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1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN FRANCISCO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TRABAJO DE INVESTIGACION “REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA MELYSTAMPA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AREQUIPA, 2020” Presentado por la egresada MARJORIE VIVIANA, VERA VILCA Para optar el grado académico de bachiller en: INGENIERIA INDUSTRIAL Asesor: Ing. Julio Agustín León Ruiz AREQUIPA - PERÚ 2020

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN FRANCISCO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO DE INVESTIGACION

“REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA

EMPRESA MELYSTAMPA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

AREQUIPA, 2020”

Presentado por la egresada

MARJORIE VIVIANA, VERA VILCA

Para optar el grado académico de bachiller en:

INGENIERIA INDUSTRIAL

Asesor: Ing. Julio Agustín León Ruiz

AREQUIPA - PERÚ

2020

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DEDICATORIA

A Dios que es nuestro guía de nuestros destinos

A mis padres que siempre confían en mi persona que

sea grande

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AGRADECIMIENTO

A mis docentes que han sabido compartir sus enseñanzas

A mis compañeros que compartimos parte de nuestras experiencias académicas.

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Epígrafe

Los hombres empiezan a crear e imaginar las

cosas, es el momento de tener el talento humano,

la maravilla del cerebro

Robert Stank

Dramaturgo

1930- 2012

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RESUMEN

La redistribución de ambientes es una tarea fundamental en la reducción de costos y el

incremento de la productividad, a la que sin embargo no muchas empresas dan la debida

importancia, la distribución de planta implica el ordenamiento de espacios necesarios para

movimiento de material, servicios para el personal, almacenamiento, equipo y maquinaria.

El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es hallar un ordenamiento de

las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo,

la más segura y satisfactoria para los operarios.

La estructura de este informe está dividida por capítulos, que describen el proyecto de

distribución actual hasta la obtención del plano detallado de la distribución.

Palabra claves: Planta de producción, Re distribución, almacén

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ABSTRACT

The redistribution of environments is a fundamental task in reducing costs and increasing

productivity, to which, however, not many companies give due importance, the distribution

of the plant implies the ordering of spaces necessary for the movement of material, services

for personnel, storage, equipment and machinery.

The main objective pursued by plant distribution is to find an arrangement of the work areas

and the equipment that is the most economical for the job, at the same time, the safest and

most satisfactory for the operators.

The structure of this report is divided into chapters, which describe the current distribution

project until the detailed distribution plan is obtained.

Keywords: Production plant, Redistribution, warehouse

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INTRODUCCIÓN

La distribución de planta es una tarea fundamental en la reducción de costos y el incremento

de la productividad, a la que sin embargo no muchas empresas dan la debida importancia, la

distribución de planta implica el ordenamiento de espacios necesarios para movimiento de

material, servicios para el personal, almacenamiento, equipo y maquinaria.

El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es hallar un ordenamiento de

las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo,

la más segura y satisfactoria para los operarios. La estructura de este informe está dividida

por capítulos, que describen el proyecto de distribución actual hasta la obtención del plano

detallado de la distribución.

Una distribución en planta consiste en distribuir de manera óptima todos los departamentos

que intervengan en un proceso productivo, en búsqueda de la economía de los recursos

disponibles tales como: Espacio y tiempo. Un departamento en el contexto de distribución

de planta es una entidad física que facilita el desarrollo de algún trabajo.

Una buena distribución integra a los factores que influyen dentro de la actividad de la planta:

Factor humano, los materiales, la maquinaria y el flujo de material, de manera que se

relacionen estos factores entre sí, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad y

operativas de la empresa, para así obtener buenos resultados de productividad y

competitividad.

Dado que todo proceso industrial implica movimiento de material, y por más que se intente

disminuirlo no es posible suprimirlo del todo, es mejor la distribución que permite que la

distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta. Dado que dichos

traslados no añaden ningún valor al producto, se busca el ahorro de los mismos reduciendo

las distancias que el material deba recorrer, de manera que se busca la forma de colocar las

operaciones sucesivas inmediatamente cercanas unas a otras

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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1. Problema

1.1Identificación del problema

La redistribución de ambientes es una tarea fundamental en la reducción de costos y el

incremento de la productividad, a la que sin embargo no muchas empresas dan la debida

importancia, la distribución de planta implica el ordenamiento de espacios necesarios para

movimiento de material, servicios para el personal, almacenamiento, equipo y maquinaria.

El objetivo primordial que persigue la distribución en planta es hallar un ordenamiento de

las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo,

la más segura y satisfactoria para los operarios.

La estructura de este informe está dividida por capítulos, que describen el proyecto de

distribución actual hasta la obtención del plano detallado de la distribución.

Se observa en la empresa, MELYSTAMPA una inadecuada distribución de las instalaciones

en el área de producción debido a los espacios insuficientes que no están debidamente

distribuidos, por lo que se hace difícil identificar su área de trabajo y el personal se complica

al desplazarse.

1.2. Enunciado del problema

“REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA

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2. Justificación

2.1Aspecto social

Se persigue dar seguridad, estabilidad y un buen clima laboral al trabajador. Ya que este no

tiene un adecuado espacio para trasladarse de un lugar a otro, por la ineficiente distribución

con la que se cuenta; por lo tanto, se espera contribuir con la empresa, siendo beneficiada

esta, además de sus trabajadores, permitiendo un buen eficiente desempeño en sus

actividades.

2.2Aspecto tecnológico

Para mejorar de la productividad utilizaremos un adecuado análisis de los diferentes tipos de

diagramas analizando la situación que se encuentra la empresa y así encontrar los problemas

que existen, utilizaremos y aplicaremos el método de Guerchet, el análisis de relaciones entre

actividades y con ello elaboramos la propuesta de la nueva distribución, todo lo utilizado

anteriormente ya se aplicó en otras empresas, las cuales han dado buenos resultados, ya que

hay mejoras y esto se ve reflejado en los diferentes tipos de indicadores de productividad.

Así mismo esta investigación asume la importancia de comprometerse en la buena aplicación

de las técnicas con datos fiables y coherentes.

2.3Aspecto económico

Esta investigación busca aumentar la productividad, reducir costos y espacios, y satisfacer

al cliente brindando un producto de calidad. Ya que es un punto importante para la

sobrevivencia de la empresa, por lo tanto, se asume la importancia de realizar el estudio la

propuesta de redistribución, que permitirá producir eficientemente, siendo beneficiada la

empresa, permitiendo establecer una estructura de costos menor que le permitirá elevar su

competitividad y capacidad de producción. Por tanto, se espera contribuir con la entidad,

brindándole a la empresa información completa y actualizada sobre la situación en la que se

encuentra y como poder mejorar con la propuesta planteada.

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3. Alcance

Pretende mejorar la distribución de ambientes en el área de producción y lograr la máxima

eficiencia en el área de trabajo y así poder obtener una mejora en el aumento de la

productividad de la empresa MELYSTAMPA para que puedan acceder a los mercados de

exportación, mediante una mejor eficiencia, Competitividad, y calidad del producto.

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4. Operacionalización de variables de investigación

Variable Indicadores Sub indicadores

Variable Independiente

Redistribución de la planta

Factor maquina

Factor material

Factor hombre

• Tiempo medio entre fallas.

• % de horas ociosas por máquina

• Número de material en proceso

• % de horas hombre de producción.

• % en tiempo muerto en producción

Variable Dependiente

Productividad

Factor maquina

Factor material

Factor hombre

• Frecuencia de innovación de tecnología.

• Número de maquinaria autorizada.

• Rendimiento del material.

• Numero de materiales sustitutos.

• Eficacia

• Condición del trabajo el riesgo de accidentes

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5. Interrogantes de la investigación

¿Cómo se viene presentando el área de producción de la empresa Melystampa?

