que los tienen) orientados a la formación del
personal operativo de manufactura.
2.2 ETAPA 2
Objetivo: Detectar las mayores pérdidas de las PYMES asociadas a las
actividades de producción, de acuerdo con lo definido por el pilar de
“Mantenimiento Autónomo”.
Actividad 1: Identificar y caracterizar las mayores pérdidas de cada una de
las empresas, a partir de la información obtenida en el objetivo anterior.
43
Actividad 2: Relacionar las pérdidas identificadas con las teóricas de la
metodología TPM.
2.3 ETAPA 3
Objetivo: Identificar oportunidades de mejora en el sistema de producción de las
empresas analizadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el pilar de
TPM: “Mantenimiento Autónomo”.
Actividad 1: Priorizar los puntos que estén por debajo de un nivel aceptable
de cumplimiento a partir de los resultados obtenidos en el objetivo anterior.
Actividad 2: Plantear las oportunidades de mejora en el sistema de
producción de las tres empresas escogidas. Las oportunidades en
consideración deberán definirse a partir de los lineamientos establecidos por
la metodología TPM.
2.4 ETAPA 4
Objetivo: Estructurar un plan de implementación para las oportunidades de
mejora identificadas en las mipymes objeto de análisis.
Actividad 1: Determinar a partir de las mejoras propuestas un cronograma
de implementación, teniendo en cuenta los prerrequisitos para cada una de
las actividades, basadas en los lineamientos de la metodología TPM.
Actividad 2: Plantear un caso hipotético que muestre el estado actual del
sistema productivo de una empresa en el sector textil.
Actividad 3: Diseñar y ejecutar una simulación, en la cual, se pueda
observar cómo afectan las mejoras propuestas el tiempo total de proceso.
44
3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS MIPYMES DEL SECTOR TEXTIL
3.1.1 Diseño de la investigación
Esta investigación se desarrolla a partir de una recolección de datos primaria, a
través de encuestas que se realizan a 3 mipymes del sector textil situadas en el
Valle de Aburrá, con el fin de determinar el estado del sector y el grado de
cumplimiento de los conceptos manejados en el pilar Mantenimiento Autónomo de
la metodología TPM. Además, se analiza el nivel de capacitación que posee el
sector actualmente frente a lo requerido en la implementación del pilar
seleccionado y se identifican sus principales perdidas con el objetivo de proponer
acciones de mejora bajo los lineamientos del pilar Mantenimiento Autónomo.
3.1.2 Metodología
Se diseñó una encuesta ceñida a los lineamientos del pilar mantenimiento
autónomo y se realizó a 3 mipymes del sector textil, con el fin de recolectar datos
que permitan valorar las condiciones de la compañía respecto a lo establecido por
la metodología. Esta se realizará a personas involucradas en el proceso de
producción, que tengan un especial conocimiento de todos los aspectos de la
empresa, y será guiada por los estudiantes para solucionar todas las dudas e
inconvenientes que se presenten. La información que se obtenga de la encuesta
se tabulará para determinar el nivel de cumplimiento del pilar e identificar las
oportunidades de mejora, además se analizará la información para asociarla con
la teoría de las mayores pérdidas según TPM, complementando las propuestas de
mejora.
45
3.1.3 Muestra
Se utilizó el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, este se
caracteriza por tener muestras que son de fácil acceso para los estudiantes, para
esta investigación se utilizó una muestra de 3 empresas del sector textil escogidas
a partir de los criterios presentados a continuación:
· Manufactureras del sector textil
· Disponibilidad: Empresas que estén dispuestas a entregar los datos
necesarios para el desarrollo y análisis en la investigación.
· Empresas pertenecientes al grupo de mipymes del sector textil:
organizaciones que no posean más de 200 empleados y el valor de sus
activos no supere los 30.000 smlmv. En este rango se incluyen micro,
pequeñas y medianas empresas.
Las empresas encuestadas fueron las siguientes:
· Empresa A: Empresa dedicada a la manufactura de empaques de
polipropileno. Se encuestó al gerente general de la empresa. Perteneciente
a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme dentro la clase 1399
correspondiente a la fabricación de otros artículos textiles no clasificado
previamente.
· Empresa B: Empresa dedicada a la fabricación de empaques de
polipropileno y Biopp de uso comercial. Se encuestó al jefe de producción.
Perteneciente a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme dentro la
clase 1399 correspondiente a la fabricación de otros artículos textiles no
clasificado previamente.
· Empresa C: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
bolsos, morrales y loncheras. Se entrevistó al gerente general.
Perteneciente a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme dentro la
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clase 1392 correspondiente a la confección de artículos con materiales
textiles, excepto prendas de vestir.
3.1.4 Formato de la encuesta
Para proporcionar facilidad en la clasificación y calificación de los datos, se crean
categorías de variables y subvariables según la división del pilar mantenimiento
autónomo y principales perdidas respecto a la metodología TPM, las cuales se
pueden observar en la Tabla 4: Variables y subvariables. Para visualizar la
herramienta de recolección de datos, ver Anexo 1: Encuesta de recolección.
VARIABLES SUBVARIABLES
PILAR: MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
Paso 0: 5 S´s Paso 1: Limpieza como inspección
Paso 2: Fuentes de Contaminación y Lugares de difícil acceso
Paso 3: Estándares de limpieza, inspección, lubricación y ajuste.
Paso 4: Inspección general del equipo
Paso 5: Inspección general del proceso
Paso 6: Estandarización del mantenimiento autónomo
Paso 7: Gestión Autónoma
PRINCIPALES PÉRDIDAS
Pérdidas programadas
Pérdidas que afectan la disponibilidad
Pérdidas que afectan el rendimiento
Pérdidas que afectan el rendimiento
Tabla 4. Tabla de variables y subvariables. Fuente: Elaboración propia
Empresa A:
Es una empresa dedicada desde hace 27 años a la fabricación de empaques de
polipropileno para almacenamiento y transporte semi-granel (80 kg a 2000 kg), de
productos alimenticios, químicos, mineros e industriales en forma de polvos o
granos, sacos GDV para el embalaje de frutas y hortalizas, bolsacretos, felpas de
fique, reata, slingas y súper liners. La empresa se encuentra ubicada en Itagüí –
47
Antioquia, cuenta con una planta física de 1400 m2 y 85 empleados distribuidos de
la siguiente manera: 7 administrativos, 1 mecánico y 77 operarios.
Los principales procesos en el área de producción son los siguientes:
Para la fabricación de Sacos para frutas y verduras se necesitan:
· Personas: 10 operarios, 5 cortadores sacos, 2 cortadores de tela.
· Máquinas: 10 fileteadoras, 2 cortadoras, 1 malacate.
Para la fabricación de Big Bags y Jumbo Liners se necesitan:
· Personas: 8 operarios de máquinas planas, 4 operarios de cerradoras, 4
operarios cosiendo válvulas, 2 corte, 2 en tapa-válvulas, 2 calidad, 2 en
prensa, 1 patinador, 1 perforador, 1 operador para la flexo gráfica.
· Máquinas: 4 cerradoras, 8 planas, 4 cadenetas, 12 máquinas de repuestos
(entre planas, cerradoras y cadenetas), 2 cortadoras, 1 flexo grafica
Para la fabricación de Reatas se necesitan:
· Personas: 1 operario, 1 cortador.
· Máquinas: 5 telares y 1 cortadora.
La empresa cuenta con la siguiente distribución:
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Ilustración 1. Layout Empresa A (1 Piso).
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 2. Layout Empresa A (2 Piso).
Fuente: Elaboración propia
Empresa B:
Esta empresa se dedica a la elaboración de empaques de polipropileno y Biopp
para los diferentes almacenes que comercialización de diferentes productos, con
fines tanto prácticos como publicitarios. La compañía se encuentra localizada en
49
Itagüí - Antioquia y cuenta con 14 empleados, de los cuales 6 pertenecen a la
rama administrativa y 8 al personal operativo.
Es una empresa independiente, que busca proyectarse al mercado nacional, se
formó gracias a la experiencia de algunos de los socios principales en el manejo
de tela de polipropileno cuyo uso principal es la fabricación de costales para
empaque al por mayor. Con la intención de buscarle un uso diferente a esta
materia prima, se consolidó la idea de fabricar bolsas más pequeñas con ella, un
producto especial y nuevo para los requerimientos del mercado, y adicionalmente
con un valor agregado de que son bolsas reutilizables; esta última propiedad
permite que las personas que adquieren un producto no desechen la bolsa
inmediatamente a la basura, sino que la usen para transportar otros elementos,
convirtiéndose así en una valla ambulante. Con esta idea, se pretende llegar a
varias empresas para que no vean el costo del empaque como un gasto sino
como una inversión.
Descripción del proceso de producción
· Almacenamiento de materia prima: consiste en la acumulación de la tela
cortada, posteriormente impresa y con costuras en el fondo.
· Eliminación de hilos sueltos: En esta operación se revisan una a una las
bolsas con el fin de quitar los hilos y hebras excedentes utilizando tijeras
especiales para el área textil y de confección.
· Costuras e hilvanado: En primer lugar se hacen las costuras y el hilvanado
que consiste en hacer el dobladillo (lo cual radica en meter un trozo de tela
internamente para que quede doblada), para esto, se utiliza una recubridora
multiaguja.
50
· Pegado de la reata: se pone la reata utilizando una presilladora con una
guía que permite agilizar y facilitar el trabajo de la operaria al no tener que
medir manualmente la posición de los diferentes elementos.
· Pulido: en el cual se quitan los hilos excedentes, utilizando una máquina
que primero los succiona y luego los corta.
· Realizar un fuelle: En algunas ocasiones se debe hacer fuelle, el cual es un
trozo adicional de material que se pone a los lados de la bolsa para
aumentar su capacidad y permite formar el fondo de tal manera que la
bolsa tenga un poco más de estabilidad.
A continuación se puede observar la distribución de la empresa:
Ilustración 3. Layout Empresa B.
Fuente: Elaboración propia
O O O O
O
O
O
OBo
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pa
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da
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Hiladoras
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Operación
Manual
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Presi
lladora
s
O
O
O
O
Almacen Materia Primas
Presi
lladora
s
O
O
O
51
Empresa C:
Es una empresa dedicada al diseño y confección de bolsos, morrales, loncheras y
maletines. Está ubicada en la Avenida Guayabal en Medellín – Antioquia. Esta
empresa se creó en el 2012 y funciona bajo la figura de Sociedad por Acciones
Simplificadas (SAS). Empezó como un pequeño taller de confección que fue
creciendo de a poco y actualmente tienen dos puntos de ventas para sus
productos, uno en la Avenida del Ferrocarril y otro en Ayacucho.
La empresa tiene 20 empleados distribuidos de la siguiente forma: 10 operarios,
un cortador, un diseñador, un ribeteador, un patinador, una persona encargada de
mercadeo y ventas, 3 personas de aseo y oficios varios, una secretaria y un
gerente.
La empresa cuenta con 10 máquinas planas, una mesa de corte con dos
cortadoras, una máquina ribeteadora y un plotter para la generación de moldes
Ilustración 4. Layout Empresa C.
Fuente: Elaboración propia
52
3.2 ESTADO ACTUAL DE LAS EMPRESAS
3.2.1 Sistema de análisis de los datos
La encuesta está dividida en 8 secciones, cada una corresponde a uno de los
pasos del pilar de Mantenimiento Autónomo. Cada paso tiene preguntas de
acuerdo a los lineamientos y objetivos del pilar.
Se creó un sistema de ponderaciones para cada uno de los pasos que va sujeto a
su importancia dentro del funcionamiento de una empresa y el grado de
complejidad para el aprendizaje (Tabla 5). Estas ponderaciones se establecieron
de acuerdo con los comentarios generales de los encuestados respecto a la
incidencia de los pasos, tanto en el funcionamiento de la empresa, como en el
grado de complejidad para el aprendizaje. Al paso cero se le dio una ponderación
del 7% debido a que, a pesar de que la dificultad de implementación no es alta, es
de suma importancia para lograr un inicio y desarrollo exitoso del pilar. El paso 1
obtuvo una ponderación del 4% por su naturaleza similar a la del paso 0, lo que
implicaría una implementación más sencilla. A los pasos 2 y 3 se les asigna una
ponderación similar y mayor respecto a los primeros pasos puesto que tienen
actividades más complejas y requieren un mayor análisis, por lo tanto las partes
encuestadas expresaron la dificultad que podrían representar en su
implementación. Este comentario se puede apreciar también para el nivel de los
pasos 4, 5 y 6, en los cuales se tuvo en cuenta que traen consigo una cantidad de
habilidades técnicas nuevas para el operario y con una dificultad mayor inherente.
Por último, el paso 7 contiene los resultados de la implementación de los pasos
anteriores y la disciplina de mantener los logros alcanzados por lo que se
estableció que debía tener la ponderación más alta.
