PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

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PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE COCINA CALIENTE APLICANDO HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING ANDRES FELIPE MOJICA GUERRERO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRACTICA EMPRESARIAL BOGOTÁ D.C 2019

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PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE COCINA CALIENTE APLICANDO HERRAMIENTAS DE LEAN

MANUFACTURING

ANDRES FELIPE MOJICA GUERRERO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRACTICA EMPRESARIAL

BOGOTÁ D.C 2019

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PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE

COCINA CALIENTE APLICANDO HERRAMIENTAS DE LEAN

MANUFACTURING

ANDRES FELIPE MOJICA GUERRERO

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial

Director: OSCAR GRANADOS DELGADO Ingeniero Industrial y magister

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ALTERNATIVA PRACTICA EMPRESARIAL

BOGOTÁ D.C 2019

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Nota de aceptación

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

_______________________

Presidente del Jurado

_______________________

Firma del Jurado

_______________________

Firma del Jurado

Bogotá, 28 de noviembre, 2019

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AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la empresa GATE GOURMET COLOMBIA SAS por darme la

oportunidad de trabajar con ellos, brindarme el apoyo y la ayuda necesaria durante

mi proceso de aprendizaje.

Por último, agradezco al MSc Oscar Granados Delgado, tutor de trabajo de grado

por su colaboración, orientación y disponibilidad para la realización del presente

proyecto.

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 16

1. GENERALIDADES 17 1.1 ANTECEDENTES 17 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 1.2.1 Descripción del problema. 18

1.2.2 Formulación del problema. 18

1.3 OBJETIVOS 18 1.3.1 Objetivo general 18

1.3.2 Objetivos específicos. 18

1.4 JUSTIFICACIÓN 19 1.5 DELIMITACIONES 19 1.5.1 Espacio 19

1.5.2 Limitaciones 20

1.5.3 Contenido. 20

1.5.4 Alcances 20

1.6 MARCO REFERENCIAL 20 1.6.1 MARCO TEÓRICO 20 1.6.1.1 Historia de lean manufacturing. 20

1.6.1.2 Lean manufacturing 21

1.6.1.3 Variabilidad de un proceso 21

1.6.1.4 Herramientas en el desarrollo de la metodología lean manufacturing 22

1.6.1.5 Las 7 mudas de lean manufacturing 22

1.6.1.6 Estudio de tiempos y movimientos. 23

1.6.1.7 Mapas de valor 23

1.6.1.8 Diagrama de flujo 24

1.6.1.9 Diagrama del proceso 25

1.6.1.10 Diagrama de Pareto 26

1.6.1.11 Diagrama de Causa y Efecto 26

1.6.1.12. Ciclo PHVA 27

1.6.1.13. Kaizen 28

1.6.1.14. TPM 28

1.6.1.15. Kanban 30

1.6.1.16. Producción 30

1.6.1.17. Productividad 31

1.6.1.18. Indicadores 32

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 33 1.6.2.1 Eficiencia 33

1.6.2.2 Eficacia 33

1.6.2.3 Cliente 33

1.6.2.4 Mantenimiento 33

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1.7 METODOLOGÍA 34 1.8.1 Tipo de estudio 34

1.8.2 Fuentes de Información 34

2. DIAGNÓSTICO 36 2.1 ANTECEDENTES 36 2.2 ANÁLISIS INICIAL 36 2.3. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA 36 2.3.1 Área de cocina caliente 37

2.3.2 Centro de trabajo de cocina caliente 38

2.3.3 Planillas críticas 39

3. ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS REPORTADOS EN EL ÁREA DE COCINA

CALIENTE PARA EL PROCESOS DE PREPARACIÓN DE RECETAS. 42 3.1 ANÁLISIS DEL ÁREA. 42 3.1.1 Factores encontrados 43

3.2 Análisis de las planillas 44

3.2.1 Faltantes en la operación 45

3.2.2 Adicionales. 46

3.2.3 Faltantes de materia prima 47

3.2.4 MONTAJES INCOMPLETOS DE RECETAS QUE SE NECESITAN PARA LA OPERACIÓN. 48 3.3 Análisis de los centros de trabajo 49

3.3.1 Casinos 49

3.3.2 Variocooking 50

3.3.3 Marmas. 51

4. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ÁREA DE COCINA CALIENTE

APLICANDO LA METODOLOGÍA DE LEAN MANUFACTURING. 52 4.1 FASE DE MEJORA. 52 4.1.1 Ciclo PHVA 52

4.1.1.1 Planear 52

4.1.1.2 Hacer 53

4.1.1.3. Verificar 55

4.1.1.4 Actuar 57

4.1.2. TPM 57

4.1.2.1. Mantenimiento autónomo 57

4.1.2.2 Mantenimiento planificado 58

4.1.3 Kaizen 59

4.1.4 Kanban 60

5. CONCLUSIONES 61

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6. RECOMENDACIONES 62

BIBLIOGRAFÍA 63

ANEXOS 63

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LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Diseño metodológico 35

Tabla 2. Ejemplo de distribución de planillas, evidenciado el día en el turno A 39

Tabla 3. Muestra de tiempos para el operario antiguo. 42

Tabla 4. Muestra de tiempos para el operario nuevo. 43

Tabla 5. Registro de datos durante la semana del 16 al 20 de septiembre. 43

Tabla 6. Comparación de tiempos reales (T.DIA) vs el tiempo programado de

producción (T. PLANILLAS) del turno A durante la semana del 16 al 20 de

septiembre. 44

Tabla 7. Ejemplo de adicionales para aerolínea Turkish día 23 de septiembre del

2019 46

Tabla 8. Adicionales para cocina caliente del día 23 de septiembre del 2019. 46

Tabla 9. Registro de tiempos del día 16 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de casinos. 50

Tabla 10. Registro de tiempos del día 16 de septiembre de las recetas y

problemas en los tiempos para la planilla de Variocooking. 51

Tabla 11. Registro de tiempos del día 16 de septiembre de las recetas y

problemas en los tiempos para la planilla de Marma. 51

Tabla 12. Comparación de tiempos reales planilla de casinos (T.DIA) vs el tiempo

programado de producción (T. PLANILLAS) del turno A durante un día de la

prueba piloto. 55

Tabla 13. Datos de las recetas realizadas con los tiempos tomados durante la

realización. 57

Tabla 14. Mantenimiento autónomo al equipo asignado al operario. 58

Tabla 15. Clasificación para mantenimiento. 59

Tabla 16. Plan de mantenimiento en equipos. 59

Tabla 17. Propuesta Kaizen para cambio de grameras. 60

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapeo de valor 24

Figura 2. Diagrama de flujo - Portafolio. 25

Figura 3. Diagrama de procesos: Registro de todo lo que sucede con cada

componente mientras se mueve por la planta. 25

Figura 4. Construcción del diagrama de Pareto. 26

Figura 5. Diagrama causa-efecto: ejemplo construcción por familias. 27

Figura 6. Ciclo de mejora continua PHVA. 28

Figura 7. Método Kanban 30

Figura 8. Restricciones del sistema empresa. 32

Figura 9. Control y ejecución de indicadores. 33

Figura 10. Layout área cocina caliente. 37

Figura 11. Workcenter cocina caliente 38

Figura 12. Planilla BC Marma del día 5 de septiembre 2019. 39

Figura 13. Planilla B7 Variocooking del día 5 de septiembre 2019. 40

Figura 14. Planilla BB Marmita gemelas del día 5 de septiembre 2019. 41

Figura 15. Planilla BE Casinos del día 5 de septiembre 2019 41

Figura 16. Pareto problemas del área de cocina caliente. 44

Figura 17. Tiempos estándar y Tiempos reales. 45

Figura 18. Ingredientes dados por CAR de la receta Caldo de verduras del día 24

de septiembre del 2019. 47

Figura 19. Receta Quinua Cremosa Champiñón. 48

Figura 20. Preparación receta quinua cremosa. 49

Figura 21. Recolección de datos de materia prima. 53

Figura 22. Selección de materia prima. 54

Figura 23. Porcionado de materia prima. 54

Figura 24. Entrega de materia prima faltante al área. 54

Figura 25. Planilla casinos del día 15 de octubre del 2019. 56

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LISTA DE ANEXOS

Anexo A, Mapeo de valor cocina caliente. 63

Anexo B. Diagrama de flujo pastas. 64

Anexo C. Diagrama de flujo receta de pastas 66

Anexo D. Registro de tiempos del día 17 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de casinos. 66

Anexo E. Registro de tiempos del día 18 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de casinos. 67

Anexo F. Registro de tiempos del día 19 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de casinos. 67

Anexo G. Registro de tiempos del día 20 de septiembre de las recetas y

problemas en los tiempos para la planilla de casinos. 68

Anexo H. Registro de tiempos del día 17 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de Variocooking. 68

Anexo I. Registro de tiempos del día 18 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de Variocooking. 69

Anexo J. Registro de tiempos del día 19 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de Variocooking. 69

Anexo K. Registro de tiempos del día 20 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de Variocooking. 70

Anexo L. Diagrama causa y efecto 71

Anexo M. Toma de tiempos a receta de Estofado de carne con champiñones. 73

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RESUMEN

GATE GOURMET COLOMBIA S.A.S es una empresa dedicada a catering aéreo a

nivel mundial lo que implica que debe mantener a sus clientes con las expectativas

altas aportándole siempre las solicitudes y peticiones que solicite, de manera que

la empresa debe contar con personal capacitado y equipos necesarios, por otro

lado los numerales 3.2.1 Faltantes en la operación y 3.2.3 faltantes de materia

prima se deben erradicar para que la empresa mejore sus quejas y reclamos que

tienen las diferentes aerolíneas.

Con lo anterior se aplicó las herramientas de lean manufacturing lo cual permite

eliminar todo aquello que no esté agregando valor y este reduciendo los tiempos

en la operación partiendo de las 7 mudas que plantea esta metodología, partiendo

de que es una metodología fácil de aplicar y que da excelentes resultados,

teniendo como base diferentes herramientas que permiten solucionar los

diferentes problemas que se estén evidenciando.

Para la realización de este proyecto inicialmente se realizó un diagnóstico del área

de cocina caliente para identificar las problemáticas que se presentan, donde

posteriormente se realizó un análisis mediante las herramientas de pareto para

priorizar los problemas encontrados y poderlos corregir de manera oportuna,

diagramas de flujo y mapas de proceso y finalmente se realizó una propuesta de

mejora mediante pruebas realizadas dando como resultados menores retrasos en

la operación.