¿Cuál sería la estrategia para llevar a cabo la redistribución de planta permitirá mejorar la

productividad en el área de producción de la empresa Melystampa?

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia de espacios para poder desplazarse con facilidad en

la empresa MELYSTMPA?

¿Cuál es el procedimiento de la implementación correcta distribución de planta ayudara a

los trabajadores a desempeñar mejor sus funciones durante la jornada de trabajo?

6. Marco referencial

6.1 Conceptos propios

Redistribución:

Es el proceso y la consecuencia de redistribuir. La disposición de puestos de trabajo de los

recursos que es la ordenación de espacios necesarios para movimiento de material,

almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, administración,

servicios para el personal, tanto materiales como técnicos y al diseño de las instalaciones

laborales para así poder lograr una máxima eficiencia en las actividades.

Ambientes:

Este es en donde nos vamos a desenvolver el espacio que ocupamos para realizar nuestro

trabajo y desarrolla y prolonga su vida este entorno.

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Productividad:

Una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada

factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc.) durante un periodo determinado.

Redistribución de ambiente:

Esta es la disposición física de los puestos de trabajo, de sus componentes materiales y a la

ubicación de las instalaciones para la atención y servicios tanto para el personal, como para

los clientes.

Con la aplicación de los conceptos propuestos en esta investigación se detalla una

descripción paso a paso de cómo se debe aplicar en la empresa MELYSTAMPA de la mano

con la ingeniería industrial, dando como resultado mejoras en todos los procesos productivos

de las empresas del rubro de la manufactura, esta guía propuesta nos brinda datos

matemáticos para que se pueda realizar un estudio y así identificar las posibles mejoras.

6.2 Marco institucional

Estamos comprometidos con nuestra investigación y no afectar al medio ambiente, si no se

trata de favorecer a la empresa utilizando menos energía, menos tiempo en la realización de

todo el proceso, saliendo todos beneficiados, este estudio espera contribuir y dar solución a

los problemas optimizando los costos.

Con esta propuesta de distribución la empresa podrá aumentar la eficiencia y eficacia de los

procesos en las actividades de almacenamiento, uniendo todos los sistemas de operación,

realizando un planeamiento estratégico en los procedimientos de la empresa.

El proyecto se debe elaborar de acuerdo a las reglas y normas de calidad ISO 9000, 9001 y

9004 las cuales nos permiten un aseguramiento de calidad.

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Esta investigación muestra la relación que tienen las herramientas de ingeniería industrial

para hacer un correcto seguimiento, análisis y diseño de los sistemas de producción para así

gestionar e implementar las mejoras con el objetivo de tener procesos eficaces y eficientes

para el desarrollo de cualquier producto o la prestación de un servicio, Una de las

herramientas que más se destacó para la mejora de procesos en esta investigación fue la toma

de tiempos y estudio de movimientos lo cual ayudo a la reducción de costos y el

mejoramiento de las condiciones de trabajo como también el clima laboral en la empresa.

Por otro lado la distribución de planta jugo un papel muy importante para la mejora en el

orden de las áreas de trabajo.

Los factores de la productividad

Los factores internos de la productividad: Son aquellos sobre los que tiene control el

propietario de la empresa. Estos pueden incluir problemas con la mercadería, la calidad del

producto, el precio, los equipos, las materias primas, el uso de la energía, las competencias

y la motivación de los trabajadores, el almacenamiento, la organización, etc.

Los factores externos de la productividad: Son aquellos que están fuera del control de la

empresa. Incluyen el acceso a la infraestructura, el clima, la situación del mercado, los

impuestos, etc. No se puede hacer nada sobre estos factores, siempre y cuando el negocio

siga funcionando en su configuración actual. Si éstos tienen un grave efecto negativo, el

propietario de la empresa puede considerar reubicarse o cambiar la naturaleza del negocio.

PHVA El ciclo PHVA, también conocido como ciclo Deming. En español sería PHVA

(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), pero lo podemos ver de las dos formas dependiendo del

documento que estemos consultando, es una estrategia de mejora continua de la calidad en

cuatro pasos. Los resultados de la implantación de este ciclo permiten en las organizaciones

una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando de forma

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continua la calidad, reduciendo costos, optimizando productividad, reduciendo precios,

incrementando la participación del mercado e incrementando la rentabilidad de la

organización.

La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es una

norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y

mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Última actualización ISO 45001 - Junio 2018

La tan esperada norma ISO 45001, el primer sistema mundial de gestión de seguridad y salud

laboral (SSL), ya ha sido publicada.

La nueva ISO 45001 reemplaza a nuestra BS OHSAS 18001, por tanto las organizaciones

necesitarán hacer la migración a ISO 45001 durante los próximos tres años.

Seguiremos manteniendo a los clientes certificados con OHSAS 18001 informados sobre

cómo actualizarse a ISO 45001 a través de nuestros cursos de formación, seminarios web y

materiales de apoyo.

6.3 Marco teórico

6.3.1. Distribución de Planta

Según los autores (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007) la disposición de planta es el

ordenamiento físico de los factores de la producción, en el cual cada uno de ellos está

ubicado de tal modo que las operaciones sean seguras, satisfactorias y económicas en el

logro de sus objetivos.

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Por lo general, la mayoría de las distribuciones quedan diseñadas eficientemente para las

condiciones de partida; sin embargo, a medida que la organización crece o se adapta a los

cambios internos y externos, la distribución se torna inadecuada y es necesario efectuar la

redistribución.

(Arce Fandiño, Camacho Rodríguez, & Solano Garía, 2010) los espacios de trabajo se ha

desarrollado desde hace muchos años ya que las primeras distribuciones las realizaba el

hombre que llevaba a cabo el trabajo, o el arquitecto que proyectaba el edificio o estructura

física.

“El compromiso del ingeniero industrial es la de diseñar una instalación de producción que

elabore el producto especificado a lo estipulado por el área de producción, con la generación

de costos mínimos y aumente la efectividad del proceso

La división de las áreas de trabajo es un problema inevitable para todas las plantas

industriales, por lo tanto, no es posible evitarlo. Con solo ubicar un equipo en el interior de

un espacio físico ya representa un problema de ordenación. Por lo que la decisión de

distribución en planta en una empresa es importante, ya que determina la ubicación de los

departamentos, de las estaciones de trabajo, de las máquinas y de los puntos de

almacenamiento de una instalación productiva.

6.3.2. Definición

Según los autores (De la Fuente García & Fernández Quesada, 2005) Manifiesta que la

distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores y elementos industriales

que participan en el proceso productivo de la empresa, en la distribución del área, en la

determinación de las figuras, formas relativas y ubicación de los distintos departamentos.

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Según el autor (Muther, 1981), la distribución en planta implica la ordenación física de los

elementos industriales. Esta ordenación, ya practica o en proyecto, incluye tanto los espacios

necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas

las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller.

De acuerdo a los autores (Castán Farrero, Giménez Thomsen, & Guitart Tarrés, 2007) la

distribución en planta o layout de un proceso productivo consiste en determinar la mejor

disposición física de los diferentes elementos que lo componen, para tratar de conseguir los

objetivos fijados de la forma más adecuado y eficiente posible.

Según (Casp Vanaclocha, 2008) Plantea que la distribución en planta consiste, pues, en el

ordenamiento óptimo de las actividades industriales, incluyendo personal, equipo,

almacenes, sistemas de manutención de materiales y todos los otros servicios anexos que

sean necesarios para diseñar de la mejor manera posible la estructura que contengan estas

actividades. Este ordenamiento óptimo se centrará en la distribución de las áreas de trabajo

y del equipo, que sea más económica, para llevar a cabo el proceso productivo, al mismo

tiempo, que la más segura y satisfactoria para el personal y para el entorno de la planta

industria.