53
Pasos Ponderación Máximo Mínimo Variación
Paso 0: 5 S´s 7%
9 4 2,65
Paso 1: Limpieza como inspección 4%
4 4 0,00
Paso 2: Fuentes de Contaminación y Lugares de difícil acceso
10% 11 9 1,00
Paso 3: Estándares de limpieza, inspección, lubricación y ajuste.
12% 14 10 2,00
Paso 4: Inspección general del equipo 15%
18 12 3,00
Paso 5: Inspección general del proceso 15%
16 14 1,00
Paso 6: Estandarización del mantenimiento autónomo
17% 20 15 2,65
Paso 7: Gestión Autónoma 20%
23 18 2,65
Total 100% Tabla 5. Ponderación por paso.
Fuente: Elaboración propia
Como se puede ver en la tabla el pilar se mide hasta el 100%, siendo esta la
máxima calificación que se podría obtener.
A partir de las encuestas se determinará qué porcentaje de cumplimiento tiene
cada empresa en los pasos de mantenimiento autónomo, para finalmente calcular
un estimado del cumplimiento total del pilar. Existen tres tipos de preguntas cuya
valoración está dada a continuación (Tabla 6):
Preguntas cerradas (Si/No) Valor
Si 100% No 0%
Preguntas de frecuencia
54
5 – Siempre 100% 4 – Frecuentemente 75% 3 – Regularmente 50% 2 – Escasamente 25%
1 – Nunca 0% Preguntas de importancia
5 – Muy Importante 100% 4 – Importante 75%
3 – Importancia Intermedia 50% 2 – Poco Importante 25% 1 – No importante 0%
Preguntas de Impacto
3 – Mucho 100% 2 – Poco 50% 1 – Nada 0%
Tabla 6. Valoración respuestas encuesta Fuente: Elaboración propia
Sin embargo, la tabla de anormalidades situada en la encuesta es la excepción a
la tabla 6, es decir, sus puntaje se manejan de manera diferente puesto que a
mayor frecuencia de anormalidad, menor grado de cumplimiento del paso. Por
ende, el criterio establecido para evaluar las respuestas se asigna a partir de la
siguiente formula:
Es decir, si la respuesta a una pregunta es “Si” el valor que se le debe asignar
corresponde a 100% -100%=0% lo cual indica un bajo nivel de cumplimiento;
mientras que si la respuesta a la frecuencia corresponde a “4 – frecuentemente” el
valor que se debe asignar para realizar los cálculos corresponde a 100% -
75%=25% señalando un bajo nivel de cumplimiento.
El proceso para calcular el nivel de cumplimiento consiste en agrupar la
calificación de las preguntas de acuerdo al paso, obtener un promedio y
multiplicarlo por la respectiva ponderación del paso que se estableció previamente
(tabla 5).
55
Para las preguntas que presentan tanto respuesta cerrada si/no, como respuesta
de frecuencia o importancia, se les asigna un puntaje promediando ambas
respuestas y asignando ese valor como el puntaje total de la pregunta (ver
ilustración 4). Finalmente, se debe considerar que las preguntas con justificación o
comentarios son únicamente para ampliar el conocimiento de la empresa y
obtener datos de interés para el proyecto.
Por otro lado las pérdidas se analizarán y cuantificarán respecto a la información obtenida
de las encuestas y se les dará un valor de ponderación igual, el cual se estableció a partir
de los diálogos entablados en la obtención de la información primaria. Es decir, se llegó a
esta determinación puesto que, de acuerdo con los comentarios generales de los
encuestados, cada desperdicio impacta aspectos fundamentales pero diferentes de las
compañías, lo cual permitió concluir la necesidad de asignar a cada uno de los
mencionados tipos de pérdida, el mismo nivel de importancia relativa. El ideal es lograr el
máximo aprovechamiento de las máquinas y equipos.
Ilustración 5. Ejemplo cálculo de puntaje. Fuente: Elaboración propia
56
Pérdida Ponderación
Pérdidas Programadas 25% Pérdidas que afectan la disponibilidad 25% Pérdidas que afectan el rendimiento 25% Pérdidas que afectan la calidad 25%
Tabla 7. Ponderación de las pérdidas. Fuente: Elaboración propia
Para realizar los cálculos de las pérdidas, inicialmente se identificarán las
preguntas de la encuesta que tienen relación con desperdicios, se clasificarán de
acuerdo a las principales pérdidas y se promediará la calificación dada por cada
empresa obteniendo un puntaje por pregunta. Posteriormente, se promedian los
puntajes correspondientes a cada pérdida y se multiplica por su respectiva
ponderación, adquiriendo un valor final por pérdida principal. Sin embargo, dado
que la calificación evalúa el grado de cumplimiento del sector frente a las
actividades de mantenimiento autónomo y lo que se busca en este análisis es
identificar los principales desperdicios del sector, se decidió aplicar la siguiente
formula:
A partir del siguiente ejemplo se podrá visualizar la estructura del concepto: se
presenta en la encuesta la pregunta “Los equipos presentan un buen
funcionamiento bajo las condiciones actuales” lo cual hace referencia a las
pérdidas del rendimiento. Dado que su nivel de cumplimiento es alto presentando
un valor de 88%, se puede concluir que las pérdidas de tiempo generados por este
ítem son bajos, dándole un valor de 100%-88%=12%. Este concepto se aplica en
pérdidas que afectan la disponibilidad, el rendimiento y la calidad.
Por otro lado, no es pertinente aplicar la fórmula de “puntaje final por pérdida” a las
pérdidas programadas puesto que estas son necesarias y se deben aplicar en las
empresas siempre y cuando se consuman el tiempo estándar que se les asigne.
57
Por lo tanto el nivel de cumplimiento por pregunta determina el desperdicio que
ese aspecto genera. A partir del siguiente ejemplo se podrá comprender la
estructura del concepto: Se establece la pregunta “Se realizan capacitaciones que
permitan conocer el procedimiento adecuado de limpieza de los equipos” a la cual
se le asigna un puntaje de 0% respecto al cumplimiento puesto que las empresas
no realizan formaciones. Por consiguiente, como no se consume tiempo en el
tema, no se presentarán pérdidas frente al ítem, dejando el mismo valor de 0%
para el desperdicio, lo cual representaría un nivel bajo.
3.2.2 Análisis cuantitativo de la información – Mantenimiento Autónomo
Dado que se debe establecer y analizar el nivel de cumplimiento por cada paso del
pilar obteniendo finalmente un determinante para el pilar en su totalidad, se
crearon grados que definieran si el cumplimiento es bajo o alto de la siguiente
manera:
Grado Rango Alto 100% - 80%
Medio 50% - 79%
Bajo 0% - 49% Tabla 8. Grados de cumplimiento Mantenimiento Autónomo.
Fuente: Elaboración propia
Estos valor no tienen soportes teóricos puesto que es subjetivo dependiendo del
tema a tratar, sin embargo, se usaron datos históricos de tres tesis relacionadas
con el tema. (Restrepo Gonzalez & Salinas Rendón, 2011) (Ruiz Blandón, 2012)
(Henao Palacio & Mosquera Gonzalez, 2012). Los comentarios y justificaciones
que se pedían en la encuesta ayudarán a reforzar el análisis haciéndolo más
completo.
Pilar Mantenimiento Autónomo
58
A partir de los cálculos realizados con la encuesta, se constituye la Tabla 9, donde
se puede observar el porcentaje de cumplimiento de cada paso respecto a su la
ponderación anteriormente establecida.
Tabla 9. Cumplimiento del sector por paso.
Fuente: Elaboración propia
· Paso 0: 5 S´s
Nivel de cumplimiento: 66% à 4.62 / 7
Este paso cuenta con un grado de cumplimiento medio, demostrando que la
clasificación y el orden no es una actividad indiferente para estas empresas,
sin embargo es evidente la falta de conocimiento frente al tema para una
correcta aplicación. A partir de las encuestas se puede observar que el punto
más débil radica en la identificación y retiro de artículos innecesarios en el
puesto de trabajo, lo cual se debe principalmente a la cultura de acumulación
de objetos “por si acaso”. Este hábito es común no solo en el sector
empresarial sino también en la sociedad colombiana, por ende pretender lograr
un cambio de este tipo, debe ser motivado y desarrollado desde la gerencia.
· Paso 1: Limpieza como inspección
Nivel de cumplimiento: 64% à 2.56 / 4
A partir de los criterios anteriormente determinados, se puede establecer que la
limpieza como inspección tiene un nivel de cumplimiento medio. La principal
falla frente a este ítem es la falta de capacitación respecto al proceso de
Paso Ponderación Puntaje % CumplimientoPaso 0: 5 S´s 7 66% 4,62Paso 1: Limpieza como inspección 4 64% 2,56Paso 2: Fuentes de Contaminación y Lugares de difícil acceso 10 51% 5,10Paso 3: Estándares de limpieza, inspección, lubricación y ajuste. 12 75% 9,00Paso 4: Inspección general del equipo 15 17% 2,55Paso 5: Inspección general del proceso 15 61% 9,15Paso 6: Estandarización del mantenimiento autónomo 17 75% 12,75Paso 7: Gestión Autónoma 20 17% 3,40
49,13Total % de Cumplimiento
59
limpieza, pues las compañías no ven el trasfondo que hay en esta actividad. La
base de este paso radica principalmente en aprovechar la limpieza como un
medio para inspeccionar la máquina de manera que se puedan detectar a
tiempo las anormalidades y haya mayor interacción operario – equipo. Por esta
razón es fundamental realizar capacitaciones guiando así a los operarios,
evitando errores humanos que puedan dañar el equipo por falta de
conocimiento. También se puede afirmar que las anormalidades más comunes
en el sector son el ajuste de piezas de los equipos, las averías, lugares
inseguros por falta de iluminación adecuada y alto nivel de ruido y vibraciones.
Es importante destacar que la contaminación en el sector textil es baja debido
a que las materias primas no generan muchos residuos y la maquinaria no
presenta fugas ni genera polvo.
· Paso 2: Fuentes de Contaminación y Lugares de difícil acceso
Nivel de cumplimiento: 51% à 5.1 / 10
Este paso posee un grado de cumplimiento medio destacando su proximidad al
nivel bajo. Para una correcta implementación del ítem son fundamentales la
capacitación y la motivación al personal operativo. La motivación se ve
opacada debido a que los jefes de producción no tienen en consideración las
mejoras que proponen los operarios debido al bajo nivel de estudios y falta de
conocimiento en temas técnicos, a pesar de que son los que interactúan día a
día con las máquinas y sus propuestas pueden ser tomadas en consideración y
mejoradas con la ayuda y participación de los jefes y personal de altos rangos
en la organización.
· Paso 3: Estándares de limpieza, inspección, lubricación y ajuste.
Nivel de cumplimiento: 75% à 9 / 12
60
En este ítem se puede observar la cercanía respecto al nivel alto, sin embargo
su clasificación corresponde a un nivel de cumplimiento medio. Las
organizaciones tienden a realizar estándares de limpieza, lubricación,
inspección y ajustes manejados solo por el personal de mantenimiento sin
tener en cuenta a los operarios. El hecho mencionado, además de que no se
realiza muy a menudo, no se lleva un control que permita identificar el
comportamiento del estándar y sus beneficios en el tiempo. Además, las
compañías textileras no se apoyan en controles visuales que les permitan
identificar el estado de la máquina, dificultando al operario manejar el tema y
realizar una labor autónoma.
· Paso 4: Inspección general del equipo
Nivel de cumplimiento: 17% à 2.55 / 15
Se debe resaltar el bajo grado de cumplimiento del ítem, siendo éste uno de
los pasos con menor nivel obtenido. El motivo reside principalmente en la poca
educación que se les da a los operarios respecto a los equipos y todo lo que
realizarla implica. Es decir, las empresas deben seleccionar los principales
componentes a inspeccionar a partir del histórico de fallas, aspecto a resaltar
en una de las compañías por su alto interés en el tema, sin embargo esta
información no es divulgada a los operarios ni se realizan planes de
capacitación para orientarlos en la importancia y desarrollo de la actividad.
· Paso 5: Inspección general del proceso
Nivel de cumplimiento: 61% à 9.15 / 15
A partir de los criterios referenciados en la tabla 7, el nivel de cumplimiento de
la inspección general del proceso es medio. El personal operativo cuenta con
la experiencia necesaria para evitar los defectos en producto tanto en proceso
como terminado y los accidentes laborales. Esto se debe gracias al énfasis que
61
le dan las empresas a la correcta elaboración del producto de acuerdo a sus
especificaciones y la poca posesión de espacios inseguros respectivamente.
No obstante, es importante señalar la baja capacidad de los operarios para
detectar posibles fallas y ajustes antes de que se genere el paro pues su
conocimiento técnico frente a los equipos y maquinaria de producción es poco
debido a la filosofía que se maneja desde la gerencia.
