1INCREMENTODELARECUPERACIÓNDECuYMoENLACONCENTRADORA
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INCREMENTO DE LA RECUPERACION DE
COBRE Y MOLIBDENO EN LA
CONCENTRADORA DE TOQUEPALA
Ing. Carlos León Aguilar
Southern Peru Copper Corporation
Supervisor de Concentradora – Metalurgista
Asiento Minero Toquepala – Tacna
Fono: 054 766111 2612 – Fax: 054 766009
INCREMENTO DE LA RECUPERACION DE COBRE Y MOLIBDENO EN LA
CONCENTRADORA DE TOQUEPALA
RESUMEN.-
La concentradora de Toquepala y su personal están constantemente avocados a la
optimización de sus parámetros de producción y operación con la finalidad de
mantener a Southern Peru Copper Corporation como una empresa competitiva y
como respuesta también a la necesidad de implementar modificaciones que nos
permitan mejorar nuestros estándares de recuperación de Cobre y Molibdeno así
como optimizar la calidad de nuestros concentrados de los mismos metales.
Esta tarea nos llama a buscar alternativas de proceso prácticas que sean factibles
de ser desarrolladas en planta en términos económicos convenientes y rentables.
Desde este punto de vista en el año 2,001 se desarrollaron en planta modificaciones
e implementaciones de nuevos equipos con la finalidad de incrementar / optimizar la
recuperación de las especies metálicas valiosas de la Concentradora Toquepala:
Cobre y Molibdeno.
Las modificaciones realizadas estuvieron orientadas básicamente al incremento del
tiempo de residencia en los diferentes circuitos de flotación de la planta como son
Flotación Primaria o Rougher, Flotación de Limpieza o Cleaner y la Flotación
Agotativa o Scavenger.
Como resultado del incremento del tiempo de residencia en los circuitos de flotación
mencionados, se obtuvieron considerables beneficios operativos que se muestran
en este trabajo.
DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA.-
(Ver Diagrama Nº 1) La Concentradora de Toquepala procesa entre 45,000 a
48,000 TM por día de mineral pórfido de Cobre procedente de la mina a tajo abierto
distante 7 Km de la Concentradora, luego de ser procesado este mineral en las
plantas de chancado primario, secundario y terciario el producto con un tamaño
promedio de + 20 -25% +malla ½ es almacenado en una tolva de finos con una
capacidad de aproximadamente 25000 TM desde donde es alimentado al circuito de
molienda.
La operación de molienda se efectúa en 8 molinos de barras Marcy de 10’ de
diámetro x 14’ longitud (800 HP; 110 AMP) y 24 molinos de bolas Allis-Chalmers de
10 ½’ diámetro x 13’ longitud (800 HP; 110 A), esta etapa se divide en 4 secciones.
Cada sección trabaja con 2 molinos de barras y cada molino de barras trabaja
en circuito cerrado con 3 molinos de bolas, la clasificación se lleva a cabo en
ciclones inclinados a 30º Krebs D 26; carga circulante: 250%.
Mientras que el underflow o gruesos de la clasificación en molienda son
retornados a sus respectivos molinos para completar su liberación, el overflow
(rebose) de los clasificadores, con un % sólidos de 33% a 36% y granulometría de
16 - 20% sobre la malla 65, es flotado en 4 secciones correspondientes cada una a
su respectiva sección en molinos.
Las leyes promedio de alimentación a flotación son : De 0,60 a 1,00% cobre,
0,015 a 0,100% molibdeno y 2,5 a 4 % en Fierro.
Cada sección de flotación consta de 1 celda OK-100 / Outokumpu de 100m3 de
capacidad (180 HP) y un banco de 06 celdas Wemco de 1500 pies3 de capacidad
(125 HP; 147 A) cada celda.
El concentrado Rougher es conducido hacia 7 molinos de bolas Marcy, el
producto remolido es clasificado en una batería de 5 ciclones por molino, retornando
el underflow (material grueso) a completar su remolienda y el overflow (material
fino) es enviado a un tanque centralizado para ser alimentado a las celdas columna,
flotación de limpieza (Cleaner) con una granulometría de 100% (20 a 25 % sobre la
malla 400) y % sólidos de 15 % a 22 %.