Pero este objetivo general es muy amplio, por lo cual se puede desglosar de una manera más

específica: Incremento de la Producción: Cuando se hace una buena distribución, hay una

mayor producción si tener más costo o incluso reduciéndolos.

Disminución de los retrasos en la producción: cuando los tiempos de operación y las cargas

de cada área de trabajo se encuentran equilibrados se reducen al mínimo las ocasiones en las

que el material en proceso debe detenerse.

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Ahorro de área ocupada: lo que se busca es utilizar al máximo el área con la que se dispone,

reduciendo las distancias excesivas entre máquinas, pasillos innecesarios, disposición de las

instalaciones eléctricas, de agua y gas, así como de las áreas de almacenamiento, tanto de

materia prima, como de producto terminado o de material en proceso.

Acortamiento del tiempo de fabricación: Una vez que se reducen las distancias, las esperas

y los almacenamientos innecesarios, el tiempo de ciclo del producto se reducirá de un modo

significativo.

Disminución de la congestión y confusión: Lo que se quiere es que la planta tenga un

adecuado espacio para todas las operaciones necesarias y un método de producción fácil y

apropiada.

Mayor facilidad de ajuste a los cambios: Debido a los constantes cambios en el entorno, así

como de las necesidades de los consumidores, las plantas de hoy en día deben adaptarse a

dichos cambios para mantener la competitividad, y no verse forzada a incurrir en gastos

como la compra, adecuación e instalación en una nueva localización.

Mayor utilización de la maquinaria, mano de obra y/o los servicios: Este tema siempre

influye directamente en el factor costo, por eso se debe pensar siempre en la forma para

hacer que estos elementos se estén utilizando de la manera más a eficiente y apropiada.

Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores: la

distribución que se dé a una planta debe evitar que los trabajadores tengan que exponerse a

lesiones solo porque una maquina o equipo quedo mal ubicado o las zonas no están

debidamente demarcadas.

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6.3.3. Importancia

Según los autores (Palacios & Luis, 2009) manifiestan que por medio de la distribución en

planta se consigue el mejor funcionamiento de las instalaciones. Se aplica a todos aquellos

casos en los que sea necesaria la disposición de unos medios físicos en un espacio

determinado, aun cuando ya esté prefijado o no. Su utilidad se extiende tanto a procesos

industriales como de servicios, además de que contribuye a la minimización de los costos de

fabricación.

Según el autor (Escobar, 2003) Describe los puntos más importantes en la redistribución de

planta para su mejor funcionamiento:

Una distribución en planta es la integración de toda la maquinaria e instalaciones de una

empresa en una gran unidad operativa, es decir, que en cierto sentido convierte a la planta

en una maquina única.

La correcta distribución lograra disminuir los costos de producción y mejorar el nivel de

vida de los trabajadores.

La distribución busca que los hombres, materiales y maquinaria trabajen conjuntamente y

con efectividad.

Para realizar una distribución en planta en una industria no se deben seguir pasos

improvisados, sino que por el contrario se deben contar con modelos y técnicas propias para

logar una eficaz y eficiente organización de cada uno de los factores que intervienen en ella

y de esta manera optimizar tanto herramientas, como espacio y dinero.

La responsabilidad de una buena distribución no es solo del ingeniero encargado, sino de

toda la organización en conjunto.

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Por lo que para un ingeniero industrial es muy importante reconocer la importancia de una

buena distribución de planta ya que con esto se encaminara al éxito y en caso contrario se

podrían tener problemas o aumentos de costos si se tiene una mala distribución de la planta.

6.3.4. Causas para un Redistribución

(Maldonado) En su informe nos dice que Para llevar a cabo una distribución en planta ha de

tenerse en cuenta cuáles son los objetivos estratégicos y tácticos que aquella habrá de apoyar

y los posibles conflictos que puedan surgir entre ellos.

La mayoría de las distribuciones quedan diseñadas eficientemente para las condiciones de

partida, pero a medida que la organización crece debe adaptarse a cambios internos y

externos lo que hace que la distribución inicial se vuelva menos adecuada hasta que llega el

momento en que la redistribución se hace necesaria. Los motivos que hacen necesaria la

redistribución se deben a tres tipos de cambios:

✔En el volumen de la producción.

✔En la tecnología y en los procesos.

✔En el producto.

La frecuencia de la redistribución dependerá de las exigencias del propio proceso, puede ser

periódicamente, continuamente o con una periodicidad no concreta. Los síntomas que ponen

de manifiesto la necesidad de recurrir a la redistribución de una planta productiva son:

●Congestión y deficiente utilización del espacio.

●Acumulación excesiva de materiales en proceso.

●Excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo.

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●Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en centros de trabajo.

●Trabajadores cualificados realizando demasiadas operaciones poco complejas.

●Ansiedad y malestar de la mano de obra.

●Accidentes laborales.

●Dificultad de control de las operaciones y del personal.

6.3.5. Ventajas

Las ventajas de una buena disposición de planta según (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007) se

traducen en una reducción del costo de fabricación y un aumento de la productividad como

resultado de los siguientes puntos.

Reducción:

De la congestión y confusión.

Del riesgo para el material o su calidad.

Del material en proceso.

Del trabajo administrativo y del trabajo indirecto en general.

Del riesgo para la salud y el aumento de la seguridad de los trabajadores.

Del manejo de materiales, coordinando apropiadamente el uso de los diferentes equipos.

De la inversión en equipo.

Del tiempo total de producción.

De costos de acarreo de material.

Eliminación:

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Del desorden en la ubicación de los elementos de producción,

De los recorridos excesivos.

De las deficiencias en las condiciones ambientales de trabajo.

Facilitar:

Mejorar el proceso de manufactura.

La definición de la estructura organizacional.

El ajuste a los cambios de condiciones.

Uso más eficiente:

De la maquinaria, de la mano de obra y de los servicios.

Del espacio existente.

Mejora de las condiciones de trabajo para el empleado.

Logro de una supervisión más fácil y mejor.

Incremento de la producción.

Mantener flexibilidad de la operación o servicio.

6.3.6. Principios Básicos

Existen 6 principios básicos que buscan la mejor distribución posible de una manera

sistemática, (De la Fuente García & Fernández Quesada, 2005) muestran los siguientes:

a) Principio de la Integración de Conjunto: La distribución óptima integra al hombre,

materiales, maquinaria y cualquier otro factor más lógico posible, con el fin que funcionen

como un equipo, de modo que se logre la mejor coordinación entre ellos.

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b) Principio de la Mínima Distancia Recorrida: A igualdad, será siempre mejor aquella

distribución que permita que la distancia a recorrer por el material y el personal entre

operaciones sea la más corta, ya que ello se traducirá en reducción de la manutención.

c) Circulación del trabajo dentro de la planta basada en el “Principio de circulación o

flujo de Materiales”: En igualdad de condiciones, es mejor la distribución que ordene las

áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia

en que se transforman, tratan o montan los materiales

d) Principio del espacio Cúbico: Intenta asegurar la adecuada asignación y utilización

eficiente del espacio, tanto en los centros de producción como en el departamento de

servicios. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible,

tanto en vertical como en horizontal, sobre todo, en aquel caso en que no tengamos

delimitación del espacio impuesta por paredes, techos, etc.

e) Principio de satisfacción y seguridad de los trabajadores: Entre dos distribuciones

semejantes, siempre será más eficiente aquella distribución que permita el desarrollo del

trabajo de una forma más satisfactoria y segura para los trabajadores.

f) Principio de Flexibilidad: Es muy importante que la flexibilidad sea un atributo de la

ordenación finalmente elegida, entendiendo como flexible aquella ordenación de elementos

que facilite cualquier reajuste posterior que se revele necesario efectuar en un futuro a fin de

adaptarse a nuevas situaciones.