· Paso 6: Estandarización del mantenimiento autónomo
Nivel de cumplimiento: 75% à 12.75 / 17
El nivel de cumplimiento de este paso es medio con una alta proximidad al alto,
pues se considera como el ítem de la calidad. Es aquí donde se evalúan las
especificaciones y estándares de calidad para los productos, evitando las
pérdidas generadas por unidades defectuosas, las cuales están compuestas
por desperdicios de materias primas, mano de obra y tiempos de producción.
Por este motivo, se considera como una de las principales pérdidas para las
compañías, motivándolas a intervenirla mediante la identificación de causas
potenciales de falla. Igualmente, se observa que en el sector textil el personal
operativo se ve obligado a seguir los estándares sin realmente entenderlos.
· Paso 7: Gestión Autónoma
Nivel de cumplimiento: 17% à 3.4 / 20
El nivel de cumplimiento para este paso es bajo. Esto se debe a que los
operarios no se encuentran en la capacidad suficiente de realizar todas las
labores de forma autónoma y de proponer acciones de mejora que faciliten su
trabajo, le permitan optimizar tiempos y evitar averías.
Este nivel de cumplimiento está relacionado también con el sentido de
pertenencia de los operarios y con la flexibilidad de los gerentes para aceptar y
llevar a cabo propuestas de mejora hechas por los mismos colaboradores.
62
· Planes de formación técnica
Finalmente es preciso aclarar que los planes de formación técnica a los
operarios son muy escasos, esto se debe a que las pequeñas empresas solo
les interesa realizar las actividades que generen ingresos. Además, es muy
común que busquen que los operarios tengan habilidades que sirvan en todos
los procesos, evitando así, la oportunidad de crear un vínculo de pertenencia
con el equipo y viendo inútil la inversión en capacitaciones para algo que
puede ser temporal.
3.2.3 Análisis cuantitativo de la información – Pérdidas
A partir del desarrollo de la encuesta, se lograron establecer diferentes pérdidas
y/o desperdicios los cuales se pueden asociar con las perdidas teóricas
manejadas en la metodología TPM. A continuación, se presentan las tablas con
las asociaciones identificadas. Los porcentajes presentados son respecto a los
obtenidos en la encuesta, los cuales muestran la incidencia de la empresa en cada
uno de los ítems tratados siendo 100% una incidencia alta, 50% incidencia media
y 0% incidencia baja.
63
Pérdidas programadas
Pérdidas Empresariales Pérdidas TPM
Puntos Inaccesibles de limpieza Mantenimiento autónomo
Limpieza del área de trabajo
Se realizan actividades de mantenimiento preventivo junto al área operativa
Mantenimiento planeado
Se realizan capacitaciones que permitan conocer el procedimiento adecuado de limpieza de los equipos
Reuniones de formación
Capacitación para reconocer e intervenir estas situaciones anormales, fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso
La empresa cuenta con insumos para realizar capacitaciones frente a la inspección general del equipo
Se realiza una planeación de formaciones periódicas de acuerdo a las necesidades de inspección
Se realizan capacitaciones periódicamente según lo estipulado en el plan de formación
Tabla 10: Pérdidas programadas. Fuente: Elaboración propia
Las pérdidas programadas más recurrentes que se encontraron en las tres
empresas fueron: Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento planeado y Reuniones
de formación. Cabe anotar que incurrir en estas pérdidas, sin superar el tiempo
estándar que se les asigne, trae beneficios futuros para la empresa, puesto que
incluyen capacitaciones y tiempos de mantenimiento que evitarán averías y
problemas causados por falta de habilidad o deterioro de los equipos. El tiempo
ocupado por el mantenimiento autónomo es alto (60%) pero solo en actividades
superficiales de limpieza y orden. Por otra parte el tiempo de mantenimiento
planeado es cero (0%), lo cual resulta muy preocupante ya que solo se concentran
en mantenimientos correctivos que a pesar de que son menos frecuentes, resultan
64
más caros. Y finalmente, el tiempo de reuniones de formación también es muy
bajo (15%) ya que se deben hacer en el tiempo operativo. Este hecho conlleva a
darle una mayor prioridad a la producción e ignorar el valor agregado de tener
personal capacitado. En general, las perdidas programadas tienen un grado de
incidencia del 25% en el sector.
Pérdidas que afectan la disponibilidad
Pérdidas Empresariales Pérdidas TPM
Identificación y retiro de artículos innecesarios en el puesto de trabajo Arranque Puntos inaccesibles de Chequeo
Daños Averías o Fallas
Fallas
Ajuste de piezas de equipos Cambio de elementos y piezas Flojedad
Delimitación de un espacio apropiado y fijo para las herramientas de trabajo
Organización de la línea La empresa tiene estándares para el flujo de materiales en el puesto de trabajo
Aseguramiento de las condiciones básicas del equipo
Tabla 11: Pérdidas que afectan la disponibilidad. Fuente: Elaboración propia
En las pérdidas que afectan la disponibilidad se observan los siguientes
resultados:
· En Arranques se tiene un gasto de tiempo del 61%
· En averías y fallas se tiene uno de los valores más altos (70.50%), esto va
asociado a la falta de mantenimiento planeado.
· En cambio de elementos y piezas se presenta una incidencia del 100% debido
que se le dedica mucho tiempo a esta actividad puesto que, como se ha
mencionado anteriormente, es solamente correctiva.
65
· Finalmente, la organización de la línea es la que genera un menor tiempo de
pérdidas, con un valor de 39%.
El valor promedio final de la incidencia de esta pérdida en el sector es del 68%, de
lo que se puede inferir que la empresa no cuenta con una alta disponibilidad de
equipos para realizar sus labores productivas, ocasionada por la falta de
mantenimiento preventivo.
Pérdidas que afectan el rendimiento
Pérdidas Empresariales Pérdidas TPM
Paros en medio del proceso por ajustes
Ocio y paradas menores
Adhesión ( bloqueos, agotamientos)
Retrasos en el proceso
Los equipos presentan un buen funcionamiento bajo las condiciones actuales
Velocidad reducida
Tabla 12: Pérdidas que afectan el rendimiento. Fuente: Elaboración propia
Entre las pérdidas que afectan el rendimiento están:
· En ocio y paradas menores hay una incidencia del 57%, este porcentaje es en
mayor parte de paradas menores por retrasos, bloqueos y ajustes en medio del
proceso. El ocio no afecta en gran medida a esta pérdida, debido a que cuando
una persona no puede realizar su actividad diaria, le asignan otra, puesto que
como se mencionó anteriormente, el personal está en la habilidad de asumir
otros puestos operativos.
· La velocidad reducida corresponde a un 12%, este es un porcentaje bajo que
va relacionado con el buen funcionamiento de los equipos con las condiciones
actuales.
66
En total, el porcentaje de pérdidas que afectan el rendimiento es de 34,5%
concluyendo que las empresas del sector textil son eficientes productivamente en
el tiempo útil.
Pérdidas que afectan la calidad
Pérdidas Empresariales Pérdidas TPM
Fuentes de defecto de calidad en Materia prima
Unidades defectuosas
Contaminación
Fuentes de defecto de calidad en Almacenamiento
Fuentes de defecto de calidad por Humedad
Tabla 13: Pérdidas que afectan la calidad. Fuente: Elaboración propia
Las pérdidas que afectan la calidad están únicamente relacionadas con las causas
que generan unidades defectuosas, correspondiente a un valor total de 18,75%.
Este porcentaje representa un desperdicio bajo, de lo cual se puede concluir que
la empresa no incurre significativamente en pérdidas que afecten la calidad,
demostrando una alta importancia en los factores que pueda afectar las
especificaciones de los productos.
3.3 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
En primera instancia es importante aclarar que, se tomará como un nivel alto de
cumplimiento a partir del 80%. Como se dijo anteriormente, este valor no tiene
soportes conceptuales, por lo que fue tomado de investigaciones anteriores. Las
propuestas de mejoramiento irán enfocadas a aquellos pasos cuyo nivel de
cumplimiento sea inferior al nivel alto previamente establecido y a los cuales se les
dará un mayor análisis para incrementar su nivel de cumplimiento llevándolo así a
un valor igual o superior al 80%.
67
De acuerdo con la información tabulada anteriormente, se muestra en la siguiente
tabla ordenados de forma ascendente en cuanto al nivel de cumplimiento, aquellos
pasos que deberán someterse a procesos de mejora. Asimismo, se menciona que
el menor nivel de cumplimiento implica de manera directa una mayor asignación
de recursos (tiempo y dinero), con el propósito de incrementar el nivel de
cumplimiento de los pasos analizados hasta el nivel deseado (80%).
Priorización Paso Porcentaje de Cumplimiento
1 Paso 4 17% 2 Paso 7 17% 3 Paso 2 51% 4 Paso 5 61% 5 Paso 1 64% 6 Paso 0 66%
7 Paso 3 75% 8 Paso 6 75%
Tabla 14. Priorización Pasos Mantenimiento Autónomo. Fuente: Elaboración Propia
Adicionalmente, se organiza en la siguiente tabla la información obtenida respecto
al porcentaje de incidencia de las pérdidas que afectan la disponibilidad, la calidad
y el rendimiento; llegando así a ordenarlas descendentemente de acuerdo al grado
de incidencia de las mismas en el sector. Sin embargo, las perdidas programadas
no se incluyeron en la tabla puesto que requieren un análisis diferente debido a su
naturaleza beneficiosa y a las cuales se les realizará propuestas de mejora
independientemente.
68
Tabla 15. Priorización de las pérdidas
Fuente: Elaboración propia
A partir de la tabla 15, se realizó un Diagrama de Pareto para seleccionar, desde
su método propuesto de selección, las pérdidas que representan un mayor
porcentaje dentro de la industria y proponer con base en ellas acciones de mejora.
Según esto, los ítems escogidos son los siguientes:
· Cambio de elementos y piezas: Los cuales son pérdidas que afectan la
disponibilidad
· Averías o fallas: Los cuales son pérdidas que afectan la disponibilidad
· Arranques: Los cuales son pérdidas que afectan la disponibilidad
· Ocio y paradas menores: Los cuales son pérdidas que afectan el rendimiento
Respecto a las pérdidas programadas, se propondrán mejoras ante sus pérdidas
específicas tales como mantenimiento planeado, mantenimiento autónomo y
reuniones de formación. A continuación, se presenta la Ilustración 5
correspondiente al Diagrama de Pareto.
Pérdidas TPM generalizadas
Pérdidas TPM especificas
Incidencia% Respecto
al total% Acumulado
Pérdidas que afectan la disponibilidad
Cambio de elementos y piezas
100 27,91% 27,91%
Pérdidas que afectan la disponibilidad
Averías o Fallas 70,5 19,68% 47,59%
Pérdidas que afectan la disponibilidad
Arranque 61 17,03% 64,62%
Pérdidas que afectan el rendimiento
Ocio y paradas menores 57 15,91% 80,53%
Pérdidas que afectan la disponibilidad
Organización de la línea 39 10,89% 91,42%
Pérdidas que afectan la calidad
Unidades defectuosas 18,74 5,23% 96,65%
Pérdidas que afectan el rendimiento
Velocidad reducida 12 3,35% 100,00%
358,24 - -TOTAL
69
Ilustración 5. Diagrama de Pareto Pérdidas
Fuente: Elaboración propia
3.3.1 Alternativas de mejora Mantenimiento Autónomo y Pérdidas
Dado que, el nivel de cumplimiento del Pilar Mantenimiento Autónomo se identificó
según el paso, las oportunidades de mejora también se propondrán de acuerdo a
este criterio, permitiendo conservar la secuencia y nivel de dificultad que cada uno
de los puntos del Pilar requiere. Es importante resaltar que las pérdidas se van a
abordar dentro de las mismas alternativas de mejoramiento por pasos, debido a
que algunos de estos ítems se enfocan en el impacto que los desperdicios
generan. Finalmente para garantizar la apropiación de los conocimientos y el
cumplimiento de los objetivos del paso, se realizaran evaluaciones al finalizar cada
etapa, las cuales tendrán calificación de 1 a 5 y tendrán que ser superadas por
más del 70% del personal, solo así se podrá continuar con los pasos siguientes.
· Paso 0: Dado que este paso tiene un porcentaje de cumplimiento medio-alto,
las actividades que se propondrán estarán orientadas a interiorizar los
conceptos que ya se tienen y reforzarlos con la teoría del pilar Mantenimiento
70
Autónomo. Por lo tanto, se le dará un total de 28 horas para la implementación
de las propuestas descritas a continuación.
o Análisis y ejecución de plantillas para elementos necesarios por puesto de
trabajo à en esta actividad se deben identificar los elementos estrictamente
necesarios para realizar el proceso productivo en cada puesto de trabajo y
por referencia si es necesario. No se tienen en cuenta cantidades extras de
piezas o repuestos. Posteriormente, se deben elaborar las plantillas no muy
complejas y fáciles de seguir por los operarios, por lo cual se propone
hacerlas gráficamente. Adicionalmente, es de resaltar que esta actividad
será de gran aporte para reducir las pérdidas por arranques pues ya no
será necesario invertir tanto tiempo en la organización del puesto. A
continuación, se plantea un ejemplo de una plantilla de un puesto de trabajo
de máquina plana para una referencia Big Bag.