El producto fino de la remolienda se bombea a un distribuidor de carga, que
alimenta a 8 celdas columna de 8’ de diámetro x 40’ de altura.
El concentrado de cobre-molibdeno obtenido en las columnas, también llamado
Bulk, se dirige a un espesador de 140’ de diámetro para su posterior separación en
la Planta de Molibdenita, con las siguientes leyes promedio : 27 - 28 % de Cobre,
0,5 %- 2 % de Molibdeno, 27 % - 30 % de fierro, y 6 % - 8% de insolubles.
A fin de incrementar la recuperación del cobre y molibdeno, las colas de la
flotación columnar que poseen leyes de 1% a 4% de ambos elementos, son
enviadas a los espesadores Middlings 1 y 2 (de 100 pies de diámetro cada uno)
para mejorar los sólidos quitándole parte del agua, la pulpa es enviada para
alimentar al circuito Scavenger que consta de 3 celdas OK-50 y el Cleaner
Recleaner constituido por 48 celdas agitair.
El concentrado de las celdas OK-50 es espesado en el Middling 4 y remolido en
la sección 4B de remolienda antes de ser alimentado al circuito Cleaner y Recleaner
que está dividido en cuatro etapas en contracorriente. El concentrado Recleaner,
con 15% - 20% cobre, se junta con el concentrado de celdas columna formando el
concentrado final de planta de Cobre. El relave de las celdas OK-50 que
anteriormente era recirculado hacia la flotación Rougher es ahora descartado hacia
el relave general.
DIAGRAMA 1
DIAGRAMA DE FLUJO CONCENTRADORA TOQUEPALA
LEYENDA
FLOTACION PRIMARIA (14) COLA : CONCENTRADO DE COBRE FINAL
PLANTA DEMOLIBDENITA
ESPESADOR 100' (2)
FILTROS (4)
SECADORES (3)
4ta LIMPIEZA (6)
2da LIMPIEZA (12)
1ra LIMPIEZA (12)
3ra LIMPIEZA (8)
Concentrado Final deMoly (Bolsas)
Concentrado de CobreFinal a Ilo
CELDAS WEMCO (24)
MOLINOSREMOLIENDA (8)
CELDAS COLUMNA (8)
CONCENTRADO BULK (Cu, Moly)ESPESADOR 140' (1)
MINERAL DELA MINA
PRIMARIA
PILA DE INTERMEDIOS
TERCIARIAS (4)
SECUNDARIAS (2)CHANCADORAS
TOLVA DE FINOSMOLINOS DEBARRAS (8)
MOLINOS DEBOLAS (24)
OK-100CELDAS OK-100 (04) FLOTACION PRIMARIA
FLOTACION DE LIMPIEZA YREELIMPIEZA 48 CELDAS AGITAIR
5ta LIMPIEZA(2)
6taLIMPIEZA
(1)
TANQUES DELIXIVIACION
FILTRO (1)
SECADOR (1)
A QUEBRADAHONDA
BOMBAS DE AGUARECUPERADA (5)
A MOLINOS
PARRILLAS
ZARANDAS
ZARANDAS
3 NIDOS DE 5 CICLONESHIDROCICLONES KREBS (20)
ESPESADORESINTERMEDIOS 100' (02)
TANQUEACONDICIONADOR
HIDROCICLONES KREBS (21)
Carro distribuidor
OK-50
MINERAL DE LA MINACONCENTRADO BULKCONCENTRADO DE COBRECONCENTRADO DE MOLYCOLA FINALAGUA
27% Cu1.4% Mo
7maLIMPIEZA
(1)
CHANCADORAS
CHANCADORA
ESPESADORESCONVENCIONALES 325'
(3)ESPESADORHI-RATE (1)
CICLONES FONDO PLANO(03)
FLOTACION DE AGOTAMIENTO03 CELDAS OK -50
REMOLIENDA CONC. OK 5O.
DESCARTE DE LA COLA OK 50 HACIA EL RELAVE
MODIFICACION DEL NIVEL DE ALIM. A CELDAS COLUMNA (8)
DUCHA DE AGUA
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO.