6.3.7. Sistemas Actuales de Distribución de Planta

Ante los cambios de necesidades de los clientes y la competitividad del mercado mundial

actual los modelos de distribución de planta han ido evolucionando a lo largo del tiempo.

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Según (Suo, 2012), cualquier cambio en los productos, procesos, equipo, producción,

sistemas de manufactura y compañía, podría generar nuevas redistribuciones de planta.

6.3.8. Tipos de Distribución

Para la disposición de planta se presentan tres tipos de distribución fundamentales, según

(Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007) son: por posición fija, por proceso y por producto. Los

diseños de cada uno de estos se diferencian entre sí de acuerdo con los siguientes tres

factores:

Producto: Se debe revisar si es solo producto o si son productos estandarizados, varios

productos o un producto a pedido.

Cantidad: Si se requiere en grandes volúmenes de producción, cantidades intermitentes o

solo una unidad.

Proceso Productivo: Si la producción es continua, por lotes o por proyectos.

Disposición por posición fija

Se trata de la disposición en la que el material o el componente principal permanecen en un

lugar fijo, y los trabajadores, las herramientas, la maquinaria y otras piezas de material son

dirigidos hacia este.

El producto se elabora con el componente principal estacionado en una misma posición. Pero

al final de las operaciones el producto se ubica en el lugar requerido para cumplir su función.

La producción se maneja como un proyecto; por ejemplo, las distribuciones de planta para

la construcción de barcos, aviones, etc.

a. Ventajas

Reduce el manejo de la pieza mayor.

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Permite que se realicen cambios frecuentes en el producto y en la secuencia de operaciones.

Se adapta a gran variedad de productos y a la demanda intermitente.

Es más flexible, ya que no requiere una distribución muy organizada ni costosa.

b. ¿Cuándo emplear la posición fija?

En el caso de productos de gran tamaño y peso.

Si se elaboran pocas unidades o una sola.

Si el traslado de la pieza mayor genera costos elevados o dificultades en el proceso.

Disposición por proceso o por función

En ella todas las operaciones del mismo proceso, o tipo de proceso, están ubicadas en un

área común como se muestra. Las operaciones similares y el equipo están agrupados de

acuerdo con el proceso o función que lleva a cabo; por ejemplo, en plantas de metalmecánica,

hospitales, talleres artesanales y fábricas de panificación

a. Ventajas

Una mejor utilización de la maquinaria, lo que permite reducir las inversiones en este rubro.

Se adapta a gran cantidad de productos, así como a cambios frecuentes en la secuencia de

operaciones.

Se adapta a las variaciones en los programas de producción (demanda intermitente)

Es más fácil mantener la continuidad de la producción en los casos de: avería de maquinaria

o equipo, escasez de material, ausencia de trabajadores.

b. ¿Cuándo emplear disposición por procesos?

●Si la maquinaria es muy cara y difícil de mover.

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●En el caso de que se fabriquen diversos productos.

●Si la demanda es intermitente o pequeña.

Disposición en producción en cadena, en línea o por producto

En ella un producto o tipo de producto se elabora en un área; pero, al contrario de la

disposición fija, el material este en movimiento. Se dispone de cada operación una al lado

de la siguiente. Cada una de las unidades requiere la misma secuencia de operaciones de

principio a fin. La maquinaria y el equipo están ordenados de acuerdo con la secuencia de

las operaciones; por ejemplo, en el ensamblaje de automóviles y plantas embotelladoras de

bebidas.

a. Ventajas

●Se reduce el manipuleo del material.

●Disminuye la cantidad de material en proceso, permitiendo reducir el tiempo de producción

y la inversión en material.

●Mayor eficiencia en la mano de obra, por la mayor especialización y facilidad de

entrenamiento.

●Mayor facilidad de control de la producción y sobre los trabajadores, reduciéndose el

número de problemas entre los departamentos de la empresa.

●Se reduce la congestión y el área de suelo ocupado.

b. ¿Cuándo emplear disposición por producto?

●Si hay gran cantidad de unidades por fabricar.

●En el caso de que el producto este estandarizado.

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●Si la demanda del producto es estable.

●Cuando la producción sea continua y el ritmo de producción que se genere justifique los

costos de instalación.

●Si la línea esta equilibrada en tiempo (todas las operaciones en el mismo lapso de

ejecución)

6.3.9. Factores de disposición de Planta

Tomando como base los principios de la disposición de planta, se requieren estudiar algunos

factores que por su naturaleza influyen directamente en las decisiones de la disposición de

planta, (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007).

●Factor Material: uno de los factores importantes para el estudio de disposición de planta,

pues de su tipo, variedad y cantidad dependen por lo general el tipo de sistema de producción.

Incluye los siguientes elementos o particularidades: materias primas, material en proceso,

material embalado, insumos, piezas rechazadas, recuperar o repetir chatarras, viruta,

desperdicios, desechos, materiales de embalaje, materiales para mantenimiento, etc.

●Factor Maquinaria: la información sobre la maquinaria (herramientas y equipos), es

fundamental para su adecuada ordenación. Los elementos de este factor incluyen:

maquinarias de producción, equipos de proceso, dispositivos especiales, herramientas

moldes patrones planillas, controles o tableros de control, maquinaria de repuesto o inactiva,

maquinaria para mantenimiento o taller de repuestos y herramientas u otros servicios.

●Factor Hombre: relacionado con las personas que trabajan en la empresa, considerando

el espacio que requerirá cada una de ellas, de acuerdo con las funcione que realiza dentro de

los procesos establecidos. Se hace hincapié en el diseño óptimo de la estación, donde se

cumplirán las condiciones ambientales de trabajo y de seguridad. Los elementos que abracan

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son: mano de obra directa, jefes de equipo y capataces, jefes de sección y encargados, jefe

de servicios, personal indirecto o de actividades auxiliares, personal eventual y otros.

●Factor Movimiento: el manejo de materiales toma en consideración el movimiento que se

efectúa desde que se reciben los materiales, durante se procesó de fabricación, hasta la red

de distribución. Si se llevan a cabo ineficientemente estas actividades, se estaría

incrementando el costo de producto, ocupando un exceso del área de planta y del almacén,

y retrasando la entrega del producto terminado al cliente. Los elementos que abarcan son:

movimiento de maquinaria, movimiento de material y hombres, movimiento de hombres y

maquinarias.

●Factor Edificio: cuando se hace un estudio de las edificaciones de la planta de una

empresa, el objetivo es que estas no interfieran en los procesos de producción, y que, más

bien, contribuyan al aumento de la productividad. Los elementos de este factor incluyen:

estudio de suelos, número de pisos en la edificación, vías de circulación, pasillos y

corredores para personas, rampas, escaleras de mano, salidas y puertas de acceso, techos,

ventanas y ascensores.

●Factor Espera: la demanda de artículos para los consumidores es cada vez más exigente

en calidad y precio, lo cual obliga a crear espacios, dentro de la planta, para la reserva o

espera de materiales o productos que están en el proceso y, de esta manera agilizar la

producción y disminuir los costos. Los elementos de este factor incluyen: área de recepción

del material entrante, almacén de materia prima, almacenajes dentro del proceso, demoras

entre dos operaciones, áreas de almacenaje de productos acabados, de suministros, áreas de

almacenamiento de herramientas, recipientes vacíos y equipos de manejo usado.

●Factor Servicio: los servicios de una planta están conformados por elementos físicos y

personal organizado, destinado a satisfacer las necesidades de los factores de la producción.