Ilustración 6. Plantilla elementos necesarios puesto de trabajo
Fuente: Elaboración propia
A esta actividad se le presupuestará un tiempo de 20 horas.
71
o Delimitar espacios para herramientas à aquellos instrumentos que son
necesarios pero no de uso frecuente se deben ubicar cerca al área de
trabajo, en la cantidad suficiente para suplir los requerimientos y que cuente
con una gestión visual facilitando su localización y agilizando la selección. A
esta actividad se le dedicará un tiempo estimado de 5 horas. A
continuación, se presenta un ejemplo de un espacio delimitado y
demarcado para las herramientas:
Ilustración 7. Caja de herramientas
Fuente: Tomado de área de producción Colcafé
o Socialización à Espacio donde se tratarán en profundidad aquellos puntos
que se identificaron con menor porcentaje de cumplimiento, los cuales
hacen referencia a los aspectos de las 5s de clasificar principalmente y
ordenar. Por ende, se enfatizará en conceptos como elementos necesarios
en el puesto de trabajo y delimitación de espacios específicos para las
herramientas de trabajo; socializando los resultados obtenidos en las 2
propuestas anteriores. Además, es importante hacer énfasis en los
beneficios de las 5s pues será de ayuda para fortalecer la cultura
72
organizacional y el compromiso frente a la implementación. A la actividad
se le presupuestará un tiempo de 3 horas. En la siguiente tabla, se presenta
el plan de actividades para la capacitación.
· Paso 1: este paso cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 64%, por lo
cual se puede afirmar que sus propuestas de mejora tienen el mismo trasfondo
de las actividades de paso 0 adicionándole instructivos de apoyo para el
fortalecimiento de los conceptos a partir de la teoría del pilar Mantenimiento
Autónomo, puesto que se clasifica como nivel medio. A este paso se le
dedicará un tiempo estimado de 57 horas.
o Realizar manuales de limpieza por equipos: se propone a los supervisores
y/o jefes de producción que implementen los manuales de limpieza de
equipos representados a través de formatos, los cuales resalten
características como claridad y sencillez para facilitar la comprensión y
Beneficios en la productividad.
Beneficios en espacio de trabajo
Beneficios en seguridad
Beneficios en costos
Beneficios en motivación
Breve introducción al tema de
elementos innecesarios
Socialización de las plantilla
realizadas para el orden de los
puestos de trabajo
Recepción de ideas y modificación
de plantillas
Breve clasificación de las
herramientas necesarias de uso
poco frecuente
Identificación del lugar establecido
para estas herramientas
Jefes y operarios de
producción
Gerente
general
Jefes de
Producción
Jefes de
Producción
Plan de Socialización - Paso 0
2. Clasificación de
elementos
innecesarios en el
puesto de trabajo
1,5
3. Delimitar espacios
para herramientas1
Operarios de producción
Operarios de producción
ResponsableDirigido A: Duración (Horas)DetalleActividad
1. Beneficios de las 5 S 0,5
Tabla 16. Plan de socialización Paso 0 Fuente: Elaboración propia
73
retención de información en los operarios. Es importante resaltar
condiciones en las cuales debe ser limpiada la máquina con sus respectivas
partes, productos que deben ser aplicados especificando en qué lugar(es)
del equipo y sus respectivas cantidades. A la actividad mencionada se le
estima un tiempo total de 40 horas. En el Anexo 3, se puede observar un
formato de limpieza para uno de los componentes principales de las
máquinas de coser. Adicionalmente, esta propuesta brinda un conocimiento
amplio de los equipos y sus componentes el cual será de gran utilidad para
los pasos siguientes.
o Formación en procedimientos de limpieza y condiciones básicas: en esta
actividad se le expondrá al personal operativo los instructivos de limpieza
de equipos con el fin de generar espacios para sugerencias y comentarios
de acuerdo a la experiencia adquirida. Adicionalmente se les capacitara en
la detección de anormalidades asociadas a las condiciones básicas
(Limpieza, Inspección, Lubricación y Ajustes). Se estima un tiempo de 6
horas para la ejecución de esta actividad. En la siguiente tabla, se presenta
el plan de actividades para la capacitación.
Socialización de los instructivos
creados para la limpieza
Espacio para dar opiniones y
sugerencias para mejorar los
formatos
Definición de conceptos asociados
al tema
Participación tanto de expositores
como de la audiencia con ejemplos
que ilustren el tema
Actividad indivudual donde la
audiencia pueda especificar en un
papel las anormalidades más
comunes de sus equipos de trabajo
Plan de Formación - Paso 1
2. Detección de
anormalidades
asociadas a las
condiciones básicas
3Operarios de producción
mécanicos
ResponsableDirigido A: Duración (Horas)DetalleActividad
1. Instructivos de
limpieza3 Personal operativo
Jefes de
producción
Jefes de
Producción
Tabla 17. Plan de formación Paso 1 Fuente: Elaboración Propia
74
o Detección y reporte de anormalidades: Se entregaran tarjetas de reporte de
anormalidades con un formato similar al ejemplo en la Ilustración 8. Las
anormalidades a detectar son las de condiciones básicas dictadas en la
formación. Adicionalmente, los jefes de producción llevarán un registro de
los datos en estas tarjetas que serán útiles más adelante. Para esta
actividad se tendrá un tiempo de 1 hora.
Ilustración 8. Tarjeta de reporte de Anormalidades
Fuente: Curso de facilitadores internos Colcafé
o Estudio de manuales de los equipos: a partir de esta actividad, se pretende
establecer los requerimientos básicos de funcionamiento, tales como tipo
de funcionamiento, velocidad y potencia. En el Anexo 4 se puede observar
la tabla de requerimientos básicos de acuerdo a la máquina. A esta
actividad se le dedicará un tiempo de 10 horas.
· Paso 2: Este paso está clasificado en prioridad 3 en la tabla 14, lo que indica
que se debe dar profundidad en conceptos y más actividades para su correcta
asimilación. Según la muestra tomada se puede afirmar que el sector sabe
reconocer sus fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso, sin
embargo, nunca ha visto valor en eliminarlos. Se ha identificado que las
Descripción de la anormalidad
Tipo de Anormalidad
75
fuentes de contaminación en las empresas de este sector no son muy
significativas, puesto que corresponden a polvo y pequeñas cantidades de
material, que son fáciles de retirar y no representan un gasto de tiempo
significativo.
o Conceptos de Fuentes de Contaminación (FC) y Lugares de Difícil Acceso
(LDA): Se hará una reunión donde se refuercen los conceptos de FC y LDA
que ya tienen los operarios y se les enseñará la importancia de reconocer
estos puntos. Adicionalmente, se les dará un espacio para que realicen una
lista de todos lo FC y LDA que reconozcan en su lugar de trabajo. A esta
actividad se le asignaran 7 horas.
o Diagnóstico de FC y LDA: Para esta actividad se introducirán dos formatos
de reporte mostrados en el Anexo 5, donde se identificará la situación
actual de cada FC y LDA, las acciones a tomar al respecto (Eliminar,
Contener, Reubicar o Simplificar) y los beneficios que se obtendrían en
ahorro de tiempo. Esta actividad tendrá un tiempo de 5 horas que incluye la
presentación y explicación del formato, y un buen análisis de cada FC y
LDA para tener datos confiables y útiles. Es importante que cada jefe de
producción revise y apruebe los formatos de acuerdo a su relevancia y
viabilidad.
76
Implementación de acciones de mejora: Se enviaran las acciones de mejora
al área de mantenimiento para que evalúen de nuevo la viabilidad tanto por
la máquina como por la relación costo-beneficio, y de ser viable ejecutar la
mejora lo antes posible. Para esta actividad, por su complejidad, se le
asignará 40 horas. Este número es un estimado que depende de la
capacidad de trabajo disponible del área de mantenimiento y puede tener
variaciones. A continuación se muestra un ejemplo de un formato de
reporte de LDA lleno.
Introducción al Paso 2 del pilar
Mantenimiento Autónomo TPM
Explicación de conceptos de las
anormalidades Funtes de
Contaminación y Lugares de Difícil
Acceso
Importancia y beneficios de
reconocer e intervenir estos puntos
Espacio dedicado a la identificación
de los LDA y las FC en sus puestos
de trabajo
Entrega y analisis de los formatos de
reporte LDA y FC y diligenciar los
formularios que sean necesarios
Plan de Formación - Paso 2
2. Actividad dínamica
de analisis respecto al
tema
7Operarios de producción
mécanicos
ResponsableDirigido A: Duración (Horas)DetalleActividad
1. Repaso de concepto
Anormalidades6 Personal operativo
Jefes de
producción
Jefes de
Producción
Tabla 18. Plan de formación Paso 2 Fuente: Elaboración Propia
77
Adicionalmente, esta actividad repercute directamente en las pérdidas por
arranque, dado que, los tiempos de limpieza, inspección y ajuste se
reducen significativamente gracias a las mejoras que se implementen en
este paso.
· Paso 3: Este paso no requiere de una alta dedicación debido a que se
encuentra muy cercano a un cumplimiento alto con un porcentaje igual al 75%.
40 min
¿ Dónde se ubica la dificultad?
(Máquina, componente…)
¿Qué es lo complicado?
(La l impieza, inspección,
lubricación...)
¿Por qué es complicado?
(altura, profundidad...)
Eliminar
(Fuente de contaminación)
Reubicar o Reorganizar
(Nueva localización del equipo o
rearreglarla)
Simplificar
(util ización de herramientas para
facil itar el acceso)
20 min
Tiempo perdido
por el LDA
Frecuencia de
interacción con el LDASemanal
FORMATO DE REPORTE DE LUGARES DE DIFICIL ACCESO
ELABORADO POR: Paula Perez
FECHA: 15 de Octubre de 2014
DIAGNÓSTICO FINAL - PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
Limpieza, Inspección y Ajuste
Requiere de muchas acciones para llegar al motor (quitar
tornillos de la puerta de acceso y utilizar destornillador
para abrirla del todo)y ademas queda muy profundo en la
maquina. Si no se limpia puede generar atascos y
enredos en los hilos.
Diagnóstico
Inicial
Motor de Máquinas Hiladoras
Gestiones para la
mejora
Reubicar la puerta de acceso al motor e implementarle
un sistema de abre facil sin tornillos sino con pines.
Estado Final (¿Qué tipo de mejora
se implementó?)
Se realizó la mejora pero en vez de pines se le pusieron tuercas "mariposa" para una mejor
sujeción
Tiempo perdido
por el LDA
Frecuencia de
interacción con el LDASemanal
Tabla 19. Ejemplo de Formato de reporte de LDA completo Fuente. Elaboración Propia
78
La principal recomendación se enfocará en plasmar los estándares de puntos
críticos en un formato de reporte periódico seguido por propuestas de mejora
respecto a los controles visuales. Adicionalmente, en este paso es importante
verificar que el progreso que se ha alcanzado hasta ahora, con los pasos
anteriores, no se pierda y es por eso que se realizan los estándares.
o Análisis del histórico de tarjetas azules: Se revisarán los reportes de las
tarjetas azules para determinar cuáles son los puntos donde ocurren más
anormalidades y con qué frecuencia se deben intervenir para evitar su
deterioro. Estos puntos se denominarán puntos críticos. Se le asignarán 2
horas a esta actividad.
o Creación de formato para estándares por punto crítico: La creación y
seguimiento de estos estándares permitirá mantener las condiciones
básicas de los equipos y llevar un control de aquellos puntos con mayor
incidencia en anormalidades. En el anexo 6 se muestra el formato de
estándar de condiciones básicas. A esta actividad se le dará 1 hora.
o Diligenciamiento de los formatos: Los estándares son llenados por los
operarios con apoyo del área técnica y de los jefes de planta. Estos son
divulgados entre los compañeros de área para que los conozcan y los
sigan. Adicionalmente se debe crear una conciencia de disciplina frente al
seguimiento periódico de los estándares, y si es posible, implementar una
lista de verificación que lleve el nivel de cumplimiento de la revisión. Para
este diligenciamiento se dispondrán 20 horas.
o Controles visuales: Crear e instalar los controles visuales determinados en
los estándares. Para esta tarea se asignan 3 Horas. En la siguiente imagen
se muestra un ejemplo de un control visual útil para la medición de presión.
