Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de...

77
1 Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de producción de tops en la organización Tulipán S.A.S. Andrés Felipe Cardona Cuero, [email protected]. Juan David Vela Ospina, [email protected]. Trabajo para el diplomado de Lean-Seis Sigma con modalidad Green Belt como opción de grado para el título de Ingeniero Industrial. Asesor: José Alberto Rojas López (MBA) Universidad de San Buenaventura Colombia Facultad de Ingeniería Industrial Pregrado Universidad de San Buenaventura Colombia Cali Universidad de San Buenaventura Colombia 2018

Transcript of Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de...

Page 1: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

1

Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de producción de tops

en la organización Tulipán S.A.S.

Andrés Felipe Cardona Cuero, [email protected].

Juan David Vela Ospina, [email protected].

Trabajo para el diplomado de Lean-Seis Sigma con modalidad Green Belt como opción de grado

para el título de Ingeniero Industrial.

Asesor: José Alberto Rojas López (MBA)

Universidad de San Buenaventura Colombia

Facultad de Ingeniería Industrial

Pregrado Universidad de San Buenaventura Colombia

Cali Universidad de San Buenaventura Colombia

2018

Page 2: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

2

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 7

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................. 8

III. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 10

IV. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 10

V. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 10

VI. MARCO REFERENCIAL ................................................................................................. 11

A. Marco contextual ................................................................................................................ 11

B. Antecedentes ...................................................................................................................... 11

C. Marco Conceptual .............................................................................................................. 14

D. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 15

VII. METODOLOGÍA .............................................................................................................. 18

A. Enfoque .............................................................................................................................. 18

B. Diseño de la Investigación ................................................................................................. 18

C. Población ............................................................................................................................ 18

D. Instrumentos de recolección de datos ................................................................................. 19

E. Fuentes de información ...................................................................................................... 19

F. Enfoque .............................................................................................................................. 19

G. Diseño de la Investigación ................................................................................................. 19

H. Población ............................................................................................................................ 19

I. Instrumentos de recolección de datos ................................................................................. 19

J. Fuentes de información ...................................................................................................... 19

VIII. FASES DEL ESTUDIO ..................................................................................................... 20

a. Fase Diagnostico ................................................................................................................ 20

b. Fase Diseño ........................................................................................................................ 20

Page 3: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

3

c. Fase Implementación .......................................................................................................... 20

IX. RESULTADOS ........................................................................................................................ 20

a. OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO UNO. .................................................................... 20

b. OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO DOS. ..................................................................... 44

c. OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO TRES. ................................................................... 54

X. DISCUSIÓN .............................................................................................................................. 68

XI. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 69

XII. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 70

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 71

ANEXOS ........................................................................................................................................ 73

Page 4: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

4

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ventas de los meses julio y agosto ..................................................................................... 8

Tabla 2. Plan de recolección de datos (DATA COLLECTION PLAN). ....................................... 29

Tabla 3. Tiempos de ciclo por proceso en la línea de producción de tops del 4 al 14 de septiembre

del 2017. ......................................................................................................................................... 30

Tabla 4. Tabla de análisis de valor añadido. .................................................................................. 38

Tabla 5. Tabla de matriz de evaluación de causas. ........................................................................ 40

Tabla 6. Cinco por qué. .................................................................................................................. 41

Tabla 7. Tabla tiempo de desperdicio. ........................................................................................... 42

Tabla 8. Tiempos totales de los altos niveles de distracción. ......................................................... 43

Tabla 9. Calificación anterior de la metodología 5´s. .................................................................... 47

Tabla 10. Listado de acciones realizadas. ...................................................................................... 49

Tabla 11. Calificación antes y después de la metodología 5´s. ...................................................... 52

Tabla 12. Plan de control. ............................................................................................................... 55

Tabla 13. Control de estandarización de tiempos. ......................................................................... 56

Tabla 14. Tiempos primera mejora. ............................................................................................... 57

Tabla 15. Tiempos de desperdicio primera mejora. ....................................................................... 58

Tabla 16. Tiempos de segunda mejora. ......................................................................................... 59

Tabla 17. Tiempos de desperdicio segunda mejora. ...................................................................... 60

Tabla 18. Tiempos de tercera mejora. ............................................................................................ 61

Tabla 19. Tiempos de desperdicio tercera mejora. ......................................................................... 61

Tabla 20. Tiempos de las tres mejoras. .......................................................................................... 62

Page 5: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

5

LISTA DE FIGURAS

Fig 1. Pareto de ventas del mes de julio. .......................................................................................... 9

Fig 2. Pareto de ventas del mes de agosto. ....................................................................................... 9

Fig 3. Tiempo de fabricación de tops. ............................................................................................ 21

Fig 4. Flujograma del proceso de fabricación de tops. ................................................................... 22

Fig 5. SIPOC. De la línea de producción de tops. .......................................................................... 25

Fig 6. VOC. Voz del cliente. .......................................................................................................... 26

Fig 7. Mapa cadena de valor actual de la línea de producción de tops. ......................................... 28

Fig 8. Informe de capacidad Sixpack. ............................................................................................ 33

Fig 9. Gráfico de caja. .................................................................................................................... 34

Fig 10. Capacidad del proceso de la línea de producción de tops. ................................................. 35

Fig 11. Diagrama de Ishikawa. ....................................................................................................... 39

Fig 12. Diagrama de Pareto. ........................................................................................................... 43

Fig 13. Poster de campaña. ............................................................................................................. 45

Fig 14. Ubicación del poster. ......................................................................................................... 46

Fig 15. KANBAN. ......................................................................................................................... 46

Fig 16. Diagrama de Radar calificación metodología 5´S estado anterior. .................................... 48

Fig 17. Antes y después de ordenar ................................................................................................ 50

Fig 18. Diagrama de Radar calificación antes y después metodología 5´S. .................................. 53

Fig 19. Diagrama de cajas comparación antes y después de la mejora. ......................................... 62

Fig 20. Tiempo de minutos por etapas. .......................................................................................... 63

Fig 21. Prueba de hipótesis. ........................................................................................................... 64

Fig 22. Análisis de capacidad antes/después. ................................................................................. 65

Fig 23. Análisis de tendencia de tiempo en minutos. ..................................................................... 66

Page 6: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

6

RESUMEN

El proyecto de reducción de tiempos de ciclo de fabricación en la línea de tops, se realizó en la

empresa Tulipán S.A.S, una PYME ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, la cual tuvo como

objetivo reducir a 22 minutos el tiempo de fabricación de cada unidad de top, el cual se encontraba

en 26,9 minutos, por lo anterior la empresa perdía ventas al detal y generaba molestias entré sus

clientes por pedido.

Para la elaboración de éste proyecto se utilizó la filosofía Lean Six Sigma aplicada con la

metodología DMAIC, logrando disminuir los desperdicios, la variabilidad y los tiempos de

fabricación. Se obtuvieron 3 causas raíces sobre las cuales se realizaron las acciones, se

implementaron las mejoras y se estudió el impacto de cada una por separada y se realizó un control

final con todas las mejoras implementas, lo que se logró fue un proceso ajustado y centrado,

logrando producir el 47,5% de los tops fabricados dentro de las especificaciones, los cuales

anteriormente no se producía ninguno.

Palabras clave: 5’s, KANBAN, Reducción de tiempos de fabricación, Lean Six Sigma.

ABSTRACT

The project of reduction of manufacturing cycle times in the line of tops, was carried out in the

company Tulipán SAS, an PYME located in the city of Santiago de Cali, which had as objective

to reduce to 22 minutes the manufacturing time of each unit of top, which was in 26.9 minutes,

because of the above the company lost retail sales and generated inconvenience among its

customers by request.

For the elaboration of this project, the Lean Six Sigma philosophy applied with the DMAIC

methodology was used, reducing waste, variability and manufacturing times. We obtained 3 root

causes on which the actions were carried out, the improvements were implemented and the

impact of each one was studied separately and, a final control was carried out with all the

improvements implemented, which was achieved by an adjusted and focused process, managing

to produce 47.5% of the tops manufactured within the specifications, which previously did not

occur at all.

Keywords: 5's, KANBAN, Reduction of manufacturing times, Lean Six Sigma.

Page 7: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

7

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de éste proyecto, es realizar una reducción de los tiempos de la línea de producción de

tops en la empresa Tulipán S.A.S, la cual ha presentado un nivel de oferta insuficiente para la

demanda actual de sus productos, perdiendo clientes al detal y teniendo altos tiempos entre las

entregas de pedidos a los clientes. Siendo los tops las principales ventas de la organización, se

decidió reducir los tiempos de fabricación, teniendo un tiempo promedio de 26,85 minutos por

cada uno de los tops, con esto lo que quieren es aumentar la productividad, también en busca de

aumentar las utilidades de la organización, reduciendo el costo de mano de obra empleada en la

producción de tops, al emplearse menor tiempo de fabricación.

Empleando la metodología Lean Six Sigma se busca reducir el tiempo de fabricación de la línea de

producción de tops, se definieron tres fases del proyecto, donde la primera fase consta de la

definición del proyecto, el levantamiento de datos, la forma de recolección y el análisis de éstos;

Segunda fase, con base al análisis de las causas raíces se plantean diferentes soluciones, las cuales

buscan impactar significativamente en los tiempos de producción; Tercera fase, es la fase de control

donde se analizan los datos recolectados después de las mejoras aplicadas, en los cuales se puede

observar si en verdad se logró el objetivo de éste proyecto, el cual era reducir los tiempos de

fabricación a 22 minutos, aumentando la productividad de la organización , reflejando un aumento

en las utilidades para la empresa Tulipán S.A.S.

Page 8: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

8

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la compañía TULIPAN S.A.S., quienes se dedican a la confección y comercialización

de ropa interior femenina en la ciudad de Santiago de Cali, presenta un nivel de oferta insuficiente

para la demanda actual de sus productos, generando pérdida de clientes al detal, siendo la principal

causa del problema, sus altos tiempos de ciclo en su área de producción, aumentando el costo de

mano de obra y reduciendo las utilidades. En los meses de julio y agosto, se registra en promedio

un 49% de las ventas, les son atribuidas a los tops, siendo éste superior a los demás productos que

ofrece la empresa. Con base a lo anterior, se decide hacer énfasis en la línea de producción de tops

registrando un tiempo promedio de producción de 26,85 minutos por unidad. Debido a la crisis del

año anterior, donde la empresa genero grandes pérdidas por un valor cercano a los 30 millones de

pesos, Tulipán S.A.S frente a tal panorama decide hacer una mejora en la productividad.

Tabla 1. Ventas de los meses julio y agosto

Referencia Ventas Julio (unidades)

% de ventas Julio

% acumulado Julio

Ventas agosto (unidades)

% de ventas agoto

% acumulado Agosto

Tops 152 51% 51% 218 47% 47%

Panties 93 31% 82% 185 40% 87%

Pijamas 24 8% 90% 32 7% 94%

Bralettes 15 5% 95% 19 4% 98%

Bodies 14 5% 99% 5 1% 99%

Batas 2 1% 100% 4 1% 100%

Total 300 100% 463 100%

Fuente: Los autores

Page 9: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

9

Fig 1. Pareto de ventas del mes de julio.

Fuente: los autores.

Fig 2. Pareto de ventas del mes de agosto.

Fuente: los autores.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Tops Panties Pijamas Bralettes bodies Batas

Pareto de ventas del mes de Julio

Ventas julio % acumulado

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

50

100

150

200

250

Tops Panties Bralettes bodies Pijamas Batas

Pareto de ventas del mes de agosto

Ventas agosto % acumulado

Page 10: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

10

III. JUSTIFICACIÓN

El propósito de este proyecto radica en reducir los tiempos de fabricación de la línea de producción

de tops en la empresa Tulipán S.A.S, debido a que ésta cuenta con altos tiempos fabricación,

haciéndola ineficiente, lo que conlleva a no satisfacer la demanda actual de las ventas al detal y

altos tiempos de entrega para los pedidos realizados por los clientes. También en busca de aumentar

las utilidades de la organización Tulipán S.A.S, reduciendo el costo de mano de obra empleada en

la producción de tops, al emplearse menor tiempo de fabricación.

Se propone utilizar la filosofía de calidad de Lean Six Sigma en la línea de producción de tops,

para reducir tanto su variabilidad en los tiempos de producción, como también disminuir los niveles

de desperdicio, de tiempos muertos y la cantidad de paradas, buscando y analizando las variables

criticas involucradas en el proceso para ser atacadas y afectar positivamente la productividad y

eficiencia de la organización.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Reducir el tiempo de ciclo en la línea de producción de tops en la empresa tulipán S.A.S

B. Objetivos específicos

Identificar las causas y restricciones de los incrementos de los tiempos de fabricación

en la línea de producción de tops.