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Los elementos de este factor incluyen: servicios para el hombre, cafetería, equipos de

protección, iluminación, servicios médicos, vías de acceso, instalaciones sanitarias,

ventilación, servicios para el material, control de calidad, control de producción, laboratorios

para la planta, manejo del impacto ambiental, servicios para la maquinaria, instalación

eléctrica, sala de calderas, área de mantenimiento, depósitos de herramientas, protección

contra incendios, servicios para el edificio, señalización de seguridad, importancia de un

ambiente de calidad en el trabajo.

●Factor Cambio: el proyecto de disposición de planta deberá contemplar los cambios

futuros, de modo que la inversión realizada en su implementación permita a la empresa

cumplir con sus demandas de mercado y requerimientos de producción. Será conveniente

una adecuada planificación del crecimiento de la planta y el impacto que tendría algunos

factores externos sobre ella. Se analizaran factores como los cambios tecnológicos, las

variaciones del entorno económico, la apertura de mercados, las variaciones en las

necesidades de los clientes, los nuevos diseños, el impacto ambiental, etc. Los elementos de

este factor incluyen: adquisición de la tecnología, comportamiento o segmentación del

mercado, servicios, infraestructura vial y aspectos demográficos, requerimientos de

seguridad, crecimiento escalonado, nuevas estrategias de competencia, acreditaciones y

certificaciones.

6.3.10. Planeamiento Sistemático para la disposición de Planta

Según (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007) planear es el acto de establecer un método para lograr

algo. Cuando se aplica a las instalaciones, la planeación se usa para definir la configuración

y los métodos de operación previstos para estas.

Planeamiento es visualizar la disposición de planta en planos o maquetas y realizar los

ajustes necesarios, antes de ejecutar la etapa de implementación; de esta manera, pueden

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evitarse costos innecesarios e inconvenientes que se generarías si luego de terminada la

edificación se observan deficiencias en la disposición.

Existe un alto capital invertido en las instalaciones, entonces, si se planifican adecuadamente

y se utilizan de manera eficiente, estas tendrán un efecto positivo en los costos y las

capacidades de operación.

Desarrollo del planeamiento sistemático: Las etapas para el desarrollo del planeamiento

sistemático para la disposición de planta son las siguientes:

●Investigar, hacer proyecciones específicas, pronósticos de las necesidades del producto y

los requerimientos de capacidad, tecnologías de operación y apoyo.

●Relacionar los elementos principales y establecer el plan conceptual o ideal para el

componente principal; se analizan los cinco componentes (producto, cantidad, recorrido,

servicio y tiempo) de la planeación, considerando los principios de la disposición de planta.

●Integrar el plan conceptual del componente principal a los planes de cada componente y

desarrollarlo en planos preliminares.

●Modificar los planos preliminares de las instalaciones y ajustarlos hasta llegar a otros

planos específicos.

●Evaluar las posibilidades y aprobar el plano de instalaciones seleccionado.

Elementos básicos en los que se funda el problema de planeamiento: Para efectuar un

planeamiento sistemático para la disposición de planta se deben considerar cinco elementos

que están en juego para el éxito del mejor ordenamiento físico:

(P) = Producto: comprende los productos fabricados por la empresa o taller en estudio, las

materias primas y las piezas comprobadas, los productos terminados y los semi-terminados.

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(Q) = Cantidad o Volumen: es la cantidad de productos fabricados o materiales empleados.

Las cantidades pueden ser valoradas por números de piezas, por toneladas, por metros

cúbicos, por valor producido o vendido.

(R) = Recorrido: es el proceso y el orden de operaciones. El recorrido del trabajo en la zona

de actividades depende del orden de las operaciones; se puede tomar como referencia el

diagrama de operaciones del proceso.

(S) = Servicios anexos: estos comprenden: mantenimiento, reparaciones, vestuarios y

sanitarios, comedor, servicio médico, oficinas de producción, muelles de carga y descarga,

áreas de recepción y expediciones, y las zonas de almacenes.

(T) = Tiempo: permite precisar cuándo deben fabricarse los productos: para cuando fabricar

determinado producto, programar la producción, el tiempo requerido en cada operación

determinara el proceso y la elección de las máquinas.

Fases o etapas del planeamiento: la preparación racional del planeamiento es, en esencia,

una forma organizada de enfocar los proyectos de la disposición de planta.

Consiste en fijar un cuadro operacional de fases, una serie de procedimientos, un conjunto

de normas que permitan identificar, valorar y visualizar todos los elementos que intervienen

en la preparación de un estudio de la disposición de planta. Así se definen las siguientes

fases:

●Fase uno: Determinación del Problema

●Definición del proyecto en cuanto al alcance, los requerimientos, ubicación física y

condiciones externas.

●Fase dos: Distribución General

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●Solución inicial: Disposición de áreas funcionales, métodos generales de manejo y

comunicación, servicios primarios y planos pre-liminares de los edificios.

●Fase tres: Distribución al Detalle

●Solución detallada: Disposiciones detalladas para maquinaria y equipos, manejo de un

lugar de trabajo a otro, información específica sobre la maquinaria y procedimientos,

disposición de red de agua y desagüe, así como dibujos detallados de la construcción.

●Fase cuatro: Plan de Implementación

●Planeación de los pasos específicos para construir, modificar, instalar y poner en marcha

la planta.

6.3.11. Productividad

Productividad son las varias formas, según el criterio de distintos autores, tal es el caso de

(Bain, 1985), el cual menciona “La Productividad es la relación entre cierta producción y

ciertos insumos”

Según (Rojas Rodríguez, 1996) describe que en el proceso productivo es necesario medir el

rendimiento de los factores empleados de los que depende la producción. Esta medida de la

producción, se denomina productividad. La productividad puede definirse como el

coeficiente entre la producción obtenida en un periodo dado y la cantidad de recursos

utilizados para obtenerla.

La Productividad de una forma genérica según (Anaya Tejero, 2007) la productividad se

podría definir como la relación entre el output de productos o servicios obtenidos con

relación a los recursos empleados para la consecución de los mismos, pudiéndose por lo

tanto hallar de la productividad de instalaciones, maquinas, equipos, así como la relativa al

factor humano, mano de obra directa.

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●Producir más con el mismo consumo de Recursos.

●Producir igual utilizando menos Recursos.

Aumento de la Productividad

Según el autor (Rojas Rodríguez, 1996) argumenta que un aumento en la productividad

implica una producción más económica y con mayores beneficios, los cuales se reparten

entre los elementos productores y consumidores; logrando de esta manera una elevación

continua en el nivel de vida. Este aumento se puede lograr de dos formas:}

Mayor Productividad

Mayor rendimiento del trabajo del hombre

7. Antecedentes de la investigación

7.1. Antecedentes nacionales

(Tineo, 2016) en su tesis “REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL ÁREA DE

PRODUCCIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA HILADOS

RICHARDS S.A.C – CHICLAYO 2015, presentada en la Universidad de Señor de Sipan ,

desarrollo de la siguiente manera La presente investigación ha sido elaborada para optar el

título de Ingeniero Industrial, orientado en la línea de investigación sobre la optimización de

la producción, con llevando a realizar un estudio de la situación actual de la empresa, en la

que se evidencia excesos de distancias al recorrer ya sea por materiales, herramientas y

estaciones, asimismo accidente en lo pasadizos como choque de los operarios con los carritos

o montacargas con los que se traslada la lana. Por lo tanto, el objetivo de acuerdo a la

situación actual es elaborar una redistribución de planta en el área de producción para

mejorar la productividad de la empresa de fabricación de madejas de lana e hilos de tejer

Hilados Richards SAC Tomando en cuenta un diseño de investigación Cuantitativa – No