79
Ilustración 9. Ejemplo de control visual
Fuente: Tomada de http://bit.ly/1CnkVxd
· Paso 4: Este paso es el primero en la lista de nivel de cumplimiento con un
porcentaje de 17%, esto indica que se le debe dar una prioridad más alta en
relación con los otros pasos y enseñarlo desde cero para no dejar espacios en
blanco. Este paso requiere más tiempo de capacitación y desarrollo debido a la
gran complejidad que posee, la cual se debe a su alto contenido de conceptos
técnicos (funciones mecánicas, herramientas, sistemas de fijación y sujeción,
entre otros). También, es fundamental las actividades de este paso para las
mejoras en las pérdidas, pues un buen conocimiento de las máquinas por parte
de los operarios previene anormalidades tales como averías y ajustes. La
función de inspectores es crucial en este pilar pues les activa los 5 sentidos
para reconocer posibles complicaciones que este presentando la máquina, el
lugar y las causas tentativas, llegando así a tener la habilidad de eliminar las
flojedades si es el caso o intervenir el equipo de trabajo para evitar las fallas.
o Conformación de los grupos de trabajo: según la teoría, es recomendado
utilizar la metodología “enseñar por relevos” donde cada grupo de trabajo
escoge un líder los cuales reciben las capacitaciones y son responsables
de transmitirlas a sus respectivos grupos. Estos líderes deberían ser los
supervisores y en el caso de que este puesto no esté en las empresas, se
sugiere seleccionar a las personas que muestren mayor capacidad de
liderazgo. Además, este grupo de trabajo debe contar con un número de
80
integrantes proporcional al número de líderes facilitando así el trabajo. Por
ende, se recomienda conformar grupos de máximo 7 personas por un líder.
A esta actividad se le estimará un tiempo de 1 hora.
o Análisis de los componentes más propensos a fallar y sus respectivas
causas: con apoyo del área técnica o historiales de mantenimientos y
reparaciones externos, se determinarán los puntos con mayor frecuencia y
gravedad en fallas, siendo estos el principal énfasis de las capacitaciones.
Con base en implementaciones de otras compañías, se ha reconocido una
buena práctica que puede ser aplicada en las empresas del sector. Esta
consiste en mantener en stock aquellos repuestos con altos lead times
relacionados con los componentes críticos de mayor falla, evitando así
paros en producción y la disminución de indicadores como la eficiencia y la
productividad. El tiempo destinado aproximado para esta actividad es de 25
horas. A continuación, se presenta un ejemplo donde se observa el análisis
de un punto de falla frecuente con sus respectivas causas y posibles
acciones a tomar.
Ilustración 10. Componentes máquina de coser plana
Fuente: Tomada de: http://bit.ly/1sVMSeU
Como caso hipotético, uno de los fallos más frecuentes en las máquinas
planas es la rotura del hilo en el proceso de producción. En la tabla 20, se
81
muestra un método para analizar la falla con sus respectivas causas y
soluciones.
Tabla 20. Ejemplo de falla frecuente
Fuente: Empresa C
o Plan de formación Paso 4: Como se mencionó anteriormente, en esta
actividad se tratarán temas técnicos y teóricos con alto grado de
complejidad. Por lo tanto, es fundamental una minuciosa planeación y
preparación, evitando dejar de lado aspectos importantes. Es importante
tener en cuenta que la asignación del tiempo y frecuencia debe ser la
adecuada para impedir el agotamiento del personal y mantener presentes
los conceptos sin perder la continuidad del tema. Igualmente, el material a
utilizar en las capacitaciones debe contener videos, gran cantidad de
imágenes y ejemplos con poco texto, para facilitar la comprensión de los
conceptos. Además, se debe asignar a cada tema una práctica, donde
apliquen los conocimientos adquiridos. Teniendo en cuenta que esta
actividad requiere planeación, preparación, ejecución y práctica, se le
estima un tiempo aproximado de 120 horas. A continuación se muestra un
ejemplo de cómo debe ser una diapositiva de las presentaciones y el plan
Problema Causas Posible Solución
Alta tensión en los discos del regulador de
tension del hiloRevisar periodicamente la tension de los discos
Enredo del hilo en alguna parte de la máquina Revisar constantemente el recorrido del hilo
El resorte de la palanca guarda hilos esta
desgastado o roto
Cambiar cada cierto tiempo el resorte de la
palanca guarda hilos
Mala posición de la aguja
Mala Calidad de la Aguja (aguja despuntada)
Mala calidad de la materia primaUsar el hilo adecuado de acuerdo a la referencia
que se vaya a trabajar y sus propiedades
El orificio de la placa de la aguja esta sucio o en
mal estado
Revisar que no haya suciedad y/o rebaba en el
orificio de la placa de la aguja
Se rompe el hilo
constantementeRevisar cada cambio de formato la posición y el
estado de la aguja a utilizar
82
de formación se podrá observar en el Anexo 7 plan de formación para el
sector.
Ilustración 11. Ejemplo de diapositiva de una presentación
Fuente: (Maquinas de coser, 2011)
· Paso 5: Este paso cuenta con un nivel de cumplimiento del 61% quedando
ubicado en todo el centro de la tabla 14 de priorización, lo cual indica que el
nivel de dedicación e importancia debe ser intermedio. Las acciones de mejora
deben estar enfocadas en el conocimiento del proceso para mejor comprensión
de la situación que los rodea. Se deben tener en cuenta los factores que
interviene en los procesos productivos pues estos también son motivos de
cambios, ajustes o fallas. Por otro lado, las actividades propuestas en este
paso mejoran en gran medida las pérdidas por ocio y paradas menores pues
con una visión global del proceso y sus factores se pueden evitar bloqueos y
Funcionamiento Principal de las máquinas de coser planas
1. La aguja desciende con el hilo color rojo y
la bobina gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj.
2. El hilo rojo se ensarta en el gancho de la bobina y esta continua su giro.
3. A medida que la bobina realiza su
rotación, se va formando el nudo entre el hilo rojo y verde
4. Cuando la aguja sube, se forma completamente el nudo generando la puntada en la tela o material a coser.
83
agotamientos de máquinas, fallas en el proceso ocasionando retrasos o ajustes
del proceso poco conocimiento.
o Plan de formación Paso 5: En esta actividad se propone formar a los
operarios en los demás factores que interviene en el proceso y como estos
puede afectarlo. Sin embargo, no solo se deben analizar los efectos de los
factores en el proceso sino también el efecto del proceso en los factores,
por ejemplo, como una operación puede afectar la materia prima y por
ende, el producto terminado. Por lo tanto, los operarios en esa etapa deben
adquirir la habilidad para conocer sus materias primas y los rangos
requeridos para operar los equipos como velocidad, temperatura y presión.
Igualmente, en este paso se deben identificar, controlar y, si es posible,
eliminar los riesgos como actos inseguros y condiciones inseguras. A esta
actividad se le estima un tiempo de 6 horas.
Ilustración 12. Plan de formación Paso 5
Fuente: Elaboración propia
Propiedades de los materiales utilizados en
la empresa o sector.
Defectos de los materiales debido a los
factores de la maquina
Comportamiento de los materiales ante los
procesos de transformación
Repaso conceptuales sobre los estandares
de la máquina
Comportamiento de los estanderes según la
materia prima
Imprtancia de cumplimiento del estandar
ante los indicadores
Actos operativos que afectan el producto
Actos operativos que afectan la máquina
Personal
operativo y
supervisores
Personal
operativo y
supervisores
2
Personal
operativo y
supervisores
Dirigido A:
Plan de Formación - Paso 5
Responsable:
Analisis de las
habilidades
operativas
Formación en
estandares de
operaciones
2
2
Formación en
materias primas
jefes de
producción
jefes de
producción
jefes de
producción
Duración
(Horas)DetalleActividad
84
o Práctica de montajes correctos: Esta actividad tiene como fin instruir a los
operarios en la forma correcta de hacer los montajes y proporcionarle
técnicas que le permitan verificar el éxito de los mismos. Esta actividad se
hará con el apoyo del área técnica quienes indicarán las posibles fallas que
pueden suceder ante un mal montaje y sus consecuencias llevándose un
tiempo aproximado de 20 horas. Esta actividad también va de la mano del
área de seguridad y salud ocupacional.
Ilustración 13. Ejemplo Montaje
Fuente: (GEM, 2013)
o Consideraciones de seguridad: Para el sector, la iluminación es crucial para
la seguridad debido a que la mayoría de sus operaciones son manuales lo
que requiere fijar la mirada por largos periodos de tiempo. Además, se debe
prestar mucha atención a los detalles para evitar errores de calidad. A
través de las encuestas, se observó que la iluminación es la condición más
insegura del sector lo cual puede generar múltiples accidentes y no
necesariamente en el puesto de trabajo. Por todas estas razones se
85
considera necesario plantear una acción de mejora frente al tema,
garantizando así el bienestar del personal. Se recomienda para el sector un
nivel de iluminación de 41,8 LUX debida a que contiene en su mayoría
trabajos de alta precisión (Sierra, 2014). A esta actividad se le dedicará un
tiempo de 3 horas aproximadamente.
· Paso 6: Este paso tiene un nivel de cumplimiento del 75%, estando muy
cercano a ser clasificado como nivel de cumplimiento alto. La principal falencia
del sector se presenta en la carencia de estándares de flujos de materiales los
cuales son importantes para garantizar los requerimientos del cliente y
optimizar los métodos y tiempos de producción. Adicionalmente, un buen
cumplimiento de los estándares de materiales aporta positivamente al
sostenimiento de la seguridad pues disminuye el riesgo de condiciones
inseguras.
o Realizar plantillas de estándares de flujo de materiales: se deben analizar
los flujos de materiales para ejecutar plantillas estándar las cuales sean
socializadas con los operarios para garantizar su cumplimiento. A esta
actividad se le dedicará un tiempo aproximado de 10 horas. En la siguiente
ilustración, se observa el flujo de materiales para la fabricación de una
bolsa de polipropileno usando como materias primas la reata (línea azul) y
las caras en polipropileno (línea morada).
86
Ilustración 14. Plantilla flujo de proceso
Fuente: Elaboración propia
· Paso 7: Este paso se encuentra de segundo en la tabla de priorización gracias
a su bajo cumplimiento, lo que significa que se debe hacer gran énfasis para su
correcta asimilación e implementación. Además, se considera como el cierre
del pilar Mantenimiento Autónomo, por lo cual requiere de mayor esfuerzo para
conservar lo que se adquirió en los demás pasos.
o Unificación de estándares: Se revisaran, actualizaran y unificaran todos los
estándares de los equipos con el fin de tener un mayor orden y una
información más compacta y completa. Esta actividad será realizada por los
operarios puesto que con los pasos anteriores se ha logrado un gran
avance en el conocimiento de los equipos, los procesos y las acciones de
mejora. Se le asignara a esta actividad un tiempo de 10 horas.
87
o Indicadores: Esta actividad pretende hacer un refuerzo en los indicadores
que son comúnmente manejados por los operarios y explicar nuevos
indicadores que a pesar de que existen en la empresa, solo son de
conocimiento administrativo. El objetivo es que el personal operativo
empiece a llevar un registro de estos indicadores que son de su interés,
esté en la capacidad de analizarlos y de sugerir acciones de mejora al
respecto. El tiempo destinado para esta actividad es de 6 horas. En la
siguiente tabla se muestra los indicadores que se podrían manejar.
Tabla 21. Tabla de indicadores
Fuente: Elaboración propia
3.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
3.4.1 Cronograma
Inicialmente, a partir de las mejoras propuestas en el capítulo anterior, se
realizará un cronograma como guía para el sector en la implementación,
mostrando el orden de las actividades a desarrollar y el tiempo estimado para
Nombre del indicador a llevar. Debe ser claro y se le debe asignar un horizonte de tiempo
Se adjunta la fórmula como guía para su cálculo
Como se debe comportar el indicador
normalmente
Intervalo de tiempo en el que se calcula el
indicador
Información adicional del indicador, casos especiales, entre otros
Tiempo de Limpieza de los equiposMedición del tiempo invertido en hacer limpieza, se hace un promedio entre
equipos igualesDisminuir Semanal
Número de defectos en materiales Cuenta de los defectos que ameriten
el rechazo de un materialDisminuir Semanal
Número de defectos durante el procesoCuenta de los defectos durante el proceso que no se pueden revertir
Disminuir Semanal
Cantidad de Reprocesos Cantidad de reprocesos hechos Disminuir Semanal
Número de Fallas en los equiposCantidad de fallas que paren
significativamente la produccion del equipo
Disminuir Mensual
Tiempo medio entre fallasPromedio del tiempo que pasó entre
las fallas del periodoAumentar Mensual
Tiempo medio de reparaciónTiempo promedio de reparacion de
las fallas del periodoDisminuir Mensual
Número de Accidentes Cantidad de accidentes Disminuir Semanal
Nombre del Indicador Forma de Cálculo NaturalezaPeriodo a Evaluar
Observaciones
88
desarrollar todo el plan. A continuación, se presenta el cronograma planteado
como orientación con las respectivas actividades, duraciones y prerrequisitos los
cuales determinan en qué momento se puede comenzar una actividad.