PALABRAS CLAVE: Catering point, Kanban, Kaizen, phva, M&P, Workcenter.

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ABSTRACT

GATE GOURMET COLOMBIA S.A.S is a company dedicated to air catering

worldwide which implies that it must keep its customers with the high expectations

by always providing the requests and requests that it requests, so that the

company must have staff training and necessary equipment, on the other hand the

numerals 3.2.1 Missing in the operation and 3.2.3 missing raw materials must be

eradicated for the company to improve its complaints and claims that the different

airlines have.

The above applied the lean manufacturing methodology which allows to eliminate

everything that is not adding value and is reducing the times in the operation based

on the 7 moults that this methodology raises, on the basis of that it is an easy to

apply methodology and that gives excellent results, based on different tools that

allow to solve the different problems that are being evident.

For the realization of this project initially a diagnosis of the hot kitchen area was

carried out to identify the problems that arise, where an analysis was subsequently

carried out using the pareto tools to prioritize the problems encountered and be

able to correct them in a timely manner, flowcharts and process maps and finally a

proposal for improvement was made through tests carried out resulting in less

delays in the operation.

KEY WORDS: Catering point, Kanban, Kaizen, phva, M&P, Workcenter.

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GLOSARIO

BUSINESS CLASS (BC): clase ejecutiva para pasajeros de las aerolíneas lo cual

ofrecen un nivel completo y excelente de servicio.

CCP (PUNTO CRITICO DE CONTROL): controlan principalmente la temperatura

de los alimentos, cada receta o preparación debe ser diligenciado el formato para

llevar el control de este.

GATE OPEX: es el Sistema de Excelencia Operacional empleado por Gate

Gourmet, que implementa y estandariza buenas prácticas en todas las áreas

funcionales de todas las Unidades en el mundo.

IFBL (Internal Feed Back Loop): sistema de Retroalimentación Interna, este

sistema permite reportar novedades de faltantes o inconsistencias evidenciadas

durante el proceso de consolidación del servicio.

INOCUIDAD: existencia y control de peligros asociados a los productos

destinados para el consumo humano, con el fin de prevenir posibles daños en la

salud del consumidor.

KEY ACCOUNT: traducido al español significa “Ejecutivo de Cuenta”. Es la

persona encargada de enviar los itinerarios de vuelo de todas las aerolíneas a las

diferentes áreas de la Unidad.

KPI: son los “Key Performance Indicators” o “Indicadores de Desempeño”. Miden

el nivel del desempeño de un proceso por medio de los indicadores que miden el

alcance del objetivo de la empresa.

LAYOUT: ficha que brinda información y se encuentra en las diferentes áreas de

la Organización.

MAKE AND PACK: área encargada del ensamble y montaje de los platos

requeridos por cada aerolínea y debe cumplir con los parámetros establecidos por

la aerolínea.

PICK AND PACK: área encargada del montaje de los trolleys con bebidas

alcohólicas y no alcohólicas, bebidas calientes, kits de aseo, mantequilleros, limón,

maní.

RUNNER: operario que se encarga de distribuir y abastecer materiales (alimentos

y equipamiento) a las estaciones de trabajo.

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SACS (STANDARD AIR CATERING SYSTEM): sistema estándar de catering

aéreo para el control, estandarización, y gestión de todos los procesos de Gate

Gourmet.

SALAS VIP: área de Avianca ubicada en el aeropuerto para la espera de clientes

de categoría BC.

SIRES: es el Sistema de Reporte de Servicios. Es el sistema donde se registran

los reportes por quejas o reclamos de los clientes Gate Gourmet, frente a

incumplimientos en las políticas de calidad y estándar (presentación, montaje,

cantidad, tiempo).

SPML: se refiere al “Special Meal” o un “Menú Especiales” para el consumo de

clientes.

TROLLEYS: elemento empleado para transportar comidas, insumos, licores y

material de entretenimiento y confort.

TURNO A: primer turno de operación con un horario de 6:00 am a 3:00 pm.

YANKEE CLASS (YC): clase económica para pasajeros de las aerolíneas con

beneficios limitados.

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INTRODUCCIÓN

Según Gate Group, 1 La empresa GATE GOURMET COLOMBIA S.A.S es una

empresa que está operando desde el año 1992 en Suiza donde actualmente tiene

su planta matriz, abrió sus operaciones en Colombia en el año dedicada al

catering aéreo, siendo el líder mundial en cuanto a decoración y logística de

comida aérea, ofrece otros servicios de licores, y accesorios como: audífonos,

cobijas, entre otros.

La demanda y los estándares de calidad son altos por lo que los productos deben

ser de los mejores, contando con los mejores insumos, el mejor personal para

poder suplir con la demanda establecida contando con el tiempo de entrega y

calidad del producto adecuado para ser una de las empresas más competitivas,

proponiendo herramientas de mejora como lean manufacturing para realizar

mejoras en las diferentes aéreas y seguir siendo una empresa competitiva a nivel

mundial.

En las empresas se generan diversos factores negativos que afectan la

producción, producto, personal, entre otros, por lo que la empresa siempre está en

constante cambio para poder brindar mejoras aceptando el cambio que se pueda

presentar, para ello se debe analizar el entorno para evidenciar las fallas que

posiblemente se estén evidenciando, controlándolas o eliminando de manera

inmediata sin poder alterar el ritmo de la producción para que se pueda seguir con

el proceso.

Existen distintos problemas los cuales deben ser revisadas y controladas porque

pueden afectar la producción o el área como tal, la herramienta del (ciclo PHVA:

Planear, Hacer, Verificar y Actuar) permite a la empresa y al personal estar

pendiente de la actividad que se debe realizar para que no se generen errores o si

este se presenta encontrar una oportuna y pronta solución.

El proyecto busca encontrar cada uno de los problemas que se estén presentando

o que se puedan presentar a futuro en el área de cocina caliente, comprobándolos

y documentándolos por medio de diagramas de Pareto, espina de pescado,

histogramas, entre otros, para poder llegar a la solución adecuada planteando

diferentes herramientas de lean manufacturing para buscar la mejora continua del

proceso, y que la empresa siga siendo reconocida por presentar los mejores

productos y la mejor atención a sus clientes.

1 GATE GROUP. Quienes somos [en línea]. Zúrich: la empresa [citado 2 de agosto, 2019].

Disponible en: < URL: https://gategroup.com/en-gb/about/who-we-are/>

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1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

Según Villa Daniela y Gonzalez Andres, 2 Sakichi Toyoda, fundador de Toyota

Motor Company, fue quien inventó e implementó la herramienta del justo a tiempo

en los años 1930 para poder mejorar los niveles de productividad en su empresa,

reduciendo costos y logrando tiempos de entrega más cortos y flexibles,

evidenciando que la empresa se haya puesto en la punta del mercado donde cada

trabajador era motivado a innovar y solucionar problemas que se presenten en la

empresa implementando el “sistema halar” que provenía de la empresa Ford en

los Estados Unidos; años más tarde Toyota implementó el ciclo de Deming PHVA

dado a conocer en la década de los 50’s por Edwards Deming, esta herramienta

se presenta como soporte del Kaizen para una mejora continua. En 1973 donde la

crisis petrolera empieza Toyota era una de las empresas más poderosas e

innovadoras y estaba por encima de todas, lo que conllevo a que el gobierno

japonés copiara su modelo e implementarlo en las demás empresas dando así

claridad que las herramientas “lean” daban excelentes resultados en todos los

aspectos a la empresa que lo implementara.

GATE GOURMET S.A.S como cualquier empresa presenta problemas y falencias

en el área de cocina caliente como en el resto de sus áreas, como desperdicios de

tiempo, recorridos innecesarios, incomodidades en el personal, falta y desgaste de

implementos de trabajo, demoras en la realización de las recetas, falta de materia

prima, entre otros ocasionando algunas inconformidades en los clientes y en el

personal de trabajo perdiendo credibilidad o pérdida del cliente lo cual generaría

una baja importante para la compañía, todas estas inconformidades,

penalizaciones y demás se reflejan en la base de datos e la empresa (SIRES).

Para el año 2011 se inicia con el programa GateOPEX para Gategroup que busca

los costos sostenibles y la calidad para la empresa y cada uno de sus productos

para que sean entregados de manera responsable y segura, por otro lado,

GateOPEX busca la excelencia operacional lo que quiere decir que cada proceso

se maneje de forma segura para no generar falla o falencias en el proceso y que

cada servicio prestado cumpla con las especificaciones pactadas por el cliente

final.

2 VILLA, Daniela, GONZALEZ, Andres. Lean manufacturing: historia [en línea].

[citado 20

noviembre,2013]. Disponible en: <

URL:

http://leanmanufacturingunal.blogspot.com/p/historia.html)>

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La empresa cuenta con herramientas que le permiten ser competitivos, pero no

son los suficiente para poder abordar todos los problemas que se generan es por

ellos que se busca una nueva herramienta de mejor para el área.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Descripción del problema.

Durante los últimos años se han reportado pérdidas mensuales de alrededor de

$13’000.000 CO en penalizaciones para la empresa, debido a diferentes

problemas o quejas reportadas por las aerolíneas cliente. Dentro de reclamos

registrados en el sistema SIRES, en el área de cocina caliente, se encuentran:

retrasos en la operación, faltantes de los turnos anteriores, falta de materia prima,

falta de personal, entre otros. Los cuales son una evidente muestra de grandes

oportunidades de mejora en materia de productividad

Por lo anterior, se plantea hacer uso de la metodología lean manufacturing para

reducir la mayor cantidad de defectos que se reportan desde el área de cocina

caliente. La metodología LEAN, es una herramienta para reducir las actividades

innecesarias y para garantizar un producto de calidad, en un menor tiempo,

evitando retrasos o falencias en la operación, comprometiendo de manera directa

a cada una de las personas de la organización en las estrategias de mejora

continua.

1.2.2 Formulación del problema.

¿Cómo reducir los problemas y defectos que se están presentando en el área de

cocina caliente para aumentar la productividad de esta y de la empresa GATE

GOURMET S.A.S?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general. Realizar una propuesta de mejora para la empresa GATE

GOURMET S.A.S basado en las herramientas de lean manufacturing en el área

de cocina caliente, reduciendo el número de problemas registrados y aumentando

la productividad.