Diseñar un plan de acción que conduzca a la reducción de los tiempos de fabricación

del proceso productivo y la estandarización de las diferentes operaciones.

Implementar el plan de acción planteado en el diseño para la reducción de los tiempos

de fabricación y validar en el trabajo el impacto social, económico y ambiental.

V. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo reducir el tiempo de fabricación en la línea de producción de tops usando la

metodología Lean Six Sigma?

Page 11: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

11

VI. MARCO REFERENCIAL

A. Marco contextual

Tulipán, es una empresa de capital colombiano que nace el 10 de marzo del 2014 con la unión de

John Houseman, Leandro Nieto Sepúlveda, Diana Trujillo Salazar, para dar comienzo a la

organización, siendo su principal enfoque dar comodidad y ofrecer un producto de calidad a sus

clientes, actualmente está compuesta por 3 socios, Leandro Nieto Sepúlveda, Diana Trujillo Salazar

y Gloria Amparo Burgos.

Actualmente es una empresa manufacturera del sector confecciones, que produce ropa interior

femenina y lencería, con un nivel de producción en promedio de 500 prendas mensualmente, entre

los cuales producen tops, todo tipo de prenda inferior de ropa interior, conjuntos en encaje, bodys,

teniendo un punto de venta ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en el barrio Granada, además

de ofrecer sus productos de forma online, lo que le ha permitido exportar sus productos a diferentes

países como Argentina, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, España y México, también a

diferentes ciudades del país, Bogotá, Cartagena, eje cafetero entre otras regiones del país.

B. Antecedentes

Nombre del

Documento

Lugar y

Fecha

Autor Objetivos Método Resultados

DETERMINACIÓN

DEL TIEMPO

ESTANDAR PARA LA

ACTUALIZACIÓN DE

LAS AYUDAS

VISUALES EN UNA

LÍNEA DE

PRODUCCIÓN DE

UNA EMPRESA

MANUFACTURERA

Bogotá,

Diciembre

2010

JAVIER

RODRÍGUEZ

CORONADO

Determinar el

tiempo estándar

mediante el estudio

de tiempos para

implementar las

ayudas visuales

con base a

estándares

actualizados, en las

líneas de

producción de una

empresa

manufacturera.

Estudio

de

tiempos y

métodos.

Uno de los resultados

obtenidos a partir de la

toma de tiempos fue la

actualización de las

ayudas visuales en el área

de manufactura, teniendo

más impacto en el área

HARDWARE KITS

(Ferreterías).

FILOSOFÍA 6 SIGMA

UNA METODOLOGIA

PARA MEJORAR LA

México DF,

Agosto 2013

JAIME

IGNACIO

Disminución del

consumo de sello

en el área de

DMAIC Reducción del consumo

del sello en un 30% en la

Cuap (planta Cuautitlan)

Page 12: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

12

CALIDAD DE

PRODUCTOS Y

SERVICIOS EN EL

SECTOR

PRODUCTIVO

VAZQUEZ

CERVANTES

pintura y reducción

del consumo de

sello por unidad

usando la

metodología 6

sigma

con un ahorro anual de

$35.000 USD.

DMAIC: ENTORNO

PARA LA

APLICACIÓN

SISTEMÁTICA DE LA

METODOLOGÍA SEIS

SIGMA

EN PROYECTOS DE

MEJORA

Mariano

prieto

Córdoba

Barcelona,

Noviembre

2012

Determinar algún

tipo de

clasificación de los

proyectos Seis

Sigma que permita

encuadrar, de

forma unívoca, a

un problema

concreto en una

determinada

categoría.

DMAIC desarrollo de un método

de composición de

soluciones

parciales, estableciendo

un orden de trabajo

lógico que se resume en

las etapas del DMAIC

ANÁLISIS Y MEJORA

DE PROCESOS EN

UNA EMPRESA

TEXTIL EMPLEANDO

LA METODOLOGÍA

DMAIC

William

Christopher

Joseph

Ordóñez

Alcántara,

Jorge Arturo

Torres

Castañeda

Lima, febrero

2014

Analizar y mejorar

el proceso

productivo de una

empresa textil

empleando la

metodología

DMAIC

DMAIC Combinación de los

niveles óptimos para cada

factor a fin de obtener las

menores diferencias en

medidas en las piezas

cortadas.

DISENO DE UN

MODELO POR

PROCESO PARA

EMPRESAS

TEXTILES DE

CONFECCION DE

PRENDAS

Alexandra

Mireya

Almeida

Aguilar,

Raquel

Elizabeth

Culcay

Uscategui

Guayaquil,

octubre 2012

Realizar un

Estudio de la

aplicación de la

Administración

por procesos para

la mejora en los

costos, para

aumentar la

calidad y

eficiencia.

IDEF0 comunicación eficaz de

los problemas

acontecidos en el lugar de

producción, el ahorro en

contratación de vehículos

para el transporte de la

mercadería hasta el lugar

de entrega de la misma,

las ordenes de pedidos y

Page 13: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

13

de compra de materia

prima serán

realizados de manera más

rápida sin contar con

desperdicio por espera de

aprobaciones,

verificaciones, consultas,

etc.

PLAN DE NEGOCIOS

PARA LA CREACIÓN

DE UNA EMPRESA

DE CONFECCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

DE PRENDAS DE

VESTIR FEMENINAS,

ESPECIALMENTE

CHAQUETAS EN

DRIL, BAJO LA

MODALIDAD DE

“CLOSET”, EN LA

CIUDAD DE BOGOTÁ

D.C.

NURIS

ESTHER

PEÑA

DONOSO

Bogotá,

septiembre

2010

Diseñar y elaborar

un Plan de

Negocios para la

creación de una

empresa de

confección y

comercialización

de prendas de

vestir femeninas en

particular

chaquetas en dril,

que va a ofrecer

diseños exclusivos

y un servicio

personalizado,

bajo la modalidad

de “Closet”, para

estratos 3 y 4 en la

ciudad de Bogotá

D.C.

PHVA Importancia a los

atributos del producto

que son: comodidad,

diseño, calidad de los

acabados y variedad de

colores; y al servicio que

ofrece con una atención

especial con sus tres

closets. La esencia del

negocio se basa en crear

un espacio para cada talla

de mujer, brindando

mayor comodidad y

variedad en un mismo

lugar, satisfaciendo las

necesidades del mercado

objetivo frente al vacío

que presentan los otros

negocios, que no prestan

este servicio.

PLAN DE

MEJORAMIENTO

DEL PROCESO DE

DISEÑO DE LA

EMPRESA C.I.

MANUFACTURAS

STAGE

LUBES

ARLEDY

VALDÉS

MUÑOZ

, JOHANNA

ANDREA

Cali, julio

2014

Desarrollar un plan

de mejoramiento

para el proceso de

diseño.

PHVA Incremento de la

utilización y eficacia de

la planeación y del

cumplimiento en el

proceso del departamento

de diseño, a través del

control del

Page 14: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

14

RUEDA

GARAVITO

plan de trabajo,

obteniéndose como

resultado cambios

significativos

MEJORAR EL

SISTEMA

PRODUCTIVO DE

UNA FABRICA DE

CONFECCIONES EN

LA CIUDAD DE CALI

APLICANDO

HERRAMIENTAS

LEAN

MANUFACTURING

DAVID

FELIPE

CABREA

MARTÍNEZ,

DANIELA

VARGAS

OCAMPO

Cali, Marzo

2012

Mejorar el proceso

productivo de las

empresas de

confecciones en la

ciudad de

Cali.

PHVA Aumento de rendimiento

en el área de corte en un

30%.

C. Marco Conceptual

Top

Prenda de vestir femenina, generalmente ajustada, que cubre el pecho y llega como mucho

hasta la cintura. [1]

DMAIC.

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control) se refiere a un enfoque de ciclo de vida

basado en datos para Six Sigma Proyectos para mejorar el proceso [2]

Fileteado.

Dar acabado a los orillos con puntadas zigzag

Presillado.

Asegurar las costuras con un cordón pequeño.

Six sigma.

Six Sigma es considerado como una evolución de las teorías clásicas de la calidad y la mejora

continua, como el Control Estadístico de Proceso y la Administración de la Calidad Total [3]

Page 15: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

15

Lean.

La Manufactura Esbelta es un enfoque que permite mejorar la forma cómo la empresa organiza y

gestiona la relación con sus clientes; la cadena de suministro; el desarrollo y la fabricación de sus

productos, buscando generar mayores salidas con menores recursos [3]

7 Mudas

Hace referencia a los desperdicios en tiempo, transporte, procesos, inventarios, movimientos,

defectos, sobreproducción.

5´S

Es la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y más seguras.

Las 5’S provienen de términos japoneses, estos son: Seiri (clasificación), eliminar del espacio de

trabajo lo que sea inútil; Seiton(orden), organizar el espacio de forma eficaz; Seiso(limpieza),

mejorar el nivel de limpieza; Seiketsu(estandarización), establecer normas y procedimientos;

Shitsuke(mantener la disciplina), fomentar los esfuerzos en mantener lo realizado. [4]

KANBAN

Es un Sistema de pull donde se precipitan todas las piezas, se mueven los materiales, mientras se

elabora el producto [5]

D. MARCO TEÓRICO

De acuerdo con la problemática planteada en el proyecto, el aspecto a recalcar y las temáticas a

tener en cuenta sobre la reducción de los tiempos de fabricación, enfocándose en la metodología

Lean Six Sigma, que permitirá solucionar las diferentes casusas de los altos tiempos de fabricación

y posteriormente, ser controladas llevando a la mejora continua de la organización

LEAN MANUFACTURING Para explicar el término de Lean Manufacturing, se elige la

definición presentada por [6] que la precisa como un conjunto de técnicas desarrolladas por la

Compañía Toyota, en el que consigue mejorar y optimizar los procesos operativos de cualquier

compañía industrial, independientemente de su tamaño. El propósito es reducir el desperdicio,

mediante la utilización herramientas como lo son el Kaizen (mejoramiento continuo), el Poka Yoke

(a prueba de fallos), SMED (método de cambios rápidos), 5’s, entre otras. Técnicas elementales

que se usan para la optimización de las operaciones, reduciendo el desperdicio clasificado en las

“7 mudas”.

Page 16: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

16

El Lean Manufacturing, como producción esbelta o producción sin desperdicio, va en contra de los

desperdicios, entendiéndose el desperdicio, como cualquier acción que no agreguen valor al

producto, para la reducción de estos despilfarros, la filosofía de Lean Manufacturing se fundamenta

en 5 pilares o principios.

Según para Jesús Ramón [7] los 5 principios de Lean Manufacturing

● Especificar valor

● Identificar los pasos en la cadena de valor

● Crear un flujo

● El principio pull (producir lo que el cliente requiera)

● Buscar la perfección.

Siendo enfocada a las problemáticas encontradas, se busca reducir las distracciones, la falta de

piezas cortadas y ubicar de manera práctica las herramientas utilizadas proceso de fabricación de

tops, debido a que son las principales causas que generan desperdicio y así el aumento de los

tiempos en la línea de producción de tops

Las 5’S

Es una técnica utilizada comúnmente para mejorar las condiciones y el espacio en las cuales se

realizan labores, a partir de los principales principios japoneses, que son la disciplina y el orden.

Las 5’S en su aplicativo por cada una de sus “S” permite mejorar y evitar que vuelvan a surgir

diferentes anomalías y traspiés que afecten la eficiencia de ésta:

Seiri (clasificación): permite, separar las cosas que sirven de las que no, deshacerse de

lo innecesario, permitiendo mejorar el control visual de las herramientas, productos en

proceso y productos terminados, aumento de la calidad por los controles visuales.

Seiton (ordenar): “darle un lugar a cada cosa y cada cosa en su lugar” permite evitar

tiempos muertos y esperas, además de movimientos innecesarios.

Seiso (limpieza): Limpiar el sitio de trabajo, los equipos y prevenir la suciedad,

aumenta la motivación y el bienestar físico del colaborador

Seiketsu(Estandarización): Mantener los logros alcanzados con las 3 “S” anteriores, el

guardar el conocimiento facilitara la aplicación para la mejora de otras áreas de la

organización.

Page 17: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

17

Shitsuke (Disciplina): crear hábitos basado en las 4 “S” anteriores, creando una cultura

de mejora continua.

Ésta herramienta como principal enfoque a la causa raíz, la cual es la dificultad para encontrar las

herramientas de trabajo, permitirá darles un orden y lugar específico a todos los elementos,

insumos, herramientas, máquinas, etc. Además de un plus que sería optimizar el espacio,

deshacerse de los innecesario y así brindar un panorama más limpio y claro de la organización y

con su principal finalidad, crear cultura y conciencia dentro de la organización, para que las

aplicaciones se mantengan y se mejoren a través del tiempo.