Tabla 22. Cronograma de implementación
Fuente: Elaboración propia
De la ilustración 15, se puede observar que antes de iniciar con la aplicación de
las actividades de algún paso, el anterior debe estar finalizado, puesto que los
conocimientos adquiridos son necesarios para el avance de los puntos. En
consecuencias, el tiempo total aproximado que se debe tardar la implementación
Paso Actividad Descripcion PrerrequisitoDuracion (horas)
Comienzo (horas)
Fin (horas)
AAnálisis y ejecución de plantillas para elementos necesarios por puesto de trabajo
- 20 0 20
B Delimitar espacios para herramientas - 5 0 5
C Socialización A - B 3 20 23
D Realizar manuales de limpieza por equipos C 40 23 63
EFormación en procedimientos de limpieza y condiciones básicas
D 6 63 69
F Detección y reporte de anormalidades E 1 69 70
G Estudio de manuales de los equipos C 10 23 33
HConceptos de Fuentes de Contaminación (FC) y Lugares de Difícil Acceso (LDA)
F - G 7 70 77
I Diagnóstico de FC y LDA H 5 77 82
J Implementación de acciones de mejora I 40 82 122K Análisis del histórico de tarjetas azules J 2 122 124
LCreación de formato para estándares por punto crítico
K 1 124 125
M Diligenciamiento de los formatos L 20 125 145
N Controles visuales L 3 125 128O Conformación de los grupos de trabajo M - N 1 145 146
PAnálisis de los componentes más propensos a fallar y sus respectivas causas
M - N 25 145 170
Q Plan de formación Paso 4 O - P 120 170 290R Plan de formación Paso 5 Q 6 290 296S Práctica de montajes correctos R 20 296 316
T Consideraciones de seguridad R 3 296 299
Paso 6 URealizar plantillas de estándares de flujo de materiales
S - T 10 316 326
V Unificación de estándares U 10 326 336
W Indicadores U 6 326 332Paso 7
Paso 0
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
89
de las propuestas de mejora es de 336 horas cumpliendo con los tiempos de
duración estimados. Sin embargo, como las plantas de producción no pueden
detener sus actividades por un tiempo tan prolongado, se recomienda realizar
actividades colectivas 2 horas semanalmente y las demás que puedan realizar
jefes y supervisores, se les puede dedicar más tiempo semanalmente, destinando
a la aplicación propuesta aproximadamente 2 años y medio. En el Anexo 8, se
puede observar el diagrama de prerrequisitos correspondiente al cronograma
planteado.
3.4.2 Caso Hipotético
Para demostrar los resultados que brinda el plan de implementación anterior, se
realizará una simulación en el programa Arena con el fin de analizar diferentes
variables que intervienen en el proceso descritas posteriormente. Para esto, se
debe diseñar un caso hipotético donde se muestre un comportamiento similar al
estado actual del sector frente a una referencia y analizar sus cambios después de
aplicar las mejoras.
El caso hipotético cuenta con información real del proceso de una de las
referencias de la empresa A, sin embargo, por motivos de confidencialidad, se
nombrará el producto como Referencia “X”. Además, para adquirir un estimado del
tiempo estándar de cada operación del proceso productivo, se midieron los
tiempos realizando 3 tomas por operación durante 10 días, obteniendo una
muestra total de 30 mediciones. El promedio de todas las observaciones se
determinó como tiempo estándar para la implementación de la simulación. A
continuación, se presentan las operaciones con su respectiva duración.
90
Tabla 23. Operaciones de la referencia "X"
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados empresa A
No obstante, en el programa se deben referenciar los tiempos estándar en función
de una distribución estadística, la cual para muestras de un proceso corresponde
a una Normal donde los parámetros (media y desviación) se presentan en la
siguiente tabla:
Tabla 24. Operaciones y tiempos estándar
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Empresa A
Es importante aclarar que, según la empresa, todas las operaciones cuentan con
sólo un recurso máquina excepto para las operaciones 2 y 3 pues a estas se les
destina 2 recursos y la operación 6 que cuenta con 3 recursos por considerarse
cuello de botella.
La empresa trabaja 3 turnos al día pero para efectos de la simulación se asumirá
sólo un turno al día de 8 horas, en las cuales 60 minutos son de descanso,
dejando disponibles sólo 7 horas de tiempo productivo. Además, se definieron 4
tipos de fallas, las cuales fueron proporcionadas por la Empresa A con sus
respectivas duraciones, pues se consideran como las más comunes. Sin embargo,
su frecuencia se define a través del tiempo entre fallas siendo proporcional a la
Media (s)Desviación
estandar (s)
Operación 1
Operación 2
Operación 3
Operación 4
Operación 5
Operación 6 Operación 7 Operación 8 Operación 9Operación
10
ParametrosCoser Tapa
superiorPreparar
sacoCoser
Inserto 1Coser
Inserto 2Coser
Inserto 3Coser
Inserto 4
161,9472,13 242,63 284,38 257,56 271,19
21,1116,83 78,55 77,30 25,93 43,34 58,71 19,11 13,62 20,92
574,63 75,56 62,06 134,06
Coser Reatas y Refuerzos
Coser Soga a Válvula
Coser Válvulas a tapas
Coser Tapa Inferior
91
incidencia de la pérdida en el sector. En la Tabla 25 se muestra la caracterización
de las fallas que incluye la pérdida asociada, la descripción de la falla y, el
comportamiento del tiempo entre fallas y el tiempo necesario para reparar.
Tabla 25. Fallas
Fuente: Elaboración propia. Datos proporcionas en su mayoría por la Empresa A
La cantidad de unidades defectuosas se determina a través de un porcentaje
correspondiente en este caso a un 10%, el cual fue un número estimado por la
empresa respecto a la referencia seleccionada.
Además de conocer la información del proceso, es importante tener claro que las
variables a medir van a ser clasificadas en 2 grupos: independientes y
dependientes. Las primeras son aquellas que se pueden variar según la teoría o
supuestos hipotéticos; las segundas, son aquellas que dependen de las primeras y
serán los resultados esperados de la simulación donde se analizará el tipo de
efectos que se presentan por las variaciones generadas en las variables
independientes. A continuación se presenta la tabla con la información necesaria
frente a las variables
Nombre Teórico Descripción de la fallaTiempo entre
fallasDuración
Cambio de
elementos y piezas
Reviente de hilo o
Cambio de aguja
Exponencial, l=8
horas
Exponencial,
l=40 minutos
Averías Daño en el motorExponencial, l=12
horas
Exponencial,
l=2 horas
Arranques Bloqueo de maquinaExponencial, l=18
horas
Exponencial,
l=15 minutos
Ocio y paradas
menores
Retiro de piezas
anormales en el proceso
Exponencial, l=21
horas
Exponencial,
l=5 minutos
FALLAS
92
Tabla 26. Variables caso hipotético
Fuente: Elaboración propia con información de (Marín García & García Sabater, 2013)
La simulación se realizará por 6 días y con 30 réplicas para obtener información
más confiable respecto a las variables dependientes, llegando así a resultados
más precisos estadísticamente. Adicionalmente, después de realizar la simulación
con la situación actual, se aplicarán cambios en las variables independientes los
cuales corresponden a beneficios de la metodología TPM y se correrá de nuevo la
simulación por 30 veces para analizar los nuevos resultados obtenidos y verificar
así los efectos que podría generar en el sector. A continuación, en la Ilustración
15. Interfaz de la simulación, se muestra la interfaz final de la simulación en el programa
Arena, con las animaciones correspondientes a cada uno de los recursos, los
Nombre Definición Nombre Definición Fórmula
Tiempo medio entre fallas
Tiempo que transcurre entre la finalización de una falla y el comienzo de la siguiente
FTT (Pieza bien a la primera)
Porcentaje de piezas fabricadas correctamente sin necesidad de reprocesos
% Unidades defectuosas
Porcentaje de unidades que no cumplen con los estandares de producción
Eficiencia por operación
Relación de uso de la maquina respecto a su capacidad
Disponibilidad por operación
Tiempo teorico en que la máquina podría estar produciendo
Productividad de insumos
Relación de productos obtenidos con recursos utilizados
Productividad del trabajo
Relación de productos obtenidos con el tiempo utilizado
Tiempo en el sistema
Tiempo promedio que pasan las unidades en el sistema productivo
Arrojada por el software
Tiempo en la cola
Tiempo promedio que pasan las unidades en espera de ser procesadas
Arrojada por el software
Número de unidades producidas buenas
Total de unidades producidas en la simulación que cumplen con estandares de calidad
Arrojada por el software
Número de unidades defectuosas
Total de unidades producidas en la simulación
Arrojada por el software
Independientes
VARIABLES
93
módulos de proceso (rectángulos) y el módulo de decisión (rombo), que es el que
determina el porcentaje de unidades defectuosas.
Ilustración 15. Interfaz de la simulación
Fuente: Elaboración propia
Los cambios a aplicar serán los siguientes: Se adicionarán tiempos de
capacitación semanales por 2 horas y tiempos de limpieza y orden 2 veces por
semana de 30 minutos, se aumentarán los tiempos medios entre fallas en un 15%
y la falla descrita como retiro de piezas anormales en el proceso se elimina pues el
tiempo semanal de limpieza y orden evitará su ocurrencia (Rosas, 2013).Además,
se disminuirán el porcentaje de unidades defectuosas a un 5% y los tiempos
94
medios de falla en un 10%, puesto que los operarios sabrán cuales son las
principales causas de las fallas, facilitando su detección temprana y arreglo. A
continuación, se presentan los resultados de las simulaciones.
Tabla 27. Resultados de la simulación
Fuente: Elaboración propia
Nombre
FTT (Pieza bien a la primera) 89,0 % 95,6 % 7,42 %
Eficiencia operación 1 29,1 % 31,6 % 8,59 %
Eficiencia operación 2 80,3 % 83,3 % 3,74 %
Eficiencia operación 3 66,8 % 78,0 % 16,77 %
Eficiencia operación 4 58,4 % 68,8 % 17,81 %
Eficiencia operación 5 53,3 % 72,9 % 36,77 %
Eficiencia operación 6 55,1 % 80,8 % 46,64 %
Eficiencia operación 7 7,2 % 11,5 % 60,84 %
Eficiencia operación 8 6,3 % 9,2 % 47,20 %
Eficiencia operación 9 14,2 % 19,6 % 38,03 %
Eficiencia operación 10 15,5 % 23,6 % 52,26 %
Disponibilidad operación 1 99,5 % 100,0 % 0,50 %
Disponibilidad operación 2 78,3 % 79,5 % 1,53 %
Disponibilidad operación 3 75,4 % 79,8 % 5,84 %
Disponibilidad operación 4 74,3 % 80,1 % 7,81 %
Disponibilidad operación 5 73,3 % 75,9 % 3,55 %
Disponibilidad operación 6 78,6 % 80,8 % 2,80 %
Disponibilidad operación 7 78,9 % 74,1 % -6,08 %
Disponibilidad operación 8 73,4 % 75,4 % 2,72 %
Disponibilidad operación 9 68,8 % 75,8 % 10,17 %
Disponibilidad operación 10 75,2 % 78,6 % 4,52 %
Productividad de insumos 7,79 und/recurso 13,38 und/recurso 71,76 und/recurso
Productividad del trabajo 3,34 und/hora 5,15 und/hora 54,19 und/hora
Tiempo en la cola 22 Horas 20 Horas -10,98 Horas
Número de unidades producidas buenas
98 Unidades 164 Unidades 67,35 Unidades
Número de unidades defectuosas
11 Unidades 7 Unidades -36,36 Unidades
Corrida estado actual Corrida mejorada Cambio
ANALISIS DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES
95
De la tabla 27 se puede observar como las eficiencias por operación mejoraron,
aunque su variación no fue muy constante, al igual que ocurrió con el indicador
disponibilidad. Sin embargo, es importante resaltar que la operación 7 reflejó una
disminución de la disponibilidad en la simulación mejorada, puesto que presentó
mayor tiempo promedio de fallas. Esto se pudo generar dado que el tiempo de
falla sigue una distribución exponencial, creando números aleatorios que en su
gran mayoría, fueron superiores a la media. Además, se identifica con facilidad
que el indicador de calidad corresponde con los supuestos planteados inicialmente
reflejándose igualmente por las unidades defectuosas producidas en el modelo.
Adicionalmente, se puede observar una variación significativa de las
productividades, lo cual se origina principalmente gracias al aumento de las
unidades producidas en el modelo mejorado. El tiempo en cola tenía como
naturaleza reducirse, pues la frecuencia y duración de las fallas disminuye, lo que
permite a las unidades en proceso avanzar con mejor flujo. Este comportamiento
se cumplió, mostrando una variación del 10.98%.
96
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con el fin de estructurar un plan de implementación del pilar de Mantenimiento
autónomo de TPM para las Mipymes del sector textil en el valle de Aburrá, se
realizó la identificación de las prácticas de tres compañías respecto a los
conceptos de la metodología mediante una encuesta como instrumento de
investigación. Esta fue diseñada para encontrar el nivel de implementación de
cada uno de los pasos de Mantenimiento autónomo y la incidencia en las
mayores pérdidas planteadas por la teoría.