1. Instalación de las celdas gigantes de 130 m3 en la flotación primaria.
(Ver Diagrama Nº 2) A partir de evaluaciones metalúrgicas a nivel de
laboratorio se había determinado la necesidad de incrementar el tiempo de
residencia de la pulpa en las celdas de flotación del circuito primario. Después
de realizar las estimaciones correspondientes de costo beneficio se determinó la
necesidad de ampliar la capacidad del circuito mediante la implementación de
una celda de gran volumen, en cada una de las cuatro secciones de flotación
primaria, para que de esta manera se obtenga un incremento sustancial en el
tiempo de residencia.
Para el análisis de las alternativas disponibles en celdas de gran volumen se
tuvo en cuenta las variables de recuperación de especies valiosas (Cobre y
Molibdeno) así como el ratio de concentración. Una vez definido el equipo se
determinó que el volumen de la celda a adicionarse en el circuito sería de 130
metros cúbicos de capacidad. Esta celda adicional haría que el volumen del
circuito se incremente de 355 m3 a 485 m3. En cuanto al tiempo de residencia de
la pulpa, este se incrementó desde 13.8 minutos hasta 19.4 min. valor promedio
a la fecha. En el Diagrama 2 podemos observar la disposición de las celdas
antes y después de la instalación de los equipos.
DIAGRAMA 2
FLOTACIÓN PRIMARIA INICIAL
FLOTACIÓN PRIMARIA ACTUAL
V = 485m3 V = 485m3 V = 485m3
100130 100130 100
V = 485m3
130 100130
V = 355m3
100
V = 355m3
100
V = 355m3
100
100
V = 355m3
100
2. Instalación de celdas columna en el circuito de Limpieza
(Ver Diagrama Nº 3) En el circuito de limpieza fueron adicionadas 3 celdas
columna de 8 pies de diámetro por 40 pies de altura (tamaño exactamente igual
al de las 8 columnas existentes). Con esta modificación la capacidad volumétrica
del circuito se incrementó de 455.5 m3 a 626.3 m3. En cuanto a tiempo de
residencia este varió de 31 minutos a 33.8 min. Esta implementación fue
realizada con la finalidad de dar la capacidad suficiente al circuito para poder
procesar la pulpa de concentrado primario adicional, proveniente de la celda
gigante instalada en cada una de las cuatro secciones de la planta. Esto
permitiría mantener y/o mejorar la recuperación de Cobre y Molibdeno en el
circuito con el consiguiente beneficio de mantener el circuito agotativo aliviado
de carga. Este cambio fue desarrollado en planta acompañado de la instalación
de dos distribuidores de pulpa hacia las celdas columna de flotación. Estos
equipos (los distribuidores) actualmente garantizan una distribución
completamente igual de pulpa hacia las celdas en operación lo cual es una
condición favorable de la cual no disponíamos anteriormente y que contribuye
fuertemente a la eficiencia del circuito.
DIAGRAMA 3
FLOTACIÓN LIMPIEZA INICIAL
FLOTACIÓN LIMPIEZA ACTUAL
V Total= 455.5 m3
V Total= 626.3 m3
ANÁLISIS METALÚRGICO DE LOS CIRCUITOS DE FLOTACIÓN.
INCREMENTO DE LA RECUPERACIÓN DE Cu y Mo.
A raíz de las modificaciones realizadas mediante la implementación de los equipos
mencionados, los resultados operativos de la planta se optimizaron en función de
diferentes condiciones proporcionadas por los cambios efectuados.
En el circuito de Flotación Primaria o Rougher el tiempo de residencia permitió
mejorar la recuperación de cobre y molibdeno. Esta mayor recuperación de valiosos
significó también incrementar el flujo de concentrado primario hacia el circuito de
limpieza. A su vez, como en todo circuito de flotación, también se tuvo la
consecuencia lógica y directa de obtener una mayor recuperación: esto es obtener
un grado de concentrado más bajo (12 – 14% Cu en el circuito estándar a 10 – 12%
con el nuevo arreglo). Este descenso en el grado del concentrado primario fue
recuperado en base al incremento del tiempo de residencia en las celdas columna
del circuito de limpieza; es decir que la capacidad de las celdas columna no
solamente iba a estar en capacidad de tratar un mayor flujo de tonelaje sino también
mantener el grado de concentrado final en el rango de 27 a 28% en Cobre. De igual
forma el otro metal valioso de la planta, el Molibdeno, mejoró su recuperación en
base al mismo beneficio del mayor tiempo de residencia de la pulpa en las celdas
de flotación.