1.3.2 Objetivos específicos.

● Diagnosticar condiciones iniciales de las actividades realizadas en el área

de cocina caliente.

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● Analizar los defectos reportados en el área de cocina caliente para el

proceso de preparación de recetas.

● Proponer una estrategia basada en herramientas LEAN para reducir las

actividades que no generan valor a los clientes.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Los estándares de calidad para la empresa GATE GOURMET COLOMBIA S.A.S

son altos ya que es una empresa dedicada al catering aéreo a nivel mundial, y es

por ello por lo que se debe contar con buenas técnicas de trabajo y

estandarización de procesos, que le permitan a la empresa generar ese valor

agregado que los distingue de las demás empresas, generando reconocimiento y

rentabilidad a la organización.

Lean Manufacturing es una herramienta que le permite a las empresas mejorar y

optimizar sus procesos de producción, reduciendo actividades innecesarias y

generando soluciones que brindan valor a los procesos,

Según Rodríguez Carlos y Soto Anderson, 3 Los principios de esta herramienta

como “cero defectos”, minimizar el derroche, evitar la sobreproducción, aumentar

la productividad, son temas que generan ahorros significativos, incrementan el

valor de la empresa y sus ganancias; para citar un caso de los beneficios de LEAN

en las empresas, podemos citar a HLF Romero S.A.S, una compañía de figurado y

comercialización de hierro para la construcción, reportó una reducción en los

tiempos de entrega y movimientos en el área de recepción en un 20% y en el área

de despacho del 7,2%.

1.5 DELIMITACIONES

1.5.1 Espacio. La práctica empresarial se desarrollará en el área de cocina

caliente de la empresa GATE GOURMET COLOMBIA SAS, localizada en la

avenida calle 26 #92- 32 lote 1.

3 RODRIGUEZ, Carlos, SOTO, Anderson. Aplicación de herramientas lean manufacturing en los

procesos de recepción y despacho de la empresa Romero S.A.S, 2017

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Page 20: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

1.5.2 Limitaciones. El tiempo en el que se presentan las prácticas es de 6 meses

que es lo establecido por la universidad.

1.5.3 Contenido. Propuesta de mejora basado en la metodología LEAN para el

área de cocina caliente en el proceso de preparación de recetas.

1.5.4 Alcances. Este proyecto tiene como objetivo proponer mejoras el área de

cocina caliente en el proceso de preparación de recetas, de la empresa GATE

GOURMET S.A.S, mediante la implementación de herramientas de lean

manufacturing, con el propósito de obtener mayor productividad en el proceso de

preparación de recetas, desde la obtención de los ingredientes provenientes del

CAR hasta llegar al montaje de las mismas en un tiempo menor, generando altos

beneficios como reducción de costos, cumplimiento del plan de producción,

disminución de quejas y reclamos, entre otros.

1.6 MARCO REFERENCIAL

1.6.1 MARCO TEÓRICO

1.6.1.1 Historia de lean manufacturing. La filosofía de lean manufacturing nació

en la mitad del siglo XX en Toyota Motor Company todo esto gracias a que esta

compañía tuvo que despedir gran parte de mano de obra debido a la caída de las

ventas, tras implementar esta metodología se empezó a notar los cambios de

manera inmediata en la productividad y en los costes de las operaciones

cumpliendo de manera oportuna a las necesidades de los clientes.

Según Liker Jeffrey, 4 Toyota realizaba todo de manera muy diferente a todo lo

que hacía el Fordismo y Taylorismo empresas las cuales se dedicaban al negocio

de los automóviles donde eran operaciones estandarizadas o producciones en

línea donde no se aprovechaban los recursos que tenían al máximo y generaba

gran cantidad de desperdicios como lo es de material, tiempos y demás

generando pérdidas importantes para la empresa.

Según Rajadell Manuel y Sánchez José, 5 Japón un país donde su mercado es

bastante pequeño, las leyes norteamericanas impuestas en el mercado de trabajo

4 LIKER, Jeffrey, La clave del éxito de Toyota-14 principios de gestión de fabricación más grande del mundo, Edición 2004.

5 RAJADELL, Manuel, SANCHEZ, Jose. Lean manufacturing-La evidencia de una necesidad, 2010.

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japonés no permitían el despido libre y por último Toyota a pesar de una empresa

grande no tenía los suficientes recursos financieros para poder obtener tecnología

que mejorará sus procesos para alcanzar el nivel que tenían las demás compañías

Americanas, tuvo la decisión de poder implementar esta metodología en la

empresa que se conoce como Toyota generando un éxito rotundo y el

reconocimiento mundial dándole el crédito de ser la primera empresa en adoptar

esta metodología.

1.6.1.2 Lean manufacturing. Lean manufacturing es un modelo el cual permite a

la empresa visualizar los puntos críticos que tiene la operación en el caso de

desperdicios ya sea de movimientos, tiempo, transporte, entre otros, por lo que

aplicarlo es de gran ayuda ya que aumenta la productividad, costos y demás en la

compañía ya que son problemas que se generan en cualquier momento y es por

ellos que se debe atacar de manera inmediata para no perder clientes, todo esto

basado en los principios de este modelo los cuales son:

● Cero defectos: Detectar problemas y generar soluciones desde el origen. ● Mejora continua: Se tiene que garantizar la calidad del producto y la del

servicio. ● Relación con los proveedores a largo plazo compartiendo costes e

información que se tiene. ● Aportar soluciones al cliente aparte del producto generando confianza e

interés en él.

Según Wang John, 6 lean manufacturing tiene muchas herramientas las cuales

pueden ser útiles para utilizar frente a cualquier problema que este generando perdidas innecesarias, es por ello que es importante evaluar las condiciones para poder aportar una solución, las herramientas permiten ser aplicadas de manera rápida y efectiva como lo es el Kaizen, Kanban, 5s’s, entre otras más, todo esto se hizo para que la empresa cumpla a sus clientes con lo que promete.

1.6.1.3 Variabilidad de un proceso. Cada día se presenta de manera diferente es

por ello que se pueden presentar diferentes factores durante la jornada de trabajo

y más cuando el proceso que se esté realizando se vuelve rutinario, esta variación

se debe tener controlada ya que a futuro puede presentar varios problemas que no

son convenientes a la empresa, se pueden presentar diferentes cambios como lo

es el tiempo, instrumentos, medio ambiente, personal, entre otros, es por ello que

cuando se va a realizar un proceso se debe tener claro el cómo se va a hacer,

para tener la menor variabilidad y un producto de calidad con los requisitos

establecidos.

6 WANG, John. Lean manufacturing-Business bottom-Line based, 1° Edición, 2010.

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Page 22: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Los procesos deben estar constantemente monitoreados y controlados porque

puede venir cualquier cambio en cualquier momento y toca estar preparados para

poderlo afrontar de la mejor manera, reduciendo así el impacto que causaría,

como un ejemplo, es la llegada del nuevo ciclo a la empresa GATE GOURMET

COLOMBIA SAS donde se ven involucrados la materia prima, montajes, entre

otros, por lo que el operario debe asumir el cambio y estar preparado.

1.6.1.4 Herramientas en el desarrollo de la metodología lean manufacturing.

En los proyectos se pueden aplicar diferentes herramientas para conocer

principalmente los problemas en los que se encuentra actualmente la empresa y

por otro lados conocer los problemas que pueda presentar a futuro, estas

herramientas permiten saber cómo atacar y eliminar cada uno de ellos de manera

oportuna arrojando datos e información que se debe analizar con detalle para

poder proceder de manera correcta, gracias al pasar de los años son herramientas

y metodologías fáciles de aplicar en pequeñas o grandes empresas de manera

controlada, que a pequeño o largo plazo le traerán grandes beneficios a la

compañía de manera significativa en cualquier aspecto ya sea económico,

productivo, entre otros.

1.6.1.5 Las 7 mudas de lean manufacturing. Según Douglas M. Lambert 7 Para

poder entender el concepto se entiende como “muda” al desperdicio, o inutilidad

que se esté presentando, este concepto es clave en el TPS. Todo esto se analiza

para poder visualizar cuáles procesos no están siendo productivos y por qué, para

poder dar soluciones de manera inmediata y precisa.

● Sobreproducción: Esto sucede debido a que se hace más de lo necesario

ya sea por varios factores como mala programación en la producción,

equipos sobredimensionados, entre otros, lo que causa a simple vista un

consumo inútil de componentes. Es un problema fácil de evidenciar y que

puede ser resuelto si se trata en el momento que es y con las herramientas

más adecuadas. ● Esperas. Son tiempos perdidos más relacionados a actividades no

asignadas o no programadas un ejemplo claro es cuando un operario

termina su operación y queda libre mientras otro operario está saturado de

trabajo, por lo que es necesario estandarizar procesos. También ocurre al

cuando una máquina dura mucho tiempo en sin ocupar o dura mucho

tiempo ocupada. ● Transporte. En general esto ocurre cuando los objetos tienen que estar en

constante movimientos como la necesidad de maquinaria, y más cuando se

7 DOUGLAS, M. Lambert, Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, 3° Edition, 2008, pag 218.

22

Page 23: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

manejan lotes muy grandes que necesitan muchos más movimientos y

tienden a ser complejos.

● Procesos Inadecuados. Consta de realizar pasos los cuales no están

contemplados por el cliente, generando más tiempo para realizar un lote

determinado, y puede provocar en rechazo del cliente y devolución del

producto. ● Inventario en Exceso. El producto solicitado debe ser según lo necesario

para no generar inventario innecesario, el cliente es quien define los

parámetros y materiales necesarios, y de esa solicitud no se debe salir. ● Movimientos Innecesarios. Es necesario tener en cuenta que al manipular

herramientas se debe tener cuidado al no generar daños al producto ya que

es algo que generara ingresos valiosos a la compañía. ● Defectos y Retrabajo. Es todo producto el cual no se están transportando

ni siendo manipulado y produce un retraso innecesario ya que es

importante seguir una línea la cual debe estar programada para cada

operario.