Al analizar el estado actual del sector, se identificaron grandes falencias respecto
a los conceptos implicados en el pilar Mantenimiento Autónomo, dejando como
resultado un porcentaje de cumplimiento del 49,13%, a pesar de que a través de la
encuesta se observan puntos con buen cumplimiento. En general, se puede
afirmar que se tienen algunos acercamientos teóricos frente al tema, los cuales no
presentan aplicación dentro de las empresas o sus desempeños no son
adecuados.
Igualmente, se puede observar que la perdida con mayor ocurrencia en el sector,
es aquella que afecta la disponibilidad, incidiendo en un 68%. Esto se puede
explicar a partir del escaso desarrollo de la concepción y de la aplicación de un
programa de mantenimiento preventivo en las empresas encuestadas, generando
constantemente fallas y ajustes que detienen las operaciones. Además, la falta de
estándares de organización y clasificación de elementos genera dificultad en el
arranque de los procesos atrasando el flujo de producción. Todo esto, afecta la
productividad y competitividad de las empresas.
97
De acuerdo con lo anterior, se plantean acciones de mejora con el fin de reducir
las pérdidas implicadas y aumentar el grado de cumplimiento del pilar mínimo
hasta un 80% en el sector. El plan se organizó en forma de guía, centrado en las
principales falencias indicadas en la encuesta, y mostrando ejemplos para mayor
comprensión y facilidad de aplicación. Es importante aclarar que el plan no fue
implementado en las empresas de estudio, pero se desarrolló un cronograma para
visualizar el orden y tiempo que éste requiere, mostrando un requerimiento
aproximado de 336 horas para su implementación total.
Además, se desarrolló una simulación a partir de un caso hipotético basado en su
mayoría, en datos reales de la producción de una referencia “X”. Esta simulación
contrastó los indicadores de la actualidad de ese sistema productivo contra los
indicadores afectados por acciones y beneficios que requiere la implementación
de la metodología, permitiendo confirmar que el pilar Mantenimiento Autónomo
mejora la eficiencia de los equipos hasta en un 60% al reducir averías y ajustes;
disminuye el tiempo de espera en un 11% gracias a la mejora en la disponibilidad
de equipos la cual llego a alcanzar hasta un 10%; y aumenta la productividad de la
empresa tanto en insumos (aumento del 71,76%) como en horas de trabajo
(aumento del 54%) incurriendo directamente en la optimización de los costos de
las compañías.
98
5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Durante el desarrollo de los primeros 2 objetivos del trabajo, se evidenció que las
empresas manejan algunos conceptos del pilar Mantenimiento Autónomo de la
metodología TPM, sin embargo, es necesaria la creación de un sistema que
permita integrar y ordenar esos conocimientos de una forma sistemática y
orientada al logro, buscando una mejora interna que se refleje en el aumento de la
capacidad para competir tanto en costos como en satisfacción de los clientes.
Respecto a la información analizada, se puede observar que todos los ítems que
corresponden a formación del personal tiene un cumplimiento bajo, lo cual
evidencia la poca importancia que las mipymes le ven a este tipo de actividades
debido a que no representan un tiempo productivo neto. A partir de esto, se
recomienda que antes de la implementación de este tipo de metodologías, se
busque un cambio de cultura organizacional y la concientización de cada miembro
de la compañía del valor de tener cierto grado de fundamentación conceptual
sólida sobre su labor y ser autónomos.
Se debe resaltar la importancia del mantenimiento preventivo pues gracias a este
se evitan las constantes fallas y paros en el sistema, además del excesivo
inventario de piezas para reparación e incluso de máquinas de repuesto como se
observó en una de las empresas. Es de vital importancia llevar un historial de
funcionamiento de la máquina para poder anticiparse a los posibles daños y
reconocer los componentes críticos y así, organizar un stock adecuado a la
frecuencia de cambios. A través de las encuestas, se logró evidenciar que las
principales pérdidas se focalizan en paros por averías y cambios de elementos
que se podrían evitar planeando mantenimientos preventivos y formando a los
operarios respecto al funcionamiento de los equipos.
99
Durante el desarrollo de las estrategias de mejora, se identificó la necesidad de
utilizar formatos, controles visuales y plantillas para facilitar el manejo de la
información y la apropiación de lo aprendido por parte de los operarios.
Adicionalmente estas herramientas se convierten en guías a las cuales los
operarios pueden recurrir para hacer una labor más autónoma en el desarrollo de
sus actividades cotidianas.
Es necesario tener claro que esta metodología presenta resultados a mediano o
largo plazo, pues como se puede observar en el cronograma, hay pasos que
necesitan largas asignaciones de tiempo para mayor profundidad y asimilación de
los nuevos conceptos, además se debe seguir una secuencia lógica de
implementación que permita la continuidad en la relación de la ideas. A pesar de la
demora, se pueden evidenciar grandes beneficios como se muestra en la
simulación, en indicadores tales como la productividad, la eficiencia, la
disponibilidad y la calidad, lo que se refleja en la optimización de costos.
Es importante aclarar que aunque en este trabajo se hizo énfasis únicamente en el
pilar de Mantenimiento Autónomo, los demás pilares también son importantes y de
gran ayuda en el proceso de implementación de esta metodología. Se propone la
continuación del proyecto analizando los conceptos de los otros pilares de TPM
dentro del sector, logrando así una consolidación del trabajo de grado como
orientación para las empresas de la industria textil.
100
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104
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Adicionalmente califique la importancia de la siguiente forma5 Muy Importante4 Importante3 Importancia Intermedia2 Poco Importante1 No importante
Si/No Importancia1 Orden general en todas las áreas de la empresa
2Identificación y retiro de artículos innecesarios en el puesto de trabajo
3 Identificación de la necesidad de herramientas de
4Delimitación de un espacio apropiado y fijo para las herramientas de trabajo
5Correcta marcación de la herramientas de trabajo (Esto con el fin de llevar un control e identificarlas fácilmente)
6 Limpieza de los puestos de trabajo
7Existencia de estándares de orden y aseo (básicos) que permitan conservar el buen estado de la organización
8Sentido de pertenencia de los empleados con el orden y aseo de la empresa
Comentarios
Paso 0
ENCUESTA
P0
ANEXO 1. ENCUESTA DE RECOLECCIÓN
105
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente1 Nunca
→ Finalmente justifique
Si/No Frecuencia
9Se realizan capacitaciones que permitan conocer el procedimiento adecuado de limpieza de los equipos
10Los empleados tienen la capacidad de detectar situaciones anormales en cuanto al funcionamiento de
11Los equipos presentan un buen funcionamiento bajo las condiciones actuales
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No
12Los empleados tienen el conocimiento de la manera de como se deben limpiar los equipos
13La empresa motiva o pide al personal operativo reportar las anormalidades
14La empresa ha establecido requerimientos básicos de funcionamiento
Justificación
Paso 1
P1
P1
106
→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente1 Nunca
Si/No Frecuencia
15 1. Contaminación16 2. Daños17 3. Retraso en el proceso18 4. Flojedad19 5. Fenómenos anormales (ruido, vibración, olores...)20 6. Adhesión ( bloqueos, agotamientos)
21 1. Lubricación22 2. Suministro de lubricante23 3. Ajuste de piezas de equipos
24 1. Limpieza25 2. Chequeo26 3. Lubricación27 4. Ajustar piezas28 5. Operación
29 1. Producto30 2. Materias primas31 3. Lubricantes32 4. Desechos33 5. Fuentes de defectos de calidad
34 1. Materias primas35 2. Golpes36 3. Humedad37 4. Almacenamiento38 5. Otro:
39 1. Maquinaria y equipos40 2. Instrumentos manejo de materiales41 3. Instrumentos de medidas42 4. Plantillas y moldes43 5. Herramientas44 6. Respuestas
45 1. Suelos46 2. Luces47 3. Dispositivos de levantamiento (cables, ganchos...)48 4. Sustancias toxicas
Justificación
Elementos innecesarios y no urgentes
Fuentes de defectos de calidad
Focos de contaminación
Cuales de las siguientes anormalidades se presenta en la compañía. Califique
Anormalidades
Pequeñas deficiencias
Incumplimiento de las condiciones básicas
Puntos inaccesibles
P1
Lugares inseguros
107
→ Califique la importancia de las siguientes consideraciones así:5 Muy Importante4 Importante3 Importancia Intermedia2 Poco Importante1 No importante
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente1 Nunca
Importancia Frecuencia49 Reconocimiento de fuentes de contaminación50 Reconocimiento de lugares de difícil acceso
51Los empleados tienen la capacidad de intervenir situaciones anormales, fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso
52Capacitación para reconocer e intervenir estas situaciones anormales, fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso
53Motivación al operario para proponer acciones de mejora ante situaciones anormales, fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No
54Creación de estándares para la limpieza, inspección, lubricación y ajuste de los equipos
55Seguimiento al cumplimiento de los estándares (si los tiene)
56 Aseguramiento de las condiciones básicas del equipo
57Se cuenta con ayudas visuales que faciliten la obtención de información del estado de los equipos y sus componentes
P2
P3
Paso 3
Paso 2
108
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No
58Se tienen definidos los componentes de los equipos que deben ser inspeccionados e intervenidos para el buen
59La empresa cuenta con insumos para realizar capacitaciones frente a la inspección general del equipo
60Se realiza una planeación de formaciones periódicas de acuerdo a las necesidades de inspección
61Se realizan capacitaciones periódicamente según lo estipulado en el plan de formación
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente1 Nunca
→ Califique el impacto de la siguiente forma:3 Mucho2 Poco1 Nada
Si/No Frecuencia Impacto
62 accidentalidad63 fallas64 paros en medio del proceso por ajustes65 defectos producto en proceso66 defectos en producto terminado
P4
P5
Paso 5
El conocimiento del proceso le permite al operario anticipar e identificar riesgos en los siguientes aspectos:
Paso 4
109
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No
67La empresa tiene definidos especificaciones de calidad de los productos
68 Existen estándares definidos para garantizar la calidad
69Conocen lo operarios las causas potenciales de defectos durante el proceso
70La empresa tiene estándares para el flujo de materiales en el puesto de trabajo
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique el impacto de la siguiente forma:3 Mucho2 Poco1 Nada
Si/No Impacto
71Los operarios están en la capacidad de proponer acciones de mejora
72El operario propone acciones de mejora orientadas a la reducción de costos y eliminación de perdidas de la empresa
73Se realizan actividades de mantenimiento preventivo junto al área operativa
P7
Paso 7
Paso 6
P6
110
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Adicionalmente califique la importancia de la siguiente forma5 Muy Importante4 Importante3 Importancia Intermedia2 Poco Importante
1 No importante
Si/No Importancia Si/No Importancia Si/No Importancia1 Orden general en todas las áreas de la empresa Si 3 Si 2 Si 2
2Identificación y retiro de artículos innecesarios en el puesto de trabajo
Si 2 No 1 Si 1
3Identificación de la necesidad de herramientas de trabajo faltantes
Si 5 No 1 No 1
4Delimitación de un espacio apropiado y fijo para las herramientas de trabajo
Si 3 No 1 Si 1
5Correcta marcación de la herramientas de trabajo (Esto con el fin de llevar un control e identificarlas fácilmente)
Si 4 Si 2 No 1
6 Limpieza de los puestos de trabajo Si 5 Si 4 Si 3
7Existencia de estándares de orden y aseo (básicos) que permitan conservar el buen estado de la organización
Si 3 Si 4 Si 5
8Sentido de pertenencia de los empleados con el orden y aseo de la empresa
SI 2 Si 3 Si 5
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
Paso 0
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
P0
ANEXO 2. ENCUESTA DE RECOLECCIÓN – RESPUESTAS
111
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente1 Nunca