Otro de los factores importantes en la optimización de la recuperación de Cobre y
Molibdeno fue el que los equipos de flotación integrados son de “última generación”
y traen con su diseño formas nuevas de colección de espumas. En lo que respecta
a las celdas gigantes de la flotación primaria además del rebose circular
convencional, el equipo tiene canaletas radiales las que contribuyen a la
recuperación al hacer que burbujas en la zona central de la celda no tengan la
necesidad de transportarse hasta el borde para ser recuperadas, sino que son
colectadas en la misma zona en la que aparecen en la superficie. De manera similar
en las celdas columna se dispone de dos puntos de colección adicionales al rebose
convencional, ellos son una canaleta circular en la zona intermedia entre el centro y
el rebose externo y el otro punto es un anillo en el centro de la celda. Comparando
la longitud de rebose de la celda podemos mencionar que las celdas columna
modernas disponen de un 48% más que las celdas columna convencionales.
RESULTADOS METALÚRGICOS DE LAS MODIFICACIONES EN PLANTA.
A raíz de los cambios realizados en la planta y con el objetivo de determinar el
beneficio de la operación con los nuevos equipos se realizaron una serie de
muestreos metalúrgicos. Los muestreos se realizaron en paralelo en dos secciones
de la flotación primaria de la planta, en una de ellas utilizando la totalidad de las
celdas y en la otra sección se “bypasseó” la nueva celda de 130 m3 para cuantificar
por diferencia el beneficio proporcionado por el nuevo equipo. Los resultados de los
muestreos indicaron que una diferencia de 2.8% en la recuperación de Cobre y
5.1% en la recuperación de Molibdeno. Para evaluar solamente el impacto de la
celda adicional en este incremento de recuperación se tuvo en cuenta que en la
sección con la nueva celda operando se tuvo una cabeza de cobre mayor y un a
granulometría más fina, factores que siempre metalúrgicamente condicionan una
mayor recuperación. De otro lado se analizó la mineralización de la pulpa
recepcionada en cada una de las secciones, en este punto la sección que alcanzó
mayor recuperación había recepcionado una mayor cantidad de mineral secundario,
situación que normalmente en nuestra operación dificulta la recuperación. Después
de analizar y cuantificar cada uno de estos parámetros se llegó a determinar que el
incremento de recuperación solamente por efecto de la celda de 130 m3 fue de
1.7% en Cobre y 3.5% en Molibdeno (Ver Cuadro 1).
CUADRO 1
CONCLUSIONES
1.- El incremento del tiempo de residencia de la pulpa en los circuitos de flotación
primaria y de limpieza permitió incrementar de manera considerable y sostenida
el porcentaje de recuperación de Cobre y Molibdeno en la Concentradora
Toquepala (1.7% en Cu y 3.5% en Mo).
2.- Disponer e implementar en planta tecnología de punta en equipos así como
mantener el esfuerzo en la obtención de mejores resultados operativos son un
camino eficaz para alcanzar altos estándares de recuperación de metales
valiosos.
3.- Mantener un constante análisis de los diferentes circuitos de la planta en la
medida que se producen modificaciones en las condiciones operativas, permite
llegar a toma de decisiones acertadas y precisas que repercuten en un alto
grado de optimización de una Planta Concentradora.
BIBLIOGRAFÍA
1. Estadísticas y resultados metalúrgicos de Operación en Concentradora
Toquepala. SPCC. Superintendencia de Control de Procesos y Metalurgia.
2. Manual de Operaciones Concentradora Toquepala. SPCC. Ing. Eduardo Núñez
Zegarra.
3. Evaluación de celdas 130 m3 Circuito Rougher. SPCC. Ing Freddy Agostinelli
Montoya.