Diagrama de Ishikawa.

Es una herramienta de la calidad, en donde se concentras los esfuerzos a encontrar las causas del

problema principal, teniendo seis núcleos de las posibles causas (medio ambiente, mano de obra,

método de trabajo, materiales, maquinaria y medición), donde en cada uno de sus núcleos puede

generar las diferentes causas que estén generando el efecto principal, además de poder ser

analizadas con un diagrama de Pareto dándole un orden prioritario a las causas.

Diagrama de Pareto.

Es una herramienta grafica de la calidad que consiste en barras verticales en donde se distribuyen

los datos de mayor a menor, de izquierda a derecha, Su creador decía “que el 80% de los problemas

era producido por el 20 % de las causas”, lo que se puede evidenciar la mayoría de las veces de

forma casi exacta. Éste diagrama permite analizar de forma eficiente y sencilla las problemáticas

de acuerdo a nivel de prioridad, lo que permite enfocar los esfuerzos sobre las áreas más

importantes del problema.

SIX SIGMA

Para (Thomsett, 2004) afirma que el enfoque Six Sigma, se esfuerza por impulsar la calidad del

producto o servicio para acercarse lo más posible a la perfección. Adoptar Six Sigma quiere decir

que una compañía ha decidido trabajar para alcanzar la meta de tener en promedio sólo 3.4 defectos

por cada millón de artículos producidos. Presenta el ejemplo de una aerolínea que maneja un millón

de piezas de equipaje y se equivoca en la ruta de sólo tres o cuatro: es un porcentaje de calidad de

99.9997. [8]

Para la aplicación de las herramientas que permita reducir los tiempos de fabricación en la

producción de tops, se aplicara la metodología DMAIC, en cada una de sus fases o etapas, se

utilizan diferentes herramientas como:

Page 18: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

18

D de Definir: se encarga de delimitar el problema, cual es la situación que se presenta, dando un

alcance, también plantea metas y pasos a seguir, para lograr los objetivos definidos, se utilizan

herramientas como el VOC y el SIPOC, analizando el proceso, cuales son las partes a efectuar y la

voz de cliente, saber a qué se debe llegar.

M de Medir: en ésta etapa se toman datos relevantes y actuales permitiendo tener un organizando

los datos, además de un orden cronológico de la información, dándole un vistazo actual real al

proceso.

A de Analizar: análisis de datos de proceso y encuentro de factores vitales que afectan la respuesta

deseada del proceso y/o proyecto.

I de innovar o Mejorar: implemento de mejoras de proceso y eliminación de las causas de los

defectos y problemas

C de Controlar: control del desempeño del proceso y aseguramiento de que los defectos y

problemas no ocurrirán de nuevo.

En busca de la realización del proyecto la metodología DMAIC, es la base para el diagnóstico la

implementación y control del proyecto, con el fin de reducir los tiempos de fabricación y disminuir

su variabilidad llegando a la meta de un proceso estable, controlado y con un tiempo de producción

menor.

VII. METODOLOGÍA

A. Enfoque

El tipo de estudio que utilizamos en este proyecto es cuantitativo ya que permite medir las

principales variables que afectan el tiempo de ciclo en la producción de tops, por ende, permite

tomar medidas para solucionar las causas

B. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación, será cuantitativa, debido a que se encargará de la recolección y

análisis de datos obtenidos en el proceso productivo de Tulipán S.A.S.

C. Población

La población caso de estudio, serán todas las involucradas en el proceso de producción en la línea

de tops Tulipán S.A.S

Page 19: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

19

D. Instrumentos de recolección de datos

Se recolectarán datos de forma sistemática a través del tiempo, permitiendo analizar mejor las cusas

y dándole veracidad a los mismos.

E. Fuentes de información

Las fuentes primarias serán aquellas a las que se tuvo acceso directo al momento de recopilar la

información. También están las fuentes secundarias, que son aquellas que destinan a trabajos y

desarrollos preliminares, los cuales atribuirán al desarrollo de la investigación, entre las que se

resalta la bibliografía sobre técnicas y modelos de aprendizaje, la bibliografía, las referencias sobre

problemáticas similares, con el fin de analizar sus propuestas.

F. Enfoque

El tipo de estudio que utilizamos en este proyecto es cuantitativo ya que permite medir las

principales variables que afectan el tiempo de ciclo en la producción de tops, por ende, permite

tomar medidas para solucionar las causas

G. Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación, será cuantitativa, debido a que se encargará de la recolección y

análisis de datos obtenidos en el proceso productivo de Tulipán S.A.S.

H. Población

La población caso de estudio, serán todas las involucradas en el proceso de producción en la línea

de tops Tulipán S.A.S

I. Instrumentos de recolección de datos

Se recolectarán datos de forma sistemática a través del tiempo, permitiendo analizar mejor las cusas

y dándole veracidad a los mismos.

J. Fuentes de información

Las fuentes primarias serán aquellas a las que se tuvo acceso directo al momento de recopilar la

información. También están las fuentes secundarias, que son aquellas que destinan a trabajos y

desarrollos preliminares, los cuales atribuirán al desarrollo de la investigación, entre las que se

resalta la bibliografía sobre técnicas y modelos de aprendizaje, la bibliografía, las referencias sobre

problemáticas similares, con el fin de analizar sus propuestas

Page 20: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

20

VIII. FASES DEL ESTUDIO

a. Fase Diagnostico

Se realizará la recolección de datos sobre el tiempo de fabricación de tops, la toma será de manera

individual y por su tiempo de estancia en cada una de las máquinas, notificando y anotando todo

lo sucedido en el proceso, con lo anterior se realizará un Pareto que permita identificar las

principales causas y a éstas se le aplicará un Ishikawa y las “5W” para llegar a las causas raíces del

problema

b. Fase Diseño

Con base a la anterior fase, se planteará un plan de acción que permita solucionar las problemáticas

que afectan la eficiencia de la organización aplicando herramientas y métodos de la filosofía de

Lean Six Sigma.

c. Fase Implementación

En la última fase se realizará la implementación y control, estudiando si las herramientas y métodos

aplicados fueron eficaces y eficientes, logrando así poder evidenciar, que se pudo obtener reducir

los tiempos de fabricación, logrando la meta propuesta.

.

IX. RESULTADOS

a. OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO UNO.

DEFINIR

En ésta fase se evidencia la información de las actividades que se realizaron para descubrir de

manera eficiente la principal oportunidad sobre la problemática, en la cual se realizará la

investigación. La problemática encontrada se basa en la reducción de los tiempos de fabricación

en la producción de tops en la empresa Tulipán S.A.S, ésta necesidad se identificó después de

analizar, un histograma donde se analiza los tiempos de cada uno de los procesos dando una alta

variabilidad y tiempo de fabricación en el principal producto de la organización.

El objetivo de ésta fase es remarcar el problema, al cual irán dirigidos todos los esfuerzos para

disminuir los tiempos de fabricación, para así obtener una mayor capacidad de producción y una

respuesta más rápida a la solicitud de los clientes.

Page 21: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

21

SELECCIÓN DEL PROYECTO.

Con el inicio de la investigación y en colaboración con los socios dueños de la organización, debido

a la crisis financiera sufrida en el año 2016 que se aproximaba a los 30 millones de pesos, se decidió

actuar sobre el principal producto de ventas de la organización, la línea de tops, debido a que sus

tiempos de fabricación son excesivos, superando los 26 minutos, donde se observa que la línea de

producción, tiene altos tiempos muertos, rotaciones innecesarias, desorden, además se pudo

evidenciar el cuello de botella del proceso de fabricación, que se ubica en el presillado con el

tiempo mayor tiempo dentro del proceso de productivo.

Fig 3. Tiempo de fabricación de tops.

Fuente: Los autores.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso de fabricación de tops, es de suma importancia para la organización, debido a que es el

producto que cuenta con la mayor demanda, además de ocupar la mayoría del tiempo la máquina

Veinte U, donde se llevan el proceso de presillado y cerrado de las prendas. A continuación, se

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Top1

Top2

Top3

Top4

Top5

Top6

Top7

Top8

Top9

Top10

Top11

Top12

Top13

Top14

Top15

Top16

Top17

Top18

Top19

Top20

Tiempo de fabricación (s)

Corte (s) Fileteado (s) recubrimiento (s) presillado (s) pulido (s)

Page 22: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

22

describe el proceso (Fig 4.). Éste proceso es para todos los tops, sin importar la referencia o la tela

utilizada.

Fuente: los autores.

Fig 4. Flujograma del proceso de fabricación de tops.

Page 23: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

23

PROJECT CHARTER.

Nombre del Proyecto:

Nombre del Líder: e-Mail

Empresa: Celular:

Base Line: Current: Meta:

Impacto sobre el Negocio:

Seguridad: Calidad: Servicio Productividad: x Desperdicio: Costo:

Ahorro Esperado en 1 año / $ Costo Evitado:

Miembros del Equipo:

Nombre Área Nombre Área

Soporte Requerido

Nombre Área Nombre Área

Aprobaciones

Nombre Cargo Fecha Firma

Gerente General

Gerente Sponsor

Jefe de Costos

Especialista del CIC

Variable de Medición:

Reducir los tiempos de ciclo en la producción de tops

Juan David Vela Ospina, Andrés Cardona [email protected]

Tulipán S.A.S 3186995658-3175038659

% De Disminucion en el tiempo de fabricación

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA DE CALI. USB.GUIA DE PROYECTO LEAN - SIGMA Fecha:

Descripción del Proyecto:

Actualmente la compañía TULIPAN S.A.S., quienes se dedican a la confección y comercialización de ropa interior femenina en la ciudad de Santiago de Cali, presenta un nivel de oferta

insuficiente para la demanda actual de sus productos, generando pérdida de clientes al detal, siendo la principal causa del problema, sus altos tiempos de ciclo en su área de producción,

aumentando el costo de mano de obra y reduciendo las utilidades. Se registró en el último trimestre un 49% en promedio de las ventas se les atribuyen a los tops, siendo éste superior a los

demás productos que ofrece la empresa. Con base a lo anterior, decidieron hacer énfasis en la línea de producción de tops registrando un tiempo promedio de producción de 26,85 minutos

por unidad, Frente a la crisis del año anterior, donde la empresa genero grandes pérdidas por un valor cercano a los 30 millones de pesos, la organización se propuso reducir el tiempo de ciclo

de la línea de tops a 22 minutos por unidad y un aumento de la utilidad anual superior a los 12 millones de pesos.

Alcance del Proyecto: El proyecto se aplicará en la línea de producción de tops, que incluye el área de corte, las máquinas fileteadora, plana 1 y la veinte U

Metas del Proyecto: Reducir el tiempo promedio de producción de los tops en 4,85 minutos por unidad, logrando estabilizar el proceso en 22 minutos, permitiendo obtener una capacidad

anual de 936 unidades de tops adicionales y un incremento de la utilidad anual de $ 14.787.313. Reducción del costo de fabricación debido a la reducción de la mano de obra empleada y

prevención de contratación por horas extras.

% De Disminucion en el tiempo de fabricación: (tiempo de corte + Tiempo en fileteadora + Tiempo en plana + tiempo en la veinte U) / Tiempo Inicial de

produccion de top (26,85 minutos)

26,86 miin 26,48 min 22 min

Leandro Nieto

$ 14.787.313 en el presupuesto de 2017 (3 meses) y presupuesto del 2018 (9 meses)

Fecha de Inicio del Proyecto: 28 de julio de 2017

Fecha de Finalización del Proyecto: 4 de noviembre de 2017

Formula de Calculo:

Trinidad Escobar

Diana Trujillo

Corte Solangie Veinte u

Producción-Fileteadora

Producción-Plana1

Leandro Nieto

Diana trujillo

Gerente general

Administradora- Subgerente

Leandro Nieto

Diana trujillo

Leandro Nieto

Page 24: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

24

AHORROS ESPERADOS.

Los ahorros esperados que se calculan implementando la mejora al reducir el tiempo promedio de

producción de los tops en 4,85 minutos por unidad, logrando estabilizar el proceso en 22 minutos,

permitiendo obtener una capacidad anual de 936 unidades de tops adicionales y un incremento de

la utilidad anual de $ 14.787.313. Reducción del costo de fabricación debido a la reducción de la

mano de obra empleada y prevención de contratación por horas extras y aumentando la

productividad de la mano de obra.

Page 25: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

25

SIPOC

Éste diagrama describe de manera específica la forma en que se interrelacionan las diferentes etapas y procesos de producción de los

tops, para darle mayor enfoque al proyecto en la reducción de tiempos de fabricación.

Fig 5. SIPOC. De la línea de producción de tops.