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experimental, a la vez sabiendo que la población es la empresa que incluye la infraestructura

y todos los elementos de producción (operarios maquinarias y materiales). El desarrollo de

este informe va de acuerdo a los planteamientos teóricos expuestos aquí, de manera que

muestra claramente cómo se complementa la teoría con la práctica. Cabe mencionar que este

informe se centra fundamentalmente en la distribución de planta, la cual para su

procedimiento se llevó acabo la utilización de técnicas e instrumentos de recolección de

datos, con la finalidad de obtener la información relevante para su buen manejo y solución

al problema que se ocasiona por la mala distribución, y utilizando métodos que después de

ser aplicados, los resultados cuantitativos son evidenciados logrando un mayor

aprovechamiento de la productividad siendo beneficioso para la empresa. Como resultado

de este informe, el lector obtendrá una visión general de todo el proceso de distribución, y

la empresa obtendrá una mejora que le permita reducir sus costos, y trabajar adecuadamente

sin excesos de recorrido

(Ospina, 2016) en su tesis Propuesta De Distribución De Planta, Para Aumentar La

Productividad en una Empresa Metalmecánica En Ate Lima, Perú. Presento su trabajo

de investigacion en la universidad de San Ignacio de Loyola El presente trabajo de tesis

muestra los principales problemas de distribución que tiene una empresa en el sector metal

mecánico (empresa dedicada a la elaboración y venta de gabinetes para telecomunicaciones),

donde se proponen mejoras utilizando herramientas de ingeniería industrial para dar la mejor

propuesta en distribución de planta.

El objetivo principal de esta investigación es realizar una propuesta de distribución de planta

en base a la teoría de ingeniería, para así mejorar la seguridad de todo el personal de la planta

como también la capacidad de producción.

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Se utilizaron metodologías como el principio de las 5 S´s para generar nuevos métodos que

permitieron crear una cultura de orden y limpieza en la organización evidenciando una

reducción significativa de accidentes y ausentismo por parte de los operarios.

Las herramientas de ingeniería industrial que se implementaron como los diagramas de

Pareto, recorrido, actividades, diagrama de causa y efecto y flujogramas en el presente

trabajo permitieron hacer una correcta recolección de datos para así analizarlos y dar

propuestas a los problemas actuales de la empresa.

Finalmente este proyecto planteara la mejor alternativa para resolver el problema principal,

de ellos se escogerá la opción más rentable que pueda obtener la empresa con el fin de operar

de una manera más eficiente, reduciendo costos y aumentando la calidad de los productos

entregados a los clientes.

(Abadie, 2018) En su tesis Mejora de la productividad del área de producción mediante

la redistribución de planta en la empresa FACTONOR E.I.R.L. Piura 2018, presento

en la Universidad de cesar Vallejo, La reciente investigación de grado fue llevada a cabo

para obtener el Título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad César Vallejo de

Piura - Perú, centrando su estudio en la redistribución de planta del área de producción, para

mejorar la productividad de la empresa metalmecánica FACTONOR E.I.R.L. Piura 2018,

teniendo como asesor metodológico para la elaboración de la presente tesis al Ing. Mario

Roberto Seminario Atarama, docente en la mencionada universidad. Tiene como objetivo

general, determinar en cuánto mejorará la productividad mediante la redistribución del área

de producción en la empresa FACTONOR E.I.R.L. Piura 2018, a través del estudio y análisis

de los factores mano de obra, maquinaria y equipo y los materiales que participan en el

proceso productivo de fabricación de maquinaria industrial para el sector agroexportador de

la región. Se aplicaron diversas herramientas ingenieriles como el diagrama de Ishikawa, el

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diagrama de Pareto, diagrama de operaciones del proceso, diagrama de análisis del proceso,

y el diagrama de recorrido para recolectar y poder analizar los datos obtenidos a través de la

observación directa del investigador, la redistribución de planta fue diseñada teniendo en

cuenta los resultados obtenidos mediante la tabla relacional de actividades, el layout de

bloques unitarios y el método Guerchet para el cálculo de los requerimientos de áreas. Los

resultados obtenidos demuestran que mediante la redistribución de planta la productividad

de la mano de obra representada en promedio se incrementó en 47.917%, de la maquinaria

y equipo se incrementó en 46.753% y de la materia prima se incrementó en 48.876%.

(Chavez, 2017) en su tesis Modelo de distribución de planta y eficiencia en la producción

de calzados de la empresa D’KAL, del distrito de El Tambo, en el periodo

2017.presentada en la Universidad Peruana de los Andes en el cual desarrollo de la siguiente

manera su trabajo de investigacion Para el iniciar de la presente tesis, desarrollando la

siguiente interrogante: ¿El desarrollo de un nuevo diseño de distribución de planta, tendrá

un impacto en la eficiencia de la producción de calzados en la empresa CALZADOS D’KAL

del distrito de El Tambo, en el periodo 2017?; tiene como objetivo general: Diseñar la nueva

distribución de planta, para evaluar el impacto en la eficiencia de la producción de calzados

en la empresa CALZADOS D’KAL del distrito de El Tambo, en el periodo 2017., y presenta

la siguiente hipótesis: El diseño de la nueva distribución de planta, impacta

significativamente en la eficiencia de la producción de calzados en la empresa CALZADOS

D’KAL del distrito de El Tambo, en el periodo 2017. Nuestra tesis es de tipo aplicado, del

nivel explicativo y del diseño pre experimental. Como método general utilizamos el método

científico, con ello examinamos detenidamente los diferentes aspectos del proceso con el fin

de percibir, registrar y sistematizar sus características, de igual manera utilizamos el método

analítico en el primer capítulo para formular el problema a estudiar, delimitarla y formular

los objetivos a alcanzar en la tesis, también se utilizó el método descriptivo en el capítulo

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dos, describiendo los antecedentes internacionales y nacionales, el desarrolló del marco

teórico para conocer claramente las variables habilidades directicas y solución de problemas,

así como, la definición de conceptos claves en el desarrollo de la tesis y finalmente

utilizamos el método estadístico en la recolección de datos; la tabulación, en la medición de

los datos y finalmente desarrollamos la inferencia estadística, para explicar el resultado de

nuestra investigación. Como conclusión final tenemos que el diseño de la nueva distribución

de planta tiene un impacto significativo en la eficiencia de la producción de calzados en la

empresa CALZADOS D’KAL

8. Objetivos

8.1. Objetivos General

Determinar la estrategia de la redistribución del área de la producción de Melystampa para

que sea más operativa y eficaz

8.2. Objetivos específicos

Diagnosticar la manera como se viene presentando el área de producción de la empresa

Melystampa

Proponer la estrategia para llevar a cabo la redistribución de planta permitirá mejorar la

productividad en el área de producción de la empresa Melystampa

Explicar la manera como mejorar la eficiencia de espacios para poder desplazarse con

facilidad en la empresa Melystmpa

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9. Hipótesis

Dado que en una empresa que tiene la distribución de las áreas, siendo una ellas, la

productiva donde labora los hombres y las maquinarias, es probable que en la empresa

Melystampa se encuentra en mal estado, lo que hace necesario efectivizar los cambios para

operacional izar los procesos de gestión.

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CAPITULO II

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos que se utilizan para efectos de la presente son las siguientes:

Análisis documental.- El cual se realizó una percepción de los planos del área

de producción de dicha empresa Melystampa, por el cual generaría algunos cambios

sustanciales

Revisión bibliográfica: Se realizó una revisión bibliográfica de los autores que

están relacionados con la problemática, en este caso sobre el estudio de las plantas de las

empresas o los espacios donde se desarrollan las operaciones estratégicas.

2. Campo de verificación

2.1 Ubicación espacial

La investigación se llevó a cabo en la empresa Melystampa, específicamente en

el área de producción ubicada en el distrito de Paucarpata

2.2Ubicación temporal

La investigación se desarrolló a partir del mes de octubre hasta el mes de

diciembre correspondiente al año 2019.