1.6.1.6 Estudio de tiempos y movimientos. Según Tejada Noris, Soler Víctor y

Pereza Ana, 8 Permite conocer los tiempos estándar de cada operación que

compone determinado proceso, también se puede analizar cada movimiento que

realiza el operario para cumplir con su operación, arrojando datos e información

que permiten conocer movimientos innecesarios que retrasan o que hacen que el

tiempo de la operación sea mucho mayor a la esperada. Este estudio tiene como

objetivo minimizar el tiempo de las operaciones de manera significativa para poder

minimizar costes conservando los recursos y por último la reducción de

movimientos innecesarios del operario para poder acelerar los que realmente son

eficientes.

Las mediciones deben ser reales y transparentes para poder generar cambios

para el beneficio de la empresa, se busca siempre una fácil comunicación entre la

persona que toma los datos como el operario a cargo de la operación, todo esto

con el fin de generar confianza y la menor incomodidad posible para que los datos

puedan ser claros y precisos.

1.6.1.7 Mapas de valor. Según Socconini Luis, 9 Son utilizados principalmente

para poder conocer lo que está pasando realmente en los procesos de la cadena

8 TEJADA, Noris, SOLER, Víctor, PEREZA, Ana. METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y MOVIMIENTO; INTRODUCCIÓN AL GSD. [en línea]. [consultado 2 de agosto, 2019]. Disponible en: <URL: https://www.3ciencias.com/wp-content7uploads/2018/01/art_5.pdf>.

9 SOCCONINI, Luis. Lean manufacturing-paso a paso. 1° Edición, 2019. pág. 93.

23

Page 24: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

de suministros como dentro de la planta (Ver figura 1), dando a conocer las

actividades que no le están agregando valor a la operación, siendo así un pilar

fundamental para poder establecer planes de mejora que actúen para evitar

futuros problemas. Siempre se está en busca de mejorar los procesos productivos

para la compañía conociendo las necesidades y dificultades de parte de todos los

colaboradores teniendo presente la satisfacción del cliente y la calidad total del

servicio prestado dándose a conocer siempre como una empresa de talla mundial.

Figura 1. Mapeo de valor

Fuente. CABRERA, Rafael. Vsm mapeo del flujo de valor. Vsme: extendido para

cadena de suministro. pág. 15.

1.6.1.8 Diagrama de flujo. Según LucidChard 10 Este diagrama (Ver figura 2)

tiene como ventaja aclara la información de unos procesos ya que describe cada

actividad al detalle con el objetivo de mejorar y buscar siempre la excelencia, cada

actividad se relaciona con figuras para poderlas diferenciar; todo esto empezó en

las décadas de 1920 y 1930 con la necesidad de documentar la información

Esta herramienta permite conocer la información al detalle, teniendo en cuenta

cada una de las actividades ya que las desglosa de manera específica revelando

información que puede ser necesaria para poder evidenciar los diferentes

problemas que se estén presentando.

10 LUCIDCHARD, que es un diagrama de flujo, (en línea), (Consultado 17 de septiembre del 2019), disponible en <lucidchart.com/Pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo>.

24

Page 25: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 2. Diagrama de flujo - Portafolio.

Fuente. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, simbología diagrama flujo de valor.

[en línea], [consultado el 19 de septiembre 2019].

1.6.1.9 Diagrama del proceso. Según Palacios Carlos 11 Este diagrama (Ver

figura 3) combina todas las actividades (Esperas, transportes, almacenamientos,

etc.) del proceso utilizando todos los símbolos de manera clara ya que gracias a

este diagrama se ve de manera mucho más específica los procesos, mostrando

todos los tiempos que esté afectando el procedimiento, distancias recorridas por

los operarios, y más, todo esto con el fin de dar claridad a la persona para que

pueda revisar sus procesos y poder mejorarlo de manera significativa.

Figura 3. Diagrama de procesos: Registro de todo lo que sucede con cada

componente mientras se mueve por la planta.

Fuente. FRED, Meyers. Estudios de tiempos y movimientos: para la manufactura

gil. pág. 56.

11 PALACIOS, Carlos. Ingeniería de métodos: Movimientos y tiempos. 2° Edición, 2016.

25

Page 26: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

1.6.1.10 Diagrama de Pareto. Según Lean manufacturing 10 12 Es una

herramienta utilizada para priorizar los problemas con la frecuencia de ocurrencia

más alta, para poder solucionarlo de manera inmediata, genera satisfacción a la

hora de plantear los problemas ya que los deja ver un poco más claros. Se basa

en el 80/20 donde aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del

20% de las causas (Ver figura 3), y por lo que esta herramienta es tan efectiva

siendo utilizada por la mayoría de las empresas a nivel mundial.

Figura 4. Construcción del diagrama de Pareto.

Fuente. REY, Francisco. Técnicas de resolución de problemas. Pág. 65.

1.6.1.11 Diagrama de Causa y Efecto. Según Rey Francisco 13 este diagrama

(Ver figura 5) permite expresar una situación que se torna compleja de forma más

clara, para poder identificar fácilmente las causas que estén generando el

problema (efecto), es claro que por cada causa existan más causas secundarias.

Es claro que es una relación de causa y efecto relacionadas por medio de líneas y

símbolos representando en la cabeza el efecto y las espinas vendrían siendo las

causas.

El diagrama analiza todas las categorías que puedan estar generando el problema

como personal, material, métodos, maquina, medios, mantenimiento, entre otros,

dando una visión bastante amplia para darle solución al problema, muchas veces

es complejo encontrar todas las posibles causas y se puede dar uso de la lluvia de

ideas para poder abordar todo lo que más se pueda ya que entre más causas

mayor probabilidad de identificar la posible solución.

12 LEAN, manufacturing 10, diagrama de pareto: ¿Qué es y cómo realizarlo paso a paso?, [en línea], [consultado el 1 de octubre de 2019], disponible en, URL <https://leanmanufacturing10.com/diagrama-de-pareto>. 13 REY, Francisco. Técnicas de resolución de problemas, 2003, pág. 80-85.

26

Page 27: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 5. Diagrama causa-efecto: ejemplo construcción por familias.

Fuente. GALGANO, Alberto. Los siete instrumentos de la calidad total, pág. 100.

1.6.1.12. Ciclo PHVA. Según el Instituto Tecnológico Metropolitano, 14 este ciclo

tiene como objetivo encaminar a la empresa a la mejora siempre de todos los

procesos ya que es una herramienta dinámica y de simple aplicación (Ver figura

6), aporta siempre a una completa organización de las actividades de la empresa y

ayuda a que no se generen errores en los procesos.

Según Gerencie 15 Esta herramienta tiene 4 fases para su realización:

Planear. Se determina el grado de importancia de la situación que se está

evaluando evidenciando los diferentes puntos de vista que se puedan

presentar para poder generar un plan de acción que ayuden a solucionar

dicho problema midiéndolos por medio de los indicadores.

Hacer. Se ejecutan las tareas que se hayan definido en el plan de acción

de acuerdo con los datos analizados para la verificación del proceso.

Verificar. Se compara lo datos obtenidos con lo que se haya planificado

para confrontar los resultados.

Actuar. Se toman las medidas correctivas en base a los resultados y

monitorear constantemente para que no ocurran situaciones no deseadas.

Una de las ventajas de aplicar estos pasos son las mejoras a corto plazo con

resultados visibles reduciendo muchas veces los costos de elaboración del

producto o la prestación del servicio, por otro lado, permite detectar y eliminar de

manera oportuna procesos repetitivos.

14 INSTITUTO TECNICO METROPOLITANO. Aprendiendo a ser el mejor, 1° Edición, 2007.

15 GERENCIE. ciclo phva. [en línea], [consultado 24 de octubre de 2019], disponible en URL< https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html>

27

Page 28: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 6. Ciclo de mejora continua PHVA.

Fuente. HAR, Asesores empresariales. Ciclo phva. [en línea], [consultado el 18 de

octubre 2019].

1.6.1.13. Kaizen. Según Godínez Ana María y Hernandez Gustavo, 16 esta

herramienta genera beneficios a toda empresa que lo aplica ya que genera

siempre mejoras en los procesos día a día, a pesar de ser una herramienta muy

antigua es una de las más efectivas ya que genera cambios al instante, aumenta

la productividad y aparte es muy fácil de utilizar. Esta metodología siempre busca

la solución de los problemas por más difíciles que sean, generando pruebas para

poder validar la posible solución, esta herramienta no se limita ante las mejoras ya

que estas son infinitas.

1.6.1.14. TPM. Es una herramienta que permite tener la confiabilidad sobre los

equipos que se estén utilizando ya que parte de la prevención ante cualquier falla

que se pueda presentar. Según Suzuki Tokutaru, 17 esta prevención trata de

reducir las fallas por medio de los mantenimientos involucrando a todo el personal

operativo con el fin de crear orden y limpieza además de todo conciencia de saber

cuidar las cosas que la empresa facilita al personal, aparte de esto se claramente

se ve beneficiada la productividad porque se generan menos unidades no

conformes durante el proceso reduciendo tiempos en la operación, por otro lado

se reducen los costos de mantenimiento correctivos como la compra de repuestos

que se necesiten de manera urgente.

16 GODINEZ, Ana María, HERNANDEZ, Gustavo, Poder Kaizen: El método preferido de mejora continua para maximizar los resultados de toda organización, 2018.

17 SUZUKI, Tokutaru, tpm in process industries, 2017.

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Page 29: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Según Action Group, 18 esta herramienta se fundamenta en 8 pilares los

cuales son:

Mejoras enfocadas. Se busca mejorar la eficiencia de los equipos disponibles mediante el mantenimiento y la eliminación de los limitantes en los equipos. Se sugieren herramientas para ayudar al desarrollo de esta mejora ya que se plantean los objetivos con los indicadores para que sea ejecutados de forma grupal.

Mantenimiento autónomo. Se desarrolla con la colaboración del personal

operativo ya que ellos serán los primeros en realizar una pequeña

inspección del equipo y será los encargados de realizar la limpieza general

y demás actividades que no son especializadas.

Mantenimiento planificado. Se basa en dar un mantenimiento preventivo

donde ser especifican fechas para poder realizarlo de manera que se eviten

fallas grandes en un futuro, teniendo en cuenta la información histórica

sobre el equipo.

Mantenimiento de calidad. Se busca la meta de “cero defectos”

manteniendo al equipo y las instalaciones en las mejores condiciones.

Prevención del mantenimiento. Se basa en estudiar las maquinas se

tienen para poder adquirir una nueva y poder mejorarlas para reducir los

mantenimientos a futuro ya que así se ahorraría mucho tiempo y costos.