Fuente: los autores

INICIO FIN

PROVEEDORES:

* Arcoline S.A.S

*Proelasticos

* Encajes S.A.S

S

PROVEEDORES:

* Proveedor de energía y agua

EMCALI

Áreas:

Corte

Producción

Empacado

Materias Prima

* Tela

* Ganchos

* Gafetes

* Tiras

* Hilos

I

Material de Empaque

* Bolsas plasticas

* Cajas

*Ordén de pedido

DIAGRAMA "SIPOC" DEL PROCESO DE CONFECCIÓN DE TOPS

C*Personas naturales.

*Socios de la empresa.

*Empresas distribuidoras

* Comerciantes

OP* Desperdicio de MP

* Retazos

* Tops

* Tops imperfecos para reprocesos

*Cumplimiento de orden de pedido

PROCESO DE CONFECCIÓN DE TOPS

PCT

Recubrimiento de copas

InspecciónPresillado y terminado

Inspección PulidoInspecciónFileteado de

copas

Corte de

moldesIngreso de

pedidoEmpacado

Page 26: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

26

VOC (VOZ DEL CLIENTE)

Ésta herramienta es una gran base para dar un enfoque preciso y certero, sobre cuáles son los factores críticos de la calidad, que está

afectando al cliente, además de tener un indicador para realizar la medición del factor crítico.

Fig 6. VOC. Voz del cliente.

Fuente: los autores

Que quiere el Cliente Direccionadores Factor Critico de calidad Indicador

Distracciones# de prendas imperfectas/ # de prendas

producidas

Personal

Responsabilidad Tiempo ocioso/tiempo laboral

Ubicación de las

herramientas de trabajoTiempo de movimiento / tiempo laboral

Materiales

Faltas de matería prima Tiempo muerto/ tiempo Trabajo

MantenimientoTiempo de mantenimiento real/ tiempo de

mantenimiento programado

Máquina Rendimiento de la máquina tops procesados / tops programados

Medio ambiente Altas temperaturas Temperatura en celcius

GENER EL MENOR TIEMPO DE

CICLO EN LA LINEA DE

PRODUCCIÓN DE TOPS

DIAGRAMA VOZ DEL CLIENTE "VOC''

Page 27: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

27

RESUMEN DE LA ETAPA DEFINIR.

En el desarrollo de ésta etapa, se concretó cual iba a ser la oportunidad de mejora, se tuvieron en

cuenta el histórico de los datos, además se realizaron mediciones para obtener una vista actual de

cómo se encuentra el proceso y su comportamiento, permitiendo generar el enfoque. Utilizando las

herramientas ingenieriles como el Project chárter, SIPOC y VOC, se da inicio a estructura a la fase

definir del proyecto y se puede concluir que el proyecto está dirigido a reducir los tiempos de

fabricación de la línea de tops a 22 minutos, siendo 5 minutos aproximadamente por debajo de la

media actual.

MEDIR

Durante el desarrollo de esta etapa, se ilustra de forma clara y concreta cuales son las variables

actuales que están impactando negativamente el proceso a mejorar, que es la línea de producción

de tops. Se debe realizar un trabajo de campo investigativo, donde se involucre de forma continua,

a los operarios del proceso, para poder explorar juntos, las falencias y oportunidades de mejora.

Toda la información recogida en esta etapa deberá quedar almacenada en formatos, para luego

analizada minuciosamente y poder establecer las conclusiones respectivas para continuar con el

desarrollo del proyecto.

Page 28: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

28

MAPA CADENA DE VALOR ACTUAL

Por medio de observaciones presenciales de los puestos de trabajo y del proceso de fabricación tops en la empresa TULIPAN S.A.S., se

logró reunir la información pertinente y necesaria, para crear nuestra lista de actividades y poder plasmarlas en un mapa de cadena de

valor actual (Grafico No x).

Fig 7. Mapa cadena de valor actual de la línea de producción de tops.

Fuente: los autores

Page 29: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

29

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Por medio de la herramienta DATA COLLECTION, logramos definir claramente, que es lo que

queremos medir, y así definir unos lineamientos que servirá de guía para proceder a realizar la toma

de tiempos y observación de actividades.

Tabla 2. Plan de recolección de datos (DATA COLLECTION PLAN).

Fuente: los autores

Page 30: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

30

Tabla 3. Tiempos de ciclo por proceso en la línea de producción de tops del 4 al 14 de septiembre

del 2017.

# de

pren

da

Corte

(s)

Fileteado

(s)

recubrimient

o (s)

presillado

(s)

pulido

(s)

TC en

segundo

s

TC en

minutos

Objetiv

o

Top

1 183 292 120 903 126 1.624 27,07 22

Top

2 140 307 78 977 131 1.633 27,22 22

Top

3 177 204 116 910 145 1.552 25,87 22

Top

4 162 327 79 931 141 1.640 27,33 22

Top

5 181 198 103 939 152 1.573 26,22 22

Top

6 156 196 117 965 128 1.562 26,03 22

Top

7 179 324 81 913 104 1.601 26,68 22

Top

8 184 240 111 927 178 1.640 27,33 22

Top

9 164 229 98 985 137 1.613 26,88 22

Top

10 173 271 82 933 139 1.598 26,63 22

Top

11 176 286 74 1000 135 1.671 27,85 22

Top

12 151 204 91 925 137 1.508 25,13 22

Top

13 188 253 103 922 161 1.627 27,12 22

Top

14 148 282 92 969 95 1.586 26,43 22

Top

15 149 325 76 939 112 1.601 26,68 22

Top

16 153 285 66 939 161 1.604 26,73 22

Top

17 151 325 117 992 172 1.757 29,28 22

Top

18 190 280 60 983 113 1.626 27,10 22

Top

19 171 326 113 940 158 1.708 28,47 22

Top

20 155 328 111 909 127 1.630 27,17 22

Page 31: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

31

Top

21 170 203 119 959 151 1.602 26,70 22

Top

22 134 251 105 925 106 1.521 25,35 22

Top

23 143 235 99 952 170 1.599 26,65 22

Top

24 165 267 97 987 149 1.665 27,75 22

Top

25 173 208 94 952 100 1.527 25,45 22

Top

26 132 295 75 989 142 1.633 27,22 22

Top

27 178 270 95 981 167 1.691 28,18 22

Top

28 156 262 105 959 137 1.619 26,98 22

Top

29 182 306 89 984 94 1.655 27,58 22

Top

30 147 320 82 905 122 1.576 26,27 22

Top

31 138 333 86 912 170 1.639 27,32 22

Top

32 152 283 92 920 114 1.561 26,02 22

Top

33 185 259 67 906 130 1.547 25,78 22

Top

34 172 254 101 914 154 1.595 26,58 22

Top

35 155 241 97 930 131 1.554 25,90 22

Top

36 187 256 71 984 134 1.632 27,20 22

Top

37 166 316 103 985 128 1.698 28,30 22

Top

38 173 356 93 1000 179 1.801 30,02 22

Top

39 171 256 109 988 129 1.653 27,55 22

Top

40 171 231 61 957 135 1.555 25,92 22

Top

41 167 274 100 972 112 1.625 27,08 22

Top

42 170 205 112 904 138 1.529 25,48 22

Top

43 147 205 109 991 128 1.580 26,33 22

Page 32: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

32

Top

44 157 309 68 931 121 1.586 26,43 22

Top

45 189 265 92 995 102 1.643 27,38 22

Top

46 165 339 112 947 96 1.659 27,65 22

Top

47 139 211 62 967 143 1.522 25,37 22

Top

48 166 290 72 967 130 1.625 27,08 22

Top

49 144 333 63 991 141 1.672 27,87 22

Top

50 136 284 71 952 162 1.605 26,75 22

Fuente: los autores

Se alcanzan a reunir 50 datos del tiempo de ciclo en la línea de producción de tops, todos los datos

fueron tomados por parte nuestra en trabajo de campo.

HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE VARIACIÓN

Se utilizan diferentes tipos de gráficos, los cuales nos permiten interpretar más exactamente lo que

las mediciones nos quieren dar a entender.

Page 33: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

33

Fig 8. Informe de capacidad Sixpack.

Fuente: los autores.

Observamos que la mayoría de nuestras mediciones se encuentran de cierto modo centradas en un

promedio de tiempo de ciclo de 1614 Segundos. En los datos del análisis estadístico nos muestra

unos límites de control separados con los datos dispersos, una desviación estándar de 58,54

Segundos.

Los 50 datos recolectados durante el 4 al 14 de septiembre son normales debido a que se encuentran

en una probabilidad de 0,331.

Page 34: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

34

Fig 9. Gráfico de caja.

Fuente: los autores.

Mediante esta grafica nos permite evidenciar que el área de presillado tiene los tiempos más altos

del proceso y el área de fileteado la que mayor variación tiene.

pulido (s)presillado (s)recubrimiento (s)Fileteado (s)Corte (s)

1000

800

600

400

200

0

Dat

os

Gráfica de caja de Corte (s); Fileteado (s; recubrimient; ...

Page 35: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

35

CAPACIDAD DEL PROCESO

Fig 10. Capacidad del proceso de la línea de producción de tops.

Fuente: los autores.

Page 36: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

36

Podemos observar que nuestro proceso se encuentra agrupado, pero por fuera de especificaciones

corrido hacia la derecha, con un CPK de -1.64 y un PPK de -1.68 lo que nos indica que el nivel

sigma del proceso se encuentra en 0.

CRONOGRAMA

Para dar cumplimiento con la etapa MEDIR se realizan las siguientes actividades, Revisar el

cronograma.

Fuente: los autores.

RESUMEN DE LA ETAPA DE MEDICIÓN

Para iniciar con el desarrollo de esta etapa, Inicialmente se entablo una reunión con los socios de

la empresa Tulipán S.A.S. Para definir los días en el que nos concederían los permisos para dialogar

con los operarios y entender a groso modo el paso a paso de la fabricación de un top, y tener sus

puntos de vista con respecto al proyecto; Uno de los resultados de esa reunión, fue lograr crear un

formato, en el cual están enlistadas cada una de las actividades necesarias para llevar a cabo la

fabricación de tops según como se está realizando actualmente. Una vez creado el formato de

recolección de datos se procedió realizar una data de los siguientes 50 tops fabricados, los cuales

posteriormente fueron analizados con la ayuda de diferentes graficas se logra identificar el tiempo

y actividades que afectan el proceso de fabricación.

Como resultado de esta etapa tenemos un promedio de tiempo de ciclo actual de 1614 segundos, a

partir de estos datos se empieza a trabajar para establecer las mejoras respectivas.

Page 37: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

37

ANALIZAR

Durante el desarrollo de ésta etapa, se pudo analizar de forma concisa cuales fueron las causas

probables, que impactan en el proceso productivo de la producción de tops, las cuales se utilizaron

para llegar a las causas raíces, siendo éstas las principales a atacar.

Se aplicaron diferentes métodos de análisis con el fin de encontrar las causas raíces que aumentan

el tiempo de fabricación, las cuales fueran refutadas por los datos y así proceder a mejorar estas

falencias.

Page 38: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

38

ANALISIS DE VALOR AÑADIDO

Tabla 4. Tabla de análisis de valor añadido.

Fuente: los autores.

Mediante esta tabla podemos analizar las operaciones que se realizan dentro del proceso productivo, donde se puede apreciar cuales

operaciones le agregan valor al producto y cuales son sólo necesarias para la organización, pero no agregan valor al producto, donde

también se puede analizar el tiempo que toma cada proceso, siendo las operaciones que agregan valor, las que ocupan mayor parte del

x Crear y socializar hoja de proceso 1 1

x Pre alistar materia prima 5

x Organización puesto de trabajo 3

x Pre alistar materia prima 1

x 2,7

x Organización puesto de trabajo 3

x

x Pre alistar materia prima 1

x 1,5

x 4,5

x

x Organización puesto de trabajo 3

x Pre alistar materia prima 1

x

x

x

x Organización puesto de trabajo 3

x Pre alistar materia prima 1

x

x

x Pre alistar empaques 1

5. Realizar corte de moldes

ANALISIS DE VALOR AÑADIDONOMBRE DEL PROCESO: FABRICACION DE TOP EN LA EMPRESA TULIPAN S.A.S.