2.3 Unidades de estudio

Para la presente investigacion se aboco a 10 trabajadores que trabajan en el área de

producción, de la empresa Melystampa,

3. Estrategia de recolección de datos

Para efectos de la presente investigación la recolección de datos se realizó una

percepción, donde se efectivizo una visita a la empresa, especialmente en el área de

producción, en el cual se anotaría las debilidades, de igual manera se aplicó un

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cuestionario al personal, acerca de las condiciones del área de producción, si era

necesario, aplicar una redistribución de la planta.

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41

CAPITULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla 1

Factor maquina

Presenta fallas en el proceso de maquinas

F %

Si 8 80%

No 2 20%

Total 10 100%

Fuente: Instrumento

Interpretación

En la presente tabla se puede apreciar, las respuestas dirigidas al personal que viene

laborando en el área de producción, 80% respondieron que las maquinarias que vienen

funcionando si presentan algunas fallas, en una de sus procesos de producción, siendo una

de las causas que por el espacio reducido, muchas veces se tiene que mover relativamente,

solo el 20% que no. Sin embargo, el personal que labora considera que dichas maquinas son

de una tecnología muy pasada.

0%

20%

40%

60%

80%

Si No

80%

20%

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Tabla 2

Consideras que el área de producción tiene problemas de distribución

F %

Si 10 100%

No 0 0%

Total 10 100%

Fuente: instrumento

Interpretación

En la presente tabla se les pregunto al personal, si en el área de distribución había problemas

en la distribución, es decir, que donde estaban en la actualidad, no correspondía, puesto que

no se ajustaba a un estudio técnico, que no había un estudio técnico, solo que predominaba

la improvisación. El 100% del personal considera que hay problemas en la distribución de

la planta que no existe una correspondencia entre el espacio y el lugar que ocupa las

máquinas, de igual manera en el desplazamiento el personal, que muchas veces, tienen roces.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

100%

0%

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Tabla 3

El espacio donde trabajan las máquinas de producción es óptima

F %

Si 4 40%

No 6 60%

Total 10 100%

Fuente: Instrumento

Interpretación

En la presente tabla se puede observar, los resultados, si los espacios son proporcionados

con la ocupación de las máquinas que se encuentran en el área de la producción, el 40% que

si, mientras que el 60% que no, llegando a la conclusión que cuando una maquina no tiene

el espacio suficiente, corre el riesgo no solo de detenerse, sino entorpece el proceso del

trabajo de las personas que vienen laborando.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No

40%

60%

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Tabla 4

Consideras que el área de distribución de las máquinas, tiene una relación con tu

trabajo

F %

Si 7 70%

No 3 30%

Total 10 100%

Fuente: Instrumento

Interpretación

En la presente tabla se les ´pregunto al personal si había una relación entre la distribución de

la planta en cuanto a las máquinas y de igual manera en el desplazamiento del personal en

dicha área, el 70% considera que hay una relación directa, en este caso deficiente, y solo el

30% que no

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

70%

30%

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Tabla 5

Consideras que hay una correlación entre el funcionamiento de las máquinas de

producción con el espacio que está ubicado

F %

Si 8 80%

No 2 20%

Total 10 100%

Fuente: Instrumento

Interpretación

En la presente tabla, se puede apreciar, las respuestas dadas por parte del personal, si el

funcionamiento de las maquinas en las horas establecidas, guarda una relación con el

espacio, respondieron 80% que si, solo el 20% que no, lo cual significa, que la ubicación de

las maquinas en un espacio determinado tiene un criterio técnico, puesto que quien opera

dicha máquina, debe tener la facilidad de desplazarse.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No

80%

20%

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Tabla 6

Si considera que las máquinas que operan en la productividad rinden o es necesario

cambiar de tecnología

F %

Si 6 60%

No 4 40%

Total 10 100%

Fuente: Instrumento

Interpretación

En esta tabla se observa las respuestas, si las máquinas que vienen operando en la empresa

antes mencionada, necesariamente deben cambiar de tecnología, el 60% considera que si,

mientras que el 40% no, hoy en día, la tecnología ha motivado grandes cambios y estilos de

trabajo, dado por ejemplo que hay maquinas funcionales que hacen varios procesos, que

antes cada una de las tareas necesariamente debería tener una maquina especifica

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No

60%

40%

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Tabla 7

Se ha presentado accidentes en el área de productividad

F %

Si 3 30%

No 7 70%

Total 10 100%

Fuente: Instrumento

Interpretación

La importancia de que toda empresa debe desarrollar una política de seguridad del trabajo,

ya que el personal que trabaja en el área de productividad, tiene el riesgo de los accidentes,

por lo tanto debe contar con su equipo de protección, una capacitación adecuada y el manejo

de las máquinas, con al finalidad e ahorra el tiempo de trabajo y el costo económico; en este

caso se trata , el personal respondió que el 70% no se ha registrado ningún tipo de accidente

, solo el 30% que sí.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

30%

70%

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Tabla 8

La empresa está dispuesta a efectivizar cambios en el área de producción

F %

Si 4 40%

No 6 60%

Total 10 100%

Fuente: Instrumento

Interpretación

En la presente tabla, se observa las siguientes respuestas, si la empresa que viene trabajando,

tiene indicios de querer cambiar la política de la distribución de la planta, en especial del

área de productividad, el 40% que sí, mientras que el 60% que no, lo que significa que ha

creado una incertidumbre del caso.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No

40%

60%

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CONCLUSIONES

Primera

La estrategia de la redistribución del área de la producción de Melystampa para que sea más

operativa y eficaz es aplicar las 5 S

Segunda.

El área de producción de la empresa Melystampa viene presentando problemas en la

distribución de la planta, en cuanto a la relación entre la ubicación de las maquinarias y el

desplazamiento del personal que opera dichas maquinarias,

Tercera.-

La estrategia para llevar a cabo la redistribución de planta permitirá mejorar la productividad

en el área de producción de la empresa Melystampa, debe llevarse a cabo con un criterio

técnico, usando herramientas del FODA, las 5 S

Tercera

La manera como mejorar la eficiencia de espacios para poder desplazarse con facilidad en

la empresa Melystmpa, en llevar una concordancia entre el espacio de la planta de la

producción y la ubicación de las maquinarias, y el foro de la capacidad del personal que

opera.

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50

RECOMENDACIONES

Primera.-

Que toda introducción de cambios en el área de producción debe hacer con previo estudio

técnico, aplicando herramientas pertinentes.

Segunda.

Tomar en cuenta las sugerencias empíricas del personal que viene laborando en la empresa,

como es el caso, que el área debe reunir ciertos requisitos, el espacio las mediciones, el

proceso de la productividad, señalar en que lugar deberá estar bien ubicado la máquina, como

también la señalización de la seguridad, en el área que se esta trabajando.

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PROPUESTA

Desde nuestro punto de vista, debemos considerar los siguientes puntos, para que dicha

planta en el área de la productividad debe ser operativa.

Capacidad de la planta.

Estudiar la capacidad de planta es necesario para toda empresa, todo esto con el fin de

poder abarcar la mayor cantidad de demanda, optimizando las utilidades y a largo plazo

contemplar la posibilidad de crecer o expandirse para poder aumentar su mercado y brindar

un mejor servicio de calidad y satisfacción de necesidades a la mayor parte de la población

consumidora del producto

En este caso, se verá la ubicación de las maquinarias que deben estar en una determinada

área de producción.

Proceso Productivo

Descripción del proceso productivo

Se establecerá el proceso necesario para la elaboración de los diversos tipos de

mermelada. Además, se realizará la planificación de la producción anual y como ésta define

la gestión de inventarios.

Descripción del Proceso Productivo en el cual la empresa tiene que elaborar una serie de

´productos, necesariamente debe contar con los insumos,

1. Recepción de los insumos

En esta actividad se efectúa que tipos de insumos se necesita para producir el producto.