Áreas administrativas. Provee información una buena proyección a futuro

sobre los procesos productivos para que funcionen de manera eficiente

reduciendo los costos y procesos de alta calidad.

Educación y entrenamiento. Busca crearle al personal esas capacidades

para poder desarrollarlas en el momento preciso, busca generar la

capacidad de analizar y que sea capaz de solucionar un problema,

claramente no debe ser una persona especializada en el tema.

Seguridad y medio ambiente. Busca cuidar la integridad de las personas y

del medio ambiente con el objetivo de “cero accidentes” y “cero

contaminaciones” mediante el sistema de gestión integral y seguridad.

18 ACTION GROUP. Los pilares del tpm, [en línea],[consultado 24 de Octubre de 2019], disponible en URL < http://www.actiongroup.com.ar/los-pilares-del-mantenimiento-productivo-total-hoy/>

29

Page 30: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

1.6.1.15. Kanban. Según Salazar Bryan 19 Esta herramienta facilita las solicitudes

que se quiere realizar mediante tarjetas de solicitudes (Ver figura 7) las cuales se

dividen en colores representativos que cada uno significa algo diferente lo que

quiere decir que el kanban jalona inventario por medio de las tarjetas para indicar

la necesidad que se tiene.

Las ventajas del kanban es la nivelación del flujo de la demanda de producción

atacando de manera significativa la sobreproducción, mejorando con ello la

satisfacción tanto del cliente interno como el externo.

Figura 7. Método Kanban

Fuente. IONOS, Digital Guide. Kanban. [en línea], [consultado el 24 de octubre

2019].

Según Cimorelli Stephen, 20 les facilita a las personas entender los procesos de mejor manera teniendo en cuenta las solicitudes que se realicen, es claro que esta metodología es muy fácil de aplicar y muy dinámica, afrontando los retos que se presenten, todo el que lo realice tiene beneficios significativos.

1.6.1.16. Producción. Se conoce que desde la prehistoria el hombre empezó a

conseguir sus alimentos de manera manual, ya sea la caza y la agricultura,

posteriormente fue innovando en su manera de vivir, fueron inventando diferentes

herramientas que les permitían realizar las tareas de manera mucho más fácil y

más rápida, es donde el concepto de producción toma una forma ya que el

hombre mejoró los procesos para poder cambiar el estilo de vida y siguió cada día

mejorándolos hasta llegar a lo que vemos hoy en día. Según Vélez Daniel 21 La

19 SALAZAR, Bryan, Kanban: Control de materiales y producción, [en línea],[consultado 24 de Octubre de 2019], disponible en URL < https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/kanban/>. 20 CIMORELLI, Stephen, Kanban for the suplly Chain, 2° Edition, 2016.

21 VELEZ, Daniel, ZAPATA, Andres, Introducción ingeniería industrial: Área producción [en línea],[consultado 1 de Octubre de 2019], disponible en URL<http://produccion-iindustrial.blogspot.com/p/definicion.html>.

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Page 31: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

producción abarca demasiadas cosas, pero en general es el procesos por el cual

se crean los bienes y/o servicios para cumplir y satisfacer las necesidades de las

personas, esto se logra gracias a la labor que realiza el hombre lo que se conoce

como mano de obra y las máquinas que hoy en día ocupan una gran parte de los

trabajos; todo esto se debe lograr minimizando los costos administrando todos los

recursos entregando un resultado con altos estándares de calidad.

Toda empresa productiva necesita de cumplir con los pedidos realizados por sus

clientes lo que implica que la organización debe estar preparada a cualquier

cambio, todo esto se logra a través de la planificación de la producción, que es

muy importante para poder cumplir con la demanda según Chapman Stephen 22

no todos los pronósticos son correctos, todo parte del análisis que se le realice a la

capacidad de almacenamiento ya que no se va a tener siempre los datos

correctos, la mayoría de las veces se tendrán los datos reales lo que implica que

no se debe realizar ningún pronóstico ya que afectaría considerablemente la

producción. La administración del inventario es vital en toda compañía productora

partiendo de que es un activo de la empresa, juega también papel importante para

poder cumplir con las necesidades del cliente ya sea con materia prima para

producir, para mantener un stock en caso de un alza en la demanda, entre otras.

1.6.1.17. Productividad. Se basa en cómo la empresa combina los recursos

disponibles para poder dar los mejores resultados, es decir realizar lo más que se

pueda realizar con los mínimos recursos, todo esto busca siempre la eficiencia

económica que garantice la estabilidad de la empresa. Según Rodriguez

Combeller Carlos, 23 la productividad tiene que lograr los objetivos de la empresa

mejorando los niveles de calidad de los productos y atención a sus clientes, entre

otros, todo esto con el fin de que los que se haga genere dinero y ganancias

respetando así los valores humanos y generando siempre responsabilidad social.

Las restricciones (Ver figura 8) existen cuando se genera una transformación a

algo para poder generar un producto y que genere satisfacción a los clientes, y es

allí cuando se generan restricciones, las cuales afectan al flujo de las operaciones,

un ejemplo son los cuellos de botella que retrasan una operación y afecta así la

productividad de la organización de manera significativa, y como es claro no es

conveniente. El análisis de las restricciones debe ser importante para poder actuar

de manera rápida ante cualquier riesgo que pueda presentar ya afectar de manera

directa a la productividad ya que como se mencionó anteriormente está

directamente relacionada con la economía de esta

22 CHAPMAN, Stephen, Planificación y control de la producción. 1° Edición, 2006.

23 RODRIGUEZ, Carlos, El nuevo escenario: la cultura de la calidad y productividad en las empresas, 1° Edición, 1993.

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Page 32: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 8. Restricciones del sistema empresa.

Fuente. SCIELO, un enfoque gerencial de la teoría de las restricciones. [en línea],

[consultado el 17 de octubre 2019].

1.6.1.18. Indicadores. Según OIT (Oficina internacional del trabajo), 24 los

indicadores son datos que permiten evaluar el rendimiento que se está teniendo

en determinados procesos y dan información acerca del cumplimiento de los

objetivos de la empresa, los indicadores tienen que ser medibles ya sea a largo o

corto plazo, ya que son recolecciones de datos e información acerca de los

procesos que se esté evaluando. Existen carios tipos de indicadores como:

Indicadores de gestión. Monitorean los procesos, insumos y

actividades que se realizando que generen un producto. Indicadores de resultado. Dirigidos a los bienes y servicios generados por

la acción de formación. Indicadores de efecto. Son las consecuencias inmediatas del desarrollo

de competencias sobre las personas, las empresas o la sociedad.

Indicadores de impacto. Monitorean el cambio que se produjo una vez

la formación se lleva a cabo.

Es importante que toda empresa evalué los rendimientos que se están

presentando para poder actuar de manera oportuna frente a un cambio que se

pueda generar a futuro ya que los indicadores monitorean y generar resultados

para que sean estudiados y analizados de manera clara (Ver figura 9).

24 OIT, Cinterfor, Guía para la evaluación de impacto, [en línea],[consultado 17 de Octubre de 2019], disponible en URL <http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores>.

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Page 33: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 9. Control y ejecución de indicadores.

Fuente. CASTILLO, David, Indicadores de gestión. [en línea], [consultado el 17 de

octubre 2019].

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL

1.6.2.1 Eficiencia. Capacidad que cada persona tiene para poder cumplir con las

actividades acordadas con el mínimo de los recursos.

1.6.2.2 Eficacia. Es la capacidad que tiene cada persona para producir lo que se

espera.

1.6.2.3 Cliente. Persona o ente al cual se le deben satisfacer todas las

necesidades que se le presenten.

1.6.2.4 Mantenimiento. Conservar los elementos utilizados en buen estado para

posibles fallas.

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Page 34: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

1.7 METODOLOGÍA

1.7.1 Tipo de estudio. Para el desarrollo del proyecto se aplicará los

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en la universidad partiendo de las

clase de ingeniería de métodos para la toma de tiempos y movimientos y la

herramienta de LEAN según un análisis e interpretación de la información para la

toma de decisiones, se realizará una investigación proyectiva que busca en cómo

deberían ser las cosas para alcanzar unos fines y que pueda funcionar

adecuadamente, esta investigación aporta a la toma de decisiones del cómo

realizar bien las cosas a largo plazo, preferencias o decisiones de un grupo de

humanos, además pretende responder interrogantes similares a esto: ¿Cómo se

desearía que fuese tal evento o situación?, ¿Qué estrategias se deben seguir para

lograrlo?

1.7.2 Fuentes de Información. Fuentes primarias: Como fuentes primarias se

tendrá toda la información recopilada por parte de la empresa GATE GOURMET

COLOMBIA SAS, además de la técnica de observación. Fuentes secundarias:

Escritos e informes relacionados con la metodología y herramientas LEAN.

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO

Para la realización de este trabajo se contó con 3 fases (Ver tabla 1) empezando

por realizar el reconocimiento al sector de la empresa y del área donde se va a

trabajar y finaliza con la propuesta de mejora, todo esto para dar cumplimiento a

los objetivos planteados, teniendo en cuentas diferentes herramientas que

facilitaron a la obtención de los datos, el análisis de los mismos y el planteamiento

de la propuesta para poder darle solución a los problemas reportados, todo esto

se pudo realizar gracias a la colaboración de la empresa y se cumplió un 100%

con lo planeado.

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Page 35: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 1. Diseño metodológico

Fuente. El Autor

35

Page 36: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

2. DIAGNÓSTICO

2.1 ANTECEDENTES

El proyecto se realiza en la empresa en la empresa GATE GOURMET COLOMBIA

S.A.S que está ubicada en la ciudad de Bogotá exactamente en el complejo de

CONECTA, Calle 26 # 92 – 32. La empresa provee servicios de catering a nivel

mundial, en Colombia su mayor cliente es Avianca, que representa el 85% de su

operación diaria.

El Departamento de Producción ha identificado varias fallas en el área

denominada “COCINA CALIENTE”, (Ver figura 10) aunque no se tienen datos

concretos que evidencien el impacto de los problemas sospechados, entre los

factores que mencionan operarios y coordinadores se encuentran: desbalance de

cargas en el personal, cuellos de botellas para los equipos, mala planificación de

planillas, faltantes del turno anterior, incumplimiento en la presentación del plato,

entre otros. Lo que al final del día se traduce en horas extras para dar

cumplimiento a los requisitos del cliente.