ActividadVALOR AÑADIDO

PARA EL CLIENTE

VALOR

AÑADIDO

OPERACIONAL

VALOR AÑADIDO

EN LA

OPERACION

PROPUESTA DE

CAMBIO/MEJORA

TIEMPO

(minutos)

RECURSO

(PERSONAS)

1. Recibir orden de produccion

2. Desplazamiento hacia área de fabricación

3. Alistamiento mesa de corte

4. Desplazamiento de materia prima a la mesa de corte

6. Alistamiento area de fileteado

21. Realizar empacado del producto final

19. Pulir la prenda terminada

8. Desplazamiento de materia prima al area de fileteado

10. Realizar recubrimiento de copas

11. Verificacion de calidad del recubrimiento de las copas

12. Alistamiento area de area de presillado

13. Desplazamiento de materia prima area de presillado

15. Realizar cierre de costuras

9. Union de las partes que conforman los tops

14. Realizar costuras del top

16. Verificacion de calidad del area de presillado

17. Alistamiento de area de pulido

18. Desplazamiento de materia prima area de pulido

20 Inspeccion final de calidad del producto

7. Verificacion de calidad del area de presillado

1

1

1

1

15,8

Page 39: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

39

tiempo, pero también es apreciable la gran cantidad de operaciones que se realizan, que no agregan valor, lo que produce un produce un

proceso ineficiente.

Fig 11. Diagrama de Ishikawa.

Fuente: los autores.

Con el diagrama de Ishikawa se pudo analizar, las causas posibles del aumento de tiempos de fabricación, divida por los diferentes

factores que influyen en una organización, permitiendo visualizar de manera más factible las sus principales, teniendo 12 posibles

causas que aumentan los tiempos de fabricación

ón

fabricaci

de

tiempos

Altos

Medio ambiente

Mediciones

Métodos

Material

Máquinas

Personal

distracción

Altos niveles de

Baja motivacion

la prenda (top)

Desconocimiento de

Máquinas inadecuadas

preventivo

mantenimiento

No realizan

manipulación

dificultad de

Alto nivel de

cortadas

Falta de piezas

tecnica

Falta de ficha

encontrar las

Dificultad para

Movimientos

de mediciòn

No posee sistema

organizacional

Cultura

Altas temperaturas

ordenlim

pieza y

Aumento de productividad

Page 40: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

40

Tabla 5. Tabla de matriz de evaluación de causas.

Fuente: los autores.

Con esta matriz y en conjunto de los colaboradores se procedió a darle un valor de acuerdo a como la problemática y ésta como afecta

la productividad de la organización, obteniendo como resultado final, 3 causas probables, que son los altos niveles de distracción, la falta

de piezas cortadas y la limpieza y el orden como causa de no encontrar las herramientas de trabajo.

Evaluador Leandro nietoDiana

TrujilloJuan David Vela Andrés Cardona Acumulado

Variable

Alto nivel de distracción 10 10 10 10 40

Falta de piezas cortadas 10 10 10 10 40

Limpieza y orden 10 10 10 10 40

Desconocimiento de la prenda 9 9 10 9 37

Baja motivación 6 10 10 9 35

Maquinas inadecuadas 10 8 9 8 35

Falta de ficha tecnica de la prendas 7 10 9 8 34

Ningún mantenimiento preventivo 7 6 10 10 33

alto nivel de dificultad de manipulación 7 8 8 8 31

ningun sistema de medidas 6 6 9 9 30

Cultura organizacional 5 5 10 8 28

Movimientos exesivos 6 7 6 6 25

altas temperaturas 6 6 6 6 24

Productividad

Matriz de Evaluación de Causas

Page 41: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

41

Tabla 6. Cinco por qué.

Fuente: los autores.

Mediante esta tabla se obtuvo las causas raíces y las posibles soluciones que llevaran a la reducción del tiempo de fabricación de la línea

de producción de tops, siendo el KANBAN la alternativa para los faltantes, para la cultura y la motivación una campaña que plantee un

mejor manejo y comportamiento y para la dificultad de encontrar las herramientas se plantea el uso de las 5’S para su solución.

PROBLEMA Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Resultado de análisis

Altos niveles de

distracción

Charlas y uso del

celular

No existen

lineamientos

establecidos

Las relaciones de poder no estan

clara en la organización

Por la flexibilidad por

partes de los socios

Crear una campaña que

concientice tanto a los

socios como a los operarios

del uso del celuar

Falta de piezas cortadasNo se cortan los

moldes suficientesFalta de control No hay ayudas visuales

No hay kanban, que

controle y ayude

visualmente al operador

Crear una guia que

contenga las diferentes

partes del top, además que

incluya una guia de la

cantidad a procesar

Dificultad para

encontrar las

herramientas

no se encuentran en el

lugar adecuado

No hay un sitio

determinado para las

herramientas

No se han establecido un lugar

para cada utensilio

Crear una aplicación de

mododelo de 5´s que se

adapte a las necesidades de

la empresa

Altos tiempos de

Fabricación en la

línea de

producción de

tops

Page 42: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

42

Tabla 7. Tabla tiempo de desperdicio.

Fuente: los autores.

Charla Celular

Top 1 30,02 100 25 212 60 39 47 54 537 8,95

Top 2 29,28 119 20 160 84 40 53 44 520 8,67

Top 3 28,47 94 17 184 83 50 32 42 502 8,37

Top 4 28,30 94 18 208 78 57 42 43 540 9,00

Top 5 28,18 115 25 161 63 56 44 58 522 8,70

Top 6 27,87 83 19 210 59 52 34 52 509 8,48

Top 7 27,85 122 22 160 77 53 32 36 502 8,37

Top 8 27,75 104 23 190 80 50 30 50 527 8,78

Top 9 27,65 105 20 180 59 39 58 57 518 8,63

Top 10 27,58 93 25 187 80 45 52 42 524 8,73

Top 11 27,55 94 19 179 81 48 52 42 515 8,58

Top 12 27,38 120 24 145 74 45 57 61 526 8,77

Top 13 27,33 87 22 203 82 59 36 48 537 8,95

Top 14 27,33 119 15 177 80 46 39 52 528 8,80

Top 15 27,32 95 19 182 75 47 43 38 499 8,32

Top 16 27,22 107 24 160 75 45 60 43 514 8,57

Top 17 27,22 112 18 202 61 47 43 36 519 8,65

Top 18 27,20 128 20 185 91 39 31 33 527 8,78

Top 19 27,17 81 21 219 74 49 50 44 538 8,97

Top 20 27,12 108 21 174 86 50 48 47 534 8,90

Top 21 27,10 100 16 164 64 59 61 53 517 8,62

Top 22 27,08 125 15 194 57 44 435 7,25

Top 23 27,08 114 16 170 74 56 430 7,17

Top 24 27,07 103 15 198 87 42 445 7,42

Top 25 26,98 90 23 208 79 25 425 7,08

Top 26 26,88 128 17 173 71 33 422 7,03

Top 27 26,75 131 17 176 79 36 439 7,32

Top 28 26,73 88 23 206 78 43 438 7,30

Top 29 26,70 81 24 182 83 26 396 6,60

Top 30 26,68 98 16 182 91 36 423 7,05

Top 31 26,68 100 18 192 58 47 415 6,92

Top 32 26,65 17 185 40 32 274 4,57

Top 33 26,63 24 173 38 37 272 4,53

Top 34 26,58 15 203 38 65 321 5,35

Top 35 26,43 15 187 51 56 309 5,15

Top 36 26,43 15 184 45 56 300 5,00

Top 37 26,33 17 193 58 60 328 5,47

Top 38 26,27 20 168 41 52 281 4,68

Top 39 26,22 18 210 45 61 334 5,57

Top 40 26,03 19 215 40 47 321 5,35

Top 41 26,02 16 207 56 279 4,65

Top 42 25,92 15 222 38 275 4,58

Top 43 25,90 16 165 60 241 4,02

Top 44 25,87 23 211 56 290 4,83

Top 45 25,78 21 207 67 295 4,92

Top 46 25,48 18 215 41 274 4,57

Top 47 25,45 23 166 54 243 4,05

Top 48 25,37 16 179 33 228 3,80

Top 49 25,35 23 165 52 240 4,00

Top 50 25,13 18 165 35 218 3,63

Total

tiempos

Muertos

Minutos

Tiempo Desperdicio

# de prenda

Tiempo de

Fabricacion

de tops en

minutos

Falta

Materia

prima (s)

Altos niveles de distraccion

(s)

Dificultad

para

encontrar

las

herramient

as (s)

Desconocim

iento de la

prenda (s)

Falta de

ficha

tecnica (s)

Maquinas

inadecuada

s (s)

Total

tiempos

Muertos

Seegund

os

Page 43: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

43

Tabla 8. Tiempos totales de los altos niveles de distracción.

Fuente: los autores

Fig 12. Diagrama de Pareto.

Fuente: los autores.

Como se puede analizar, según los datos, se encuentran 3 principales problemáticas, siendo las

causantes del mayor aumento de los tiempos de fabricación, ubicándose en primer lugar los altos

niveles de distracción con un 50,2% de los altos tiempos de fabricación, el cual se subdivide en,

charla y uso de celular, siendo el celular el 94 % del tiempo de las distracciones con un tiempo

9710 segundos y la charla segundos con 599 se; en segundo lugar. falta de piezas de corte con el

15,8 % del tiempo desperdiciado; En tercer lugar, la dificultad para encontrar las herramientas de

trabajo con un 13,2% del tiempo desperdiciado. Siendo las causas raíces que generan los altos

tiempos de fabricación.

% del tiempo

Charla 599 6%

Celular 9710 94%

Total 10309 100%

Altos niveles de

distraccion (s)

Page 44: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

44

RESUMEN DE LA ETAPA DE ANALIZAR

Para el desarrollo de esta etapa, se presentó una relación muy cercana con los socios y los operarios,

permitiendo así, una mejor realización del proceso de analizar, con el objetivo de llegar a las causas

raíces del problema, las causas raíces encontradas fueron, los altos niveles de distracción, la falta

de piezas cortadas y la dificultad para encontrar las herramientas de trabajo. Siendo comunicadas

a todos los integrantes de la organización y siendo refutados por los datos obtenidos en la

recolección de la data en la etapa medir, visualizando numéricamente y gráficamente las causas y

como aumentan éstas el tiempo de producción.

b. OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO DOS.

MEJORAR

INTRODUCCIÓN

Una vez identificadas las causas raíces que generan los mayores tiempos de ciclo en el proceso de

fabricación de tops en la empresa TULIPAN S.A.S., se procederá a buscar que tipo de mejoras

resultan más beneficiosas para las condiciones actuales en que se encuentre la compañía y su

capacidad de inversión.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS

IMPLENTACIÓN DE CAMPAÑA “DEJA EL CELULAR EN LA MESA”.

Teniendo en cuenta las problemáticas que afronta la organización, debido a su cultura

organizacional, sus lazos sociales y las relaciones de poder no establecidas, se presenta un alto

nivel de distracción, en la cual está incluida el uso del celular, causando paradas en un total 54

minutos en promedio del tiempo producción por día, se implementa una campaña guiada por

posters y charlas de 3 minutos, antes o después de las dos pausas activas programadas en el día.

Page 45: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

45

Fig 13. Poster de campaña.

Fuente: los autores

Page 46: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

46

Fig 14. Ubicación del poster.

Los posters de la campaña se localizaron en dos lugares estratégicos, en la entrada de la

organización y en la zona de hilos, debido a que ésta última es frecuentada constantemente por

todos los integrantes de la organización.

MEJORA N°. 2 – KANBAN.

Se diseñó e implementó un modelo de KANBAN, que permitiera observar cuales son las partes

que lleva cada top, la cantidad que se va a producir, la referencia, el color y hacia que cliente irá

dirigido, con el plus de llevar la muestra física para atacar la problemática de desconocimiento de

la prenda. Las divisiones que se realizaron con base a las partes del top, el cual consta de costados,

centros, bases, tiras, gafetes, tallas y un compartimiento especial para las piezas armadas,

permitiendo así que se transporte de principio a fin el KANBAN.

Fig 15. KANBAN.

Page 47: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

47

MEJORA N°.3 –METODOLOGIA 5´S

EVALUACIÓN DIAGNOSTICO ANTERIOR 5S

Tabla 9. Calificación anterior de la metodología 5´s.

Pilar Clasificación Máximo %

Clasificación 2 20 10%

Orden 1 20 5%

Limpieza 4 20 20%

Estandarización 4 20 20%

Disciplina 5 20 25%

Total 16 100 16%

Fuente: los autores.

Page 48: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

48

Fig 16. Diagrama de Radar calificación metodología 5´S estado anterior.

Fuente: los autores.

De acuerdo al grafico de radar anterior, podemos observar que el nivel de 5S en el área de

producción de tops de la empresa TULIPAN S.A.S., es de un 16%. También es evidente que la S

que más nivel posee es la de Disciplina, ya que con frecuencia se revisan los procesos que se

ejecutan y debe existir un control con los elementos que se necesitan al momento de realizar las

actividades. Así mismo, es de resaltar que la S que menos nivel tiene es la de Orden, por lo que no

se poseen lugares definidos para los utensilios y productos que se elaboran en esta área.