Se registran las características principales, tales como proveedor, procedencia, costo y peso.

2. Transporte al almacén de materia prima

Las materias primas son transportadas al almacén.

3. Almacenamiento temporal de materias primas

Las materias primas se almacenan temporalmente hasta su empleo posterior en el proceso

productivo.

4. Transporte al área de pesado de ingredientes

La materia prima es transportada al área de producción

5. Registro de insumos

En esta etapa se registra las condiciones del estado que se encuentra los insumos que serán

procesadas en las respectivas maquinarias

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Diagrama de flujo

GRAFICO

DIAGRAMA DPA

Proceso de productividad

N° DESCRIPCION SIMBOLOS

Observaciones

1 Recepción de insumos

2

Selección de los insumos

3 Pesado

4

Calidad

5 Evaluación

6 Distribución de los insumos

en las maquinarias

7 Proceso 1

8 Proceso 2

9 Proceso 3

10 Proceso 4

11 Proceso 5

12 Etiquetado

13 Almacenado

14 Almacén 1

Fuente: Elaboración propia

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53

Es importante que el Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de

pasos que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, un

servicio, o bien una combinación de ambos, por el cual es preciso detallar la simbología que

se ha usado

De acuerdo al diagrama del flujo, se observa el recorrido que se debe hacer en el proceso

productivo de la preparación de los productos, en el cual la secuencia es sistemática y

gradual.

Significa del proceso

Realización de la actividad

Proceso sistemático

Conexión de los procesos

Actividad de control

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54

GRAFICO

PROCESO PRODUCTIVO DE LA ELABORACIÓN

1

2

3

6

7

8

9

10

12

4

5

11

Fuente: Elaboración propia 2019

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CUADRO

PROGRAMACIÓN

Periodo 1 2 3 4 5 6

Pronostico 70 80 75 85 90 80

pedidos de los clientes 50 55 45 60 70 75

flujo grama DPA 10 10 10 10 10 10

Fuente: Elaboración propia

En este cuadro se aprecia de los seis periodos que van con el pedido de los clientes, como

también la política de disponibilidad del producto, se ha fijado en forma aleatoria. El

pronóstico es fluctuante en los periodos, pero que no bajan de manera significativa, de igual

manera se percibe en los pedidos de los clientes y el proceso productivo del DPA.

Características Físicas

Infraestructura.

La infraestructura de esta planta reúne las siguientes características:

Es de construcción noble

Su construcción es antisísmica

Cuenta con áreas bien espaciosas

Las áreas están debidamente distribuidas en tres áreas principales.

Área de administración

Área de producción

Área de almacén logística

Maquinaria y equipos

Los materiales que se usaran en el presente proyecto de inversión son:

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CUADRO

MAQUINARIAS INVERSIÓN

Cantidad Descripción

2 Maquinaria 1

1 Maquinaria 2

Fuente: Elaboración propia

En este cuadro podemos observar, acerca de las maquinarias que estarán listo para a la

acción operativa para la preparación del producto. Pues, se trata de un registro de los

instrumentos, maquinarias que debe usar el personal de la planta.

Distribución de planta

GRAFICO N°21

MATRIZ DE RECORRIDO DE LA EMPRESA

1. Área de recepción

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2. Área de almacén y logística

3. Área de administración

4. Área de servicios higiénicos

5. Área de producción

Se establecido la distribución de la planta de la empresa en cinco áreas, que a medida

que va en su crecimiento dará lugar a nuevas necesidades, en el presente diagrama se

considera:

El área de recepción, estará próxima al área de administración, debido a que ahí se

toma las decisiones de la política de la empresa, asimismo está relacionado con la

recepción tanto de los pedidos de los clientes, como la captación de los insumos. El área

de almacén y logística estará relacionado próximo con la planta, donde se elabora el

producto.

Requerimientos del Proceso Productivo

Mano de obra.

CUADRO

MANO DE OBRA

cantidad Responsables

1 Jefe de producción

3 asistente

6 Operarios

Fuente: Elaboración propia

Aquí detallamos únicamente, de quienes intervienen en el área de producción, donde se

le asigna un sueldo razonable, ya que de ellos depende la calidad de la fabricación del

producto. En el cual se encuentran tres importantes responsables, pese a que solo varía la

cantidad del personal

Servicios

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La empresa solo utilizaría el servicio de la venta del producto, con la distribución del

mismo en los principales abastos de comercialización

Layout

Nuestro sistema de Layout se desarrollara en forma de integrar todas las áreas

funcionales de la empresa que se pretende desarrollar en forma sistemática en plazos

determinado en cuanto a la producción , de la manera más práctica, eficiente y con la

reducción de tiempos y costos en traslados y buscando el mejor nivel de seguridad de tu

empresa.

GRAFICO

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

Fuente: Elaboración propia

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Diagrama de Interrelaciones

Proximidad

5 Absolutamente

necesario

4 Especialmente

importante

3 Importante

2 Ordinario

1 Sin importancia

Recepción

Almacén y

Log. Administració

n SSHH

Planta

3

5

2

4

5

4

1

5

5 1

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BIBLIOGRAFÍA

Abadie, A. (2018). Mejora de la productividad del área de producción mediante la redistribución de

planta en la empresa FACTONOR E.I.R.L. Piura 2018. Obtenido de

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/42508

Chavez, D. (2017). Modelo de distribución de planta y eficiencia en la producción de calzados.

Obtenido de eficiencia en la producción de calzados

Ospina, J. (2016). Propuesta de una distribucion de una planta . Obtenido de

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2470/1/2016_Ospina_Propuesta_de_distrib

ucion_de_planta.pdf

Tineo, G. &. (2016). “REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL ÁREADE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR

LAPRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA . Obtenido de PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA :

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/2309/GONZALEZ%20LAINES%20y%20

TINEO%20RAZURI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Bibliografía complementaria

• Yu Chuen-Tao, L., "Aplicaciones prácticas del PERT y CPM", Ediciones Deusto

S.A., Bilbao 1984

• Vallhonrat, J.M.; Corominas, A., "Localización, distribución en planta y

manutención", Marcombo, Barcelona 1991

• Roux, M., "Manual de logística para la gestión de almacenes", Ediciones Gestión

2000, Barcelona 1997

• "Introducción al estudio del trabajo", Oficina Internacional del Trabajo (OIT)

Ginebra, OIT, Ginebra 1986

• Hodson, W.K., "Manual del Ingeniero Industrial Maynard", McGraw-Hill, México

D.F. 1996

• Prado, J.C., García, A., García, J., "Dirección de logística y producción", Servicio

de publicaciones de la Universidad de Vigo, Vigo 1986

• Goldratt, E.M., Cox, J., "La Meta: un proceso de mejora continua", Ediciones Díaz

de Santos, Madrid 2005, 658 ELI met

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Anexos

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Cuestionario

REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA

EMPRESA MELYSTAMPA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

VARIABLE:

Variable Independiente REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES

Variable Dependiente REDISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES

INVESTIGADOR(a): MARJORIE VIVIANA, VERA VILCA

VALIDADOR:……………………………………………………………………….

N/O PREGUNTAS CATEGORÍAS

CONTENIDO CONGRUENCIA PERTINENCIA

1. Considera que el área de productividad que

cuenta la empresa es la adecuada X

2. Es necesario que esta área de producción sea

redistribuida X

3. La planta de producción de esta empresa

tiene problemas que no pueden solucionarse X

4.

Considera que el área de productividad

puede mejorarse con nuevos métodos de

distribución

X

5.

Considera que el área de la planta de

producción está relacionada con el area de

recursos humanos

X

,

Arequipa, Noviembre de del 2020