2.2 ANÁLISIS INICIAL

Durante el mes de agosto de 2019, se realizó un estudio de tiempo al área de

cocina caliente a fin de determinar la interacción entre: maquinaria, operarios,

distribución de equipos, programación de turnos, entre otros (Ver anexo M) Es

importante resaltar que en esta área se realiza el proceso de preparación de

recetas que, basadas en productos horneados, a la parrilla, en aceite, salsas,

entre otros, para los diversos clientes de la empresa: Clase Ejecutiva (BC), Clase

Económica (YC), Cliente interno conecta, Clientes Especiales, Salas VIP, y

comida para el personal que labora en la empresa.

2.3. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA

A continuación, se muestra el layout del área de cocina caliente (Ver figura 10),

donde se muestra la posición de las maquinas, área de aseo, entre otras, cabe

aclarar que esta área está en continuo cambio debido a las renovaciones de

maquinaria y continuos mantenimientos a los desagües que presenta.

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Page 37: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 10. Layout área cocina caliente.

Fuente. GATE GOURMET COLOMBIA. Estaciones de trabajo. [Bogotá D.C]:

Gate Opex, 2017.Area cocina caliente Bogotá D.C Colombia.

2.3.1 Área de cocina caliente. En la empresa, esta área es muy importante ya

que de ahí es donde se cocinan los alimentos y se realizan preparaciones que

serán luego montadas en el área de “Make & Pack”, por lo que resulta crítico para

37

Page 38: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

las diversas operaciones el cumplimiento a tiempo del cronograma de recetas

diarias. En esta área, como en toda la empresa se tienen 3 turnos a saber:

1. Turno A (7 personas): 6:00 hrs a 15:00 hrs. 2. Turno B (9 personas): 14:00 hrs a 22:00 hrs. 3. Turno C (3 personas): 22:00 hrs a 6:00 hrs.

La evaluación diagnóstica y el análisis de eventos se realizarán solo en turno A.

2.3.2 Centro de trabajo de cocina caliente. Se entiende como Workcenter al

puesto de trabajo asignados en el área de cocina caliente, cada uno de ellos tiene

asignada una planilla la cual se tendrá que cumplir al final del turno. Esto con el fin

de distribuir las planillas a los operarios al iniciar cada turno con la cantidad de

recetas que se deben llevar a cabo, en esta área existen 14 W.C. (Ver figura 11).

Figura 11. Workcenter cocina caliente

Fuente. GATEGOURMET. Sacs Latam Gategroup, Col-Bog-B-Hot Kitchen. (en

línea). (consultado el 5 de septiembre del 2019).

Por cada uno de los 14 workcenter se tiene una planilla, las cuales son repartidas

entre 6 operarios (Ver tabla 1) de acuerdo con el número de recetas programadas

por el Departamento de Planeación de la Producción y los criterios o experiencia

del sous chef (ayudante del chef), sin especialización de puestos de trabajo.

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Page 39: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 2. Ejemplo de distribución de planillas, evidenciado el día en el turno A

Fuente. El Autor

Para el análisis inicial del área se tomaron las planillas denominadas:

Variocooking, Marmitas gemelas, Marma y Casinos, dado que estos equipos

requieren de tiempos largos de espera por temas de cocción de alimentos y

condiciones especiales de calidad de los productos.

2.3.3 Planillas críticas. En una observación preliminar del área, se evidenció que

algunas recetas se realizan en más de un workcenter lo que genera problemas de

disponibilidad de los equipos para el seguimiento del plan trazado de producción.

Estas planillas fueron tomadas como base del estudio de tiempos y movimientos.

● BC MARMA: La duración de las recetas en total de esta planilla es de 0.8

Hrs (Ver figura 12) y se debe elaborar en el equipo asignado (marmitas

gemelas). Se necesitan dos operarios para la elaboración de las recetas

propuestas en esta planilla.

Figura 12. Planilla BC Marma del día 5 de septiembre 2019.

Fuente. GATEGOURMET. Sacs Latam Gategroup, Production planning. (en línea).

(consultado el 5 de septiembre del 2019).

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Page 40: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

● B7 VARIOCOOKING: La duración de las recetas en total de esta planilla es

de 3.4 Hrs (Ver figura 13) y se debe elaborar en el equipo asignado

(Variocooking). Se necesita 1 operario para la elaboración de las recetas

propuestas en esta planilla.

Figura 13. Planilla B7 Variocooking del día 5 de septiembre 2019.

Fuente. GATEGOURMET. Sacs Latam Gategroup, Production planning. (en línea).

(consultado el 5 de septiembre del 2019).

● MARMITAS GEMELAS: La duración de las recetas en total de esta planilla

es de 4.0 Hrs (Ver figura 14) y se debe elaborar en el equipo asignado

(marmitas gemelas). Se necesita 1 operario para la elaboración de las

recetas propuestas en esta planilla.

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Page 41: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 14. Planilla BB Marmita gemelas del día 5 de septiembre 2019.

Fuente. GATEGOURMET. Sacs Latam Gategroup, Production planning. (en línea).

(consultado el 5 de septiembre del 2019).

● CASINOS: La duración de las recetas en total de esta planilla es de 26.8

Hrs, (Ver figura 15) esta planilla se puede elaborar en cualquier equipo

disponible. Se necesitan 2 operarios para la elaboración de las recetas

propuestas en esta planilla.

Figura 15. Planilla BE Casinos del día 5 de septiembre 2019

Fuente. GATEGOURMET. Sacs Latam Gategroup, Production planning. [en línea].

[consultado el 5 de septiembre del 2019]

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Page 42: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

3. ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS REPORTADOS EN EL ÁREA DE COCINA

CALIENTE PARA EL PROCESOS DE PREPARACIÓN DE RECETAS.

3.1 ANÁLISIS DEL ÁREA.

Se analizó el área partiendo del mapa de cadena de valor y se evidenciaron los

problemas que han venido sucediendo (Ver anexo A), el mayor problema que se

logró evidenciar fue el de las entregas incompletas que realiza el C.A.R de las

materias primas a los operarios, lo que se traduce para la operación en demoras y

retrasos para continuar con la preparación de las recetas y en cambios no

programados del plan de producción, generando faltantes para el siguiente turno y

un efecto dominó de ineficiencia; Además, se evidenciaron daños en equipos que

aunque generalmente son solucionados de manera rápida o con reemplazos de

las máquinas, generan retrasos en la productividad del área.

Por otro lado, existe una alta rotación del personal de cocina caliente debido a

diversas circunstancias internas de la empresa, lo que ocasiona que personas no

capacitadas para realizar una actividad ocupen puestos considerados fáciles de

esta zona pero que en realidad afectan el rendimiento de la cocina. Por citar un

ejemplo del efecto de estos reemplazos, cuando se realiza la receta de omelettes,

se debe tener cierta habilidad para la preparación (Ver tabla 2), tras el remplazo

de un operario se pudo observar que los tiempos de su remplazante son mayores.

(Ver tabla 3).

Tabla 3. Muestra de tiempos para el operario antiguo.

Fuente. El Autor

42

Page 43: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 4. Muestra de tiempos para el operario nuevo.

Fuente. El Autor

CP: Significa Catering Point, donde el operario está realizando algún tipo de transformación a los ingredientes.

IPT: Tiempo indirecto, donde los ingredientes no está siendo alterados.

3.1.1 Factores encontrados. Después de analizar durante una semana el

desarrollo de las recetas en el turno 1, de las planillas correspondientes a casinos,

Variocooking y Marmas del turno A, se logró la identificación de los principales

problemas que afectan el área (Ver tabla 4).

Tabla 5. Registro de datos durante la semana del 16 al 20 de septiembre.

Fuente: El Autor

Al construir un gráfico de Pareto (Ver figura 16), se obtienen los 2 elementos

críticos que generan el mayor porcentaje de los problemas:

1. Faltantes de materia prima: Sucede cuando no se tiene a disposición

ningún ingrediente de la receta por tanto no se puede realizar en el

proceso.

43

Page 44: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

2. Ingredientes Incompletos: Sucede cuando los ingredientes de la receta

están incompletos, pero aun así se puede empezar con la realización de la

receta.

Figura 16. Pareto problemas del área de cocina caliente.

Fuente. El Autor

3.2 Análisis de las planillas. Se evidencia que algunos de los operarios realizan

horas extras debido a que no alcanza a terminar la planilla que se programa, por

tanto, es necesario que disponga de más tiempo para poder terminarla y cumplir

con la orden del día (Ver tabla 5). Adicional a esto, durante la jornada laboral

aparecen nuevas órdenes que se van agregando al plan de trabajo de los

operarios generando nuevas demoras y desorden. Se evidenció que la mayoría de

las veces, los faltantes ocurren debido a que falta materia prima o llega incompleta

afectando así las ordenes completas de la producción.

Tabla 6. Comparación de tiempos reales (T.DIA) vs el tiempo programado de

producción (T. PLANILLAS) del turno A durante la semana del 16 al 20 de

septiembre.

Fuente. El Autor

44

Page 45: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Los tiempos de planilla son los tiempos que están contemplados según la

programación realizada por el área. Durante el día de estudio se tomó registro de

las recetas que se pudieron realizar, los faltantes y los adicionales que se sumaron

a la orden del día y se pudo comprobar que durante una jornada laboral no se

alcanzan a realizar por completo las receta, lo que se traduce en horas extras y

sobrecarga laboral.

Se pudo constatar que la regional otorga un tiempo de 1.5 horas en general para

que los operarios tomen su almuerzo, hagan pausas activas, puedan ir al baño,

entre otros. Estos tiempos son incluidos en todas las recetas de todas las planillas.

(Ver figura 17).

Figura 17. Tiempos estándar y Tiempos reales.

Fuente. El Autor

3.2.1 Faltantes en la operación. Los faltantes (Ver tabla 6) generan dificultades

para la operación porque genera un retraso sus causas más frecuentes son:

Programa incompleto del turno anterior: el turno anterior no pudo cumplir

con una receta faltante, por lo que para cumplir con el itinerario y completar

el vuelo se debe realizar en el siguiente turno una receta de manera casi

inmediata; para poder cumplir se le asigna la receta al operario que ya vaya

a cumplir con su planilla del día o en dado caso al operario que lo pueda

hacer según la escogencia del sous chef.