1. CLASIFICAR

El propósito de la clasificación es el de retirar de los puestos de trabajo todos los elementos

que no son necesarios para las operaciones del mismo. Para la implementación de esta primera

S, se llevó a cabo la técnica de tarjetas rojas, las cuales se colocaron sobre todos los elementos

de poco uso o ningún uso, que se deseaban eliminar dentro del área de producción

Tarjetas Rojas

Se realizó una inspección con los socios de la empresa en donde se analizó el estado de cada

uno de los elementos, ya sea obsoleto, dañado, poco uso, etc., es en ese momento donde se

0

1

2

3

4

5Clasificación

Orden

LimpiezaEstandarización

Disciplina

ANTES

Page 49: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

49

decide el método de eliminación y/o reubicación de cada uno; toda la información anterior es

necesaria para el diligenciamiento de las tarjetas y proceder a la colocación de las mismas.

Tabla 10. Listado de acciones realizadas.

Fuente: los autores.

DESCRIPCIÓN DEL

ARTICULOUBICACIÓN ACCIONES

Maquina Presillado Conserva su lugar

Maquina Fileteadora Conserva su lugar

Maquina Plana Conserva su lugar

Mesa de Corte Conserva su lugar

Maquina Veinte U Conserva su lugar

Mesa de Planchado Eliminar

Materia primas Reubicar

Hilos Reubicar

Lampara 4 barras Se vende

Pulidor Reubicar

Alfileres Reubicar

Agujas Reubicar

Tijeras Reubicar

Rompe costuras Reubicar

Destornillador Reubicar

Copas para Brasier Reubicar

Maniquí Reubicar

Ganchos para ropa Reubicar

Carpa para eventos Reubicar

Producto en proceso

con defectoReubicar

Recortes Eliminar

Hilazas a punto de

acabarseEliminar

Tubos sin hilos Eliminar

Tiras en mal estado Eliminar

Retazos Eliminar

Depósito de Basura Reubicar

ÁREA

DE

PRO

DUCC

IÓN

DE T

OPS

LISTA DE ACCIONES REALIZADAS

Page 50: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

50

Plan de acción retiro de elementos. Una vez colocadas las tarjetas se llevó a cabo la creación

de un cuarto de cuarentena en que están los elementos bajo el método de eliminación o acción

a tomar para cada uno de estos. Este plan de acción estuvo enfocado a dejar en el puesto de

trabajo solo los elementos estrictamente útiles y necesarios

2. ORGANIZAR

Una vez implementada la primera S (Seiri), el paso siguiente es “Organizar”. Esta etapa de la

implementación, al igual que las demás, es muy importante; debido a que con ella se organiza

el espacio dentro del área de producción y permite que todos los elementos necesarios sean

fáciles de encontrar, ubicar y utilizar.

Fig 17. Antes y después de ordenar

Page 51: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

51

3. LIMPIEZA

La siguiente S (Seiso) consiste en realizar la limpieza general del lugar, hay que

promocionar mucho esta actividad debido a que la mayoría la toma como una simple

limpieza del polvo sobre los equipos y pisos, pero este paso va mucho más allá que una

simple jornada de limpieza. Partiendo de esta idea, se llevó a cabo la capacitación del

personal con respecto a esta S, trasmitiéndoles la necesidad de reforzar en esta etapa el

compromiso tanto de la gerencia como por parte de los operarios para continuar con la

implementación de la metodología 5S y mantenerla.

4. ESTANDARIZAR

Una de las formas de mantener lo alcanzado en las etapas anteriores es por medio de la

definición de estándares de orden y limpieza, para lo cual se establecieron políticas de

trabajo que ayudaran al sostenimiento de la metodología implementada.

Page 52: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

52

5. DISCIPLINA

Capacitación para educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S y

mantenimiento autónomo.

Realizar verificaciones de la implementación, para la empresa TULIPAN S.A.S. para lo

cual deben realizarse seguimientos en un periodo no mayor a 1 mes, es necesario que sean

realizados con la participación de los socios y todos los operarios del área.

Una vez finalizada la implementación de la 5´S, el resultado fue el un nivel de 5´S de un 65%, en

la cual la S de clasificación tuvo el mejor desempeño.

Tabla 11. Calificación antes y después de la metodología 5´s.

Fuente: los autores.

Pilar ANTES DESPUES

Clasificación 2 16

Orden 1 13

Limpieza 4 10

Estandarización 4 12

Disciplina 5 14

TOTAL 16 65

Page 53: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

53

Fig 18. Diagrama de Radar calificación antes y después metodología 5´S.

Fuente: los autores.

CRONOGRAMA

Para dar cumplimiento con la etapa MEJORAR se realizan las siguientes actividades, Revisar el

cronograma.

Fuente: los autores.

CONCLUSIÓN ETAPA MEJORAR

La etapa de mejora se aprobó con los socios de la empresa, el plan a seguir, consistió en

implementar las mejoras secuencialmente, empezando por la implementación de la campaña contra

el uso prolongado del celular en el puesto de trabajo, posteriormente aplicando un KANBAN en el

proceso que permitiera eliminar la falta de piezas cortadas en el proceso y finalizando con la

implementación de la metodología 5´S.

0

5

10

15

20Clasificación

Orden

LimpiezaEstandarización

Disciplina

EVALUACIÓN 5'S

ANTES DESPUES

Actividad Etapa Fecha Status

MEJORA C

MEJORA C

MEJORA C

MEJORA C

Resultado esperado

CONTROL DE MEJORAS

PREPARACION DOCUMENTACION ETAPA

CALCULO DEL AHORRO REAL

DOCUMENTACION ETAPA

Elaborar planilla de soluciones e implementaciones:

Solución, Responsable, Fecha de entrega etc.

Documentar mejoras: Levantar planos, fotos del

"después", procedimientos etc.

Análisis " Costo - Beneficio "

En presentación ppt del proyecto elaborar informe de

la etapa: Mejoras e Implementaciones

09/10//2017

12/10//2017

14/10//2017

16/10//2017

Page 54: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

54

Esta mejora tuvo como resultado la disminución del tiempo de fabricación de top por unidad de 27

minutos a un tiempo de reducción secuencial que tuvo como logro la producción de una prenda en

21,93 Minutos.

La implementación de estas mejoras permite cumplir con la meta del proyecto que es la reducción

del tiempo de fabricación de tops a 22 minutos; También se hace una recomendación al personal

que las actividades documentadas en el proceso de fabricación de tops se deben cumplir de una

manera organizada y eficaz.

c. OBJETIVO ESPECIFICO NUMERO TRES.

CONTROLAR

INTRODUCCIÓN

En esta fase de innovación se muestra las etapas de la campaña “Deja el celular en la mesa”,

KANBAN y las 5´S que consiste en realizar una serie de actividades y controles periódicamente

para garantizar el éxito de las metodologías implementadas a través del tiempo en la empresa.

Todas las actividades y controles implementados deben garantizar el cumplimiento de la meta

establecida en el proyecto al igual que el personal se puedan adaptar a las nuevas políticas y

procedimiento, en el cual tenga como resultado final una actividad diaria placentera y controlada

por el mismo.

Page 55: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

55

PLAN DE CONTROL

Tabla 12. Plan de control.

Fuente: los autores.

A través del plan de control se logra comprender la metodología y el propósito que hay que realizar

desarrollar unos procesos estandarizados en el que tenga como meta la reducción del tiempo de

fabricación de tops; En la tabla anterior de observa las 3 soluciones para las 3 causas raíces de

mayor impacto identificadas, el propósito que tiene cada una, cuál será la herramienta utilizada

para el control y el responsable encargado por velar por la mejora de estas.

Acción de Mejora Monitoreo Propósito Herramienta Responsable

Campaña Deja el Celular en la

mesa

Revisión diaria de

los tiempos de

fabricación de los

tops producidos

Verificar que los tiempos de

fabricación no superen los

tiempos máximos estándar de

cada proceso

Charlas en las pausas activas

y área de castigo para

celulares

Jefe área de producción

KANBAN

Seguimiento a los

faltantes de

piezas cortadas

del producto en

proceso

Evitar que se presenten los

faltantes de materia prima

Capacitación sobre uso del

KANBANJefe área de corte

5s

seguimiento del

orden y limpieza

en la empresa

Mejorar las condiciones

laborales, y promover un

ambiente de trabajo limpio y

ordenado

Auditoria semanal según el

formato "Lista de chequeo -

Evaluación orden y limpieza"

Jefe área de producción,

Jefe are de corte

Plan de control

Page 56: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

56

Tabla 13. Control de estandarización de tiempos.

Fuente: los autores.

Tiempo

maximo180 180 90 750 120 T total =<1320

# de

prendaCorte (s) Fileteado (s) recubrimiento (s) presillado (s) pulido (s) T en segundos

top 1 180 179 92 751 118 1320

top 2 177 183 81 776 124 1341 Charla/distracción en el area de presillado

top 3 171 183 85 750 118 1307

top 4 181 171 81 770 113 1316

top 5 160 175 90 766 112 1303

top 6 171 175 101 758 101 1306

top 7 172 180 89 713 127 1281

top 8 175 182 90 730 129 1306

top 9 178 175 87 741 102 1283

top 10 172 170 83 742 124 1291

top 11 171 174 91 766 117 1319

top 12 181 170 89 714 120 1274

top 13 183 176 84 721 130 1294

top 14 171 178 90 744 120 1303

top 15 183 181 79 790 115 1348 Ajuste en la maquina de presillado

top 16 182 171 87 722 117 1279

top 17 182 178 88 763 104 1315

top 18 173 177 85 707 102 1244

top 19 180 179 91 706 106 1262

top 20 170 175 86 779 109 1319

top 21 172 182 79 755 103 1291

top 22 180 185 86 760 110 1321

top 23 173 176 84 772 101 1306

top 24 179 170 93 747 130 1319

top 25 174 179 95 754 130 1332

top 26 181 174 82 702 103 1242

top 27 200 172 80 756 128 1336 distraccion del operario del area de corte

top 28 174 179 75 741 105 1274

top 29 180 198 75 750 130 1333 Ajuste en la maquina de fileteado

top 30 180 183 80 780 125 1348 Cambio de tubo de hilo; Se termino el que habia

Tiempos estándares de fabricación de Tops

Observaciones

Page 57: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

57

Para la estandarización de los tiempos de fabricación de tops se estableció un formato como la tabla

anterior en el cual se controlará los tiempos por cada área, así mejorando la secuencia de realización

de las actividades, a través del jefe de corte que realizará inspecciones periódicas durante la jornada

laboral y posteriormente hacer los análisis pertinentes para que se pueda establecer soluciones a

tiempo.

En el anexo se muestra la propuesta y formatos de la implementación de las 5´S, al igual que los

objetivos y controles que se implementara para el mejoramiento de esta metodología.

BENEFICIOS OBTENIDOS

¿QUÉ SE OBTUVO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA?

Tabla 14. Tiempos primera mejora.

Fuente: los autores

Con la campaña en el primer día de implementación, se obtuvo una reducción considerable del

tiempo promedio de fabricación, de 26,5 minutos que se encontraba el proceso anteriormente,

lográndose producir una reducción aproximada de 2 minutos por top, aumentando el nivel de

producción de 17 tops por día a 18 tops por día.

# de

prendaCorte (s)

Fileteado

(s)

recubrimie

nto (s)

presillado

(s) pulido (s)

T en

segundos

T en

minutosMEJORA

Top 1 154 292 120 862 126 1.554 25,90

Top 2 156 307 78 810 131 1.482 24,70

Top 3 152 204 116 802 145 1.419 23,65

Top 4 152 327 91 887 141 1.598 26,63

Top 5 158 198 103 805 152 1.416 23,60

Top 6 170 196 117 879 128 1.490 24,83

Top 7 161 324 81 793 104 1.463 24,38

Top 8 153 240 111 829 178 1.511 25,18

Top 9 176 229 98 892 137 1.532 25,53

Top 10 164 271 92 862 139 1.528 25,47

Top 11 165 286 74 823 135 1.483 24,72

Top 12 176 204 91 794 137 1.402 23,37

Top 13 154 253 103 816 161 1.487 24,78

Top 14 166 282 92 861 95 1.496 24,93

Top 15 180 189 100 823 119 1.411 23,52

Top 16 130 197 85 848 145 1.405 23,42

Top 17 153 198 80 878 120 1.429 23,82

Top 18 172 203 82 876 112 1.445 24,08 24,58

C

a

m

p

a

ñ

a

C

e

l

u

l

a

r

Page 58: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

58

Tabla 15. Tiempos de desperdicio primera mejora.

Fuente: los autores.

Se puede observar como disminuye progresivamente el uso del celular como se puede visualizar

en la Tabla 7, de estar presente en todos los tops producidos a reducirse a la mitad del uso.