→ Finalmente justifique
Si/No Frecuencia Si/No Frecuencia Si/No Frecuencia
9Se realizan capacitaciones que permitan conocer el procedimiento adecuado de limpieza de los equipos
No 1 No 1 No 1
10Los empleados tienen la capacidad de detectar situaciones anormales en cuanto al funcionamiento de los equipos
Si 5 Si 3 Si 2
11Los equipos presentan un buen funcionamiento bajo las condiciones actuales
Si 4 Si 5 Si 3
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No Si/No Si/No
12Los empleados tienen el conocimiento de la manera de como se deben limpiar los equipos
Si Si No
13La empresa motiva o pide al personal operativo reportar las anormalidades
Si Si Si
14La empresa ha establecido requerimientos básicos de funcionamiento
Si Si No
P1
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
Paso 1
P1
112
→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente
1 Nunca
Si/No Frecuencia Si/No Frecuencia Si/No Frecuencia
15 1. Contaminación No 1 No 1 No 116 2. Daños Si 5 Si 3 Si 417 3. Retraso en el proceso No 1 No 1 Si 218 4. Flojedad Si 5 Si 5 Si 519 5. Fenómenos anormales (ruido, vibración, olores...) Si 3 Si 4 Si 320 6. Adhesión ( bloqueos, agotamientos) Si 3 Si 2 Si 4
21 1. Lubricación No 1 No 1 Si 222 2. Suministro de lubricante No 1 No 1 No 123 3. Ajuste de piezas de equipos Si 5 Si 5 Si 5
24 1. Limpieza Si 2 Si 3 Si 225 2. Chequeo Si 3 Si 2 Si 226 3. Lubricación Si 2 No 1 No 127 4. Ajustar piezas Si 5 Si 4 Si 328 5. Operación No 1 No 1 No 1
29 1. Producto No 1 No 1 Si 330 2. Materias primas No 1 Si 2 Si 231 3. Lubricantes No 1 No 1 No 132 4. Desechos No 1 No 1 No 1
34 1. Materias primas Si 4 No 1 Si 335 2. Golpes No 1 No 1 No 136 3. Humedad No 1 No 1 Si 237 4. Almacenamiento No 1 No 1 No 138 5. Otro:
39 1. Maquinaria y equipos Si 5 No 1 No 140 2. Instrumentos manejo de materiales Si 3 No 1 No 141 3. Instrumentos de medidas No 1 Si 2 No 142 4. Plantillas y moldes Si 2 No 1 Si 243 5. Herramientas No 1 No 1 No 144 6. Repuestos Si 3 Si 4 Si 2
45 1. Suelos No 1 No 1 No 146 2. Luces Si 4 Si 3 Si 3
473. Dispositivos de levantamiento (cables, ganchos...) Si 3 No 1 No 1
48 4. Sustancias toxicas No 1 No 1 No 1
Incumplimiento de las condiciones básicas
Cuales de las siguientes anormalidades se presenta en la compañía. Califique
P1
AnormalidadesPequeñas deficiencias
Focos de contaminación
Puntos inaccesibles
Elementos innecesarios y no urgentes
Fuentes de defectos de calidad
Lugares inseguros
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
113
→ Califique la importancia de las siguientes consideraciones así:5 Muy Importante4 Importante3 Importancia Intermedia2 Poco Importante1 No importante
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente
1 Nunca
Importancia Frecuencia Importancia Frecuencia Importancia Frecuencia49 Reconocimiento de fuentes de contaminación Si 4 Si 3 Si 250 Reconocimiento de lugares de difícil acceso Si 4 Si 4 Si 4
51Los empleados tienen la capacidad de intervenir situaciones anormales, fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso
Si 4 Si 2 No 1
52Capacitación para reconocer e intervenir estas situaciones anormales, fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso
Si 2 Si 2 No 1
53Motivación al operario para proponer acciones de mejora ante situaciones anormales, fuentes de contaminación y lugares de difícil acceso
No 1 No 1 No 1
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:
→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No Si/No Si/No
54Creación de estándares para la limpieza, inspección, lubricación y ajuste de los equipos
Si Si Si
55Seguimiento al cumplimiento de los estándares (si los tiene)
Si Si No
56Aseguramiento de las condiciones básicas del equipo
Si Si Si
57Se cuenta con ayudas visuales que faciliten la obtención de información del estado de los equipos y sus componentes
Si No No
Paso 3
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
P2
P3
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
Paso 2
114
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:
→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No Si/No Si/No
58Se tienen definidos los componentes de los equipos que deben ser inspeccionados e intervenidos para el buen funcionamiento
Si No No
59La empresa cuenta con insumos para realizar capacitaciones frente a la inspección general del equipo
Si No No
60Se realiza una planeación de formaciones periódicas de acuerdo a las necesidades de inspección
No No No
61Se realizan capacitaciones periódicamente según lo estipulado en el plan de formación
No No No
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique la frecuencia de la siguiente forma:5 Siempre4 Frecuentemente3 Regularmente2 Escasamente1 Nunca
→ Califique el impacto de la siguiente forma:3 Mucho2 Poco1 Nada
Si/No Frecuencia Si/No Frecuencia Si/No Frecuencia62 accidentalidad Si 4 Si 4 Si 563 fallas Si 3 Si 2 No 164 paros en medio del proceso por ajustes No 1 Si 3 No 165 defectos producto en proceso Si 5 Si 4 Si 366 defectos en producto terminado Si 2 Si 5 No 1
EMPRESA CEMPRESA A EMPRESA B
Paso 4
P5
El conocimiento del proceso le permite al operario
Paso 5
EMPRESA B EMPRESA C
P4
EMPRESA A
115
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
Si/No Si/No Si/No
67La empresa tiene definidos especificaciones de calidad de los productos
Si Si Si
68Existen estándares definidos para garantizar la calidad del producto
Si Si Si
69Conocen lo operarios las causas potenciales de defectos durante el proceso
Si Si No
70La empresa tiene estándares para el flujo de materiales en el puesto de trabajo
Si No No
Califique los siguientes aspectos de acuerdo con:→ Si aplica dentro de la empresa señale "Si", si no aplica señale "No"
→ Califique el impacto de la siguiente forma:3 Mucho2 Poco
1 Nada
Si/No Impacto Si/No Impacto Si/No Impacto
71Los operarios están en la capacidad de proponer acciones de mejora
Si 2 No 1 No 1
72El operario propone acciones de mejora orientadas a la reducción de costos y eliminación de perdidas de la empresa
Si 2 No 1 No 1
73Se realizan actividades de mantenimiento preventivo junto al área operativa
No 1 No 1 No 1
P7
P6
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C
Paso 7
Paso 6
116
ANEXO 3. FORMATO DE LIMPIEZA – BOBINA MÁQUINA DE COSER.
Se retira la
prensatela y las
agujasUsar destornilladores en
buen estado
Se retira la tapa que
cubre la bobina
Usar destornilladores en
buen estado
Se limpia la tapa
recien retirada para
eliminar residuos de
material
Usar un cepillo de cerdas
rígidas
Se limpia la bobina
Si los elementos solidos caen
en la bobina, ocurre el
fenómeno conocido como
salto de puntada, es decir, la
dificultad para el enlace del
hilo de la bobina con el hilo
superior.
Usar un cepillo de cerdas
rígidas
SemanalOperario de
turno
Bobina de la máquina de coser
ELEMENTOS DE LIMPIEZAENCARGADOFRECUENCIAADVERTENCIASPASOS DE LIMPIEZACOMPONENTE A LIMPIAR
Ilustración 16. Formato de limpieza.
Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas de: https://www.youtube.com/watch?v=dBxifFmzdz0 (MilMoldes, 2008)
117
ANEXO 4. TABLA REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE ACUERDO A LA MÁQUINA
Nombre Tipo Velocidad Potencia Montaje Especial
Máquina Plana Mecánica 2100 rpm 1/2 hp 2 agujas
Máquina para cadeneta Mecánica 3400 rpm ¾ hp Dobladilladora
Cerradora Mecánica 800 rpm ¾ hp Triple transporte para trabajo extra pesado.
Marcadora Mecánica ----- 3 hp Uñas para atrapar Tela
Prensa Hidráulica ---- 18 hp P=35 ton -----
Fileteadora Mecánica 3800 rpm ----- Dobladilladora
Flexo gráfica Semiautomática ---- 3 hp Imprime hasta 1m de ancho por 1,50 de largo
Presilladora Electrónica 4200 rpm ½ hp Adecuada para presillar reata
Telar Chino Automático 3800 rpm 3 hp Teje hasta 20mm
Telar italiano Automático 4000 rpm 5 hp Teje hasta 20mm
Telar chino Automático 3000 rpm 3 hp Teje hasta 40mm
Telar italiano Automático 600 veces/min 5 hp Teje hasta 90mm
Telar Italiano Automático 1500 m/turno Posicionador elect. Sin restricciones
Tabla 28. Requerimientos Básicos de acuerdo a la Máquina
Fuente: Datos Proporcionados por la Empresa A
118
ANEXO 5. FORMATO DE REPORTE DE FC Y LDA
¿Cuál es la ubicación?
(Lugar contaminado)
¿Qué es lo que contamina?
(Factor de contaminación)
¿Cuándo sucede?
(Continuamente, en el proceso,
cuanto se apaga la maquina…)
¿ Cómo sucede?
(en forma de corriente, gotera,
reguero, dispersión...)
¿ Motivos de la ocurrencia?
(justifique el porqué de la
contaminación y sus causas)
Eliminar
(Fuente de contaminación)
Contener o Combinar
(Concentrar o canalizar
recogiendo...)
Reubicar o Reorganizar
(Nueva localización de la fuente o
rearreglarla)
Simplificar
(higienizar, reducir componentes de
la contaminación)
FORMATO DE REPORTE DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN
ELABORADO POR:
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
Gestiones para la
mejora
FECHA:
Tiempo de limpieza Frecuencia de limpieza
Tiempo de limpieza Frecuencia de limpieza
Estado Final (¿Qué tipo de mejora
se implementó?)
DIAGNÓSTICO FINAL - PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Diagnóstico
Inicial
119
¿ Dónde se ubica la dificultad?
(Máquina, componente…)
¿Qué es lo complicado?
(La l impieza, inspección,
lubricación...)
¿Por qué es complicado?
(altura, profundidad...)
Eliminar
(Fuente de contaminación)
Reubicar o Reorganizar
(Nueva localización del equipo o
rearreglarla)
Simplificar
(util ización de herramientas para
facil itar el acceso)
Tiempo perdido
por el LDA
Frecuencia de
interacción con el LDA
FORMATO DE REPORTE DE LUGARES DE DIFICIL ACCESO
ELABORADO POR:
FECHA:
DIAGNÓSTICO FINAL - PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
Diagnóstico
Inicial
Gestiones para la
mejora
Estado Final (¿Qué tipo de mejora
se implementó?)
Tiempo perdido
por el LDA
Frecuencia de
interacción con el LDA
120
ANEXO 6. ESTANDAR DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
Área
Estandar N°
T D S Q CF CR M
ESTANDAR DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO
Estandar de Limpieza, Inspección, Lubricación y Ajuste
COMPONENTE
Máquina:
Subsistemas/ Componentes:
FRECUENCIAILUSTRACIÓN N° ESTADO IDEAL MÉTODO
Se debe poner
una foto o dibujo
de la maquina o
componente a
analizar. Se debe
señar con
números si la
figura se
desglosa en
varias partes
Esta
numerción
sirve para
ubicar el
componente
en la
i lustración
Punto crítico para
mantener las
condiciones
básicas
Nota: Cambio de formato implica cambio de piezas de la maquina; el cambio de referencia implica limpieza de las maquinas y equipos
En este
espacio se
debe indicar
si la
actividad a
realizar es
inspección,
l impieza,
lubricación o
ajustes
Se debe indicar
el estandar en
el que debe
estar. Ej: sin
sucuedad,
Apretado hasta
la marca, Sin
derrames de
aceite, etc. Se
puede apoyar
en controles
visules.
Qué hacer en caso
de que no cumpla el
estandar
C
a
m
b
i
o
R
e
f
e
r
e
n
c
i
a
M
e
n
s
u
a
l
Tiempo que
tarda
realizar la
actividad en
minutos
Que herramientas
se debe util izar
para poder
desarrollar el
método
T
u
r
n
o
D
i
a
r
i
o
S
e
m
a
n
a
l
Q
u
i
n
c
e
n
a
l
C
a
m
b
i
o
d
e
F
o
r
m
a
t
o
ACCION EN CASO
ANORMALHERRAMIENTAS
TIEMPO
(min)
121
ANEXO 7. PLAN DE FORMACIÓN PASO 4
Formacion en tipos de equipos y su función
Importancia de los equipos
Funciones y tipos de lubricantes
Uso correcto de lubricantes
Conceptos de fijación y sujeción
Elementos de fijación y sujeción
Práctica
Herramientas comunes y usos
Práctica
Conceptos de Mecanica
Aplicación de la mecanica en los equipos
Restricciones y Consideraciones de
seguridad
Práctica
Conceptos de electricidad
Aplicación de la Electricidad en los equipos
Restricciones y Consideraciones de
seguridad
Práctica
Conceptos de mantenimiento
Estandares de inspección
Periodicidad del chequeo según la criticidad
Práctica
Fallos frecuentes y anormalidades
Técnicas de reconocimiento de fallos
Estudio de casos
Práctica
Generalidades de liderazgo
Técnicas para ser un líder
43 54
Formación Básica en
Electricidad
Formación Básica en Mecánica
Plan de Formación - Paso 4
Duración Líderes
(Horas)DetalleActividad
Duración
Equipos (Horas)
Formación en Herramientas
Formación en Lubricación y
sistemas de fijación y sujeción
Principios de funcionamiento
de los equipos4
6
4
7
7
6
6
3
6
8
6
9
9
TOTAL97
8
8
N/AFormación en liderazgo
Formación en deteccion de
fallos y anormalidades
Formación en sistemas y
habilidades de mantenimiento
122
ANEXO 8. GRÁFICO DE PRERREQUISITOS CRONOGRAMA
PASO 1PASO 0
INICIO FIN
PASO 7PASO 6PASO 5PASO 4PASO 3PASO 2
W
V
U
O
P T
S
RQI J K L
N
M
C
A
B H
FE
G
DA
B
C
D
G H
K
M
V
W
FINFIN
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