Fin de Mes: Las planillas de producción van variando según el día, pero

existe un momento donde se vuelve crítico y es cuando la empresa

presenta cambio de ciclo (cambio de menús para las aerolíneas), esto

ocurre a finales de cada mes.

45

Page 46: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 7. Ejemplo de adicionales para aerolínea Turkish día 23 de septiembre del

2019

Fuente. Yazmin Hernandez (Souschef de Partie)

3.2.2 Adicionales. Los adicionales son todos los platos que no estaban previstos

para la operación (Ver tabla 7). Entre las causas que generan esta anomalía en el

plan de producción encontramos:

Un cambio de aeronave, Aumento en el número de pasajeros o tripulantes,

Retrasos en los vuelos, lo que implica más personal en el área de esperas

del aeropuerto, Aumento de personal en Conecta,

Tabla 8. Adicionales para cocina caliente del día 23 de septiembre del 2019.

Fuente. Yazmin Hernandez (Souschef de Partie)

46

Page 47: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

3.2.3 Faltantes de materia prima. Muchas de las recetas no pueden ser

realizadas durante el turno por falta de materia prima (Ver figura 18).

El CAR (centro de armado de recetas), quién es el responsable de proveer la

materia prima a cada una de las estaciones de preparación, muchas veces no

cuenta con los elementos suficientes para la realización de las recetas, ya sea por

incumplimiento de un proveedor, retrasos en el proceso de higienizado, retrasos

en el proceso de porcionado, entre otros.

Durante la observación, se pudo evidenciar que muchas veces los operarios

tienen que realizar las recetas reemplazando productos o en el peor de los casos

sin algunos de los ingredientes lo que conlleva a reclamos por parte de las

aerolíneas y retrasos en la operación.

Figura 18. Ingredientes dados por CAR de la receta Caldo de verduras del día 24

de septiembre del 2019.

Fuente. El Autor

La imagen presenta un ejemplo de los problemas mencionados, en la entrega de los ingredientes para la preparación del “R CALDO DE VERDURAS”

Ingredientes faltantes o apio medlu,o tomillo en ram

o laurel natural

47

Page 48: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

3.2.4 Montajes incompletos de recetas que se necesitan para la operación.

En algunas ocasiones los operarios realizan las recetas sin revisar las cantidades

a producir lo que ocasiona muchas veces re trabajos innecesarios para la

operación y retraso significativo a las siguientes recetas. Es importante resaltar

que el operario debe cumplir con el faltante de la receta, ya que ésta no puede ser

enviada al área de “Make & Pack” sin el gramaje o las cantidades solicitadas. Esto

es un tema crítico, dado que, si se llegasen a montar en vuelo, las multas por

parte de la aerolínea a la empresa serian altas. Para evitar esto, los operarios

pueden hacer uso de dos básculas grameras que tiene en el área. Por otro lado,

tienen a la mano la receta (Ver figura 19), la cual indica la cantidad a producir con

los gramajes de cada ingrediente, también cuentan con utensilios para facilitar su

trabajo y el apoyo de un sous chef en su turno para resolver cualquier inquietud

que se presente durante la preparación de la receta.

Se observa que en la fecha 10 de octubre a las 10:30 am se recibieron 3,230 Kg

de los 5,040 Kg mencionados en la receta, haciendo falta casi un 40% de lo

solicitado. Esto genera demoras producto del transporte para completar la receta o

el retrabajo por falta de ingredientes. (Ver figura 20).

Figura 19. Receta Quinua Cremosa Champiñón.

Fuente. GATEGOURMET. Sacs Latam Gategroup, Production planning. [en línea].

[consultado el 10 de octubre del 2019].

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Page 49: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 20. Preparación receta quinua cremosa.

Fuente. El Autor

3.3 Análisis de los centros de trabajo. Después de evaluar dos recetas

(Pancake de arándano y Ravioli de carne) se identificó que la mayoría de las

recetas no llevan un orden específico o no se realizan en el workcenter (W.C.) que

se debería realizar. Es importante, que los operarios tengan claro que las recetas

se deben procesar en el equipo asignado en cada planilla de lo contrario se

generaran cuellos de botella por la utilización de equipos para procesos no

programados. A continuación, se presentan los 3 estudios de W.C. realizados:

3.3.1 Casinos. Después de la toma de tiempos se encontró que el tiempo de las

recetas no es acorde con el tiempo programado, ya que como se muestra (Ver

tabla 8), algunos de los tiempos son mayores o menores debido a los diferentes

problemas que se han evidenciado. Cabe aclarar que este W.C. varia debido a

que esta planilla no tiene un equipo definido para realizar la receta, su ejecución

se da a elección del cocinero. Muchas veces, por esta razón, se generan cuellos

de botella que provocan retrasos significativos para la operación.

Por otro lado, las recetas que se presentaron recetas urgentes que no estaban

contempladas en la planilla, generan un tiempo extra que no se está teniendo en

cuenta.

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Page 50: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 9. Registro de tiempos del día 16 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de casinos.

Fuente. El Autor

3.3.2 Variocooking. Como se evidencia las recetas no se pudieron cumplir,

debido a que el operario encargado de la planilla no pudo asistir a su jornada

laboral (Ver tabla 9). Este caso es recurrente, debido a la alta rotación de

personal, cuando los operarios se retiran sin previo aviso la empresa no cuenta

con el suficiente personal para cubrir el turno. Es importante tener en cuenta,

durante el día de estudio un operario tuvo que cubrir con la planilla por la razón

indicada, sin poderla completar y causando faltantes para el siguiente turno.

Durante el día de estudio, además, el estofado de carne y estofado de carne con

arveja fueron realizados en un equipo diferente al variocooking como dice la

planilla, esto debido a que el equipo se encontraba ocupado. La utilización de

equipos de acuerdo con la programación, no se está llevando control por parte del

sous chef.

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Page 51: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 10. Registro de tiempos del día 16 de septiembre de las recetas y

problemas en los tiempos para la planilla de Variocooking.

Fuente. El Autor

3.3.3 Marmas. No se pudo realizar las recetas completas debido a que el tiempo

trabajado no fue lo suficiente en este caso sucedió el mismo problema del W.C. ya

que tan solo una de las recetas fue realizada en el equipo correspondiente (Ver

tabla 10). Esto genera cuellos de botella para las demás operaciones y retrasos en

la producción teniendo en cuenta que la mayoría de las recetas preparadas van

dirigidas al área de “Make & Pack” para ser montadas y enviadas al aeropuerto.

Tabla 11. Registro de tiempos del día 16 de septiembre de las recetas y

problemas en los tiempos para la planilla de Marma.

Fuente. El Autor

51

Page 52: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

4. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ÁREA DE COCINA CALIENTE

APLICANDO LA METODOLOGÍA DE LEAN MANUFACTURING.

En base en el análisis realizado en el proceso de realización de recetas en el área

de cocina caliente, es de vital importancia darle solución a los problemas que se

evidenciaron lo cual está generando retrasos de la operación y perdidas

monetarias para la empresa, se proponen series de herramientas, las cuales

ayudaran de manera importante a la solución de la mayoría de los problemas.

4.1 FASE DE MEJORA.

Para esta fase se establecen planes de mejora de las etapas anteriores basados

siempre en las causas que se originan del proceso por medio de herramientas

LEAN, las cuales logren los resultados esperados para el beneficio de la empresa.

4.1.1 Ciclo PHVA. Debido a que los mayores problemas son por ingredientes

faltantes o incompletos es necesario revisar y actuar de manera oportuna para que

esto no genere demoras en la operación. Se debe tener una buena comunicación

y un buen manejo de la información, al momento de realizar una orden de pedido

o algo similar.

4.1.1.1 Planear. Se quiere plantear una solución para las demoras que está

causando la falta de materia prima para la realización de recetas, por tanto, es

necesario contar con la ayuda del personal que son parte vital de toda empresa,

partiendo de que se dispondrá de una persona capacitada claramente en cocina y

con el tiempo única y exclusivamente a tomar datos de los faltantes de materia

prima y todo lo relacionado con ella, para con ello dirigirse al cuarto de

almacenamiento de productos ya higienizados y realizar el respectivo porcionado

o lo necesario para que esta materia prima llegue a tiempo al área de cocina para

su elaboración.

Se conoce que esta persona no estaría afectando la operación en el área de

higienizado ni de porcionados, ya que existen mesas libres para un operario a

cualquier hora del día, es allí donde el operario encargado de materia prima puede

realizar la actividad.

Debido a que el problema ocurre todos los días a cualquier hora, se contaría con 3

personas por día para realizar esta actividad, con esto se pretende reducir una

gran cantidad de tiempo perdido en la espera de materia prima y mayor

cumplimiento en la entrega de recetas al final del día, por otro lado, re trabajos por

ingredientes incompletos, esto aumentaría mucho más la satisfacción del cliente,

evita que el personal realice horas extras, evita retrasos en la operación y retrasos

en la entrega a M&P.

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Page 53: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

El sous chef debe evaluar las capacidades que debe tener la persona para realizar

esta labor, y más cuando debe estar en constante movimiento, es necesario

contar con la cooperación de todo el personal, el orden es un factor clave de esta

operación ya que beneficiara a toda el área.

Uno de los mayores riesgos es que la materia prima no esté a disposición debido

a problemas en el área de abastecimiento, sería raro el caso, pero es importante

tenerlo en cuenta ya que sin materia prima no se podría realizar ningún tipo de

prueba.

4.1.1.2 Hacer. Se realizó una prueba piloto durante dos días en el turno A de la

siguiente manera.

Se escogió un operario para realizar prueba en el turno A.

Se esperó a que la materia prima fuera entregada a los operarios

correspondientes. Se prosiguió a tomar los datos en formato de faltantes de materia

prima en cada uno de los W.C. (Ver figura 21).

Figura 21. Recolección de datos de materia prima.

Fuente. El Autor

El operario se dirige a cuarto de almacenamiento de materia prima

higienizada.

El operario selecciona la materia prima que se necesita. (Ver figura

22).

53

Page 54: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 22. Selección de materia prima.

Fuente. El Autor.

El operario una vez escogido la materia prima se dirige a

porcionados para porcionar la materia prima necesaria y que se

pueda porcionar. (Ver figura 23).

Figura 23. Porcionado de materia prima.

Fuente. El Autor

Una vez porcionada esta materia prima se dispone en bandejas para

ser vinipelado para poder subirla al área de cocina caliente para su

transformación. (Ver figura 24).