Charla Celular

Top 1 84 14 115 30 45 39 46 373,00 6,22

Top 2 80 11 71 52 54 35 57 360,00 6,00

Top 3 87 18 49 43 28 49 274,00 4,57

Top 4 104 14 48 58 48 51 323,00 5,38

Top 5 60 18 119 43 56 32 328,00 5,47

Top 6 92 13 66 31 32 56 290,00 4,83

Top 7 69 12 39 32 42 194,00 3,23

Top 8 80 12 109 37 35 50 323,00 5,38

Top 9 67 17 36 54 52 226,00 3,77

Top 10 91 12 59 32 35 61 290,00 4,83

Top 11 84 13 109 48 46 46 65 411,00 6,85

Top 12 82 21 30 49 51 30 263,00 4,38

Top 13 68 22 77 37 53 57 55 369,00 6,15

Top 14 82 14 48 41 34 53 272,00 4,53

Top 15 72 15 59 44 28 61 279,00 4,65

Top 16 68 22 123 52 43 66 374,00 6,23

Top 17 73 19 31 52 33 208,00 3,47

Top 18 89 15 44 48 34 230,00 3,83

Tiempo Desperdicio

# de prenda

Falta de

piezas

cortadas (s)

Altos niveles de Dificultad

para

encontrar

las

herramient

Desconocim

iento de la

prenda (s)

Falta de

ficha

tecnica (s)

Maquinas

inadecuada

s (s)

Total

tiempos

Muertos

Seegundos

Total

tiempos

Muertos

Minutos

Page 59: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

59

¿QUÉ SE OBTUVO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL KANBAN?

Tabla 16. Tiempos de segunda mejora.

Fuente: los autores.

Con las dos mejoras implementadas, la campaña y el KANBAN se logró una reducción de tiempo

promedio de 24,58 a 23,15 siendo 1,43 menos en promedio utilizados en el tiempo de producción

de top, obteniéndose una reducción de 3,35 minutos según el tiempo promedio inicial que estaba

en 26,5 minutos.

# de

prendaCorte (s)

Fileteado

(s)

recubrimie

nto (s)

presillado

(s) pulido (s)

T en

segundos

T en

minutosMEJORA

Top 19 198 169 89 828 128 1.412 23,53

Top 20 193 145 85 869 112 1.404 23,40

Top 21 204 158 90 841 86 1.379 22,98

Top 22 192 129 93 840 125 1.379 22,98

Top 23 189 158 72 878 88 1.385 23,08

Top 24 198 121 87 888 102 1.396 23,27

Top 25 152 171 97 835 98 1.353 22,55

Top 26 153 150 86 897 134 1.420 23,67

Top 27 197 158 52 874 103 1.384 23,07

Top 28 177 132 89 861 106 1.365 22,75

Top 29 209 153 69 890 112 1.433 23,88

Top 30 158 168 80 863 104 1.373 22,88

Top 31 210 173 79 787 123 1.372 22,87

Top 32 207 138 78 879 87 1.389 23,15

Top 33 209 158 58 894 98 1.417 23,62

Top 34 158 152 65 863 125 1.363 22,72

Top 35 164 152 77 856 126 1.375 22,92

Top 36 164 153 49 890 112 1.368 22,80

Top 37 203 138 78 863 89 1.371 22,85

Top 38 190 176 88 896 98 1.448 24,13 23,16

C

a

m

p

a

ñ

a

C

e

l

u

l

a

r

+

K

A

N

B

A

N

Page 60: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

60

Tabla 17. Tiempos de desperdicio segunda mejora.

Fuente: los autores.

Con la implementación del KANBAN se puede observar una eliminación completa de las paradas

por faltantes de piezas cortadas además de atacar otra problemática, la cual se ve eliminada, que es

el desconocimiento de la prenda.

Charla Celular

Top 19 15 31 26 42 114,00 1,90

Top 20 22 66 49 51 30 218,00 3,63

Top 21 18 30 56 43 147,00 2,45

Top 22 14 35 28 47 124,00 2,07

Top 23 12 57 45 60 174,00 2,90

Top 24 24 62 54 29 169,00 2,82

Top 25 17 51 45 43 156,00 2,60

Top 26 19 38 56 113,00 1,88

Top 27 22 32 54 108,00 1,80

Top 28 30 60 46 136,00 2,27

Top 29 20 51 54 125,00 2,08

Top 30 56 54 110,00 1,83

Top 31 55 42 97,00 1,62

Top 32 126 37 40 203,00 3,38

Top 33 129 39 28 196,00 3,27

Top 34 57 51 108,00 1,80

Top 35 39 35 74,00 1,23

Top 36 18 45 47 110,00 1,83

Top 37 18 30 58 106,00 1,77

Top 38 21 95 39 155,00 2,58

Tiempo Desperdicio

# de prenda

Falta de

piezas

cortadas (s)

Altos niveles de Dificultad

para

encontrar

las

herramient

Desconocim

iento de la

prenda (s)

Falta de

ficha

tecnica (s)

Maquinas

inadecuada

s (s)

Total

tiempos

Muertos

Seegundos

Total

tiempos

Muertos

Minutos

Page 61: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

61

Tabla 18. Tiempos de tercera mejora.

Fuente: los autores.

Tabla 19. Tiempos de desperdicio tercera mejora.

Fuente: los autores.

# de

prendaCorte (s)

Fileteado

(s)

recubrimie

nto (s)

presillado

(s) pulido (s)

T en

segundos

T en

minutosMEJORA

Top 39 160 182 91 813 103 1.349 22,48

Top 40 204 180 56 799 102 1.341 22,35

Top 41 199 145 79 791 120 1.334 22,23

Top 42 188 125 70 891 99 1.373 22,88

Top 43 186 145 74 846 90 1.341 22,35

Top 44 153 183 83 796 118 1.333 22,22

Top 45 198 173 72 801 101 1.345 22,42

Top 46 186 126 76 851 114 1.353 22,55

Top 47 192 183 87 834 108 1.404 23,40

Top 48 195 125 54 858 116 1.348 22,47

Top 49 175 156 83 830 94 1.338 22,30

Top 50 150 176 67 834 105 1.332 22,20 22,49

C

a

m

p

a

ñ

a

C

e

l

u

l

a

r

+

K

A

N

B

A

N

+

5

S

Charla Celular

Top 39 25 33 58,00 0,97

Top 40 28 28,00 0,47

Top 41 30 34 64,00 1,07

Top 42 25 41 66,00 1,10

Top 43 49 49,00 0,82

Top 44 61 61,00 1,02

Top 45 45 45,00 0,75

Top 46 44 44,00 0,73

Top 47 22 88 55 165,00 2,75

Top 48 15 45 60,00 1,00

Top 49 24 54 78,00 1,30

Top 50 15 63 78,00 1,30

Tiempo Desperdicio

# de prenda

Falta de

piezas

cortadas (s)

Altos niveles de Dificultad

para

encontrar

las

herramient

Desconocim

iento de la

prenda (s)

Falta de

ficha

tecnica (s)

Maquinas

inadecuada

s (s)

Total

tiempos

Muertos

Seegundos

Total

tiempos

Muertos

Minutos

Page 62: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

62

RESUMEN DE LAS MEJORAS.

Tabla 20. Tiempos de las tres mejoras.

Fuente: los autores.

Se realizó seguimiento al proceso con las tres mejoras implementadas, logrando observar una

disminución de tiempo promedio de fabricación a 22,39 y logrando alcanzar la meta de producción

con un top, la cual está por debajo de los 22 minutos.

Fig 19. Diagrama de cajas comparación antes y después de la mejora.

Antes Después

Fuente: los autores.

Se puede observar la reducción del tiempo empleado en la mayoría de los procesos, además de la

disminución de la variabilidad presentada, en fileteado, recubrimiento y presillado.

# de

prendaCorte (s)

Fileteado

(s)

recubrimie

nto (s)

presillado

(s) pulido (s)

T en

segundos

T en

minutosMEJORA

Top 51 187 151 81 806 130 1.355 22,58

Top 52 193 121 78 863 129 1.384 23,07

Top 53 173 164 87 821 94 1.339 22,32

Top 54 197 144 94 822 97 1.354 22,57

Top 55 210 167 88 793 89 1.347 22,45

Top 56 157 132 89 834 106 1.318 21,97

Top 57 159 170 77 789 134 1.329 22,15

Top 58 207 156 56 801 116 1.336 22,27

Top 59 190 178 82 785 104 1.339 22,32

Top 60 189 156 93 801 96 1.335 22,25 22,39

S

e

g

u

m

i

e

n

t

o

pulido (s)presillado (s)recubrimiento (s)Fileteado (s)Corte (s)

1000

800

600

400

200

0

Dato

s

Gráfica de caja de Corte (s); Fileteado (s; recubrimient; ...

pulido (s)presillado (s)recubrimiento (s)Fileteado (s)Corte (s)

1000

800

600

400

200

0

Dato

s

Gráfica de caja de Corte (s); Fileteado (s; recubrimient; ...

Page 63: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

63

Fig 20. Tiempo de minutos por etapas.

Fuente: los autores.

En la gráfica Tiempo de minutos por etapas se observa que en la etapa antes, presentaba una media

de 26,91 minutos y una gran variación de dispersión entre los datos, actualmente en la etapa control

la media se redujo y se encuentra en 22,04 minutos y sus datos presentan una disminución en la

variación.

Page 64: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

64

Fig 21. Prueba de hipótesis.

Fuente: los autores.

En la prueba de hipótesis el cual cuenta con un nivel de significancia del 95% se rechaza la hipótesis

nula y se acepta la hipótesis alterna donde se afirma que las muestras son diferentes como se

muestra en la gráfica anterior.

Page 65: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

65

Fig 22. Análisis de capacidad antes/después.

Fuente: los autores.

Anteriormente el proceso se encontraba fuera del límite de control, presentando una gran

variabilidad, teniendo un Ppk de -1,67 y una media de 26,9 minutos lo que nos indicaba que todos

los productos que se producían se encontraban fuera de las especificaciones, después de aplicada

las mejoras se puede observar un cambio del Ppk en 1,63 dejando con un Ppk de -0.05 donde se

produce el 47.5% de los productos dentro de las especificaciones, a su vez reduciendo la media en

4.86 minutos, quedando en 22.044 minutos.

Page 66: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

66

Fig 23. Análisis de tendencia de tiempo en minutos.

Fuente: los autores.

En la gráfica anterior se muestra en la gráfica de tendencia como el proceso se comporta a través

del tiempo, que tiene como eje principal la reducción del tiempo de fabricación de tops como la

tendencia de disminución de tiempo es positiva y se reduce también la variación en los tiempos

nuevos, con un comportamiento estandarizado y controlado.

CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PROYECTO

Tiempo de fabricación de tops proyectado Tiempo de fabricación de tops alcanzado

22,00 Minutos 22,04 Minutos

Al comienzo del proyecto se planteó como meta, alcanzar un tiempo de fabricación de tops de

22.00 minutos como resultado de este trabajo se logró un tiempo de 22.04 minutos que de acuerdo

al análisis de tendencia disminuirá a través del tiempo logrando un tiempo de fabricación mucho

menor al establecido, por ende, se puede decir que el trabajo cumple con sus objetivos y metas

prepuestas.

Page 67: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

67

CRONOGRAMA

Para dar cumplimiento con la etapa CONTROLAR se realizan las siguientes actividades, Revisar

el cronograma.

Fuente: los autores.

CONCLUSIÓN ETAPA CONTROLAR

Para el desarrollo de esta etapa y lograr que las mejoras perduren en el tiempo, se establecieron

unos planes de control para cada una de ellas, en el que se tuvo como resultado final la disminución

significativa del tiempo promedio de fabricación de tops, en la empresa Tulipán S.A.S. Además de

que el 50% de su producción se encontrara dentro de las especificaciones, y en el que a través del

tiempo mejorara secuencialmente.

Page 68: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

68

X. DISCUSIÓN

Se pudo establecer una reducción del tiempo para la fabricación de tops a un tiempo de 22 minutos,

mediante la implementación de las siguientes mejoras:

Campaña “Deja el celular en la mesa”.

KANBAN.

Metodología de las 5´S.

Para el control también se implementó formatos de monitoreo, para el control del ritmo de

producción con el fin de garantizar que la fabricación de tops se encuentre en los tiempos

estándares.

Gracias a las mejoras implementadas en el proyecto, los costos por mano de obra se reducirán y su

productividad aumentara.

Por ultimo según el resumen de mejoras se logró un aumento en la productividad diaria del 13%,

lo que significa que mejoro el proceso, y que esto se puede ver reflejado en ingresos para la

empresa, dado que puede producir más unidades en tiempos menores y a bajo costo, logrando un

proceso eficaz.

Page 69: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

69

XI. CONCLUSIONES

Los beneficios obtenidos por la implementación del proyecto ejecutado, además de los

económicos. Mejora la productividad del proceso, alcanza niveles de satisfacción del

cliente más elevados debido a la reducción del tiempo de entrega, mejora la calidad de vida

del personal de planta y abre caminos a la búsqueda de nuevos proyectos.

La metodología Seis Sigma es una herramienta poderosa siempre y cuando el personal se

encuentre capacitado en el tema. Esto conlleva a que cualquier compañía que desee

adoptarlo, tiene que llevar un proceso y adaptación de sus colaboradores y directivas.

A través de la matriz de priorización de problemas, la cual se encuentra criterios como altos

niveles de distracción, dificultad para encontrar las herramientas, falta de piezas cortadas

en el proceso, y el impacto de las 8 variables criticas encontradas en el proceso de

fabricación de tops, se escogieron las 3 de mayor puntaje para ser tratadas.

El resultado de los niveles sigma de la fabricación de tops, muestra un bajo nivel de

rendimiento, pero que a través del tiempo va mejorando.

Al plantear las diferentes propuestas de solución para resolver los problemas encontrados,

a través de las diferentes metodologías para cada una de las herramientas de Lean

Manufacturing, cada una de estas propuestas cuenta con un diseño, responsable, propósito

y herramienta para su realización.

Page 70: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

70

XII. RECOMENDACIONES

Según el trabajo realizado denominado diseño de un plan de acción para la reducción del tiempo

de fabricación en la línea de producción de tops, vemos que hay muchos más procesos en los cuales

se pueden hacer mejoras de este tipo; Gracias a la aplicación de la metodología Lean SixSigma, se

obtiene un buen análisis de los procesos y por consiguiente muy buenos resultados de mejora.

Recomendamos que las mejoras se mantengan y los tiempos que intervinimos se reduzcan aún más.

Con base en el proyecto realizado a continuación se hace una serie de recomendaciones:

Seis Sigma es una estrategia de negocios que emplea una metodología para eliminar los

desperdicios, reducir la variabilidad de los procesos y minimizar errores.

Es indispensable para evitar los tiempos improductivos y reprocesos dar la capacitación en

cada una de las áreas de acuerdo a las actividades que allí se realizan.

Demarcar y delimitar las áreas de trabajo con el fin de que no se ubiquen objetos o

materiales que interrumpan en las labores propias del cargo y a su vez lograr un espacio

organizado donde los operarios se sientan cómodos y motivados.

Page 71: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

71

REFERENCIAS

[1] R. A. Española, RAE, 2017.

[2] D. P. b. K. K. P. M. Sokovic a, Quality Improvement Methodologies –PDCA Cycle, RADAR Matrix, DMAIC

and DFSS, 2010.

[3] C. L. A. Heriberto Felizzola Jiménez, Lean Six Sigma en pequeñas y medianas empresas: un enfoque

metodológico, 2014.

[4] S. A. M. Carrera, «Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una línea de confecciones

de ropa interior en una empresa textil mediante el uso de herramientas de manufactura esbelta,» PUCP,

2013.

[5] L. R. P. Gerardo Sandoval Montes, Implantación de un modelo KANBAN en una industria textuk, ICSA,

2006.

[6] L. Padilla, «Lean Manufacturing, Manufactura Esbelta/ Ágil,» Revista Electrónica Ingeniería Primero ISSN,

pp. 2076-3166, 2010.

[7] J. R. Pais Curto, «ómo alcanzar la agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la empresa

orientada a procesos,» España. Editorial BPMteca. com, pp. 333-335, 2013.

[8] M. C. Thomsett, Getting started in six sigma. John Wiley & Sons, 2004.

[9] J. L. S. Manuel Rajadell, Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad, 2010.

[10] J. L. Jeroen de Mast, An analysis of the Six Sigma DMAIC method from the perspective of problem

solving, 2012.

[11] A. V. J Hernández, Lean manufacturing, conceptos, tecnicas e implementacion, 2013.

[12] G. Eckes, El six sigma para todos, 2006.

[13] N. C. Solano, «Aplicación de un programa seis sigma para la mejora de calidad en una empresa de

confecciones,» Prospect, vol. IX, pp. 65-74, 2011.

[14] V. E. B. H. M. J. R. M. Juan Gregorio Arrieta Posada, «Benchmarking sobre manufactura esbelta (lean

manufacturing) en el sector de la confección en la ciudad de Medellín, Colombia,» Journal of Economics,

Finance and Administrative , 2010.

Page 72: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

72

[15] O. A. M. Carlos Torres Navarro, «APLICACIÓN DE METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA DISMINUIR,»

Universidad del Bío-Bío, 2009.

[16] J. P. V. Jorge Valenzuela Corral, «REDUCIR EL TIEMPO DE PREPARACION UTILIZANDO EL SISTEMA SMED

EN UNA MAQUINA DE PRODUCCION POR MEDIO DE LA METODOLOGIA DMAIC,» Universidad Autónoma

de Ciudad Juárez, 2010.

[17] T. A. Fucci, «Enfoque Actual de las técnicas y sistemas de producción,» Universidad Nacional de Lujan,

1999.

[18] G. F, «Automatización de Sistemas de Producción.,» Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, 2005.

[19] O. R. M. R. Hamad I, «Sistemas de manufactura Actividades y procesos relacionados,» Winter Simulation

conference, 1998.

[20] P. M, «Sistema de producción . Productividad y estudio de trabajo,» Universidad Tecnólogica Nacional,

2005.

[21] Q. C, «Sistemas de producción,» Educación tecnológica, 2012.

[22] A. M, «Integración Lean Manufacturing y Seis Sigma. Aplicación para PYMES,» Universitat Politenica de

Valencia Campus D'Alcoi, 2016.

[23] A. J, «Interacción y conexiones enntre las técnicas 5s, SMED Y Poka Yoke en proceso de mejoramiento

continuo,» Revista Tecnura, pp. 139-148, 2006.

[24] G. M. Villalva, «Herramientas y tecnicas Lean Manufacturing en sistemas de produccion y calidad,»

Instituto de ciencias básicas e ingeniería, 2008.

[25] Tejada, «Mejoras de Lean Manufacturing en los Sistemas Productivos,» Ciencia y Sociedad, vol. 36, nº 2,

p. 276, 2011.

[26] J. G. A. Posada, «Interacción y conexión entre las técnicas 5s, SMED, y Poka Yoka en procesos de

mejoramiento continuo,» Revista Tecnura, pp. 10(20), 139-148, 2007.

Page 73: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

73

ANEXOS

ANEXO 1. Manual de limpieza

MANUAL DE

LIMPIEZA

OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo de este manual es establecer una serie de actividaddes para llevar acabo un programa

de limpieza en el area de produccion de tops, con el fin de mantener las instalaciones libres de

posibles focos de contaminacion y proporcionar un area de trabajo limpia, saludable y segura.

PROPOSITOS DE LA LIMPIEZA

Reducir el riesgo de que se produzcan accidentes.

Mejorar el bienestar fisico y mental de los trabajadores al obtener ambientes de trabajo

agradables y confortables.

Incrementar la vida util de los equipos al evitar su deterioro por contaminacion y suciedad.

RECURSOS NECESARIOS

Escobas, boldas de basura, recogedor botes de basura, guantes, tabapocas.

Detergentes, desinfectantes.

ACTIVIDADES

Retirar polvo, suciedad, residuos de depositadas en las maquinas.

Asegurar la limpieza de la suciedad en los gabinetes, estantes, paredes, cajones, maquinaria,

ventanasm etc.

Retirar y limpiar profundamente la suciedad, polvo y grasa en las herramientas utilizadas.

Rempver el oxido, residuos de corte, polvo, y otras materias extrañas de todas las

superficies.

Para la limpieza en los suelos, se realizara un barrido humedo para eliminar el principal

inconveniente del barrido tradicional; El de levantar el polvo.

Page 74: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

74

Recoger y desechar los residuos del producto, polvo o cualquier otra suciedad presente en

el lugar a limpiar.

RESPONSABILIDADES

Dejar todos los productos utilizados y equipos de trabajo en el lugar previamente asignado

para ello.

Depositar los desperdicios o residuos en los baldes habilitados para ello.

Integrar la liemieza como parte del trabajo diario.

Los objetos deben estar libres de suciedad en sus respectivos lugares, ya sean estanterias,

armarios o tableros.

Los pisos, sendas peatonales deben estar libres de repuestos, cajas, cables, desperdicios,

etc.

Las areas de almacenamiento deben usarse para el fin destinado, evitandose lo que

frecuentemente ocurre cuando se encuentran libres y se depositan objetos innecesarios que

deben descartar.

Page 75: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

75

ANEXO 2. Formato de inspección de orden y limpieza

Empresa: Sección:

SI NO

SI NO

SI NO

¿Se encuentran limpias las máquinas y equipos en su

entorno de todo material innecesario?

¿Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de

aceites y grasas?

HERRAMIENTAS

¿Están almacenadas en gabinetes o estantes

adecuados, donde cada herramienta tiene su lugar?

¿Se guardan limpias de aceite y grasas?

¿Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en

buen estado?

¿Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni

materiales innecesarios?

¿Las vías de circulación del área de trabajo se pueden

utilizar conforme a su uso previsto de forma fácil y con

total seguridad para el personal y vehículos que

circulen por ellas?

¿Las características de los suelos, techos y paredes

son tales que permiten su limpieza y mantenimiento?

¿Están las vías de circulación de personas

señalizadas?

¿Los pasillos y zonas de transito están libres de

obstáculos?

MAQUINARIA Y EQUIPOS

LISTA DE CHEQUEO - EVALUACION ORDEN Y LIMPIEZA

Fecha Revisión:

Realizada por:

SUELOS, PASILLOS Y VIAS DE CIRCULACIÓN

Page 76: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

76

ANEXO 3. Tarjeta roja

4. Materia

prima

5. Producto

terminado

6. Equipo de

oficina

FECHA

LOCALIZACIO

NCANTIDAD

5. Excedente

6.Obsoleto

7.Contamina

nte

8. Otro

1. Tirar2.

Vender3. Otros

autorizada(s)

METODO DE

ELIMINACION

Desecho

completo

Firma

4. Mover areas externas

5. Mover a almacen

DEPARTAMENTO

RAZONES

1. No se necesitan

2. No se necesita pronto

3. Material de desperdicio

4. Uso desconocido

NOMBRE DEL ARTICULO

Tarjeta Roja 5S´s

CATEGORIA

1. Maquinaria

2. Accesorios y herramientas

3. Instrumento de medición

Page 77: Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de ...bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/5543/1/... · 2018. 1. 29. · 1 Diseño de un

77

ANEXO 4. Políticas de orden y limpieza

1. Es obligación de TODOS conocer y aplicar las normas relacionadas al

programa de mejoramiento 5S.

2. Es tarea de TODOS mantener el ambiente de trabajo excelentemente limpio

y ordenado de acuerdo a la metodología de 5S. Las tareas relacionadas con

organización, orden y limpieza deben ser integradas como parte de las

actividades regulares y no como actividades extraordinarias.

10. Se debe mantener en perfecto estado las líneas divisorias de áreas de

operación, tránsito de personas, tránsito de máquinas.

4. El jefe del área es responsable de que todos los operarios conozcan la

metodología 5S. Para lo cual estará permanentemente vigilante y

compartiendo con su personal a fin de conseguir el éxito en el proceso.

5. Se debe entrenar al personal nuevo en la metodología 5S a través de la

charla de inducción. Es decir, se fusiona la inducción a trabajadores nuevos

con la metodología 5S. En el caso de personal temporal también deben cumplir

con cada uno de las políticas de establecidos .

6. Teniendo en cuenta uno de los principios de la prevención, como es de

evitar los riesgos desde el origen, deben descubrirse las causas que originan

la desorganización, desorden y suciedad con el fin de adoptar las medidas

necesarias para su eliminación de raíz.

7. Es obligación de cada trabajador, dejar y entregar su lugar de trabajo limpio

y ordenado antes de finalizar el turno.

8. Los TRABAJADORES deberán mantener es su puesto de trabajo (Gabinete,

máquinas, utensilios, etc.), solo lo necesario, ordenado y limpio en lo que le

competa y posibilitarán las labores de limpieza del personal contratado al

efecto, igualmente mantendrán las herramientas ordenadas y en perfecto

estado de conservación, notificando la necesaria reposición de la misma

cuando sea necesario.

9. Las herramientas de trabajo, útiles, mesas, estantes o perchas, casilleros,

cabinas, paredes, techos, lámparas se deben mantener correctamente limpias

y/o pintadas.