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Page 55: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 24. Entrega de materia prima faltante al área.

Fuente. El Autor.

4.1.1.3. Verificar. Se logró realizar una prueba piloto durante dos días con un

operario durante el turno A (6:00 a 15:00) dando como resultado la relación

completa de las recetas (Ver tabla 12) y reduciendo los tiempos de entrega de las

mismas (Ver tabla 11), que generaba la materia prima incompleta, por otro lado

fue de gran ayuda a la relación de planillas completas lo que deriva en menos

faltantes para las operaciones siguientes, cabe recordar que por ser una prueba

piloto al operario le tomaba un poco de tiempo entender las actividades asignadas

lo que al principio genero un poco de retrasos pero al transcurrir el tiempo fue

mejorando, por otro lado es importante decir que fue una prueba de pocos días lo

que a largo plazo el problema podría quedar eliminado.

Tabla 12. Comparación de tiempos reales planilla de casinos (T.DIA) vs el tiempo

programado de producción (T. PLANILLAS) del turno A durante un día de la

prueba piloto.

Fuente. El Autor

Planilla de casinos con las recetas y cantidades a elaborar para entregar a las 3

de la tarde, contando con dos operarios para su realización. (Ver figura 25).

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Page 56: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Figura 25. Planilla casinos del día 15 de octubre del 2019.

Fuente. GATEGOURMET. Sacs Latam Gategroup, Production planning. [en línea].

[consultado el 15 de octubre del 2019].

56

Page 57: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 13. Datos de las recetas realizadas con los tiempos tomados durante la

realización.

Fuente. El Autor

Se puede evidenciar una gran mejora ya que las recetas se pudieron realizar de

manera completa durante el día en los tiempos indicados, solo se pudo evidenciar

una espera considerable ya que la pasta no estaba disponible en ese momento en

el almacén, pero finalmente el problema pudo ser solucionado.

4.1.1.4 Actuar. Para mejorar este proceso se debe capacitar al personal en cocina

ya que debido al área y a las actividades que va a realizar con la manipulación de

alimentos debe tener claridad en estos aspectos. Por otro lado, es importante

tener en cuenta que el área de abastecimiento debe tener lista la materia prima

que se va a utilizar en el día por tanto estar en constante comunicación con el área

para que con anticipación todo esté listo para cuando se necesite y no genere

retrasos.

4.1.2. TPM. Debido a que alguno de los problemas presentados en el área influye

en el estado de los equipos es importante aclarar que los mantenimientos que se

realizan en el área son un poco escasos, solo se genera un mantenimiento cuando

el equipo ya presenta fallas considerables, por lo que es importante contar con un

cronograma específico para tratar este tipo de problemas. Se tomará en cuenta

dos pilares fundamentales para esta herramienta.

4.1.2.1. Mantenimiento autónomo. Este mantenimiento se llevará a cabo con la

colaboración de todo el personal, ya que serán ellos los que darán el primer

mantenimiento a la máquina y las primeras personas en evidenciar los problemas

57

Page 58: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

que puedan presentar. Es claro que el personal solo tendrá algunas bases básicas

como lo que es lavado, uso y fallas visibles del equipo, esto beneficiara al área y

generara conocimientos nuevos a los operarios para disminuir los cuellos de

botella por falta de quipos y aumentar el rendimiento. (Ver tabla 13).

Tabla 14. Mantenimiento autónomo al equipo asignado al operario.

Fuente. El Autor

Este mantenimiento pude prevenir fallas durante el turno de trabajo lo que genera

tranquilidad, es importante prevenir algunos daños como lo que causa el agua en

las pantallas táctiles de los hornos, variocooking o ultra congeladores, utilizar

protectores para estos equipos es una solución para prevenir cualquier tipo de

daño en el equipo y hace parte de un mantenimiento autónomo ya que no se

necesita ser experto para dar una solución que va a beneficiar a la empresa y eso

es lo que se pretende buscar en los operarios que aporten siempre a la mejora

continua.

4.1.2.2 Mantenimiento planificado. Es importante tener claro que para que los

equipos funcionen debe ser revisando constantemente para evitar averías que

puedan ocurrir en cualquier momento, por lo que se debe tener un cronograma

claro de las programaciones para el mantenimiento del equipo (Ver tabla 15), ya

sea una inspección rápida o en casos más extremos una reparación de una parte

importante del equipo.

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Page 59: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 15. Clasificación para mantenimiento.

Fuente. El Autor

Tabla 16. Plan de mantenimiento en equipos.

Fuente. El Autor

Los mantenimientos o revisiones se realizarán una vez al mes ya que los

operarios darán el mantenimiento autónomo para evitar daños a futuro, dada la

ocasión si se encuentra algo fuera el alcance del operario será informado la

situación al área de mantenimiento para poder generar prontas soluciones.

4.1.3 Kaizen. Siendo una herramienta fácil de utilizar es fácil proponer planes de

mejora en busca de “cero defectos” en cuanto al pesaje de los platos finales de

cada receta, por la cual se mejorará el proceso de montajes incompletos ya que

muchas veces estas fallas son debido a que las grameras no son exactas, arrojan

un resultado únicamente múltiplo de 5 (Ver tabla 16), lo que genera desviaciones

en los pesos que solicitan según receta. Por otro lado, realizar un tablero con

información acerca de unidades de medida para evitar confusiones entre lo

solicitado.

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Page 60: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Tabla 17. Propuesta Kaizen para cambio de grameras.

Fuente. El Autor

4.1.4 Kanban. Se propondrá las tarjetas de solicitudes de materia prima por W.C.

para poder colocar la información acerca de la solicitud de materia prima que haga

falta, es importante tener claro que será más fácil y clara la comunicación e

información para el operario encargado de recoger esta información para hacer su

debido proceso.

Beneficio.

Aplicando estas herramientas y según la prueba piloto se logró evidenciar que la productividad logro aumentar debido a que todas las recetas se pudieron realizar de manera total sin ningún tipo de inconveniente (Ver tabla 13), arrojando así tiempos menores para la realización de la planilla ya que se tenía 1080 minutos y se logró disminuir a 1535 minutos.

Por otro lado se quiere lograr que las mediciones en cuanto a ingredientes y montajes finales sea exacta con las grameras exactas debido a que se están usando grameras que van contando de 5 en 5.

En el área no se lleva control de los mantenimientos que se le realizan a los equipos los cuales presentan fallas constantes es por ello que se pretende crear el tpm (Ver tabla 16) empezando por el mantenimiento diario que realizarán los operarios previamente capacitados.

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Page 61: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

5. CONCLUSIONES

Una vez aplicadas herramientas de lean manufacturing diseñadas para mejorar los procesos de elaboración de recetas de GATE GOURMET COLOMBIA SAS se logró la realización de todas las recetas de la planilla de casinos (Ver figura 25) disminuyendo el tiempo de trabajo de los operarios de una 104% a un 102% (Ver tabla 11).

Mediante la observación preliminar del área y el análisis de los problemas en cuanto a los retrasos que presentaban en las entregas de recetas, se permitió reconocer las deficiencias en cuanto al incumplimiento de procedimientos, faltantes de materia prima, retrabajos, cuellos de botella, falta personal, entre otros, que están generando retrasos en la operación.

Una vez realizado el diagnóstico se pudieron obtener la recolección de datos en base a las tres planillas analizadas, donde posteriormente se realizó una toma de tiempos y se identificaron las causas de las demoras por medio de los diagramas de causa y efecto y pareto, lo que identifico como los problemas más relevantes para poder construir las soluciones pertinentes y poder reducir el impacto que estaban teniendo.

Con la propuesta de mejora se logrará notablemente un progreso en la realización de las recetas y entregas oportunas de las mismas lo cual apunta directamente a la reducción de retrasos en la operación y en las demoras a la hora de entrega de recetas se usarán técnicas como cronogramas para equipos, capacitación del personal, jefes y supervisores para adquirir nuevos conocimientos, la planeación y ejecución de la prueba piloto del plan de acción descrito en el ciclo phva, por último se diseñó un formato para la solicitud de cambio de equipos (grameras precisas).

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Page 62: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

6. RECOMENDACIONES

Mejorar el proceso en el área de cocina caliente realizando la implementación del proyecto PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE COCINA CALIENTE APLICANDO HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING ya que el proyecto aportaría una mejora significativa en la reducción de retrasos en la operación.

Realizar jornadas de capacitación y motivación al personal en base a las herramientas que se proponen en el proyecto, para que el personal se mantenga informado.

Utilizar las herramientas de LEAN descritas en el proyecto en otras áreas y procesos de la organización, con el fin de reducir todo tipo de desperdicio como esperas, retrabajos, sobreproducción, entre otras, con ello aumentar la productividad de la empresa.

Realizar controles manteniendo resultados en el proceso para poder

documentar los resultados obtenidos, con el fin de estandarizar el proceso

para que la solución pueda seguir en pie durante lardo periodo de tiempo.

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Page 63: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

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Page 65: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

ANEXOS

Anexo A, Mapeo de valor cocina caliente.

Page 66: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Anexo B. Diagrama de flujo pastas.

Page 67: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Anexo B. Continuación

Page 68: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Anexo C. Diagrama de flujo receta de pastas

Anexo D. Registro de tiempos del día 17 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de casinos.

Page 69: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Anexo E. Registro de tiempos del día 18 de septiembre de las recetas y problemas

en los tiempos para la planilla de casinos.

Anexo F. Registro de tiempos del día 19 de septiembre de las recetas y problemas en los tiempos para la planilla de casinos.

Page 70: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Anexo G. Registro de tiempos del día 20 de septiembre de las recetas y problemas en los tiempos para la planilla de casinos.

Anexo H. Registro de tiempos del día 17 de septiembre de las recetas y problemas en los tiempos para la planilla de Variocooking.

Page 71: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Anexo I. Registro de tiempos del día 18 de septiembre de las recetas y

problemas en los tiempos para la planilla de Variocooking.

Anexo J. Registro de tiempos del día 19 de septiembre de las recetas y problemas en los tiempos para la planilla de Variocooking.

Anexo K. Registro de tiempos del día 20 de septiembre de las recetas y problemas en los tiempos para la planilla de Variocooking.

Page 72: PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL …

Anexo L. Diagrama causa y efecto

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Anexo M. Toma de tiempos a receta de Estofado de carne con champiñones